500kV变电站站用电全停的分析与处理

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500kV变压器冷却器全停事件分析及处理

500kV变压器冷却器全停事件分析及处理

500kV变压器冷却器全停事件分析及处理摘要:500kV变压器采用强迫导向油循环水冷方式,变压器运行时,冷却器投入运行。

冷却器全停是电力系统比较严重的电力事故,如果处理不及时或是处理不当,将造成变压器停运导致系统停电的严重后果。

针对一起冷却器全停事件,通过监控系统的信号数据、非电量保护装置的动作情况、冷却器电压监视原理等手段分析全停信号产生的过程和原因,提出解决方案,提高变压器冷却器运行的可靠性。

关键词:强迫油循环;冷却器;全停;检查处理1故障概述2021年08月25日,3号主变满负荷运行,10:54:31.993监控上位机报3号机组主变A相#1、3、4号冷却器投入复归,10s后(10:54:41.484)上位机报“3号机C屏主变A相冷却器全停报警/延时跳闸”信号,现场检查3号主变非电量保护“A相冷却器告警、A相冷却器跳闸”开入量0→1,3号主变A相冷却器控制柜内1-4号冷却器接触器未吸合,1-4号冷却器空开QF3、QF4、QF5、QF6在“合闸”位,1-4号冷却器均停止运行,PLC触摸屏有“交流电源故障”、“冷却器全停”信号。

现场依次手动投入2、3、4号冷却器,对应的三相电源空开QF4、QF5、QF6跳闸,当投入1号冷却器时,电源空开QF3未跳闸,1号冷却器正常投入运行,随后依次投入2、3、4号冷却器时,均成功投入运行。

11:08:54:0183号机C屏主变A相冷却器全停报警/延时跳闸”信号复归。

避免了一起因冷却器全停造成主变停运的事故。

变压器冷却器全停时,允许带负荷运行20分钟,如20分钟内顶层油面温度达到75℃,冷却器全停跳闸,如果油温未达到75℃,运行1小时后冷却器全停跳闸出口。

2事件检查分析表1 冷却器全停信号时序表10通过表1冷却器全停信号时序表,并结合现场柜内实际接线,可得出以下结论:1)PLC报“交流电源故障”是电源监视继电器KV3开入到PLC后报出的,在此期间无“#1电源故障”、“#2电源故障”信号,且报警期间双电源切换装置没有进行切换,依旧保持在第1路运行,证明第1路、第2路三相交流电源无故障,故障点位于双电源切换装置及切换后出来到4组冷却器并接的铜排之间,如图1所示①;:图1:冷却器电源回路图2)在依次手动投入2、3、4号冷却器且对应的三相电源空开QF4、QF5、QF6依次出现跳闸后,“交流电源故障”出现了自动复归,如表1冷却器全停信号时序表中第10条,以至于后面投入1号冷却器时,1号冷却器成功投入运行,其他冷却器再次投入后,也恢复正常。

一起电站厂用电全停的原因分析和处理

一起电站厂用电全停的原因分析和处理
维普资讯
Vo1 4. . 3 No. 2
陕 西 电 力
S ^ N I L C RI P WE H A X E ET C O R
Se 2 6 p. 00
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起 电站厂 用电全停 的原 因分析和 处理
高压 启 动 备用 变 压 器差 动 保 护误 动 跳 闸 ,造成 电站 厂 用 电全 停 。事 故
前 ,地区备用电源检修 ,发电机端
厂用 变没 有投 运 , 电站 厂用 电只有
高备变这一路 电源供电。当时高备
变并列 在 20 V东母南 段 上 ,通过 2 k 1 V 1 段带 厂 用 1 、3 、4 0k 、 3 段 段 段及 坝用 电运行 , 见 图 1 接线 。
该 变压 器 移 交 后 ,又 因初 期 发 电 的 特 殊情 况 ,一 直 没有 机会 对 高 备 变
相 序 用 A 、B、C 表 示 ,相 量 图采 ’ ’ ’
用 电位 升法 。
及其继 电保护再进 行定检 和调试 。
故 不 能排 除 其 在基 建 安装 调 试 过 程 中遗 留隐患 的可 能 。
高备变 的容量 为 2 V , 0M A 变比 为 20 . %/0 V 接 线 组 3 ±8X1 5 1. k , 2 5
别 为 Y △一 为有 载调 压方 式 。 / 1, 1 高备 变继 电保 护采用 E I 司 LN公 供货的 D S R 型数 字式 继 电保 护 ,差
图 1 事故前 厂 用电 系统接 线 图
事故 发 生时 ,由 1 段 至坝用 电 3
收稿 日期 : 0 6 0 — 1 2 0 — 5 1
作者简介: 孔德铭 ( 5 ~ , , 1 7 ) 山东泰安人, 9 男 高级工程师 , 小浪底水力发 电厂总工程师 , 从事水 电站机 电技术 管理工作。

一起变电站全停事故分析

一起变电站全停事故分析

一起变电站全停事故分析摘要:在电力系统运行中,变电运行部门是维护电网运行管理的重要执行机构,加强对变电运行的管理是减少危险点的重要举措。

直流系统的稳定可靠对变电站的安全运行起着至关重要的作用,因为直流系统要给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等提供电源,因此对供电的可靠性要求很高。

本文通过一起变电站全停事故,分析了主变后备保护逻辑、所用电源、蓄电池等存在的诸多设备缺陷和问题,并提出了解决方案。

关键词:变电站,全停事故,分析Abstract: in the operation of the power system, the substation running department is maintenance of power network operation management important executive mechanism, strengthen the management of the substation operation is to reduce the danger point the important action. Dc system is stable and reliable safety operation of the transformer substation plays an important role, because dc system will give the relay protection, control, signal and computer monitor, accident lighting, exchange uninterrupted power supply and provide power supply, so the power supply reliability demanding. This article through the transformer substation with full stop accident, analyzed the main transformer mothball protection logic, the power supply, battery are many equipment defects and problems, and put forward the solutions.Keywords: substations, full stop accident, analysis中图分类号:TM411+.4文献标识码:A 文章编号:前言某地区某110kV数字终端变电站有主变2台,110kV、35kV、10kV接线方式均是单母分段,110kV进线2条,正常方式时110 kV线路2作为主供电源,线路1作为备供电源,投线路备自投方式,35kV、10kV母线均分列运行(见图1)。

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理摘要:无人机行业是集多种学科、多种领域于一身的新型高科技行业,无人机在变电站巡检中应用才刚刚开始,需不断积累巡检经验,持续开展应用研究,才能最终实现变电设备近距离、安全、无盲区巡检。

本文针对特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理进行了分析。

关键词:特高压;主变;冷却器;全停一、异常概述按照运维工作计划,某特高压交流变电站#1主变冷却器需进行定期切换工作。

在拉开#1主变A相冷却器交流I段电源开关QJ173(试验双电源自动切换功能)时,#1主变A相风冷控制箱电源切换接触器未正确动作,监控后台报A相交流I段电源故障、交流II段电源故障,并出现#1主变A相冷却器全停信号,由此怀疑交流II段电源接触器或继电器卡涩。

按下交流II段电源故障复归按钮,数次未能恢复。

随后将交流I段电源恢复,在合上#1主变A相冷却器交流I段电源开关QJ173后,#1主变A相冷却器未正常切回I段电源,后台光字显示“A相冷却器I段电源故障”。

再按下交流I段电源故障复归按钮,数次未能恢复。

二、双电源切换回路分析图1为某特高压变电站#1主变冷却器双电源控制原理图。

1C、2C分别为交流I段、交流II段电源的进线接触器,QX1和QX2分别为交流I段、交流II段电源的电压监视继电器。

QX3为接触器下方电压监视继电器,即当交流I、II段电源同时失去时QX3才失磁。

QX1、QX2和QX3的型号和定值完全相同。

交流I段电源正常时,QX1励磁,QX1常开辅助接点闭合(QX1常闭辅助接点打开,闭锁交流II段电源),1YJ励磁,1YJ常开辅助接点闭合;2C、3YJ、K3常闭,使1XD灯点亮、1C励磁,大功率交流辅助器1C吸合,1C常开辅助接点闭合,交流I段电源供电。

QX3励磁,其常闭辅助接点打开,KT9不会励磁。

若交流I段电源故障,则QX1失磁,1YJ失磁,1C失磁,QX3失磁,交流II段电源中KT2励磁,KT2辅助接点延时1.2s投入;2XD灯亮,2C励磁,2C大功率交流辅助器吸合,交流II段电源供电,QX3励磁。

一起变电所全停事故的探讨

一起变电所全停事故的探讨

一起变电所全停事故的探讨摘要本文根据110 kv变电所全停电的事故,本文对此提出了相应的改进措施,确保在该接线方式下,系统能够保持部分供电。

关键词变电所;全停;措施中图分类号tm62 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)52-0046-020 引言备自投装置是保证正常供电,但在变电站备自投装置正确动作,导致整个电力系统停电,也造成对故障点的反复冲击。

针对这种现象,联系网站的运作方式,我把所有的解决方案,并详细分析。

该地区的这一操作模式,我们可以举一反三,落实相关措施,避免类似事故的发生。

事故案例:2010年9月23日,某变点所在110kv的ii段母线压变避雷器上因为雷击发生了永久性故障,由于进线开关和自动切换装置的正常工作,造成故障点四次冲击,并扩大停电,造成湾头的变电站停电事故。

1 现场情况1.1 运方说明该变电所当时的运行方式为两条进线分别供两变电所,一内桥的典型的内桥接线方式,主供线路分别为:由777开关和779开关。

1lh、2lh为备自投装置的电流回路接入位置,3lh、4lh分别为1号主变、2号主变差动装置高压侧电流回路接入位置。

5lh、6lh 分别为1号主变、2号主变差动装置低压侧电流回路接入位置。

显而易见,该主变保护接线采用的是小差接线方式。

该变电所全停事故前的运方是,变电所由2条进线分别供电,110kvⅰ、ⅱ段母线分列运行,110kv分段710开关、10kv分段110开关处于热备用状态,同时,110kv备自投投入运行,满足桥自投充电逻辑,充电状态良好。

1.2 相关装置定值1)110kv侧:(1)备自投装置相关定值:3.5s跳故障开关,4.5s 合备用开关(装置型号为:rcs-9652ii);(2)110kv分段710开关装置相关定值:未投短充和长充保护(装置型号为:rcs-9631aii);2)777开关电源广陵变侧相关定值:距离、零序i段时间0s;重合闸时间1.5s;3)779开关横沟变侧相关定值:距离、零序i段时间0s;重合闸时间1.5s。

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施摘要针对深圳市大规模停电事故给人们敲响的警钟。

本文详细介绍了此次大面积停电事故处理程序,分析了龙岗区500KV变电站运行开关突然爆炸的原因,提出了类似事故的预防措施和改进方法。

在实际应用中,对电力系统值班人员具有指导意义。

关键词500KV变压器;运行开关;故障分析处理;预防措施Abstract:According power failure accident of big area in shenzhen gives us alarm bell.The deal with procedure this power failure accident of big area in shenzhen are introduced.The operation buttonsuddenly explode reason of 500KV transformer of LongGang in shenzhen are analyzed.Silmaccident prevented and improved measures are also proposed.It have guide meaning to give worker of power system.Keywords: 500KVtransformer ;operation button ;accident analyz ;prevent measure 前言自2003年8月14日起,美国、加拿大、马来西亚及伦敦、悉尼、等先后发生特大电力事故,到2006年11月4日,法国、德国、意大利、比利时、西班牙、奥地利等多国的欧洲大停电造成约1000万人受困,负荷损失达到14.5GW[1]。

电力负荷伴随国民经济的飞速增长,电力系统的规模越来越大,结构也越来越复杂。

由于自然和人为等因素,电力系统不可避免地会发生故障。

故障后如果不能迅速恢复供电则可能造成巨大的经济损失和严重的社会影响。

变电设备故障与保护动作分析季高炜_1

变电设备故障与保护动作分析季高炜_1

变电设备故障与保护动作分析季高炜发布时间:2021-09-05T15:22:58.508Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第11期作者:季高炜[导读] 对于变电站主要设备的保护来说,最复杂的是变压器的保护。

变压器的保护,最复杂的又是后备保护。

就一个220kV变压器来说,它的后备保护主要有:中性点零序过流保护,间隙零序过压保护,高中压侧阻抗保护,过流保护等。

广东电网有限责任公司惠州供电局广东惠州 516000摘要:对于变电运行人员来说,知道保护动作,判断故障大致范围,这个难度不大,有一定工作经验的人都能掌握。

但是,反过来,知道故障位置,判断保护动作信息,这个就有一定难度了。

因为这需要对变电设备的保护原理,保护范围有较为清晰的认识。

本文首先对变电站主要设备的保护原理,范围,特别是保护范围作一个简要介绍,然后分析一些典型案例,来阐述如何根据故障点判断保护动作信息。

关键词:后备保护;死区;拒动1.变压器后备保护与母差保护对于变电站主要设备的保护来说,最复杂的是变压器的保护。

变压器的保护,最复杂的又是后备保护。

就一个220kV变压器来说,它的后备保护主要有:中性点零序过流保护,间隙零序过压保护,高中压侧阻抗保护,过流保护等。

500kV变压器与220kV变压器的后备保护最大的差别是,没有间隙零压保护,因为500kV主变中性点固定接地。

中性点零序过流保护,既是主变接地保护的后备保护,也是线路接地故障的后备保护。

在北方地区,通常中性点零序过流保护通常选择跳开主变三侧开关。

在南方地区,通常先跳开母联开关,然后跳本侧开关,然后跳三侧开关。

间隙零序过压保护,跳主变三侧开关。

阻抗保护,通常跳主变三侧。

过流保护,在高压侧则是中低后备的总后备,跳三侧。

在中低后备,则先跳母联,后跳本侧,再跳三侧。

然后讲讲母差保护。

母差保护中,最具有特殊性的就是母联开关的保护了。

母联开关的保护有过流保护,充电保护,死区保护,失灵保护等。

500kV榕江变电站事故处理

500kV榕江变电站事故处理

500kV榕江站事故处理一、主变差动保护跳闸的处理 2二、主变轻瓦斯光字亮的处理 3三、主变油温高光字牌亮的处理 3四、主变重瓦斯动作的处理 4五、主变冷却器全停的处理 5六、35kV开关(电抗器)本体气压降低闭锁分、合闸的处理 6七、220kV线路(或主变)开关SF6压力降低闭锁分、合闸 6八、220kV母联(分段)开关SF6压力降低闭锁分、合闸7九、500kV开关SF6压力降低闭锁分合闸8十、221PT冒烟的处理9 十一、直流接地怎样处理10 十二、220kV母线221PT二次空气开关跳闸10 十三、220kVI母母差动作的处理11 十四、220kV线路近区线路单相接地短路,重合闸动作不成功,如何处理12 十五、35kV其中一组补偿电抗器过流保护动作跳闸,如何处理?13 十六、500kV线路CVT二次空气开关跳开,如何处理?13 十七、220kV 20121A相刀闸发生接地短路故障,对系统有何影响?如何处理?13 十八、220kV揭阳甲线单相接地短路保护动作但开关拒动,有何现象?如何处理?14 十九、35kV其中一组补偿电容器组速断保护动作跳闸,如何处理?15 二十、220kV线路CT二次开路会产生什么影响?有何现象?如何处理?15 二十一、500kV某线路发生A相接地短路跳闸,重合成功,试述保护动作情况及处理过程?15 二十二、如何处理主变压器下部起火的事故?16 二十三、发出“断路器三相位置不一致”信号应如何处理?16 二十四、当运行中的开关出现“弹簧未储能”光字牌不能复归怎么处理16 二十五、倒母线时,BP-2B母差或失灵保护刀闸位置出现不对应时如何处理17事故处理方法根据500kV榕江站实际结线方式及保护配置编写。

一、主变差动保护跳闸的处理要点:能了解动作的原因、保护范围(5分)。

,能说出事故现象(5分)。

处理过程无错误(15分)动作原因:1、主变及其套管引出线故障2、保护二次回路故障;3、电流互感器开路或短路;发出音响和事故信号4、主变内部故障如绕组匝间短路等。

500kV强迫油循环变压器冷却器失电全停异常分析及解决方法

500kV强迫油循环变压器冷却器失电全停异常分析及解决方法

500kV强迫油循环变压器冷却器失电全停异常分析及解决方法摘要:高电压等级、大容量变压器多采用强迫油循环冷却方式,变压器冷却器控制装置及附属设备的可靠性直接影响变压器的安全运行,本文对某发电公司1号主变运行中冷却器失电导致冷却器全停故障原因进行分析,并制定整改措施。

关键词:500kV三相一体变压器;大容量;冷却器;失电;强迫油循环;接地0引言随着国家工业不断的发展,变压器电压等级越来越高、容量越来越大,为保证变压器的安全运行、减少对电网的扰动,辅助设备的可靠性及保护装置配置的合理性、动作的准确性尤为重要。

现役汽轮机发电组中主变压器通常是采用设备的定期轮换及开机前保护传动试验及辅助设备的联锁试验来验证辅助设备及保护的可靠性。

1系统概况某发电公司主变为保定天威保变电气股份有限公司生产的三相一体双绕组、强油风冷、无励磁调压变压器组合,规范为SFP-1140000/500,1140MVA,525±2×2.5%/27kV,1253.7/24377A,三相采用YN,D11连接组。

变压器冷却器控制装置为保定瑞高电气有限公司XKWFP-37系列智能型变压器冷却器控制柜,控制柜设计两路动力电源,分别取自机组汽机PC A/B段,两路电源互为备用(自动切换)。

变压器冷却器控制装置正常运行为就地控制模式,由控制柜PLC程序控制。

每组冷却器分为:“工作”、“辅助”、“备用”、“停止”四种状态。

“工作”状态的冷却器是指当变压器投入运行时即投入运行的冷却器。

“辅助”状态的冷却器是指当变压器油面温度或负载电流达到规定值时投入运行的冷却器。

“备用”状态的冷却器是指当变压器工作冷却器或辅助冷却器出现故障时投入运行的冷却器。

“停止”状态的冷却器是指冷却器处于非运行状态的冷却器。

主变采用强迫油循环风冷方式,冷却器共有7组,其中“工作组”为2组冷却器、“辅助I组”为2组冷却器、“辅助II组”为2组冷却器、“备用组”为1组冷却器。

电网公司防止变电站全停十六项措施

电网公司防止变电站全停十六项措施

防止变电站全停十六项措施(试行)目录1 防止电网结构不完善导致变电站全停 (1)2 防止检修方式下导致变电站全停 (2)3 防止误操作导致变电站全停 (3)4 防止检修、改扩建施工导致变电站全停 (5)5 防止母线侧设备故障导致变电站全停 (6)6 防止继电保护装置故障导致变电站全停 (8)7 防止监控系统故障导致变电站全停 (11)8 防止直流电源系统故障导致变电站全停 (12)9 防止站用电系统故障导致变电站全停 (14)10 防止短路电流超标导致变电站全停 (14)11 防止污闪导致变电站全停 (15)12 防止外力破坏导致变电站全停 (17)13 防止恶劣天气导致变电站全停 (18)14 防止火灾导致变电站全停 (19)15 防止智能变电站全停 (20)16 防止其他原因导致变电站全停 (22)1防止电网结构不完善导致变电站全停1.1 在规划设计阶段,应注意如下事项:1.1.1 按照变电站重要程度设计输电通道:特高压变电站、跨大区联网变电站等特别重要变电站应设计四条及以上输电通道;220kV-750kV主电网枢纽变电站应设计三条及以上输电通道;给重要用户供电的变电站应设计两条及以上输电通道,多路电源不能取至同一变电站。

1.1.2 220kV及以上枢纽变电站和110kV及以下给重要用户供电变电站应采用双母分段接线或3/2接线方式,3/2接线方式下同一电源点的两回进线不能在同一串内,母线或任一出线检修时均不应出现变电站全停的情况。

1.1.3 220kV及以上枢纽变电站和110kV及以下给重要用户供电变电站的架空电源进线不得全部架设在同一杆塔上,220kV及以上电缆电源进线不得敷设在同一排管或电缆沟内,以防止故障导致变电站全停。

1.1.4 一般不应规划建设单进线或单主变或单母线的变电站。

对于供电可靠性要求不高的变电站,采用单进线或单主变或单母线形式时,应提高设备选型标准,采用高可靠性的设备,尽量减少变电站全停。

一起典型的变电站跳闸事件分析

一起典型的变电站跳闸事件分析

一起典型的变电站跳闸事件分析摘要:由于220kV线路有雷电侵入,天气情况为大雨,导致线路断路器A 相外绝缘闪络,弧光引起母线侧A、B相短路。

引起了500kV某变电站220kV 1号母线双套母差保护动作出口,切除1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸。

220kV 2、3、4号母线因所接线路全部为风电场线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用变失电,导致全站失电。

此次事件为非常罕见的变电站跳闸事件,本文介绍了事件的发生情况,分析了原因与处理过程,并总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。

关键词:母差保护变压器跳闸运行近年某500kV变电站220kV 1号母线双套母差动作出口,切除220kV 1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸。

220kV 2、3、4号母线因所接线路全部为风电场线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用电失电。

一、事件的发生及过程1.本次故障涉及线路的一次主接线图本次故障涉及的某变电站一次设备简图如图1所示。

图1 某变电站一次主接线简图2.故障前后的运行情况故障前运行方式:500kV系统、1号主变压器、220kV系统、35kV系统均为正常运行方式。

251、261断路器热备用(这两个断路器为电磁环网的解环点),312断路器热备用。

故障前某变电站500、220kV电网运行正常,系统无任何操作和扰动。

当时天气情况为雷雨天气。

1号主变故障前负荷为181.89 MW,故障后负荷为0。

3.故障发生过程近年某日14时52分07秒,220kV腾元I线251线路发生A相接地故障,故障电流持续330ms,由于腾元I线251处于热备用状态,开关处于分位,两套线路保护距离加速及零序加速保护动作,故障测距138.39千米。

故障持续到350ms时,腾元I线故障发展到母线侧A、B两相相间短路,双套母线保护动作,切除253、255、257、212、213断路器及1号主变三侧5021、5022、201、301断路器。

系统大面积停电和变电所全停的原因分析及应对措施的探讨

系统大面积停电和变电所全停的原因分析及应对措施的探讨

系统大面积停电和变电所全停的原因分析及应对措施的探讨摘要:随着国民经济的不断发展,电网的安全稳定运行越来越重要。

本文通过对系统大面积停电和变电所全停原因的分析,就如何做好防止系统大面积停电事故发生的一些措施和变电所防全停及应对措施进行了分析、探讨,提出了变电所发生全停时为确保系统需要时及时、可靠恢复送电,应做好的几个方面要求。

关键词:系统大面积停电全停分析和措施电力是一个城市的“神经枢纽”,也是保障城市正常运转的“主动脉”,城市一旦发生停电,特别是大面积停电将带来严重后果。

作为电网骨架上“支柱”---变电所,在出现大面积停电事故时,应如何应对?如何迅速启动应急机制?怎样才能有效保障电网的安全运行?怎样才能将损失降到最低限度?等等,这些是摆在我们面前的一项重大的研究课题。

一、系统发生大面积停电的原因分析导致大面积停电事故的原因不外乎有以下几个方面:其一是设备老化;其二是系统安全保障措施不到位,日常运行管理不善;其三是自然灾害。

1、设备老化会使得在系统发生事故时,设备不能承受短时过载而发生瘫痪或不能快速隔离故障,造成事故范围的扩大,导致大停电事故。

2005年5月25日莫斯科部分地区出现的停电就是由于设备老化所造成的,停电事故的起点恰吉诺变电站建于1963年,已使用40多年,电力基础设施没有及时更新,2003年8月14日的美加大停电也存在输电网严重老化的因素,事故前发生输电线路突然出现过载现象,按照设计,过载电流承受但却导致了输电线路温度急剧升高,并随高压电线急剧扩散,最终烧断,从面引起连锁反应。

2、系统安全保障措施的实施和加强日常运行管理是为确保不发生大面积停电和在发生大面积停电时快速恢复系统正常运行的重要技术手段。

3、自然灾害是造成电网大面积停电的另一重要“杀手”。

2005年1月8日,就是因为飓风袭击造成了瑞典西南部的大面积停电事故。

同样,我国东南沿海地区也曾发生过因台风而造成的局部电网的大停电。

发电厂机组全停工作总结

发电厂机组全停工作总结

发电厂机组全停工作总结
近日,某发电厂机组出现了全面停工的情况,引起了广泛关注。

这一事件不仅对当地的电力供应造成了影响,也对整个能源行业产生了一定的震动。

下面,我们就来对这一事件进行总结分析。

首先,造成发电厂机组全停工的原因主要有两个方面。

一方面是由于设备老化和维护不及时导致的故障,另一方面则是由于管理不善和操作失误引起的问题。

这说明了在发电厂的运营管理中,设备的维护和管理是至关重要的,不能忽视任何一个细节。

其次,发电厂机组全停工给当地的电力供应带来了严重的影响。

在现代社会,电力是生产和生活的重要保障,一旦出现供电不足甚至中断,就会给人们的生活和工作带来不便和困扰。

因此,要加强对发电设备的维护和管理,确保电力供应的稳定和可靠。

最后,对于这一事件的处理和解决也需要我们深入思考。

在发电厂机组全停工的情况下,我们应该采取及时有效的措施,尽快恢复电力供应,同时对发电设备进行全面检修和改进,以避免类似事件再次发生。

总的来说,发电厂机组全停工的情况给我们敲响了警钟,提醒我们要加强对发电设备的维护和管理,确保电力供应的稳定和可靠。

同时,也需要对发电厂的管理和运营进行全面的审视和改进,以提高设备的运行效率和安全性。

希望通过这一事件的总结和分析,能够引起更多人对能源问题的重视和关注,共同为能源行业的健康发展做出贡献。

张家口发电厂500kv沙南双回线掉闸全厂停电事故处理经验介绍解读

张家口发电厂500kv沙南双回线掉闸全厂停电事故处理经验介绍解读

张家口发电厂500kv沙南双回线掉闸全厂停电事故处理经验介绍解读2013年7月20日张家口发电厂500KV沙南双回线掉闸事故处理经验介绍2013年7月20日~因张家口地区雷雨天气~500KV沙南双回线相继跳闸~张家口发电厂对外停电。

一、事故前运行工况简介张家口发电厂共有发电机组8台,容量均为32万千瓦,~其中2-8号机直接接入500KV母线~1号机接入220KV母线~通过联变并入500KV系统运行。

正常方式下~张家口发电厂通过500KV沙南双回线并网运行~220KV沙岛双回线、沙闫双回线均断环备用。

张家口发电厂220KV母线供全厂公用系统及脱硫系统负荷~同时做为运行机组厂用电备用电源。

事故前220KV为正常运行方式~500KV系统除5052、5053开关及万沙线检修外~其它开关正常运行。

500KV沙南一线负荷642MW, 500KV沙南二线负荷691MW,全厂总出力1560MW。

除2号机组检修外~其它7台机组并网运行。

当时天气状况为雷阵雨~温度26?~风向东北~短时大风~风力5-6级~湿度80%。

故障时天气为冰雹、雷阵雨、瞬时狂风~冰雹直径2-3厘米。

冀北公司查线人员发现现场附近直径25厘米左右杨树连根拔起~大面积农作物被大风吹倒。

二、事故发生及处理经过7月20日16:30 500KV沙南二线跳闸~沙南二线P544及MCD差动保护动作~选B相重合闸动作不成功跳三相。

16:36 500KV沙1南一线跳闸~沙南一线P544及MCD差动保护动作~选B相~500毫秒后转C相~直接跳三相。

与此同时4、7、8、3、6、5、1号机组相继掉闸~张家口发电厂全厂停电,除2号机组检修外,~甩负荷156万千瓦~厂用电靠柴油机维持。

值长立即将事故情况汇报华北网调及冀北调度。

同时向厂长汇报:沙南双回线掉闸~机组全部掉闸~厂用电全停。

厂长立即宣布:启动全厂停电应急预案~通知各相关人员到现场配合事故处理。

厂用电全部失去后~各掉闸机组运行人员按照全厂对外停电应急预案要求进行处理~保证了各台机组的安全停运~避免了设备的损坏。

电网变电站全停调度处置方案

电网变电站全停调度处置方案

电网变电站全停调度处置方案批准:审核:编制:1 总则1.1 编制目的:为了预防和应急处置电网发生变电站全停事件,特制定本预案。

1.2本案与《**电网事故应急处理预案》、《局电力设备事故应急预案》相衔接。

2事件类型及危险分析2.1电源进线故障跳闸、母线故障、主变故障跳闸、越级跳闸。

2.2母线故障由于高电压、大电流可能设备损坏及母线全停电事故,造成变电站全停电,对外少送电。

2.4雷雨、覆冰、粘雪、浓雾天气时发生瓷瓶闪络2.3变电站220KV母线、110kV母线、35KV母线、10kV母线失压。

监控系统显示变电站各电压等级母线无电压,功率为零。

3组织机构及应急职责3.1应急处置指挥组:组长:副组长:成员:3.2调控中心应急处置调控组:组长:成员:当值调度员、当值监控员4应急处置4.1处置原则1、电网发生事故时应在第一时间将电网事故情况汇报(通过短信、等)相关领导,接受其对电网事故处理的指导。

同时将电网事故情况简要通报电力客户服务中心、设备管理单位(修试处、输电处)、正常供电受事故影响的供电分局等相关单位。

根据事故围由相应供电分局负责向电力客户服务中心详细说明。

2、电网事故时首先考虑保证主变压器中性点接地运行式满足电网安全稳定运行的要求;恢复送电时,首先考虑恢复电网正常运行式,然后考虑电网特殊运行式。

3、在故障点明确并隔离的情况下,为了尽快恢复大网和城区供电,考虑各电厂与电网有明显断开点,不考虑电容器、消弧线圈等设备及主变压器中性点,隔离故障直接合上另一电源点的断路器恢复电网或重要线路的供电。

4、具备双电源供电的厂站,若其中一电源事故时,迅速倒由另一正常供电电源带出。

5、执行既定的拉路序位。

5调度处置方案5.1、故障类型1:北郊变220kVⅠ、Ⅱ号母线同时故障跳闸处理原则:铁西变倒由马莲变带出,中心变倒由东郊变带出,公沟牵引变倒由薛家湾电网带出,潮脑沟牵引变倒由民安变带出,35kV公沟变倒由林塔变带出;北郊变重要负荷要求东供通过手拉手倒至东郊变、铁西变、中心变带出;与东供、达供联系将双电源供电负荷倒出;积极协调中调快速处理北郊变故障。

220kV变电站全停原因及改进措施的探讨

220kV变电站全停原因及改进措施的探讨

220kV变电站全停原因及改进措施的探讨摘要:目前,我国220kV变电站存在诸多方面的问题,对变电站的正常运行造成了极大的影响。

要想使变电站在运行方面更具安全性与稳定性,采取科学有效的措施便显得极为重要。

笔者在分析变电站全停事故原因及相关对策的基础上,对双主变并列运行特点及分列运行条件进行了探讨,希望以此使220kV变电站实现安全稳定运行。

关键词:220kV变电站;全停原因;改进措施引言目前,我国电网虽已向大电网、特高压方向发展,但220kV变电站仍然是地方电网中比较重要的枢纽变电站,承担着地区电能输送及城市的供电任务。

若220kV变电站发生全停事故,将会对电网的安全、稳定运行构成一定的威胁。

为了保证220kV变电站的安全性及稳定性,对引起变电站全停事故的可能原因进行分析,并落实相关有效措施便显得极为重要。

这样,才能够使220kV变电站在运行上更具精益化,进而保证供电的可靠性及有效性。

1.变电站全停事故原因及相关措施分析1.1直流系统故障及相关措施变电站直流系统主要为变电站的继电保护装置、自动装置、开关操作机构等提供电源。

运行中直流系统出现故障或交流系统串入直流系统,就会引起变电站全停的事故[1]。

如果220kV变电站直流系统运行过程中,若蓄电池总熔丝发生熔断状况,此时直流母线就只能通过整流装置对其供电。

基于此种情况下,若系统发生短路现象,变电站的交流电压发生很大的变化,由于受交流电压变化原因的影响,直流母线控制系统的工作便会受到巨大影响,此时保护或开关可能不正确动作,甚至可能发生越级跳闸,进而导致变电站发生停电事故。

另外,若重要直流支路的熔丝发生熔断,当发生故障时,也会使变电站发生停电范围扩大的故障[2]。

对于上述问题,可通过加装在线监测装置,对蓄电池的工作状态进行监视,及时发现蓄电池总熔丝的熔断现象。

但也可能发生在线监测装置失灵的状况。

为了避免这一类状况的发生,变电运维人员在日常的巡视检查工作中,应充分做好日常监测及管理工作。

变电站(换流站)保站用电应急处置方案

变电站(换流站)保站用电应急处置方案

变电站(换流站)保站用电应急处置方案1.总则1.1为了规范**变电站(换流站)站用电安全管理,保证**变电站(换流站)安全生产,确保电网的稳定运行,加强应对安全生产事故和其它各类突发事件的能力,按照《**》文件的要求,特制定**变电站(换流站)保站用电应急处置方案。

1.2本方案在**变电站(换流站)站用电安全受到威胁时启用。

2.危险点分析和潜在危险性评估2.1危险点确定2.1.1**外接电源故障可能导致站用电全停;2.1.2**设备故障可能导致站用电全停;2.1.3站用变停电时,会造成站用电全停。

2.2潜在危险性评估真对本站特点,分析可能导致变电站(换流站)站用电全停的缺陷及不足等。

3.应急组织及职责(有些处置方案可无此项内容)3.1各类人员到达现场时间规定3.1.1变电站(换流站)正、副站长应在接到变电站(换流站)站用电全停事故后,*小时内到达现场。

3.1.2如工作需要,当天备班人员应在变电站(换流站)发生站用电全停事故并接到站长通知后,*小时内到达现场。

3.1.3如情况紧急,变电站(换流站)所有运行人员应在变电站(换流站)发生站用电全停事故并接到站长通知后,*小时内到达现场。

3.2相关人员在应急处置中的职责与分工3.2.1变电站(换流站)当值人员职责与分工负责正常事故处理的全过程工作。

3.2.2变电站(换流站)站长、副站长职责与分工站长、副站长必须在规定时间到站,负责事故处理的全面指挥和协调。

3.2.3变电站(换流站)备班人员职责与分工备班人员接到通知后按规定时间到站,负责协助当班人员完成事故处理。

3.2.4变电站(换流站)其他人员职责与分工其他人员接到通知后按规定时间到站,负责协助当班人员完成事故处理。

4. 应急处置程序及措施要求4.1应急处置的关键环节4.1.1变电站(换流站)站用电全停事故发生后,站内值班员应正确判断故障、迅速汇报所属国调、网调、省调、地调和有关领导。

4.1.2站用电全停后,值班人员应检查的设备、采取的措施等,包括UPS装置、直流蓄电池组、电源备自投、启动柴油发电车等。

变电站全停事故处理要点分析总结

变电站全停事故处理要点分析总结

变电站全停事故处理要点分析总结一、前言变电站全停事故是指变电站所有输电线路和配电线路同时或部分中断而导致的事故,其后果严重影响电网的正常运行。

此类事故处理要点相对于常规事故有所不同,下文将从事故原因、应急处理、后续处理、预防措施等方面进行分析总结。

二、事故原因分析发生变电站全停事故的原因也多种多样,下面列举出一些常见的变电站全停事故原因:1.输电线路短路2.输电线路开关、跳闸机构故障及误动等3.负荷中心变压器烧毁4.配电变压器烧毁5.变电站电力系统单相接地短路等针对不同的原因,处理的方法也不同,下文将从应急处理、后续处理、预防措施等方面进行介绍。

三、应急处理对于变电站全停事故,应立即启动应急预案,保证事故不扩大,并最快速度恢复电网的正常运行。

下面介绍应急处理的具体措施:1.启动应急预案,任命专人负责事故应急处理,其他人员各司其职。

2.立即组织现场人员察看,找出事故原因,确定事故范围和影响。

3.按照应急预案,进行分类分区抢修,优先保障外来负荷的供电安全。

4.第一时间对重要输电线路和配电线路进行架空输电、自动化返回,及时恢复供电。

5.派发应急物资保障、电气安全、保障抢修时间、非电气设备恢复等。

四、后续处理1.事故原因分析:将事故原因进行深入的分析,并总结教训,以避免类似事件再次发生。

–具体分析过程:•了解相关设备、线路的运行情况和维护情况。

•分析相关设备、线路的故障情况。

•分析相关设备故障原因、设备故障模式等。

2.事故影响评估:重点是对事故对客户外来负荷的影响进行评估,并制定专门的补偿措施,以减轻负面影响。

3.确定改进措施:全面清点设备信息,对设备进行维修、检修、更换,以及对方案进行改进,在鉴定后实施改进方案。

五、预防措施1.设备管理:广泛采用在线监测、扩大距离保护、设备皮试等通信技术,提高设备的运行效率和管理水平,并建立完善的设备台帐。

2.技术防范:开展各种技术改造,采用现代化技术装备和自动化控制系统,提高变电站的可靠性和灵活性。

国家电网公司安全事故调查规程

国家电网公司安全事故调查规程

《国家电网公司安全事故调查规程》1 总则1。

1 为了规范国家电网公司系统安全事故(事件)(以下统称事故)的报告和调查处理,落实安全事故责任追究制度,通过对事故的调查分析和统计,总结经验教训,研究事故规律,采取预防措施,防止和减少安全事故,制定本规程。

1.2 本规程依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)、《国务院关于修改<特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院549号令)、《关于调整火灾等级标准的通知》(公消[2007]234号)等有关法规制定.1.3 本规程安全事故(事件)共分八级,依次为特别重大事故(一级事件)、重大事故(二级事件)、较大事故(三级事件)、一般事故(四级事件)、五级事件、六级事件、七级事件、八级事件.1.4 发生特别重大、重大、较大和一般事故除按国家和行业有关规定和程序向相关机构报告,并接受其调查外,还应按照本规程规定开展调查.交通事故等级划分和调查按照国家和行业有关规定执行。

1.5 安全事故报告应及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

1。

6 安全事故调查应坚持实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故经过、原因和损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。

做到事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过(简称“四不放过")。

1。

7 任何单位和个人对违反本规程、隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权向国家电网公司系统各级单位反映。

1。

8 本规程适用于国家电网公司系统各单位。

【释义】国家电网公司系统各单位包括直属、全资、控股、管理的单位(包括国家电网公司系统代管的单位、集体企业等).其他单位参照执行.1。

9 本规程仅用于国家电网公司系统内部安全监督和安全管理,其事故定义、调查程序、调查和统计结果、安全记录不作为处理和判定民事责任的依据。

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500kV变电站站用电全停的分析与处理
摘要:变电站站用电系统是保证变电站安全可靠地输送电能的重要环节,因其重要性突出,必须能长期不间断地供电,并且要求万一站用变工作电源失去时,能有一个备用电源立即顶替其工作。

关键词:站用电全停发电车
变电站的站用电系统是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节。

变电站大型变压器的强迫油循环冷却器系统需要380V的电源;高压断路器和隔离开关的分合闸操作需要380V电源,以保证储能和驱动电动机;直流控制系统要有源源不断的交流电能转换成直流电能,以保证二次保护、测控系统正常工作;还有照明、检修等工作需要380V电源。

仅从上述这些情况就可看出,站用电一但失去,就会影响变电站的正常运行,严重的甚至引起系统停电和设备损坏事故,危害系统安全稳定运行。

变电站运行人员对站用电的作用,必须足够的重视。

下面我就500kV变电站站用电全停进行分析与处理。

一、500kV变电站站用电系统的组成
二、500kV变电站站用电全停原因分析
1.两台站用变压器组成的站用电系统全停原因分析
1.1主变压器检修,主变低压侧失电,站用电系统由0号备用站用变带380V Ⅰ、Ⅱ段母线运行,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,将导致站用电全停。

1.2主变压器故障跳闸,主变低压侧失电,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行,将导致站用电全停。

1.31号站用变故障,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行,将导致站用电全停。

2.三台站用变压器组成的站用电系统全停原因分析
2.1一台主变压器检修,另一台主变跳闸。

两台主变低压侧失电、站用电系统由0号备用站用变带380VⅠ、Ⅱ段母线运行,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,将导致站用电全停。

2.2一台主变压器检修,另一台主变低压侧母线所带站用变故障,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行、将导致站用电全停。

三、500kV变电站站用电全停处理
500kV变电站站用电源全停时造成站内设备失去动力电源,失去全部照明电源,如果失电时间持续很长,蓄电池电能用尽,将造成变电站监控、通信、保护电源失去,全部断路器控制电源失去,这将对整个电网的稳定运行造成严重威胁。

出现此情况时,应该立即联系调度将检修的主变压器投入运行,恢复站用电系统。

如果主变压器不能投入或主变压器跳闸后确认为主变压器故障不能投入运行时,应立即使用发电车恢复站用电系统。

下面介绍使用柴油发电车恢复站用电系统说明。

5.开始送电,启动发电车,检查发电车电压表、频率表、水温表、机油压力表等指示正常。

6.合上发电车输出断路器。

7.合上发电车负载输出断路器。

8.合上380V I段母线上发电车接入备用断路器。

9.检查380V I段母线充电正常,电压指示正常。

10.按照500kV变电站《站用电全停应急预案》要求合上直流系统、通信电源、设备配电装置的交流电源等相关负荷断路器,并检查相关设备运行正常。

以上就500kV变电站站用电系统的组成、站用电全停原因分析和用发电车恢复站用电系统方法进行了简要说明。

参考文献
[1]张全员,变电运行现场技术问答[M]。

北京:中国电力出版社,2003.。

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