高速钢筋切断机 液压剪切系统的设计与研究
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
由于实验条件的限制和研究工作量的限制,课题研究
中还存在一些不足和缺陷。
43
八.心得体会
为期四周的课程设计结束了,从一开始的茫然无措 毫无头绪到最后的完满完成,中间经历了很多,也学 到了很多。 • 团队合作很重要,众人拾柴火焰高。 • 理论知识与实践的差距,需再接再厉。 • 实践的重要性,实践是检验真理的唯一标准。 • 实际动手拆装样机,学到很多。 • 对姚静老师和张春宇老师的指导和帮助表示由衷的感 谢。
17
根据力平衡方程﹑流量连续方程﹑伯努利方程 及伺服知识建得下列数学模型
• 蓄能器子模型
• 插装阀子模型
•
先导阀
•
主阀
• 动力元件子模型
详见说明书
18
五.系统仿真模型建立
19
仿真数据
• 将蓄能器的充气压力分别取为12MPa,系统工作压 力为16MPa。其它参数如下表:
20
所得系统响应曲线
冲程时杆前进的位移
3DT失电,阀
信号
2关闭
7
8
方案特点
(1)进油路上采用高压蓄能器,储备非剪切时间系统供油 ,以便剪切时刻补油。 (2)冲程时采用差动回路,减小因为无杆腔面积较有杆腔 面积大导致的流量差,缓解蓄能器的补油压力,进一步 降低系统的周期平均流量。 (3)解决了“路路通”问题。 (4)采取回油蓄能器吸收因管道影响而无法迅速泄掉的油 液。同时在回油路上产生背压,减缓活塞冲击缸尾的速 度,延缓液压缸使用寿命。
26
拆卸实验
盖板
插 装阀 阀芯与弹簧
27
刀片
换向阀
28
从 下 侧 看 到 的 阀 块
29
缸
30
31
安 装 实 验
32
33
34
35
36
37
38
39
切钢 筋
40
41
42
七.结论
本课题在研究现有钢筋切断机液压系统方案的基础上, 结合液阻理论及蓄能器理论,设计了一种新型高速钢筋 切断机液压系统,针对实验样机,对新型高速钢筋切断 机的动态特性进行了仿真与实验研究。
9
三.阀块设计、装配及油路图
10
11
12
阀 块
13
透 视 油 路 图
14
阀 块 装 配 图
15
16
四.数学模型
假设: • (1)在工作过程中油液温度处处一致; • (2)油液的粘度不受压力的影响; • (3)除蓄能器的隔膜外,所有元件均为绝对刚体; • (4)蓄能器隔膜变形时无任何抗力且质量为零; • (5)在一个工作循环内,泵的流量恒定不变; • (6)先导阀的动作瞬时完成; • (7)蓄能器的气体状态变化为绝热过程; • (8)插装阀两端的压力差Δp不变; • (9)忽略油液质量,必要时仅当集中参数处理。
高速钢筋切断机 液压剪切系统的设计与研究
指导老师:姚 静 组员: 罗艳君 李 慧
李 敏 唱荣蕾 魏征
1
机械控制钢筋切断机
4
钢筋切断机设计要点
• 1.保证峰值流量的供给,同时最大可能地降低系统功率 损耗。
• 2.由于剪切时间极短,系统所需瞬间流量极大,导致进 油口压力波动较大,如何吸收系统中的压力波动、改 善系统的性能、延长系统使用寿命
12MPa、系统工作压力为16MPa 时,动刀片剪切所需
时间能够满足设计要求。
•
通过仿真结果可以看出缸有杆腔和无杆腔的压力
随时间的变化快速趋近于工作压力即16MPa,但是由
于系统本身油液泄漏,系统阻力及工作环境等外界影
响使得最大压力无法准确达到设定工作压力。
•
该系统所用泵所能提供最大流量为37.5L/min,但
是该系统特点是大流量所以多余油液由蓄能器提供。
24
六.高速钢筋切Baidu Nhomakorabea机实验研究
本实验采用的实验平台为自行设计的钢筋切断机样 机,实物照片如下。该样机在结构上采用缸、集成块、 蓄能器集成于一体,以降低管路对时间响应的影响。
25
实验中采用的主要元件及主要参数
• (1)动力源 轴向柱塞式恒压变量泵(25PCY-14-1B)的公称压力: 31.5MPa,理论排量:25 ml/r,额定转速:1500 r/min;
本试验样机用二通插装阀作为可控功率级液阻的液压 系统回路符合“最小液阻原则”。该系统回路具有结构 简
单、响应迅速、瞬间通流量大、控制可靠等特点。在结构 上采用高压蓄能器,在系统非工作状态时吸收泵供油液, 在系统工作状态时释放所吸收的能量。保证了峰值流量 的供给,同时最大限度地降低系统功率损耗。此外,当 蓄能器的工作参数与系统有效工作压力达到最佳匹配时( 蓄能器充气压力为系统有效工作压力的90%),蓄能器还 可以吸收系统中的压力脉动,保证插装阀进油口的压力 稳定,从而改善系统性能,延长系统使用寿命。
• (2)执行元件 单作用活塞液压缸(自制); • (3)蓄能器及其附件 蓄能器(NXQ-L2.5/31.5-H)的公称压力:
31.5MPa,公称容积:2.5 L; • 蓄能器(NXQ-L0.63/10-H)的公称压力:10 MPa,公称容积:0.63
L;液控先导换向式充氮车(CDZ-35-Y1)充气压力范围:35 MPa; (4)控制阀件 二通插装阀(LC50A05E6X)的公称压力:31.5 MPa, 公称流量:1400L/min,先导式电磁换向阀(4WE6D-61/CW22050NZ5L),公称压力:31.5 MPa,公称流量63L/min;新建文件夹 (2)\11运动.MPG
我们在这次课设里学到的远远不止这些,谢谢学校 和老师给我们提供的这次机会,让我们得到锻炼。相 信我们在以后的项目里会做的很好,更顺利。
44
• 3.准确地建立数学模型、进行反映实际的数学仿真
5
二.液压剪切系统原理设计
原 理 图
2DT
3DT
P U
M
6
工作过程
行程信号 2DT得电 先导阀1开启 泵,蓄能器,差动
切断
连接三路供油至无杆腔,冲程剪切
2DT失电,阀1
信号
剪切
关闭 泵供油至蓄能器 3DT得电 先导阀2开启
信号
切断
泵,蓄能器供油至有杆腔,回程剪切
回程时杆前进的位移
21
回程时有杆腔的压力
冲程时无杆腔的压力
22
冲程时蓄能器的流量
回程时蓄能器的流量
23
•
由于钢筋切断机在剪切钢筋时会出现“闷车”现象,
所以希望设计的液压传动回路动作时间越短越好。而
且本系统是个开环系统,当活塞杆运动到液压缸头(尾)
时,会在外力的作用下强迫静止,因此仅仅需要关心
的是时间指标。从图可以看出,在蓄能器充气压力为