尾气压缩机C301检修总结
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尾气压缩机C301检修总结
1、综述
聚丙烯回收气压缩机为往复式,介质主要是夹带聚丙烯粉末的丙烯气,尾气压缩机是瑞士布克哈德产4D300B-3Q_1型立式双作用迷宫式往复压缩机,活塞行程300mm , 4缸3级压缩(第1级配置2个气缸),共28个气阀,各级入口气阀都配置卸荷执行机构,因此机组可实现50%、75%、100%3种负荷状态下操作。机组是装置开工两年多第一次大检修,主要更换刮油环、迷宫填料、导向轴承、曲轴箱润滑油过滤器和所有吸排气阀。 2、机组检修前状态 2.1级间压力下降 同样的入口压力下,一二级出口压力相比较开工时有明显下降趋势(下降约20%),可能造成的原因有活塞磨损严重,径向间隙过大,或者活塞杆迷宫式填料环磨损,密封泄漏严重,导致一二级的压缩比发生变化。 2.2级间温度上升
同样在级间换热器冷却水全开的情况下,换热器后温度相比较开工时有明显上升,表现为换热器换热效率下降。 2.3 打气量下降
同样的工况下压缩机回流比之前降低。 3、机组关键数据测量及标准值
3.1气缸上下死点间隙及活塞径向间隙 气阀拆除后,分别从上下气阀孔伸入铅丝后将活塞盘车至上下死点位置,使用游标卡尺测量铅丝厚度测量出上下死点间隙。气缸盖吊出后,进行活塞间隙的测量。方法为:选择活塞的同样部位分别在上下死点测量,分别在东、西、南、北四个方向用塞尺进行测量。
1、2塞尺;3活塞;4气缸;5上下止点 A 活塞直径;a 上止点间隙;b 下止点间隙
图 1活塞径向间隙测量
图 2 气缸间隙测量
表一:检修间隙表
备注:a+b<5.4mm
4、活塞、刮油环、填料拆卸及数据测量
拆解前上部螺母位置距离凸台顶部位置:V1-2mm;V2-0.5;V3-2.8mm;V4-2.2mm。
拆卸步骤如下:①拆除活塞杆与十字头连接。拆除锁片,拔出定位销,松动上部螺母,在用吊链吊起活塞杆的同时松动下部螺母直到脱落,卸掉上部螺母,吊出活塞杆(注意不要对填料、刮油环、导向轴承轴瓦产生碰磨);②拆除导向轴承盖和弹簧板后可拆除刮油环;③拆除导向轴承顶部环后取出轴瓦;④拆除填料盒,安装专用工具,松开填料盒底部螺栓。
拆除后一段活塞磨损严重,尤其是V3活塞,对应的V3活塞杆填料环磨损严重,凹槽几乎磨平如图3、 4所示;由此可以证明压缩机一、二级出口压力下降是由活塞与填料磨损引起的。V3活塞导向轴承内部发现一块小缺陷,猜测是导向轴承对活塞杆定位不中引起的活塞与填料环磨损,其他活塞不同程度的有轻微磨损,其他导向轴承轴瓦内部也有少许划痕。刮油环完好未发现异常磨损,隔离室存有只有少量油,且运行期间压缩机并未出现跑油现象,这也证明了刮油环完好。
图3 V3活塞导向轴承图4 V3活塞杆填料
曲轴箱内部残存少量非金属杂质,判断可能是一段填料环磨损后,渣子残留在曲轴箱内部,或润滑油被工艺气污染,粉料进入曲轴箱形成的。
图5 曲轴箱内部残存的非金属杂质
导向轴承内径测量:利用游标卡尺分别在导向轴承上下侧测量导向轴承内径,测
5、活塞、刮油环、填料、导向轴承安装
5.1导向轴承刮油环安装
使用润滑油润滑导向轴承轴瓦内侧,将导向轴承安装就位,使用内六角螺栓对角拧紧导向轴承顶部环,从下到上一次组装支撑环、刮油环、密封环,三部分刮油环的切口各自错开120度,有定位销和安装标记,将组装好的刮油环置于导向轴承顶部环上,依次安装弹簧座和导向轴承压盖,用螺栓拧紧。
5.2 安装填料
将底部盘放置于填料法兰上,在底部盘上依次安装底部填料盒(弹簧朝下),间隔环、中间4组密封填料盒(弹簧朝上)、顶部填料盒(弹簧朝上),使用专用吊杆将填料盒组件吊装就位,,紧固底部填料法兰螺栓,紧固扭矩400-450N/m.
5.3 吊装活塞
活塞下落过程中使用润滑油充分润滑挡油环槽以下部位,并安装挡油环,活塞杆通过导向轴承后,拧上上部螺母,使上部螺母位于活塞杆凸台的1/2处,继续落下活塞直到上螺母与十字头接触(注意将活塞杆上的键与十字头上键槽对齐)拧上下螺母,并用销子固定,紧固上螺母,紧固扭矩2.5个牙距。由于厂家安装的V2活塞上下死点间隙差距较大,所以此次检修特意增大V2活塞下死点间隙,减小了上死点间隙,以此来提高压缩机抗液击能力。