凝汽器端差分析
什么叫凝汽器端差?端差增大有哪些原因?
什么叫凝汽器端差?端差增大有哪些原因?
一、什么叫凝汽器端差?端差增大有哪些原因?
凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器循环冷却水出口温度之差称为端差。
凝汽器的端差大小与凝汽器循环冷却水入口温度、低压缸排汽流量、凝汽器铜(钛)管的表面清洁度、凝汽器内漏入空气量以及循环冷却水在管内的流速有关。
二、凝汽器端差增加的原因如下:
⑴、凝汽器铜(钛)管结垢。
循环水水质水质不合格,循环水中杂质过多
⑵、凝汽器汽侧漏入空气。
真空严密性不合格,存在漏点等
⑶循环冷却水量减少等。
循环水出口门开度不足,压力降低
循环水泵跳闸等
三、、降低凝汽器端差的措施有哪些?
⑴、保持循环水水质合格。
源头控制水质,化学监督到位,防止水污染
⑵、保持清洗系统运行正常,铜管清洁。
定期投运胶球清洗系统,并保证效果,必要是半面停运冲洗,大修时全面清洗等
⑶、防止凝汽器侧漏入空气。
定期做真空严密性试验,不合格及时消除漏点参控制轴封参数正常,关严真空破坏门。
编辑:兰陵王。
凝汽器端差的原因
凝汽器端差的原因
凝汽器端差是指凝汽器两端所测压力值之差。
主要原因有以下几个方面:
1. 流动摩擦损失
凝汽器内部蒸汽流动会产生一定的摩擦损失,导致端差的存在。
蒸汽流速越高,管路曲折程度越大,摩擦损失就越大,端差也就越大。
2. 凝汽器管束堵塞
如果凝汽器管束严重堵塞,会使蒸汽流动受阻,造成局部流速加快,引起较大的压降。
因此,管束严重结垢或有异物堵塞,都会增大端差值。
3. 凝液头损失
凝汽器出口端存在一定凝液头,会造成相应的静压头损失,从而增大端差。
凝液头越高,端差就越大。
4. 非对称布置
如果凝汽器出入口布置不合理,存在明显的几何非对称性,也会增加局部流动阻力,引起较大端差。
5. 结构缺陷
凝汽器内部如果存在结构畸形或焊缝突起等缺陷,也会使局部阻力增大,从而增大端差。
综合以上因素,控制工艺流程、加强清理和检修,优化结构布置等措施,
都有利于减小凝汽器端差,提高整体运行效率。
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凝汽器端差高的原因分析和解决措施汽轮机凝汽器传热端差影响着真空,归根结底影响汽轮机热效率。
通过对历年凝汽器端差等数据的汇总和对比分析,发现冬季端差明显上升。
诚然冬季进水温度低、真空升高、真空系统漏气量增大,影响了冷凝管的传热效果,因而端差增大;调研的结果是水温低必定端差高,不错也未全对(主要是冬天循泵台数少,清洗效果较差,报表中反应是夜班端差较高,且因白班清洗时间,清洗质量有关)。
对照影响端差的因数:凝汽器的结构、冷凝管内外表面的清洁度、循环冷却水量和流速、循环水入口温度、排汽量和真空系统的严密性等,总感觉在运行调整、维护上,存在需要改进的环节,因此将降低凝汽器端差,列入了20XX年度目标任务管理的着手点。
20XX年1月30日,首先围绕:胶球悬浮特性如何,胶球的直径和弹性是否合适,胶球清洗制度是否规范执行,胶球清洗循环效率和收球率是否真实,胶球定期更换的合理性,组织分析和落实调整工作。
在循环水温、循环水量和排汽量等运行条件变化的情况下,端差虽有降低、但与预期相差较大。
2月份起,通过更换新的普通胶球后加强清洗,同时在补水泵房进水口完善部分滤网后,特别是#2在#6机大修、#5机中修期间,凝汽器打开人孔检查,发现均有不同程度的胶球堵管和铜管结垢现象,组织人员吹扫污泥和疏通铜管。
运行后,因排汽量上升,端差下降仍不理想。
经查明#5、#6机冷凝管共12426根,其中主凝结段11706根、Ф25×1mm、HSn70-1B,空冷区720根、Ф25×0.8mm、TP304。
决定更换Ф24和Ф25的标准剥皮胶球试验。
#6机甲侧凝汽器出水室胶球沉积 #6机甲侧进水室填料卡、胶球堵管#6机阀门井排污泵注水管中取出的胶球,应改管5月13日#5、#6机先由乙侧凝汽器更换Φ24剥皮胶球清洗试验,甲乙侧循环水出水温日期 #5机#6机 甲侧 乙侧 温差 甲侧 乙侧 温差 12日普通胶球 普通胶球 普通胶球 普通胶球 32.27 32.70 0.43 33.04 33.62 0.58 13日普通胶球 剥皮胶球普通胶球 剥皮胶球30.92 31.49 0.58 32.09 32.76 0.67 剥皮胶球 剥皮胶球 30.9931.440.4632.2932.870.58实践证明,剥皮胶球弹性好、清洗效果明显,随着浸泡充分、悬浮特性改善,循环效率和收球率得到保证,端差同比下降0.3~0.5℃。
钱清电厂凝汽器端差增大分析
钱清电厂凝汽器端差增大分析【摘要】描述了钱清电厂凝汽器端差上升的特征,分析了端差上升原因,并采取了有效的解决措施。
【关键词】凝汽器端差;增大;原因分析;解决措施一、系统概述钱清电厂是一个拥有一台125MW(#1)、一台135MW(#2)机组的小厂,汽轮机是上海汽轮机厂生产的中间再热冷凝式汽轮机,所配的凝汽器是上海电站辅机厂生产的N—7100—Ⅲ型。
二、运行中发现的问题一般在寒冷的冬天,钱清电厂#1、2机凝汽器端差就会增大。
从上两表中可以看出:#1机是从1月3日开始端差增大的;#2机是从1月5日开始端差增大的。
另外,从表中可以看出,端差增大时伴随着其他特征。
1.端差增大时,凝汽器循环水的温升增大。
2.端差增大时,凝汽器循环水进口压力上升,但出口压力变化不大。
3.端差增大时,循泵电流增大。
三、端差增大的原因分析凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差。
造成凝汽器端差偏大的原因有:1.凝汽器铜管结垢、堵塞、脏污,影响换热效果。
2.凝汽器真空系统泄露等原因造成的真空低。
3.凝汽器循环水流量不足。
4.凝汽器水侧上部积空气未排出。
5.凝汽器集水井水位高,淹没铜管。
6.表计误差等其它原因。
从12月及1月的真空严密性试验看,凝汽器真空系统正常。
排除真空系统漏空气的可能。
对照凝所器就地水位计、电接点水位计、CRT上水位计,凝汽器热进水位并没有偏高,淹没铜管。
循环水泵的运行方式没有改变过,不存在循环水量不足的原因。
两台机两侧的端差都上升,可以排除表计误差原因。
结合端差上升的三个特征:凝汽器循环水的温升增大、凝汽器循环水进口压力上升、循泵电流增大;以及近期循环水水质情况(水质非常恶劣,板式冷油器、水冷器非定期切换、冲冲洗次数明显明加,循泵进口滤网清理次数增加),可以得出结论:端差增大的原因是凝汽器铜管结垢严重引起。
绍兴地区的内河水,水质较差。
冬天时由于雨水少,河床里的淤泥堆积较多。
电厂的补水泵把大量的淤泥吸入到大池,从而进入整个循环水系统中。
凝汽器端差大原因
凝汽器端差大原因分析
一、凝结器端差增大的主要原因有:
1.凝器铜管水侧或汽侧结垢;
2.凝汽器汽侧漏入空气;
3.冷却水管堵塞;
4.冷却水量增加等;
二、根据本机组实际情况分析
1、凝器铜管水侧或汽侧结垢,由于本机组凝汽器是新安装,而且胶球冲洗根据定期工作冲洗及时,因此凝汽器结垢的可能性较小;
2、本机组运行中真空较高且真空严密性试验为良好,可能是由于循环水入口水温过低造成端差过大,即凝结器产生过冷却;
1.循环水温度过低和循环水量过大,使凝结水被过度的冷却,过冷度增加;
2.凝结器漏入空气多或抽气器工作不正常,空气不能及时被抽出,空气分压力增大,使过冷度增加;
3、凝结器单位面积负荷过大造成:
1.低压加热器的疏水通过危机疏水门直接进入凝汽器,增加了凝汽器的热负荷;
2主蒸汽管道旁路系统是否有漏气进入凝汽器;
4、循环水量多或少都可能引起端差的增大:
1.如果机组的负荷高,势必会导致排气量的增大,如果此时水量少了,肯定会引起排汽温度的升高,而一定量的循环水它的吸热能力是一定的是有限的,如果严重的话甚至会有溶于水的气体析出,这样无疑会使水侧换热效果变差,致使出水温度较此时真空对应下的排气温度相差很多,端差变大,
因为此时真空应该是下降的;
2循环水量多也会引起凝汽器端差的变大,如果机组的排气量远远小于循环水量,这时循环水的温升很小,循环水出口温度很低现在是冬季循环水的进水温度也低这时就应该注意机组的真空严密性了,如果真空很高,这时肯定会有空气进入致使排汽温度也很高,端差变大;
2假如凝汽器是完全严密的,如果是负荷低循环水量过剩的话,这时的排汽温度较循环水出水温度相差也是很大的,端差也会增大;。
影响凝汽器端差的因素分析及应对措施
与 成正 比, 而降 低温升 最直 接的方 法是提 高冷却 水 流量 , 但
由 以上 的 分 析 得 知 文与 G w 有关 , 但受 G w 影 响不 大 , 且 受 机 组 经
济性和设备设计 的限制 。所 以现场 用于 降低凝 汽器传 热 端差
最 有 效 的 手段 是提 高凝 汽器 的总 换 热 系 数 K , 而 K 值 又 受 很 多 因素 的影 响 , 如 冷却 水 流 量 及 流 速 、 钛管 冷却表 面洁净程 度 、 凝 汽 器 真 空 度 等 。下 面 分 析 各 个 因 素 的 影 响 以及 运 行 中 的 应 对措施 。
式中, 为冷却水温升 ; K 为总换热系数 ; A 为 凝 汽 器 总 换 热 面
积; G w 为冷却水 流量 为冷却水 比热容 。 对 已投运 的凝 汽 器 而 言 , 通 常 情 况 下 换 热 面 积 A 是 无 法改 变 的 , 而冷却 水 比热 容 c 。 的变 化 量很 小 , 可 以忽 略 。由 以上 公式 可知 : 传 热端 差 与 冷却 水 流 量 G w 成 正 比, 当 G w
( 2 ) 尽量减少机组热 负荷通 向凝汽器 , 特 别 是 高 低 加 危 疏
2
、 K 、 △ f 和 文之 间 的关 系
利 用 数 学 模 型 对 以 上公 式 进 行 计 算 可 以得 出 G w 、 K 及
管道 , 其所携带 的热负荷 的
a—
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根据传热学原理 , 随 着 热 负荷 的增 加 , 凝 汽 器 的 性 能 会 逐
“ w 。 f " L l 一 l
渐 降低 , 并且端差会 不断增 大 , 且在循 环水流 量和 总传热 系数
不变 的条 件 下 , 端 差 同 凝 汽 器 负 荷 成 正 比 例 关 系 。 随 着 凝 汽 器 热 负 荷 的 不 断 变化 , 凝 结 器 传 热 端 差 也 会 发 生 相 应 的 变 化 。 导 致凝 汽 器 热 负荷 产 生 变 化 的原 因 有 多 种 , 除 了供 热 机 组 及 排 汽
联合循环机组凝汽器端差大原因分析及措施
联合循环机组凝汽器端差大原因分析及措施摘要:凝汽器端差是影响汽轮机效率的一个重要指标,也是衡量机组运行经济性的一个重要因素。
凝汽器端差偏大,会严重影响汽轮机的运行经济性。
近期萧电#3机组凝汽器端差出现持续偏大的现象,探索其中原因并采取措施降低凝汽器端差,对机组运行经济性有着重大的意义。
关键词:凝汽器端差、中压旁路、轴封压力、真空泄漏。
一、设备简介萧山电厂#3机组为SCC5-4000F.1S单轴联合循环发电机组,由西门子SGT5-4000F(2)型燃气轮机、HE 型三压再热双缸凝汽式汽轮机、THDF108/53型水氢氢冷却发电机、和NG-V94.3A-R 型三压再热无补燃卧式自然循环余热锅炉组成。
凝汽器为轴向排气布置,型号 N-10546 ,管道有效总面积 10544m2,绝对设计压力5.7 kPa,循环水量 23145m3/h,循环水通过凝汽器的最大温升8.6 ℃。
2021年下半年#3机组出现了端差异常升高的现象,端差从原先的4℃左右升至13℃左右,较运行规定值7℃偏高非常多,而相同型号和设备结构的#4机组在同时期端差未出现明显变化。
二、原因分析1、凝汽器热负荷2021年7月起机组存在中压旁路内漏的缺陷,该缺陷经阀门行程调整和阀芯研磨处理后能减少一定的内漏量,但仍存在的内漏增加了凝汽器的热负荷,一定程度上增加了凝汽器端差。
2、循环水流量(1)循泵工作情况循环水系统配置了两台相同的6kV定速混流泵。
通过两台循泵运行电流数值曲线的对比,两台循泵出力基本稳定,没有出现大的偏差。
(2)循环水胶球系统运行情况2021年10月份以来,胶球清洗装置收球率较低,其原因为此时段机组为光伏配套调峰频繁启停,每次机组运行时间在4小时以内,使得凝汽器胶球清洗、收球时间相应较短,无法在机组运行时长内完成整套清洗流程。
收球率不足,留在凝汽器循环水侧的胶球增多,导致钛管或收球网等堵塞,引起循环水管系流动阻力增大,引起循环水流量下降。
凝汽器端差大原因
凝汽器端差大原因一、凝汽器铜管结垢凝汽器铜管要是结垢了呀,那可不得了。
就像水管里堵了东西一样,热量传递就不顺畅啦。
这垢可能是水里的一些杂质沉淀下来的,也可能是水里的钙镁离子啥的形成的水垢。
结垢之后呢,蒸汽在凝汽器里想把热量传给冷却水就变得困难重重,这端差可不就大起来了嘛。
二、凝汽器内积聚空气空气在凝汽器里那就是个捣乱分子。
本来凝汽器里应该是蒸汽和冷却水好好进行热交换的地方,结果空气跑进去了。
空气会在铜管表面形成一层气膜,这气膜就像一个隔热层一样,阻碍了热量的传递。
蒸汽的热量就不能很好地传给冷却水,端差就会增大咯。
这空气可能是从一些密封不严的地方跑进去的,比如说凝汽器的连接处或者是抽气设备有点小毛病的时候。
三、冷却水量不足冷却水要是不够,就像给一个大火炉降温,只给一点点水一样,根本降不下来。
在凝汽器里也是这个道理,冷却水少了,它能带走的热量就有限。
蒸汽释放的热量不能被冷却水及时带走,就会导致端差变大。
冷却水量不足可能是因为冷却水泵出问题了,比如说水泵的叶轮坏了,或者是冷却水管道有堵塞或者泄漏的情况。
四、凝汽器铜管脏污铜管表面脏脏的,也会影响热交换。
这脏污可能是水里的泥沙、微生物之类的东西附着在上面。
这就好比我们冬天穿了一件脏衣服,保暖性就变差了。
铜管脏污后,热传导效率降低,端差就会增大。
五、蒸汽流量过大如果蒸汽一股脑儿地往凝汽器里涌,超出了凝汽器正常能处理的范围,就会造成热量不能及时被冷却水带走。
就像一群人挤在一个小房间里,空气都不流通了。
这样的话,蒸汽和冷却水之间的热平衡被打破,端差也就跟着变大了。
凝汽器端差
凝汽器端差凝汽器压力下的饱和温度(凝结水温)与循环冷却水出温度之差称为端差。
理论上,端差越低越小,但实现困难,实际上综合循泵耗功(电)、复水器换热体积,最佳换热流速(及流量),确定出一定(4 6、6-8度)的经济控制指标。
对一定的凝汽器,端差的大小与凝汽器冷却水入温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器铜管的表面洁净度,凝汽器内的漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。
一个清洁的凝汽器,在一定的循环水温度和循环水量及单位蒸汽负荷下就有一定的端差值指标,一般端差值指标是当循环水量增加,冷却水出温度愈低,端差愈大,反之亦然;单位蒸汽负荷愈大,端差愈大,反之亦然。
实际运行中,若端差值比端差指标值高得太多,则表明凝汽器冷却表面铜管污脏,致使换热条件恶化。
端差增加的原因有:①凝器铜管水侧或汽侧结垢;②凝汽器汽侧漏入空气;③冷却水管堵塞;④冷却水量增加等(增加太多,端差低了,但循泵耗电多,综合比较定35万以上4-6度,以下为6 8度为经济)。
最佳答案1.凝汽器铜管或钛管结垢、堵塞、脏污,影响换热效果。
2.汽轮机排汽温度高.3.凝汽器真空系统泄露等原因造成的真空度低。
4.凝汽器循环水流量不足.循环水流量增大后,凝结器端差减小,循环水流量减小后,凝结器端差减大.5.凝汽器水侧上部积空气未排出。
6.凝汽器集水井水位高,淹没铜管.7.表计误差等其它原因。
以上原因均可造成凝汽器端差偏大。
真空系统严密性下降后,凝汽器的传热端差为什么增大?引起凝结器内真空下降的主要原因是:1)冷却水温由于环境温度而升高,夏天较低,冬天较佳。
2)凝汽器冷却面积污脏,影响传热效果,引起真空下降。
3 )冷却水供水中断或水量不足引起冷却水温升高,引起真空下降。
4)由于真空系统严密性不佳或轴封供汽中断,抽气器工作失常等原因,使漏气量增加而影响排汽压力,降低真空。
5)凝汽量水位升高,使部分调管淹没而减少传热面积,进而影响真空.6)凝汽器水位过高,超过空气管.7 )增加负荷或停用抽汽改为纯凝运行.凝汽器水侧换热面上经长时间运行会造成污垢积聚,不但恶化了真空,降低了汽轮机的经济性,而且能引起铜管的腐蚀、泄漏,威胁汽轮机的安全运行,所以在力求防止凝汽器铜管结垢的同时,还要对形成的污垢定期进行清洗.凝汽器冷却水管一般清洗方法有反冲洗法、机械清洗法、干洗、高压冲洗以及胶球清洗法。
凝汽器端差过高的原因分析及处理
油位自动补冲至所需。
设备运维
凝汽器端差过高的原因 分析及处理
赵慧辉 李博(北方联合电力有限责任公司乌海热电 厂,内蒙古 乌海 016000)
图2
第二,在正常运行过程中,一年解体检修一次,每次解体完 后,彻底检查清理清洗轴承压盖油槽和回油孔内的油泥,清洗 干净,避免回油不畅造成漏油。
第三,轴承箱上部透气帽定期清理。在设备正常倒用后, 及时清理透气帽内的脏污,使泵正常运行时透气帽排出油气 畅通。
片网板组成,顶部为迎水端,网板将整个管道截面完全遮拦。
每片网板底部设有胶球出球口,胶球经此出球口引出至循环单
元。每片网板由一根转轴驱动,在非运行工况时可旋转至一定
角度,形成与水流方向略微倾斜的 H 型结构,此时水流对网板
进行反冲洗,可去除网板上的杂质,运行时网板转回至倒“V”。
现实生产中我厂#1 机运行期间收球率仅达到 28%,经现场收球
作者简介:郑自发(1984-):男,汉族,河北唐山人,本科,首钢京 唐钢铁联合有限责任公司,工程师,主要从事设备管理工作。
摘 要:通过对乌海热电厂 200MW#1 机组凝汽器端差过高的 原因进行分析,通过对凝汽器换热钢管进行高压射流清洗;循 环水二次滤网增大通流截面,改造排污装置;倒“V”活动式收球 网进行改造,提高收球率等措施有效地解决了汽器端差过高的 问题,改造效果显著。 关键词:凝汽器;端差;高压射流清洗;二次滤网;收球网
凝汽器传热端差的计算与分析
通常情况下凝汽器总换热面积和冷却水比热容变化很小,由上式可知:传热端差与冷却水量成正比,当冷却水量增加时,传热端差增大;同时,冷却水量增加,加强了冷却管内表面的对流换热,凝汽器的总体换热系数增大,而换热系数与端差成反比;另外,冷却水量增大,冷却水温升减小,由冷却水温升与传热端差成正比可知端差也要减小。
也就是说,冷却水量增加导致了这样一个结果:既使得传热端差增大又使其变小。
那么最终结果究竟是使得传热端差增大还是减小呢?
(后面求导的过程就不说了,直接说结果)
凝汽器冷却水温升变化及凝汽器总的换热系数变化对凝汽器传热端差的影响要比冷却水量变化和对端差的影响要快。
冷却水量增加使得传热端差增大,同时使得冷却水温升下降而导致传热端差减小,由于冷却水温升下降使传热端差变小的速率要比冷却水量增大使得端差增大的速率要大,且冷却水量增大使得凝汽器总的换热系数增大而使传热端差减小(减小的速率要大于因冷却水量增加而增大的传热端差的速率) ,也就是说冷却水量增大最终使得凝汽器的传热端差减小。
但是减小的量并不是很大。
因此,循环水量的增加对端差的影响不大。
所以现场用于降低凝汽器传热端差以提高真空的最有效手段是提高凝汽器总的换热系数,而提高总换热系数的最有效方法是提高冷却管的清洁度和降低漏入真空系统的空气量。
凝汽器端差减小的原因
凝汽器端差减小的原因凝汽器端差减小的原因,这可是个挺有趣的事儿呢。
咱就像侦探一样,一点点来探究其中的奥秘。
咱先说说凝汽器是干啥的吧。
它就像是一个超级冷却器,把汽轮机排出来的蒸汽给变成水,这个过程就像是把热气腾腾的馒头给变回面粉团一样神奇。
那端差呢,就是凝汽器里蒸汽饱和温度和冷却水出口温度的差值。
这端差要是减小了呀,就像是你的钱包里突然多了点钱一样,肯定是有原因的。
有一个原因可能是冷却水量增加了。
这怎么理解呢?就好比你在冲一杯特别浓的咖啡,水少的时候咖啡总是很烫,而且很久都散不了热。
要是你一下子加了好多水呢,咖啡很快就凉下来了。
凝汽器里也是这样,冷却水多了,就能更快地带走蒸汽的热量,那蒸汽饱和温度和冷却水出口温度的差值可不就小了嘛。
这就像是一场接力赛,原来只有几个人跑,现在来了一大群人跑,那速度能不快吗?你说是不是这个理儿?还有啊,凝汽器的铜管要是干净了,端差也会减小呢。
铜管就像是凝汽器的血管,蒸汽的热量要通过铜管传给冷却水。
要是铜管里面脏脏的,就像你的血管里堵了垃圾一样,热量传递就不顺畅。
可是如果铜管被清洗得干干净净,那热量传递就像高速公路上的汽车一样畅通无阻。
蒸汽的热量很快就被冷却水带走了,端差自然就小了。
这就好比你走路,前面全是石头和杂物,你肯定走得慢,把这些东西都清理掉,你就可以大步流星地往前走了。
再说说真空系统的严密性。
如果真空系统很严密,就像是一个密封的盒子,里面的空气不会随便跑出去或者进来。
这样的话,凝汽器里的压力就比较稳定,蒸汽更容易凝结成水,热量散发得也更有规律。
这就像你在一个封闭的房间里吹气球,气球很容易就吹大了,因为空气都在这个房间里。
要是房间到处漏风呢,你吹气球就费劲了。
在凝汽器里也是一样,真空系统严密,端差就容易减小。
另外,冷却水的水温降低也会让端差减小。
这就像夏天和冬天洗澡一样,夏天的时候水凉得慢,冬天的时候水凉得可快了。
因为冬天的水温低呀。
在凝汽器里,冷却水温度低,它吸收蒸汽热量的能力就更强,能更快地把蒸汽的温度拉下来,端差也就跟着减小了。
凝汽器端差大分析及循环水加药后的效果
关于凝汽器端差大大原因分析凝汽器排气压力下的饱和温度与凝汽器循环水出水温度之差称端差。
小机组凝汽器端差正常范围为6-8℃。
汽轮机端差大影响凝汽器真空,影响凝汽轮机的热效率及汽耗率。
端差增大主要原因有:1、凝汽器汽侧漏入空气2、凝汽器铜管水侧或汽侧结垢3、冷却水管堵塞4、冷却水量减少经过及现象:运行中发现真空在93左右,未对此重视。
但发现凝汽器两侧出水温度存在不一致现象,两侧出水温度最大差2.5℃。
要求三值汽机运行人员对凝汽器各水室进行排空气操作。
但两侧温差并未消除。
真空泵及循环水泵电流均正常。
2月20日,陶经理通知,最近两个月凝汽器端差在20℃以上。
采取措施:1、凝汽器水侧积有空气影响凝汽器换热效率。
未接通知前,发现凝汽器两侧出水温度存在温差,安排运行人员对凝汽器水侧进行排空气操作。
未见端差明显减少。
2、为了降低端差,增加循环水流量,尝试启动备用循环,端差下降4℃,但凝汽器循环水温升仍保持不变。
3、为了降低排气温度,尝试启动备用真空泵,启动后真空未见明显上升。
凝汽器端差及温升仍保持不变。
4、真空系统存在漏气,导致排气温度升高。
通知后,对照凝汽器排气压力下对应的饱和温度表及凝结水质,排气温度略高,对真空系统进行检查,对轴加水封进行注水排空气操作。
做真空严密性试验合格。
5、根据凝汽器循环水温升不变,同一负荷情况下,真空下降较多,有可能凝汽器水侧存在填料或杂物堵塞现象(前池滤网积有杂物)。
根据循环水温升,对凝汽器循环水温升最高侧(南侧)进行隔离检查,杂物较少,未发现明显结垢现象。
6、对凝汽器水室北侧进行隔离检查,北侧稍有杂物,不存在结垢现象但上部有明显的油腻性附着物。
清理前排气温度为40℃,端差19.5℃。
对该侧尝试进行清理后,端差及排气温度明显下降,排气温度为38℃。
端差在14-16℃。
原因分析:循环水中含有油腻性附着物,主要来源于河水(濉临沟淤泥较多),易在附着在换热管内壁(特别是凝汽器上部)。
附着物在管壁内影响换热,同时使管壁内部较为光滑,回水流速较快,无论水量大小,循环水温升一直保持不变。
凝汽器端差
凝汽器端差Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998凝汽器端差凝汽器压力下的饱和温度(凝结水温)与循环冷却水出口温度之差称为端差。
理论上,端差越低越小,但实现困难,实际上综合循泵耗功(电)、复水器换热体积,最佳换热流速(及流量),确定出一定(4-6、6-8度)的经济控制指标。
对一定的凝汽器,端差的大小与凝汽器冷却水入口温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器铜管的表面洁净度,凝汽器内的漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。
一个清洁的凝汽器,在一定的循环水温度和循环水量及单位蒸汽负荷下就有一定的端差值指标,一般端差值指标是当循环水量增加,冷却水出口温度愈低,端差愈大,反之亦然;单位蒸汽负荷愈大,端差愈大,反之亦然。
实际运行中,若端差值比端差指标值高得太多,则表明凝汽器冷却表面铜管污脏,致使换热条件恶化。
端差增加的原因有:①凝器铜管水侧或汽侧结垢;②凝汽器汽侧漏入空气;③冷却水管堵塞;④冷却水量增加等(增加太多,端差低了,但循泵耗电多,综合比较定35万以上4-6度,以下为6-8度为经济)。
最佳答案1.凝汽器铜管或钛管结垢、堵塞、脏污,影响换热效果。
2.汽轮机排汽温度高。
3.凝汽器真空系统泄露等原因造成的真空度低。
4.凝汽器循环水流量不足。
循环水流量增大后,凝结器端差减小,循环水流量减小后,凝结器端差减大.5.凝汽器水侧上部积空气未排出。
6.凝汽器集水井水位高,淹没铜管。
7.表计误差等其它原因。
以上原因均可造成凝汽器端差偏大。
真空系统严密性下降后,凝汽器的传热端差为什么增大引起凝结器内真空下降的主要原因是:1)冷却水温由于环境温度而升高,夏天较低,冬天较佳。
2)凝汽器冷却面积污脏,影响传热效果,引起真空下降。
3)冷却水供水中断或水量不足引起冷却水温升高,引起真空下降。
4)由于真空系统严密性不佳或轴封供汽中断,抽气器工作失常等原因,使漏气量增加而影响排汽压力,降低真空。
钱清电厂凝汽器端差增大分析
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端 差
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器循 环水流 量不足 , 循 环水 的温升增大、 凝汽 器循 环水进 口 压力上升、 循 泵电流增大 。 四 采 取 的描 施 1 、 要求每班 对凝汽 器循环水侧 放空气 l O 分钟, 排除 可能 在水 室顶 部 积聚的空气。
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五. 结 论 钱 清电厂处于绍兴 地区, 受水 质影 响, 经常会发生凝汽 器端差不 正 常的增大 , 通过增加 磨砂胶球 的投用次数 及时间, 可以在较快 时间内恢
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凝汽器端差的原因
凝汽器端差的原因
凝汽器端差是指凝汽器两端的压力差,主要有以下几个原因导致:
1. 凝汽器内部阻力
凝汽器管束、分汽缸和凝结水收集器等部件会对蒸汽流动产生一定阻力,从而引起压力损失。
管束阻力与蒸汽流量、管束布置、管子直径和长度等因素有关。
2. 蒸汽流速
蒸汽在凝汽器内的流速越高,动压力损失就越大。
过高的蒸汽流速会增大凝汽器端差。
3. 凝结水液位
凝结水液位过高会增大蒸汽在凝汽器内的阻力,导致端差增大。
适当的凝结水液位有利于降低端差。
4. 冷凝介质流量
冷凝介质流量不足会影响蒸汽冷凝效率,导致凝汽器内蒸汽量增加,从而增大端差。
5. 管路阻力
凝汽器进出口管路的阻力也会对端差产生影响,管路阻力越大,端差越大。
6. 设备老化
随着时间推移,凝汽器内部结垢、腐蚀等问题会增大内部阻力,从而提高端差。
控制凝汽器端差在合理范围内,对于提高系统效率、节约能源具有重要意义。
可以通过优化设计、定期检修维护等措施来降低端差。
凝汽器上下端差定义
凝汽器上下端差定义嘿,朋友们!想象一下,你有一个大箱子,里面装着一些宝贝,然后这个箱子有个入口和出口。
入口呢,就像是把东西放进去的地方,出口呢,就是让东西出来的地方。
好啦,其实我们今天要聊的凝汽器就有点像这个箱子,但它可高级多了。
在发电厂等地方,凝汽器可是个重要角色。
那凝汽器的上下端差是什么呢?简单来说,就是两个很关键的温度差异啦。
我们先来说说上端差,它就像是箱子入口处的温度和箱子里面某个特定位置温度的差值。
在凝汽器里,就是汽轮机排汽温度和凝汽器内蒸汽凝结温度的差值。
这就好比你走进一个房间,外面的温度和房间里某个地方的温度不一样,这个差值就是上端差啦。
再说说下端差,这就像是箱子出口处的温度和箱子里面另外一个特定位置温度的差值。
具体到凝汽器,就是凝结水温度与凝汽器冷却水出口温度的差值。
想象一下,从箱子里流出来的水的温度和箱子旁边一个测量点温度的差异,这就是下端差啦。
那这些端差有啥用呢?嘿,用处可大啦!在实际生活中,就像我们要保持家里的温度适宜一样,凝汽器的端差也得控制好。
如果上端差太大,就好像房间里进来的热气太多,会影响整个系统的效率哦。
比如说,在发电厂,如果凝汽器的上端差变大了,那就意味着能源利用不充分,就像你开着车,油消耗得很多,但跑得却不远,多不划算呀!下端差也一样重要哦。
如果下端差不合适,就像从家里流出去的水温度不合适一样。
比如下端差太小,可能就意味着冷却效果太好了,但是可能会消耗过多的资源来达到这个效果,就像你为了让家里凉快一点,把空调温度调得特别低,结果电费蹭蹭往上涨。
在工业领域,工程师们就像细心的管家一样,时刻关注着这些端差。
他们会通过各种巧妙的方法来调整,让凝汽器工作得更高效。
比如,调整冷却水的流量、温度,或者检查凝汽器有没有哪里出问题,就像我们会检查家里的空调是不是需要清理或者维修一样。
再给大家举个例子吧,好比一个大工厂是一个巨大的机器,凝汽器就是其中一个关键部件。
如果这个部件的端差没控制好,就像机器的一个齿轮没咬合好,整个机器的运转就会受到影响。
凝汽器的端差
凝汽器的端差第一部分01端差的定义凝汽器压力下的饱和水蒸气温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差。
02端差的影响因素:对一定的凝汽器,端差的大小与凝汽器冷却水入口温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器钛管的表面洁净度,凝汽器内的漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。
一个洁净的凝汽器,在一定的循环水温度和循环水量及单位蒸汽负荷下就有一定的端差值指标,一般端差值指标是当循环水量增加,冷却水出口温度越低,端差越大,反之亦然:单位蒸汽负荷越大,端差越大,反之亦然。
实际运行中,若端差值比端差指标值高的太多,则表明凝汽器冷却表面钛管污脏,致使导热条件恶化。
端差增加的原因有:①凝汽器钛管水侧或汽侧结垢;②凝汽器汽侧漏入空气;③冷却水管堵塞;④冷却水量增大;⑤凝汽器的单位蒸汽负荷增大。
第二部分01汽轮机冷端及端差治理措施(1)凝汽器端差超过集团公司《火力发电厂节能监督技术标准》规定时,应通过凝汽器真空严密性、汽侧真空泵工况(工作水温、分离器水位、抽空气/射气/管道逆止阀等部件是否正常,必要时增开真空泵判断)、凝汽器水阻(循泵扬程)、凝汽器压力、低压缸排温度等数据判断原因并采取相应措施。
用于计算端差的凝汽器真空和循环水回水温度测点安装位置、仪表及变送器精度应符合DL/T1078《表面式凝汽器运行性能试验规程》,以保证端差数据的准确。
1.降低凝汽器热负荷凝汽器热负荷对真空度影响较大。
凝汽器热负荷升高,主要是由于高品质蒸汽没有做功,或其他高温介质直接进入凝汽器,不仅造成能量和工质损失,而且使凝汽器真空下降,是影响机组热耗率的主要原因。
影响凝汽器热负荷的主要因素是阀门内漏,包括低旁泄漏、汽缸疏水,管道疏水、高加危急放水,低加至凝汽器疏水等。
降低凝汽器热负荷的主要措施是加强阀门内漏治理,通过阀门前后温度对比找出漏点,通过手动隔离,或检修时彻底处理。
2.真空系统严密性治理真空系统严密性对汽轮机冷端及端差影响较大,应通过凝汽器真空系统优化治理、消除漏点,使真空严密性达到《华能优秀节约环保型燃煤发电厂标准》的要求。
凝汽器端差大分析及循环水加药后的效果
关于凝汽器端差大大原因分析凝汽器排气压力下的饱和温度与凝汽器循环水出水温度之差称端差。
小机组凝汽器端差正常范围为6-8℃。
汽轮机端差大影响凝汽器真空,影响凝汽轮机的热效率及汽耗率。
端差增大主要原因有:1、凝汽器汽侧漏入空气2、凝汽器铜管水侧或汽侧结垢3、冷却水管堵塞4、冷却水量减少经过及现象:运行中发现真空在93左右,未对此重视。
但发现凝汽器两侧出水温度存在不一致现象,两侧出水温度最大差2.5℃。
要求三值汽机运行人员对凝汽器各水室进行排空气操作。
但两侧温差并未消除。
真空泵及循环水泵电流均正常。
2月20日,陶经理通知,最近两个月凝汽器端差在20℃以上。
采取措施:1、凝汽器水侧积有空气影响凝汽器换热效率。
未接通知前,发现凝汽器两侧出水温度存在温差,安排运行人员对凝汽器水侧进行排空气操作。
未见端差明显减少。
2、为了降低端差,增加循环水流量,尝试启动备用循环,端差下降4℃,但凝汽器循环水温升仍保持不变。
3、为了降低排气温度,尝试启动备用真空泵,启动后真空未见明显上升。
凝汽器端差及温升仍保持不变。
4、真空系统存在漏气,导致排气温度升高。
通知后,对照凝汽器排气压力下对应的饱和温度表及凝结水质,排气温度略高,对真空系统进行检查,对轴加水封进行注水排空气操作。
做真空严密性试验合格。
5、根据凝汽器循环水温升不变,同一负荷情况下,真空下降较多,有可能凝汽器水侧存在填料或杂物堵塞现象(前池滤网积有杂物)。
根据循环水温升,对凝汽器循环水温升最高侧(南侧)进行隔离检查,杂物较少,未发现明显结垢现象。
6、对凝汽器水室北侧进行隔离检查,北侧稍有杂物,不存在结垢现象但上部有明显的油腻性附着物。
清理前排气温度为40℃,端差19.5℃。
对该侧尝试进行清理后,端差及排气温度明显下降,排气温度为38℃。
端差在14-16℃。
原因分析:循环水中含有油腻性附着物,主要来源于河水(濉临沟淤泥较多),易在附着在换热管内壁(特别是凝汽器上部)。
附着物在管壁内影响换热,同时使管壁内部较为光滑,回水流速较快,无论水量大小,循环水温升一直保持不变。
2011年1月#1-4机凝汽器端差、过冷度大分析修改版
#1-4机凝汽器端差、过冷度大分析一、总述:汽轮机排汽压力下的饱和温度与凝汽器循环冷却水出水温度之差,称为凝汽器端差。
因我厂真空测点不是很准确,排汽温度比较接近饱和温度,一般直接取排汽温度与循环水出水温度比较。
一般情况下,端差受下列因素影响:凝汽器换热管结垢;凝汽器换热管脏污;凝汽器漏入空气;凝汽器热负荷;冷却水温度变化;冷却水流量变化。
汽轮机排汽压力下的饱和温度与凝结水温度之差叫过冷度。
通常影响过冷度的因素通常有:凝汽器水位过高;凝汽器真空严密性不好漏入空气;冷却水温度变化;冷却水流量变化;通往凝汽器底部的回热蒸汽通道受阻,凝结水得不到足够加热,而产生过冷。
二.目前我厂凝汽器端差以及过冷度状况:根据西安院《技术监督标准》要求,凝汽器端差:循环水入口温度小于或等于14℃,端差不大于7℃;入口温度大于14℃并小于30℃,端差不大于5℃;入口温度大于或等于30℃,端差不大于4℃。
过冷度一般要求不大于2℃。
我厂#1-4机凝汽器端差、过冷度近几年情况如下。
表一由上表可见,#1-4机全年平均凝汽器端差基本在6℃~8℃范围内,一、二期无明显规律性差别;#3、4机凝结水过冷度小于2℃,而#1、2机接近4℃。
同时从实际运行情况看,#1-4机组夏季时,凝汽器端差一般在4~5℃,凝结水过冷度约1℃;冬季时,凝汽器端差约7~11℃,凝结水过冷度则#1、2的在6℃,#3的目前2℃多,#4的3℃。
由于凝汽器端差、过冷度影响因素较多,尤其是端差受负荷、冷却水温、冷却水流量影响较大,因此单纯比较各机组之间的端差并不合理。
正确分析端差变化的原因应选择相同凝汽器热负荷、冷却水温度、冷却水流量的工况进行比较。
一般机组大修后,凝汽器换热管清洁度较好,若此时真空严密性试验合格,则可以作为机组运行中端差、过冷度的分析标准。
尽管温度的测量有时存在一定的误差,但相比机组真空值受大气压力及变送器校验时间的影响,以排汽温度来计算凝汽器端差和过冷度,还是较为准确的。