AS脱硫工艺影响因素分析及优化-冶金之家

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AS脱硫工艺影响因素分析及优化
李学春
(河北钢铁集团宣钢公司焦化厂,河北宣化075100)
摘要:分析了AS脱硫工艺的影响因素。

结合宣钢焦化厂的焦炉煤气脱硫工艺,采取了降低吸收温度,增加洗涤液流量,提高脱酸贫液挥发氨含量,降低脱酸贫液二氧化碳、固定氨含量,降低脱硫富液中二氧化碳含量,提高硫酸系统的开工率和转化率等措施,实现了操作参数的优化,净煤气H2S含量降低到0.3g/m3以下,硫酸收率达到0.5%,硫酸尾气中SO2含量远低于国家标准。

关键词:AS;脱硫;分析;优化
1 引言
炼焦生产时,煤料中含有0.5%~1.2%的硫,其中有20%~45%的硫以硫化物形式转到荒煤气中,形成气体杂质。

这些硫化物如不脱除将造成严重的空气污染,在使用中硫化氢能引起设备腐蚀和催化剂中毒,导致生产成本增加和产品质量下降。

因此,焦炉煤气在用于燃料气和合成气前必须经过脱硫处理。

2 焦炉煤气脱硫技术
宣钢焦化厂焦炉煤气脱硫,采用AS循环洗涤工艺,该工艺以富氨水洗涤煤气,氨与煤气中的H2S和HCN发生反应后成为富液,再用蒸汽解吸而得到NH3、H2S、HCN与水蒸气为主要成分的混合气体。

为防止二次污染,必须对上述酸性混合气体进行处理。

宣钢焦化厂H2S的最终产品是78%的稀硫酸,HCN的最终产品是黄血盐,NH3的最终产品是硫铵。

为了确保煤气中H2S的洗涤效果,在设计时,采取了一些特殊方法。

(1)在H2S洗涤塔引入2个循环段,通过洗涤液的循环洗涤以增强洗涤效果。

(2)将剩余氨水加入1#洗氨塔内,在塔内使剩余氨水与洗涤液混合增加洗涤液的碱值,然后进入H2S洗涤塔洗H2S。

(3)在2#洗氨塔内引入碱液段,用NaOH溶液将其中H2S成分进一步降低,从2#洗氨塔碱液段出来的碱液直接进入H2S洗涤塔洗H2S。

通过以上措施将煤气中的H2S含量尽可能降低。

具体流程见图1。

3 AS法脱硫工艺的影响因素分析
AS脱硫过程既有物理过程又有化学过程,物理过程表现为气体进入液体的扩散过程,化学过程表现为煤气中氨、硫等的化学反应过程。

其主要影响因素有:吸收温度、洗涤液质量、喷洒量及吸收表面积、煤气中的氨硫比、二氧化碳反应速率等。

3.1 吸收温度
氨水吸收硫化氢的反应是放热反应,提高吸收温度,扩散速度加快,但洗涤液中硫化氢分压增高,促使脱硫反应的平衡向左移动,不利于氨吸收硫化氢,所以吸收温度尽可能控制低些。

3.2 洗涤液质量
在洗涤液中硫化氢和二氧化碳浓度越高,硫化氢气相分压越大,煤气的脱硫效率越低,增加洗涤液中氨的浓度,有利于脱硫反应,提高脱硫效率。

3.3 氨硫比
影响脱硫效率的主要因素是脱硫过程中的氨硫比,原则上氨硫比越大,对煤气脱硫越有利。

若要获得较高的脱硫效率,氨硫比一般应在7以上。

3.4 二氧化碳
在脱硫过程中,随着氨水对二氧化碳的吸收,洗涤液中游离氨含量降低,生成的铵盐数量增多。

铵盐浓度增高,硫化氢平衡分压增大,煤气中硫化氢含量增大,会降低脱硫效率。

氨水吸收硫化氢时,硫化氢进入水中迅速与氨反应被氨吸收。

氨水吸收硫化氢和二氧化碳的反应速度不同,缩短气液接触时间,提高气速,降低气膜阻力,有利于选择吸收硫化氢,气液接触时间控制在5s以内。

延长接触时间则增加了二氧化碳的吸收。

4 操作参数优化
4.1 降低吸收温度
AS法脱硫吸收温度取决于煤气集合温度和入塔洗涤液的温度,通过定期清洗初冷器和洗涤液的冷却器,提高换热效果。

控制集合温度在22℃以下,入塔各洗涤液温度在24℃以
下。

4.2 增加洗涤液流量
利用宣钢焦化厂现有工艺设备,在贫液含氨处于18~20g/L的情况下,进行了洗涤系统的脱硫工艺优化试验,具体数据见表1~4。

通过脱硫优化试验,并根据设备的输送能力、各槽的容量和化工原辅料的消耗,最终确定,贫液量40~50m3/h、废水28~40m3/h、洗H2S塔循环段洗涤量180~200m3/h、加碱量0.20~0.22g/L工艺参数。

4.3 提高脱酸贫液挥发氨含量,降低脱酸贫液二氧化碳、固定氨含量
通过蒸氨脱酸系统的优化试验,主要找出合适的脱酸贫液挥发氨含量,使其洗H2S效果最佳。

在蒸氨脱酸系统的优化试验过程中,洗涤系统保持贫液量40m3/h、废水28m3/h、洗H2S塔循环段洗涤量180m3/h、加碱量0.20g/L基本不变,具体数据见表5。

通过优化试验,最终确定蒸氨塔顶温控制在96~97℃,脱酸塔顶温度保持在88~90℃,脱酸贫液挥发氨含量22~24mg/L。

此时,氨硫比达到7.5。

4.4 降低脱硫富液中二氧化碳含量
通过降低洗涤液入口,以缩短煤气与洗涤液的接触时间。

贫液进入洗H2S塔有3个入口,根据多方位调试,最终确定,贫液1/3进洗H2S塔上部入口、2/3进中部入口,效果最佳。

4.5 提高硫酸系统的开工率和转化率
通过硫酸系统设备维护,精细操作和增设硫酸尾气处理系统进行系统优化,以达到降低SO2排放总量,提高煤气质量,增加硫酸收率。

通过硫酸系统优化开工率提高到95%,硫酸收率提高到0.5%,达到了宣钢焦化厂硫酸系统投运以来最佳水平。

5 结语
宣钢焦化厂通过煤气脱硫系统优化试验,总结出最佳操作方案,净煤气量大幅提高,净煤气H2S含量得到较大幅度的降低,2012年5月份降低到0.3g/m3以下,比2011年同期降低了90%;2012年6月份硫酸收率达到0.5%,比优化前提高100%;硫酸尾气系统开启后,硫酸尾气中SO2含量明显降低,远远低于国家标准。

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