控制钢中氢含量的工艺措施
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3.2钢液温度对钢中氢的影响
10‘4%;当真空度继续到100 Pa时,中包钢水[H]比 真空度50 Pa时增加了0.85
x
10“%。说明提高真
空度,有利于溶解在钢液中的自由氢原子从钢液中 排除,当真空度小于67 Pa时,脱氢效果不明显,考 虑成本问题,真空度为67 Pa合适。
3.4保持真空时间对钢中氢的影响
表1 不同季节VD炉真空
霹 * 苌 幂 面 导
处理前和破空软吹后钢液平均[H]×10“%
Tab.1
Average[H】in
molten steel
before Vacuum treating by VD
fIlmace强d after
seasons
真空厦/Pa
breaking—empty soft—blowing in different
总第221期 2014年第5期
HEBEI
河北冶全
METALLURGY
Total No.22l 2014.Number 5
控制钢中氢含量的工艺措施
郝彦英1’2,成国光1,王
0500311
强1’2
(1.北京科技大学冶金与生态学院,北京100083;2.河北钢铁集团石钢公司技术中心,河北石家庄 摘要:氢是钢中的有害元素,过高的氢含量可引起钢的氢裂、白点缺陷。分析了季节、钢液温度、真空度、 保真空时间、钢包顶渣对钢中氢含量的影响,提出了控制钢中氢的技术措施。实施后,钢中氢含量下降
Company,Hebei
STEEL
1一
Hao Yanying 1一,Cheng Guoguang
1,Wang Qiang
(1.Metallurgy and Ecological
Engineering
Institute,Beijing
Iron and steel
uniVersity of science and Iron
所示:
(下转第12页)
15
万方数据
总第22l期
黼黧霆翳黢簿攀鏊!.i塑幽
夹杂物D类1.0级 图l
Fig.
1
盘条金相组织及夹杂物
structure
Metallographic
and inclusion of wire bar
3.5气体含量分析
含量控制较好;金相组织为铁素体+珠光体,有利于 后期使用。
contml hydmgen content
pmposed.Witll山ose measures
Key
tlle hydrogen contcnt reduced
by 8.14%.
Wolds:molten
steel;hydrogen
content;contfol;measures
0
引言
设法减少钢中的氢含量。本文对影响钢水中氢含量 的各种因素进行系统的研究分析,根据分析结果,提 出减少钢中氢含量的技术措施并加以实施。
Technology,Beijing, Gmup,shiji-
100083;2.Technique center,shijiazhuang
and steel
azhu柚g,Hebei,05003I) Ab8劬吼:Hydmgen
is
a
ha珊ful element
on
in steel,too much hydrogen in
x
64 45 48
4.O~4 ≤4 0
10“%时,真空保持时间>15
由表3看出,顶渣碱度R=4.0~4.8时,VD脱 氢效率最高,中包钢液[H]最低,当碱度>4.8时, 顶渣返干,VD脱氢率下降,中包内钢液[H]显著增 加。当碱度≤4.0,顶渣变稀,软吹钢液容易裸露,造 成钢水增[H]。
4
4.1
min;当控制钢中[H]<1.2×10。%时,真空保持时
stecl
can
cause
cracks and
white spot
defects. It is analyzed me innuence
hydmgen content in steel of seasons,molten steel temperature,Vacu—
to
um degfee,Vacuum—keeping time and top sIag in ladIe,the technic“measures
于l 635℃,如钢种需要VD钢液温度高于l
635
由表2可以看出,随着渣厚的降低,钢液[H]逐 渐降低。 (2)顶渣碱度对钢中氢的影响 其他条件相同,分别统计了多炉碱度R≥4.8、 R=4.0~4.8、R≤4.0的钢液,经VD处理后中包 钢液[H]见表3。
表3不同碱度中包钢液[H]
Tab.3
℃,可适当延长真空保持时间。 (4)VD处理前顶渣厚度h控制在<80
(3)严格控制软吹氩时氩气流量,以不裸露钢 水为宜。 (4)适当延长真空保持时间5一10
4.2
VD fu r11ace wlth different slag thicknesses
渣厚/mm
>80 60<h<80 h<60
中包钢液[H]/×lO“%
min。
VD顶渣控制技术
(1)优化精炼后期配电、氩气搅拌和sic加入 制度。适当延长精炼终点小电流时间,氩气中等偏 低控制,严格控制精炼终点渣为玻璃渣,保证VD渣 厚小于80 mm,避免VD炉顶渣返干。 (2)加强过程渣控制,避免VD炉顶渣返干。 (3)优化温度控制制度,保证VD钢液温度低
1
氢以离子或原子形式溶入液态或固态钢中。氢 是钢中的有害元素,表现在两个方面:’一是溶入钢中 使钢的塑性和韧性降低,引起所谓氢裂;二是当氢从 钢中析出(变成分子的氢)时,造成内部裂纹性质的 缺陷,白点是这类缺陷中最突出的一种。白点是由 于钢中氢含量过多和内应力共同作用造成的,钢中 氢是产生白点的必要条件。自点的存在对钢的性能 有极为不利的影响。它使钢的力学性能降低,热处 理淬火时使零件开裂,使用时造成零件的断裂。 为了控制白点产生,一方面做好铸坯和钢材的 保温,减少钢材应力并使氢进行扩散。另一方面要
morphology
dehydrogenation
rate
before and afte‘process optimization
由图4可知,工艺优化前,顶渣没有化透,有分 层,脱氢率为42.3%。而优化后,顶渣为玻璃渣,无 分层现象,脱氢率显著提高,为71.15%、
5.2工艺优化前后脱氢效果比较
分别在工艺优化前后选取了多炉钢液,经VD 真空处理后,统计中包钢液[H],其平均[H]如图5
钢液温度对钢液[H]的影响
on[H]in
mnuence of molten steel temperature
3.5顶渣对钢中氢的影响
由图1可知,VD钢中的[H]随钢液温度的升高 而增加,特别是当钢液温度大于1 635℃时,钢液中
14
(1)渣量对钢中氢的影响 其他条件相同,经VD处理后,分别统计了多炉
万方数据
河北冶金
2叭4年第5期
渣厚h>80
mm、60 mm<h<80
mm及h<60
mm
(1)在潮湿季节对物料定期抽查水分含量。 (2)LF炉使用的sic等物料进行烘烤,时问≥
10 min。
的中包钢液[H],统计结果见表2。
表2 不同渣厚VD处理后钢液[H] [H]in
molten steel af【er Tab.2 treated by
3
的[H]显著升高。
3.3真空度对钢中氢的影响
其他条件相同,选取多炉钢液,在不同真空度 下,进行VD脱氢处理,统计中包钢水平均[H],结 果如图2所示。
钢中氢含量影响因素分析 在相同工艺条件下,分别选取潮湿和干燥季节
摹
苔
一 × 、
r_1
3.1季节对钢中氢的影响
墨
L_J
生产的钢种,在VD炉真空处理前和破空软吹后,进 行定[H]试验,不同季节VD炉真空处理前和破空 软吹后钢液平均[H]见表1。
了8.14%。
关键词:钢液;氢含量;控制;措施
中图分类号:TF703.5 文献标识码:A
文章编号:1006—5008(2014)05一0013—03
doi:10.13630/j.cnki.13—1172.2014.0504
PROCESS
MEASURES TO
CONTROL HYDROGEN
CONT哪IN
2
脱氢的反应步骤"1 (1)通过扩散或对流,钢液中溶解的氢原子迁
课题来源:2012年河北省钢铁产业技术升级项目(编号:1221513l D) 作者简介:郝彦英(197l一),女,高级工程师,北京科技大学冶金专 业在读研究生,1994年毕业于唐山工程技术学院钢铁冶金专业,现 在河北钢铁集团石钢公司技术中心开发部从事品种研发工作,E—
间为>18
5
5.1
min。
效果
VD顶渣改善前后脱氢率对比
经过对精炼后期配电、氩气搅拌和sic加入制 度的优化,VD脱氢率显著提高。图4为工艺优化 前后精炼终点渣的形貌。
冶炼过程氢的控制
潮湿季节氢的控制
a优化简
图4
Fig
4
b优化^j
工艺优化前后顶渣形貌及脱氢翠对比
and
Contrast ln【op
sIag
Fig.3
图3真空时间与钢中[H]的关系
Relation between v∞uum
time柚d[H】in
molten steel
钢液温度,℃ 图l
Fig.1
由图3看出,在相同的冶炼条件下,适当延长真 空保持时间,会显著提高VD的脱氢率,当真空时间 大于25 min时,VD脱氢率趋于平缓。
molten steel
由表4~7及图1可以看出,产品中主要元素 碳、硅、锰成分控制精确,有害元素磷、硫含量大大低 于标准要求,冶炼成分控制波动范围小,保证了盘条 组织与性能的均匀性;强度指标全部符合要求;气体
收稿日期:2014—03一ll
钢水中氢的主要来源¨。21 氢在炉气中的分压力很低,大气中氢的分压力
为0.053 Pa,因此钢中氢主要由炉气中水蒸汽的分 压力决定。氢进入钢液的主要途径:通过废钢表面 的铁锈(菇FeO.rFe,O。.2H:O);铁合金中的氢;增碳 剂、脱氧剂、覆盖剂、保温剂、造渣剂中水分;未烘烤 干的钢包、中间包及中注管中的水分;结晶器渗水及 大气中的水分与钢液和炉渣作用而进入钢液中。
其他条件相同,分别在VD处理温度小于1
615
统计保持不同真空时间VD处理后钢液中 [H],可得到图3。
℃、1 615~l 635℃、大于1 635℃的情况下,选取多
炉钢液。经VD处理后,统计中包钢水平均[H],结 果如图1所示。
摹
寸
摹
叶
2
× 、
r1
Z
L_J
2
× \
r_1
士
L_J
导 疑 器
露 争 * 器 圃 岳
mail:cnhaol999@126.com
移到气液相界面上。 (2)氢原子由溶解状态变化为吸附状态。 (3)表面吸附的氢原子相互作用生成氢分子。 (4)氢分子从钢液表面脱离。
1 3
万方数据
总第221期
(5)气体分子扩散进人气相后,被真空泵吸走。 在炼钢温度下,步骤(2)、(3)、(4)、(5)进行速 度是相当快的,在气相压力小于0.08 MPa的真空 中,氢分子的扩散速度也是相当迅速的。因此,钢液 真空脱氢的限制性环节是步骤(1),溶解在钢中的 氢原子向气一液界面的迁移。
图2真空度对钢液[H】的影响
Fig.2 Innuence of vacuum degree
xlO一4%
on【H1
in molten
gt∞l
由图2可知,真空度由50 Pa到67 Pa条件下, 中包钢水[H]变化不明显;而当真空度到80 Pa时, 中包钢水[H]比真空度50 Pa时增加了0.39× 由表1看出,因雨季空气湿度大、原料水分偏 高,VD真空处理前钢液[H]潮湿季高于干燥季 2.19×10“%,同时由于潮湿季与干燥季节空气的 湿度和钢包覆盖剂水分含量的差异,造成VD破空 软吹期间增氢量提高33.3%。
4
×10“% ×10—4%
对sAEl006、sAEl008钢的气体含量进行分 析,结果见表7。
表7盘条气体含量分析结果
Tab 7 Analysis of air
coபைடு நூலகம்tent
结语
(1)通过采用全程保护浇铸、LF精炼、结晶器
in wire bar
电磁搅拌(M—EMs)、稳定拉速等先遴辖制手段可
降低钢中气体含量、夹杂物,提高铸坯低倍质量。 (2)采取窄成分控制、制定合理的加热温度、精 轧入口温度、吐丝温度、风冷参数,可保证产品的力 学性能及组织要求。
4.3
mm。
[H]in molten sceelin tundish with different basicity 顶渣碱度
≥4 8 8
真空处理工艺控制
中包钢液[H]/×lO“%
l l
l
本着节能降耗的原则,根据不同钢种气体含量 的要求,合理选择VD真空保持时间。当控制钢中 [H]<2.0×10“%时,真空保持时间>8 min;当控 制钢中[H]<1.5
10‘4%;当真空度继续到100 Pa时,中包钢水[H]比 真空度50 Pa时增加了0.85
x
10“%。说明提高真
空度,有利于溶解在钢液中的自由氢原子从钢液中 排除,当真空度小于67 Pa时,脱氢效果不明显,考 虑成本问题,真空度为67 Pa合适。
3.4保持真空时间对钢中氢的影响
表1 不同季节VD炉真空
霹 * 苌 幂 面 导
处理前和破空软吹后钢液平均[H]×10“%
Tab.1
Average[H】in
molten steel
before Vacuum treating by VD
fIlmace强d after
seasons
真空厦/Pa
breaking—empty soft—blowing in different
总第221期 2014年第5期
HEBEI
河北冶全
METALLURGY
Total No.22l 2014.Number 5
控制钢中氢含量的工艺措施
郝彦英1’2,成国光1,王
0500311
强1’2
(1.北京科技大学冶金与生态学院,北京100083;2.河北钢铁集团石钢公司技术中心,河北石家庄 摘要:氢是钢中的有害元素,过高的氢含量可引起钢的氢裂、白点缺陷。分析了季节、钢液温度、真空度、 保真空时间、钢包顶渣对钢中氢含量的影响,提出了控制钢中氢的技术措施。实施后,钢中氢含量下降
Company,Hebei
STEEL
1一
Hao Yanying 1一,Cheng Guoguang
1,Wang Qiang
(1.Metallurgy and Ecological
Engineering
Institute,Beijing
Iron and steel
uniVersity of science and Iron
所示:
(下转第12页)
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万方数据
总第22l期
黼黧霆翳黢簿攀鏊!.i塑幽
夹杂物D类1.0级 图l
Fig.
1
盘条金相组织及夹杂物
structure
Metallographic
and inclusion of wire bar
3.5气体含量分析
含量控制较好;金相组织为铁素体+珠光体,有利于 后期使用。
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pmposed.Witll山ose measures
Key
tlle hydrogen contcnt reduced
by 8.14%.
Wolds:molten
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content;contfol;measures
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引言
设法减少钢中的氢含量。本文对影响钢水中氢含量 的各种因素进行系统的研究分析,根据分析结果,提 出减少钢中氢含量的技术措施并加以实施。
Technology,Beijing, Gmup,shiji-
100083;2.Technique center,shijiazhuang
and steel
azhu柚g,Hebei,05003I) Ab8劬吼:Hydmgen
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ha珊ful element
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in steel,too much hydrogen in
x
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4.O~4 ≤4 0
10“%时,真空保持时间>15
由表3看出,顶渣碱度R=4.0~4.8时,VD脱 氢效率最高,中包钢液[H]最低,当碱度>4.8时, 顶渣返干,VD脱氢率下降,中包内钢液[H]显著增 加。当碱度≤4.0,顶渣变稀,软吹钢液容易裸露,造 成钢水增[H]。
4
4.1
min;当控制钢中[H]<1.2×10。%时,真空保持时
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hydmgen content in steel of seasons,molten steel temperature,Vacu—
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um degfee,Vacuum—keeping time and top sIag in ladIe,the technic“measures
于l 635℃,如钢种需要VD钢液温度高于l
635
由表2可以看出,随着渣厚的降低,钢液[H]逐 渐降低。 (2)顶渣碱度对钢中氢的影响 其他条件相同,分别统计了多炉碱度R≥4.8、 R=4.0~4.8、R≤4.0的钢液,经VD处理后中包 钢液[H]见表3。
表3不同碱度中包钢液[H]
Tab.3
℃,可适当延长真空保持时间。 (4)VD处理前顶渣厚度h控制在<80
(3)严格控制软吹氩时氩气流量,以不裸露钢 水为宜。 (4)适当延长真空保持时间5一10
4.2
VD fu r11ace wlth different slag thicknesses
渣厚/mm
>80 60<h<80 h<60
中包钢液[H]/×lO“%
min。
VD顶渣控制技术
(1)优化精炼后期配电、氩气搅拌和sic加入 制度。适当延长精炼终点小电流时间,氩气中等偏 低控制,严格控制精炼终点渣为玻璃渣,保证VD渣 厚小于80 mm,避免VD炉顶渣返干。 (2)加强过程渣控制,避免VD炉顶渣返干。 (3)优化温度控制制度,保证VD钢液温度低
1
氢以离子或原子形式溶入液态或固态钢中。氢 是钢中的有害元素,表现在两个方面:’一是溶入钢中 使钢的塑性和韧性降低,引起所谓氢裂;二是当氢从 钢中析出(变成分子的氢)时,造成内部裂纹性质的 缺陷,白点是这类缺陷中最突出的一种。白点是由 于钢中氢含量过多和内应力共同作用造成的,钢中 氢是产生白点的必要条件。自点的存在对钢的性能 有极为不利的影响。它使钢的力学性能降低,热处 理淬火时使零件开裂,使用时造成零件的断裂。 为了控制白点产生,一方面做好铸坯和钢材的 保温,减少钢材应力并使氢进行扩散。另一方面要
morphology
dehydrogenation
rate
before and afte‘process optimization
由图4可知,工艺优化前,顶渣没有化透,有分 层,脱氢率为42.3%。而优化后,顶渣为玻璃渣,无 分层现象,脱氢率显著提高,为71.15%、
5.2工艺优化前后脱氢效果比较
分别在工艺优化前后选取了多炉钢液,经VD 真空处理后,统计中包钢液[H],其平均[H]如图5
钢液温度对钢液[H]的影响
on[H]in
mnuence of molten steel temperature
3.5顶渣对钢中氢的影响
由图1可知,VD钢中的[H]随钢液温度的升高 而增加,特别是当钢液温度大于1 635℃时,钢液中
14
(1)渣量对钢中氢的影响 其他条件相同,经VD处理后,分别统计了多炉
万方数据
河北冶金
2叭4年第5期
渣厚h>80
mm、60 mm<h<80
mm及h<60
mm
(1)在潮湿季节对物料定期抽查水分含量。 (2)LF炉使用的sic等物料进行烘烤,时问≥
10 min。
的中包钢液[H],统计结果见表2。
表2 不同渣厚VD处理后钢液[H] [H]in
molten steel af【er Tab.2 treated by
3
的[H]显著升高。
3.3真空度对钢中氢的影响
其他条件相同,选取多炉钢液,在不同真空度 下,进行VD脱氢处理,统计中包钢水平均[H],结 果如图2所示。
钢中氢含量影响因素分析 在相同工艺条件下,分别选取潮湿和干燥季节
摹
苔
一 × 、
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3.1季节对钢中氢的影响
墨
L_J
生产的钢种,在VD炉真空处理前和破空软吹后,进 行定[H]试验,不同季节VD炉真空处理前和破空 软吹后钢液平均[H]见表1。
了8.14%。
关键词:钢液;氢含量;控制;措施
中图分类号:TF703.5 文献标识码:A
文章编号:1006—5008(2014)05一0013—03
doi:10.13630/j.cnki.13—1172.2014.0504
PROCESS
MEASURES TO
CONTROL HYDROGEN
CONT哪IN
2
脱氢的反应步骤"1 (1)通过扩散或对流,钢液中溶解的氢原子迁
课题来源:2012年河北省钢铁产业技术升级项目(编号:1221513l D) 作者简介:郝彦英(197l一),女,高级工程师,北京科技大学冶金专 业在读研究生,1994年毕业于唐山工程技术学院钢铁冶金专业,现 在河北钢铁集团石钢公司技术中心开发部从事品种研发工作,E—
间为>18
5
5.1
min。
效果
VD顶渣改善前后脱氢率对比
经过对精炼后期配电、氩气搅拌和sic加入制 度的优化,VD脱氢率显著提高。图4为工艺优化 前后精炼终点渣的形貌。
冶炼过程氢的控制
潮湿季节氢的控制
a优化简
图4
Fig
4
b优化^j
工艺优化前后顶渣形貌及脱氢翠对比
and
Contrast ln【op
sIag
Fig.3
图3真空时间与钢中[H]的关系
Relation between v∞uum
time柚d[H】in
molten steel
钢液温度,℃ 图l
Fig.1
由图3看出,在相同的冶炼条件下,适当延长真 空保持时间,会显著提高VD的脱氢率,当真空时间 大于25 min时,VD脱氢率趋于平缓。
molten steel
由表4~7及图1可以看出,产品中主要元素 碳、硅、锰成分控制精确,有害元素磷、硫含量大大低 于标准要求,冶炼成分控制波动范围小,保证了盘条 组织与性能的均匀性;强度指标全部符合要求;气体
收稿日期:2014—03一ll
钢水中氢的主要来源¨。21 氢在炉气中的分压力很低,大气中氢的分压力
为0.053 Pa,因此钢中氢主要由炉气中水蒸汽的分 压力决定。氢进入钢液的主要途径:通过废钢表面 的铁锈(菇FeO.rFe,O。.2H:O);铁合金中的氢;增碳 剂、脱氧剂、覆盖剂、保温剂、造渣剂中水分;未烘烤 干的钢包、中间包及中注管中的水分;结晶器渗水及 大气中的水分与钢液和炉渣作用而进入钢液中。
其他条件相同,分别在VD处理温度小于1
615
统计保持不同真空时间VD处理后钢液中 [H],可得到图3。
℃、1 615~l 635℃、大于1 635℃的情况下,选取多
炉钢液。经VD处理后,统计中包钢水平均[H],结 果如图1所示。
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mail:cnhaol999@126.com
移到气液相界面上。 (2)氢原子由溶解状态变化为吸附状态。 (3)表面吸附的氢原子相互作用生成氢分子。 (4)氢分子从钢液表面脱离。
1 3
万方数据
总第221期
(5)气体分子扩散进人气相后,被真空泵吸走。 在炼钢温度下,步骤(2)、(3)、(4)、(5)进行速 度是相当快的,在气相压力小于0.08 MPa的真空 中,氢分子的扩散速度也是相当迅速的。因此,钢液 真空脱氢的限制性环节是步骤(1),溶解在钢中的 氢原子向气一液界面的迁移。
图2真空度对钢液[H】的影响
Fig.2 Innuence of vacuum degree
xlO一4%
on【H1
in molten
gt∞l
由图2可知,真空度由50 Pa到67 Pa条件下, 中包钢水[H]变化不明显;而当真空度到80 Pa时, 中包钢水[H]比真空度50 Pa时增加了0.39× 由表1看出,因雨季空气湿度大、原料水分偏 高,VD真空处理前钢液[H]潮湿季高于干燥季 2.19×10“%,同时由于潮湿季与干燥季节空气的 湿度和钢包覆盖剂水分含量的差异,造成VD破空 软吹期间增氢量提高33.3%。
4
×10“% ×10—4%
对sAEl006、sAEl008钢的气体含量进行分 析,结果见表7。
表7盘条气体含量分析结果
Tab 7 Analysis of air
coபைடு நூலகம்tent
结语
(1)通过采用全程保护浇铸、LF精炼、结晶器
in wire bar
电磁搅拌(M—EMs)、稳定拉速等先遴辖制手段可
降低钢中气体含量、夹杂物,提高铸坯低倍质量。 (2)采取窄成分控制、制定合理的加热温度、精 轧入口温度、吐丝温度、风冷参数,可保证产品的力 学性能及组织要求。
4.3
mm。
[H]in molten sceelin tundish with different basicity 顶渣碱度
≥4 8 8
真空处理工艺控制
中包钢液[H]/×lO“%
l l
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本着节能降耗的原则,根据不同钢种气体含量 的要求,合理选择VD真空保持时间。当控制钢中 [H]<2.0×10“%时,真空保持时间>8 min;当控 制钢中[H]<1.5