增压风机风机轴承进油管泄露在线抢修更换

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增压风机风机轴承进油管泄露在线抢修更换

摘要:对豪顿ANN型增压风机润滑油系统进行了分析,介绍了脱硫取消旁路烟道后,风机润滑油进油管严重泄漏时风机不停运,机组不停机在线处理方案,并针对此类型风机油系统运行与维护提出一定的技术改进建议

关键词:ANN型风机油管泄露在线处理技术改进

1、概述

我厂脱硫系统增压风机采用豪顿华ANN-4494/2120B型单级动叶调节轴流风机,风机轴承箱布置在进气箱内,与烟气隔离,风机轴承箱与电机通过中间轴段连接。风机轴承润滑采用外置循环润滑冷却系统,与电机前后轴瓦共用一套润滑设备,三路润滑油进油可以根据要求单独调节进油流量。润滑油进油均采用耐压金属软胶管,回油采用不锈钢管连接。风机进油管进入轴承箱后分支路对三组轴承进行喷淋润滑,设计正常风机润滑油流量≮19L/min,电机润滑油流量≮4.5L/min。回油管接在轴承箱的最底部保证了回油畅通。某天风机润滑油进油管严重泄露,机组在不降负荷不停机的情况下在线进行了更换,保证了风机设备、机组的稳定运行。

2、风机轴承进油管泄露及处理过程

2.1轴承进油管泄露

我厂#2机组增压风机风机润滑油进油管一直存在漏油现象,由于脱硫旁路烟道取消,增压风机不能停运处理,某天中班18:30左右漏油管忽然开裂增大,油箱油位直线下降,油箱容积396L,最高油位容量316L,短时间补油量迅速增加,当时机组负荷600mw,现场积极调运所有46#压力润滑油进行临时补油处理,整个从泄露开始至处理结束共计消耗约11桶润滑油(208L/桶)。

2.2 采取的泄露处理方案

根据现场泄露情况,派专业堵漏人员进里面检查,发现油管接头、管路多处有渗漏现象,油管严重腐蚀老化,不能进行常规堵漏的处理,一旦整个油管断裂,增压风机就得停运,机组就得停机。专业人员组织紧急进行会议讨论,决定采用临时将风机轴承外循环润滑冷却改成自油浴润滑,同时迅速更换进油管的技术方案:维持轴承箱油位,调整风机润滑油进油流量至最低流量(以能保证轴承温度不迅速上升为宜),迅速将回油管堵死,建立轴承箱最低润滑油位(等到轴承旋转能带起润滑油自润滑即可),关闭风机轴承润滑油进油流量阀,更换润滑油进油管,缓慢打开润滑油进油流量阀至最小流量,迅速恢复润滑油回油管路,调整润滑油进油流量至正常流量,处理过程结束。

2.3泄露处理过程

为了确保安全,防止设备误报警、误动作。在确认实际运行安全的情况下,热控解除了油系统的低油温、低油位、低流量保护、电机轴承温度保护、风机振动等保护。将轴承温度跳机定值由原来的100℃提升到110℃。整个处理过程油站持续补油,维持油站高油位运行。

油浴润滑的可能危险是:因为风机功率很大,轴承温度会短时上升。当时的环境温度大概5℃,在做检修之前现场进行了降低进油流量测试,风机轴承温度只缓慢上升2-3℃。确认油浴润滑短时间不会造成轴承温度异常升高。

所有准备工作就绪,新油管放置到位,安排两个检修人员进入风机轴承箱位置,开始进行油浴润滑、换油管工作:打开风机轴承箱上检查孔(用来确认油浴润滑油位建立),迅速在回油管路法兰处加装密封盲垫板,降低风机进油流量,为了尽快建立风机油浴润滑的油位,直接在轴承箱里添加了一定量的润滑油,油位建立后迅速关闭风机润滑油进油流量阀。注:油位的建立不能过高,以轴承的底部能够甩起润滑油自润滑为宜,油位过高会造成散热不良,风机轴承箱两端的油密封也可能会渗漏。同时安排检修人员调整电机前后轴瓦润滑油流量,保证电机轴瓦的正常工作油位,防止电机瓦温升高、电机轴承箱渗油。短时间迅速更换新的润滑油软管(拧紧流量阀后、轴承箱进口油管接头)。缓慢打开进油流量,迅速抽出回油管法兰密封盲板,恢复回油管,调整进油流量至正常量,调整轴承箱油位,调整电机轴瓦润滑油流量至正常油位,整个更换过程轴承温度只有轻微上升。恢复所有的热控保护,风机恢复正常运行

2.4泄露处理安全注意事项

整个检修过程,工作人员需要来回进出风机进气箱机壳内,风机裸露的转轴正好处在进气箱内(与烟气隔离),机壳底部还有渗漏堆积的润滑油,安全风险很大,施工前进行了详细的风险评估和施工准备,避免了检修过程中的人身伤害。

检修施工准备时需要降低风机的润滑油流量:减少润滑油的泄漏量,保证补油量能够建立高的油箱油位,同步动态调整电机轴瓦的润滑油流量维持正常工作油位。

热控的所有连锁保护需要解除,防止抢修过程中的误报警甚至误动作。

处理过程中运行需密切监视风机的运行参数,一旦有异常需及时进行联系。

3、事件原因分析及预防措施

3.1 事件直接原因分析:油管路老化,管路多处渗漏开裂。因风机不能停运处理,无法进行及时更换。

3.2事件根本原因分析:因风机运行时间较长,风机油管路的正常更换周期未进行更换,使得油管路老化后耐压性能降低,腐蚀老化。风机润滑油进油、回

油部分管段、液压油进回油管路均为耐压软管结构,正常使用寿命3-5年,实际使用年限也存在一定的偏差。

3.3可以采取整改方案及预防措施

3.3.1在机组停机期间,加大检查力度,检查油管路是否有开裂、剥落、硬折弯、接头密封圈老化等运行缺陷,及时处理。

3.3.2固定油管路的供货来源,保证油管路的备件质量。

3.3.3提前进行油管路更换,根据风机实际运行环境,缩短实际管路更换周期,同时加大油管路更换时的旁站监督,确保所有油管路接头连接完好,不产生安装硬伤。

3.3.4根据实际情况,将部分软管更换成不锈钢管连接,以不影响振动确保安全为前提。

3.3.5一定的润滑油库存储备,一旦发生泄漏能保证抢修处理时间。

3.3.6改进轴承箱回油管的位置,将回油管接口更改至油箱最低油位附近,一旦泄露,短时间可以维持风机的正常运行,为检修工作赢得时间。

4、结束语

风机油管采用耐压软管,能大大方便油管路的安装工艺布置和实际施工,一定程度上减少了因日常运行设备振动、维护过程中踩踏、异物砸裂等引起的接头、油管泄漏现象。但是因油管质量、安装工艺(例如施工硬伤)、使用环境(例如高温、烟气渗漏腐蚀)等诸多因素影响实际使用寿命长短不一。需在实际建安、维护过程中做好每一环节:监督安装质量,提前进行更换处理,保证设备的安全稳定运行。

参考文献

[1]豪顿华工程有限公司《增压风机安装、运行、维护说明书》

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