2预热器结皮堵塞的原因及处理对策
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预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策
石云生
(山西新绛威顿水泥有限责任公司山西新绛043100)
预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低窑产量和熟料质量,影响窑的运转率,而且处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。
我公司有一条1000t/d的新型干法水泥生产线,由南京设计研究院设计,于2001年8月26日点火,经过调试72小时达标一年达产,目前日产熟料达1200t/d。在投产初期,预热器系统结皮堵塞严重影响了我们的正常生产,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后来我们通过对原燃材料的成分、配料方案及煅烧方案的改进,基本解决了这个问题。值得一提的是:我们在2003年5月份只因为C5筒下料管被结皮卡住止料13分钟,运转率达到了99%。下面就此问题的成因及处理作一分析。
该生产线由南京水泥工业设计研究院设计,分解炉采用南京院开发的N CⅢ型双喷腾管道式分解炉,分解炉出口带有ф2.51×42m的鹅颈管道,冷却机为第二代推动篦式冷却机。其窑系统主机设备配置如表一:
威顿公司主机设备表(表一)
一预热系统易结皮堵塞的部位
1 上升烟道至C5风管水平段,C5膨胀仓及下料管,堵塞物主要是高温粘结的物料。
2 窑尾烟室缩口和下料斜坡,堵塞物主要是结皮物料,质硬,碱含量高。
3 C5—C4风管水平段,堵塞物主要是生料沉积物,粉料多,易清吹。
4 分解炉锥部,堵塞物主要是煤灰高温熔融物。
二原因分析
1通过对原燃材料的成分分析,发现其碱含量,特别是氯含量较高,我们对进厂原燃料,入窑生料,堵料及窑灰等作了化验分析,结果如表二:
物料中的CL-含量(表二)
当原燃料中的有害成分含量高时,大量的碱会在烧成带挥发并与气相中的Cl-,SO2发生化学反应形成化合物,而在硫酸碱和氯化碱多组分系统中,最低熔点温度为650-700℃,因此窑气中的硫酸碱和氯化碱凝聚时,会以熔融态形式沉降下来,并与入窑物料和窑内粉尘一起构成粘聚性物质,而这种在生料颗粒上形成的液相物质,会阻碍生料颗粒的流动,使物料的粘度增加,造成粉料的粘结,粘附在各级管道中形成结皮,经过长期的内循环后,结皮越来越多,若不及时处理就会导致系统堵塞;当煤粉中SO3含量过高时,会形成低熔点硫化物,并在还原气氛中其熔点更低,也易导致结皮堵塞;生料中窑灰掺量过高时,由于窑灰中含有较多的有害成分,易形成熔融相,也会导致结皮堵塞。
由上表可以看出我公司石灰石中Cl-含量严重超标,使入窑生料中的Cl-含量居高不下,同时燃料中Cl-含量也偏高,这是造成频繁堵料的根本原因。
2、通过对配料方案的研究发现,由于原煤成分的波动,配料很不稳定,三率值波动范围很大,使易烧性在同一个班中变化很大,在操作中常出现窑内结大块结圈和飞砂的情况,而结圈结蛋又导致窑内通风不良,煤粉不完全燃烧,造成预热器的粘结堵塞。
3、风量分配问题,当窑与分解炉两路风量分配不当时,会使窑缩口或分解炉入口风速过低或过高,物料在预热器系统中分布不均,分解炉内气体流场混乱,导致棚料或塌料,造成结皮堆积堵塞。反之,当窑内结圈时,由于窑内通风不畅,使煤粉不完全燃烧,易使烟室结皮,导致分解炉进口风速过快,C5出口温度过高,造成粘结堵塞。
4、对操作方案及参数,刚开始我们是按照设计院给定的参数即当时1000t/d生产线的通用参数来确定的,主要参数如表三:
2002年以前系统稳定运行时的窑尾系统温度范围(表三)
由表中可以看出,操作控制参数是相对合理的,但是经过一段时间的操作发现,它并不是十
分适合我们这种有害成分较高尤其是Cl-含量较高的原料,在这样的温度控制范围内,C5筒频繁堵塞。
三.应对措施
1.在原燃材料无法改变的情况下,优化操作参数,降低预热器各处温度,特别是分解炉本体及C5出口温度,统一各班组操作方法,稳定系统热工制度,尽量消除由于操作原因而造成结皮堵塞的可能,具体操作参数如表四:
窑系统主要参数范围对比(表四)
在表中我们列举了比较典型的两天参数,由表中可以看出,参数的调整幅度很大,其中分解炉本体温度下降了30℃左右,C5出口温度下降了30℃左右,窑尾温度提高了40℃左右,与教科书上讲的窑尾温度提高会导致液相提前出现,造成烧成带与过渡带交接处结圈的说法恰好相反,我们认为窑尾温度的提高,抑制了有害成分在窑内20-40m处的低温粘结富集。另外,窑速加快,可以明显降低窑的填充率,相对增加了窑头煤的燃烧空间,减少了煤粉的不完全燃烧,有效抑制了预热
器的结皮堵塞。调整初期,也出现了游离钙偏高及分解炉塌料的情况,经过我们的努力,问题一一得到了解决。
2.对易堵塞的C5膨胀仓及下料管部位,增加了两个测压点,增设三个空气炮,中控控制,经常打炮,随时清除粘附在筒壁上的物料,更能较早地发现问题,尽快通知现场,尽快处理。
3.对于增湿塔及电收尘器收集下的窑皮,我们经过技术攻关,使其中的60%改入水泥磨系统,以减少外部的循环富集对预热器的影响。前后对比数据如表五:由表五可以看出有害成分中的Cl-含量和K2O含量有较大幅度的降低,有效抑制了预热器的结皮堵塞。
窑灰入磨对生料成分的影响(表五)
4.合理的生料配料方案和稳定的生料成分对稳定窑的热工制度,促进熟料质量,降低热耗起着重要作用。改进配料方案,稳定三率值在合适范围内。在这个控制范围内,生料的易烧性较好,又不容易引起窑内结圈结蛋,减少波动,调整前后的熟料全分析及液相量如表六。同时加强原燃料的质量控制,尽量控制入厂原料的有害成分,稳定煤的发热量及灰分,提高各项控制指标的合格率,加强生料的均化处理,保证入窑生料成分的稳定。由表六可以看出,我们的调整方向主要是降低熟料中的熔剂矿物含量,由此来弥补熟料成分中MgO含量较高的问题。
调整前后的熟料全分析对比(表六)
四.结论
通过以上措施,我厂的预热器系统结皮堵塞现象明显好转,同期因结皮堵塞停机次数及停机时间大幅减少,回转窑工况稳定,熟料产质量稳步提高。由此可见,正常生产中,原料中有害成分是引起预热器系统结皮堵塞的主要因素之一,当原料中有害成分无法改变时,我们通过加强工艺操作,现场管理可以有效地减小其对整个系统的影响。
参考文献
1. 张卫东高氯原料在预分解窑系统中的实践和应用水泥工程
2. 杨书慧于加滨2000t/d 预分解窑增产后的操作新世纪水泥导报2004.01