焦化厂废水处理工程技术方案

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焦化废水处理工程技术方案

(一)工程概述

1、废水水质

3

本工程现有一套处理装置,处理量为200m/d,需要改建;另外增加马上需要投

3

产的二期工程,新建一套废水处理装置,处理废水量为200m/d,合计废水总量3

为400m/d。

表-1焦化废水水质(单位为mg/L)

污染指标COD NH-N SS PH备注

Cr3

原废水35002003309

2、水质排放要求

根据上海市污水综合排放标准二级标准,废水处理后需达到的排放标准如表-2所示:

表-2废水处理排放标准(除温度、pH外,其余单位为mg/L)

污染指标COD Cr NH3-N SS pH备注

排放标准150252006~90.5(二)废水处理工艺

1、工艺流程

本改扩建工程包括原有系统改造及新建两部分。根据上海焦化有限公司废水处理的成果,结合原有的废水处理工艺,新扩改工程采用A1-A2-O生物膜工艺。尽量不改变已有废水处理设施的功能和结构,充分利用已有废水处理构筑物的处理能力,对老系统进行改造,在原有的 A/O系统基础上增加一个厌氧酸化池,即改为A1-A2-O生化系统。新建一套A1-A2-O生化系统,两套系统各承担一半的处理水量。

整个废水处理改扩建工程工艺流程图(略)

2、工艺流程说明

01)从各车间出来的生产废水及生活污水统一进入调节池,调节池的主要作用是均衡废水的水质和水量,保证后续生化处理设施运行的稳定性。由于废水的含磷量极少,故在调节池中加入磷营养盐,提供微生物所需的营养。

02)调节池出来的废水由两台泵分别提升至新老两套A1-A2-O生化系统,在生化处理系统中,废水的降解过程如下:

a.焦化废水首先进入厌氧酸化段。在该段,废水中的苯酚、二甲酚以及喹啉、异喹啉、吲哚、吡啶等杂环化合物得到了较大的转化或去除,厌氧酸化段的设置对于复杂有机物的转化与去除是十分有利的。因此,废水经过厌氧酸化段后水质得到了很好的改善,废水的可生化性较原水有所提高,为后续反硝化段提供了较为有效的碳源。

b.在缺氧段进行的主要是反硝化反应,从酸化段出来的废水进入缺氧段,同时好氧段处理后的出水也部分回流至缺氧段,为缺氧段提供硝态氮。另外,由于焦化废水中所含反硝化碳源不足,需在缺氧池中加入甲醇作为补充碳源。

经过缺氧段的处理,硝态氮被转化为氮气,达到脱氮的目的。同时,废水中的大部分有机物得到了去除,使废水以较低的 COD进入好氧段,这对于好氧段进行的硝化反应是十分有利的。

c.废水经过缺氧段的处理后进入好氧段。在好氧段,由于废水中所含氨氮较高而COD较低。因此,在这里进行的主要是硝化反应,在好氧段需投加纯碱溶液提供硝化反应所需的碱度。废水经过好氧段的处理后,氨氮基本可全部转化为硝

酸盐氮(硝酸盐氮通过回流至缺氧段,在缺氧段最终转化为氮气后得到有效脱氮),同时,有机物得到进一步的降解,使最终出水COD达标。

(3)废水经生化系统处理出来后,经过混凝沉淀池进行泥水分离,在混凝部分

投加聚铁,以增加沉淀部分污泥的沉淀性能,并且进一步降低出水COD。

二沉池出水接入“北排”管网。

(4)从二沉池排出的剩余污泥定时排至污泥浓缩池进行浓缩稳定处理,浓缩池上清液回流至调节池再次进行处理,浓缩池污泥排入污泥贮池中,定时由污泥脱

水机进行脱水处理。脱水前需加入PAM与污泥进行絮凝反应,提高污泥脱水效率。污泥脱水后外运处置。

4、工艺条件(1)控

制进水水质水量

根据焦化废水主要来源水质水量的原始统计数据,以及设计方案的规定,进入污水处理系统的废水水质水量必须达到设计要求(2)废水预处理

为降低后续生化处理负荷,减轻有毒物质的冲击负荷,同时为稳定后续生化处理效果,利于操作管理,废水进入系统以前需进行预处理。

a.控制进水COD含量进水COD波动过大,会对系统运行带来很大冲

击。因此,根据设计要求

应严格控制进水COD在设计要求范围内。

b.控制进水水温来自老厂区的终冷废水、蒸氨废水和5#、6#焦炉蒸氨废水因水温很高,需经

板式冷凝器及雾化冷却器冷却到38℃以下再排入调节池。c.

控制进水中油类含量

煤气冷凝废水及各处清浊分流的浊水经重力隔油、气浮除油处理(含油

低于30mg/L),使含油量低于影响微生物正常生长的浓度后,再排入调节池。

c.降低氨氮部分蒸氨废水先通过焦化有限公司固定氨分解装置,将其氨氮浓度由800mg/L

降低到250mg/L后,排入调节池。d.

降低灰分

来自“三联供”的废水因灰分较多,需经沉淀除灰后再排入调节池。

02)厌氧酸化池a.设计

参数:

设计流量210m3/h

水力停留时间 5.6h

有效接触时间 5.0h

b.监测

每天分三次取样测试进、出水CODcr、NH3-N、油类、pH。

不定期测定进、出水水质指标:CODcr、BOD5、NH3-N、SS、酚、氰、pH、油类、水温。

(3)缺氧池a.设计参

数:

设计流量210m3/h

水力停留时间10.5h

有效接触时间9.1h

b.甲醇投加

甲醇投加功能为补充反硝化碳源。

操控甲醇投加装置,调节加药量,满足均匀投加的要求。按每立方米水量投

加0.46kg的投加量投加甲醇,投加浓度5%。a.监测

每天分三次取样测试进、出水CODcr、NH3-N、油类。

不定期测定进、出水水质指标:CODcr、BOD5、NH3-N、SS、酚、氰、pH、溶解氧0DO)、油类、水温。

04)接触氧化池

a.设计参数:

设计流量210m3/h

水力停留时间22.1h

有效接触时间18.4h

b.纯碱投加

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