无砟轨道工程施工小结
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施工准备
灌注部位清理
灌注袋安装
树脂搅拌
树脂灌注
成型试样
脱模及护理
凸形挡台树脂灌注施工工艺流程图 4.6.2 凸形挡台树脂灌注质量控制 质量控制要点:灌注袋的选择、灌注袋的安装、树脂的搅拌。 灌注袋的选择 灌注袋分为直、曲线及半圆、圆凸台(长度不同),长度 94cm 用
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于半圆凸台,长度 83cm 用于圆形凸台。用于曲线地段的灌注袋设有 翻盖,曲线安装时选用专用灌注袋。
轨道板粗铺质量控制主要工具:角尺。铺板时,由 4 个工人一人 一角扶稳轨道板,并在每个角用角尺靠住轨道板,沿底座墨线放置, 一定要摆放到位,否则影响凸台、及凸台树脂质量。
4.4 轨道板精调 4.4.1 轨道板精调施工工艺流程
轨道板粗铺
仪器参数设置
CPⅢ评估通过
全站仪设站 轨道板精调 轨道板复测
插入螺孔适配器
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充填层灌注关键控制:灌注料斗阀门控制、持压时间控制。 通过控制中转仓和灌注斗出料口阀门,使砂浆以一定的流速和流 量流入灌注袋内,控制灌注漏斗内液面升降,中转料斗管口始终保持 在液面以下,避免带入空气。在灌注料斗开阀时先用手轻压灌注袋口, 防止砂浆快速涌动浮起轨道板。灌注时间控制在 4 分钟左右。灌注完 毕后,关闭中转料斗阀门,继续持压不少于 30 秒,再关闭灌注料斗 阀门,这样能够保证灌注饱满。 4.6 凸形挡台树脂灌注施工 4.6.1 凸形挡台树脂灌注工艺流程
灌注袋的安装 在轨道板凹面和凸形挡台侧面中部以上刷涂粘合剂,充分展开袋 子,将袋子的两侧面分别与轨道板和凸台的混凝土粘接,用钢尺压实, 粘接时要避免出现褶皱,一旦出现褶皱,应用刀具划破再粘贴至轨道 板和凸台上。待粘接牢固后,用刀具平行切除轨道板自倒角下端至上 面露出的袋体部分(直线段),随后,在两侧轨道板空隙中塞入泡沫 挡板。安装袋体时,不能刺破底部与两侧,同时在全粘贴部位及切除 褶皱的部位,一定要粘贴牢固,否则会造成“漏浆”。 树脂的搅拌 凸台树脂必须采用机械搅拌。A 组分开盖后,先预搅拌 6 分钟, 要将桶底的沉淀物全部搅起、搅匀。然后按配合比加入配套的凸台树 脂 B 组分,采用专用搅拌设备上下、左右充分搅拌,搅拌 2~3 分钟 使之分散混合均匀。搅拌过程中要避免混入水、空气。 5.本段无砟轨道施工的重难点及施工方法 5.1.施工交叉较多,可利用作业面少 现场情况:江油车站段无砟轨道施工为江油车站范围,线路左线 为既有线,右线为各种房屋,而无砟轨道充填层搅拌设备较大,停放 场地难寻,其间无砟轨道施工与道岔、站线、房建等施工相互交叉, 相互制约。 施工难点:主要施工冲突表现为水泥乳化沥青砂浆搅拌车的停放
进入下道工序
无砟轨道板铺设工艺流程图 4.3.2 轨道板粗铺质量控制 轨道板粗铺前,检查底座施工质量,复核底座高程,对超高底座
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进行打磨,设计高程低于验标要求的底座进行凿除重建。避免铺板后 重新吊板打磨,不仅增加了施工难度,还延误施工工期。
轨道板粗铺质量控制要点在于放点弹线。铺板前将轨道板位置放 出,并按布板要求弹出纵、横向轨道板板边线。
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底座防污问题解决后,但出现了新的问题,防污染用的废旧土工 布随地扔在左右底座间,人员、设备碾压后,将土工布上的黑色液体 挤压出来,污染底座间基面。
应对措施:多购买几个塑料桶,让废弃的土工布集中放置在塑料 桶内,并运输出场外。自从施工队按照该方法施工后,底座污梁问题 已有明显改善。
6.施工过程中遇到的重大问题及其处理情况和测试情况 6.1. 底座高程超高,板腔厚度小于 4cm 在起初检查底座高程时,只是简单的测出底座四个角的高程,计 算合格就铺板,但在精调后发现,个别轨道板中间板腔厚度小于 4cm, 只能将轨道板吊起进行打磨,又费时又费工。复测原先测量数据无误, 分析原因,是因为底座平整度较差,虽然四个角点合格,但中间不合 格。 应对措施:对还未铺板的底座加强测量密度,用 3m 靠尺检查点 与点间的平整度,不合格的地方提前打磨;对于已铺轨道板的底座, 加工轨道板提升架,采用水磨机将底座打磨,并保证平整度。 6.2. 成品保护不到位 轨道板在运输吊装过程中,出现磕碰受损现象。 应对措施:对已损坏的轨道板严格按照《高速铁路无砟轨道线路 维修规则(暂行)》要求进行修复。 对于还未铺设的轨道板,检查吊耳处是否衬垫胶皮垫,检查吊耳 处螺栓是否拧紧,对于交叉作业要设置专职防护人员对轨道板进行监
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在 40-45mm 的轨道板选用 40mm 的灌注袋,板腔厚度在 45-55mm 的轨 道板选用 50mm 的灌注袋,板腔厚度在 55-60mm 的轨道板选用 60mm 的 灌注袋。
扣压装置安装 轨道板是否上浮,关键在于扣压装置的安装。轨道板采用 L 型扣 压装置压紧防止上浮。植筋(φ 16 车丝螺纹钢筋)钻眼深度不小于 13cm,钻眼直径 18mm,先用毛刷将灰尘刷出,用打气筒将眼内灰尘 吹尽后,再将植筋胶灌入眼内,插入钢筋,要求植筋胶饱满。植筋胶 凝固后,安装 L 型扣压装置,螺母不能拧得太紧,否则造成值筋滑丝, 与植筋胶脱离,起不到扣压作用。 灌注袋的铺设 灌注袋塞入轨道板底,将灌注袋居中放置,用角尺测量灌注袋超 出轨道板长度,使板两侧超出长度相等,每 2 人为一小组,对应量测 并调整,先调整线路方向,再调整横向方向。灌注袋铺设要求平展、 无褶皱、四边、对角对称。直线段每个灌注袋用 8 个梯形木楔将其定 位(四角各 1 个,纵向中间两侧各 2 个),曲线用 10 个梯形木楔将其 定位(四角各 1 个,低端纵向中间 2 个,超高端纵向中间 4 个)。只 有将灌注袋定位好,才能保证充填层灌注时灌注袋不偏位,不会滑动, 不产生褶皱。 P3685 型、P4856A 型板分大小弧形端头,灌注袋也对应分大小弧 形端头,灌注袋凹形处有红点端为梁端端头。 充填层灌注
砂浆工艺性试验
施工准备
原材料检验
轨道板复测
轨道板扣压装置安装
砂浆性能检测
灌注袋铺设 充填层灌注
砂浆拌制
灌注口封闭
清洁、整理
质量检查
充填层砂浆施工工艺流程图 4.5.2 轨道板充填层灌注质量控制 质量控制要点:灌注袋的选择、扣压装置安装、灌注袋的铺设、 充填层灌注。 灌注袋的选择 铺袋前先用钢尺量每块板腔 6 个点,算出平均板腔厚,板腔厚度
无砟轨道施工组长
工程部
安质部
设备物资部
试验室
底座队
凸台队
铺板队
灌浆队
无砟轨道施工管理组织机构图
3.2.单工作面主要机具配置
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单工作面主要工装配置表
主要机具名称 铺板尾吊 水车
水泥乳化沥青砂浆搅拌车 精调设备 叉车 吊车 运输车
数量 2 1 1 1 1 2 2
单位 台 辆 台 套 台 台 辆
不 合 格
下一块板精调
轨道板精调施工工艺流程图 4.4.2 轨道板精调质量控制 质量控制要点:参数设置、警戒线设置。 只有仪器参数设置正确,才能保证调板无误,对精调完毕的轨道 板立即拉好警戒线,立好“严禁踩踏”标识牌,防止工人踩踏,影响
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调板精度。 4.5 轨道板充填层灌注施工 4.5.1 轨道板充填层灌注施工工艺流程
备注 铺板
灌浆 供应原材料
4 施工方法 4.1.底座施工 4.1.1 底座工艺流程
施工准备(基面清理、模板加工、混凝土配合比等)
底座板模板放样
底座板、凸台钢筋绑扎
模板安装、调整 模板校核 合格
不合格
横重 向新 和测 量 高量 程和 调计 整算
底座板混凝土施工
洒水覆盖养护
无砟轨道底座板施工工艺流程图
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工中,坍落度在 120mm 时,对底座的高程影响最小。 曲线段混凝土自重流动对高程的影响 混凝土在刮平后收光前有个时间差,在这段时间内,曲线超高地
段混凝土会从底座超高端通过自重流向低端,若在刮平后直接进行混 凝土收面,便会出现超高端混凝土高程比设计偏低,而低端混凝土高 程比设计偏高。因此,混凝土刮平与收面工作要反复进行,循序作业, 才能将混凝土自重产生的高程误差减到最小。
凸台混凝土体积小,容易风裂,混凝土浇筑完毕后及时养护,采 用土工布覆盖浇水湿润,塑料薄膜包裹,并用绳子捆绑牢固。
4.3 轨道板粗铺 4.3.1 轨道板粗铺工艺流程
凸台施工
工作准备 底座表面、轨道板清理
轨道板铺设放样、弹线
核对板型及方向 摆放垫木
轨道板倒运 轨道板粗铺
角尺对位
轨道板精调
不 合 格
轨道板复测
无砟轨道工程施工小结
1.工程概况 XXX 铁路客运专线江油车站站场 DKXX+XXX~DKXX+XXX 轨道工程, 单线长 70.610km,铺设 CRTSⅠ型板式无砟轨道平板,宽度 2400mm, 厚度 190mm,板型有 P4962、P4856、P4856A、P3685 四种,共 14362 块,配套 WJ-7B 型扣件。无砟轨道道床板采用 C40 混凝土,厚 300mm, 充填层采用水泥乳化沥青砂浆,厚 40~60mm。 2.开工日期 本段无砟轨道工程于 2012 年 9 月 1 日开始施工。 3.施工组织及主要机具 3.1.施工组织机构
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位置有限及其原材料的进场运输与混凝土灌车、挖掘机等其它大型设 备相互干扰。
解决方法:该段无砟轨道施工解决关键在于物流组织。因该段交 叉作业较多,水泥乳化沥青砂浆不能占用沿线便道,我们通过修建多 处横向线路便道,在线路另一侧开辟新的物流道路,并平整了砂浆搅 拌车停方场地,有效的解决了大型机械设备与物流的干扰。
4.2 凸台施工 4.2.1 凸台施工工艺流程
钢筋加工
施工准备
测量放样
基底处理
凸台钢筋绑扎 模板安装
凸台混凝土浇筑及养护(凸台拆模)
凸台模板准备 混凝土拌制
质量检查
无砟轨道凸台施工工艺流程图
4.2.2 凸台施工质量控制 凸台施工控制要点:顶面高程控制、混凝土养护
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来自百度文库
凸台混凝土顶面高程严格按照测量交底施工,凸台顶面混凝土与 底座永远保持平行,而不是水平。
4.1.2 底座质量控制 无砟轨道施工好坏,底座是关键,而底座施工关键在于高程控制。 我们分析发现影响底座施工质量主要因素有:底座模板设计、混凝土 坍落度控制、曲线段混凝土自重流动影响。在施工过程中,我们重点 控制这些影响因素,并取得了一定的效果。 底座模板标高控制对高程的影响 无砟轨道底座采用标高架来控制高程。底座模板采用 200cm 长整 块钢板加工而成,在模板顶部焊接三个钢板固定卡槽,卡槽钢横向掏 2cm 宽空槽,标高架采用 197cm 长角钢焊接 3 根钢条,在钢条中间掏 2cm 宽空槽,通过螺栓将标高架固定模板卡槽上来控制高程。此种模 板存在优势,第一,模板底缝隙小,封堵容易,混凝土质量有保证; 第二,模板与标高架都为独立体,高程调整时不会影响模板固定,提 高模板安装效率;第三,模板固定后自身不会上下移动,将高程点设 置在模板顶部,可随时用钢板尺检查标高架的位置是否准确;第四, 标高架采用角钢制成,将铝合金刮尺放置在角钢上刮平混凝土,保证 底座的平整度。 混凝土坍落度对高程的影响 混凝土的坍落度也是影响底座高程的重要因素,坍落度太小,混 凝土没有流动性,表面粗糙无浆,存在颗粒,铝合金刮尺与混凝土表 面不能密贴,影响高程及平整度;坍落度太大,表面浮浆过厚,干缩 增大,混凝土凝固后与收面时的高程相比偏低。因此坍落度控制要严 格,在 XXX 客运专线,坍落度一般控制在 100~140mm,而在实际施
5.2. 道岔多,底座施工混凝土进场受到限制 现场情况:DKXX+XXX 至 XXX 车站范围设计 2 组单开道岔,1 组单 渡道岔,而该段线路左侧为既有线,右线为各种房屋及农田,左侧地 势高差较大,不便修建便道,DKXX+XXX 处没有便道进场,由于单渡 道岔跨越左右线,截断了混凝土灌车运输道路。 解决方法:该段线路地处线路起点,线路两侧没有条件修建便道, 但城市道路距离线路较近,我们利用城市道路就近修建一条横向便道 至线路右侧,先施工线路左侧底座,再施工线路右侧底座。 5.3. 道床污染 现场情况:充填层灌注后,溢出浆液对道床污染严重。 前期施工,施工队对该工作不重视,底座浆液污染严重。发现问 题后,我们要求施工队将土工布用清水浸湿,拧干后铺设在灌注袋周 边一圈,待灌注后十分钟左右,灌注袋内不再有液体溢出,将土工布 撤走,再用干净的土工布沾清水擦抹。第二天,充填层凝固后,若底 座上仍有明显污染痕迹,则用钢丝球沾清水再清洗一遍,土工布污染 严重的要及时更换新的土工布。
灌注部位清理
灌注袋安装
树脂搅拌
树脂灌注
成型试样
脱模及护理
凸形挡台树脂灌注施工工艺流程图 4.6.2 凸形挡台树脂灌注质量控制 质量控制要点:灌注袋的选择、灌注袋的安装、树脂的搅拌。 灌注袋的选择 灌注袋分为直、曲线及半圆、圆凸台(长度不同),长度 94cm 用
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于半圆凸台,长度 83cm 用于圆形凸台。用于曲线地段的灌注袋设有 翻盖,曲线安装时选用专用灌注袋。
轨道板粗铺质量控制主要工具:角尺。铺板时,由 4 个工人一人 一角扶稳轨道板,并在每个角用角尺靠住轨道板,沿底座墨线放置, 一定要摆放到位,否则影响凸台、及凸台树脂质量。
4.4 轨道板精调 4.4.1 轨道板精调施工工艺流程
轨道板粗铺
仪器参数设置
CPⅢ评估通过
全站仪设站 轨道板精调 轨道板复测
插入螺孔适配器
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充填层灌注关键控制:灌注料斗阀门控制、持压时间控制。 通过控制中转仓和灌注斗出料口阀门,使砂浆以一定的流速和流 量流入灌注袋内,控制灌注漏斗内液面升降,中转料斗管口始终保持 在液面以下,避免带入空气。在灌注料斗开阀时先用手轻压灌注袋口, 防止砂浆快速涌动浮起轨道板。灌注时间控制在 4 分钟左右。灌注完 毕后,关闭中转料斗阀门,继续持压不少于 30 秒,再关闭灌注料斗 阀门,这样能够保证灌注饱满。 4.6 凸形挡台树脂灌注施工 4.6.1 凸形挡台树脂灌注工艺流程
灌注袋的安装 在轨道板凹面和凸形挡台侧面中部以上刷涂粘合剂,充分展开袋 子,将袋子的两侧面分别与轨道板和凸台的混凝土粘接,用钢尺压实, 粘接时要避免出现褶皱,一旦出现褶皱,应用刀具划破再粘贴至轨道 板和凸台上。待粘接牢固后,用刀具平行切除轨道板自倒角下端至上 面露出的袋体部分(直线段),随后,在两侧轨道板空隙中塞入泡沫 挡板。安装袋体时,不能刺破底部与两侧,同时在全粘贴部位及切除 褶皱的部位,一定要粘贴牢固,否则会造成“漏浆”。 树脂的搅拌 凸台树脂必须采用机械搅拌。A 组分开盖后,先预搅拌 6 分钟, 要将桶底的沉淀物全部搅起、搅匀。然后按配合比加入配套的凸台树 脂 B 组分,采用专用搅拌设备上下、左右充分搅拌,搅拌 2~3 分钟 使之分散混合均匀。搅拌过程中要避免混入水、空气。 5.本段无砟轨道施工的重难点及施工方法 5.1.施工交叉较多,可利用作业面少 现场情况:江油车站段无砟轨道施工为江油车站范围,线路左线 为既有线,右线为各种房屋,而无砟轨道充填层搅拌设备较大,停放 场地难寻,其间无砟轨道施工与道岔、站线、房建等施工相互交叉, 相互制约。 施工难点:主要施工冲突表现为水泥乳化沥青砂浆搅拌车的停放
进入下道工序
无砟轨道板铺设工艺流程图 4.3.2 轨道板粗铺质量控制 轨道板粗铺前,检查底座施工质量,复核底座高程,对超高底座
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进行打磨,设计高程低于验标要求的底座进行凿除重建。避免铺板后 重新吊板打磨,不仅增加了施工难度,还延误施工工期。
轨道板粗铺质量控制要点在于放点弹线。铺板前将轨道板位置放 出,并按布板要求弹出纵、横向轨道板板边线。
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底座防污问题解决后,但出现了新的问题,防污染用的废旧土工 布随地扔在左右底座间,人员、设备碾压后,将土工布上的黑色液体 挤压出来,污染底座间基面。
应对措施:多购买几个塑料桶,让废弃的土工布集中放置在塑料 桶内,并运输出场外。自从施工队按照该方法施工后,底座污梁问题 已有明显改善。
6.施工过程中遇到的重大问题及其处理情况和测试情况 6.1. 底座高程超高,板腔厚度小于 4cm 在起初检查底座高程时,只是简单的测出底座四个角的高程,计 算合格就铺板,但在精调后发现,个别轨道板中间板腔厚度小于 4cm, 只能将轨道板吊起进行打磨,又费时又费工。复测原先测量数据无误, 分析原因,是因为底座平整度较差,虽然四个角点合格,但中间不合 格。 应对措施:对还未铺板的底座加强测量密度,用 3m 靠尺检查点 与点间的平整度,不合格的地方提前打磨;对于已铺轨道板的底座, 加工轨道板提升架,采用水磨机将底座打磨,并保证平整度。 6.2. 成品保护不到位 轨道板在运输吊装过程中,出现磕碰受损现象。 应对措施:对已损坏的轨道板严格按照《高速铁路无砟轨道线路 维修规则(暂行)》要求进行修复。 对于还未铺设的轨道板,检查吊耳处是否衬垫胶皮垫,检查吊耳 处螺栓是否拧紧,对于交叉作业要设置专职防护人员对轨道板进行监
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在 40-45mm 的轨道板选用 40mm 的灌注袋,板腔厚度在 45-55mm 的轨 道板选用 50mm 的灌注袋,板腔厚度在 55-60mm 的轨道板选用 60mm 的 灌注袋。
扣压装置安装 轨道板是否上浮,关键在于扣压装置的安装。轨道板采用 L 型扣 压装置压紧防止上浮。植筋(φ 16 车丝螺纹钢筋)钻眼深度不小于 13cm,钻眼直径 18mm,先用毛刷将灰尘刷出,用打气筒将眼内灰尘 吹尽后,再将植筋胶灌入眼内,插入钢筋,要求植筋胶饱满。植筋胶 凝固后,安装 L 型扣压装置,螺母不能拧得太紧,否则造成值筋滑丝, 与植筋胶脱离,起不到扣压作用。 灌注袋的铺设 灌注袋塞入轨道板底,将灌注袋居中放置,用角尺测量灌注袋超 出轨道板长度,使板两侧超出长度相等,每 2 人为一小组,对应量测 并调整,先调整线路方向,再调整横向方向。灌注袋铺设要求平展、 无褶皱、四边、对角对称。直线段每个灌注袋用 8 个梯形木楔将其定 位(四角各 1 个,纵向中间两侧各 2 个),曲线用 10 个梯形木楔将其 定位(四角各 1 个,低端纵向中间 2 个,超高端纵向中间 4 个)。只 有将灌注袋定位好,才能保证充填层灌注时灌注袋不偏位,不会滑动, 不产生褶皱。 P3685 型、P4856A 型板分大小弧形端头,灌注袋也对应分大小弧 形端头,灌注袋凹形处有红点端为梁端端头。 充填层灌注
砂浆工艺性试验
施工准备
原材料检验
轨道板复测
轨道板扣压装置安装
砂浆性能检测
灌注袋铺设 充填层灌注
砂浆拌制
灌注口封闭
清洁、整理
质量检查
充填层砂浆施工工艺流程图 4.5.2 轨道板充填层灌注质量控制 质量控制要点:灌注袋的选择、扣压装置安装、灌注袋的铺设、 充填层灌注。 灌注袋的选择 铺袋前先用钢尺量每块板腔 6 个点,算出平均板腔厚,板腔厚度
无砟轨道施工组长
工程部
安质部
设备物资部
试验室
底座队
凸台队
铺板队
灌浆队
无砟轨道施工管理组织机构图
3.2.单工作面主要机具配置
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单工作面主要工装配置表
主要机具名称 铺板尾吊 水车
水泥乳化沥青砂浆搅拌车 精调设备 叉车 吊车 运输车
数量 2 1 1 1 1 2 2
单位 台 辆 台 套 台 台 辆
不 合 格
下一块板精调
轨道板精调施工工艺流程图 4.4.2 轨道板精调质量控制 质量控制要点:参数设置、警戒线设置。 只有仪器参数设置正确,才能保证调板无误,对精调完毕的轨道 板立即拉好警戒线,立好“严禁踩踏”标识牌,防止工人踩踏,影响
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调板精度。 4.5 轨道板充填层灌注施工 4.5.1 轨道板充填层灌注施工工艺流程
备注 铺板
灌浆 供应原材料
4 施工方法 4.1.底座施工 4.1.1 底座工艺流程
施工准备(基面清理、模板加工、混凝土配合比等)
底座板模板放样
底座板、凸台钢筋绑扎
模板安装、调整 模板校核 合格
不合格
横重 向新 和测 量 高量 程和 调计 整算
底座板混凝土施工
洒水覆盖养护
无砟轨道底座板施工工艺流程图
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工中,坍落度在 120mm 时,对底座的高程影响最小。 曲线段混凝土自重流动对高程的影响 混凝土在刮平后收光前有个时间差,在这段时间内,曲线超高地
段混凝土会从底座超高端通过自重流向低端,若在刮平后直接进行混 凝土收面,便会出现超高端混凝土高程比设计偏低,而低端混凝土高 程比设计偏高。因此,混凝土刮平与收面工作要反复进行,循序作业, 才能将混凝土自重产生的高程误差减到最小。
凸台混凝土体积小,容易风裂,混凝土浇筑完毕后及时养护,采 用土工布覆盖浇水湿润,塑料薄膜包裹,并用绳子捆绑牢固。
4.3 轨道板粗铺 4.3.1 轨道板粗铺工艺流程
凸台施工
工作准备 底座表面、轨道板清理
轨道板铺设放样、弹线
核对板型及方向 摆放垫木
轨道板倒运 轨道板粗铺
角尺对位
轨道板精调
不 合 格
轨道板复测
无砟轨道工程施工小结
1.工程概况 XXX 铁路客运专线江油车站站场 DKXX+XXX~DKXX+XXX 轨道工程, 单线长 70.610km,铺设 CRTSⅠ型板式无砟轨道平板,宽度 2400mm, 厚度 190mm,板型有 P4962、P4856、P4856A、P3685 四种,共 14362 块,配套 WJ-7B 型扣件。无砟轨道道床板采用 C40 混凝土,厚 300mm, 充填层采用水泥乳化沥青砂浆,厚 40~60mm。 2.开工日期 本段无砟轨道工程于 2012 年 9 月 1 日开始施工。 3.施工组织及主要机具 3.1.施工组织机构
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位置有限及其原材料的进场运输与混凝土灌车、挖掘机等其它大型设 备相互干扰。
解决方法:该段无砟轨道施工解决关键在于物流组织。因该段交 叉作业较多,水泥乳化沥青砂浆不能占用沿线便道,我们通过修建多 处横向线路便道,在线路另一侧开辟新的物流道路,并平整了砂浆搅 拌车停方场地,有效的解决了大型机械设备与物流的干扰。
4.2 凸台施工 4.2.1 凸台施工工艺流程
钢筋加工
施工准备
测量放样
基底处理
凸台钢筋绑扎 模板安装
凸台混凝土浇筑及养护(凸台拆模)
凸台模板准备 混凝土拌制
质量检查
无砟轨道凸台施工工艺流程图
4.2.2 凸台施工质量控制 凸台施工控制要点:顶面高程控制、混凝土养护
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凸台混凝土顶面高程严格按照测量交底施工,凸台顶面混凝土与 底座永远保持平行,而不是水平。
4.1.2 底座质量控制 无砟轨道施工好坏,底座是关键,而底座施工关键在于高程控制。 我们分析发现影响底座施工质量主要因素有:底座模板设计、混凝土 坍落度控制、曲线段混凝土自重流动影响。在施工过程中,我们重点 控制这些影响因素,并取得了一定的效果。 底座模板标高控制对高程的影响 无砟轨道底座采用标高架来控制高程。底座模板采用 200cm 长整 块钢板加工而成,在模板顶部焊接三个钢板固定卡槽,卡槽钢横向掏 2cm 宽空槽,标高架采用 197cm 长角钢焊接 3 根钢条,在钢条中间掏 2cm 宽空槽,通过螺栓将标高架固定模板卡槽上来控制高程。此种模 板存在优势,第一,模板底缝隙小,封堵容易,混凝土质量有保证; 第二,模板与标高架都为独立体,高程调整时不会影响模板固定,提 高模板安装效率;第三,模板固定后自身不会上下移动,将高程点设 置在模板顶部,可随时用钢板尺检查标高架的位置是否准确;第四, 标高架采用角钢制成,将铝合金刮尺放置在角钢上刮平混凝土,保证 底座的平整度。 混凝土坍落度对高程的影响 混凝土的坍落度也是影响底座高程的重要因素,坍落度太小,混 凝土没有流动性,表面粗糙无浆,存在颗粒,铝合金刮尺与混凝土表 面不能密贴,影响高程及平整度;坍落度太大,表面浮浆过厚,干缩 增大,混凝土凝固后与收面时的高程相比偏低。因此坍落度控制要严 格,在 XXX 客运专线,坍落度一般控制在 100~140mm,而在实际施
5.2. 道岔多,底座施工混凝土进场受到限制 现场情况:DKXX+XXX 至 XXX 车站范围设计 2 组单开道岔,1 组单 渡道岔,而该段线路左侧为既有线,右线为各种房屋及农田,左侧地 势高差较大,不便修建便道,DKXX+XXX 处没有便道进场,由于单渡 道岔跨越左右线,截断了混凝土灌车运输道路。 解决方法:该段线路地处线路起点,线路两侧没有条件修建便道, 但城市道路距离线路较近,我们利用城市道路就近修建一条横向便道 至线路右侧,先施工线路左侧底座,再施工线路右侧底座。 5.3. 道床污染 现场情况:充填层灌注后,溢出浆液对道床污染严重。 前期施工,施工队对该工作不重视,底座浆液污染严重。发现问 题后,我们要求施工队将土工布用清水浸湿,拧干后铺设在灌注袋周 边一圈,待灌注后十分钟左右,灌注袋内不再有液体溢出,将土工布 撤走,再用干净的土工布沾清水擦抹。第二天,充填层凝固后,若底 座上仍有明显污染痕迹,则用钢丝球沾清水再清洗一遍,土工布污染 严重的要及时更换新的土工布。