氩系统优化调整120208

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精炼炉氩气流量的优化设定与控制

精炼炉氩气流量的优化设定与控制
本文首先运用流体力学的知识,建立起钢包内的湍流模型和传输模型并确定边界条 件以及数值求解方法,运用 CFD 软件 Fluent6.3 对 60t 钢包精炼炉进行数值模拟,得出 钢包内钢液的稳态流场和瞬态流场,通过对其搅拌效果、混匀时间、卷渣现象以及液面 波动的分析研究,得出了 60t 钢包精炼炉的最佳吹氩曲线。
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作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后:
1.3.1 精炼炉底吹氩的工作原理...................................................................................... 4 1.3.2 影响吹氩精炼效果的因素...................................................................................... 5 1.4 钢包精炼炉的数值模拟研究现状..................................................................................... 6 1.5 本文工作............................................................................................................................. 7

钢铁企业液氩供应系统的设计与优化

钢铁企业液氩供应系统的设计与优化

槽车通过液氩气化供气 。由于管道氩气供应有其局 限性 , 距离 及路 由的影 响较大 , 受 实施 的可 能性 比较 小, 因此一般情况下都采 用液氩槽车供应 的方式。
在球 罐 区 内。
氩 比可 能还要 大一 些 , 至有 些 小 型 制 氧 机 根本 不 甚 能 提氩 。这样 全厂 氧氮 氩使 用平 衡可 能 与制氧 机 的 产气 平衡 相 矛盾 。而制 氧机 的规 模一 般按 照用 氧量
而定 , 这样氩气的供应就有可能出现缺 口。因此必
须 借助外 来氩 气气 源 , 采用 管道 供气 , 或者 使用 液氩
中 图分 类 号 :T 9 6 U 9
文献标 识码 :B
文章 编 号 :10 4 1 ( 0 8 0 0 1 0 0 0— 4 6 2 0 )7— B 6— 4
De i n a d p i ia i n o q i g n S pl se sg n O tm z to fLi u d Ar o up y Sy tm i e la r n t r ie n Ste nd I o En e prs
精氩 的能力还 涉及 到制 氧 机 的规模 等诸 多 问题 , 氧
近年笔 者 参 与 的项 目中就 有 几 个 采 用 液 氩 气 化 供 气 。液 氩 的密度 为 134k/ 在 标 准状态 下 的沸 7 gm , 点为 一157℃E 。本 文结 合两 个工 程 就液 氩气 化 8. 2 ] 的站房 设计 、 施工 以及 对 已有 系 统 的优 化 改 造 进行
i s mma ie .I r e o e s r h t bl y o s r a g n c n u t n,t e d sg c e fh g - s u rz d n o d r t n u e t e sa i tห้องสมุดไป่ตู้ f u e r o o s mp i i o h e in s h me o ih

氩系统运行工况调节操作

氩系统运行工况调节操作



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氩 系统 运行 工 况 调节 操 作
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( 州钢铁 集 团公 司动 力公 司 杭 州 30 2 ) 杭 10 2

要: 分析制氧氩 系统几年来设备运行参数 , 通过操作工艺探 索, 流程调整, 制氧机精氩产量有 了大幅度 提 高, 达到 了设计值 。
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运后 , 因多 种 原 因 , 氩产 量 一 直 未能 达 到设 计 指 精 标 ( 际产 量 约 为 70 3h 。为 此 ,07年 5月 进 实 5m / ) 20 行提高 2万 制 氧 机 精 氩产 量 的技 术 攻 关 。在 认 真 分析 几 年来 设 备 运行 参 数 , 总结 操 控经 验 的同 时 , 通过 一年 的操 作工 艺 探 索 , 程 调整 , 制 氧 机 精 流 该 氩产量 有 了大 幅度 提 高 , 持 并稳 定 在 80 ah左 保 5m/
视季节 变化而 定 )当人塔压 力 缓慢 升高 时 , 时 关 ; 及 小 增大 的导 叶开度 , 开度 趋于 正 常。但 是全 过程 使 应密切 注意空 压机各 级 出 口压 力变化 , 尽可 能 减 及 少 因空分运 行 工 况 波动 而 造 成 氩 系统 工 况 运 行 变

空分无氢制氩设备氩系统调试的基本说明

空分无氢制氩设备氩系统调试的基本说明

无氢制氩设备氩系统调试的基本说明项目技术部经理崔刚随着空分技术的飞速发展和市场的需求,越来越多的空分装置采用了无氢制氩流程来制取高纯度氩产品。

由于制氩操作相比较复杂,很多的带氩空分装置没有提氩,一些投运氩系统的装置由于用氧工况的波动,操作水平的限制等因素造成运行状况不尽如人意。

本文希望通过以下浅显的步骤说明,能使操作人员对无氢制氩有一个基本的了解。

1、预冷粗氩塔全开工艺氩出粗氩塔进精氩塔前放空阀V766;粗氩塔I底部液体吹除、排放阀V753、754(需24~36小时)。

2、预冷精氩塔全开工艺氩出粗氩塔I去精氩塔阀V6;精氩塔顶部氩侧不凝气排放阀V760;精氩塔、精氩量筒底部液体吹除、排放阀V756、V755(预冷精氩塔可以与预冷粗氩塔同时进行)。

3、检查氩泵①电控系统――接线、控制、显示是否正确。

②密封气――压力、流量、管路是否正确且不漏气。

③电机转动方向――点动电机,确认转动方向正确。

④泵前后配管――检查确认管路系统通畅。

由于低温液体的特殊性质,液体流动过程中不断有气体产生,确保配管能使产生的气体顺畅排出,杜绝出现倒U形配管。

同时泵前后的吹除排液管应从主管道高点接出,以利于排气。

4、全面检查氩系统仪表①粗氩塔I、粗氩塔II塔阻力(+)(-)压管、变送器及显示仪表是否正确。

②氩系统所有液位计(+)(-)压管、变送器及显示仪表是否正确。

③所有压力点取压管、变送器及显示仪表是否正确。

④工艺氩流量FI-701(孔板在冷箱内)(+)(-)压管,变送器及显示仪表是否正确。

⑤检查所有自动阀门及其调节、连锁是否正确。

5、主塔工况调整①在保证氧纯度的前提下拉大氧气产量。

②控制下塔富氧液空36%~38%(液氮节流进上塔阀V2)。

③在保证主冷液面的前提下减小膨胀量。

6、粗氩塔积液进一步预冷至氩塔温度不再下降的前提下(吹除、排放阀已关闭),微开(断续)液空节流进粗氩塔I冷凝蒸发器阀V3,使粗氩塔冷凝器间断工作产生回流液体,将粗氩塔I塔填料冷透,并积聚在塔底一部分。

浅谈空分设备制氩系统优化操作

浅谈空分设备制氩系统优化操作

浅谈空分设备制氩系统优化操作摘要:根据空分设备制氩的理论依据,谈谈个人对空分设备制氩系统的优化操作。

关键词:空分设备;粗氩塔;优化操作氩在空气中的体积含量为0.932%,是大气中五种稀有气体之一,大型空分设备的制氩系统有两种流程:加氢制氩和全精馏制氩。

由于全精馏制氩具有流程简单、操作方便、安全、稳定、氩提取率高等优点,是空分设备用户首选的制氩流程。

全精馏制氩就是在粗氩塔中进行氧一氩分离,直接得到氧含量小于lx10-6的粗氩,在精氩中再进行氩一氮分离,得到纯度为99.999%的精氩产品。

由于氧、氩常压下沸点仅差3K,如果用筛板精馏来实现氧一氩分离,约需150一180块理论塔板。

规整填料每当量理论塔板压降是每理论筛板的1/8左右,这样在粗氩塔允许的压降范围内就可以设置相当于170块理论塔板的规整填料实现氧-氩全精馏分离。

为降低粗氩塔的高度,往往设置二级粗氩塔,粗氩塔出口氩中氧含量为2% - 3%,粗氩塔出口氩中氧含量小于1x10-6,可直接进人精氩塔进行精馏。

1、氩馏分的提取粗氩塔的原料—氩馏分来自于主塔,冷源液空也来自于主塔,且在粗氩塔冷凝器中蒸发返回主塔,所以,粗氩的制取既要关注主塔工况的变化又要兼顾粗氩塔的工况变化,二者互相影响,密切相关。

氩在上塔有两个富集区,液空进料口上下各一个。

氩在上塔的分布是随氧、氮产品的纯度变化而变化。

氧产量减少,提馏段的上升蒸汽相对增多回流比减小,液相中的氮、氩组分充分蒸发上去氧纯度提高,富氩区上移,即精馏段富氩区含氩量增高,而提馏段富氩区含氩量下降。

氩馏分抽口在提馏段,氩馏分中的氩含量减少,氧含量增加,氮含量减少。

如果氮产量减少,主塔内上升气相对回流液来说减少,回流比增大,气相中的氧、氩组分被充分冷凝到液体中,沿塔板下流,氮纯度提高精馏段富氩区含氩量下降,提馏段富氩区的含氩量增高。

氩馏分中氩含量增加,氮含量增加,氧含量减少。

平时,空分设备操作时要根据主塔中氩富集区的分布情况及其受氧、氮产品变化的影响原理,来调节氩馏分中氩、氧、氮的含量,使氩馏分的各组分满足粗氩塔正常运行的要求。

制氧机短期停车后氩系统快速恢复的优化操作

制氧机短期停车后氩系统快速恢复的优化操作

6000制氧机短期停车后氩系统快速恢复的优化操作KDONAr-7100/6100/230空分装置由四川空分集团设计制造,采用分子筛净化,增压透平膨胀机,膨胀空气进上塔,全精馏无氢制氩,外压缩流程。

氩系统流程如图1。

该空分装置自2002年运行以来,曾因种种原因多次短期停车。

每次停车后氩系统恢复正常都需要比较长的时间,一般在18-24h 左右,影响了氩的生产,后经对操作方法的总结优化,大大缩短了短期停车后氩系统的恢复时间(一般在8-10h)。

图1 6000空分装置制氩系统流程图一、短期停车后的处理1、关闭FCV702切断粗氩塔与精氩塔的联系,关闭LCV704切断精氩塔冷源,关闭精氩塔不凝气排放阀V753,关闭HV701、LCV703封闭精氩塔。

防止精氩塔出现负压吸潮堵塞和污染贮槽液氩产品质量,同时防止停车后粗氩塔不合格的工艺氩进入精氩塔而造成精氩塔投运后的多次置换。

2、关闭粗氩Ⅱ塔去粗氩Ⅰ塔的液体通过阀LCV701,工艺氩泵全回流(根据粗氩Ⅱ塔下部液位决定氩泵的开停,一般在液体不高过馏分进料口不排液)。

防止含氩2%左右的粗氩液体流入主冷并污染主冷纯度,而延长启动后主塔正常工况的建立时间。

同时由于有更多含氩98%左右的液体留在粗氩塔,从而为投运粗氩塔后,氩系统工况的快速建立创造了物质基础。

关闭粗氩冷凝器液空进液阀LCV702,尽量减少从主塔进粗氩塔的气体通过量,以防止未经精馏的馏分被冷凝而使粗氩Ⅱ塔下部液体含氧升高。

同时防止出现负压而造成吸潮堵塞氩系统,因此在氩系统未投运前尽量不打开氩系统与外界联系的阀门。

二、短期停车后的恢复操作1、氩馏分的调整稳定的主塔工况是粗氩塔投运和调整的基础,而下塔工况稳定是整个主塔稳定的基础,只有确保下塔工况稳定才能保证上塔工况的稳定。

在对主塔进行调整时,难免会对液空纯度产生影响,而液空纯度直接影响粗氩冷凝器的热负荷,当液空氧含量增加时其饱和温度升高,缩小粗氩冷凝器的换热温差,热负荷缩小,从而会导致粗氩氧含量升高,粗氩取出量减少,降低氩的提取量和纯度。

缩短氩系统启动时间资料

缩短氩系统启动时间资料

1. 粗氩系统的启动∶1.1当主塔工况正常后,缓慢打开下塔液空去粗氩Ⅱ塔冷凝器阀使Ⅱ塔缓慢工作,进而建立一定的Ⅱ塔底部液氩面。

在调整的过程中Ⅴ 1阀调节不能出现大幅波动,由于Ⅴ 1阀和粗氩Ⅱ塔的液空进口阀来自下塔的同一根管线,Ⅴ 1阀波动后粗氩Ⅱ塔的液空夜位出现同周期的波动,进而导致氩系统波动不稳定,严重时氩系统被迫停车。

1..2待粗氩Ⅱ塔有一定的液氩面后,开始预冷液氩泵,液氩泵预冷必须彻底,直至泵前后两个吹除阀及混合气排放口都出现液体为止,这个时间大概在 20分钟左右。

启动液氩泵时应全开旁通阀,稍开送出阀,然后根据粗氩Ⅱ塔底部液面高度及泵后压力相应调节送出阀和回流阀,使氩泵正常运行。

这样可以避免液面过低及出口压力过高等原因造成氩泵联锁停车。

1.13逐渐加大抽取量,并全开粗氩放空阀,缓慢建立粗氩系统工况,当Ⅰ塔顶部含氧量下降到 20-30%时说明塔内凝聚较多的氩, 这时可以减少粗氩塔的排气量, 使塔内的氩进一步浓缩,从而提高氩的集聚速度,缩短粗氩系统的启动时间,当Ⅰ塔的顶部含氧量下降到 4-8%时,表明氩在粗氩塔的含量接近正常值了,这时必须增大粗氩排气量,避免由于塔内的氩含量超过正常时,过多的氩回流到主塔,造成上塔精馏工况的恶化。

2. 精氩系统的启动2.1当粗氩顶部含氩量达到 80%时,即可对粗氩液化器及精氩塔进行预冷。

随着精氩塔冷凝量的增多缓慢关小粗氩塔放空阀,往精氩塔送气同时对精氩系统进行调整,调整时最重要是∶一 . 保持精氩塔上部压力在 20-25kpa, 因此通过理论分析可知 , 精氩塔的压力越低 , 对应的氮气冷凝温度越低 , 工艺氩中的氮组份越不容易被冷凝到液氩产品中 , 氩氮分离效果越好。

二。

精氩塔废气排放阀要有一定开度,确保塔内的氮气能够顺利排放。

三。

底部不合格的液氩可以通过回流管打回粗氩Ⅱ塔进行再精馏,这样可以大大缩小调氩时间。

2.2在调氩期间氩馏分必须控制在 6-7%的范围内,原因是在开车期间由于通过氩系统的气量少,容易形成“氮塞”现象,所以氩馏分不宜控制过高,同时为缩短积氩时间氩馏分也不宜控制过低3. 临时停车时的操作氩系统临时停车时的正确处理直接关系到下一次启动调纯时间,因此氩系统临时停车时必须立即切断下塔液空进粗氩Ⅱ塔冷凝器和纯液氩进储槽流路,进而停掉液氩泵并使粗氩液化器及精氩塔停止工作。

提高制氩系统运行稳定性及氩产量的方法初探

提高制氩系统运行稳定性及氩产量的方法初探

空 压机 是空 分设 备 的关 键 部机 ,其 正 常 、稳 定
运 行对 空分 设备 工况 稳定 极为 重要 。由于 空压机 自
身 机械 原 因及 电 网原 因 ,会造 成 空压机 进 口导 叶波 动 。以九江 线 材 制 氧 厂 3 0 0m3h空 分 设 备 配 套 0 0 /
空 压机 为例 ,其 进 口导 叶多 次大 幅波 动 ,造成 主塔
o e a in c s fa g n g n r t n s s e b r s u e f c u t n o i c mp e s r e t x h n e c s fc u e p r t a eo r o e e a i y t m y p e s r l t a i far o r s o ,h a c a g a eo r d o o u o e
由于冷源液空是下塔液空通过过冷器节流后进入粗氩冷凝器的如果将液空蒸发侧压力控制得太低就会出现粗氩冷凝器氩侧通道固化而堵塞现象所以最好将液空蒸发侧压力控制在5060kpa控制液空氧含量液空氧含量较高时由于氧的沸点较高蒸发温度就会升高粗氩冷凝器换热温差就会减小氩冷凝量就会减少回流比减小热负荷减小
提高制氩 系统运行稳定性及氩产量 的方法初探
Ap r a h t m p o eo e a in sa iiyo h r o e e ain p o c oi r v p r to t bl ft ea g n g n r to t
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河南开祥精细化工有限公司28000m-/h空分设备制氩系统优化操作

河南开祥精细化工有限公司28000m-/h空分设备制氩系统优化操作

河南开祥精细化工有限公司28000m?/h空分设备制氩系统优化操作针对夏季高温天气对河南开祥精细化工有限公司28000m?/h空分设备制氩系统的影响,通过采取延长分析筛充压时间、提高精馏塔下塔液空纯度、调控分子筛充压时间避开进塔气量最低时间段等措施来保证空分制氩系统和整个空分装置的安全稳定运行。

标签:空分设备;充压速率;进塔气量;制氩系统河南开祥精细化工有限公司28000m?/h空分设备由四川空分设备集团制造,采用分子筛净化,增压膨胀和全精馏无氢制氩内压缩流程。

制氩系统主要设备有:粗氩Ⅰ塔、粗氩Ⅱ塔、纯氩塔、粗氩Ⅱ塔冷凝器、纯氩塔冷凝器、纯氩塔蒸发器和两台液氩泵。

制氩系统流程为从主塔氩馏分提取段抽出含氩量9%-12%的氩馏分直接进入粗氩Ⅰ塔下部,粗氩Ⅰ塔底部的液体返回上塔参与精馏,在粗氩Ⅰ塔顶部得到含氧量小于3%的粗氩进入粗氩Ⅱ塔底部进行精馏,在粗氩Ⅱ塔底部得到的粗液氩经液氩泵加压后送往粗氩Ⅰ塔;在粗氩Ⅱ塔进一步氧氩分离,粗氩Ⅱ塔顶部得到氧含量小于2PPm的粗氩气,一部分粗氩气被冷凝器冷凝下来,作为粗氩Ⅱ塔回流液;另一部分粗氩气送往纯氩塔,在纯氩塔顶部一部分氩气经纯氩冷凝器冷凝下来,作为回流液进行精馏,在纯氩塔底部得到含氧≦2PPm,含氮≦3PPm的液氩,一部分作为产品送往贮槽外,其余的与蒸发器内中压氮气换热气化作为上升气参与纯氩塔精馏。

高温天气下,受制于循环水温高且外界空气湿度大的因素,导致进精馏塔的加工空气量偏少,使得外送氧量与进精馏塔的气量不是很匹配,导致粗氩气中氮含量增加,这会造成精氩塔甚至粗氩塔氮塞,严重威胁着氩系统乃至全系统的安全稳定运行,通过采取相关措施后,实现了制氩系统和全系统的安全稳定运行。

1.减慢分子筛充压速率,降低分子筛充压对制氩系统的影响河南开祥精细化工有限公司分子筛纯化系统包含两台卧式双层床分子筛纯化器,整个分子筛运行周期为8小时,单台分子筛工作4小时,再生4小时,一台分子筛工作时,另一台再生。

全提取制氧装置氩系统的调试

全提取制氧装置氩系统的调试

%)7 起始位置 !开始显示多或少的稳定流量 " 几次流 量波动期间 ! 只要流量不再降低到 "!4’(#%%% 能设
置到自动模式 ! 这将有利于进一步稳定流量 " 若流量 波动较大 ! 可适当降低设定值 ! 达到稳定后 ! 再逐步 增加值 "从此时开始根据粗氩塔冷凝器压力 ! 平稳地 逐步增加 4’(#%%% 的设定点 ! 与工艺装置其他部分 一起连续增加直到最终设定点 "
"
工艺流程特点
&
#"""" ’ () 制氧机的氩提取与本公司内其他制 氧机的氩提取工艺不同 # 详见图 %’ 图 ! ’ 图 & % 图中
参数基本为正常操作值 &#主要特点有 (
0%T 本装置为目前国际流行的内压缩流程 # 全提
取工艺 # 提取粗氖氦和氪氙 # 工艺流程组织较复杂 # 特别是上塔氩馏分取出口附近进出组分多 # 对氩馏 分纯度影响因素多 $
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%2&"%"+$ 左右 ! 这表明粗氩顶部存在氮气 ! 影响冷凝
器的工况 % 从工艺流程分析 ! 认为顶部氮气来自于安
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 上接第 "# 页 $ 我们通过自行研究开发与引进
国外软件相结合的方法 ! 同时对近几年内从国外引 进的大型内压缩空分设备进行详细分析与研究 ! 并 用自己掌握的软件设计计算技术进行验证性设计计 算 !以证明我们的计算结果与之相同 !这些还在实际 的运行中得到验证 ! 说明已掌握了内压缩流程的设 计计算技术 " #! $高压换热器的设计制造技术 设计压力 !& ’() 的高压板翅式换热器设计制 造技术 !我们经过了 !" 年的探索 ! 开始成效不大 %自 引进了美国 *+, 公司的板式换热器设计制造技术 后及真空钎接炉后 ! 在板翅式换热器特别是高压板 翅式换热器设计制造技术方面上了一个台阶 ! 因掌 握了其技术决窍 !很快便可以生产了 "到目前为止已 成功钎接了近 &""" - 真空钎接板翅式换热器 ! 其中 出 口 %"" 多 台 ! 按 .*’/ 规 范 制 造 并 已 出 口 到 美 国 ! 板式的最高工作压力为 01$ ’() ! 板式的最大截 面积为 %2! 3"%2! 3"$2" 3 " 开发上 !成功地解决了多项关键设备和技术问题 !取 得了显著的空分设备设计开发制造业绩 " 杭氧开发 出国内第一套分子筛低压流程第四代空分设备 & 第 一套中压氧气透平压缩机 & 第一套分子筛增压流程 第五代空分设备 & 第一套采用 45* 系统技术控制的 空分设备 & 第一套采用规整填料上塔和全精馏制氩 工艺的空分设备 & 最大的真空钎焊板翅式换热器 % 自 %607 年引进 89:4/ 公司技术以后 ! 杭氧已 为用户提供了近 ;"" 多套大中型空分设备 % 其中引 进技术后 # 从 %67" 年 开 始 $ 承 接 $""" 3;<= 以 上 等 级 空 分 设 备 !"" 余 套 &$""" 3;<= 等 级 空 分 设 备 7" 多套 &%"""" 3;<= 等级空分设备 #" 多套 &%#""" 3;<

制氧机氩系统快速恢复的调整方法

制氧机氩系统快速恢复的调整方法

制氧机氩系统快速恢复的调整方法制氧机氩系统快速恢复的调整方法,适用于各类精馏法制氧无氢制氩设备冷态开机时氩系统恢复的调整方法。

(一)传统调整方法目前精馏法空分技术在全世界得到广泛利用,空分技术也日趋成熟,大多数空分设备都附带氩提取系统,无氢制氩的原理大致差不多,都是利用精馏法,但是在氩系统的调整上由于各种设备流程不同,操作人员思路不同,所以调整方法也有些区别,效果也就自然不一样。

通常情况下,我们投入氩系统的前提条件是主塔工况稳定且冷量充足,氧氮纯度合格。

在投入时,先缓慢建立粗氩II塔冷凝器液位以保证粗氩II塔正常工作,再调整好氩馏分至正常范围,随着进粗氩II塔粗氩气的液化,粗氩II塔液位积液至1200mm以上后,开启液氩泵,通过开启粗氩II塔后放空阀排放氩馏分中N2来防止氮塞,粗氩II塔的净化,当出粗氩II塔的氩气氧含量小于2PPM时,开始导液入纯氩塔冷凝器同时导氩气入精氩塔,通过纯氩塔除氮,在其底部获得合格的液氩产品。

传统调氩方法是循序渐进,在主塔工况稳定,氧氮纯度合格,各参数指标正常的情况才开始考虑氩系统的调整,另外,由于临时性停机时一般不对氩系统排液,所以开机时,氩系统粗氩II粗氩塔底部液位通常处于高位,其液面极可能封住粗氩气进粗氩II塔的进气口,只有等其液位下降至进气口以下时,才能建立起粗氩系统工况,延长了氩系统工况建立的时间。

在氩馏分除氧的过程中,我们的第一指标是氩馏分出粗氩I塔的氧含量,要使这一指标较快达到标准,必须快速提高其回流液也就是粗氩II塔底部液体中氩的含量,这时候,我们必须减少粗氩II塔后氩馏分的放空量,以减少氩的浪费,但是如果减少放空量就可能导致氩馏分中的氮组分得不到充分的排放,在粗氩II塔冷凝器处积聚,导致氮塞,权衡之下,我们情愿多放空也不愿氮塞。

这样使得氩馏分脱氧时间再一次延长,延迟了纯氩塔投入并获得纯氩产品的时间,影响了液氩产量。

(二) 新的调整方法详细内容及具体实施方案制氧机氩系统快速恢复的调整方法,其特点是在制氧机开机后,主塔工况建立的过程中,同时开始建立氩系统工况,达到同步进行,缩短氩系统恢复时间的目的。

氩系统优化调整120208

氩系统优化调整120208

氩系统优化调整氩气属于稀有气体,在空气中的含量为0.932%。

由于氩气具有密度大、导热低和化学惰性的特点,在钢铁、半导体、照明、焊接保护等领域得到广泛应用,氩气的最大用户是钢铁工业。

氩气产品的市场价值高,提取难度大,故各气体生产单位对空分提氩系统的优化操作及提氩空分装置的挖潜改进都相当重视。

本文以提高氩经济效益为目标,根据笔者在气体生产厂多年的工作经验,结合我公司现有的设备,和大家一起分析和探讨。

一、空分氩系统工作原理利用低温精馏从空气中提取氩产品的工艺流程,可分为两种类型,分别是传统制氩和全精馏制氩。

这两种制氩方式的原理基本相同,都是在粗氩塔中完成氧—氩分离,精氩塔中完成氩—氮分离。

所不同的是在传统制氩工艺流程中粗氩塔只能实现氧的百分量分离,约含氧2%,还需加氢除氧才能进一步降低氧含量,使含氧量达到PPm级;而在全精馏制氩工艺流程中,由于采用了规整填料塔,分馏塔的精馏效率显著提高,在粗氩塔中就能实现氧的10-6(PPm)级分离,可使工艺氩中的氧含量降达到(1~2)×10-6。

无论传统制氩还是全精馏制氩,塔中精馏工况的建立都是相同的。

粗氩塔的原料气来自上塔的氩馏分,粗氩塔的回流液返回上塔,来自下塔的液空为粗氩冷凝器提供冷源,液空蒸汽及回流夜空返回上塔。

由于氩的蒸发压力曲线介于氧、氮之间,故它在精馏塔中的工作特性也介于氧、氮之间,进入空分下塔的所有氩随液空和液氮流出,其中大部分随液空流出。

在空分上塔中,进入的氩在塔的上部冷凝,在下部蒸发,故在上塔中部形成氩富集区。

从底部开始浓度增加,达到最大值后再下降,粗氩塔的进料就来自于上塔氩富集区,氩馏分抽口在氧气抽口以上的填料层的上方,一般为含氩7~10%,含氮量小于0.06%(600PPm)。

由于上塔氩馏分抽口位置已定,故上塔精馏工况的改变将造成氩富集区的移动,导致氩馏分组分的变化。

氧含量增加,氩富集区上移,氩提取率受影响,反之氩富集区下移,氮含量过高,将影响粗氩冷凝器的换热工况,严重时将出现“氮塞”,粗氩塔精馏工况遭到破坏的现象、由此可见粗氩塔与主塔精馏工况息息相关,相互制约。

循环粗氩泵回流管路的优化改造

循环粗氩泵回流管路的优化改造

i o tc l e o me s p ial r f r d,wh c e r a e h o s o o l g c p ct ,i c e s sa g n e ta t n r t y ih d c e s st e l s fc o i a a iy n r a e r o x r c i a i n o o,a d f r h r n u t e i r v st e e o o n a ey o h q i me t mp o e h c n my a d s f t f t e e u p n .He e h c e f o t z d r f r a d t e r aie r ,t e s h me o p i e e o m n h e l d mi z b n f sa e d t i d. e e i r e al t e Ke wo d :Ai s p r t n pa t y rs r e a a i ln ;Ci ua in c u e a g n p mp;L s f c l g c p ct o r lt r d r o u c o o s o o i a a i n y;P p l e i ei ;Op i z d n t mie
rfr eo m
莱芜 天元气 体有 限公 司 7 ~1 空分设 备 是均 0 由杭 氧 设 计 、制 造 的 K N一1 0 / 2 0 DO 2 0 0 2 0 0型 空 分
设备 ,采 用 常温分 子筛 吸附净 化 、增 压 透平膨 胀机 制冷 、全 精馏 无氢 制氩 、全低 压流程 。设 计加 工空
优 化 改造方 案 以及 取得 的 经济效 益 。
关 键词 :空分设备 ;循 环粗 氩泵 ;冷 量损失 ;管路 ;优 化 改造 中图分类 号 :TQ1 6 4 1 .3 文献标 识码 :B

2#LF炉底吹氩流量控制系统优化改造

2#LF炉底吹氩流量控制系统优化改造

2#LF炉底吹氩流量控制系统优化改造作者:杨俊来源:《数字技术与应用》2009年第11期[摘要]全面介绍了2#LF炉的主要控制系统和工艺流程,及底吹氩流量控制技术的优化改造过程[关键词:]控制系统工艺流程优化改造[中图分类号]TP309[文献标识码]A[文章编号]1007-9416(2009)11-0067-01在生产过程中,2#LF炉操作工人反映氩气流量不稳,氩气流量系统调节精度不高,特别是小流量波动较大,调节不起。

同时由于调节不准,经常吹氩过量,增加LF炉升温电耗,造成能源浪费等。

鉴于以上原因,故做2#LF炉底吹氩流量控制系统优化改造,以满足生产需要及日后品种钢的生产。

1 基础自动化控制系统基础自动化的电控和仪控采用GE公司的可编程控制器GE Fanuc Series 90-30 PLC组成,。

系统设中央控制室,由一台研华工控机的ENG站,两个OPU站,也是研华工控机组成。

现场控制单元由两台PLC组成,配置如下:(1) GE 90-30 2台;(2)远程I/O站ET200M 2台;(3)AB的PLC5/40E 1台;系统通讯采用工业以太网TCP/IP,操作台和现场控制单元通过工业以太网联络,并以此实现与二级计算机通讯.PLC系统收集现场仪表设备传输来的各种原始信号经CPU处理后输出信号控制现场执行机构;同时将现场设备运行状态信号和数据送操作站监视.操作站在显示现场设备运行状态和数据的同时,可以通过键盘和鼠标对现场设备和执行机构进行操作和控制,操作站是人机联系接口设备,其液晶显示器可以进行了各种画面的显示和控制。

(1)工艺流程画面共有10帧,画面模拟工艺过程显示设备运行状态和数据;并且可以用鼠标点击现场设备或阀门,弹出小窗口进行操作.(2)电极画面:每8个仪表棒图为1组.可以显示测量值PV,操作值MV等.(3)阀站画面:显示阀的工作状态和开度数值。

(4)回路调整画面:可用动态曲线以显示莫个控制回路的过程值PV,控制设定值 SV,操作输出值MV\还可以设定控制回路的动态参数比例P\积分时间I\微分时间D等.(5)报警画面:显示现场仪表数据正常或超越上下限报警.(6)氩气调节画面:显示现场压气调节单元及实际生产数据,可以通过实时操作控制氩气流量。

空分设备氩精馏系统的调节

空分设备氩精馏系统的调节

空分设备氩精馏系统的调节
祁广旭;师晓霞
【期刊名称】《低温与特气》
【年(卷),期】2017(035)004
【摘要】介绍了粗氩液化器氮塞和粗氩Ⅰ塔顶部氩气含氧量升高的经过,分析了原因,提出了解决问题的操作方法.根据操作经验提出,粗氩液化器顶部冷凝器中液氮液位和粗氩Ⅱ塔顶部冷凝器中液空液位的适宜数据.并浅谈上塔与氩精馏系统之间的相互关系.
【总页数】3页(P22-24)
【作者】祁广旭;师晓霞
【作者单位】青海铜业有限责任公司动力中心,西宁城北柴达木西路 52号810000;青海铜业有限责任公司动力中心,西宁城北柴达木西路 52号 810000【正文语种】中文
【中图分类】TQ116.4+3
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1.全精馏无氢制氩空分中氩系统的调优 [J], 王泽超
2.氩冷凝器管路设计与空分氩系统的稳定 [J], 高云
3.JX-300X DCS仪控系统在KODN-6500型空分氩精馏系统中的应用 [J], 赵会敏
4.空分精馏系统最佳氩馏分位置的确定 [J], 刘芙蓉;奚西峰
5.浅谈首钢京唐75000 Nm3/h制氧空分的氩调节 [J], 张晓峰;赵保石;郑狄;吴冰
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制氩系统运行不稳定原因分析及处理

制氩系统运行不稳定原因分析及处理

安 钢制氧 厂 2 400 N h制 氧机是 2 0 #1 0 m、降低 粗氩 气 中氧含量 的
作 用 ,粗 氩 Ⅱ塔冷 凝器 中的冷 源来 自主塔下 塔 中经
兴建 和投 产 的 ,是 四川 空 分 设 备 ( 团) 有 限责 集
任公 司设 计并建 造 的。制氧机 自投产 运行一 直正 常
过 冷后 的液 空 ,釜底 中的冷凝液 作为 粗氩 I 中的 塔
平稳 ,氧 、氮产 量及纯 度符合设 计要 求 ,但是 制氩
系统运 行 效果不 佳 ,氩馏 分设 计 值 为 1 0 m / 90 0 N h ,而实 际运行 为 1 0 m / 70 0N h左右 ,粗 氩产量 设
to sprs ntd. i n i e e e
Ke r s h ea v l o u i c t n o r d r o ;c u e a ay i ;me u e a d s g e t n y wo d :t e r lt ey l w p r a o fc u e a g n a s n lss i i f i s a r n u g s o i
回流液经热质交换后流回到主塔上塔 ,精氩塔冷凝 器 中 的冷 源来 自主 塔下塔 中经过 冷后 的液氮 ,蒸发 器 中的热 源为 下塔 中 的压力 氮气 。空分 主塔 和制氩
系统 工艺 流程 如 图 1所示 。
计 值 为 50N h 4 m / ,而实 际运 行 为 40N h 5 m / ,并
来 避免氩 系统 发生氮塞事 故 。 、
收稿 日期 :2 1—21 00 1—0
以下 ,而 氩馏 分含 氧量 一 直 在 9 % 左 右 。 如氩 馏 2 分含 氧量 降 低 到 9% 以下 ,粗 氩 纯 度 降低 幅度 较 l

钢厂自动氩弧焊机焊接参数的调整

钢厂自动氩弧焊机焊接参数的调整

1560焊机焊接参数的调整在焊接之前,需要检查:1.检查板型。

2.确定带钢的厚度。

3.检查焊枪是否堵丝,焊嘴可以在焊丝上摩擦一下,如果比较紧最好就换掉。

4.检查氩气流量。

155.检查焊枪高度,一般离板面12~14mm.(焊接薄板时对高度敏感)6,确定焊丝在焊缝的正中间7. 厚板电流大薄板电流小8.弧长电压,一般设0,弧长越大焊接温度越高穿透力越强。

9. 每次焊完必须清理下电极,当下电极用久了以后会有磨损,则必须保证下电极与下夹钳高度一样,并且还要保证焊缝间隙在下电极槽内。

10每次焊完必须处理废料槽里的废料10.参数确定后,必须以文本形式备份一个,以免参数丢失.11.每次更改完成参数以后,必须保存.12定时向需要注油的地方注油,如吊板插销剪刀焊接小车行驶轨道C型架行驶轨道等等13为保证焊机压板的使用寿命,还需注意压板里的机械杂质、焊渣、铁锈等固体颗粒会使液压元件加速磨损,降低性能,缩短寿命,严重时会造成阀件卡阻。

14 还需注意的是保证吊板下定位槽,固定板上及锁销空里的杂质,以免吊板与锁销卡死。

15 定时更换导电嘴,保护罩。

16 当焊丝快使用完时就必须更换,不允许焊丝的尾巴在焊枪里,否则会引起焊丝在焊枪导丝管里起弧,导致导丝管损坏。

17 在焊薄板时如果穿孔比较厉害,可以检测剪刀间隙是否过大一般15丝左右,可以剪切1mm~6mm板厚。

参数设置含义每次焊接前根据测量的板厚再把焊接参数都确定好才能进行焊接焊接参数焊接模式:1手动焊接进入焊接状态后,以后手动焊接开关控制焊接启停.手动开关关闭则焊接完成.2.整条焊缝前枪自动焊接完成焊接3.各焊一半前后焊枪同时进行自动焊接扫描选择:当打开扫描时,前后枪可以自动定位起弧收弧点。

带钢宽度:不扫描时使用将焊枪移动到焊缝起点位置设置焊缝长度焊枪选择: 选择使用焊枪焊接电流: 28~420焊接弧长:-40~40焊缝修正:起弧点修正为正数时偏向传动侧为负数时偏向操作侧收弧点修正为正数时偏向操作侧为负数时偏向传动侧中1为为正数时偏向传动侧为负数时偏向操作侧中2为为正数时偏向操作侧为负数时偏向传动侧前枪焊接速度: 0~16000后枪焊接速度: 0~16000操作侧间隙:0~3传动侧间隙:0~3公共参数入口挑套使用选择:是,剪切时使用。

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氩系统优化调整氩气属于稀有气体,在空气中的含量为0.932%。

由于氩气具有密度大、导热低和化学惰性的特点,在钢铁、半导体、照明、焊接保护等领域得到广泛应用,氩气的最大用户是钢铁工业。

氩气产品的市场价值高,提取难度大,故各气体生产单位对空分提氩系统的优化操作及提氩空分装置的挖潜改进都相当重视。

本文以提高氩经济效益为目标,根据笔者在气体生产厂多年的工作经验,结合我公司现有的设备,和大家一起分析和探讨。

一、空分氩系统工作原理利用低温精馏从空气中提取氩产品的工艺流程,可分为两种类型,分别是传统制氩和全精馏制氩。

这两种制氩方式的原理基本相同,都是在粗氩塔中完成氧—氩分离,精氩塔中完成氩—氮分离。

所不同的是在传统制氩工艺流程中粗氩塔只能实现氧的百分量分离,约含氧2%,还需加氢除氧才能进一步降低氧含量,使含氧量达到PPm级;而在全精馏制氩工艺流程中,由于采用了规整填料塔,分馏塔的精馏效率显著提高,在粗氩塔中就能实现氧的10-6(PPm)级分离,可使工艺氩中的氧含量降达到(1~2)×10-6。

无论传统制氩还是全精馏制氩,塔中精馏工况的建立都是相同的。

粗氩塔的原料气来自上塔的氩馏分,粗氩塔的回流液返回上塔,来自下塔的液空为粗氩冷凝器提供冷源,液空蒸汽及回流夜空返回上塔。

由于氩的蒸发压力曲线介于氧、氮之间,故它在精馏塔中的工作特性也介于氧、氮之间,进入空分下塔的所有氩随液空和液氮流出,其中大部分随液空流出。

在空分上塔中,进入的氩在塔的上部冷凝,在下部蒸发,故在上塔中部形成氩富集区。

从底部开始浓度增加,达到最大值后再下降,粗氩塔的进料就来自于上塔氩富集区,氩馏分抽口在氧气抽口以上的填料层的上方,一般为含氩7~10%,含氮量小于0.06%(600PPm)。

由于上塔氩馏分抽口位置已定,故上塔精馏工况的改变将造成氩富集区的移动,导致氩馏分组分的变化。

氧含量增加,氩富集区上移,氩提取率受影响,反之氩富集区下移,氮含量过高,将影响粗氩冷凝器的换热工况,严重时将出现“氮塞”,粗氩塔精馏工况遭到破坏的现象、由此可见粗氩塔与主塔精馏工况息息相关,相互制约。

粗氩冷凝器是粗氩塔的关键设备,冷凝器中液空与上升粗氩间的传热工况直接影响到氩塔阻力及浓度分布,对氩产品的产量、纯度、氩提取率产生很大影响,粗氩塔冷凝器换热工况的影响因素,主要有冷凝器蒸发侧压力、液空组分含量和冷凝器液空液位高度。

在液空组分一定的前提下,随着蒸发侧压力的降低,蒸发温度将降低,换热温差随之增大,不过蒸发侧压力并不能随意而定,还要收到粗氩冷凝器液空蒸汽返回上塔处的压力制约(我们一期的15000机组粗氩冷凝器液空蒸汽回上塔有阀门控制,而二期则没有)。

若蒸发压力保持一定,随着液空氧含量的增多,蒸发温度提高,冷凝器换热温差相应减小。

冷凝器中液空液位高度对浴式换热器换热工况的影响为:液空液位高度的存在可使蒸发侧底部产生一定压力,能克服液空在翅片通道中的流动阻力。

随着液空液位的增高,液空的循环倍率增加,粗氩冷凝器热负荷随之提高。

但过高的液位,反而会因蒸发侧底部液空蒸发温度升高,使冷凝器的平均换热温差减小,早点横冷凝器负荷下降,不利于粗氩塔中氩-氧分离。

二、氩的提取量(率)计算理论计算和经验告诉我们,在粗氩塔底部氩对氧的挥发度约为1.5,但在多数情况下略小于1.5,氩提取量≤(1-1/挥发度)×氩循环量×氩馏分浓度三、影响氩产量的主要因素从以上公式可以看出氩对氧的挥发度、氩馏分含量、氩馏分中的氩含量是否影响氩提取率的主要因素。

1、氩对氧的挥发度,一般只有降低压力来提高,实际操作中,因为各种阻力的客观存在,几乎不可能提高氩对氧的挥发度。

2、增大氩馏分循环量可以提高氩产量。

但氩馏分气量受氩塔阻力和精馏效率的影响,过大气量会导致氩塔效率降低,严重时可引起液泛。

另一方面以上塔抽出的氩馏分气量越多,则上塔氩馏分抽出口以上段的上升气量就越少,此段回流比增加使得氩馏分中氮含量增加,严重时将引起粗氩塔发生“氮塞”。

3、氩馏分浓度的提高可以提高氩气产量。

在进分馏塔的空气量一定时,适当增加氧气产量,降低氧气纯度,上塔提馏段的富氩区下移,氩馏分的含氩量会增加,氧产量(含液氧)和氩循环量之和过大,则沸点较低的氮组分容易进入氩馏分中,影响粗氩塔和精氩塔的工况。

四、氩产量与冷量的关系空分工况的稳定要求物料和冷量要同时达到平衡。

膨胀机的产冷量(膨胀空气量)一定时,整体的液体产量(不包括中压液氩泵内压缩部分,以为内压缩的氩气是通过板式换热器复热过的,基本不存在冷量的损失)是去除跑冷损失以后的富裕冷量的体现。

因此液氩的产量与膨胀机产冷量、跑冷损失、液氧、液氮的产量相关。

(1)氩系统投入时,时物料和冷量向氩系统投入时的过程,此时随着冷量向氩系统的转移,上塔的冷量常常会不足,有时氧取出量比空气中带入的氧气量还要大,甚至将液氧中的氧取出,体现主冷液位的下降。

随着氩系统负荷的建立,氩循环量的不断增加,阻力不断增加,冷量逐渐达到新的平衡,此时冷量又重新在上塔富裕,也是体现在液氮的取出和主冷液氧液位的增加上。

工艺氩达标后,随着液氩产量的增加,上塔冷量逐渐减少。

(2)环境对冷量有一定的影响,空分装置的冷损失主要是复热不足冷损和冷箱的冷损,复热不足冷损(热端温度)一般较稳定;冷箱冷损随环境的温度变化而变化,季节性变化和昼夜温差冷损的不同也应考虑。

(3)液氧、液氮、液氩三者之间所消耗冷量的关系液氮:液氧:液氩=2:3:4,也就是生产1Nm³氩气的液体消耗的冷量可以生产2Nm³液氮,1.33Nm³液氧。

(4)各种液体产量之间的转化不仅仅是冷量的简单转移,同时也对上塔浓度梯度的分布,各段回流比产生影响。

当产冷量不变时,减少液氮取出量必须将体现在相应的液氧产量的增加(主冷液位的上升),同时污氮中的氧和氩的含量降低,同理,液氩产量的增减也将造成上塔冷量的变化。

(5)最大的氩产量的工况,一般是在液氧、液氮取出量较小时,此时膨胀空气量最小(冷量富裕最少)。

随着膨胀空气量的增加,富裕冷量增加,不利于氩气的提取,同时氧的提取率也会下降,体现在污氮含氧量的上升,同时污氮中带走的氩也相应增加,氩馏分中的氩含量提不上去,如果通过增加氧气取出量来提高氩馏分的氩含量又会导致氩馏分中的含氮量增加。

较大的也液氧、液氮的产量,都对氩气的提取率不利。

(6)进上塔膨胀空气量的影响。

进上塔的膨胀空气,又叫“拉赫曼进气”是利用上塔的精馏潜力将这部分气体分离,当达到设计值后,随着膨胀空气量的增加,将会影响上塔的精馏工况,氩的提取率也随进上塔的膨胀空气量的增加而减少。

五、空分提氩系统的优化操作1、设计参数和技术指标(1)15000Nm³/h产品产量指标:(液氧、液氮同时生产)。

氧气液氧氮气液氮液氩产量m³/h 15000 350 15000 200 540纯度≥99.6% ≥99.6% ≤5ppmO2≤5ppmO2≤2ppmO2 ≤3ppmN2出冷箱压力MPa(G)温度℃0.02/22 0.035/-179 0.008/33 0.03/-193 0.03/-184 (2)23000Nm³/h产品产量指标:(液氧、液氮同时生产)工况Ⅰ(设计考核工况)产品名称产量Nm³/h 纯度出冷箱压力/温度MPa(G)/℃备注氧气23000 99.6%O20.021/24 外压缩液氧500 99.6%O20.17/-179氮气40000(其中25000去水冷塔)≤5ppmO20.013/24液氮250 ≤5ppmO20.2/-193压力氮1000 ≤5ppmO20.45/24 氧透用中压氩气350 ≤2ppmO2≤3ppmN23.0/15 内压缩液氩500 ≤2ppmO2≤3ppmN20.16/-183工况Ⅱ(单膨胀机最大液氧工况)产品名称产量Nm³/h 纯度出冷箱压力/温度MPa(G)/℃备注氧气22500 99.6%O20.021/24 外压缩液氧950 99.6%O20.17/-179氮气40000(其中25000去水冷塔)≤5ppmO20.013/24压力氮1000 ≤5ppmO20.45/24中压氩气350 ≤2ppmO2≤3ppmN23.0/15 内压缩液氩440 ≤2ppmO2≤3ppmN20.16/-183工况Ⅲ(双膨胀机最大液氧工况)产品名称产量Nm³/h 纯度出冷箱压力/温度MPa(G)/℃备注氧气18500 99.6%O20.021/26 外压缩液氧1650 99.6%O20.17/-179氮气30000(其中25000去水冷塔)≤5ppmO20.013/26压力氮1000 ≤5ppmO20.45/26液氩720 ≤2ppmO2≤3ppmN20.16/-183工况Ⅳ(双膨胀机最大液氮工况)产品名称产量Nm³/h 纯度出冷箱压力/温度MPa(G)/℃备注氧气20100 99.6%O20.021/26 外压缩液氧200 99.6%O20.17/-179氮气30000(其中25000去水冷塔)≤5ppmO20.013/26液氮1650 ≤5ppmO20.2/-193压力氮1000 ≤5ppmO20.45/26液氩650 ≤2ppmO2≤3ppmN20.16/-183(3)注:Nm³/h为0.1013NIPa(A)、0℃下的体积流量(以下同)2、操作实践(1)日常稳定运行调整空分主塔的稳定是氩塔工况正常的前提条件,余次同时粗氩塔精馏工况的好坏也将影响到主塔的稳定。

在对氩系统进行调节时(本文主要指粗氩的调节)必须同时调节空分主塔和粗氩塔,才能获得尽可能高的氩提取率。

由于大部分的氩损失在排放发的污氮气中,故首先要使随污氮气排走的氩尽可能降至最小即在减少装置大的跑冷损失、复热不足损失的前提下尽可能减少去上塔的膨胀空气量,使污氮气中的氧浓度降至最小。

在做此调节中,必须保持上塔主冷蒸发侧的氧浓度不变,因为氧浓度增加将导致氩馏分中氧浓度增加,影响氩提取率;氧浓度减少将导致氩馏分中氮含量增高(氩馏分抽出口处的温度降低),使粗氩塔顶部氮含量增大,冷凝器换热工况变差,回流液减少,精馏工况变差。

工况的调整:a.氩系统的调整原则:以稳为主,稳中求变,稳中提高,精调细调。

b.确定合适的膨胀空气量和进上塔的膨胀空气量,膨胀空气量的确定根据跑冷损失的和液体的产量适当调整,原则上膨胀空气量是保证液氩最大取出量和少量的压氧、液氮量的最少量。

进上塔的膨胀空气量一期控制在8000~9000m³/h,二期目前可控制在10000m³/h左右,视上塔的精馏潜力和对氩系统的影响再细调。

c.污氮气中的氧浓度的控制,实践操作中一期制氧应小于1%,二期可控制在0.5%左右。

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