珠三角某重力式沉箱码头被船舶撞击后修复介绍
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珠三角某重力式沉箱码头被船舶撞击后
修复介绍
摘要:港口重力式码头是现代化港口建设中常用的一种码头类型,码头沉箱作为其构建的基础单元之一,为整个码头
的稳定性起着重要的支撑作用。
然而,沉箱在使用过程中受
损或老化的情况无法避免,因此对其进行修复是一个非常关
键的问题。
关键词:沉箱;修复;船舶撞击
一、绪论
随着国家经济的快速发展,港口建设也处于高速发展的重要阶段之中。
港口重力式码头是一种非常广泛应用的港口码头,主要由钢筋混凝土沉箱和上部胸墙结构组成,能够满足
多种不同的港口工况需求,因此在港口建设中应用非常广泛。
然而,沉箱是重力式码头的重要组成部分,由于其藏身于水下,撞击后受损情况不好判定且对安全性影响较大。
本文主要简述某万吨级集装箱船在靠泊码头因时航速过快,船头方向与码头岸线方向成70°夹角撞击码头,最终船艏左
侧部位及其下部区块撞向码头下部沉箱,造成码头沉箱损坏
后的修复过程及后续建议。
二、码头概况
该码头为7万吨级集装箱海轮泊位(水工结构按靠泊15万吨级集装箱船设计),结构采用重力式沉箱结构,沉箱底宽14.9m,其中前趾宽1m,沿泊位长度方向长19.1m,高19.9m,单个沉箱重2408吨,混凝土强度等级为C40。
码头结构主要持力层为中粗砂层和岩层,基床顶标高为-18.0m,采用10~100kg块石爆夯夯实。
三、船舶撞击过程及损坏情况
(一)事故过程
某日,船长133米,船宽18.8米,吃水约7.7米的某万吨级多用途船拟靠泊该码头29#-38#桩,船舶在码头港池调头后斜靠进来,进来时航速较快且距离过近,在船头与码头岸线方向成70°夹角时撞击码头34#-35#桩中间位置。
(二)损坏情况
1.码头受撞水上构件外观检查
对32#~37#桩结构段水上部分主要构件进行检查,码头面层病害为混凝土裂缝,共20条裂缝,总长共计17m,其中裂缝最长为210cm,裂缝最宽为0.25mm。
2.码头受撞水下构件外观检查
(1)34#系船柱往35#系船柱方向4.6m、码头面往下
6.1m位置处存在1处受撞破损、露筋缺陷,破损最高320cm、最宽200cm、最深60cm;18根横筋外露,最长145cm,13根
竖筋外露,最长95cm。
部分钢筋断裂,沉箱前壁贯穿;沉箱
内部的填充料小范围漏出。
具体范围如下图所示:
(2)除上述缺陷外,其余相邻沉箱表面情况正常,未发现开裂、破损、露筋、掏空等缺陷,沉箱接缝正常,未发现漏砂、漏石等缺陷,沉箱与海床结合部正常,未发现显著的移位、
淘空等缺陷。
3.码头附属设施情况检查
护轮坎存在混凝土裂缝、混凝土破损露筋,鼓式橡胶护舷防冲板脱落,最多为35#鼓式橡胶护舷防冲板,脱落8块。
4.码头受撞结构段变形与变位测量
(1)缝宽与错位检测:最大的水平错位为6mm,最大竖向错位8mm,最大结构缝宽为37mm。
(2)顺直度检测:受撞结构段顺直度偏差向海侧最大值为7.9mm。
(3)平整度检测:受损结构段顶面相对高差最大值与上次监测高程差为1.9mm。
5.受撞码头结构物评估
综合以上检测结果:码头沉箱严重破损,大面积混凝土脱落断筋,沉箱部分混凝土和钢筋完全脱落、出现空洞。
根据《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》相关规定,受撞破损段码头安全性评价为D级,应立即进行修复、补强,视条件和要求恢复到B级或报废。
四、沉箱修复方案
(一)沉箱损害分析
根据具有水工结构检测资质单位出具的《事故水工结构检测评估》,受损情况判断如下:
1.受损沉箱2#仓格临水面混凝土发生明显的破坏,因此2#仓格需要进行修复;
2.由于2#仓格前壁混凝土发生明显的开裂及破损,可知船舶撞击力已经严重超过设计荷载,因此可以判断1#前壁、1#与 2#仓格、2#与 3#仓格间横隔墙混凝土很可能会产生开裂及破损,因此 1#、3#仓格也需要进行修复;
3.由于沉箱受船舶撞击部位主要在 2#仓格位置,通过隔墙能量的吸收,其余仓格及后排仓格受损的可能性较小,因此 4#仓格及后排仓格不需要进行修复。
图受损沉箱仓格示意图
(二)修复方案
修复目标是将码头恢复到原有的结构、功能和外观,以确保码头的安全和可靠性。
根据检测评估报告中提供的沉箱受损情况及沉箱损害分析,通过在沉箱前壁临水面进行水下植筋,设置钢筋网片,现浇混凝土墙,封堵破损外漏区域。
其
次在受损沉箱仓格上部胸墙上打孔,对受损前仓格内的回填
砂进行高压旋喷加固,高压旋喷加固结束后再对仓格进行相
应的混凝土灌注,仓格灌注数量为受损前沿的1、2、3#仓格。
由于沉箱内灌注混凝土造成沉箱自重加大,导致码头基床顶
面和底面应力加大,因此,沉箱后侧回填区域需进行高压旋
喷桩加固以提高墙后土体参数,从而降低墙后主动土压力作用,进而降低基床顶面和底面应力。
具体修复步骤如下:
1.应先全面清理受撞沉箱临水面附着物,清除破损混凝土及钢筋。
2.拆除修复沉箱上方路面及基础,清理胸墙上方附属物。
3.后方回填砂进行高压旋喷施工,采用双管法对后方回填砂进行高压旋喷桩加固,桩径800mm,桩间搭接100mm,在进行高压旋喷桩施工时,旋喷桩施工顺序应为从海侧向陆侧进
行施工。
在施工过程中施工单位应加强对码头沉降位移观测。
4.在沉箱前壁临水面进行水下植筋,设置钢筋网片,增加25cm 厚混凝土墙身,范围为 13.58m*10m(长*高),设置钢模板,前壁临水面混凝土墙与破损仓格内混凝土应浇筑成一
个整体,沉箱前壁临水面混凝采用C30水下不分散混凝土。
5.2#受损仓格进行仓内水下不分散混凝土灌注,混凝土等级为C30,1#、3#仓格灌注C30水下自密实混凝土灌注。
在
进行沉箱格仓内混凝土灌注时,应分层浇筑,分层厚度不超过1.5m。
6.待混凝土灌注结束后,由于胸墙上部混凝土灌注孔洞尺寸较大,需按照原设计图纸进行恢复。
7.模板拆除及重新恢复路面。
8.对破损护轮坎混凝土进行修复,修复范围可根据现场实际情况确定。
9.更换损坏的橡胶护舷。
五、沉箱修复效果
(一)水上水下外观检测
1.码头受损位面层表观完整。
2.水下撞击位置修复面牢固、平滑,边角、修复面与沉箱结合部位严密,外观检测合格。
(二)抽芯检测
1.所检6根高压旋喷的长符合设计要求(设计长为11.6—1
2.3m)的桩长。
2.所检芯样试件无侧限抗压强度均不小于2.0MPa(设计要
求不小于2.0MPa),本修复工程实体质量检测结果满足设计
及有关规范要求。
(三)沉降位移检测
本修复工程完工后对码头进行了长达2年沉降位移观测,码头的测量观测数据已趋于稳定,码头整体结构是稳定和安
全的。
(四)修复效果评估
综上所述,本修复项目质量合格,码头结构整体稳定,安全性、耐久性符合规范要求,满足原码头设计和使用要求。
六、总结
首先,事故发生后必须进行现场调查和评估,以确定受损程度。
这可能需要使用有工程经历的潜水员、专业检测设备
等来检查码头的基础设施和结构损坏情况。
同时,还需要考
虑撞击对船舶及码头上的设备、货物和人员造成的影响,并
进行适当的处理。
对于一些轻微的损坏,可以进行简单的修补,例如修补破损的护轮坎或重新安装松动的系缆桩。
而对于更严重的损坏,可能需要更为复杂的修复工作,例如进行结构补强加固或重
建受损的混凝土基础。
因码头修复费用较高,修复难度较大。
在进行沉箱修复之前,必须仔细分析和确定沉箱的受损性质,从而采取适当的
修复策略。
应考虑使用符合当地法规标准的建材和设备,以
确保修复后的码头符合安全和持久性方面的标准。
其次,针对本次碰撞事故分析原因,例如未使用安全航速、入泊角度不合理、横移速度控制不当、潮水变化影响、阵风
影响、设备故障、未合理使用拖轮协助、碰撞危险估计不足、未能及时采取有效地安全行动等。
根据码头靠泊事故统计分析,对事故率较高的万吨左右的船舶进行靠离泊提醒,制定
安全提示书,详细介绍码头水域通航环境特点。
最后,作为一种预防措施,是否可结合水流及风速情况,对船舶靠泊前轨迹进行数据进行分析。
对于航速过大或靠泊
角度不合理的船舶,及时作出预警并反馈给船方,提前让船
舶驾驶员调整靠泊姿态,提高船舶靠泊的安全性。