氨基磺酸清洗冷却器施工方案

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

氨基磺酸清洗冷却器施工方案

1、化学清洗工艺的确定原则

化学清洗工艺的确定包括清洗剂的选择和清洗工艺条件的确定。清洗剂应根据被清洗设备的材质、性能及清洗设备的结构、结垢的类型、组成及垢量的大小进行综合选择,然后根据选定的清洗剂确定合理的清洗工艺条件。清洗剂的品种和清洗方法多种多样,被清洗设备与污垢页千差万别,但选择与确定具体的清洗剂与清洗工艺时;有一些共同的原则,才能选择出最有效、最安全、最经济的清洗方案。

2、氨基磺酸清洗技术

2.1清洗特点

氨基磺酸是中等强度的固体无机酸,可溶于水,相对分子质量为97,斜方晶系片状结晶,无色无臭,密度为2.126g/cm3,熔点约为205℃。其特点是不挥发,可避免因挥发而造成的人员安全、环境污染等问题,又因是固体物料,所以便于运输。氨基磺酸稳定性很高,室温下存放多年性质不变,不挥发、不吸潮,分解温度高达207℃-260℃才能完全分解,只要维持干燥,则性质稳定,水中溶解性能良好,清洗时不生成盐类沉淀,不含氯离子,对材质使用性广,且对金属的腐蚀性小,加水。加热溶解后,易水解为酸或硫酸铵,它可同金属氧化物、硫酸盐等反应生成溶解度很大的氨基磺酸铁、钙、鎂等盐类,从而可将这一特性用于清洗水垢和钢铁表面除锈。因此对钙镁垢清洗能力强。但清洗铁垢特别是氧化皮的能力稍差。目前仅用于材质为不锈钢、碳钢、铜及合金等的热交换器、管道等设备的清洗。

氨基磺酸在清洗水垢方面适合饮用茶炉等生活用品的除垢,安全可靠。电力系统已经有关单位采用氨基磺酸进行大型锅炉的清洗。

2.2氨基磺酸除垢机理

氨基磺酸与水垢有如下反应:

CaCO3+2NH2SO3H→Ca(NH2SO3)2+H2O+CO2 ①

Ca3(Pa4)2+6NH2SO3H→3Ca(NH2SO3)2+2H3PO4②

氨基磺酸与钢铁的腐蚀产物有如下反应:

Fe3O4+8NH2SO3H→Fe(NH2SO3)+2Fe(NH2SO3)2+2Fe(NH2SO3)+4H2O ③

Fe3O3+6NH2SO3A→2Fe(NH2SO3)3+3H2O ④

FeO+2NH2SO3H→Fe(NH2SO3)+H2O ⑤反应生成的氨基磺酸、钙、鎂、铁、盐等在水溶液中的溶解度很大,所以氨基磺酸清洗剂有优良的除垢和除锈效果。

2.3 氨基磺酸的废液处理

氨基磺酸是除草剂的主要原料之一,氨基磺酸废液如果直接排放到植物生长区域,会造成植物的大面积死亡,当需要对氨基磺酸废液进行处理时,可按等物质量加入亚硝酸钠,利用亚硝酸钠的氧化性,将氨基磺酸转变成无害的硫酸氢钠,自身还原成氮气,其反应式为:

NH2SO3H+NaNO2→NaHSO4+H2O+W2⑥

3. 化学清洗案例

某电厂发电机空气冷却器材质为钛管,由于管壁薄,又不能抽管进行酸洗前的小型试验,但管内结垢主要成分是碳酸钙。因此,根据上述清洗工艺确定原则,为保证发电机空气冷却器的酸洗效果,酸洗废液环保排放以及以后设备的运行安全。根据设备特点和政府环保要求,经过科学论证和选择最终确定了氨基磺酸的清洗工艺,

3.1受清洗设备概况

某电厂现装2台A公司生产的WX23Z-109LL200MW发电机机组,冷却器使用CEA公司生产的冷却器,冷却方式为空气冷却。冷却器将发电机空气回路的热量传递给冷却水,冷却水在管道中流动。受洗设备铭牌参数如表1所示:

表1冷却器铭牌参数

3.2设备存在问题及分析

冷却器自2004年投运以来,发电机冷却器效率逐渐下降,特别是在每年7-9月份,发电机入口风温高成为制约发电机出力主要原因。

由于该厂发电机组冷却系统为开式循环系统,使用河水为冷却水源,水中杂质比较多,使冷却器容易脏污,影响换热效果,尤其是近年的7-9月份,冷却水入口温度偏高。2008年6月中旬,为降低发电机冷却水温进行了系统改造,加装了冷却水机力冷却塔,机力在设计方面可为发电机提供不超过33℃的冷却水,但自机力冷却投运以来,由于存在设计缺陷以及运行中水质控制不当,导致冷却管内壁又出现了结垢现象。经检查发现积垢硬度较大且与管壁紧密粘附,主要为碳酸钙及碳酸镁累物质,积垢导致了冷却管壁粗糙,更容易挂住冷却水中的污物赌赛管路,冷却器赃污程度加剧,脏污速度加快,冷却器效率也迅速减低。

表2 循环水及发电机风温

3.3清洗工艺及实施难点

3.3.1清洗剂:4%-7%氨基磺酸,缓蚀剂:0.3%-0.5%钛材使用缓蚀剂温度:常温循环清洗。清洗范围:冷却器1-4组,每组冷却器分别进行清洗。循环回路为:清洗箱→清洗泵→换热器→清洗箱,清洗水容积约为10m3

3.3.2实施的难点

①、有效排除反应产生的大量二氧化碳气体,防止钛管产生震动,防止气塞影响除垢率。

②、防止钢制临时系统中的绣渣对钛材污染引起腐蚀,

③、快搜派出清洗中临时系统产生的氢气,防止氢气在系统内聚集导致钛管局部严重吸氢。为了保证氢气的有效排放,在冷凝器两端高处设置排氢气管,并回流至清洗箱,

④、在狭窄的作业空间内有效完成任务并不对其它设备造成影响。

3.4化学清洗步骤

3.4.1 水清洗,水压试验的目的是清洁临时系统,湿润水垢,计量系统容积,

①、以除盐水彻底冲洗各临时水箱,开启各临时泵冲洗所有临时管道冲洗至排水澄清且无明显颗粒物。

②、根据临时系统脏污情况,决定是否先单独酸洗临时系统。清洗方法以质分数为3%氨基磺酸清洗0.5-1h,酸洗后将临时系统冲洗至排水呈中性。

③、确认临时系统冲洗干净后,上除盐水将换热设备充满,开启清洗泵大流量冲洗整个系统排水澄清后,以清洗泵对清洗系统顶压闸漏,压力为清洗泵最高压力,

系统放空,处理泄漏点。

3.4.2酸洗

①、在清洗箱内配置氨基磺酸和LAN-826的质量分数为3%-5%和0.3%的清洗液。

②.建立清洗箱→清洗泵→换热器→清洗箱循环。维持流量40-50t/h,且回水母管压力不大于0.1mpa,投入监视管道。

③.酸洗过程中化验监测频率:氨基磺酸浓度为1次/15min,硬度为1次/30min。

④.当氨基磺酸质量分数低于1.5%时从溶液箱箱清洗箱中补加浓酸,酸洗中质量分数应维持在1.5%-5.0%

⑤.酸洗终点的判断标准,氨基磺酸浓度平衡1h以上,排气管基本无气体排放,且监视管样已洗净。

⑥.达到酸洗终点后,停止循环,将清洗液排入污水处理池。

3.4.3水冲洗

水冲洗的目的是冲净系统存在酸液。

①.除盐水充满系数,开清洗泵连续大流量50-80t/h冲洗。冲洗至PH值接近7.0

时建立循环。

②.循环0.5-1.0h若PH值稳定,停止循环,排空系统。若PH值降低,则重复

3.4.3节中的1、2条操作。

3.4.4清洗效果评价标准

·h)、20#钢腐蚀速率不大于除垢率达100%,钛材腐蚀速率不大于(1g/cm

2

·h),钛管吸氢量不大于0.015%。

(10g/cm

2

3.4.5废液处理

①.系统排酸前,根据计算向污水处理池注入适量液碱。

②.充分搅拌废液,调节PH值为7-9,向池中注入漂白液。

③.废液排放标准:COD的质量浓度不大于100mg/L,PH值为6-9无色澄清。

3.5清洗过程监测数据分析

2011年9月30日 11:30 分别对4组冷却器进行清洗主要过程记录如表3所示

相关文档
最新文档