变频器在火力发电厂凝结水泵上的应用
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变频器在火力发电厂凝结水泵上的应用
作者:樊龙景
来源:《武汉科技报·科教论坛》2013年第10期
【摘要】随着电力电子技术、自动控制技术、现代通信技术和高压电气技术的飞速发展,高压变频调速技术日趋成熟,在电力行业中的应用也得到很大的推广。从本公司600MW 机组凝结水泵高压变频器使用的情况来看,变频装置工作稳定,凝结水系统的运行更加合理和稳定,同时其节能效果明显,值得在火力发电厂进一步推广应用。
【关键词】凝结水泵;变频器;节能
一、前言
大唐韩城第二发电有限责任公司位于陕西省韩城市,装备有四台600MW亚临界燃煤机组,其中I期两台机组凝结水泵在设计安装时未采用变频技术,单台机组采用“一用一备”配置。实际应用中发现机组在满负荷运行时,电机电流最大在100A左右,具有较大的功率裕度,设备运行时特别在低负荷率时,电机的电能浪费比较严重,因而在2008年、2009年分别将这两台机组凝结水泵改为变频器运行。
二、变频器的运行方式及一次接线原理
(一)一次接线
变频装置与电动机采用“一拖二”的变频方式,一台机组采用一套变频器可以轮流拖动两台凝结水泵运行。如图1所示,6.3kV电源经1号机凝泵变频电源开关输入到高压变频装置,变频装置输出经两台隔离刀闸K1A(1A凝泵切换刀闸)、K1B(1B凝泵切换刀闸)分别送至两台凝泵电动机。
(二)逻辑联锁
1A凝结水泵电源开关与隔离刀闸K1A(1A凝泵切换刀闸)有电气闭锁,不能同时处于“合”状态;1B凝结水泵电源开关与隔离刀闸K1B(1A凝泵切换刀闸)有电气闭锁,不能同时处于“合”状态;K1A与K1B有机械、电气闭锁,不能同时处于“合”状态。1号机凝泵变频电源开关在合位时,有防止拉合K1A、K1B功能。
(三)运行方式
A泵变频运行,B泵工频备用。此时1号机凝泵变频电源、K1A合闸,K1B、1A凝结水泵电源、1B凝结水泵电源断开。
B泵变频运行,A泵工频备用。此时1B凝泵电源开关、K1B合闸,K1A、1A凝结水泵电源开关、1B凝结水泵电源开关断开。
1A凝结水泵电源自投工频的条件(变频器带B泵运行,A泵工频备用,K1A处于分闸状态):联锁投入+变频器故障停运B泵+ 1号机凝泵变频电源开关跳闸+延时;
1B凝结水泵电源自投工频的条件(变频器带A泵运行,B泵工频备用,K1B处于分闸状态):联锁投入+变频器故障停运A泵+ 1号机凝泵变频电源开关跳闸+延时;
“A泵变频运行,B泵工频备用”切换到“B泵变频运行,A泵工频备用”的步骤为:1.合1B 凝结水泵开关,B泵工频运行;2.停止变频器,跳断路器1号机凝泵变频开关,断开K1A;3.合1A凝结水泵开关,A泵工频运行;4.断开1B凝结水泵开关,B泵停止;5.合K1B;6.待B 泵完全停止后,合1号机凝泵变频电源开关,B泵变频运行。7.B泵正常运行后,断开1A凝结水泵电源开关。
“B泵变频运行,A泵工频备用”切换到“A泵变频运行,B泵工频备用”的步骤为:1.合1A 凝结水泵电源开关,A泵工频运行;2.停止变频器,跳1号机凝泵变频电源,断开K1B;3.合1B凝结水泵电源,B泵工频;4.断开1A凝结水泵电源开关,A泵停止;5.合K1A;6.待A泵完全停止后,合1号机凝泵变频电源开关,A泵变频运行;7.A泵正常运行后,断开1B凝结水泵电源开关。
(四)变频原理
1. 交流电动机的调速特点
上述公式中n为电动机转速,f为电动机定子供电频率,p为电动机极对数,s为电动机转差率。
由上式可知,如果均匀地改变电动机定子供电频率,可以平滑地改变电动机的同步转速,在改变供电频率的同时,还需维持电机磁通恒定,即保持电动机的输出力矩不变。
2. HARSVERT-A高压变频器特点
HARSVERT-A高压变频器属于电压型高-高变频器,不需要另外加设输出变压器,只要将变频器输入端直接接在6kV的电网上,输出端直接接到高压电动机上,连接简单方便。
HARSVERT-A高压变频器整流电路采用36脉冲整流,逆变回路采用独特的单相多电平PWM控制技术,从而构成了对电源和电动机都十分友好的双完美系统,电源一侧为完美无谐波输入,电动机一侧输出为完美的正弦波,直接连接原有凝泵电动机,不需要大的改造,不需要增加输出滤波器。
通过对变频器输出PWM波形测量可以看出,波形正弦度好,dv/dt小,大大减少对电机和电缆的绝缘损坏,同时消除机械震动带来的轴承的损坏。
3. 600MW凝泵高压变频器的特殊设计
(1)功率模块的N+1冗余设计。HARSVERT-A高压变频器采用6级串联结构形式,变压器为36脉冲输入,每个功率单元的输出电压能力仍然为700V,在正常运行模式下,由PWM调节每个功率单元的输出电压,功率单元的输出电压不用达到额定电压700V,即可保证电机运行的需要。当某个功率单元发生故障被旁路时,由于系统具有N+1备份的功能,由PWM调节提高其余功率单元的输出电压,系统仍旧可以输出6kV的电压,满足电机运行的需要。
(2)20s快速启动功能。根据凝结水泵的工艺要求,两台水泵要真正实现互为备用,变频水泵必须能够在20—30s内由0速启动到全速,为此针对凝结水泵的特殊工况进行特殊设计,来满足20—30s内将水泵由0启动到全速的要求。主要采取以下手段:1.选用比标准
2150kW/6kV高压变频器具有更大电流承载能力的IGBT器件、电解电容和整流桥,提高变频器的输出电流能力,从而可以获得较大的启动电流和启动转矩,加快电机启动时间;2.变压器容量、散热器容量仍然按2150kW/6kV高压变频器设计,因为变压器本身具有较大的短时过流能力,短时的大电流也不会在变频器内产生大的热量,散热器容量也没必要加大,这样可以将高压变频器的成本控制在合理范围内;3.从控制方式上,高压变频器启动时采用飞车启动功能将电机转速在20s内直接升至命令频率,按照转速-时间曲线进行速度调节,使得在一定的电流负载下,获得总体较快的加速效果。4.过流保护设定上,采用不同的标准。在启动时段,变频器内部会将过流保护设定得较高,保证电机能在较大电流下启动。正常运行时,高压变频器自动将过流保护调整为120%每分钟,以保证能对电机实现有效的过流保护。
三、变频器改造后的节能效果
(一)节能效果
取1A凝泵变频运行与1A凝泵工频运行同工况状态下(300MW、400MW、500MW、600MW)下,变频运行120分钟的电度及功率进行比较来检验节电效果。
根据2007年10月——2008年8月凝结水泵耗电量统计,平均月耗电量120万度,机组平均负荷450MW。从图2可以看出改变频后凝结水泵的节电率在50%左右,即月节约60万度电。
(二)效益分析
1.节能效益计算