水电厂机组发电机转子绝缘故障分析及处理对策

合集下载

对发电机绝缘低现象分析及应对措施

对发电机绝缘低现象分析及应对措施

对发电机绝缘低现象分析及应对措施摘要:在电力企业中发电机是非常重要的一种设备,因为只有利用好发电机才能够将风力、水力、热力等等原始能源转换为电能。

但是随着运行时间的增加以及外界环境的影响,发电机的绝缘电阻值会变低。

因此,本文对发电机绝缘低现象的原因进行有关讨论,并对该类问题提出相应的解决措施。

关键词:发电机;绝缘;应对措施;1.引言在我们的日常生活对电的使用可以说的上是非常普遍与频繁的了,电力对我们日常生产、生活的重要性不言而喻。

目前全球能源形势异常紧张,无论是煤炭还是天然气的价格都极速的飙升,使得电力企业的生产成本极速上升,部分地区迫不得已开始执行限电限产政策,企业限产限电甚至居民用电也遭到了限制。

在火力发电厂中就是依靠着发电机将热力能源转换为电能的,而发电机的绝缘性会随着运行时间的增加和外界环境的影响逐渐降低,这种情况对于电厂来说危害性非常的大,发电机的绝缘性效果好的话可以有效防止在电机运行的过程中出现绝缘击穿导致的间接短路情况。

而发电机中转子与定子这些绝缘较为薄弱的部位一旦被电瞬间击穿所造成的影响对于发电机而言是非常严重的。

不仅对其维修的时间会很长,还会使机组运行的可靠性受到影响,不仅会影响到电厂的正常发电,还会对社会用电生产有影响,对电厂造成很大的经济损失。

1.影响发电机定转子绝缘性能的原因2.1影响转子绝缘性能的因素(1)部分电厂中的发电机组服役时间较长,发电机内部的转子使用年限较长出现了线圈绝缘材料老化或者是劣化的情况。

除此之外,发电机在运行的过程中因其各种原因或者是转子运行过热也会导致上述情况的发生。

(2)发电机内部的冷却系统有时会因为密封性不是很好而导致轴瓦出现漏油的情况,油污的存在会非常容易吸附空气中灰尘与碳粉造成灰尘与碳粉的堆积,这些堆积的灰尘与碳粉会造成转子绝缘性的降低。

这种情况的出现受转子离心力的影响很大。

(3)在电机运行的过程中受到通风或者是热膨胀的影响,热气会使得转子槽口处的槽衬保护层断裂与老化,严重的时候就会脱落,槽口这个时候就会非常的容易积灰,一旦积灰成型就会影响转子的绝缘性。

发电机转子绝缘不合格原因分析及处置

发电机转子绝缘不合格原因分析及处置

发电机转子绝缘不合格原因分析及处置1 发电机转子绝缘降低的主要原因1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。

1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。

1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。

1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。

这种原因受转子离心力的影响较大。

1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。

1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。

2 转子绝缘的检查方法2.1停机后的检查方法: 用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于2MΩ时应进行处理。

2.2运行中的检查方法: 发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,应停机处理。

3 绝缘电阻降低的处理方法3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。

3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。

3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法:3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。

3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。

此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。

3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。

4 机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。

发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现象,也就是在冷态情况下转子绝缘合格,在热态情况绝缘下降,并网后,出现绝缘不合格。

水电厂水轮发电机组常见故障及维护

水电厂水轮发电机组常见故障及维护

水电厂水轮发电机组常见故障及维护水轮发电机组是水电厂中最核心的设备,其正常运行对于电厂的发电效率和稳定性至关重要。

由于长期运行和设备老化,水轮发电机组常常会出现一些故障,影响发电效率和安全性。

下面我们来了解一些水轮发电机组常见的故障原因以及维护方法。

一、绝缘层破损绝缘层破损是水轮发电机组常见的故障之一。

绝缘层破损可能导致发电机的绝缘阻抗下降,影响设备的安全运行。

绝缘层破损的原因有很多,如潮湿环境、电磁波干扰、设备老化等。

为了维护绝缘层的完整性,需要定期检查绝缘层的情况,并及时进行修复或更换。

二、轴承故障轴承是水轮发电机组的重要部件,负责支撑转子和确保设备的运转平稳。

轴承故障会使设备发生振动、噪声等问题,并可能导致转子断裂或机械部件的损坏。

轴承故障的原因主要包括润滑不良、轴承磨损、使用时间过长等。

为了保证轴承的正常工作,需要定期进行润滑、清洁和检查,并及时更换磨损严重的轴承。

三、电气故障电气故障是水轮发电机组常见的故障之一。

电气故障可能导致设备过载、短路等问题,严重时可能引发火灾和爆炸。

电气故障的原因包括电缆老化、电器元件损坏、接地电阻过大等。

为了预防电气故障,需要定期检查设备的电气连接情况,并及时更换老化和损坏的电缆和元件。

四、冷却系统故障冷却系统故障可能导致设备过热,降低发电效率甚至引发火灾。

冷却系统故障的原因主要包括冷却水供应不足、冷却水温度过高、冷却器堵塞等。

为了确保冷却系统的正常运行,需要定期检查冷却水的压力、温度和流量,并及时清理冷却器和水管。

五、巡检和维护为了保证水轮发电机组的正常运行,需要进行定期的巡检和维护。

巡检内容包括检查设备的绝缘状况、冷却水系统、轴承的润滑等。

如果发现异常情况,需要及时采取相应措施修复。

维护工作包括清洗设备表面、更换老化的部件、润滑轴承等。

通过定期的巡检和维护,可以及时发现和修复水轮发电机组的故障,确保其正常运行和安全性。

还可以延长设备的使用寿命,提高发电效率。

鲁布革水电厂水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理

鲁布革水电厂水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理

鲁布革水电厂水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理发布时间:2022-08-08T07:52:24.318Z 来源:《当代电力文化》2022年第6期作者:李祥[导读] 水轮发电机转子绝缘下降常常引发一点接地故障,影响机组的连续运行,严重时发展到两点接地故障,威胁转子设备安全。

李祥南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司贵州兴义 652400摘要:水轮发电机转子绝缘下降常常引发一点接地故障,影响机组的连续运行,严重时发展到两点接地故障,威胁转子设备安全。

基于此,找到造成转子绝缘下降的原因并有针对性的进行处理显得尤为重要。

鲁布革水电厂转子绝缘下降较快是由油状碳粉引起,针对此类问题,从油状碳粉形成的原因入手分析,列举了多种处理措施,分析总结所采取处理措施的成效,提出了最有效的解决措施是控制油雾和碳粉的产生,为同类水轮发电机组处理类似问题时提供了参考。

关键词:转子绝缘;油状碳粉;油雾;碳粉;气密封1.引言鲁布革水力发电厂(以下简称“鲁厂”)总装机容量4×150MW,水轮发电机组为混流式,额定转速333.3 r/min,逆时针方向运转;发电机由德国西门子公司生产,型号为W41(1DH6952-6W09-Z),容量172 MW;水轮机由挪威KB公司生产,型号为立轴法兰西斯式,定出力153 MW,设计水头327.7 m,额定流量53.5 m3/s。

从鲁厂第二轮大修以来,发电机转子绝缘下降较快逐步成为安全生产的一个难题。

具体而言,分为两个问题:一是个别机组清扫后的转子绝缘值偏低,极端情况下只有30MΩ左右;二是运行的机组绝缘下降较快,最坏的情况甚至连续运行一个星期都难以保证[1]。

4台机组均有此类问题,给设备安全稳定运行带来很大影响。

几年来,电厂尝试了多种处理措施,经过分析试验,提出了油状碳粉是引起转子绝缘下降的关键因素,最有效的措施就是控制油雾和碳粉的产生。

2.发电机相关设备介绍鲁厂机组为悬式机组,机组有推力轴承、上导轴承、下导轴承、水导轴承4道轴承,发电机的集电环是将励磁电流导向转子线圈的接线端,装设在转子上方的推力轴承的推力头上,位于上导油盆盖与发电机风罩之间,即集电环室内。

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案原因分析:#3发电机自2006年A级检修以来一直长期运行,转子绝缘水平始终在200M 以上,运行情况良好。

2007年7月19日,转子绝缘降至4M,初步怀疑主要原因是机组运行时间较长,电刷磨损积粉较多,积粉部位是刷架绝缘板与固定螺栓绝缘套管缝隙间,由于机组运行无法得到彻底清理。

另外,转子线圈绝缘材料老化,劣化,线圈端部积灰,积油污或碳粉也能造成绝缘性能降低。

于是对刷架主要绝缘部位使用电气绝缘清洗剂处理绝缘,当天处理后绝缘恢复到18M。

7月25日,转子绝缘再次降至3M以下,反复几次彻底清洗后,转子绝缘提高无效果。

7月30日,维护更换6块电刷后,绝缘由1.8M降至1.2M,已接近运行低限。

8月1日,再次清洗后,绝缘恢复至18M。

为了保证#3发电机安全稳定运行,需彻底治理提高发电机转子绝缘水平。

为确保此项工作安全、顺利、圆满地完成,特制定本方案。

1.组织机构总指挥:白德地现场指挥:费伟东安监部:李涛生产部:韩宏基电气工区负责:王龙尹彦禄技术负责:王志本孟广新安全负责:于滢深尹峰班组负责:电机班-尹峰继电班-王英志试验班-冯贵文施工人员:电机班、继电班、试验班2.#3发电机转子绝缘低提高治理工作程序:2.1现场设置围栏,工作区域铺好胶板,明确拆下件位置。

2.2机组停运,氢气置换。

2.3打开发电机底部人孔门,分解发电机定子绕组内冷水出、入口水管法兰,检查内冷水出、入口水管法兰对口是否不正及存在应力,如有应力存在,联系汽机工区改造内冷水管路,消除应力。

2.4用压缩空气吹扫后,从人孔门进入发电机内部,清理内部油污之后,拆开内冷水汇水环下方接管上的疏水管卡箍,拆开疏水管接头,拆下汇水环与引水瓷套管之间的接管。

拆开引水瓷套管螺栓,取下半环和衬垫,清除发电机外壳与引水瓷套管之间的密封填料。

用软绳将引水瓷套管固定。

2.5发电机下方,分解引水瓷套管固定法兰螺栓,取下法兰环和第一道衬垫,解开发电机内部固定软绳,取下引水瓷套管,取下引水瓷套管与发电机壳之间衬垫。

发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理

发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理

发电技术POWER GENERATION TECHNOLOGY0引言水轮发电机的转子绝缘直接影响到机组的安全运行,而导致转子绝缘降低常见的因素有转子受潮和碳刷、滑环上碳粉清扫不彻底。

当发生转子绝缘降低时,如不及时查找原因进行处理,将引起保护动作,严重时可能导致转子匝间短路,造成设备损坏事故。

1故障概述江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂(以下简称“居电”)位于江西省赣州市赣县区大田乡夏湖村,距离县城23km 。

坝址控制流域面积7739km 2,电站总装机容量60MW ,多年平均发电量1.97亿kWh 。

发电机组是由东芝水电设备(杭州)有限公司生产的灯泡贯流式,容量30MW ,冷却形式是强迫风冷,定、转子绝缘等级均为F 级。

发电机技术参数见表1。

表1发电机技术参数2015年10月29日,2号发电机组汛后C 级检修拆除安全措施时,用1000V 兆欧表测得2号发电机转子绝缘电阻仅为0.2M Ω(退出备用时测量值转子绝缘电阻为0.7M Ω),未达到《Q/GJD-JO2-SC.00—2015居龙潭水电厂发电机维护规程》和《DL /T 596—2005电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)规定的不低于0.5M Ω要求。

2故障原因分析故障发生后,技术人员根据工作经验对此情况进行了分析,认为导致发电机转子绝缘电阻降低可能的原因主要有以下几个方面。

1)检修期间对机组的碳刷架、滑环中的碳粉清扫不彻底而造成绝缘降低;2)机组检修期间转子受潮而引起的绝缘低(之前曾经发生过类似情况);3)转子磁极因制造工艺问题而存在绝缘降低。

3故障检查及处理根据上述分析原因,生产人员分步骤对该故障进行了检查处理。

先用无水酒精对碳刷架和滑环清扫,再对碳刷架及滑环内、外检查,未发现异常,最后测得绝缘电阻仍为0.2M Ω,故障未消除。

排除以上原因后,结合曾经发生过汛前检修后转子绝缘电阻降低的情况和本次检修期间环境空气湿度较大的情况,推断转子绝缘降低可能是受潮所导致。

水轮发电机转子回路绝缘下降原因分析及处理

水轮发电机转子回路绝缘下降原因分析及处理

水轮发电机转子回路绝缘下降原因分析及处理摘要:目前,水轮发电机转子由于自身原因和外界原因经常会导致其绝缘性降低,从而使得水轮发电机组频繁性的被迫停止运转,不利于水电站发电效率的提高,对于正常的发电过程产生了不必要的影响。

所以本文将主要围绕水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理为中心展开论述,并结合实际情况给出一些合理化的建议。

关键词:水轮发电机组;下降原因;分析;处理引言:水轮发电机转子的主要作用是传递转矩、产生磁场和转换能量。

它是由转轴、支架、磁轭、磁极以及集电装置等几个部分组成的。

水轮发电机转子的绝缘性一旦下降就会使发电机组被迫停转,从而影响发电效率。

所以对其进行处理措施的研究就显得意义重大,必须引起有关人员的注意。

一、水轮发电机转子绝缘下降的危害分析在水轮发电机转子的绝缘性下降之后,会使得部分电流通过转子,导致转子线圈绝缘损坏,损坏的位置会和转子铁芯相碰。

因为水轮发电机的转子铁芯是和大地相连接的,所以转子线圈和铁芯相碰在本质上就是和大地进行连接,即传统意义上的“转子接地”,构成了一点接地的现象。

由于目前转子线圈的正负极都和大地之间采取了绝缘的处理,所以这种现象并不会导致闭合回路的出现。

但是一旦在正极已经接通大地的前提之下,再发生线圈相应负极接地的现象,就会构成闭合回路,产生电阻极小的电路,会导致短路现象的发生,容易造成线圈产生热量过多,从而造成火灾的发生,对于发电站的安全运行产生了极大的威胁。

二、水轮发电机转子绝缘下降原因分析(一)集电环加工、安装工艺造成由于水轮发电机的集电环表面容易出现烧痕以及麻点,影响集电环的导电性能,所以每隔一段时间集电环就需要进行维护,在拆装的过程中容易造成集电环的圆周跳动量增大,从而造成碳刷磨损过快的问题出现,碳粉附着在集电环四周,若清理不及时,使得水轮发电机励磁回路的绝缘性下降。

1.集电环绝缘材料造成为了提高隔离绝缘圈的机械强度和介电性能,增强其耐油性和耐腐蚀性,通常会将原一次冲压成型的隔离绝缘圈更换为环氧树脂板加工隔离绝缘圈,但是由于环氧树脂板加工隔离绝缘圈的表面较为粗糙,容易造成碳粉的大量附着,从而使得水轮发电机转子绝缘性下降。

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防摘要:在电力系统中,发电机是非常重要的组成部分,发挥着非常大的作用,电力系统供电的可靠性在很大程度上由发电机的运行决定,在发电机中,定子和转子是非常重要的组成部分,定子转子的绝缘性能保证发电机的安全运行。

水轮发电机在使用的过程中会受周围环境的影响,会使材料绝缘性能降低,本文针对这一问题做出简要分析。

关键词:水轮发电机,定子,转子,故障分析,预防一、水轮发电机定子转子的绝缘故障分析1.1定子产生绝缘故障的原因1.1.1非工作状态下的问题水轮发电机不仅存在工作状态下产生的问题,其中在没有工作的状态下就有可能产生很多问题,水轮发电机被设计出来之后,会经过制造,这个过程就有可能产生问题,由于工人制造的问题,使制造工艺非常差,很多部位绝缘性很差,有时还会出现定子绕组不牢固不合理的现象,这些被制造出来的产品,在高温高压的环境下,很容易产生局部老化的现象,而且还经常产生定子的开裂、松动等现象,随着使用时间的增加,绝缘问题会越来越明显,较严重的会产生恶性事故,并且引发火灾。

除此之外,在投入到使用的过程中,水轮发电机会由制造厂运输到发电厂,在运输的过程中,有些由于道路崎岖,也会对水轮发电机造成一定的损伤。

在安装的过程中由于工作人员的操作问题,也会给水轮发电机造成一定的质量问题。

而且当水轮发电机出现较小的损伤时,在试验和验收的过程中,并不会出现异常情况,但是在日后的使用过程中,随着使用时间的增加,这些部位就会越来越明显,很容易引发绝缘击穿的事故。

1.1.2铁芯硅钢片局部短路在水轮发电机的定子中,有一部分是铁芯硅钢片,这一部位的绝缘性很容易受到损伤,在工作的过程中,很容易产生碰伤,这样一来就会造成松动,而且电腐蚀比较明显,除此以外由于工作环境常处于高温状态下,所以也会受到非常大的影响,这样一来,片间的绝缘性就会被逐渐破坏,从而造成局部短路的现象,局部短路的现象,一旦出现就会在很大程度上增强铁损耗,造成局部发热比较明显,从而就会加速绝缘部位的老化,如果在日后的使用过程中没有被发现,并没有做出合理解决,就很容易引发事故。

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理(作者:XXXXXX限责任公司检修公司XX )摘要:在处理一起转子一点接地故障中发现转子冷却水泄漏存在的隐患,介绍了对这一缺陷的处理情况,提出了加强运行监视的建议。

关键词:发电机;转子;线棒绝缘;处理新沪热电有限公司60MW汽轮机发电机组是一台2007年从南市发电厂拆迁的上海发电机厂生产的汽轮发电机。

2台汽轮机发电机组已于2008年7月投入商业运行。

发电机为60000KVA,双水内冷机组。

2号发电机带40MW负荷正常运行时,经运行人员在现场巡检发现有水从发电极端盖处甩出,确认发电机转子冷却水泄漏。

并立即通知值长下令停机检查,针对转子冷却水泄漏打开端盖检查的结果,就转子转子冷却水泄漏的原因和预防进行了分析和探讨。

1转子绕组端部绝缘损坏的发现及原因分析1.1绝缘隐患的发现抽出发电机转子后打压试验发现转子汽侧大护环出有水泄漏,导致绝缘下降。

在对转子滑环损坏部分进行分离后,测量不带转子滑环的直流电阻为0.2560Ω(34℃),折算到25℃后为0.2474Ω,与投产时直流电阻0.2472Ω(25℃)基本一致,同时对发电机转子的交流阻抗的测试结果均正常。

经过技术分析,引线的烧蚀和发电机转子绝缘下降的原因是,滑环引线与通往绕组的导电棒的连接处折螺丝紧力不够,长期承受大电流运行,逐渐发热而松动。

最后引起滑环引线接头熔化、移位,产生火化,导致正负极间弧光短路和接地。

在处理发电机转子滑环引线大面积烧坏,导致绝缘下降的故障期间,根据上海发电机厂专家对发电机转子端部的绕组线圈进行了检查,发现转子绕组匝间的绝缘介质发生大面积的移位。

1.2绝缘发生移位的原因分析一般情况下转子匝间短路有2方面的原因:(1)制造、运输或保存等原因。

由于制造工艺不良,在绕组下线、整形等工艺过程中损伤了匝间绝缘;或绕组铜导体边角毛刺末打光,导电金属屑等清理不彻底;或选用不当的绝缘胶粘剂,由于运输、保存不当导致转子内部受潮、铁芯生锈,随后铁锈进入绕组,造成匝间短路。

水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施

水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施
对。发电机额定转速 5 0/ n 0r 。 mi 1 . 故障现象 2 1年 3 1 00 月 1日, 电站一 号机 发 电运 该
表1 电站 ¥7 D12电刷 的主要技术指标 2和 7 行 过程 中 , 上位机发 “ 号机转子一点接 地” 障 1 故 信号 ,停机后检查一号发 电机 转子 回路绝缘 为 零。 经检修人员对 电刷 、 电环及集 电环支撑绝 集 缘架等处 进行 清扫处理后 , 转子 回路绝 缘达到 20 0 Mn, 机组恢复正 常运行。3 2 日运行人 月 1 员巡检再 次发现 ,一号机转子接地 电阻测量值 下 降接近告警 值 , 机清扫处理 , 后停 转子绝 缘达 碳粉堆积的原因 。 到 50 0 Mn 以上 , 机组 恢复l 行 。 运 电站 自 2 0 年 5 04 月投产发 电以来 , 多次发 生发 电机转子一 点接 地故障 ,严重影响 了机组 4 机组摆度的影响 ) 安全稳定运行 , 了机 组强迫停运次 数 , 增加 加大 正常情况下 ,机组 摆度 也是电刷磨损增加 了设备的检修维 护强度 。通过对机组 的结构 图 的原 因之一 。09 5 2 更换 1 20 年 月 7日 号机 电刷 纸和故 障现象的分析 , 查找故 障产生 的原 因。 在 后测试 机组摆度数据 : 机组空 载时 ,推力头摆 电站允许 的条件 下, 采取相 应的措施 , 有效控 制 度 : 0 m 机 组 负 载 ( = 0 m ; 2 P 故障的发 生。 、 2 . M = . M a) 推 力头摆 度 : 0 m; 9 5 WQ 3 0 vr , 8 1 0 m A 2 2 障类型及 原因分析 放 i 到 目前为止华光潭梯级 电站发现和处理 的转子 级检修后 , 推力 头摆度 :2 m 2 1 年 4 9 0 0 m;0 0 月 接地故 障大致可分 以下三类 : 图 2发 电机 转 子 碳粉 堆 积 位 置 日, 组负载 ( =2 . MWQ 3 6 a ) 力摆 机 P 94 8 = . Mvr 9 推 () 1 一类是 发电机励磁系统直 流回路 中设 度 :2 m 与电刷更换 前后 、 0 5 m; A级检修 前后 , 数 1推力油槽油雾 的影响 ) 备绝缘破坏引起 的转子接地故 障。 不是主要原因。 号发 电机和 A级检修前相 比, 电刷 硬度 据变化不大 , 如 20 年 4月 1 08 8日发生的 3 号机 “ 转子 比以前低 , 5电刷数量 的影响 ) 连续运行 的时间没以前长 , 数量 电刷 号 机 设 计 电刷 共 9对 ,按 额 定 电 流 密度 点接地故障” 检查发现是集电环到转子线圈 没有改变 。为什 么短 时间内就连续二次 出现转 。 1Mc 算 每 0, 穿过转子 大轴 中心的励磁橡皮 电缆 在弯头处破 子一点接地故障呢? 就现场 晴况看 , 下集电环光 (O m r , 只电刷额定通流 8 A发 电机 损, 线芯接触大轴发生接地。具体 接地点如图 l 洁度明显 比上集 电环光 洁度差 ,下集 电环碳 粉 的额定励磁 电流为 60 , 际运行 时发 电机 的 8A 实 0 A左 右 。电刷 数量基本 满足要 所示 。这类接地故 障现 象初期表现为发 电机发 堆 积也明显 比上集 电环 多 , 并且呈 油腻结块 状 。 励 磁电流约 5 0 电运行过程偶尔 发生 瞬时接地 ,停机后绝 缘正 方面 由于 A级检 修后推力 油槽油 位较 高 , 和 求 。 综 上所述 :华光 潭一 号发 电机 A 级 检修 常。 随着励磁橡皮电缆破损程度增加 , 为永 平 时相 比推力油槽油位 高 出 5 m 可转 c 。另一方 面由 久接地。 重复发生 两次接地故障 , 其主要原 因是罩壳 于发 电机 推力油槽盖板 和转 动的发 电机大轴 间 后 , 隙采 用羊毛毡隔离 。这导致从 固定 的推力油槽 内部 油雾 增多和集 电环表面划 痕造成 电刷磨损 碳粉在隔离绝缘圈堆积速度加快引起的。 盖板 和转 动的发 电机大轴 间隙排出的油雾和从 加剧 , 3 处理 办法 推力 油槽 呼吸孔排出 的油雾就增多 ,油雾 与碳 () 1 第一类故 障瞬时接地 , 障点 比较隐 故 粉结合容易在隔离绝缘 圈上堆积着落 。 蔽 , 易查找。 电机转子一点接地短时间仍可 不 发 2集 电环光 洁度影 响 ) 但如果处理不及 时 , 转子 回路另 外再 一旦 21 0 0年 3月 1 1日, A级检 修后 累计 发 电 运 行 , 发生两点 接地 , 转子危害就 很大 对 42 5mn , 7h 0 i后 出现 一号机转 子一 点接地 故障 。 有 一点接地 , 初期判断接地 时, 可用直流 电焊机 , 手动加励 经检查 , 下集 电环 表 面发 暗 , 有 明显的划 痕 , 并 从 引起这一现象 的主要原因应是下集 电环更接 近 磁 电流 , 而判断接地点是 在灭磁开关 回路 前 发电机推力油槽 , 带油雾 的碳粉粘结在集 电环 还是后 ,即励磁调节器控 制回路接地还是转 子 处理时可根据大轴开 口尺寸 , 上, 增大 环火 , 导致 集 电环 表 面温度 升高 , 电刷 本 身或回路接地。 对破 损橡 皮 电缆用玻璃丝 带层层包扎 ,层与层 磨损 加剧 , 隔离绝缘 圈碳粉积 聚速度增加 。 之 间涂上环氧树脂 , 电缆 的绝缘 , 增加 防止 电缆 3电刷 的材质影响 ) 电刷 的材质包括洛 氏硬度 、 电阻系数 、 摩擦 磨破 。同时要确保 电缆 在转子大轴上下孔洞 内 系数 等, 是碳粉产生 的主要原 因。 电站 电刷 的 部不要晃动 。 该 t) 2第二类故障其实 是交流回路接地 , 障 故 ()一类是发 电机 励磁系统交流 回路 中设 主要 技术 指标见表 1 2 。电刷和集 电环 之间 , 电刷

龚嘴水电站2号水轮发电机组大修后转子绝缘降低原因分析及处理办法

龚嘴水电站2号水轮发电机组大修后转子绝缘降低原因分析及处理办法

龚嘴水电站2号水轮发电机组大修后转子绝缘降低原因分析及处理办法发布时间:2022-09-04T06:03:50.921Z 来源:《科技新时代》2022年2月第3期作者:李昂[导读] 龚嘴水电站2号水轮发电机组大修工期自2016年2月19日开始,李昂国能大渡河检修安装有限公司,四川乐山 614900摘要:龚嘴水电站2号水轮发电机组大修工期自2016年2月19日开始,至2016年3月29日结束,共计40天。

转子有较长时间处于闲置状态,期间转子绝缘水平不断降低,本文介绍了检修过程中对转子的保护措施,就转子绝缘低问题进行分析并介绍处理经验。

关键词:转子;绝缘1 机组转子绝缘水平偏低的原因分析以及危害常见转子绝缘偏低现象常由于以下几种原因引起:一是转子端部和槽楔存在大量的杂质,其中的带有磁性的金属性杂质随着转子转动进入到通风孔两侧,并积聚在转子两侧的绝缘垫条上,使得爬电距离减小;二是转子长时间在高温环境下运行导致表面绝缘材料发生老化甚至脱落;三是在机组运行过程中,由于碳刷与滑环的摩擦会导致碳刷大量磨损,并形成碳粉的堆积导电[1];四是受高温以及长期运行的影响,转子励磁引线绝缘保护层老化,造成其中云母脱落,再加上转子内的油污以及其他导电杂质的掺染形成接地;五是转子表面长期与空气接触,加之环境较为潮湿因而容易引起转子受潮。

发电机转子接地有转子一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。

转子回路一点接地时,因一点接地不形成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,故不影响机组的正常运行。

当转子发生两点接地时,转子电流量大量增加,造成励磁回路设备过热甚至损坏。

如果其中一点接地发生在转子绕组内部,部分转子绕组也要出现过热。

另外,由于转子两点接地使磁场的对称性造成破坏,故机组产生强烈振动,两点接地时除了会发生刺耳的尖叫声外,发电机两端轴承间隙还可能向外喷带火苗的黑烟。

2 在本次大修过程中对转子的保护在本次大修过程中,由于转子空置时间较长,同时受潮湿气候的影响,故而转子有极大可能因受潮而造成绝缘偏低的情况的发生。

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理摘要:水轮发电机是水电站生产电能最重要的动力设备,一旦出现故障就会造成严重的经济损失。

在水轮发电机组中常见的故障包括定子、转子、断路器等电气设备故障,严重影响供电可靠性,本文主要分析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施,希望能为相关人员带来一些帮助。

关键词:水轮发电机;故障诊断;断路器;转子水轮发电机故障将会严重影响水电站的正常运行,因此需要及时处理水轮发电机故障,进过这些年的发展,当前水轮发现机故障诊断主要包括智能故障诊断方法以及信号处理方法,水轮发电机故障呈现高维特点,故障有很多,本文析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施。

1.故障诊断概述水轮电动机是一种比较复杂的机电设备,在运行中是一个非常复杂的过程。

水轮发电机转子主要包括转子支架以及磁极等部件组成,推理轴承采用多波纹弹性油箱支撑结构,下支架式水轮发电机比较重要的一个结构部件,主要承担推动轴承和制动器的作用。

发动机在正常运行情况下,不允许过负荷运行,转子线圈温度要求小于130度。

水轮发电机组在故障诊断研究中,存在较多类型故障,水轮机的振动是水轮机组正常运行的关键指标,水轮发电机组运行中引起振摆的的原因有很多,如机械故障、磁率系统故障等,水轮发电机故障诊断中故障特征与故障状态呈现出一种非线性的关系,一般在采用神经网络进行异常震动故障诊断中,步骤为:收集原始数据→形成粒子个体→编码粒子群→随机生成粒子原始种群→训练RBF神经网络→调整最优解→获得最优神经网络→故障诊断,直至达到设定的精度。

2.水轮发电机定子、转子故障原因分析与处理水轮发电机组定子、转子故障常见定子绝缘故障、短路、定子主绝缘受伤等。

2.1水轮发电机组定子绝缘故障水轮发电机在设计、制造以及运输等步骤中可能会存在一定的损坏情况,未及时发现,导致出现绝缘击穿的事故,有多种表现形式。

如水轮发电机组运行十年未更换定子线棒,在带负荷工作情况下,定子出现保护工作,导致机组开关甩负荷。

水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理

水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理

时也 同厂家沟通过 , 是厂家只是把 2号机组 引线部分刷环 但
氧胶 , 2号机组没有彻底处理 ; 3号机组改造 时吸取了这方面 的教训, 但是 3 号机组引线包扎仍然不规范。如 图 5 所示。
尘也更容易吸附在这些部位 。这些油和灰尘 的混合物使定转 子线圈表面更容易脏污 、 受潮 , 导致绝缘下 降 , 至影响绝缘 甚
第3 5卷 第 3期
16 0

电 站 机
电 技

V0 _5 No. l3 3
2 1 年 6月 02
Mec n c l& Elcrc c q fHy o o rStt ha i a e tia Te hniueo dr p we ai l on
J n2 1 u .O 2
( ) 发 电机 转子磁 极引 线根 部刷环 氧漆 增加 绝缘强 4 在 度 , 用 3号 机 组 改 造 机 会 将 3号 机 组 的磁 极 引 线 行加热处理 ,7日加热 2 完毕后绝缘合格 ,但是过几天后绝缘又下降到不足 1 q。7 Ml 月 2日早发 电机转子耐压前整体绝缘只有 1 MQ。 说明转子绝
机应 用及技术管理 _作 。 T
18 0

电 站 机
电 技

第 3 5卷
裸铜排 没有包扎 , 外 , 线铜排 和铁心之 间只有 一个绝缘 另 引 垫 板 ( 约 8m , 果 引 线 包 扎 不 到 位 , 且 该 处 是 死 角 , 大 m)如 而
23油 污 影 响 .
由于发电机上导 、 下导油槽密 封不 严渗油 , 这些 油污在
( )改造 发 电机转 子滑 环结 构 , 每 极 两个 滑 环之 间 2 将 的距离缩 小 为 2 4mm, 中间 两滑环 与 中 间固定 件之 间 的距 离 增加 到 3 2mm, 改造 完 毕后 , 正负 极 碳刷 架 对地 绝 缘 距 离增加 。 () 3 加工滑环表面 , 将滑环表面重新 刨光 。 抛光滑环表面 后, 碳刷与滑环的摩擦力 减小 , 减少 了碳粉 。

1000MW发电机转子绝缘故障的原因分析与预防

1000MW发电机转子绝缘故障的原因分析与预防

参 考 文 献 :1。东 方 发 电 机 有 限 公 司 1000MW 机 组 出 厂 试验报告
作者简介;刘锦龙 男 生于 1964 年 10 月 1 日
1981 年 12 月 参 加 电 力 系 统 工 作 ,1991 年 7 月 毕 业 于 沈阳电力专科学校 现 就 职 于 绥 中 发 电 有 限 责 任 公 司 从 事 电 气 检 修 和 电 气 试 验 工 作 工 程 师曾于 1993 年 获东北电管局科技进步三等奖 住宅电话;04296613758
全掌握,因此发电设备的制造质量还存
发展,对电能的需求量会大幅度增加,
在一定的问题。绥中发电 B 厂安装的
同时国家大力倡导清洁环保发电,因此
QFSN1000-27-2 氢冷机组的四号发电机
对发电设备的发电环保指标提出了很高
转子在出厂前和安装期间就出现了转子
的要求并同时影响发电的成本和效益。
绕组匝间短路和转子绝缘击穿的故障,
试验次 数
压降法 直流电阻
电压(V) 电流(A) (Ω)
直流电阻 平均值(Ω)
直流电桥法 用电桥测量直流电阻
(Ω)

13.7
193
0.07098
0.06911

17.1
243
0.07037
0.07063
0.06910

20.6
292
0.07055
0.06908
1000MW 发电机转子绝缘故障的原因分析与
预防
刘锦龙
(绥中发电有限责任公司检修分公司 邮编:125222)
摘要:本文对 1000MW 发电机转子绕组匝间短

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版(三篇)

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版(三篇)

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版尊敬的领导:一、故障分析1. 故障现象:发电机组转子绝缘低。

2. 故障原因:可能由于长期使用、维护不当、过载运行等因素导致转子绝缘降低。

具体原因需要详细检查分析。

二、故障处理步骤1. 仔细检查转子绝缘电阻值,确保测量准确性。

2. 检查转子绝缘表面是否有油污、水珠等物质,如有需要进行清洗。

3. 检查转子绝缘状况,如发现严重损坏或老化,需进行更换或修复。

4. 检查转子绝缘系统的接地情况,确保接地良好,避免电流通过绝缘物质流入地面。

5. 检查转子绝缘与绕组绝缘之间的连接情况,确保连接牢固,无松动现象。

6. 检查转子绝缘与外壳绝缘之间的连接情况,确保绝缘之间无漏电现象。

7. 对转子绝缘进行维护保养,包括定期清洗、检查和修复,确保绝缘的良好状态。

8. 建立完善的绝缘检测和维护制度,定期对发电机组转子绝缘进行检测和维护,并做好相关记录。

三、故障处理注意事项1. 在处理故障期间,应确保操作人员具备相关的安全知识和操作技能,采取必要的安全防护措施。

2. 对于转子绝缘状况严重损坏或老化的情况,应及时更换或修复,避免影响发电机组正常运行和安全性。

3. 在处理过程中,应严格按照操作规程进行操作,不得随意改变电气连接方式或处理方法。

4. 处理完毕后,应进行必要的测试和检查,确保故障得到有效解决,并记录相关处理过程和结果。

四、故障预防措施1. 建立健全的设备维护保养制度,定期对发电机组进行维护保养,及时清洗、检查和修复转子绝缘。

2. 在使用过程中,避免过载运行,合理控制电流负荷,减少对转子绝缘的损害。

3. 提高操作人员的维护保养意识和技能水平,定期进行培训和考核,确保操作规程得到严格执行。

4. 加强设备的定期检测和维修,及时发现和处理转子绝缘低故障。

五、总结通过对近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障的处理模版分析,我们可以得出以下结论:1. 故障处理需要从多个方面进行检查和处理,包括测量绝缘电阻、清洗、修复等。

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理姓名:XXX部门:XXX日期:XXX近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理1 引言近尾洲水电厂位于湘江中游,地处衡南、常宁、祁东、祁阳四县交界处,距衡阳市公路75公里,是湘江干流开发规划中的第五级电站。

近尾洲水电枢纽工程主要由大坝、发电厂房和船闸三大建筑物组成,水库总库容4.6亿立方米,正常蓄水位66米,坝顶高程76米,大坝全长810米,安装有三台由奥地利制造的灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量为21.06Mw,总装机容量63.18Mw,设计年发电量2.92亿千瓦时。

是一座具有发电、航运、灌溉等综合效益的水电工程。

近尾洲水电厂发电机型号为SV628/80-155,额定转速75r/min,定子槽数480,转子磁极40对,额定电压10.5kV,额定电流1286.7A。

发电机冷却为具有空气冷却器的双密闭循环强迫通风冷却方式,即回流热空气由密闭循环冷却水冷却、冷却热风后的冷却水流经发电机表层冷却器由河水冷却后循环使用。

2存在的问题在机组运行过程中,1#发机组转子绝缘在运行过程中出现降低。

2009年2月中旬在机组维保中发现转子绝缘仅为0.2MΩ,随即进行了风洞内的全面检查。

检查发现组合轴承与大轴密封良好、未见明显渗油,在风洞内检查未见明显油痕;检查空冷器完好、未见渗水;风洞内干燥、停机加热器及除湿器工作正常;检查转子磁极,从外观检查未见有破损,但转子磁极和定子上的碳粉较多。

对磁极绝缘进行了分段测量,数据如表1,数据测量显示磁极整体绝缘偏低。

表1 磁极绝缘测量表磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值71#~80#0.8MΩ1#~70#0.4MΩ1#~68#0.4MΩ磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值69#~80#第 2 页共 7 页1MΩ1#~40#0.5MΩ41#~80#0.5MΩ通过排查,排除了油、水对磁极的污染,碳粉对磁极的污染是造成绝缘降低的主要原因。

而后对转子磁极进行全面彻底地单个绝缘测量,并1#机转子磁极采用爱斯50带电清洗剂进行全面彻底的清洗,清洗后绝缘提高到4MΩ,但运行一段时间后绝缘又有所下降,后经多次清洗,转子绝缘仍然不稳定。

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理发布时间:2021-02-19T09:14:08.423Z 来源:《电力设备》2020年第31期作者:游洋[导读] 摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。

(安顺水力发电厂 561000)摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。

由此对水电站安全生产形成较严重的影响。

因此做好水电站发电机转子绝缘降低问题的防护便显得特别重要。

所以在此情况下,本文首先对水电站发电机转子绝缘降低问题进行了详细的探究,之后在此基础上提出水电站发电机转子绝缘降低问题的处理对策,望可以为水电站发电机组的正常高效运行提供相应的参考。

关键词:水电站;发电机组;转子绝缘降低原因;处理对策针对水轮发电机来说,如转子回路只出现了一点接地故障时,因为转子绕组未产生短路回路,并且接地点如不存在故障电流,那么所造成的后果就不会太严重。

然而,如继续出现第二点的接地故障,那么一些转子绕组就会被短接,在此情况下流过接地点的故障电流便会烧坏转子本体,一些励磁绕组会被短接,这样气隙磁场所形成的畸变就会致使转子振动增大。

除此之外,转子如两点接地以后还极有可能形成轴系与水轮发电机的现象。

这些问题均会对水轮发电机运行安全造成影响。

所以在发电机组转子绝缘降低情况发生时,必须及时地对绝缘降低原因进行深入地分析,同时采取有效地处理对策来解决。

1.水电站发电机转子绝缘降低原因 1.1发电机转子出现受潮水轮发电机运行环境当中的空气湿度非常大,因为发电机转子绝缘长期受空气内水分的侵蚀,所以如果发电机的停机时间太长,一定会发生绝缘降低故障。

1.2油雾的影响水电站发电机组设置了上下导、推力,及水导油槽和一些油管路。

如发电机组油槽的密封不够严实,一定会形成油雾,如果问题严重还会出现渗油的情况,在机组运行过程中,这些油雾在受到温度及风的影响下会大量发散,同时吸附于发电机设备表面,特别会附着于发电机的定转子线圈及铁芯的表面,由此这些设备更易吸附灰尘。

水轮机转子绕组绝缘故障原因分析及对策彭先海李成均李旭东

水轮机转子绕组绝缘故障原因分析及对策彭先海李成均李旭东

水轮机转子绕组绝缘故障原因分析及对策彭先海李成均李旭东发布时间:2021-10-28T02:19:05.742Z 来源:《基层建设》2021年第22期作者:彭先海李成均李旭东[导读] 转子绕组作为水轮发电机的核心组件,受运行环境的影响,绝缘状态会发生劣化贵州黔源电力股份有限公司贵州省安顺市 550001摘要:转子绕组作为水轮发电机的核心组件,受运行环境的影响,绝缘状态会发生劣化。

当绝缘电阻下降到一定程度时,如果机组继续保持运行,会引起发电机组绕组短路,形成短路电流。

在高电压作用下,短路电流会导致转子绕组局部过热,进一步引起绝缘损坏,甚至引发严重的发电机故障,威胁电力设备和电厂安全。

本文可为发电机转子绕组绝缘缺陷的处理和检修维护方面提供借鉴和参考。

关键词:水电机组;转子绕组;绝缘故障1转子绝缘故障形式和原因分析1.1转子绝缘故障的征兆发电机转子绝缘下降,是引起转子绝缘故障的根本原因。

这些故障发生时,一般会出现以下几种征兆。

1)发电机运行或转停机过程中,出现转子接地保护预警。

2)运行中发电机转子振动异常,现场能够听见较大的噪声。

3)转子绕组交流阻抗下降,励磁电流增大,输出无功减小,功率损耗明显增加。

4)磁极表面及磁极线圈出现大量碳粉和油污。

5)集电环表面出现划伤、灼烧等痕迹。

当机组在运行或巡检过程中,发现上述现象时,应当及时对发电机组进行停机检修。

1.2转子绝缘故障形式发电机转子绕组绝缘故障一般表现为接地或短路故障。

按照其严重程度,又可以分为匝间、层间短路,转子绕组一点接地和两点接地。

1.2.1匝间和层间短路轻微的匝间和层间短路,在故障初期对发电机正常运行造成的影响很小,一般表现为励磁电流的增大,无功功率下降。

同时,在内部热应力的作用下,轴承受力不平衡,导致机组振动加剧。

如果发电机长期处于匝间和层间短路状态,可能会发展为转子本体与励磁绕组间一点或两点接地。

1.2.2转子绕组一点接地转子绕组一点接地对发电机的实际影响也很小,但国内多数发电机组会配备转子接地保护装置,可以在机组正常运行和停机状态下,对励磁绕组和转子本体的绝缘电阻进行监测。

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化摘要:本文先分析了水轮发电机组转子绝缘降低研究意义以及水轮发电机组转子绝缘材料概述,然后分析了水轮发电机组转子绝缘降低原因,并从水轮发电机组转子绝缘降低的预防措施和优化方法以及水轮发电机组转子绝缘阻值降低的优化方法这两个方面分析了水轮发电机组转子绝缘降低的优化。

关键词:水轮发电机组;转子;绝缘;降低;优化1水轮发电机组转子绝缘降低研究意义事实上在我国的中、小型水电站中,我们会发现经常出现发电机转子绝缘阻值降低的这样一种状况,而这样的情况很容易导致机组多次被迫停止运转,进而就会严重影响了水电站的经济效益而且还严重影响了安全生产。

所以说我们就要切实做好发电机转子绝缘降低的防护工作,与此同时还要把优化改造工作当做是水电站的一项重要工作,换句话说也就是必须要引起一定的重视。

我们知道水轮发电机组作为水电站中最重要的设备,那么就导致了其正常运转对水电站具有重要意义,所以本文就主要研究水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化。

2水轮发电机组转子绝缘材料概述一般水轮发电机组主要包括发电机、水轮机以及调速器这三个重要的组成部分。

那么在以前的时候,水轮发电机转子采用的绝缘漆实际上大多是环氧型无溶剂绝缘漆的这种材料,这主要就是因为这种材料的变形温度值通常较低,而且不仅如此随着水轮发电机组容量的不断增加的情况下,现在来说其绝缘性能已经不能满足发电机转子对于绝缘的较高的要求。

所以就导致我们现在广泛使用的绝缘材料多是不饱和聚酯绝缘漆,那么这种材料的特点就是其热变形温度可以很高,耐热性也是较好,所以说这样一来的话不容易发生变形和脱落,那么也就进而极大的增强了发电机转子的绝缘性能。

3水轮发电机组转子绝缘降低原因一般情况下由于发电机连续工作时间较长,那么这样一来的话就会导致其转子长期高速转动产生大量的转动热量。

然后长此以往长时间的热量积累达到绝缘材料的变形温度值,最终就非常容易使得转子的绝缘漆加速老化,不仅如此还很有可能会出现局部脱落现象,进而也就是导致绝缘电阻降低。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水电厂机组发电机转子绝缘故障分析及处理对策
发表时间:2019-04-11T16:38:06.530Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:张忠
[导读] 摘要:在水电厂机组运行中,发电机是重要的机组设备,而发电机转子绝缘故障则是比较常见的故障类型,本文主要就针对某水电厂机组发电机转子绝缘故障进行分析,了解其故障产生的原因,并提出相应的故障处理对策,来提高机组运行性能。

(松花江水力发电有限公司吉林市丰满发电厂发电部 132108)
摘要:在水电厂机组运行中,发电机是重要的机组设备,而发电机转子绝缘故障则是比较常见的故障类型,本文主要就针对某水电厂机组发电机转子绝缘故障进行分析,了解其故障产生的原因,并提出相应的故障处理对策,来提高机组运行性能。

关键词:水电厂机组;发电机;转子绝缘故障;处理对策
发电机是水电厂机组运行的动力设施,是水轮机实现水能转化为机械能的重要设备,但在发电机运行中还存在一定的转子绝缘故障,其对发电机组的安全稳定运行产生了很大的影响,甚至还会导致发电机组强制停运。

为了实现水电厂机组发电机具有良好的性能,就需要对其转子绝缘故障进行有效的分析,并积极采取有效的处理对策对故障进行解决,这也是水电厂机组管维中需要一直重视的内容。

1.实例概述
1.1机组情况
在某水电站中,有4台机组,其中11号与12号机组是装机容量140MW的大机组,大机组的额定转速是107.1 r/min,而厂用4和厂用5号机组是装机容量4500KW的小机组,小机组的额定转速是600r/min,其机组的转速是比较快的,也造成机组碳粉磨损严重。

1.2异常现象
在机组的发电机运行中,发现1号机组发电机转子的绝缘状况并不是很好,转子发生多次接地的故障,由于接地故障的出现,转子绝缘值会出现直线的下降,其绝缘的强度也不能满足机组正常的运行。

在机组停机后,相关人员发现刷架和引出线存在一定绝缘降低,同时在发电机的上架盖板与滑环支臂位置处发现堆满碳粉与油污混合的颗粒,通过对其集电环室的设备实施清理和擦拭,其转子的绝缘投运条件得到了有效的改善。

另外1号机组正常停机中,发现发电机的保护装置中存在“失磁-时限保护”发生动作,通过对机组的励磁系统进行检查,发现转子绝缘的对地阻值是0 MΩ,在发电机中碳刷拉杆的绝缘子与滑环支臂位置处也堆满了碳粉与油雾混合的颗粒[1]。

2.转子绝缘故障分析
经过对发电机转子进行检查和分析,导致其出现上述现象的主要原因有:
1)通过对1号机组的发电机进行检查,其下集电环的表面出现比较严重的划痕,且表面十分粗糙,且光洁度不足并存在灼伤的痕迹,这主要是由于集电环的表面粗糙增加碳刷的磨损,导致碳粉的增多。

在滑环室内碳刷也和滑环存在一定的接触,因为碳刷的研磨太快,很容易就会产生碳粉,经过长期的堆积就形成了大量碳粉,并粘附于发电机绝缘的部分,导致绝缘故障的发生。

在发电机组的滑环室内,并没有设置碳粉的吸收装置,因此碳刷所产生的碳粉不能有效的得到吸收和排除,使其绝缘降低。

2)在下集电环与刷握位置处,其碳粉的堆积是比较严重的,并且碳粉和油雾已经混合,有着很强的吸附性。

在机组旋转和摩擦中产生碳粉,由于滑环旋转产生的风力将其吹到碳刷支架和各部位置,且混合热油雾而导致转子的绝缘性降低。

同时由于滑环室中上导油槽的通气窗管是比延长段要短的,则热油雾不能被有效的挡在油槽内,使大量的油雾穿过通气窗到滑环室和碳粉发生混合。

3)在1号机组的发电机中的导油槽发生过甩油的现象,主要是发电机的转子与定子位置处有大量的油迹,漏油主要是自发电机的转子位置推力头的内侧和油盆对接位置出现外溢,对上导油盆中推力头的上部位置通气孔以及接合轴瓦位置通油孔进行检查,发现其并没有出现堵塞,且上导油盆的通气窗也没有堵塞。

导致甩油现象的出现,主要是因为机组在运行中,转子和油盆的对接空间形成了负压,使上导油盆吸气,来实现油盆内的气压平衡,而油盆的通气窗不能满足吸气的要求时,其油盆内汽轮机油会吸出,导致1号机组出现甩油的事故。

在防止甩油事故的发生时,取出了上导的油盆盖和转子的接缝位置密封毛毡,从而来增加油盆的通气量,对其负压真空进行破坏,但因为此做法增加通气量的同时,也对上导的油盆密封进行破坏,则油盆内的热油雾就会从此缝隙内挥发至滑环室内,使碳粉于碳刷的支架位置处发生堆积[2]。

4)在发电机的上导油槽中,热油会随着转子轴的旋转而发生翻腾,导致油雾的产生。

油雾会自通气窗管中绕行挡油板冷却的阻挡到滑环室中,和碳粉进行混合后具有很强的吸附力。

这种混合物还有着导电性,如果其黏附于刷架拉杆的绝缘子以及集电环的支撑绝缘位置处,就会导致带电部分和大地出现间接的电气连通,使其绝缘出现下降。

由于刷架和滑环支臂以及支撑的绝缘子位置处有着严重的积污,就造成发电机的转子对地出现绝缘阻值的下降。

在2台小机组的滑环室内,由于碳粉没有和油雾出现混合,其碳粉就随着滑环的高速旋转而被气流带走,在碳刷架位置处堆积的碳粉是很少的,则其转子绝缘性比较好。

5)在设备运行中,因为推力的轴承室并不是严密密封的,在高速运转的过程中就会发生润滑油溢出,如果长时间高速的运转,势必会导致滑环室的温度发生显著的上升,从而造成润滑油出现物理反应而出现油雾,而油雾和碳粉就会产生油泥,其具有一定的导电性,会使机组的绝缘性降低,且机组发电机内部空间是有限的,进行清理也是比较困难的,从而影响发电机的转子绝缘性,甚至还会影响转子运转的状况,使其出现一定轻微接地。

3.转子绝缘故障处理对策
根据1号机组发电机的转子实际情况分析,不对转子的滑环表面实施抛光性处理,考虑于原来上导油槽的通气窗内进行通气管路的延长,可以通过直径70 mm弯接头的钢管,和延伸钢管进行焊接后再和通气管进行焊接,且于通气窗内进行若干半圆挡油板的焊接,其挡油板于通气窗内采取上下错开的对称方式进行焊接,在焊接结束后要对焊渣清理干净。

然后在延伸的钢管端部位置进行十字对称抓手的焊接,和同期窗罩进行挂接,新做通气窗口要和滑环室的窗口正对,则发电机运行所产生油雾就会借助通气窗的冷却作用而凝结为油珠,其油珠再向油槽内流会,避免了油雾和碳粉发生混合。

同时通气窗的窗口延长要和滑环室的网格窗口正对,防止没有得到冷却的油雾通过滑环的旋转带动其到滑环室而飞出,而碳刷摩擦出现的碳粉被滑环的高速旋转风力所吹散,两者就不能够附于碳刷拉杆的绝缘子以及集电环绝缘子的表面,对碳粉与油雾的混合物实现控制。

另外,还要对机组滑环室碳刷进行换用,要求其具有质量高和耐磨性好,则碳粉的出现就会有效得到降低,对滑环室还要进行及时的清扫,缩短其清扫的周期,避免碳粉和油泥的长期堆积[3]。

结语:综上所述,通过对实例水电厂机组的发电机转子绝缘故障分析,发现其转子绝缘性故障发生存在诸多方面的影响,想要实现发电机组安全稳定的运行,就需要对其故障问题进行全面的分析,并积极采取有效的措施进行故障处理和性能防护,这对其发电机组长期稳
定使用具有积极意义。

参考文献:
[1]邓选滔. 乐昌峡3^#发电机转子绝缘故障的分析及处理[J]. 广东水利水电, 2015(8):67-69.
[2]陈帮学. 浅析水轮发电机定子转子绝缘故障及检修技巧[J]. 中国科技纵横, 2015(8):181-181.
[3]宋海煜, 许建强. 水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化[J]. 低碳世界, 2017(25):64-65.。

相关文档
最新文档