一起典型的变电站事故处理分析
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一起典型的变电站事故处理分析
发表时间:2017-09-20T17:17:06.393Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:孙晖王学民于文海
[导读] 摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。
(国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830000)
摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。此次事件是一起较为特殊的变电站跳闸事件,总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。
关键词:事故处理、母联、负荷、不平衡
1 前言
近年某220kV变电站110kV满健线纵联差动保护动作出口,1572断路器跳闸,线路停电。在进行单一线路跳闸的事故处理过程中,接调度电话,通知母联1150开关负荷电流307A,现场测温发现I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
2 事件的发生及过程
2.1 事故发生时一次主接线方式
本次故障涉及的某变电站一次主接线简图如图1所示:
图1 某变电站一次主接线简图
2.2故障前运行方式
110kV侧接线方式为双母线带专用旁路断路器接线方式,母联1150断路器合位,110kVⅠ、Ⅱ母并列运行;110kV满园线1562、满马线1569、满九二线1564、满健线1572、满越一线1573、1号主变110kV侧1101、2号主变110kV侧1102在110kVⅠ母运行;110kV满房线1561、满九一线1563、满依线1571、满开二线1568、满越二线1574、3号主变110kV侧1103、110kV满西线1570在110kVⅡ母运行;110kV旁路专用断路器1160冷备用。
2.3故障发生过程
近年某日14时52分07秒,110kV满健线813/A纵联差动保护动作,1572断路器跳闸,重合不成功。
15时35分,接监控电话,告知110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温后发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
3 故障处理过程
3.1 事故现象
近年某日14时52分07秒,后台监控机告警信息为,110kV满健线813/A纵联差动保护动作、差动保护出口、距离加速动作、零序加速动作,C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功。
现场保护装置动作信息为,保护差动启动动作、差动出口CN动作、差动故障测距动作,距离加速动作、零序加速动作、C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功、闭锁重合闸。同时保护装置跳闸指示灯红灯亮。
110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
3.2 运行人员汇报检查情况
(1)当值值班长记录110kV满健线跳闸时间、象征、复归音响,复归警铃、警报音响。迅速将监控显示跳闸情况汇报调度值班员、集控和工区值班领导。
(2)同时告知站长,指派一组人前往对侧110kV健康变查看110kV分段备自投是否正确动作、110kV苇健线1465是否正常带全站负荷运行。
(3)接集控电话后,根据事故处理原则,优先检查母联间隔设备情况,检查后台监控机确认母联1150负荷电流306.7A,同时对母联1150间隔进行测温,重点是两侧隔离开关及三相引线,测温发现11501隔离开关动触头握手处,发热96℃,检查完毕后,将现场和负荷情况及时汇报调度、集控和工区值班负责人,并在运行日志上进行记录。
3.3 具体处理过程
(1)将保护和后台信号汇报完成后,前往110kV满健线1572间隔进行现场设备检查后,根据集控电话,暂停满健线线路跳闸事故处理。
(2)鉴于母联1150负荷电流过高,此时母联1150两侧负荷不平衡,应立即向调度申请,将110kVI母的部分负荷导致II母运行。(3)接调度命令后,将110kV满西线1570由II母导至I母运行。
(4)调整负荷后跟踪测温,发现母联1150负荷电流降至119.3A,恢复正常水平,母联间隔11501隔离开关动触头握手处发热点,测温52.2℃,并及时将当前负荷和设备情况向调度、集控及工区值班负责人汇报。
4 事件原因分析
4.1 110kV母联1150 I母侧11501隔离开关握手处发热96℃原因。
根据后台监控机实时负荷显示,当日15点35分,母联1150断路器负荷电流306.7A,两侧母线负荷出现了较大的不平衡现象,此时
110kVI、II母处于并列运行方式下,1号、2号主变压器运行于110kVI母,负荷606.86A;3号主变压器运行于110kV II母,负荷284.43A;110kVI母所带负荷300.84A,110kVII母所带负荷588.12A,具体负荷情况如下图所示:
由表1可知,110kVI、II母负荷分配不均匀,母联1150两侧负荷严重不平衡,导致母联1150负荷电流过高,导致11501隔离开关握手处发热。
4.2 事故处理分析
根据上述情况可知,因为110kV满健线故障跳闸,改变了原有的负荷分配情况,所以此时的处理方法,应以调整110kV母线所带负荷的分配为主,根据当时负荷情况,向调度进行申请倒负荷操作。
待调整负荷后,应继续关注母联开关负荷电流,并对母联11501隔离开关进行跟踪测温,如隔离开关握手处温度随着负荷下降而降低,则事故处理方法正确。
5结束语
电力设备和电力系统,在运行中常常会发生各种异常现象或事故。熟悉电气设备事故处理的方法是对运行人员的基本要求[2],也是保证设备和电网安全的保障。运行人员要经常分析各类事件,尤其是典型的变电站跳闸事件,这样能够增强对事故处理方法的认识,使真正发生事故时做到头脑清醒,科学正确迅速地进行事故处理,提高事故处理的效率。能够将损失降到最低程度,从而保证电网安全稳定长周期运行。
参考文献:
[1] 翟耀海.浅谈变电站事故处理的原则及对策[J].内蒙古:《中国电子商务》2012年:222-223.
[2] 黄庆键.浅谈变电站事故处理的方法[J].广东:《科技信息》2011:352-352.