混铁炉长寿命的研究与实践

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铝碳化硅砖是近年来发展起来的一种新型耐火
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熊必勇, 冯建新: 混铁炉长寿命的研究与实践
图 1 改进后的炉后墙砌砖示意图 材料, 它具有良好的热稳定性, 极好的耐铁水、渣侵 蚀的能力, 耐磨性能好。由于铝碳化硅砖体积密度 大, 高于镁砖和高铝砖; 显气孔率、耐压强度均优于 镁砖和高铝砖。因此将铝碳化硅砖用于关健部位, 可取得良好的效果[4]。
关健词:混铁炉; 综合砌炉; 护炉; 使用寿命
中图分类号: TF57
文献标识码: A
文章编号: 1673- 1980(2007)01- 0028- 04
混铁炉是储存铁水、均匀铁水成分和温度、联系 转炉和高炉的纽带。装入量的稳定是实现转炉静态 和动态控制的基础, 绝大部分钢铁企业依靠混铁炉 和精确的计量设施实现装入量的稳定。在现代转炉 炼钢中, 混铁炉有着举足轻重的作用。提高混铁炉 炉役寿命, 减少下炉维护时间, 对转炉炼钢厂有较大 的综合经济效益。涟钢三炼钢厂工程技术人员经过 多年实践、探索和研究, 通过对 2 座 600t 混铁炉薄 弱环节的改进, 采用综合砌筑工艺及加强护炉等措 施, 使混铁炉使用寿命提高到 20 个月以上, 过铁量 突破 200 万t, 达到了混铁炉长寿命的目的。
通过对 2# 混 铁 炉 、1# 混 铁 炉 下 炉 各 部 位 残 余 厚度的观察, 兑铁侧端墙局部区域存在薄弱环节。这 是由兑铁水入炉时, 兑铁槽嘴子太短, 部分铁水沿兑 铁侧端墙壁流下, 形成了一个铁水冲刷沟, 造成了局 部区域的薄弱。对兑铁槽嘴加长, 由原设计的槽嘴 1 423mm 加长为 1 723mm, 铁水全部直接流入炉内, 不 再沿兑铁侧端墙壁流下, 消除了这一薄弱环节。 3.4 改进工作层耐火泥浆, 防止工作层掉砖现象
次。两座混铁炉在使用过程中都没有停炉进行中小
修, 只进行了一定的喷补和散料投补维护。具体使用
情况见表 2 所示。
表 2 涟钢 1#、2# 混铁炉使用情况
炉座
第一个炉役 第二个炉役 第三个炉役
投入时间 2001 年 6 月 2003 年 1 月
下炉时间 2002 年 12 月 2005 年 2 月
1# 炉 炉龄/月
高炉供应铁水情 况 : 温 度 为 1 250  ̄1 380℃,化 学 成
分如表 1 所示。
表 1 几座高炉所供应铁水的化学成分
元素

Si
Mn


成分% 4.0 ̄4.3 0.2 ̄1.0 0.2 ̄0.8 0 ̄0.13 0.02 ̄0.070
1.2 使用情况 1.2.1 炉衬材料的选用
涟钢三炼钢厂自 2000 年 90t 转炉投产以来, 混 铁炉采用传统的工作层以高铝砖为主的综合砌炉方 式 。 炉 底 、炉 墙 永 久 层 采 用 粘 土 砖 和 粘 土 质 磷 酸 盐 泥浆湿砌, 炉顶层采用轻质粘土砖( 漂珠砖) 和粘土 质隔热泥浆湿砌, 高铝砖工作层采用高铝砖和 LH-
混铁炉出铁口和前面两端墙是受铁水冲刷侵蚀 最剧烈的部位, 是影响混铁炉使用寿命的关键部位。 在耐火材料的选择上应重点考虑。
2# 混铁炉第一个炉役出 铁 口 部 位 使 用 铝 碳 化 硅碳砖, 在使用过程中发现出铁口部位结渣比较严 重, 出铁口部位的铝碳化硅碳砖耐冲刷和侵蚀能力 都较差, 出铁口部位只使用了 5 个月就被迫停炉修 补出铁口。因此, 铝碳化硅碳砖不适应该厂混铁炉的 要求。从 2# 混铁炉第二个炉役开始、1# 混铁炉所有 的炉役出铁口部位都改用铝碳化硅砖。
炉体砌筑质量的好坏是影响混铁炉使用寿命的 主要因素, 加强砌筑过程的质量跟踪和管理是提高 混铁炉使用寿命的基础。由于混铁炉结构复杂, 砌 体变化多, 与其它工业窑炉相比, 施工难度大。从混 铁炉炉体破损情况看, 砌筑问题主要是: 由于施工工 艺落后, 施工方法不当而造成的炉底返平层表面平 整度差, 前后墙与端墙咬砌不严密, 砖缝过大且灰浆 不饱满, 膨胀缝留设与砌体实际膨胀量不等, 致使铁 水侵入砌体, 加大了对砌体的侵蚀[2]。涟钢三炼钢厂 混 铁 炉 各 部 分 的 砌 筑 方 法 严 格 参 照 国 家 标 准 《工 业 炉砌筑工程施工及验收规范》( GBJ211- 8) 规定的砌 筑规则和方法进行。永久层采用粘土砖和粘土质磷 酸盐泥浆砌筑, 炉顶层采用轻质粘土砖( 漂珠砖) 和 粘土质隔热泥浆砌筑, 粘土砖砖缝不超过 2mm, 轻 质高铝砖粘土砖砖缝不超过 3mm, 工作层高铝砖和 铝碳化硅砖砖缝都要求不超过 2mm, 高铝砖工作层 辐射缝每 6 块砖夹 1mm 黄纸板 1 片, 炉顶每个环缝 之间夹 1mm 黄纸板 1 片。
生, 研究方向: 钢铁冶金。
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熊必勇, 冯建新: 混铁炉长寿命的研究与实践
侧端墙局部、炉底、后墙铁水流冲刷区是每个炉役的 薄弱环节。
3 提高混铁炉寿命的措施
3.1 混铁炉工作层的蚀损机理 混铁炉炉衬损坏原因主要有以下几方面[1]: 机械作用。兑铁入炉时对炉底和兑铁侧炉墙的
冲刷, 出铁操作时铁水对出铁口、炉身前墙的冲刷, 出铁完毕起炉时铁水对炉子后墙的冲刷。兑铁完毕 时退兑铁槽对炉衬材料的撞击等。
第9卷 第1期
重庆科技学院学报( 自然科学版)
2007 年 3 月
混铁炉长寿命的研究与实践
熊必勇 冯建新 ( 涟钢三炼钢厂,湖南娄底 417009 )
摘 要:通过对涟钢三炼钢厂 600t 混铁炉薄弱环节的研究, 介绍了将混铁炉出铁口由 Al2O3- SiC- C 砖改为 Al2O3- SiC 砖
的综合砌筑工艺, 以及加强护炉和使用过程的管理等提高混铁炉寿命的措施。
1 涟钢三炼钢厂混铁炉使用状况
来自百度文库
1.1 基本情况介绍
涟 钢 三 炼 钢 厂 现 有 2 座 600t 混 铁 炉 , 2 座 90t
复吹转炉, 1 座 100t 复吹转炉, 年吞吐铁水 380 万 t
左右, 产钢 390 万 t 左右。配有 CSP 连铸机和六机六
流小方坯连铸机各 2 台。5 座 380m3 和 1 座 2 000 m3
化学侵蚀。高温炉渣对炉衬砖的化学侵蚀作用, 特别是氧化性强的回炉钢水进入混铁炉后对炉衬砖 的化学侵蚀作用。
炉衬剥落。由于温度急冷急热所引起的炉衬砖的 剥落, 以及炉衬砖本身矿物组成分解引起的层裂等。
高 温 作 用 。 高 温 炉 渣 、铁 水 引 起 炉 衬 表 面 软 化 和熔融。涟钢转炉厂接受的铁水由于高炉富氧温度 偏高, 其 5 座小高炉铁水平均温度为 1 280℃, 大高 炉铁水平均温度则达到了 1 346℃。 3.2 加强砌炉质量管理是混铁炉长寿命的前提
2H 高温粘结剂泥浆湿砌, 对受铁水冲刷浸蚀最剧烈
的出铁口部位及前端墙则采用铝碳化硅碳砖湿砌。
1.2.2 使用寿命
涟钢转炉炼钢厂 2# 混铁炉于 2000 年 9 月投入
使用, 1# 混铁炉于 2001 年 5 月 投 入 使 用 。 目 前 为 止, 2# 混铁炉下炉大修 3 次, 1# 混铁炉 下 炉 大 修 2
LSH- 4 型高铝质高强胶泥的特点: LSH- 4 型高 铝质高强胶泥采用优质高铝钒土, 稀土材料和多种 化工原料, 运用粉体工程技术经强制混炼而成。在常 温状态下产生化学结合, 在高温条件下形成陶瓷烧 结的双重粘结功能, 其粘结强度随炉温升高而增强。 它不受炉温高低或砖缝大小的限制, 能承受熔融金 属及炉渣的冲刷和化学侵蚀, 有良好的砌体稳定性 和抗渣功能。实践证明, 混铁炉工作层全部使用 LSH- 4 型 高 铝 质 高 强 胶 泥 后 , 没 有 再 出 现 掉 砖 现 象, 对提高混铁炉寿命起到了很好的作用。 3.5 加强使用和维护的管理
为了加强混铁炉砌炉过程的质量跟踪和监督, 涟钢转炉厂选派了懂技术和业务的工程技术人员及 科层领导跟班进行施工质量的跟踪和监督。强化质 量责任追究管理办法, 凡在混铁炉正常使用炉役时 间内发生质量事故, 一律追究砌炉责任人和质量跟 踪人两方面的责任。为使责任能够落到实处, 该厂 还 建 立 了 筑 炉 过 程 对 口 交 接 班 、数 码 相 机 照 相 留 底
炉底经过增加一层 114mm 的高铝砖工作层后, 很好地满足了出铁过程对炉底的冲刷。从以后的几 个炉役下炉时炉底残余厚度来看, 炉底工作层不再 是制约混铁炉寿命的因素。 3.3.2 炉后墙的砌筑及改进措施
混铁炉炉后墙原砌筑方式与炉底一样, 为弧形 的工作层, 总厚度变为 231mm+231mm+114mm。在 使用过程中发现后墙铁水流冲刷区有掉砖现象, 下 炉时检测炉后墙残余厚度发现, 后墙铁水冲刷区也 是每个炉役的薄弱环节。为延长后墙的使用寿命, 增 加后墙抗铁水冲刷侵蚀的能力, 将后墙由原设计的 弧形改为垂直平面形。后墙返平层以上直砌, 最后十 层砖退台砌筑至炉顶拱脚。这样增加了后墙墙体厚 度。在使用过程中逐渐冲刷形成合理的炉型, 从而大 大 提 高 了 后 墙 抗 冲 刷 侵 蚀 的 能 力 [3]。 改 进 后 的 炉 后 墙工作层砌砖示意图如图 1 所示。 3.3.3 出铁口、前端墙的砌筑及改进措施
图 2 出铁口、前端墙使用铝碳化硅砖部位示意图 出铁口及前端墙部位使用铝碳化硅砖情况如图
2 所示, 整个混铁炉出铁口和出铁口沿混铁炉长度 方向 2 692mm 区域内由铝碳化硅砖砌筑, 增强了出 铁口受炉渣侵蚀和抗铁水冲刷的能力, 前端墙由于 受铁水冲刷、侵蚀非常剧烈, 每次下炉观察, 前端墙 都 是 薄 弱 环 节 , 前 端 墙 工 作 层 厚 度 为 231mm+ 231mm+231mm+231mm, 是整个混铁炉工作层最厚 的区域, 增强了前端墙受铁水冲刷的能力。出铁口 底部也是混铁炉工作层的薄弱环节, 该厂原设计出 铁口底部砖为 231mm+231mm 的铝碳化硅砖, 再加 上一层 114mm 的高铝砖, 为增强底部抗铁水冲刷、 侵蚀能力, 改为全部用铝碳化硅砖砌筑[5]。 3.3.4 兑铁侧端墙局部薄弱环节的解决
由表 2 可以看出, 该厂混铁炉使用寿命及过铁
量随着时间的推移而增加。
2 使用中存在的问题
2# 混铁炉第一个炉役出 铁 口 部 位 使 用 铝 碳 化 硅碳砖, 在使用过程中发现出铁口部位结渣比较严 重。出铁口部位的铝碳化硅碳砖耐冲刷和侵蚀能力 较差, 出铁口部位只使用了 5 个月就被迫停炉修补 出铁口。
建卡存档管理制度。 3.3 综合砌炉
该厂对炉衬耐火材料的材质进行了研究, 采用 综合砌炉, 根据炉衬各部位侵蚀程度的不同, 采用不 同的耐火砖进行综合砌炉。 3.3.1 炉底的砌筑及改进措施
由于该厂采用的是侧兑铁方式, 减少了兑铁时 铁水流对炉底中心部位的冲刷, 炉底的蚀损主要是 出铁操作时铁水运动对炉底工作层面的冲刷, 以及 出铁完毕起炉时铁水流对炉底工作层的冲刷。尤其 是炉内铁水少时, 这种冲刷显得尤其剧烈。通过对 2# 混铁炉和 1# 混铁炉第一个炉役下炉时炉底工作 层残余厚度的测量, 炉底铁水流冲刷区是每个炉役 的薄弱环节。为保证炉底寿命和其它部位基本一致, 对原设计炉底工作层厚度进行了改进, 增加了一层 114mm 的高铝砖工作层, 使炉底工作层总厚度变为 231mm+231mm+114mm。
18
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过铁量/t 172.5×104
242.6×104
投入时间 2000 年 9 月 2002 年 1 月 2003 年 8 月
下炉时间 2001 年 12 月 2003 年 7 月 2005 年 4 月
2# 炉
炉龄/月
15
18
20
过铁量/t 138.9×104
203.4×104 235.7×104
该厂原工作层高铝砖部分砌筑使用 LH- 2H 高
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温粘结剂泥浆, 只有出铁口及前端墙使用铝碳化硅 砖, 部分使用江西科光窑炉有限公司生产的 LSH- 4 型高铝质高强胶泥。在使用中发现炉后墙、炉底等受 铁水冲刷比较剧烈部位都存在不同程度的掉砖现 象。为了解决掉砖问题, 对混铁炉工作层铁水渣线以 下的砖砌筑全部改用江西科光窑炉有限公司生产的 LSH- 4 型高铝质高强胶泥作耐火泥浆。
混铁炉后墙出铁后起炉铁水冲击区、炉底出铁 后起炉铁水冲刷区存在局部掉砖现象。
混 铁 炉 前 端 墙 、出 铁 口 两 侧 、出 铁 口 底 部 、兑 铁
收稿日期: 2006- 12- 21 作者简介: 熊必勇( 1971- ) , 男, 重庆铜梁人, 湖南省娄底涟钢转炉炼钢厂炼钢工程师, 武汉科技大学冶金工程学院在读硕士研究
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