水力空化装置试验研究

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第15卷 第4期 湖 南 城 市 学 院 学 报 (自然科学版) V ol. 15 No.4 2006年12月 Journal of Hunan City University (Natural Science ) Dec. 2006

水力空化装置试验研究

魏 群1,2,肖 波2,高孟理3,陈 文1

(1.湖南城市学院 城市建设系,湖南 益阳 413000;2.华中科技大学 环境科学与工程学院,武汉 430074;3.兰

州交通大学 环境与市政工程学院,兰州 730070)

摘 要:水力空化装置是利用水力空化技术的关键.通过利用几种不同的多洞孔板对水力空化装置的试验研究,结果表明:在水力空化系统中,增大孔板的进口压力,可以增加孔板流量,从而提高孔内的平均流速,降低空化数;由于孔板的作用,系统中的水温上升率要比没有安装孔板的系统大;并分析得出孔板下游恢复压长度为4倍管直径.

关键词:水力空化;多洞孔板;进口压力;恢复压力;真空度

中图分类号:TU991.27 文献标识码:A 文章编号:1672–7304(2006)04–0025–04

水力空化装置是利用水力空化技术的关键和核心.液体流过1个收缩装置(如几何孔板)时产生压降,溶解在液体中的气体会释放出来,当压力降至液体的饱和蒸汽压甚至以下时,由于液体的剧烈汽化而产生大量空化泡,空化泡将随液体流动形成了两相流;当流动的压力增大时,空化泡的体积将急剧缩小直至溃灭.但是,空化过程是一个很复杂的物理过程.空化的发生、发展和溃灭与水力空化装置(多洞孔板)的压力因素(孔板进口压力、孔板内的真空值、孔板下游恢复压力)密切相关,而这些压力因素 又存在着相互耦合关系.本文利用几种不同的多洞孔板对水力空化装置进行了试验研究.

1 试验装置设计

1.1 孔板设计

根据管嘴出流的原理和管道内紊流状态的断面流速

[1]

分布如图1所示,孔板采用等面积错开布孔.本试验共

图1 管道内紊流状态的断面流速分布

设计了6块孔板,孔板的几何参数见表1.其中24孔洞的孔板如图2所示.

1.2 水力空化系统

1.2.1 水力空化试验流程

本系统是1套封闭水力循环的系统,如图3所示.水 箱贮水槽的水通过水泵抽吸并输送到压力管,然后分流,一部分水通过旁通管直接回流水箱,调节回流量以控制试验流量;另一部分水通过主管线进入水力空化装置,并在余压作用下送至堰箱,然后通过整流板和薄壁三角堰测量流量后,返回水箱贮水槽.

表1 孔板几何参数

号N (孔数)/个

d h (孔

径)/㎜

A (面

积)/㎜2

α/ mm

-1 β(面

积比)

δ(板厚)/mm

133 2.0 103.62 2.00 0.05 8 232 2.5 157.00 1.60 0.08 8 324 2.5 117.75 1.60 0.06 8 431 3.0 219.02 1.33 0.11 8 533 2.0 103.62 2.00 0.05 4 6

32 2.5 157.00 1.60 0.08 10

收稿日期:2005-11-22

基金项目:湖南省教育厅科研资助项目(04C171)

作者简介:魏 群(1971-),男,湖南隆回人,工程师,博士生,主要从事水力空化技术应用研究.

图2 孔板 试验装置主要由泵、水箱、水力空化装置及管道系

统组成.

⑴加压设备采用离心式清水泵机组.水泵型号

IS65-50-160,扬程32 m ,流量25 m 3/h ,配套功率5.5 kW ,转速2 900 r/min ,

效率65%,山西运城泵业制造公司制造. ⑵循环水箱.贮水槽的主要尺寸l ×b ×h =1.07 m×0.4

m×0.49 m .带有整流板和薄壁三角计量堰.

⑶水力空化装置采用多洞孔板(见图2). ⑷主管线采用镀锌钢管DN50,旁通管采用橡胶软

湖 南 城 市 学 院 学 报(自然科学版) 2006年第4期

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管DN32,同时为便于观察空化情况,试验管段采用DN50

式U 型水银测压计;温度计,量测范围为0~50 ℃.

1.3 试验内容

在本次试验中,有以下4个试验内容:

⑴研究多洞孔板的进口压力与流量和进口压力与空化数的关系;⑵研究多洞孔板内真空值的变化;⑶研究多洞孔板下游试验段的压力变化和最大恢复压的位置;⑷研究循环系统水温的变化.

2 试验结果与分析

2.1 进口压力与流量及空化数的关系

主管线内流动状态用空化数来描述其特征,空化数考虑了孔板下游的边界条件.空化数是一无量纲数,通常用公式[2](1)表示,即

22

1.

0.5V p p V σρ−= (1)

式中,P 2为孔板下游恢复压强,MPa ;P V 为相应温度下

水流的汽化压强,MPa ;V 1为孔的平均流速,m/s ;ρ—水的密度,kg/m 3.

在研究孔板的进口压力与流量和与空化数的关系时,试验设计了6块孔板,每块孔板的几何参数见表1.试验时阀1和阀3保持全开状态,通过控制阀2的开启度来调

节孔板的进口压力,并且每块孔板做了5种工况试验.

根据试验结果,绘制了多洞孔板的进口压力与流量关系,如图5所示.图5表明,通过同一多洞孔板的流量是随孔板

图5 孔板流量与进口压力的关系

进口压力的增加而增大的.对于不同的孔板,在同一进口 压力的条件下,通过孔板的流量是随孔板面积比的增加而增大的.

同样,根据试验结果,描绘了6块孔板的进口压力H 0和孔板空化数C v 的关系,如图6所示.从图6可以看出:孔板空化数C v 随孔板进口压力H 0的增大而减少的.因为从图5和公式(1)可以知道,增大孔板进口压力增加了通过孔板的流量,提高了孔内平均流速,而空化数与流

图6 孔板进口压力与空化数的关系

速的平方成反比.

2.2 孔板内的真空值

根据空化产生的条件,当流场中某处压强接近甚至低于相应水温的饱和蒸汽压强时,将产生空化或剧烈空化的现象,这也是空化装置的工作原理.水流通过孔洞时,孔内水流会有一最小收缩截面,并在该最小收缩截面上产生了最低压强,如果此压强接近或低于饱和蒸汽压强,就会发生空化.对某一块孔板即孔数为48个、孔径为2.5 mm 、板厚为10 mm 进行了试验,试验数据见表2,其中H 0为孔板进口压力,H 为孔板内真空度,Q 为孔板流量.根据表2试验结果,

描绘了孔板孔中部真空值与进口压力变化关系,如图7所示.分析图7可知,当孔板进口压力较

图7 孔板进口压力与真空值变化关系

低时,孔内的真空值也较低,孔内没有发生空化.当孔板进口压力逐渐增大,但真空值的变化很小,试验段水流中没有空泡出现.只有当进口压力达到一定值时,孔内的真空值发生急剧上升,此时,孔板出口的边缘处会出现空泡,在该处空泡会发生脱离并有新的空泡产生.随着流速的增加,孔内的真空值上升到一定值后,真空值再不随孔板进口压力变化而趋于平缓,空泡在射流的卷吸作用下将泡流区的空泡带入白雾区.白雾区实际上是一个分散有许多小空泡的湍流区,射流不断地将空泡带入这个区,并在这里分散后发生溃灭.

2.3 最大恢复压位置的确定

在研究最大恢复压力位置时,采用了同一孔板,在8种不同的工况下进行试验.图8描绘了孔板在8种不同的

图8

试验段压力变化曲线

工况下试验段压力变化.从图8可知,对于8种不同的工

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