气柜事故案例
南昌五江11·9”煤气柜爆炸事故

1#煤气炉8号严重偏运行时插钎探测图片
炉内探测,钎子局部偏红,气化层下移
9号晚班煤气柜爆炸的情况和爆炸原因分析
• 影响水煤气炉正常工艺操作运行的主要控制参数是:
• ①制气过程中循环时间长短及各个阶段的时间分配;
• ②高效风机风量大小;
③每次加炭时间间隔长短;
• ④炉内碳层内有效层次的分布;
• ⑤炉条机速度控制的大小; ⑥入炉蒸汽的大小和稳定性;
1#煤气炉7-9号偏运行严重记录曲线图片
1#水煤气炉偏运行严重表 明:下行煤气温度一直在 150℃左右,每次加煤检 查炉况时,总是有局部冒 火发红,用长钎探火总发 现有不同大小的局部结疤 现象,检查更换热电偶表 明仪表显示正常,对炉内 采取了一些控制处理措施 仍然不见好转,上行煤气 温度在每次加煤后3个循 环后温度突升很大,突升 值波动达300℃,最高值 达到650℃,一般情况下 表明煤气炉内是穿风洞表 象,而实际打开炉盖检查 时,没有发现风洞,这表 明是煤气炉处于严重偏运 行状态;应检查煤气炉的 炉蓖和排渣口的挡流结构 装置。
煤气柜爆炸引发的诱因(二)
南昌五江煤气炉烧焦碳的工艺操作循环时间与烧 块煤的是一样的,没有进行调整:即整个工艺循 环时间为129S,其中吹风为28~29S,配比过多, 上吹为26S,下吹为61S,吹净为8S,回收为11S; 回收时间这么长,必须以煤气炉内的较高的气化 层温度和均匀度作保证才行,否则,容易造成煤 气中的氧含量升高和煤气质量下降等不利安全因 素。水煤气炉的原始升温后投入运行初期或炉内 炉况不正常时,一定要将回收取消。
在同样的外部条件下,
两台炉工艺操作控制差
别这么大是我们要重点
排查的问题。可惜问题
还没有查出就发生了人
为违章操作引发的煤气
乙炔生产爆炸案例

乙炔生产过程中危害因素分析及安全控制江苏某医药原料有限公司是一家以生产医药中间体为主的企业,主产品1 ,4 - 丁炔二醇生产能力达3000 t/ a。
目前该公司有两台乙炔发生器,乙炔生产系统具有易燃、易爆等诸多危险、有害特性,如何实现乙炔系统的安全稳定运行,一直是该企业安全管理工作的重中之重。
1 乙炔生产事故案例分析案例1:发生器加料口燃烧某厂发生器在加料时,由于第1 贮斗排氮不彻底,电石块太大,在加料吊斗内“搭桥”。
操作人员采用吊斗撞击加料口,致使吊钩脱落。
于是现场挂吊钩,同时启动电动葫芦开关,结果引起燃烧,操作人员脸部和手部烧伤。
原因分析:乙炔气遇到电动葫芦开关火花引起燃烧。
案例2:乙炔发生器爆炸安徽某厂乙炔工段1# 发生器活门被电石桶盖卡住,操作人员进入贮斗内处理时突然发生爆炸,死亡3 人。
原因分析:人进入发生器内处理被卡住的活门时,致使大量空气进入贮斗内,用工具敲击电石时产生火花,乙炔气与之接触后发生爆炸。
案例3:乙炔发生器发生爆喷燃烧广西某厂乙炔工段当班操作人员发现乙炔气柜高度降至180 m3 以下,按正常生产要求,此时发生器需要添加电石,于是操作人员到三楼添加电石,1 # 发生器贮斗的电石放完后,又去放2 # 发生器贮斗的电石,当放出约一半电石物料时,在下料斗的下料口与电磁振动加料器上部下料口连接橡胶圈的密封部位,突然发生爆喷燃烧。
站在电磁振动器旁的操作人员全身被喷射出来的热电石渣浆烧伤,送医院抢救无效死亡。
原因分析:操作人员在放发生器贮斗的电石时,没注意到乙炔气柜液位的变化,致使加入粉料过多,产气量瞬间过大,压力超高,气压把中间连接的胶圈冲破,大量电石渣和乙炔气喷出,并着火。
案例4 :乙炔发生器加料口爆炸湖南某厂乙炔站1 # 发生器加料口爆炸起火,随后2 # 发生器加料口和贮斗胶圈的密封处也发生爆炸起火,电石飞溅到一楼排渣池,产生乙炔气导致起火,为此发生器一、三、四楼都起火。
操作人员紧急处理时,乙炔气又从2 # 冷却塔水封处冲出,不久便被一楼的火源引爆,冲击波将东、西、北三方围墙冲倒,周围的9 人受伤,其中1 人经抢救无效死亡,有2 人为重伤。
化工事故分析案例

目录一山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故1.事故经过2011年4月21日8时23分左右,山东晋煤同辉化工有限公司供气车间检修施工现场因为旋风除尘器与气柜之间未作有效隔绝,气柜进口水封排水阀打开,水封水位下降后,导致气柜内的惰性气体通过进口水封倒流进入旋风除尘器,从而导致一起中毒窒息死亡事故,造成1人死亡2人受伤16人出现轻微中毒症状此前,于18日早晨6:00系统制惰结束前,供气车间主任宋某要求用惰性气打气柜至8400立方后,气柜进口水封用水封住,以便下一步气柜防腐作业,7:00系统处理完毕全厂开始停车检修18日开始,该公司基建科科长等七人为利旧的旋风除尘器内部进行防火水泥浇筑作业,计划工期4天,已经施工了3天19日,设备处安排人员对旋风除尘器进出口管道实施了连接点焊,为便于人员继续在除尘器内部作业,并在旋风除尘器顶部出口管道北侧割临时人孔,此时旋风除尘器已经并入工艺系统,即顶部出口管已通过下游的废热锅炉洗气塔及煤气总管与气柜相连,前面已与南造气5台造气炉相连21日,施工作业进入第三天,早晨6:30基建科科长等七人进入供气车间该旋风除尘器内部继续进行防火水泥浇筑作业,这是最后一天的工作,当天就可以按原计划完工旋风除尘器与造气炉之间未采取可靠隔绝措施,旋风除尘器与气柜之间则是通过气柜进口水封进行隔绝当日七人陆续出现中毒迹象2.事故原因(1)直接原因气柜进口水封排水导致气柜内的惰性气体倒流进入旋风除尘器,从而导致作业人员中毒窒息(2)间接原因①公司检维停车开车方案执行不到位监督落实不到位,气柜空气置换没有得到落实;检修组织混乱,职责不明,权限不清,旋风除尘器并入系统后未与气柜之间采取有效隔绝方式②应急救援器材和防护器材配备不到位③施工作业现场管理混乱,安全通道不畅施工作业安全措施未落实④主要负责人对安全工作不够重视,未落实本单位安全生产责任制安全管理制度和操作规程,未及时督促检查本单位的安全生产工作,停车安全处理不彻底,留下事故隐患⑤山东晋煤同辉化工有限公司对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识淡薄,自我防护能力现场应急处置能力差⑥旋风除尘器事故作业工作程序错误,应先完成除尘器内部作业,最后连接除尘器进出口管道,使得除尘器内部作业整个过程均处于安全隔绝状态3.防范措施(1)制定完善的安全生产责任制安全生产管理制度安全操作规程,并严格落实和执行;(2)深入开展作业过程的风险分析工作,加强现场安全管理;制定完善的检维修作业方案;(3)作业现场配备必要的检测仪器和救援防护设备,对有危害的场所要检测,查明真相,正确选择带好个人防护用具并加强监护;(4)加强员工的安全教育培训,全面提高员工的安全意识和技术水平;(5)制定事故应急救援预案,并定期培训和演练二重庆福安药业环废中心“11.21”事故1.事故经过2011年11月21日,重庆福安药业环废中心溶剂回收工段进行丙酮回收时突然发生爆炸,回收塔精馏釜中的丙酮母液四处流淌,形成流淌火焰待处理丙酮母液贮罐受到高温火焰熏烤发生爆炸,引起堆积在旁的废液桶不间断的燃烧爆炸单层回收工段厂房部分钢结构屋顶被大火烧塌陷根据火灾事故严重程度分类,该事故属于特大火灾直接损失超过100万元,造成一人烧伤2.事故原因(1)直接原因进料时丙酮液冲击碰撞釜壁及蒸气加热盘管,静电积聚后放电,丙酮精馏釜爆炸后火焰四处流淌,附近丙酮K:罐和废液桶遇高热相继燃爆(2)间接原因①回收塔进料口位置设计过高导致丙酮液容易静电积聚;②现场事故隐患监察不到位;3.防范措施这是一起由设备设计缺陷导致静电火灾的安全责任事故事故造成一人烧伤经济损失总计308.19万元(一)应该整改措施,即精馏釜进料管延伸至距釜底200mm处,并按相关标准完善管线及设备的静电跨接;(二)修订溶剂回收岗位操作法和回收塔釜清洗操作规程,补充氮气置换氧含量检测及异常现象处置等规程;认真排查各类安全隐患,加强现场安全管理(三)事故后应清理投入生产批次的物料,洁净区所有物料全部清理封存,并对生产设备仪器设施进行全部检查,发现有异常损坏的要作全面的评估和验证(四)对事故现场周边的消防泡沫进行收集处理,尽快将现场拦截的事故废水收集到事故应急池,并对现场进行清洗;立即与有关部门衔接,将应急闸门拦截的事故废水进行处理,彻底消除环境污染;确保在此期间污染治理设施正常运行,污染物处理达标排放三建平县鸿燊商贸有限公司“3.1”硫酸泄漏事故1.事故经过2013年3月1日15时20分,在朝阳市建平县现代生态科技园区(以下简称园区)内,建平县鸿燊商贸有限公司2号硫酸储罐发生爆裂,并将1号储罐下部连接管法兰砸断,导致两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,造成7人死亡,2人受伤,溢出的硫酸流入附近农田河床及高速公路涵洞,引发较严重的次生环境灾害,造成直接经济损失1210万元此前,2012年12月中旬,3号储罐注满硫酸后,罐体发生变形渗漏勾伟东决定在罐体外1-5节上用槽钢焊接加强圈加固罐体2013年春节前,依次完成了3号1号及4号储罐加固工作春节过后对2号储罐实施加固在焊接作业过程中,未将储罐内盛装的硫酸导出,未采取隔离措施,也未对储罐内积存的气体进行置换,未对现场进行通风,直接在储满硫酸的储罐外进行动火作业3月1日下午15时20分,5名焊工在2号储罐进行加固焊接作业时,罐体突然发生爆裂,罐内硫酸瞬间暴溢爆裂致使罐体与基础主体分离,顶盖与罐体分离,罐体侧移10米,靠在3号罐上爆裂产生的罐体碎片撞击到1号储罐下部连接管处,致使法兰被砸断,1号储罐内硫酸溢(流)出最终两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,流入附近农田林地河床及丹锡高速公路一处涵洞现场作业的5名焊工会计王杰司机张国华因硫酸灼烫全部遇难当时在距离储罐30米左右临时工棚内监工的勾伟民勾伟东侥幸逃脱,勾伟东身体烧伤流入农田的硫酸又将放羊的农民蔡永华双脚烧伤,目前二人均无生命危险2.事故原因(1)直接原因由于储罐内的浓硫酸被局部稀释使罐内产生氢气,与含有氧气的空气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体,当氢氧混合气体从放空管通气口和罐顶周围的小缺口冒出时,遇焊接明火引起爆炸,气体的爆炸力与罐内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上,导致2号罐体瞬间爆裂,硫酸暴溢,又由于爆裂罐体碎片飞出,将1号储罐下部连接管法兰砸断,罐内硫酸泄漏是(2)间接原因①无设计施工,建设硫酸储罐达不到强度刚度要求按照规范该硫酸储罐罐体许用应力为217MPa在储罐储满硫酸后,罐体实际环向应力为180.9MPa,而建成的储罐的罐体许用应力是150MPa,罐体环向应力超过罐体的许用应力又因储罐罐体焊接质量缺陷,导致罐体储满硫酸后发生变形渗漏②违规动火在未采取有效隔离通风等防范措施的情况下,于装满硫酸的储罐外进行焊接作业焊接过程产生的明火,遇储罐内达到爆炸极限的氢气,引发爆炸③无安全防护设施硫酸储罐现场未设置事故存液池以及防护围堤等安全防护设施,导致 2.6万吨硫酸溢流出,造成事故扩大,引发较严重的次生环境灾害④企业非法建设企业在该硫酸储存项目未经规划,未经环境保护部门进行环境影响评估,未经安全生产监督管理部门审批安全条件,未经发改部门办理项目备案,未经国土部门批准项目建设用地,未经建设部门审批施工许可,未办理工商营业执照情况下,在临时用地上非法建设硫酸储罐3.防范措施(一)制定完善安全措施,将剩余两罐的硫酸安全运出,拆除罐体,清理场地处理过酸土地河床,按照省环保厅现场应急处置会议精神,制定处置方案,选择具有资质单位设计施工,对过酸土壤清理填埋,恢复植被;制定农田复垦专业技术方案,开展复垦试种工作(二)严格建设项目审批程序,依法依规开展项目建设项目审批备案工作中,工商规划发改经信土地环保安全监管公安消防和特种设备等监管部门及项目所在地园区管理机构要按照各自职责,严格依照有关法律法规的规定,正确行使审批职能坚决杜绝未批先建边批边建和超越职能审批的现象建设单位要依法申请各项行政审批手续,严格依法办事;对项目勘察设计施工监理等相关单位资质要严格把关,确保符合有关法律法规的规定(三)认真吸取事故教训,深入开展“打非治违”专项行动认真吸取事故教训,深入开展安全生产“打非治违”专项行动,彻底排查严厉打击未经批准擅自建设危险化学品项目,未经许可擅自从事危险化学品生产经营,未经许可非法运输危险化学品等非法违法行为,坚决整顿治理关闭取缔危险化学品非法四黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司“11.27”中毒事故1.事故描述:2015年11月27日凌晨,黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司农药除草剂生产车间内发生一起三人中毒死亡较大事故11月26日早8时,胜农科技开发有限公司乙嘧酚中试班3人在旭祥禾友化工有限公司禾草灵车间3楼操作平台的310#和311#搪瓷反应釜中进行乙嘧酚中试生产,并于当天下午16时交班给另一3人小组继续生产11月27日7时30分,接班人员发现3楼操作平台311#反应釜西北侧护栏处有3名工人倒地处于昏迷状态,立即报公司领导并报医急救,经医生确认,3人已死亡2.事故原因:直接原因:乙嘧酚生产过程中可能产生甲硫醇,高浓度吸入甲硫醇将引起呼吸麻痹导致死亡间接原因:新产品乙嘧酚工业化试验运行中尾气甲硫醇的负压吸收和三级碱吸收系统的引风机吸风口与尾气的连接管道因气温低冻结堵死,使尾气碱液吸收塔完全失去吸收功能乙嘧酚合成过程中含有甲硫醇的尾气不能及时吸收而发生外泄,引发在场的3名操作工人中毒死亡3.防范措施一是在大众创业万众创新的新形势下,深入分析小微企业安全监管面临的新情况新问题,提前研究制定应对措施;二是危险化学品企业要严格依法生产经营,不得将生产经营项目场所设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人;三是严禁在危险化学品工业化生产装置进行试验性生产,新开发的危险化学品生产工艺必须在小试中试工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产;国内首次使用的化工工艺必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;四是危险化学品企业要认真制定“冬防”方案,做好防冻防凝防滑防火防爆防泄漏防静电等工作,确保生产安全安监总局对重点行业领域风险进行了分析预测在危险化学品方面,受雨雪冰冻等恶劣天气影响,危险化学品生产管线设备容易因冻裂冻凝引发泄漏和火灾爆炸事故要督促企业提前制定“冬防”方案,认真组织开展冬季安全检查,做好设备管线等设施的防冻保温工作五苯乙烯储罐物理爆炸事故1事故经过2014年8月5日20时01分,某公司ABS装置原料罐区苯乙烯储罐V-103B发生物理爆炸事故,造成罐顶被掀翻到地面事故发生后公司值班调度及值班人员迅速赶到现场查看,发现苯乙烯储罐V-103B罐顶被掀翻在地,罐体还有蒸汽状气体冒出,罐内温度急剧升高,已达到90℃,总调度室人员立即向集团消防队报警,3台消防车迅速赶到现场与公司当班人员开始用水及泡沫施救事故于23时得以控制,罐内温度降到58℃,基本处于安全状态,内部的苯乙烯已经聚合成黏稠固体状,事故围堰部分含少量苯乙烯废水次日送入公司污水处理系统进行处理本次事故由于处理得当,没有发生着火环保等次生事故2原因分析从2013年4月到2014年8月,苯乙烯在储罐内存放约16个月的时间,事故发生后,取样分析阻聚剂TBC已经耗尽,物料开始发生自聚合放热反应,加之夏季气温升高后促使反应加速,热量积累后更加速了反应,罐顶的呼吸阀阻塞,产生的苯乙烯蒸气不能及时排出,使罐压升高,直至造成储罐V-103B 罐顶爆裂事故发生(1)直接原因①该公司5万吨ABS车间属于长期停车闲置装置,没有按照公司《长期停(备)用化工物料管线和容器管理的暂行规定》对存有苯乙烯的储罐做好日常管理工作,没有建立温度等重要指标记录及报警设定,没有进行TBC的分析和补加,属于生产管理不到位②呼吸阀阻塞事故发生后对V-103A/B罐顶的呼吸阀进行检查,发现都存在一定程度的堵塞情况,B罐比A罐要严重一些呼吸阀的堵塞造成罐内产生的压力不能及时释放出去,这也是V-103B罐出现超压爆裂而A罐暂时没有出现这一情况的主要原因(2)间接原因①安全隐患排查危险辨识工作不力,没有及时发现苯乙烯长期储存可能存在的风险,监管力度不到位②罐内苯乙烯温度逐日升高达26天却没有人发现,对苯乙烯储存的安全要求思想麻痹大意,熟视无睹③对职工针对性培训及管理力度不够④安全管理“一岗双责”不到位,生产设备管理人员工作不到位,执行力不足5.相关制度不完善执行不严3防范措施通过以上分析,发现装置停产中,对长期储存的苯乙烯日常温度监控显得十分重要性由于对于物料危险性认知不足,从而导致储罐呼吸阀堵塞,造成爆炸事故发生因此应当:1.加强生产工艺管理,彻底堵塞工艺管理方面的漏洞;重新完善修订所有装置厂际间管线的记录点报警联锁等数据及相关的操作规程,保证生产出现异常能及时发现处理2.对确需长期储存的苯乙烯物料,不能存放在中间缓冲罐储存,必须存放到安全设施齐全的储罐,有稳定温度报警系统和正常制冷系统防止超温;要定期取样分析阻聚剂TBC含量,达到防聚效果对现有的其他长期储存的危险原料化学品进行统计,并制定妥善的措施进行处理,暂时无法处理的,制定具体的监控措施和应急预案3.认真执行原材料入厂检验制度,对引入的物料必须进行相应的分析,特殊扫线物料要分析评价,并做好记录4.由设备管理部门牵头组织各企业对呼吸阀等关键设备定期检查,做好确认工作,尤其在夏季或物料储存状况发生变化时,要缩短检查周期,加大检查确认的深入程度,每次检查都要有详细的记录5.认真吸取事故教训,加强对各级管理人员和操作人员岗位操作规程的培训。
近几年发生的典型危化品安全事故案例汇总

近几年发生在全国、省、市的典型危化品行业安全事故案例:1、“8.12天津滨海新区发生特重大安全生产责任事故、重大爆燃事故”,造成165人死亡,760多人受伤,68亿损失。
时间:2015年8月12日23:30,此次事故原因是:危化品仓库硝化棉高温自燃着火引燃附近的硝酸铵造成爆炸,进而引爆周边的其他危险爆炸物,造成特大爆炸事故。
2、“2.28河北克尔化工有限公司发生重大安全生产责任事故、重大爆燃事故”,2012年2月28日,是因为严重违反操作规程、擅自提高反应釜伴热导热油温度、导热油泄露着火后处置不当,导致反应釜内硝酸胍达到爆炸点爆炸,造成25人死亡,4人失踪。
3、“11.28河北盛华氯乙烯气柜泄露爆燃事故是一起重大安全生产责任事故”,2018.11.28日,河北盛华氯乙烯气柜卡滞倾斜导致氯乙烯大量泄露,操作人员未及时发现并误操作导致泄露扩大,泄露的氯乙烯扩散到公路及对面的海泊尔化工,遇到高温加热炉发生闪爆事故。
造成24人死亡,21受伤。
4、“11.22青岛输油管线爆炸事故是一起特重大安全责任事故”,事故发生的直接原因是黄岛至潍坊的输油管道黄岛段与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏,流入排水暗渠及反冲到路面。
原油泄漏后,现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎,产生撞击火花,引发暗渠内油气爆炸。
造成62人死亡,136人受伤,7.5亿损失。
5、“5.12上海赛科石油化工苯罐闪爆事故”,造成6人死亡,原因:2018年3月,上海赛科公司发现编号为75-TK-0201苯罐(内浮顶罐)呼吸阀排放VOC超标,检修后VOC仍然超标,判断浮盘密封泄漏,并安排清空检修。
4月19日,对该苯罐倒空作业并加盲板隔离,蒸罐、氮气置换至5月1日。
5月2日,打开储罐人孔进行检查,5月3日至7日检查浮盘密封损坏情况,发现约1/4浮盘浮箱存在积液。
5月8日,上海赛科公司组织上海埃金科公司、浮盘浮箱厂家确认超过1/2浮盘浮箱存在积液,决定拆除更换浮盘浮箱。
钢厂工亡事故案例

钢厂工亡事故案例工亡事故案例一、安全隐患,引发高处坠落事故时间:2021年1月4日14时40分后事故类别:高处掉落死伤情况:一人死亡事故经过:2021年1月4日,马钢股份公司第一能源总厂煤气分厂第三运行作业区20万m3煤气柜要停柜检修,上午9时左右,总厂设备保障部、生产安环部和煤气分厂有关人员在20万m3煤气柜中控室召开了检修方案讨论会,制定了检修的作业方案和安全措施。
检修前需要对气柜进行气体z换,z换后经气体取样检验合格,人员方可进入柜内检修。
煤气分厂厂长蒋××安排分管煤气防护工作的分厂工会主席王××具体负责安排煤气柜的停气和气体z换、取样检验等工作。
会后,煤气分厂调度翟××精心安排江创第四机电安装公司协力人员在20万m3煤气柜的人孔旁边用毛竹架设临时检修平台,总共存有5处为;并将煤气采样、检验等工作的任务单下发给防水作业区作业长夏××,夏××将任务单交予三厂区防水班长董××,布z了工作任务,检查了呼吸器等安全防水用具。
11时30分左右,第三运行作业区人员开始对煤气柜进行氮气z换工作,氮气z换之后,登上搭好的临时检修平台进行打开人孔等准备工作。
13时30分左右,王××通知董××等3名防护人员开始气柜检查和取样检验工作,由王××在现场监护董××进行气体取样,另两名防护人员到柜顶检查。
工作任务布z后,王××还交待了要防止煤气中毒、防滑等安全注意事项。
113时40分左右,在王××的监护下,董××逐一对气柜的几处取样点进行气体取样,并送到值班室进行检验,夏××在值班室查看检验情况。
14时40分左右,董××佩戴着氧气呼吸器,携带一氧化碳报警仪和取样球胆,第三次爬上气柜西侧的检修平台(高约3米),在气柜五带的人孔处进行气体取样,取样完毕后,转过身来准备要下平台。
典型煤气事故案例分析

1月3日事故介绍
盲板处于打开状态
U型水封因漏水水位低
蝶阀、插板阀均处于打开状态
逆止水封无水
三通阀放散关闭
致使炉内砌炉21人死亡!
间接原因
企业重生产、轻安全。 2010年1月3日管道对接作业时死亡两人,既未分析事故原因,又未采取有效防范措施,盲目恢复生产。
1
2
3#风机管道安装单位(南京三叶)无资质;
封——严密性,钢管材质、焊缝质量;耐压设计(材料、结构)
煤气预防措施
案例一 事故概况: 2010年1月4日,某钢铁公司炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。
事故信息:
事故概况 2012年2月23日上午11时40分左右,位于南京市的宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司三加压站转炉煤气柜在改造大修过程中,转炉煤气倒灌进煤气柜发生煤气中毒事故,造成6人死亡、7人受伤。 案例五
020304 Nhomakorabea事故要点:
施工过程中,上海宝冶集团南京分公司安全员施某,未能及时发现并制止工人拆卸回流管上固定盲板的螺栓。
案例六 2011年7月28日20时左右,广西壮族自治区贵港钢铁集团有限公司(以下简称贵钢公司)发生煤气泄漏,导致部分民工及附近居民共有114人中毒,
7月28日,贵钢公司使用高炉煤气的轧钢厂、炼铁厂烧结车间按计划限电停产,煤气用量减少。18时,因泥炮机无法正常使用,1080立方米高炉采取减风方式生产;18时30分左右,高炉加风生产,煤气量加大,造成该公司三台自备余热煤气锅炉因空气与煤气比例失衡全部熄火,电厂组织切断了进电厂煤气,导致煤气总管净煤气压力超过正常压力。18时40分,设在轧钢厂的非标准设计的“防爆水封”被击穿,随后轧钢厂组织人员对“防爆水封”进行注水,煤气压力持续超压;19时40分左右,“防爆水封”被完全冲开,煤气大量泄漏。20时30分左右,煤气停止泄漏。因煤气外泄,导致轧钢厂附近作业人员及居民煤气中毒。
冶金企业煤气中毒事故案例

冶金企业煤气中毒事故案例1、河北武安市普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒事故事故概况:2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公司南平炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。
事故造成21人死亡、9人受伤。
事故原因分析:1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板;2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导致此次事故的发生;3)U型水封未按图纸施工,未装补水管道,存在事故隐患。
2、河北内丘顺达冶炼公司“1.18”煤气中毒事故事故概况:2010年1月18日上午8时30分左右,河北新鼎建设有限公司的6名检修施工人员进入内丘顺达冶炼公司2号高炉(440m3)炉缸内搭设脚手架,拆除冷却壁时,造成6名施工人员煤气中毒死亡。
事故原因分析:1)停产检修的2号高炉与生产运行的1号高炉未进行可靠的隔断;2)2号高炉检修前未对2号高炉净煤气总管的盲板阀(眼睛阀)是否可靠切断进行有效的安全确认;3)检修施工人员在进入炉内作业前,未按规定对炉内是否存在煤气等有害气进行检测;4)双方未制定检修方案及安全技术措施,均未明确专职安全人员对检修现场进行监护作业。
3、新余钢铁公司“12?6”中毒事故事故概况:2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2#干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共导致4人死亡、1人受伤。
事故原因分析:1)三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,造成中毒事故,违反该厂有关的规定;2)巡检人员在发现2#干熄焦旋转密封阀人孔打开后未及时采取有效措施。
两名巡检人员作为处理故障的主要人员,未切实履行工作职责;3)在未佩戴空气呼吸器的情况下贸然进入危险区域,导致事故扩大。
煤气柜火灾事故案例分析

煤气柜火灾事故案例分析引言煤气柜是指用于储存和分配煤气的设备。
一般情况下,煤气柜是由钢板焊接而成,内部设有阀门、压力表等配件,用于监控和控制煤气储存和分配的情况。
然而,由于煤气本身具有易燃性和爆炸性,一旦煤气柜发生泄漏或管理不当,就会造成火灾事故,给人们的生命和财产带来严重的危害。
本文将对一起煤气柜火灾事故进行案例分析,分析事故发生的原因、事故后果以及针对这类事故的预防措施,以期为避免和减少类似事故的发生提供参考。
一、事故概况1. 时间和地点2018年7月12日,发生在云南省某小区内的一起煤气柜火灾事故。
2. 事故经过据事故现场目击者描述,当时是晚上8点左右,当地气温正值高峰,小区内居民纷纷开启煤气灶准备晚餐。
突然,一阵爆炸声从某一居民楼的厨房内传出,随之而来的是一股熊熊的火焰和浓烟,住户们惊恐地逃离现场并报警求助。
消防车辆及时赶到,将火势控制在一定范围内,但已造成一名居民轻微烧伤和严重的财产损失。
3. 事故后果经初步调查,事故是由一处煤气柜的泄露引发的,热源使煤气燃烧导致火灾。
居民的厨房不幸成了火灾的焦点,厨房内的橱柜、炉具以及墙壁和天花板被烧毁,居民的家庭财产遭受严重损失。
二、事故原因分析1. 煤气柜设计问题据事故调查报告显示,煤气柜存在设计上的缺陷,包括密封性能不足、阀门和管道连接处存在磨损松动现象等。
这些问题可能导致煤气泄漏,为火灾的发生埋下隐患。
2. 煤气柜安装和维护不当事故发生地点的居民楼是近年新建成的,但由于物业管理公司的疏忽,煤气柜的安装和维护并不严格规范,缺乏定期检查和维护的制度。
这导致煤气柜在使用过程中出现了一定程度的老化和损坏。
3. 居民使用不当在火灾发生前一段时间,该小区居民近期很少使用煤气,导致煤气柜内的煤气积存在管道内久而不散。
而当天由于气温高,煤气柜压力升高,加之居民在使用煤气时存在疏忽等因素,使得泄漏的煤气在一分钟之内达到了爆炸浓度。
总结来看,这起煤气柜火灾事故是由多方面因素共同作用导致的。
化工事故分析案例

目录一、山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (1)二、重庆福安药业环废中心“11.21”事故 (2)三、建平县鸿燊商贸有限公司“3.1”硫酸泄漏事故 (3)四、黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司中毒事故 (5)五、苯乙烯储罐物理爆炸事故 (5)一、山东晋煤同辉化工有限公司“4.21"事故1.事故经过2011年4月21日8时23分左右,山东晋煤同辉化工有限公司供气车间检修施工现场因为旋风除尘器与气柜之间未作有效隔绝,气柜进口水封排水阀打开,水封水位下降后,导致气柜内的惰性气体通过进口水封倒流进入旋风除尘器,从而导致一起中毒窒息死亡事故,造成1人死亡、2人受伤、16人出现轻微中毒症状。此前,于18日早晨6:00系统制惰结束前,供气车间主任宋某要求用惰性气打气柜至8400立方后,气柜进口水封用水封住,以便下一步气柜防腐作业,7:00系统处理完毕全厂开始停车检修。18日开始,该公司基建科科长等七人为利旧的旋风除尘器内部进行防火水泥浇筑作业,计划工期4天,已经施工了3天。19日,设备处安排人员对旋风除尘器进出口管道实施了连接点焊,为便于人员继续在除尘器内部作业,并在旋风除尘器顶部出口管道北侧割临时人孔,此时旋风除尘器已经并入工艺系统,即顶部出口管已通过下游的废热锅炉、洗气塔及煤气总管与气柜相连,前面已与南造气5台造气炉相连。21日,施工作业进入第三天,早晨6:30基建科科长等七人进入供气车间该旋风除尘器内部继续进行防火水泥浇筑作业,这是最后一天的工作,当天就可以按原计划完工。旋风除尘器与造气炉之间未采取可靠隔绝措施,旋风除尘器与气柜之间则是通过气柜进口水封进行隔绝。当日七人陆续出现中毒迹象。2。
事故原因(1)直接原因气柜进口水封排水导致气柜内的惰性气体倒流进入旋风除尘器,从而导致作业人员中毒窒息。(2)间接原因①公司检维停车开车方案执行不到位、监督落实不到位,气柜空气置换没有得到落实;检修组织混乱,职责不明,权限不清,旋风除尘器并入系统后未与气柜之间采取有效隔绝方式。②应急救援器材和防护器材配备不到位。③施工作业现场管理混乱,安全通道不畅、施工作业安全措施未落实。④主要负责人对安全工作不够重视,未落实本单位安全生产责任制、安全管理制度和操作规程,未及时督促检查本单位的安全生产工作,停车安全处理不彻底,留下事故隐患。⑤山东晋煤同辉化工有限公司对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识淡薄,自我防护能力、现场应急处置能力差。⑥旋风除尘器事故作业工作程序错误,应先完成除尘器内部作业,最后连接除尘器进、出口管道,使得除尘器内部作业整个过程均处于安全隔绝状态。3。
9.沼气工程安全事故_寿亦丰 [兼容模式]
![9.沼气工程安全事故_寿亦丰 [兼容模式]](https://img.taocdn.com/s3/m/1d74b31776c66137ee06199a.png)
杭州能源环境工程有限公司时间:1999年地点:浙江杭州灯塔养殖场500m 3沼气站内事故发生经过:养殖场搬迁,沼气站停产拆除,不顾沼气站站长禁止,拆除单位废品回收公司违规作业,在沼气贮气柜(湿式气柜)余气未排净的情况下,进行切割作业,气柜爆炸,造成2死1伤的安全事故。
事故原因分析:(1)气柜内残留沼气,在沼气爆炸范围内,违章动火造成爆炸。
(2)没有得到受限区域动火作业许可,违规作业。
案例一、杭州灯塔养殖场沼气工程贮气柜爆炸事故,2死1伤杭州能源环境工程有限公司时间:2001年地点:浙江杭州田园养殖场沼气站内事故发生经过:雨季河道涨水,外排沼液,阀门窨井内开阀门排沼液,1个人下井操作阀门,打开后不久昏迷倒在井下,2人即刻下井施救,也出现中毒现象,送医院抢救,造成2死1伤的安全事故。
事故原因分析:(1)违规外排沼液(2)窨井作业属受限作业区域,沼液排放,溢出的沼气造成窨井内充满CO2、H2S等危险气体,造成操作人员中毒和窒息。
(3)抢救措施不当,没有做好防护措施,下井救人;不但人没救成,自己也受伤害。
案例二、杭州田园养殖场沼气工程沼气中毒事件,2死1伤杭州能源环境工程有限公司时间:2011年地点:江苏大丰海丰奶牛场沼气发电工程内事故发生经过:厌氧罐顶部栏杆电焊作业,电焊火花落在厌氧罐底部土建堆放的保温挤塑板材料上,土建购买的挤塑板为非阻燃型,造成大火,将厌氧罐的保温层局部烧毁。
现场人员报119,消防车赶到,火已烧完,持续时间20分钟左右。
火灾事故未造成人员伤亡,厌氧罐保温成品损失约3万多元财产损失。
案例三、江苏海丰奶牛场沼气发电工程火灾事故杭州能源环境工程有限公司案例三、江苏海丰奶牛场沼气发电工程火灾事故事故原因分析:(1)违反动火作业规程,在动火区域内有易燃物品堆放;动火时没有专人看管,就近没有配备消防器材。
(2)土建单位采购不合格保温材料,堆放部位不适宜。
(3)施工顺序安排不合理杭州能源环境工程有限公司时间:2016年1月15日地点:杭州萧山大江东开发区养殖场沼气工程内事故发生经过:厌氧罐已经进料,外部搭设脚手架进行保温施工,明火引起厌氧罐气室爆炸,2人从脚手架跌落,当场死亡,其余3人受轻伤。
化工事故分析案例

化工事故分析案例————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录一、山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (1)二、重庆福安药业环废中心“11.21”事故 (2)三、建平县鸿燊商贸有限公司“3.1”硫酸泄漏事故 (3)四、黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司中毒事故 (5)五、苯乙烯储罐物理爆炸事故 (5)一、山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故1.事故经过2011年4月21日8时23分左右,山东晋煤同辉化工有限公司供气车间检修施工现场因为旋风除尘器与气柜之间未作有效隔绝,气柜进口水封排水阀打开,水封水位下降后,导致气柜内的惰性气体通过进口水封倒流进入旋风除尘器,从而导致一起中毒窒息死亡事故,造成1人死亡、2人受伤、16人出现轻微中毒症状。此前,于18日早晨6:00系统制惰结束前,供气车间主任宋某要求用惰性气打气柜至8400立方后,气柜进口水封用水封住,以便下一步气柜防腐作业,7:00系统处理完毕全厂开始停车检修。18日开始,该公司基建科科长等七人为利旧的旋风除尘器内部进行防火水泥浇筑作业,计划工期4天,已经施工了3天。19日,设备处安排人员对旋风除尘器进出口管道实施了连接点焊,为便于人员继续在除尘器内部作业,并在旋风除尘器顶部出口管道北侧割临时人孔,此时旋风除尘器已经并入工艺系统,即顶部出口管已通过下游的废热锅炉、洗气塔及煤气总管与气柜相连,前面已与南造气5台造气炉相连。21日,施工作业进入第三天,早晨6:30基建科科长等七人进入供气车间该旋风除尘器内部继续进行防火水泥浇筑作业,这是最后一天的工作,当天就可以按原计划完工。旋风除尘器与造气炉之间未采取可靠隔绝措施,旋风除尘器与气柜之间则是通过气柜进口水封进行隔绝。当日七人陆续出现中毒迹象。2.事故原因(1)直接原因气柜进口水封排水导致气柜内的惰性气体倒流进入旋风除尘器,从而导致作业人员中毒窒息。(2)间接原因①公司检维停车开车方案执行不到位、监督落实不到位,气柜空气置换没有得到落实;检修组织混乱,职责不明,权限不清,旋风除尘器并入系统后未与气柜之间采取有效隔绝方式。②应急救援器材和防护器材配备不到位。③施工作业现场管理混乱,安全通道不畅、施工作业安全措施未落实。④主要负责人对安全工作不够重视,未落实本单位安全生产责任制、安全管理制度和操作规程,未及时督促检查本单位的安全生产工作,停车安全处理不彻底,留下事故隐患。⑤山东晋煤同辉化工有限公司对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识淡薄,自我防护能力、现场应急处置能力差。⑥旋风除尘器事故作业工作程序错误,应先完成除尘器内部作业,最后连接除尘器进、出口管道,使得除尘器内部作业整个过程均处于安全隔绝状态。3.防范措施(1)制定完善的安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程,并严格落实和执行;(2)深入开展作业过程的风险分析工作,加强现场安全管理;制定完善的检维修作业方案;(3)作业现场配备必要的检测仪器和救援防护设备,对有危害的场所要检测,查明真相,正确选择、带好个人防护用具并加强监护;(4)加强员工的安全教育培训,全面提高员工的安全意识和技术水平;(5)制定事故应急救援预案,并定期培训和演练。二、重庆福安药业环废中心“11.21”事故1.事故经过2011年11月21日,重庆福安药业环废中心溶剂回收工段进行丙酮回收时突然发生爆炸,回收塔精馏釜中的丙酮母液四处流淌,形成流淌火焰。待处理丙酮母液贮罐受到高温火焰熏烤发生爆炸,引起堆积在旁的废液桶不间断的燃烧爆炸。单层回收工段厂房部分钢结构屋顶被大火烧塌陷。根据火灾事故严重程度分类,该事故属于特大火灾直接损失超过100万元,造成一人烧伤。2.事故原因(1)直接原因进料时丙酮液冲击碰撞釜壁及蒸气加热盘管,静电积聚后放电,丙酮精馏釜爆炸后火焰四处流淌,附近丙酮K:罐和废液桶遇高热相继燃爆。(2)间接原因①回收塔进料口位置设计过高导致丙酮液容易静电积聚;②现场事故隐患监察不到位;3.防范措施这是一起由设备设计缺陷导致静电火灾的安全责任事故。事故造成一人烧伤经济损失总计308.19万元。(一)应该整改措施,即精馏釜进料管延伸至距釜底200mm处,并按相关标准完善管线及设备的静电跨接;(二)修订溶剂回收岗位操作法和回收塔釜清洗操作规程,补充氮气置换、氧含量检测及异常现象处置等规程;认真排查各类安全隐患,加强现场安全管理。(三)事故后应清理投入生产批次的物料,洁净区所有物料全部清理封存,并对生产设备、仪器、设施进行全部检查,发现有异常损坏的要作全面的评估和验证(四)对事故现场周边的消防泡沫进行收集处理,尽快将现场拦截的事故废水收集到事故应急池,并对现场进行清洗;立即与有关部门衔接,将应急闸门拦截的事故废水进行处理,彻底消除环境污染;确保在此期间污染治理设施正常运行,污染物处理达标排放。三、建平县鸿燊商贸有限公司“3.1”硫酸泄漏事故1.事故经过2013年3月1日15时20分,在朝阳市建平县现代生态科技园区(以下简称园区)内,建平县鸿燊商贸有限公司2号硫酸储罐发生爆裂,并将1号储罐下部连接管法兰砸断,导致两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,造成7人死亡,2人受伤,溢出的硫酸流入附近农田、河床及高速公路涵洞,引发较严重的次生环境灾害,造成直接经济损失1210万元。此前,2012年12月中旬,3号储罐注满硫酸后,罐体发生变形、渗漏。勾伟东决定在罐体外1-5节上用槽钢焊接加强圈加固罐体。2013年春节前,依次完成了3号、1号及4号储罐加固工作。春节过后对2号储罐实施加固。在焊接作业过程中,未将储罐内盛装的硫酸导出,未采取隔离措施,也未对储罐内积存的气体进行置换,未对现场进行通风,直接在储满硫酸的储罐外进行动火作业。3月1日下午15时20分,5名焊工在2号储罐进行加固焊接作业时,罐体突然发生爆裂,罐内硫酸瞬间暴溢。爆裂致使罐体与基础主体分离,顶盖与罐体分离,罐体侧移10米,靠在3号罐上。爆裂产生的罐体碎片撞击到1号储罐下部连接管处,致使法兰被砸断,1号储罐内硫酸溢(流)出。最终两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,流入附近农田、林地、河床及丹锡高速公路一处涵洞。现场作业的5名焊工、会计王杰、司机张国华因硫酸灼烫全部遇难。当时在距离储罐30米左右临时工棚内监工的勾伟民、勾伟东侥幸逃脱,勾伟东身体烧伤。流入农田的硫酸又将放羊的农民蔡永华双脚烧伤,目前二人均无生命危险。2.事故原因(1)直接原因由于储罐内的浓硫酸被局部稀释使罐内产生氢气,与含有氧气的空气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体,当氢氧混合气体从放空管通气口和罐顶周围的小缺口冒出时,遇焊接明火引起爆炸,气体的爆炸力与罐内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上,导致2号罐体瞬间爆裂,硫酸暴溢,又由于爆裂罐体碎片飞出,将1号储罐下部连接管法兰砸断,罐内硫酸泄漏。是(2)间接原因①、无设计施工,建设硫酸储罐达不到强度、刚度要求。按照规范该硫酸储罐罐体许用应力为217MPa。在储罐储满硫酸后,罐体实际环向应力为180.9MPa,而建成的储罐的罐体许用应力是150MPa,罐体环向应力超过罐体的许用应力。又因储罐罐体焊接质量缺陷,导致罐体储满硫酸后发生变形、渗漏。②、违规动火。在未采取有效隔离、通风等防范措施的情况下,于装满硫酸的储罐外进行焊接作业。焊接过程产生的明火,遇储罐内达到爆炸极限的氢气,引发爆炸。③、无安全防护设施。硫酸储罐现场未设置事故存液池以及防护围堤等安全防护设施,导致2.6万吨硫酸溢流出,造成事故扩大,引发较严重的次生环境灾害。④、企业非法建设。企业在该硫酸储存项目未经规划,未经环境保护部门进行环境影响评估,未经安全生产监督管理部门审批安全条件,未经发改部门办理项目备案,未经国土部门批准项目建设用地,未经建设部门审批施工许可,未办理工商营业执照情况下,在临时用地上非法建设硫酸储罐。3.防范措施(一)制定完善安全措施,将剩余两罐的硫酸安全运出,拆除罐体,清理场地。处理过酸土地、河床,按照省环保厅现场应急处置会议精神,制定处置方案,选择具有资质单位设计施工,对过酸土壤清理、填埋,恢复植被;制定农田复垦专业技术方案,开展复垦试种工作。(二)严格建设项目审批程序,依法依规开展项目建设。项目审批备案工作中,工商、规划、发改、经信、土地、环保、安全监管、公安、消防和特种设备等监管部门及项目所在地园区管理机构要按照各自职责,严格依照有关法律法规的规定,正确行使审批职能。坚决杜绝未批先建、边批边建和超越职能审批的现象。建设单位要依法申请各项行政审批手续,严格依法办事;对项目勘察、设计、施工、监理等相关单位资质要严格把关,确保符合有关法律法规的规定。(三)认真吸取事故教训,深入开展“打非治违”专项行动。认真吸取事故教训,深入开展安全生产“打非治违”专项行动,彻底排查、严厉打击未经批准擅自建设危险化学品项目,未经许可擅自从事危险化学品生产、经营,未经许可非法运输危险化学品等非法违法行为,坚决整顿治理、关闭取缔危险化学品非法四、黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司“11.27”中毒事故1.事故描述:2015年11月27日凌晨,黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司农药除草剂生产车间内发生一起三人中毒死亡较大事故。11月26日早8时,胜农科技开发有限公司乙嘧酚中试班3人在旭祥禾友化工有限公司禾草灵车间3楼操作平台的310#和311#搪瓷反应釜中进行乙嘧酚中试生产,并于当天下午16时交班给另一3人小组继续生产。11月27日7时30分,接班人员发现3楼操作平台311#反应釜西北侧护栏处有3名工人倒地处于昏迷状态,立即报公司领导并报医急救,经医生确认,3人已死亡。2.事故原因:直接原因:乙嘧酚生产过程中可能产生甲硫醇,高浓度吸入甲硫醇将引起呼吸麻痹导致死亡。间接原因:新产品乙嘧酚工业化试验运行中尾气甲硫醇的负压吸收和三级碱吸收系统的引风机吸风口与尾气的连接管道因气温低冻结堵死,使尾气碱液吸收塔完全失去吸收功能。乙嘧酚合成过程中含有甲硫醇的尾气不能及时吸收而发生外泄,引发在场的3名操作工人中毒死亡。3.防范措施一是在大众创业、万众创新的新形势下,深入分析小微企业安全监管面临的新情况、新问题,提前研究制定应对措施;二是危险化学品企业要严格依法生产经营,不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人;三是严禁在危险化学品工业化生产装置进行试验性生产,新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产;国内首次使用的化工工艺必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;四是危险化学品企业要认真制定“冬防”方案,做好防冻、防凝、防滑、防火、防爆、防泄漏、防静电等工作,确保生产安全。安监总局对重点行业领域风险进行了分析预测。在危险化学品方面,受雨雪冰冻等恶劣天气影响,危险化学品生产管线设备容易因冻裂、冻凝引发泄漏和火灾爆炸事故。要督促企业提前制定“冬防”方案,认真组织开展冬季安全检查,做好设备、管线等设施的防冻保温工作。五、苯乙烯储罐物理爆炸事故1、事故经过2014年8月5日20时01分,某公司ABS装置原料罐区苯乙烯储罐V-103B发生物理爆炸事故,造成罐顶被掀翻到地面。事故发生后公司值班调度及值班人员迅速赶到现场查看,发现苯乙烯储罐V-103B罐顶被掀翻在地,罐体还有蒸汽状气体冒出,罐内温度急剧升高,已达到90℃,总调度室人员立即向集团消防队报警,3台消防车迅速赶到现场与公司当班人员开始用水及泡沫施救。事故于23时得以控制,罐内温度降到58℃,基本处于安全状态,内部的苯乙烯已经聚合成黏稠固体状,事故围堰部分含少量苯乙烯废水次日送入公司污水处理系统进行处理。本次事故由于处理得当,没有发生着火、环保等次生事故。2、原因分析从2013年4月到2014年8月,苯乙烯在储罐内存放约16个月的时间,事故发生后,取样分析阻聚剂TBC已经耗尽,物料开始发生自聚合放热反应,加之夏季气温升高后促使反应加速,热量积累后更加速了反应,罐顶的呼吸阀阻塞,产生的苯乙烯蒸气不能及时排出,使罐压升高,直至造成储罐V-103B罐顶爆裂事故发生。(1)直接原因①该公司5万吨ABS车间属于长期停车闲置装置,没有按照公司《长期停(备)用化工物料管线和容器管理的暂行规定》对存有苯乙烯的储罐做好日常管理工作,没有建立温度等重要指标记录及报警设定,没有进行TBC的分析和补加,属于生产管理不到位。②呼吸阀阻塞。事故发生后对V-103A/B罐顶的呼吸阀进行检查,发现都存在一定程度的堵塞情况,B罐比A罐要严重一些。呼吸阀的堵塞造成罐内产生的压力不能及时释放出去,这也是V-103B罐出现超压爆裂而A罐暂时没有出现这一情况的主要原因。(2)间接原因①安全隐患排查、危险辨识工作不力,没有及时发现苯乙烯长期储存可能存在的风险,监管力度不到位。②罐内苯乙烯温度逐日升高达26天却没有人发现,对苯乙烯储存的安全要求思想麻痹大意,熟视无睹。③对职工针对性培训及管理力度不够。④安全管理“一岗双责”不到位,生产、设备管理人员工作不到位,执行力不足。5.相关制度不完善、执行不严。3、防范措施通过以上分析,发现装置停产中,对长期储存的苯乙烯日常温度监控显得十分重要性。由于对于物料危险性认知不足,从而导致储罐呼吸阀堵塞,造成爆炸事故发生。因此应当:1.加强生产工艺管理,彻底堵塞工艺管理方面的漏洞;重新完善修订所有装置、厂际间管线的记录点、报警、联锁等数据及相关的操作规程,保证生产出现异常能及时发现、处理。2.对确需长期储存的苯乙烯物料,不能存放在中间缓冲罐储存,必须存放到安全设施齐全的储罐,有稳定温度报警系统和正常制冷系统防止超温;要定期取样分析阻聚剂TBC含量,达到防聚效果。对现有的其他长期储存的危险原料、化学品进行统计,并制定妥善的措施进行处理,暂时无法处理的,制定具体的监控措施和应急预案。3.认真执行原材料入厂检验制度,对引入的物料必须进行相应的分析,特殊扫线物料要分析评价,并做好记录。4.由设备管理部门牵头组织各企业对呼吸阀等关键设备定期检查,做好确认工作,尤其在夏季或物料储存状况发生变化时,要缩短检查周期,加大检查确认的深入程度,每次检查都要有详细的记录。5.认真吸取事故教训,加强对各级管理人员和操作人员岗位操作规程的培训。。
学习河北盛华“11.28”和江苏天嘉宜“3.21”事故案例 心得体会

学习河北盛华“11.28”和江苏天嘉宜“3.21”事故案例 ⼼得体会2018年11⽉28⽇零时41分,河北省张家⼜市桥东区⼤仓盖镇盛华化⼯有限公司附近发⽣⼀起爆炸事故,初步调查原因是中国化⼯集团河北盛华化⼯有限公司氯⼄烯⽓柜发⽣泄漏,泄漏的氯⼄烯扩散到⼚区外公路上,遇明⽕发⽣爆燃,导致停放公路两侧等候卸货车辆的司机等23⼈死亡、22⼈受伤。
2019年3⽉21⽇14时48分,江苏盐城市响⽔县陈家港镇天嘉宜化⼯有限公司化学储罐发⽣爆炸事故,并波及周边16家企业。
经全⼒处置,现场明⽕已被扑灭,空⽓污染物指标在许可范围内。
截⾄3⽉25⽇下午,事故死亡⼈数上升⾄78⼈、重伤90⼈,另有部分群众不同程度受伤。
这两起事故发⽣后,党中央、国务院⾼度重视。
中共中央xxx、国家xx、中央军委xxxxx⽴即作出重要指⽰,要求有关部门全⼒抢险救援,搜救被困⼈员,及时救治伤员,做好善后⼯作,切实维护社会稳定。
要加强监测预警,防控发⽣环境污染,严防发⽣次⽣灾害。
要尽快查明事故原因,及时发布权威信息,加强舆情引导。
xxx强调,近期⼀些地⽅接连发⽣重⼤安全事故,各地和有关部门要深刻吸取教训,加强安全隐患排查,严格落实安全⽣产责任制,坚决防范重特⼤事故发⽣,确保⼈民群众⽣命和财产安全。
中共中央政治局常委、国务院xxxxx作出批⽰,要科学有效做好搜救⼯作,全⼒以赴救治受伤⼈员,最⼤程度减少伤亡,采取有⼒措施控制危险源,注意防⽌发⽣次⽣事故。
应急管理部督促各地进⼀步排查并消除危化品等重点⾏业安全⽣产隐患,夯实各环节责任。
学习了解了这两次爆炸事故的前因后果之后,它给国家和企业造成巨⼤的经济损失,它给⽆数个家庭带来了⽆限的痛苦和灾难。
这⾎的教训,怎能不让我们落泪?怎能不让我们震憾!我们除了感叹现实残酷之外,更应该吸取事故的深刻教训。
安全,关系到我们每个⼈、每个家庭,不应该被遗忘,不应该当⼉戏,更不应该⿇痹⼤意。
安全事故本来可以杜绝,但⼈们往往⼼存侥幸,认为事故离我们很远不会发⽣,有些事故隐患明摆在眼前,却视⽽不见,直⾄事故发⽣后才得以重视,追究责任,此时为时已晚。
吹扫置换清理不彻底 高温气柜钟罩自燃

Dreams do not abandon those who are pursuing painstakingly, as long as you do not stop pursuing, you will be bathed in the glory of dreams.同学互助一起进步(页眉可删)吹扫置换清理不彻底高温气柜钟罩自燃事故经过:2004年7月1日,炼油厂销售车间按照停工方案对2#气柜进行吹扫过程中发生着火。
事故原因:1、气柜内存在硫化亚铁,着火源是硫化亚铁自燃产生明火引起。
车间在停工吹扫过程中,为防止钟罩冷却中形成负压抽憋的情况,打开钟罩人孔进行通风,但未识别出由于空气的流入及温度较高,造成硫化亚铁自燃。
2、气柜经过两年运行,钟罩内水面上可能存在有凝液油,但无排出措施,虽然从6月29日开始已吹扫了54小时,但残油不能完全蒸出,在切水过程中,水槽水面降低,残存的浮油挂在柜壁上,为火灾提供了可燃物。
3、车间对硫化亚铁自燃危害的控制措施错误,车间只认识到通风可以消除钟罩形成负压抽憋的危害,而恰恰是在高温条件下,硫化亚铁遇空气发生自燃导致火灾事故发生。
4、对现场工作缺乏经验。
防范措施和教训:1、要深刻吸取事故教训,举一反三,深入查找本单位是否存在类似隐患。
在可能产生硫化亚铁自燃的设备的吹扫处理过程中,采用通入氮气保护降温的措施。
2、立即组织车间对可能存在硫化亚铁的部位进行检查,对涉及硫化亚铁的部位的要进行防止硫化亚铁自燃清洗和钝化,对未进行防止硫化亚铁自燃清洗和钝化的部位,蒸汽吹扫要多点给汽要进行降温水封或用惰性气体进行保护。
3、车间要对存在硫化亚铁部位的吹扫方案进行细化,防止在吹扫时形成可燃物的聚集,同时在作业时采取先降温冷却,后开人孔的作业方法。
4、对可能存在硫化亚铁的设备如没有安排检维护作业时,应避免打开设备,造成硫化亚铁自燃着火。
气柜事故案例

煤气储柜事故案例案例一、唐钢5万m3转炉煤气柜爆炸事故关键词:置换不彻底2003年9月15日17时20分,陕西省某钢铁企业50000m3煤气发生爆炸,造成5人当场死亡,1人抢救无效死亡,3人受伤的重大生产安全事故,直接经济损失50多万元。
1、事故概况2003年9月14日14时30分左右,该公司机动厂煤气站职工在例行检查时,发现煤气柜顶部距离中心放空管lm处有1条3m多长的裂缝,沿径向分布,煤气泄漏严重,立即进行了报告。
公司接到报告后,非常重视,研究确定了以胶粘方法进行检修补漏的方案。
当晚11时50分,煤气站做完了检修前的准备工作,将煤气柜中节I、n和钟罩部分高度降至零位;给煤气柜煤气入口管道加了盲板;封了进出口水封;打开了旁路,使煤气不再进入煤气柜,直接供给用户;打开了煤气柜顶部的放空阀门;连接了蒸汽管道,打开了蒸汽阀门,通人蒸汽进行吹扫。
9月15日9时多,公司有关领导及职能部门、机动厂的领导再次到现场进行了查看,又发现了几处小漏点。
之后,由机动厂负责补漏检修工作。
机动厂安全科负责同志用袖珍式CO监测仪检测了小漏点处的CO含量,公司安全环保部的技术人员在放空口处取样用防爆筒做了爆发试验,均未发现超标现象。
检修人员即用角向磨光机对泄漏点表面做打磨清理,另1人用强力胶加玻璃纤维布在清理后的金属表面进行粘接。
这样修补了三个漏点后,已是n时多,上午工作结束。
下午上班后,大约14时30分,机动厂检修车间副主任安排6个人分成3组,按照上午的方法进行打磨粘接修补,检修工作进展正常。
17时左右,分厂领导带领2名车间领导上到柜顶进行检查。
17时20分,爆炸事故发生。
爆炸将煤气柜钟罩顶板近1/3部分炸翻,造成6人落人气柜内5m多深的水中,3个被冲击波和气浪冲到气柜顶部周边致伤。
6名落水人员中5人溺水死亡,1人受伤。
另3人中,1人因烧伤医治无效死亡,2人受伤。
案例二:三万煤气柜爆炸事故关键词:气柜气囊不合格煤气进入气柜燃爆事故事故当天煤气柜值班人员8点接班后检查设备和仪表信号,一切正常。
煤气柜爆炸事故剖析

煤气柜爆炸事故剖析集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-煤气柜爆炸事故剖析引言(1)2002年3月7日21时30分左右,湖北某化工集团股份有限公司兴利华公司煤气柜发生爆炸,将煤气柜钟罩顶盖全部掀起,造成直接经济损失约35万元,所幸无人伤亡。
经过(2)2002年3月7日凌晨5时,夜班停3#造气炉进行处理,5时30分,炉气化验合格后开始送气。
7时50分,早班接班后停3#造气炉。
9时25分,调度通知合成工段加大用气量,造成造气工段需加大造气量,故开3#炉,11时10分又停3#炉换开1#炉,11时45分又停3#炉,改开1#炉。
15时20分,调度通知开3#炉,3台造气炉同时运行至交班。
整个早班没有对3#炉进行清炉处理。
中班接班时,早班主操向某对中班主操交班说:对不起,因为不知道下午会加大供气量,你们把1#炉处理一下,1#炉的氧气喷嘴有问题。
16时30分左右,中班开始处理1#炉。
17时,3#炉气出口温度276℃。
当时化验工较忙,没有对炉气的氧含量进行分析,当班操作工误认为是炉结焦引起的,未进行处理。
18时,3#炉炉气温度下降至178℃的正常操作温度,20时,下降至145℃,21时,下降至126℃。
在此期间,主操作工韩某、副操作工施某均以为是炉内结焦下塌,炉内工作已正常,没有做分析处理。
21时30分左右,煤气柜发生爆炸。
事故发生后,车间副主任张某迅速带领当班两名操作工关闭了氧气供应、脱]硫进出、气柜进出等阀门,阻止了事故的进一步扩大。
原因(3)1.3#造气炉从凌晨5时30分化验分析合格开始供气到事故发生,期间开开停停长达16个小时没有进行一次清炉,白班和中班操作工都没有对3#炉炉气进行化验分析。
白班没有准确地掌握好生产情况,交班不清,为事故的发生埋下了隐患;中班在运行中发现炉气温度异常时,因学艺不精,缺乏操作经验,疏忽大意,误认为是正常情况,致使3#炉内焦炭耗尽,氧气从3#造气炉直接进入煤气柜,导致煤气柜内的氧含量超标引起爆炸,是造成此次事故发生的直接原因。
气柜设计不当 员工中毒身亡

气柜设计不当员工中毒身亡一、事故经过某日,某化肥厂进行停产检修,检查过程中发现造气车间在用惰性气体置换碳化气柜时,碳化气柜压力下降,气柜水封槽倒淋管有大量气体冲破水封外逸。
这时,生产科副科长和当班调度员指令1名作业工下到5米深的水封池内关倒淋阀。
但是由于池内充满惰性气体,该工人一下池便立即昏倒。
碳化车间副主任和1名低压机操作工发现后,先后下池救人,也昏倒在池内。
此时当班调度才通知停止送气,并去造气车间等处喊人抢救。
低压机操作工、造气车间副主任、生产科工艺技术员等人闻讯赶来下池救人,也相继倒下。
眼见越来越多的人在下面晕倒,当班调度找来l副过滤式防毒面具让1名临时工戴上下池救人,但下去后也中毒倒下。
直到有人找了2副长管式面具后,才将池内6个昏倒的人救出,但先下池的5人由于窒息时间过长,经医院抢救无效而死亡。
二、事故分析气柜水封池是一个5米多深的混凝土结构的方形池,内装有气体水封箱,倒淋管插在一个水槽内。
气柜水封倒淋阀的设计不符合化工生产安全技术规程的有关规定,气柜水封应设在地下室,排水阀宜用伸长杆式,但是该厂采用了必须下水封池才能调节的普通阀门,这是造成事故的主要原因。
在生产组织和工作安排上,生产科副科长和当班调度员违反化工生产作业的有关规定,未安排工人对水封池进行分析,便指令作业工人进入水封池调节阀门。
同时参加抢救的人员慌乱无经验,没有佩戴防护器具便下池抢救,扩大了事故伤害。
三、防范措施(1)按照化工安全生产规定,企业排水阀应用伸长杆式,不能使用普通阀门。
(2)加强安全管理和教育,提高职工的安全素质。
(3)按照有关规定,为车间设立急救器材专用室,配备担架、防爆手电、防毒手电、防毒面具等急救器材。
阳钢铁安公金斯司10万m3威煤事故气柜考

安阳钢铁公司10万m3威金斯煤气柜事故考察情况汇报应安阳钢铁公司能源动力部要求,按厂领导安排,我于2月2日下午到达安钢焦化厂,根据相关同志的介绍,对现场情况进行了实地查看,当天晚上,与安钢相关单位、武钢设计部门进行了分析、交流和讨论,次日上午,会同施工单位等,再次参加了讨论,由安钢能源动力部主持,多方商定,最终确定了修复方案,2月3日下午,我返回济南。
现将本次实地考察的情况汇报如下:1、事故经过:2008年元月28日晚23:48分,安钢焦化厂10万m3威金斯转炉煤气柜突然出现大面积CO报警现象,煤气柜的柜容高度在停止回收和外供的情况下,柜容减少,活塞高度出现不正常的下降,活塞部位与煤气柜壁板出现异常的剧烈撞击声音(如火车列对接),经岗位人员检测,除柜内煤气报警外,大量煤气弥漫至院内空间,初步判断为煤气柜内泄漏。
焦化厂紧急采取应急措施,停止回收和外供,煤气柜活塞落床后,采取了氮气稀释、空气臵换等措施,所幸未发生人员伤害事故以及煤气着火和爆炸事故。
经各方进柜检查,发现了如下问题:(1)、橡胶模外密封下部共发现较大的破损和漏洞6处。
(2)、外密封C型压板共计有10处较大的变形。
(3)、T挡板上导轮(橡胶)变形、开焊、脱落共计20处。
(4)、T挡板走台严重变形有2处,大幅度凹陷。
(5)、活塞钢丝绳张紧器(花栏螺栓)松动退扣12处,较严重的有4处。
(6)、活塞挡板斜拉钢筋断裂共15处,21根。
(7)、活塞挡板橡胶垫块脱落、断裂36处。
(8)、柜壁在2~13号立柱之间,侧板16~17带之间严重磨损和变形。
(9)、活塞逆时针旋转位移偏差约100mm。
2、原因分析:根据安钢同志提供的资料和现场查看的情况,本次事故应当是活塞偏转失衡后,活塞T挡板等部位的上下导轮、走台与壁板、橡胶模刮擦碰撞导致,而活塞偏转失衡的诱因较多,从本次事故的现象来看,分析其原因,极可能是由于活塞调平装臵传动不灵活,在运行过程中钢丝绳张力分布不均匀,如果煤气回收频繁,势必造成活塞的升降频繁,大大增加了活塞偏转失衡的概率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
煤气储柜事故案例案例一、唐钢5万m3转炉煤气柜爆炸事故关键词:置换不彻底2003年9月15日17时20分,省某钢铁企业50000m3煤气发生爆炸,造成5人当场死亡,1人抢救无效死亡,3人受伤的重大生产安全事故,直接经济损失50多万元。
1、事故概况2003年9月14日14时30分左右,该公司机动厂煤气站职工在例行检查时,发现煤气柜顶部距离中心放空管lm处有1条3m多长的裂缝,沿径向分布,煤气泄漏严重,立即进行了报告。
公司接到报告后,非常重视,研究确定了以胶粘方法进行检修补漏的方案。
当晚11时50分,煤气站做完了检修前的准备工作,将煤气柜中节I、n和钟罩部分高度降至零位;给煤气柜煤气入口管道加了盲板;封了进出口水封;打开了旁路,使煤气不再进入煤气柜,直接供给用户;打开了煤气柜顶部的放空阀门;连接了蒸汽管道,打开了蒸汽阀门,通人蒸汽进行吹扫。
9月15日9时多,公司有关领导及职能部门、机动厂的领导再次到现场进行了查看,又发现了几处小漏点。
之后,由机动厂负责补漏检修工作。
机动厂安全科负责同志用袖珍式CO监测仪检测了小漏点处的CO含量,公司安全环保部的技术人员在放空口处取样用防爆筒做了爆发试验,均未发现超标现象。
检修人员即用角向磨光机对泄漏点表面做打磨清理,另1人用强力胶加玻璃纤维布在清理后的金属表面进行粘接。
这样修补了三个漏点后,已是n时多,上午工作结束。
下午上班后,大约14时30分,机动厂检修车间副主任安排6个人分成3组,按照上午的方法进行打磨粘接修补,检修工作进展正常。
17时左右,分厂领导带领2名车间领导上到柜顶进行检查。
17时20分,爆炸事故发生。
爆炸将煤气柜钟罩顶板近1/3部分炸翻,造成6人落人气柜5m多深的水中,3个被冲击波和气浪冲到气柜顶部周边致伤。
6名落水人员中5人溺水死亡,1人受伤。
另3人中,1人因烧伤医治无效死亡,2人受伤。
案例二:三万煤气柜爆炸事故关键词:气柜气囊不合格煤气进入气柜燃爆事故事故当天煤气柜值班人员8点接班后检查设备和仪表信号,一切正常。
当时柜高19m,柜容30000m3,煤气柜后的3号加压机运行时出口压力5.8kPa,向用户送出量1.6×104ma/h。
8时30分对煤气柜出口取样化验,O2体积分数为l%、CO体积分数为40%、CO2体积分数为23.8%,气柜煤气成分在合格围。
煤气柜值班人员接班后通知炼钢厂要求回收煤气,但柜高、柜容显示始终呈下降趋势,9时25分柜容下降至1.0×104m3报警,接着柜高5m的下限报警,为防止活塞着床,值班人员调整煤气加压机出口压力,由5.8kPa降至2.4kPa,煤气送出量减至6000m3/h,并通过公司总调要求炼钢厂抓紧回收煤气,柜容最低达到5000m3。
9时33分值班人员看见柜高显示呈上升趋势,确认炼钢厂开始回收煤气。
9时40分当柜容升到8000m3,值班人员感觉到地在震动,接着听到轰的一声巨响,煤气柜爆炸事故发生了。
与此同时柜高显示23m多,柜容在3.0×104m3以上,瞬间又降至10m多,柜容在1.8×104m3左右。
值班人员跑到操作室外,发现煤气柜顶一股烟尘冲向天空,气柜配重块有的掉下。
2事故处理事故发生后,值班人员迅速通知炼钢厂停止回收煤气,紧急停止煤压机运行,关闭气柜进出口阀门,封柜前u形水封,切断气柜与煤气系统的联系。
并通知相关领导和主管部门,做好事故应急处理,对气柜周围环境进行煤气检测和警戒。
事故后连续3次取样化验柜煤气成分O2体积分数为零,CO体积分数分别为22.8%、23%、23%,C02体积分数分别为29%、29.6%、29.8%。
气柜爆炸后对设备造成一定程度的破坏,直接经济损失约70多万元。
经检查、气囊胶帘未有大的破损,转炉煤气无大量外泄,未造成人员中毒和柜外燃爆事故,没有造成人员伤亡。
3事故原因根据现场勘查和事故前后柜高、柜容记录数据以及煤气进出口煤气成分分析结果,可以证明此事故为转炉煤气燃爆事故,燃炸点发生在气柜气囊。
(1)发生事故时,现场值班人员反映,听到柜沉闷轰响,柜高由5m(柜容8000m3)突然上升到23m多(柜容3×103m3。
以上),然后又降至l0m多,事故是在转炉煤气回收过程中,柜容由5000m3。
上升至8000m3。
时发生的。
事故后检查发现,在气柜壁高23m处有严重自下而上的刮痕,深度为lmm,刮掉的油漆还垂直悬挂在上面,相对应活塞部位也残存有漆皮,说明爆炸时气柜活塞是由下往上运动,爆炸发生在气囊。
(2)事故发生后,曾连续3次取气柜煤气样化验,CO体积分数为23%左右,氧含量未检出,事故前气柜出口O2体积分数为l%,CO体积分数为40%,说明气囊发生了2CO+O2=2CO2:的化学反应,O2被消耗掉,CO体积分数下降.属化学件爆性。
(3)柜检查发现,对着煤气柜进出口附近的气囊有过火现象,胶帘大面积鼓包和烧损,有的胶皮烧掉露出尼龙线,离开此围烧损情况减缓,损坏的煤气进口管上波纹节也有过火现象,这些都说明气囊发生了爆炸。
(4)气柜的损坏,是由于气囊发生燃爆,气柜活塞高速上升,活塞至柜顶空间,空气急剧压缩,造成柜顶在薄弱部位的物理性爆炸,同时活塞的不均衡向上运动,造成52条地脚螺栓中有47条滑扣脱落,4个螺杆拔起,1个螺杆折断,柜底与基础分离裂缝约100mm。
(5)气囊爆炸的原因①气柜回收运行的介质是转炉煤气,转炉煤气的主要成分是CO,是有毒的可燃气体,CO体积分数为60%~70%的转炉煤气爆炸极限18.22%~83.22%,爆炸围宽下限偏低,危险性大。
②氧化剂系气柜转炉煤气回收过程中产生的,由于炼钢厂在回收煤气过程中没有O2,CO在线连续自动监测分析,致使O2含量超标达到爆炸围的不合格转炉煤气进入气柜。
③激发能源是煤气管道的焊条头、焊渣、焊瘤等异物的摩擦碰撞和煤气中低燃点的硫、磷、化学性强的FeO的存在。
通过对气柜更换下的煤气管道和除尘风机出口等处取样分析,确认转炉煤气灰尘中含有硫、磷和FeO。
在空气中能自燃的磷往往成为点火源。
硫易燃,化学活性强的氧化亚铁还能降低点燃能量。
根据有的钢厂介绍,转炉煤气灰尘见空气后能冒烟自燃,并发出刺鼻的SO2气味。
根据气囊过火现象分析,胶帘被高温灼烧,鼓包脱皮的严重部位对着气柜煤气进口围,可以判断燃爆的激发能源诱发点在气柜煤气进口附近。
案例三:一起煤气柜爆炸事故分析关键词:氧含量超标2002年3月7日21时30分左右,某化工集团股份兴利华公司煤气柜发生爆炸,将煤气柜钟罩顶盖全部掀起,造成直接经济损失约35万元,所幸无人伤亡。
一、事故经过2002年3月7日凌晨5时,夜班停3# 造气炉进行处理,5时30分,炉气化验合格后开始送气。
7时50分,早班接班后停3# 造气炉。
9时25分,调度通知合成工段加大用气量,造成造气工段需加大造气量,故开3#炉,11时10分又停3#炉换开1#炉,11时45分停2#炉改开3#炉,14时45分又停3#炉,改开1#炉。
15时20分,调度通知开3# 炉,3台造气炉同时运行至交班。
整个早班没有对3#炉进行清炉处理。
中班接班时,早班主操向某对中班主操交班说:对不起,因为不知道下午会加大供气量,你们把1#炉处理一下,1# 炉的氧气喷嘴有问题。
16时30分左右,中班开始处理1#炉。
17时,3# 炉气出口温度276ºC。
当时化验工较忙,没有对炉气的氧含量进行分析,当班操作工误认为是炉结焦引起的,未进行处理。
18 时,3# 炉炉气温度下降至178ºC的正常操作温度,20时,下降至145ºC,21时,下降至126ºC。
在此期间,主操作工某、副操作工施某均以为是炉结焦下塌,炉工作已正常,没有做分析处理。
21时30分左右,煤气柜发生爆炸。
事故发生后,车间副主任某迅速带领当班2名操作工关闭了氧气供应、脱硫进出、气柜进出等阀门,阻止了事故的进一步扩大。
二、事故原因1.3# 造气炉从凌晨5时30分化验分析合格开始供气到事故发生,期间开开停停长达16 个小时没有进行一次清炉,白班和中班操作工都没有对3# 炉炉气进行化验分析。
白班没有准确地掌握好生产情况,交班不清,为事故的发生埋下了隐患;中班在运行中发现炉气温度异常时,因学艺不精,缺乏操作经验,疏忽大意,误认为是正常情况,致使3# 炉焦炭耗尽,氧气从3# 造气炉直接进入煤气柜,导致煤气柜的氧含量超标引起爆炸,是造成此次事故发生的直接原因。
2.调查中发现,兴利华公司一氧化碳造气工艺操作规程不完善,对造气炉炉气温度工艺指标众说不一,不能提供一份完整的工艺文件;安全生产管理工作一味放在合成工段开车上,疏忽了对造气工段的安全管理;自始至终没有对造气炉化验分析规程的执行情况进行严格检查监督,是造成本次事故发生的间接原因。
本次事故如果严格执行规程,每半小时对炉气进行一次化验分析,就能避免事故的发生。
3.当班调度、车间值班人员责任心差,上班不看生产记录,不研究生产运行状况,没有及时发现和排除安全隐患;在安排造气岗位化验工对合成循环进气的氧含量进行分析时,忽视了对造气岗位化验分析工作的监督,也是造成本次事故发生的重要原因。
4.公司安全生产管理不够严格,管理水平低。
造气工艺操作规程指导生产缺乏针对性,可操作性不强,没有认真研究;调度只是在调配水、电、汽和人员,缺乏综合协调能力,调动造气岗位的分析工时,忽视其本岗位的化验分析工作,顾此失彼;现场管理干部工作作风漂浮,不能准确掌握生产情况,值班检查流于形式;在开车前长达3个月的停产期间,不认真组织学习,装装样子走过场,多次安排安全员整理相关行业的事故案例供职工学习,至今没有得到落实。
从管理角度上看,此次事故的发生存在着一定的必然性,因此,公司各级管理干部对本次事故负有不可推卸的管理责任。
三、事故防措施一是在造气工段召开现场安全会,要求兴利华公司全体员工每人写一份对本次事故的书面认识和打算,提高对遵守各项操作规程重要性的认识;二是就本次发现的工艺文件存在的问题立即进行修订,并在全厂举一反三,对所有工艺文件进行一次大清理,做到人手一份,确保各项工艺操作规程得到有效地执行;三是对兴利华公司的全体员工进行重新上岗培训考试,合格后方可上岗,并加强管理人员的培训工作,提高管理人员的管理水平;四是生产设备整改结束后,必须经有关主管部门对各项装置进行验收,取得有关证书或书面验收报告后方可正式开车投产;五是健全管理制度,加强巡回检查和生产现场管理,严格执行交接班制度;六是进一步健全安全管理体系,充实安全管理力量,落实安全责任,强化安全管理手段和措施;七是从外单位引进有经验的老师傅,指导造气、空分、合成的操作;八是对兴利华公司存在危险的岗位、设备、关键点逐一进行统计、事故后果假想、拿出预防措施,并将措施对广大职工讲清楚,做到人人心中有数,人人懂得具体操作方法。