由一次35kV备自投误动作引发的思考
遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考

遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考【摘要】随着对供电可靠性的要求越来越高,备自投装置越来越多的应用于电力系统之中,其正常工作,对于电网的安全可靠运行非常重要。
本文针对某变电站35kV备自投装置误动作的故障,详细分析了故障产生的原因和故障处理过程,并提出了备自投装置在维护和使用过程中的一些建议和意见。
【关键词】备自投;遥信延时;差动保护;故障引言备自投装置对于简化电网运行方式、限制短路电流以及提高母线残余电压等方面具有显著优点,在变电站中得到了广泛运用。
当电网发生事故或线路出现故障时,备自投的正确动作能够保证供电可靠性和连续性,将负荷损失降低至最小,但另一方面,备自投的拒动或者误动,有可能造成事故范围的进一步扩大,对电网的正常运行带来危害。
因此,全面掌握备自投的动作特性及原理,保证其动作的正确性,具有十分重要的意义。
本文通过引述一个35kV备自投不正确动作的案例,深入剖析其原因,并提出了备自投设备运维过程中的一些意见和建议。
2013年4月4日某变电站#1主变101开关事故分闸,35kV CL线384事故分闸,#1主变差动保护动作。
35kV备自投动作,合上310开关,10kV备自投动作,合上110开关。
1 故障前运行方式35kV CL线384供1号主变带10kVⅠ母运行,35kV DF线385供2号主变带10kVⅡ母运行,35kV母联310热备用,10kV分段110热备用。
图12 故障情况2013年4月4日13:52:56某变电站#1主变101开关事故分闸,35kV CL 线384事故分闸,#1主变差动保护动作。
13:53:00:35kV备自投动作,合上310开关,13:53:01:10kV备自投动作,合上110开关。
检查变压器:1号主变本体无异常,1号主变10千伏侧穿墙套管A、B相有严重放电痕迹,两相穿墙套管损坏严重,如图1-1所示。
检查主变保护装置:国电南自PST1260A 1号主变差动保护动作。
35kV主变差动保护误动作事故分析
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35kV主变差动保护误动作事故分析摘要电力是我国现今社会发展非常重要的一个环节,近年来,我国的电力事业得到了较大程度的提升。
其中,电力变压器是电力供应系统中非常重要的一项设备,其负责对于电能的分配与传输,同时也是保障电力系统得以安全稳定运行的重要一环。
在本文中,将就一起35kV主变差动保护误动作事故进行一定的分析。
关键词:35kV;主变差动保护;误动作事故;1 引言在电力系统中,电力变压器是非常重要的一项设备,并具有着电压变换以及电能传输的作用,可以说,要想使整个电力系统得到更为可靠、稳定、安全的运行,就需要保障电力变压器的正常运转。
但是,其在实际应用的过程中,其还是不可避免的会出现一定的问题,虽然我国的电力工作者近年来已经不断的对其进行优化与改进,但是误动作情况还是经常出现,使得变压器出现了非正常停运的情况,从而使整个系统的稳定性受到了很大的影响。
而能够造成变压器误动作的因素有很多,差动回路接线不正确、整定值不合理、调整不当及保护继电器性能不良等均会使其出现误动作情况。
而为了能够保障电力系统得以安全稳定的运行,就需要我们能够从事故入手,来不断的提升电网稳定运行水平。
2 某35kV主变差动保护误动作事故分析2.1 本次事故发生的35kV变电站是单线、单变运行的方式,其只有一条电源线T接到了35kV线路之中,站内单台35kV主变运行带4条10kV出线运行,事故前全站负荷900kW。
2.2 事故发生经过事发时间为2013.11月,该站地区当天为雷雨天气,在下午三时许该地区该35kV电源线因为受到雷电击打而跳闸的情况,而重合闸操作则成功。
而当重合闸操作成功、线路重新运行的同时,35kV主变比率差动保护动作跳主变两侧开关,使得10kV母线以及35kV主变的电流值以及电压值都显示为0。
而当此种情况出现之后,系统在第一时间发出信息,并由工作人员在获得报警信息之后对于差动保护范围之内的10kV母线、以此连接设备以及10kV线路等等都进行了全面的检查,并在检察未发现异常情况之后将结果汇报给了调度员。
35kV分段备自投误动作事件分析
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35kV分段备自投误动作事件分析作者:游先亮来源:《科学与财富》2018年第12期摘要:35kV分段备自投广泛应用于电网中以提高供电可靠性,本文结合变电站运行方式针对PT失压和母线无流同时发生导致备自投装置误动作,分析了备自投误动作的原因,并提出了有效防范措施,进而提高备自投装置的正确动作率保证供电可靠性,对实际运行具有重要意义。
关键词:备自投;PT失压;动作条件;误动作进入“十三五”,随着用电客户对供电可靠性的要求不断提高以及特高压电网规模的不断扩大,电网结构多采用环形电网[1,2]。
虽然环型电网能够提高电力系统的安全稳定运行,但是环型电网故障时产生的巨大短路电流会给继电保护的整定、一次设备的选择带来了极大的困难,所以通常对于35 kV及以下电压等级的系统,多采用环网结构开环运行的方式,同时采用备用电源自动投入装置(以下简称备自投)来提高系统的供电可靠性。
如果没有充分分析备自投工作原理或者动作判据,没有根据其动作逻辑调整好系统运行方式就可能会导致备自投的不正确动作[3],从而对电网的安全稳定运行造成不良的影响。
本文根据备自投动作原理,分析了A变电站35kVⅡ母在低负荷的情况下同时发生35kVⅡ母PT二次空开自由脱扣造成35kV 分段备自投不正确动作。
本文分析了此次备自投装置误动作的原因,并提出相应的技术解决措施。
1 分段备自投装置原理介绍分段备自投大多采用两台主变各带一段母线运行,正常运行时分段开关处于热备用如图1。
当其中一段母线失压后,分段备自投动作,分段开关运行转带失压母线负荷,两段母线互为备用。
充电条件:1、Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压(三相电压均大于有压定值);2、1DL、2DL在合位,3DL在分位。
满足以上条件,经装置参数整定菜单中的备自投充电时间后充电完成。
放电条件: 1、 3DL在合位;2、Ⅰ、Ⅱ母均不满足有压条件(三相电压均小于有压定值),延时15s;3、有外部闭锁信号;4、手跳 1DL 或 2DL(即 KKJ 闭锁备投开入为 0);(本条件可由用户退出,即“手不闭锁备自投”控制字整为1)5、装置发出跳进线开关命令后,若一定时间内(由装置整定-装置参数菜单中“开拒跳放电延时”整定)相应开关未变位;6、控制回路断线,合闸压力降低开入为1,1DL,2DL或3DL的TWJ异常;7、远方退出备自投(软压板“备自投总投退”为0)动作过程:当备自投装置充电完成后,Ⅰ母(Ⅱ母)无压(三相电压均小于无压定值)、I1(I2)无流,Ⅱ母(Ⅰ母)有压则起动,经T1延时后跳开1DL(2DL),确认1DL(2DL)跳开后且Ⅰ母(三相电压均小于无压合闸定值),经T2(200ms)短延时合3DL完成动作过程。
35kV主变瓦斯保护误动分析及防范措施
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35kV主变瓦斯保护误动分析及防范措施针对35kV 主变因运行、维护不当等原因造成本体瓦斯保护误动而导致的跳闸问题,通过全面、认真的分析,从安装、投运、运行、维护等方面提出了具体的防范措施。
标签:变压器;瓦斯;保护;误动近年来,电力系统内35kV 主变時常发生由于变压器本体瓦斯保护误动而引起跳闸的故障,至使变压器运行的可靠性和对电力用户供电可靠性受到影响;同时鉴于瓦斯保护装置对变压器绕组匝间短路或内部绝缘受雷击过电压击穿高度灵敏,一旦误动必须彻底查清误动的真正原因,确认主变无故障后方可投入运行,这样既增加了检修人员的工作量,又影响了设备的正常运行,因此必须采取有效措施,坚决杜绝瓦斯保护的误动现象,才能提高变压器的供电可靠性。
一、原因分析1、瓦斯继电器工作原理目前在电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器(QJ型),正常工作时的具体情况如下:a.变压器本体内部发生轻微故障(局部受雷击或产生过电压时),变压器油分解产生气体,气体汇聚至本体上端,最后流经瓦斯继电器,瓦斯继电器开口杯旋转干簧触点闭合,接通二次回路,发出“轻瓦斯”信号。
b.变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于1.4 m/s,即油流冲击挡板,干簧触点闭合,接通二次回路,装置报“重瓦斯”信号并发出跳闸脉冲。
c.对于有上下开口杯与挡板复合式瓦斯继电器(FJ型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯“信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,使变压器退出运行。
不正常动作情况:a. 非内部故障和其它原因在本体和油箱之间的连接管内产生较大的油流涌动,造成重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。
b. 因瓦斯继电器端子盒防水措施不力,造成端子盒内进水等原因,使二次回路短接并发出跳闸脉冲。
c. 检修或值班人员错误接线或误碰探针等,使重(轻)瓦斯回路闭合,发出跳闸脉冲(轻瓦信号)。
2、瓦斯保护误动导致变压器跳闸或停运具体事例1)35kV西洪站#2主变(SZ9-5000/35/10.5)报轻重瓦斯信号2009年05月16日8点23分,变电站运行人员向调度汇报洪#1主变跳闸,同时伴有轻、重瓦斯报警信号(见附图1)。
一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施
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一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施福建西部山区大多数变电站会有当地小水电接入上网,而春夏季节往往伴随有强降雨、雷电、台风等恶劣天气,因此山区电网线路在恶劣天气下跳闸现象频发。
在有多路电源和地方小水电接入的变电站,常规备自投方案难以适用,进线备投需要进行优化改进。
本文通过一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压的事故,充分进行原因分析,提出了在小水电接入的山区变电站的备投改进方案和措施。
标签:进线备投;小水电接入;线路联跳1.事故过程1.1事故前运行方式时间为2019年4月下旬,该山区变电站A变为35kV变电站,两台主变低压侧分列运行,35kV为单母线方式,35kV白展线303、35kV白罗线305接当地小水电上网运行,35kV吉沙线304接110kV 变电站B变处于运行状态,35kV 白苏线306接110kV 变电站C变正常处于热备用状态。
35kV备自投型号为PSP641U备自投装置,采用进线备投方式为1DL(35kV 吉沙线304)、2DL(35kV白苏线306)互为进线备投方式,联跳2条35kV小水电上网线路(白罗线305、白展线303),联跳5条10kV小水电上网线路。
3DL 因无35kV母分开关,按合位接入装置。
1.2事故发展过程(1)15时39分,110kV变电站B变35kV吉沙线303开关距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸未动作;35kV小水电带35kV变电站A变孤网运行。
(2)15时49分,35kV变电站A变35kV母线失压。
5355毫秒后,A变35kV进线备自投开始动作,跳吉沙线304开关,联跳白展线303开关、白罗线305开关,但是白苏线306开关未合上,现场有“闭锁备自投”信号,备自投动作后又失败。
(3)15时50分,调度通过遥控对35kV吉沙线送电,35kV变电站A变35kV 母线恢复运行,整个事故导致A变35kV母线失压53秒。
一起35kV进线备自投隐患分析
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一起 35kV进线备自投隐患分析摘要:随着国民经济的发展,对电网可靠性的要求越来越高。
目前红河电网35kV变电站进线均采用一主一备接线,进线备自投方式,以满足对用户供电可靠性的需求,要求进线都有线路电压互感器,而变电站为保证站内负荷不间断供电,站用变采用一台接35kV进线和一台接10kV母线。
进线电压互感器和站用变电源配合是我们必须注意和研究的问题。
本文通过一起35kV进线备自投隐患,分析故障原因,提出运维人员在日常运维与事故处理中的优化思路,以避免事故升级,快速隔离故障。
关键词:进线备自投、站用变切换、处理方法1基本原理35kV进线备自投,一般对于35kV变电站来说,为降低投资成本通常没有设置分段断路器,因此进线备自投分段断路器合后位置直接在端子排上短接,站内运行方式安排为进线一主供进线二备用,当进线一线路故障跳开断路器,备自投检测进线一断路器无压无流,进线二断路器有压无流,备自投(在充电满状态下)固定时限下装置动作合上进线二断路器,保证站内负荷正常供电。
如图一所示。
图一:变电站部分主接线图进线二线路上挂接35kV1号站用变,进线二线路电压取自站用变低压进线空气断路器(1QF)下端头,单相电压为交流220伏,不能直接接进备自投装置,通过单相小变压器降压至100伏左右满足备自投线路电压取值要求。
站用变ATS动作逻辑和进线备自投类似,一般采用35kV1号站用变主供全站交流负荷,若一路35kV1号站用变400伏进线失压,ATS判断一路进线无压无流,二路10kV2号站用变400伏进线有压有流,ATS动作断开一路无压进线空气断路器,合上二路有压有流空气断路器保证站内负荷正常供电。
如图二所示。
图二:站用变接线图2事件经过某35kV变电站进行站用变倒方式过程中,35kV1号站用变由运行转为空载运行时(断开1QF及3QF空气断路器),站内交流负荷由10kV2号站用变供电,此时35kV进线备自投由于没有进线电压,备自投装置放电,备自投装置不动作。
一起35kV备自投不正确动作事件分析
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一起35kV备自投不正确动作事件分析摘要:本文重点分析了某110kV变电站一起35kV备自投不正确动作事件,并对备自投不正确动作的原因进行了分析探讨,提出了相应的防范措施。
关键词:备自投、备自投闭锁、分析1 事件简况2012年3月14日,某110kV变电站35kVⅠ母电压异常,Ua=34.55kV,Ub=1.68kV,Uc=35.58kV,3Uo=34.98V,现场大风。
变电站后台监控机发“35kVⅠ段母线电压互感器二次空开跳闸”信号,同时35kVⅠ母电压显示:Ua=34.68kV,Ub=1.66kV,Uc=0kV,3Uo=35.41V。
地调根据小电流选线装置判断条件对某一35kV出线检跳后,35kVⅠ母A、B相电压恢复正常,C相电压为0。
现场人员检查发现35kVⅠ段母线保护C相二次空开跳闸,无法合上,接下来的检查中,在现场人员断开了35kVⅠ段母线保护A、B相二次空开后35kV备自投装置动作跳开1号主变35kV侧301断路器,合上35kV分段312断路器。
后经专业人员检查发现35kVⅠ段母线电压互感器低电压监视器继电器击穿,解脱后电压恢复正常。
2 变电站运行方式该110kV变电站两台主变运行,1、2号主变容量均为50MV A,110kV、35kV 及10kV侧均分列运行,三侧备自投装置均投入运行,35kV及10kV母线上各出线断路器均正常运行,接线简图如下:图1 变电站接线简图3 备自投动作原理该变电站35kV备自投装置型号为NSR641RF分段备自投保护测控装置。
对于该站35kV分段备自投充电条件需要同时满足以下五项:1、301、302断路器均处于合位,且为合后位;2、312断路器处于跳位;3、分段备自投的软、硬压板均处于投入位置;4、无闭锁分段备自投条件;5、35kV Ⅰ、Ⅱ母均满足有压条件。
35kV分段备自投充电逻辑图如下:图2 35kV分段备自投充电逻辑图该站35kV分段备自投动作跳开1号主变35kV 侧301断路器,合上35kV 分段312断路器的条件应同时满足以下五项:1、35kV Ⅰ母满足无压条件;2、35kV Ⅱ母满足有压条件;3、301断路器电流值小于进线无流电流定值;4、分段备自投充电正常,CD=1;5、无闭锁分段备自投条件;对应的35kV分段备自投动作逻辑图如下:图3 35kV分段备自投动作逻辑图该站35kV分段备自投放电条件只要满足以下六项中的任一项,备自投即放电:1、35kV Ⅰ母或Ⅱ母满足无压条件,且持续时间大于分段备自投放电时间TFD;2、301或302断路器经人工断开;3、分段备自投的软压板或硬压板处于退出位置;4、有闭锁分段备自投条件;5、在分段备自投动作过程中,有断路器拒跳或拒合;6、备用电源312断路器合上。
备自投装置不正确动作的原因分析及对策
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备自投装置不正确动作的原因分析及对策摘要:通过分析备自投装置不正确动作的常见原因,并制定相应的对策,使备自投装置避免拒动、误动,为提高电网的可靠性,减少用户停电时间作出积极作用。
关键词:备自投装置拒动误动对策Abstract:By analyzing the Self Input Device does not correct the common causes of action, and to develop appropriate countermeasures to prevent tripping, malfunction, to improve grid reliability, reduce outage time users make a positive effect.Keywords: Self Power Input Device,refused to move,malfunction,countermeasures1.引言随着我国人民生活水平的不断提高,人们对电力的需求越来越大,依赖程度越来越强,对电能质量的要求也更加严格,供电可靠性成为供电考核的重要指标。
因此,利用各种电气设备保证电源的不间断供电和提高供电可靠性成了现代供电企业供电工作的重要部分。
备自投装置通过供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段,在现代供电系统中得到了广泛的应用。
不过受工作人员误操作、误碰及供电系统复杂性等因素的影响,备自投时常出现异常现象,影响着备自投装置的正常运行,出现各种不正确动作。
本文通过总结实践经验,分析备自投不正确动作的常见原因,并提出相关的解决办法。
2.备自投工作原理常见的备自投方式分为:进线备投和桥备投。
不管是进线备投还是桥备投,其动作逻辑均由三个部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。
一起备自投与重合闸失配导致重合闸误动事件的分析
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一起备自投与重合闸失配导致重合闸误动事件的分析摘要:备自投是当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动地将备用电源或备用设备投入工作,使用户不至于停电的一种装置。
如今,备自投装置已广泛应用于110kV及35kV和10kV变电站,备自投的可靠性直接影响系统及站用电的供电可靠性,因此掌握其工作原理、特性及要求是非常有必要的。
备自投作为一个自动投入装置,其启动及闭锁都需要满足一定的要求和条件,只有真正掌握它的特性,在今后的运用过程中才会更加得心应手。
自动重合闸大大提高了供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;重合闸对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起到纠正作用。
电力系统采用自动重合闸装置,减少了停电损失,而且还能提高电力系统的暂态稳定水平,增强了线路的送电容量。
备自投和重合闸在电力系统中如此关键,所以两者的配合动作显得尤为重要,备自投的误动或重合闸的误动都将给电力系统带来严重的后果。
关键词:备自投,重合闸,启动,闭锁,误动1.事件背景1号变电站母线检修工作结束,甲线送电正常后,调整3号变电站供电方式。
(1)现运行方式:①2号变电站35kV乙线361断路器运行供3号变电站负荷,35kV甲线332断路器热备用。
②1号变电站35kV甲线377断路器运行供空线。
(2)调整运行方式为:①3号变电站自行调整站用电供电方式后,2号变电站断开35kV乙线361断路器。
②35kV备自投装置正确动作跳开35kV乙线331断路器,合上35kV甲线332断路器对3号变电站站内设备送电。
③2号变电站合上35kV乙线361断路器对线路送电正常。
图1-1 运行方式联络图2.进线备投动作原理2号变电站35kV乙线361断路器运行供3号变电站负荷,3号变电站35kV乙线331断路器在运行状态,作为供电电源,1号变电站35kV甲线377断路器运行供空线,3号变电站35kV甲线332断路器在热备用状态,作为备用电源。
遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考
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各 自投装置对于简化 电网运行方式 、限制短路 电流 以及提高母 线残余 电压等方面具有显著优点 ,在变 电站 中得到 了广泛运用 。当 电网发生事故或线路 出现故障时 ,备 自投的正确动作能够保证供 电 可靠性和连续性 ,将负荷损失 降低至最 小,但另一方面 ,各 自投 的 拒动或者误动 ,有可能造成事故范 围的进一步扩大 ,对 电网的正常 运行带来危害 。因此 ,全面掌握备 自投 的动作特性及 原理 ,保证其 动作的正确性,具有十分重要 的意义 。本文通过 引述 一个 3 5 k V各 自 投不正确动作 的案例 ,深入剖 析其原因,并提 出了备 自投 设备运 维
热备 用。
幽 2
防抖延时设置过长 ,会丢失开关跳 闸的信息 。差动保护动作 出 口加开关跳闸时 间在 0 + 1秒以内完成 , 当防抖 延时设置超过 0 . 1 秒, 就 可 能丢 失信 息 。3 5千伏 备 自投 装 置 的遥 信 延 时 设 置 为 0 . 2秒 , 导 致3 5千伏备 自投未被闭锁 ,而是正常动 作,造 成 3 1 O开关合 闸。而 将 该时 间改为 0 . 0 1秒后 ,如 图 3所示 ,再做差动保护 闭锁 3 5 k V备 自投试验 时,3 5 k V备 自投可靠闭锁 。
图 3 幽 1
2 故障情况 2 0 1 3年 4月 4日 l 3 :5 2 :5 6某变电站 # 1主变 i 0 1 开关 事故分 闸 ,3 5 k V C L线 3 8 4事 故 分 闸 ,# l 主变差动保护动作。l 3 :5 3 :0 O : 3 5 k V备 自投动作,合 上 3 1 0开关,1 3 :5 3 :0 1 :l O k V备 自投动作 , 合上 l 1 O开 关 。 检查变压器:1号主变本体无异常,l号主变 1 O干伏侧 穿墙套
由一次备自投装置不正确动作引发分析与建议
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由一次备自投装置不正确动作引发的分析与建议[摘要]通过分析备自投装置不正确动作的原因,制定相应的对策,避免备自投装置拒动,为提高电网的可靠性,减少用户停电时间做出积极作用。
[关键词]备自投装置电压并列装置拒动对策中图分类号:tm762 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)07-0305-02引言随着人民生活水平的不断提高,人们对电力的依赖性及需求也越来越大,对电能质量的要求也更加严格,供电可靠性也成为供电考核的重要指标。
因此,利用各种电气设备保证电源的不间断供电和提高供电可靠性成了现代供电企业供电工作的重要部分。
备自投装置,即备用电源自动投入装置,对已具备两回线及以上的多回供电线路,安装备自投装置来提高可靠性。
当工作电源出故障的时候,备自投装置在很短时间内自动切除故障电网,并投入备用电源,达到减少故障停电时间。
对备自投装置的基本要求为:(1)应保证工作电源和设备断开后,才能投备用电源或备用设备;(2)工作母线和设备上的电压不论何种原因消失时备自投装置均应启动;(3)备自投应保证只动作一次;(4)若电力系统内部故障使工作电源和备用电源同时消失时,备自投装置不应动作。
目前备自投装置有桥备投、分段备投、线路备投、变压器备投等方式。
电压并列装置时针对双母线或单母分段接线中两段母线上的电压互感器而言,通过电压互感器的刀闸的辅助接点、母联(分段)开关的辅助接点以及母联(分段)所对应的两侧刀闸的辅助接点进行控制,以实现二次回路两段电压自动并列及解列。
1 事件经过2 事件原因分析psp642备自投装置分段备投时放电逻辑(逻辑“或”):1dl(宜叶线123)分位;2dl(庆宜锦线124)分位;3dl(母联120)合位;i母ii母同时无压。
根据备自投放电逻辑可判定,因两段母线空开跳开后满足“i母ii母同时无压”的条件导致备自投装置放电是正确的。
则此时将检查的焦点集中在母线空开跳闸的原因上,测量检查发现二次电压接线没有短路或接地。
35千伏变电站配电工事故反思总结

35千伏变电站配电工事故反思总结随着工业化进程的加速和城市化建设的不断推进,电力作为现代社会不可或缺的基础设施,扮演着极为重要的角色。
而35千伏变电站配电工作,作为电力系统中的一项关键工作,其安全性更是不容忽视。
然而,由于个人失误、设备老化或管理不善等因素,35千伏变电站配电工事故时有发生,给社会带来了巨大的经济损失和人员伤亡。
因此,对工事故进行深刻反思,总结事故原因并采取有效措施加以防范,是十分必要的。
本文旨在对35千伏变电站配电工事故进行反思总结,以期为今后的工作提供指导和参考。
一、35千伏变电站配电工事故发生的原因1.人为因素在35千伏变电站配电工作中,存在一些个人失误和疏忽,如操作人员操作不慎、缺乏安全防护意识、违章操作等,这些都是导致工事故发生的重要原因。
此外,人员的技术水平和专业知识也直接影响着工作的安全性,一些不合格的操作人员缺乏相应的技能和经验,更容易导致工事故的发生。
2.设备老化35千伏变电站配电设备经过长期运行后,会出现各种老化、磨损、腐蚀等现象,使得设备的可靠性和安全性大大降低。
设备老化不仅会导致设备故障频繁发生,还会增加工作人员的维护工作量和难度,从而提高了工事故的发生概率。
3.管理不善一些35千伏变电站配电工作中存在着管理层面的问题,比如缺乏有效的安全管理制度和规范、管理人员缺乏责任心、监管不到位等,这些都会给工作带来严重的安全隐患。
二、对35千伏变电站配电工事故的深刻反思与总结1.强化安全意识教育针对人为因素导致的工事故,可以通过加强安全意识教育,提高操作人员的安全意识和责任感。
可以通过开展安全教育培训、加强安全宣传等方式,使每一名操作人员都深刻了解安全意识的重要性,增强安全管理的自觉性。
2.实施设备维护为了解决设备老化问题,必须加强设备维护及定期检修,及时更换老化设备,确保设备在正常状态下工作。
3.完善安全管理制度为了防范工事故,有必要完善35千伏变电站配电工作的安全管理制度,建立规范的操作流程和安全规范,同时加强对操作人员的监管,确保工作的安全性。
低压备自投装置在应用中误动作分析及解决措施

低压备自投装置在应用中误动作分析及解决措施发表时间:2016-07-24T16:50:42.913Z 来源:《电力设备》2016年第10期作者:杜成文[导读] 目前主变低压备自投装置没有考虑中低压侧接有小水电源后的逻辑判据。
(天津市南港工业区能源有限公司)摘要:目前主变低压备自投装置没有考虑中低压侧接有小水电源后的逻辑判据,当主变备自投投入,存在故障主变跳开后再次投入的问题。
通过一起典型备自投装置误动分析,提出对中低压侧接有小水电源的主变备自投装置逻辑判据进行修改的对策,保证备自投安全、可靠运行。
关键词:各自投装置误动作原因分析逻辑改进一、备自投的基本原理常见的备自投方式分为:进线备投和桥备投。
不管是进线备投还是桥备投,其动作逻辑均由三个部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。
而这三个部分的组成均需满足备自投的基本原则,1)只有原工作电源所在开关确实被断开后,备用电源才能投入;2)主变后备保护动作均应闭锁相应等级的备自投装置。
这主要是考虑到出线故障而出线保护拒动,引起主变后备保护动作切除主变而造成母线失压时,应闭锁对应电压等级的备自投。
1.充电条件变电站的主供电路和备供线路上的电压均不能为零,前者开关置于合位,后者开关置于分位,经过5—8s的延时操作后,使整个备自投装置处在充电状态,运行方式可以通过分合位上的母联开关判断其正确性,同时计算出各支路线上的功率。
2.启动条件①备用电源上必须确保存在电压,同时要完全满足充电条件后备自投装置方能被启动。
②主供电源的线路上无电压并且备供电源线路上存在电压时,表明其运行方式正确,可以将备自投装置启动。
③为避免电气元件故障引发备用电源发生故障,为安全起见,在启动备自投装置前必须切断主供电源。
④主供电源的线路上没有电压时,为避免备自投装置产生错误动作,引起设备故障,必须对主供电源进行无电流检测后才能启动备自投装置。
二、备自投误动经过某1lOkV变电站主接线图如图,2011年7月14日19时23分,DL4开关CT二次短路放电,造成2号主变差动保护动作2号主变DL2、DL4、DL6三侧开关跳闸,经10s后,该变电站主变各自投动作,先合上DL1、DL2开关,再经1 S合上DL3、DL4、DL5、DL6开关。
35kV龙袍变备自投误动作故障分析

35kV龙袍变备自投误动作故障分析本文主要对一起雷雨天气下备自投误动作的原因进行了分析,并针对原因给出了相应的解决方案。
标签:备自投,重合闸,电压消失0引言变电所内备自投保护的主要作用是在两段母线分裂运行时当一段母线的进线侧以上区域故障时,可以通过备自投保护动作跳开故障侧主变开关,同时合上母联开关,从而保证供电侧负荷在进线故障的情况下任然可以带电运行,对提高电网的可靠性有重要的意义。
1事故经过2017年8月19日16:00左右,保护班成员接到通知,35kV龙袍变2号主变跳闸,接到通知后16:30左右,保护班成员赶赴现场,发现现场10kV农场线124开关保护跳闸,2号主变102开关处于分闸位置,10kV母联开关110在合闸位置。
事故前现场运行方式为10kV侧采用单母分段接线,分列运行,II段母线只挂10kV农场线124开关,其余线路为备用线。
相关设备参数如下:2故障分析通过调取后台得到如下报文:通过报文可以看出在15:53:23开始备自投保护,低后备保护和高后备保护相继启动,随后在15:53:35时全部返回,在15:53:42备自投再次启动,本次动作,跳开2号主变电压侧102开关,合上分段110开关,备自投动作逻辑如下图3可以看出备自投只有在充电状态下,满足母线无压(备自投采集的全部线电压都小于无压定值),进线无流(进线采集的电流值小于有流定植)的情况下才会动作。
由于II母事故前只带了一条10kV农场线124开关,所以124的动作可能导致进线无流,于是查看124保护装置记录得到:这条信息反映出第一次启动是由于10kV农场线124发生ABC三相短路,导致2号主变回路电流突变量引起的,随后10kV农场线124重合成功,高后备,低后备保护以及备自投保护返回,既然重合闸成功,那么为什么备自投动作呢。
于是调取D5000遥测1分鐘的采样数据,如图4通过数据对比,D5000的时间比龙袍变的时间慢4分钟左右,通过查询可以看到在农场线124保护动作前,由于雷击已经造成II段母线电压互感器B、C相熔丝炸裂失压,但由于备自投的无压判据是三相全部失压后15S放电,所以备自投并未放电,一直处于充电状态。
由一次35kV备自投误动作引发的思考

由一次35kV备自投误动作引发的思考发表时间:2017-07-18T10:48:59.897Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:陈晓东[导读] 摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。
(国网博尔塔拉供电公司 833400)摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。
关键词:备自投勿动;接线;原因分析;防范措施前言近年来,随着电网日趋复杂,为了提高对重要用户供电的可靠性,除了有一套工作送电线路外,还要有一套备用线路作为备用电源。
当工作线路发生故障被切除后,就将备用线路投入运行,保证对重要负荷的供电,因此备用线路就得到了广泛的应用。
1设备基本概况 35kV某变电站35kV系统为单母线运行,35kV两条进线、一台主变,为实行无人值守综合自动化变电站,提高供电可靠性,满足电网运行要求,对两条线路加装了备自投装置,正常运行方式为1#进线在运行,2#进线在热备用状态。
如图所示:2故障经过及原因分析 2.1故障经过发生事故时报文显示35kV 1#进线A相断线,同时备自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上造成35kV变电站瞬时失压。
2.2故障前运行方式 35kV1#进线在运行,2#进线在热备用状态 2.3故障原因在发生故障的第一时间,继保人员立即赶到现场检查分析原因:发现发生事故时,继保人员立即对现场的保护动作数据以及报文进行了查看:18时17分44秒670毫秒,35kV1#进线保护装置A相电流消失、18时17分44秒690毫秒,35kV1#进线备自投装置A相电流消失;18时17分45秒220毫秒,自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上,造成35kV某变电站瞬时失压。
后台机显示35kV 1#进线A相断线,备自投动作,同时对35kV备自投装置进行检查发现备自投装置动作正确,但无采样电流和电压,装置动作后也显示A、B、C三相电压没有数值,经检查35kV电压空开下端电压没有输出,在备自投装置采集电压没有的情况下,1 #进线A 相发生故障时(该站备自投只采集1号进线A相电流),使得备自投装置满足动作条件,导致备自投动作。
一例特高压站用电备自投误闭锁研究与改进

一例特高压站用电备自投误闭锁研究与改进特高压站是电力系统中最重要的一环,具有重要的能源传输和分配功能。
在特高压站运行过程中,电力设备和系统存在着各种故障风险,备自投误闭锁是其中的一个重要问题。
本文针对特高压站用电备自投误闭锁问题展开研究,并提出一种改进方案。
一、问题概述备自投是电力系统中的常见保护措施,用于在主保护失灵或发生故障时实现系统自动恢复。
备自投误闭锁是指备自投在不应该动作的情况下误动作的现象,这会导致系统故障扩大,影响系统的稳定性和安全性。
特高压站作为电力系统的关键节点,备自投误闭锁问题尤为重要。
备自投误闭锁问题的主要原因包括:设备故障、操作误操作和保护参数不合理设置等。
一旦出现误闭锁问题,不仅会造成设备烧损,还会造成电力系统的局部或整体故障,甚至导致事故发生。
二、研究内容1.分析备自投误闭锁问题的原因和影响。
2.采用动态仿真和实际数据分析手段,对现有备自投方案进行评估和改进。
3.设计一种基于智能保护的备自投误闭锁检测系统。
三、改进方案1.优化备自投保护参数设置。
根据特高压站的实际运行情况和设备特性,合理设置备自投保护参数,减少误闭锁的发生概率。
2.引入智能保护技术。
利用先进的智能保护技术,结合数据分析和机器学习算法,实现备自投误闭锁的实时监测和预警。
3.完善操作规程和培训。
加强特高压站操作人员的培训和操作规程的制定,提高操作人员对备自投装置的操作和维护水平。
四、研究成果与效果1.通过对特高压站备自投误闭锁问题的研究与改进,有效减少了误闭锁事件的发生频率,提高了特高压站的运行可靠性和稳定性。
2.改进方案的实施,为特高压站的安全运行提供了重要的技术支持和保障,为电力系统的安全稳定提供了保障。
结语:特高压站用电备自投误闭锁问题是电力系统中的重要难题,需要我们不断进行研究和改进。
通过本文的分析和探讨,我们相信可以有效解决特高压站备自投误闭锁问题,提高电力系统的运行可靠性和稳定性,确保电力供应的安全。
一起35kV主变后备保护误动原因分析

一起35kV主变后备保护误动原因分析一起35kV主变后备保护误动原因分析摘要:针对一起在10kV分段断路器靠Ⅰ母侧隔离开关AC相故障时,主变压器10kV低后备保护拒动,进而越级到对侧进线线路保护跳闸造成的事故,依据保护原理对事故的经过进行分析计算,查找事故原因,从中总结出在设备维护、安装调试等方面需要注意的地方,同时提出防范措施。
0 引言变压器是电力系统的重要组成局部,它担负着变电站内的电压变换和电能传输,是电力系统的平安稳定运行和为客户提供稳定优质电能质量的重要保证。
在35kV变电站中,变压器后备保护的一个很重要的作用是用来实现母线或开关柜内故障的快速切除,确保设备平安和系统稳定。
一旦母线或开关柜内故障时保护拒动,越级到上一级保护延时切除,将会给设备和电网造成很大的损害。
变压器后备保护拒动的原因很多,除了保护装置本身的问题外,二次回路接线错误,TA绕组饱和,整定错误等原因均可能造成保护拒动。
本文结合一起实际事故对原因进行分析,并提出在日常工作中需要注意的环节。
1 事故经过事故发生前,某35kV变电站#1主变、35kV进线线路1条运行,10kV侧为单母分段主接线经分段开关并列运行。
故障发生时,#1主变10kV侧低后备保护启动未出口,35kV侧高后备保护动作跳开10kV侧分段断路器,35kV进线对侧保护动作跳开对侧断路器,站内主变两侧断路器均未动作。
现场检查设备发现10kV配电室内有浓烟,并伴随焦臭气味,检查发现10kV分段断路器靠Ⅰ母侧隔离开关柜内有放电痕迹,但主变后备保护并未跳开两侧断路器,且进线对侧变电所保护动作,初步分析为本站保护拒动。
2 原因分析#1主变保护配置了3套微机保护,差动保护1套,上下后备保护各1套,均为南瑞城乡的CAS-200系列微机保护。
2.1 短路电流计算#1主变35kV侧断路器CT变比为200/5,10kV断路器CT变比为400/5,#1主变高后备保护装置显示故障电流二次值:Ia=9.18AIb=4.46AIc=4.54A主变接线组别为Y-D-11,高压侧A相电流约为BC相的2倍,可以判断出低压侧故障相为AC相接地短路,折算CT变比后高压侧一次短路电流分别为:IA=367.2AIB=178.4AIC=181.6A低压侧AC相短路电流一次值为:Ik=3.5*367.2*/2=1112.9A折算CT变比后低压侧二次电流值为:Ia=13.9AIc=13.9A2.2 保护装置动作情况高压侧过流Ⅰ段保护定值为1.04A,0.9s跳低压侧分段开关,高压侧三相电流均大于过流Ⅰ段定值,保护动作正确,但过流Ⅰ、Ⅰ段保护均未投入使用,因此在低压侧后备保护未动作的情况下,高压侧后备保护仅跳开10kV侧分段断路器,并未跳开主变两侧断路器,高后备保护装置整定存在问题。
备用电源自动投入装置误动作分析及应对措施

备用电源自动投入装置误动作分析及应对措施【摘要】随着电力市场的发展,对供电可靠性的要求越来越高,备用电源自动投入装置可以提高供电的连续性和可靠性,因此在变电所及发电厂中广泛采用了备自动装置,但实际生产中许多备自投由于参数整定不合理及其他原因,导致其无法正确投入运行。
本文在论述备自投基本工作原理的基础上,从参数整定等方面讨论了备自投存在的问题,并针对这些问题提出了相应的改进措施。
【关键词】备自投;明备用;暗备用;应对措施1.引言在电力系统中,很多用电设备及用户是由单电源的辐射形网络供电的。
当供电电源由于某些原因而跳开时,则连接在它上面的用电设备及用户将失电,从而破坏正常的工作,给生活及生产带来损失。
为了使损失减少或消除,保证用户连续供电,在变电所及发电厂中广泛采用了备用电源自动投入装置。
备用电源自动投入装置是指当工作电源因故障被断开以后,可以自动迅速地将用电设备切换到备用电源上去或将备用电源投入运行,不至于使用户停电的一种自动装置,简称备自投。
一般在下列情况下需装设备自投:生产过程中重要的备用机组.如循环水泵、给水泵等;有双电源供电的配电所及变电所,其中一个电源常断开作备用电源;变电所的所用电及发电厂的厂用电;降压变电所内装设互为备用的母线段或备用变压器。
在电力系统中,不少重要负荷是不允许停电的。
因此通常设有两个或两个以上的独立电源互为备用或一个工作,另一个备用。
当工作电源失电时,投入备用电源,可通过备自投自动完成,也可手动完成。
手动操作慢,供电时间中断较长,影响正常生产和生活;对生产工艺不允许停电的场合,手动操作一般不能满足要求。
采用备自投自动投入,供电中断时间短,只是装置的动作时间,对生产没有明显影响,因此备自投可使供电可靠性大幅提高。
对备自投的基本要求:工作电源先切断,备用电源后投入;工作母线突然失压时备自投应能动作;只允许备自投动作一次,并且动作时发出信号;工作母线电压互感器熔断器熔断时,备自投不误动作;备用电源无压时备自投不应动作;备自投动作过程应使供电中断时间尽可能短;正常停电操作时备自投应闭锁;备用设备或备用电源投于故障时应使其保护加速动作。
备自投装置事故分析

A
B
一、甲站事故过程
备投动作过程:
07时30分调度下令将35kV电压解/并列装置由分列转为并列,07时35分,运行 人员汇报已经将35kV电压并列,07时36分,调度下令将35kV #2PT由运行转冷备 用。在转冷备用的过程中,35kV备自投动作,跳开35kV B线302开关,备投合上 300开关。由于35kV II段没有负荷,所以没有停电。
C
D
二、乙站事故过程
备投动作过程:
变电检修班对乙站#2PT有检修计划,需将#2PT由运行转检修。09时30分调度
下令将35kV#1PT电压解/并列装置由分列转为并列;09时35分,运行人员汇报已
经将35kV#1PT并列;09时40分,调度下令将35kV #2PT由运行转检修; 09时45
分,运行人员汇报已经将35kV#2PT由运行转检修。在检修过程中,11时19分,备
母线,35kV I段 II段母线分列运行,10kV I段 II段母线分列运行。
A
B
一、甲站事故过程
倒闸操作过程:
由于2018年某月19日甲站变电检修班对#2主变及35kVⅡ段PT有改造计划, 07时20分,调度将10kV分段600开关并列,将甲站#2主变由运行转检修。甲站 全部负荷由#1主变带运。此时35kV B线302开关负荷为0。
A
B
二、乙站事故过程
35kV乙站运行方式:
35kV C线301开关带运35kV I段母线,35kV D线302开关带运35kV II段母线,35kV I段 II段母线分列运行,10kV I段 II过程:
与甲站检修同日,变电检修班对乙站#2PT有检修计划,需将#2PT由运行转检修。
35kV备自投装置动作
一起用户备自投装置逻辑错误导致的电网事故扩大分析

一起用户备自投装置逻辑错误导致的电网事故扩大分析摘要:电网用户二次设备的运行维护水平,直接影响着主网的安全稳定运行。
介绍了一起用户35kV备自投装置逻辑错误导致主网220kV主变跳闸后110kV备自投装置不能正确动作的事故,事故造成110kV母线电压波动剧烈、电能质量不合格、负荷损失、火电机组解列等影响。
分析了相关保护、备自投装置动作行为,总结了事故暴露出的在用户管理、风电场并网点运行方式、技术支持系统、事故处理等方面存在的问题,提出了相应的措施和建议。
关键词:备自投;事故处理;大运行;用户管理Analysis of a Blackout Escalation Caused by the Logic Mistake of Customer Automatic SwitchoverLU Xiang-dong,Chen Wen-fu,Wang Wei-chen(State Grid Tianjin Electric Power Corporation,Tianjin,300010)Abstract The operation and maintain for customer secondary equipment is the key to keep main power gird safety. After 220kV transformer tipping the 110kV automatic switchover didn’t act caused by the logic mistake of 35kV customer automatic switchover. The bus voltage fluctuation, load loss and generator tripping are caused by the accident. Analyzing the action about related protection and automatic switchover are analyzed, the problems on the customer management, operation modes of wind farm grid-connecting point, support system and accident treatment are summarized, and suggestions are presented.Key Words: automatic switchover; accident treatment; large-scale operation; customer management0引言备用电源自动投入装置(简称备自投装置)是一种旨在提高供电可靠性的安全自动装置,在主电源失去时通过备用电源自动投入来保证母线不失压及线路的供电,提高供电可靠性[1]。
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由一次35kV备自投误动作引发的思考
发表时间:2017-07-18T10:48:59.897Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:陈晓东[导读] 摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。
(国网博尔塔拉供电公司 833400)摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。
关键词:备自投勿动;接线;原因分析;防范措施前言
近年来,随着电网日趋复杂,为了提高对重要用户供电的可靠性,除了有一套工作送电线路外,还要有一套备用线路作为备用电源。
当工作线路发生故障被切除后,就将备用线路投入运行,保证对重要负荷的供电,因此备用线路就得到了广泛的应用。
1设备基本概况 35kV某变电站35kV系统为单母线运行,35kV两条进线、一台主变,为实行无人值守综合自动化变电站,提高供电可靠性,满足电网运行要求,对两条线路加装了备自投装置,正常运行方式为1#进线在运行,2#进线在热备用状态。
如图所示:
2故障经过及原因分析 2.1故障经过
发生事故时报文显示35kV 1#进线A相断线,同时备自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上造成35kV变电站瞬时失压。
2.2故障前运行方式 35kV1#进线在运行,2#进线在热备用状态 2.3故障原因
在发生故障的第一时间,继保人员立即赶到现场检查分析原因:发现发生事故时,继保人员立即对现场的保护动作数据以及报文进行了查看:18时17分44秒670毫秒,35kV1#进线保护装置A相电流消失、18时17分44秒690毫秒,35kV1#进线备自投装置A相电流消失;18时17分45秒220毫秒,自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上,造成35kV某变电站瞬时失压。
后台机显示35kV 1#进线A相断线,备自投动作,同时对35kV备自投装置进行检查发现备自投装置动作正确,但无采样电流和电压,装置动作后也显示A、B、C三相电压没有数值,经检查35kV电压空开下端电压没有输出,在备自投装置采集电压没有的情况下,1 #进线A 相发生故障时(该站备自投只采集1号进线A相电流),使得备自投装置满足动作条件,导致备自投动作。
(电流、电压接线如下图) 2.4故障原因分析
该35kV备自投装置为交流采样,d执行为单母线分段方式、及采集两段母线电压与A相电流,当1#进线A相发生断线时,由于母线电压下端没有输出,电压未进入备自投装置,引起备自投启动,跳开1#进线1DL,合上2#进线2DL。
另外由于变电站一次接线为单母线运行,施工人员将I母电压与II母电压短接,导致备自投装置动作后还是没有电压,所用存在很大隐患。
2.5整改措施
3 防范措施
1、施工人员责任心不强,技术不过硬,接线时对于单母线运行设备采用一个电压空开,当空开坏掉是,就给事故埋下了隐患。
2、运行人员巡视不到位,在电压断线,未能即时发现备自投装置没有电压采样值。
3、备自投设计也不合理,针对线路备自投,应该不能只采集母线电压,应该将线路电压也采集,因此设计人员应与厂家多沟通,将装置设计的更合理可靠。
4、另外关于备自投装置的一点看法:现在一般备自投装置采集电压为相电压和线电压两种,个人认为采集线电压比较好,因为备自投装置判别动作的条件只有电流、电压,如果输入电流的二次线松动,或接触不良,当相电压如果发生接地,则就会勿动,所以采集相电压就会避免此类事故的发生。
4 结束语
随着电网的发展和电网新技术的应用,备自投在电网中起着重要作用,电网对其依赖也越来越高、备自投可以提高供电的可靠性,但是备自投装置的功能正确、完好、能正确动作,是保障电网安全稳定运行的先决条件,因此运行人员及继保人员,一定要认真做好日常维
护工作,确保装置为电力系统的安全稳定运行提供可靠的保证。