井组动态分析实例ppt课件

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

46690.9
1085
465 364 2170 2250 2232 2130 2232 2170 2160 16173
34923
1000
1200
1400
1600
1800
动液面
2000
2200
2400
80.0 70.0
日注水 70.0
75.0
72.0
71.0
72.0
70.0 7627..08
60.0
62.2
1、井组采出程度:=46691/800000*100%= 5.84%;
累积采油
2、井组采油速度:=8541/273*365/800000= 1.43%; 年采油
3、含水上升速度:=67.8%-0= 67.8%;
4、含水上升率: =67.8%/[(8541/80000)*100] =63.36;
5、流动系数: =K*H/μ=44.7*6.5/20 =14.53;
5
B1井
日产油(T) 日产液(T) 含水(%) 动液面(m)
数据表我们可以看出:该井组的 生产形势呈现四升一降的形势, 即:产液量上升,含水上升,注 水量上升,动液面回升,一降是 产油量下降。 产液量上升主要是 B1(可能是暴性水淹)和B3井注 水见效;含水上升主要是B1井见 效后的见水,含水快速上升;动 液面回升与B1井水淹和B2井工况 不正常有关。产油量下降则是由4 B1井水淹和B2井工况不正常引起。
井组动态分析实例
二○○六年九月
1
实例1: B井组动态分析
井号
层位
射孔井段(m)
砂层厚度 有效厚度 孔隙度 (m) (m) (%)
渗透率 (毫达西)
431
3458.2-3459.4 1.2
0.8
15
63.3
B井
432
3466.2-3469.6 3.4
3.4
13
40.2
431
3442.2-3445.6 3.4 2.4 13.5
2442 2363 2354 2353 2333 2263 2219 1483 1400

1010.6 957.9 896 945.5 1161 1188.4 1111.8 1158.2 628.7 493.5 8540.9

1010.6 957.9 896 945.5 1161 1209 1155 1249.3 1661.6 1533 10768.3
30.9 32.0 30.5 38.7 38.3 37.1 37.4 20.3 16.5 控制储量80万吨,体积
30.9 32.0 30.5 38.7 39.0 38.5 40.3 53.6 51.1 系数1.12,密度0.86,地
0
0
0
0 1.7 3.7 7.3 62.2 67.8 下原油粘度20毫帕秒。
59.4
B1
432
3450.0-3454.9 4.9 4.9 13.2
29.4
431
3338.2-3342.0 3.8 3.2 13.1
60.3
B2
432
431
3392.0-3395.0 3.0 3.0 12.7
31.8
B3
432
3399.6-3403.6 4.0 4.0 12.1
28.5
备注 未射开
基本情况: 本井组处于一个单斜坡,
共有4口生产井: 1口注水井, 3口采油井。其中注水井B处 于构造低部位,3口采油井呈 扇形分布在注水井的东北方向。
本井组生产层位比较单一, 只有431和432两个油层。从物 性资料来看,B、B1和B2井层 间差异较大,表现为431层物 性好于432层。
2
指标计算: 井组动态分析基本步骤
13.5
13.5 0.0 2360
18.0 17.8 18.2 17.0 126.0 133.3 141.0 108.5 18.0 17.8 18.2 17.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2090 2020 2050 2080
15.0 45.0 15.0 0.0 1990
13.2 0.0 13.2 0.0 1950
平均渗透率
6、注水强度: =16176/273/4.2 =14.1;年注水量 累积注水量
7、年注采比: =16176/(8541*1.12/0.86+2227) = 1.21;
8、累积注采比: =34923/(46691*1.12/0.86+2227)=0.55;
9、水驱指数: =(34923-2227)/46691 =0.70; 累积采水量
日期
2000.12 2001.1 2
3
4
5
6
7
8
9
备注
日配注(方)
40
日注水量(方) 35
40
40
60
60
60 60
60 60 60 3月初增注,2000.12月底
15
13
70
75
72 71
72 70 72 累计采油18750方
日产油(T)
B2井
日产液(T) 含水(%) 动液面(m)
13.6
13.6 0.0 2382
50.0
53.6 51.1 日产液
40.0 30.0
3352..06 30.9 32.0 30.5 38.7 389.30 378.15 3470..43
20.0 10.0 0.0
0
15.0 13.0
0
0
0
0
20.3 16.5
含水 1.7 3.7
7.3
日产油
1ຫໍສະໝຸດ Baidu
2
3
4
5
6
7
8
9 10
从井组开采曲线和井组生产
10、自然递减: =[32.6-(8541-554)/273]/32.6*100% =10.12%;
11、综合递减: =[32.6-8541/273]/32.6*100% =3.99%.
3
日注水量(方) 35.0
日产油(T) 32.6
井组 日产液(T) 32.6
含水(%)
0
动液面(m) 2443
15.0 13.0 70.0 75.0 72.0 71.0 72.0 70.0 72.0
11.6 0.0 11.6 0.0 1870
8.5
0.0 2月酸化(554)
8.5
φ38*3.6*6*2500 2000.12月底累计采油
0.0 18310吨
1700
2001年1-9月份油水井共措施2井次。水井B井于3月初增注,增注后日注 水量由13方上升到70方左右,增注效果良好,使整个井组的能量得到了有效 补充。油井酸化1井次,即B2井于2月酸化。酸化增油效果明显。日产液量由 13.5吨上升到18吨,日产油量由13.5吨上升到18吨,日增油4.5吨,不含水, 同时动液面开始回升,由2360米回升到2090米。截止9月底,该井累积增油 554吨。但4个月后产量开始逐渐下降,动液面继续回升。分析认为最可能的 原因是工况不正常(泵、管漏,结盐结蜡,尾管堵等)。建议该井检泵。
相关文档
最新文档