某抽蓄电站定子铁损试验介绍

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电动机定子铁损试验

电动机定子铁损试验

电动机定子铁损实验的探讨摘要:铁损是电动机能量损失之一,不仅影响电动机效率、功率因数,而且可能因铁芯部硅钢片短路产生妨碍电动机安全运转的局部过热点,加速铁芯绝缘和定子线圈绝缘的老化,严重时可能造成铁芯烧损及线圈击穿事故。

所以,在检修电动机时,尤其是出现扫膛状况时,为检查铁芯受损情况,需进行定子铁损试验。

对于大型电动机,这是检查中必不可少的试验项目。

关键字:绝缘,扫膛,铁损试验Abstract:Iron loss is one of the motor energy loss, not only affect the motor efficiency, power factor, but also may impede the safe operation of local hot spots generated by the motor iron core internal short circuit of silicon steel slice, accelerate the insulation core and stator coil insulation aging, may cause the iron core loss and winding breakdown accident severity. In the maintenance of the motor, especially the sweep chamber condition, in order to check the damage situation of iron core, stator iron loss test. For large motor, it is essential to test the project inspection.Key words:insulation, sweep, chamber, iron loss test1.概述本文所论述的电动机定子铁芯铁损试验就是其中之一。

基于ELCID的发电机定子铁芯损耗试验

基于ELCID的发电机定子铁芯损耗试验

基于ELCID的发电机定子铁芯损耗试验解兵【摘要】铁芯是发电机的重要组成部分,其片间绝缘故障将影响发电机的安全运行,并可能造成严重的设备损伤,铁芯试验能较早地发现铁芯的故障点,避免故障扩大.文中介绍了ELCID(Electro-magnetic Core Imperfection Detector)铁芯试验的原理、方法,并通过实例详细介绍了ELCID在大型发电机铁芯试验中的试验情况及相关注意事项.结果表明,ELCID铁芯试验能够有效地对发电机铁芯状况作出判断.【期刊名称】《江苏电机工程》【年(卷),期】2010(029)005【总页数】4页(P33-36)【关键词】发电机;铁芯;ELCID铁芯试验【作者】解兵【作者单位】江苏省电力试验研究院有限公司,江苏,南京,211103【正文语种】中文【中图分类】TM835铁芯是发电机的重要组成部分,由相互绝缘的硅钢片叠压而成。

发电机运行时,主磁通随着转子旋转,这种交变磁场在铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗,使铁芯温度升高。

如果铁芯的片间绝缘损坏,就会造成铁芯故障部位局部过热,使得片间绝缘的进一步损坏,如此恶性循环导致故障范围的进一步扩大。

因此,在发电机交接试验、局部或全部更换定子绕组前后以及在发现定子铁芯有损伤等缺陷时,必须对定子进行铁芯损耗试验,发现并处理铁芯缺陷部位,避免故障扩大化[1]。

随着发电机容量越来越大,发电机铁损试验所需的励磁电源也越来越大,而且励磁电缆的要求也越来越高,使得传统的铁芯损耗试验变得更加困难和难以实现。

20世纪70年代末,英国中央发电局研发了一种新的发电机定子铁芯故障测试技术,即ELCID铁芯试验,通过这些年来的研究,ELCID铁芯试验已经在试验中不断地完善[2]。

目前,ELCID试验在发达国家一些大的电力生产和制造行业已得到较为广泛的应用;我国的发电机生产厂家及部分电力试验单位也开始利用ELCID设备开展发电机铁芯检测工作,并取得了一些成绩[3,4]。

水电站水轮发电机定子铁心铁损试验的现场实施

水电站水轮发电机定子铁心铁损试验的现场实施

水电站水轮发电机定子铁心铁损试验的现场实施刘微微;刘红【摘要】结合万家寨水电站5号机组A级检修定子铁损试验的现场情况,对定子铁损试验的现场实施、试验数据和结果以及现场试验条件与漏磁对该项试验的影响等进行了详细分析.定子铁损试验结果,检验了对5号发电机定子铁心溢出情况处理后的效果,经过处理的部分,温度、温升不明显,说明经过处理的矽钢片片间绝缘未损坏.针对万家寨水电站定子铁损试验的情况,对该项试验在现场实施过程中的试验电源选择、试验接线方法、温度测量、计算分析等方面提出建议.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2012(030)001【总页数】6页(P107-112)【关键词】水电站;水轮发电机;定子铁心;铁损试验【作者】刘微微;刘红【作者单位】万家寨水电站,山西偏关036412;内蒙古建筑职业技术学院,内蒙古呼和浩特010030【正文语种】中文0 引言定子铁心铁损试验是检验发电机定子铁心组装质量的重要方法,也是检验铁心绝缘性能的重要工序。

其基本方法是在定子铁心上缠绕若干组激磁绕组,通入50 Hz交流电压,电流在发电机定子铁心中产生磁场、磁滞与涡流损耗,导致铁心发热。

通过测量绕组得到的感生电压与激磁电流的有功功率损耗及温度,计算出单位质量定子铁心损耗(W/kg)与温升,比较判断铁心叠装质量[1]。

通过试验前的理论计算,选择合适的试验电源。

鉴于万家寨水电站现场的试验条件,漏磁的影响会导致励磁绕组匝数与理论计算值有一定的偏差,相应的试验接线方法也要符合现场的实际情况。

因此,本文重点介绍万家寨水电站5号发电机定子铁心发生溢出情况处理后定子铁损试验在现场实施情况。

1 万家寨水电站水轮发电机组概况万家寨水电站装机容量1080 MW,年设计发电量2.75 TWh。

6台发电机均为哈尔滨电机厂密闭自循环空气冷却的半伞式凸极水轮发电机,设备型号为SF180-60/12800。

发电机主要结构参数见表1。

表1 发电机主要结构参数?发电机定子绕组采用双层条形波绕组,定子槽数540,极数2P=60,每极每相槽数q=3,支路数a=3Y,绕组节距1-9-19,铁心内径1230 mm,铁心长度1850 mm。

析某水电厂新装定子铁损温升试验

析某水电厂新装定子铁损温升试验

析某水电厂新装定子铁损温升试验发布时间:2022-09-26T02:39:03.722Z 来源:《中国电业与能源》2022年10期作者:侯子龙[导读] 发电机在运行中容易损耗的部件可分为五大类,即机械损耗、励磁损耗、定子铜损、铁损、电气附加损耗侯子龙大唐陈村水力发电分公司安徽省宣城市 242500发电机在运行中容易损耗的部件可分为五大类,即机械损耗、励磁损耗、定子铜损、铁损、电气附加损耗。

发电机运行中,所有的损耗几乎都以发热的形式表现出来。

发电机铁损即发电机磁通在铁心内产生的损耗,主要是主磁通在定子铁心内产生的磁滞损耗和涡流损耗,还包括附加损耗。

单位为W/kg(瓦/千克)。

一、试验原理依据定子铁心外径、内径、高度、铁心齿高等参数计算铁心有效截面积。

在1T轭部磁密度时,选取试验电压,计算励磁线圈的匝数。

根据定子机架的结构形式,试验时励磁绕组缠绕在机架的外面;测量绕组穿过机架和铁心之间的空隙,能有效缠绕定子铁心的断面。

定子铁心缠绕若干个励磁绕组,将交流电流通入励磁绕组,因交流电流在定子铁心中产生磁场,而产生涡流和铁磁损耗,使铁心发热;用埋设的热电偶测量铁心、上、下压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪查找局部过热点及辅助测温;在铁心上缠绕测量绕组,测量感应电压,计算出铁心有功损耗。

根据测量结果与设计要求比较,来判断定子铁心的制造、安装质量。

二、试验依据(1)GB/T20835-2007《发电机定子铁心磁化试验导则》(2)DL/T5420-2009《水轮发电机定子现场装配工艺》(3)SD262-1-11 陈村电站定子装配工艺方案(东电公司)三、试验计算1、发电机参数2、励磁线圈匝数Wl=U2/4.44fBS×108=45U/SBU2励磁线圈电源电压(V)f试验电源频率(Hz)B铁心轭部磁通密度;取B=10000GS定子铁心轭部截面cm2Wl=U2/4.44fBS×108=45U/SB =380×45/1542.22=11.088(匝)3、励磁电流I=πDavH0/ WlDav= D1-HDav定子铁轭平均直径cmH0单位长度安匝数I=πDavH0/ Wl =3.14×(920-17.2)×1.8/11=463.88A4、电源功率(按1.1倍计算)S≥1.1IU2×10-3=1.1×463.88×380×10-3=193.89kV A5、测量线圈匝数Wm=U1/U2* Wl=300×0.75(取电压表量程的四分之三)/380×11=6.5四、试验标准(1)单位铁损△Pfe不得超过2.5W/KG或超过所采用牌号的硅钢片单位损耗;小于合同保证值,50W270单位损耗≤1.05W/kg;(2)铁心齿部相互间温差△t1不超过25℃;(3)铁心最高温升△t2不超过15℃;(4)试验时铁心无明显噪声、振动;拉紧螺栓无松动;(5)试验结束后检查机座与铁心各机械部分及加强筋焊缝、位紧螺栓片、定位筋及托板焊缝、上下齿压板、通风沟小工字钢应无异常。

仙游抽水蓄能电站发电机定子铁心磁化试验综述

仙游抽水蓄能电站发电机定子铁心磁化试验综述

1工程概述福建仙游抽水蓄能电站共安装4台型号为SFD300/325—14/6650水轮发电电动机机组,总装机容量为1200MW 。

其中定子机座采用上、下环的钢板焊接结构,机座分2瓣制造和运输,在工地组焊后进行叠片、下线。

定子铁心采用高导磁、低耗、优质硅钢片叠压而成。

2试验目的定子磁化试验是检验定子铁心装配质量的重要手段,其目的是确认定子铁心硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。

铁心在运行中受发热影响和机械力的作用,会引起片间绝缘损坏,造成短路,在短路区域形成局部过热,威胁机组的安全运行。

所以现场叠压装配的定子铁心必须进行磁化试验,利用铁心发热寻找故障点,检查铁心压紧螺栓是否有松动现象及测定的温升和单位铁损是否达到要求。

3试验原理及方法试验方法是在定子叠片堆积、压紧后的铁心上缠绕若干励磁绕组,将交流电流通入绕组内,此电流在定子铁心中产生磁场,同时产生涡流与磁滞损耗,使铁心发热,测量铁心总的有功损耗与温度,计算出单位重量铁心损耗与温升,从而判别铁心叠装的质量。

试验中用红外测温枪测量定子铁心、上下齿压板及机座的温度,计算出温升和温差;用热红外成像仪扫描查找定子铁心局部过热点;在铁心上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁心中的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁心的单位损耗。

把测量、计算结果与设计要求相比较,来判断定子铁心的制造、安装质量。

4主要技术参数发电机型号:SFD300/325—14/6650;额定容量:发电工况333.3MVA ,电动工况:325MW ;额定电压:15.75kV ;定子铁心长度L 1:3.080m ;定子铁心外径D 1:6.650m ;定子铁心内径D 2:5.440m ;定子铁心叠压系数K :0.96;定子铁心通风沟数n :75;定子铁心通风道宽b :0.005m ;定子槽深h c :0.17m ;定子铁片密度ρ:7.8×103g /m 3。

三里坪水电站发电机定子铁芯磁化试验

三里坪水电站发电机定子铁芯磁化试验

三里坪水电站发电机定子铁芯磁化试验谭大均【摘要】为保证三里坪水电站发电机组的安全运行,在发电机定子铁芯组装完成后,采用在铁芯上缠绕励磁绕组并通入一定的交流电,使铁芯发热、温度升高,从而找出过热点的方法,对定子铁芯硅钢片的制造和现场安装质量进行了试验检测.结果表明:定子铁芯的制造和现场安装质量满足设计要求.详细介绍了试验过程.可供同类工程参考.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2012(043)006【总页数】3页(P79-80,89)【关键词】定子铁芯;磁化试验;发电机组;三里坪水电站【作者】谭大均【作者单位】湖北能源集团房县水利水电发展有限公司,湖北房县442100【正文语种】中文【中图分类】TM312三里坪水电站安装2台35 MW水轮发电机组,由天津重型发电设备有限责任公司生产。

由于该电站地处偏远山区,交通条件较差,设备运输受到诸多因素限制,故要求厂家将发电机定子机座采用分瓣制造运输的方法,在工地现场完成组装焊接、铁芯叠片及下线等工作。

1 磁化试验1.1 试验目的发电机定子铁芯硅钢片在制造和现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,在发电机运行时,由于发热和机械力的作用,将引起片间短路和铁芯短路区域内局部过热,从而加速铁芯绝缘和线棒绝缘的老化,甚至造成铁芯绝缘烧伤和线棒击穿事故。

为了保证机组的安全运行,在定子铁芯组装完成后,必须通过铁芯磁化试验来检查铁芯硅钢片制造和现场叠装质量。

在铁芯磁化试验过程中,还能通过振动和发热使铁芯下沉,达到进一步压紧铁芯的目的。

1.2 试验方法在铁芯上缠绕励磁绕组并通入一定的交流电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度升高。

铁芯中片间绝缘受损部分将产生较大涡流,局部温度急剧上升,从而使试验人员找出过热点。

试验中定时用红外线测温枪测量定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;通过铁芯上缠绕的励磁绕组和测量绕组,测量和计算出铁芯中的磁感应强度以及有功损耗。

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验和测试定子铁芯铁损的试验(1)概述定子铁损试验是检验发电机定子铁芯装配质量的重要方法,也是检验铁芯自身绝缘性能的重要工序。

其基本试验方法是在定子铁芯上缠绕若干组激磁绕组,通入50H Z交流电压,电流在定子铁芯中产生磁场的同时产生涡流与磁滞损耗,使铁芯发热。

通过测量绕组得到的感生电压与激磁电流的有功功率损耗及温度,计算出单位重量铁芯损耗与温升(W/kg),比较判别铁芯叠装质量。

(2)用于定子铁损试验的计算参数1)发电机技术参数:发电机型号:SF100-68/10350SF20-44/6500额定容量额定功率100 MW20 MW额定功率因数(滞后)(滞后)额定电压额定电流额定频率50Hz额定转速minmin2)铁芯参数及试验计算参数(发电机定子结构参数计算)定子铁芯外径D1(mm)定子铁芯内径D2(mm)定子铁芯高度h (mm)定子铁芯磁轭高度(估算)h a=(D1-D2)/2-h c(cm)通风沟高度b (mm)通风沟数量n 槽深h c(mm)硅钢片安匝数H0 (安匝/cm)槽型尺寸h e x槽宽填充系数K= 选择电源频率f=50 (Hz)选择激磁电压U=400(V)试验磁通密度B= 1T (理论数值)3)试验参数计算铁芯有效高度L = K x(h-n x b)(mm)定子铁芯磁轭截面积S=L x h a (em2)激磁线圈匝数的计算W l =U x 104/ x f x S x B (匝)激磁线圈的电流和功率1= n X ( D-h ) X H o /WI (A)P1=1 X U X 10-3(kVA)测量线圈匝数的计算 W m F(UJU) X W (匝),其测量电压为激磁线圈电缆截面积:按每平方毫米(铜线)电流密度不大于 3安培选择,采用铜芯橡套绝缘软线。

(3)定子铁损试验原理接线图发电机定子铁芯铁损试验接线图(4)发电机定子铁损试验设备及仪表选择配置序号名称型号格规单位数量备注1 低压开关柜 ,1000A 面 12 电压互感器,级台 13 标准电流互感器 1000/5A ,级台 14交流电压表0 ?450V块2(V )。

某抽蓄电站定子铁损试验介绍

某抽蓄电站定子铁损试验介绍

某抽蓄电站定子铁损试验介绍摘要:介绍了某抽蓄电站发电电动机定子铁损试验及计算方法、试验过程,为相关电站的铁损试验提供了借鉴。

关键词:定子、铁损试验1、概述1.1 简述某抽水蓄能电站发电电动机定子采用工地现场组装的安装方式,两瓣定子机座在安装间组焊,进行铁片叠装与紧压,随后进行铁芯磁化试验,合格后进行定子下线工作。

定子铁芯采用DW270-50型低损耗、高导磁、无时效、不老化的冷轧矽钢片,厚度为0.5~0.7mm,表面喷涂厚度为0.02mm的F级绝缘漆以降低涡流损耗。

1.2 磁化试验的目的大、中型水轮发电机组由于运输尺寸、重量等方面的因素限制,发电机定子机座通常采用分瓣制造运输,在安装现场进行组装焊接、铁芯堆积及定子下线等工作。

铁芯磁化试验在定子铁芯堆积、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。

发电机定子铁芯是由薄硅钢片现场叠装而成,在铁芯硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路。

为防止运行中因片间短路引起局部过热,威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。

另外铁芯磁化试验还能通过振动和发热使铁芯下沉,达到仅由加压所不能达到的进一步压紧铁芯的目的。

1.3 试验基本原理及方法在发电电动机定子铁片堆积、压紧后的铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取激磁磁感应强度为1~1.2T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度升高。

若铁片间存在绝缘受损现象,相应部位将会产生较大的局部涡流,使温度急剧上升,出现过热点。

对过热点进行处理,可保障机组长期运行的稳定性。

试验中用酒精温度计或红外线测温计测量定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。

鲁地拉水电站定子铁芯损耗试验

鲁地拉水电站定子铁芯损耗试验

鲁地拉水电站定子铁芯损耗试验摘要:本文结合鲁地拉水电站#1水轮发电机定子铁损试验,着重对水轮发电机定子铁芯装压后进行铁损试验的目的、原理、标准和方法进行了介绍,对于大、中型水轮发电机组现场叠片而成的定子铁芯损耗试验有一定的参考意义。

关键词:鲁地拉水电站;定子铁芯;铁芯损耗;温升鲁地拉水电站位于云南省丽江市永胜县与大理白族自治州宾川县交界处的金沙江干流中游河段上,鲁地拉枢纽工程以发电为主,兼顾防洪、航运。

电站厂房为引水式地下厂房,装机6台,单机容量360MW。

1试验目的水轮发电机定子铁芯是由硅钢片现场叠装而成。

由于在制造和检修可能存在的质量不良,或在运行中,由于热和机械力的作用,可引起片间绝缘损坏,造成短路,形成局部过热,威胁机组的安全运行。

所以发电机在交接时或运行中,对铁芯绝缘有怀疑时,或铁芯全部与局部修理后,需进行定子铁芯的铁损试验,以测量铁芯单位质量的损耗,测量定子铁轭和齿的温度,检查各部温升是否超过规定值,从而综合判断铁芯片间的绝缘是否良好。

2试验原理定子铁芯上缠绕若干个励磁绕组,绕组接通交流电源,在定子铁芯中产生一定强度的交变磁场,同时产生涡流与磁滞损耗,使铁芯发热。

根据试验数值计算出单位重量铁芯损耗与温升,把温升和单位质量铁芯损耗折算成标准磁通量(1.0T)下的数值,并与硅钢片制造厂所提供的单位重量铁芯损耗计算值和国家相关标准规定进行比较,从而判别铁芯叠装质量。

3试验标准试验采用0.8~1.0T的磁通密度,M250-50A型硅钢片单位损耗1.05W/kg (1.0T),各点温度按1.0T磁通密度折算时,铁芯最大温升小于25K,最大温差小于15℃,铁芯与机座温差小于15℃,试验持续时间为90min。

4发电机相关参数:(1)发电机主要参数发电机型号:SF360-60/15070 发电机型式:三相、立轴半伞式、空冷同步发电机额定视在功率:400MVA 额定有功率:360MW额定电压:18kV 额定电流:12830A额定功率因数:0.9(滞后) 额定频率:50Hz(2)定子铁芯主要参数5试验前的相关计算(1) 铁芯有效长度 L=k×(L1-n×b)=174.276(cm)(2) 铁芯轭部高度 h=(Di-Da)/2-Hs=27.54(cm)(3) 铁芯轭部截面积 A=L×ha=4799.561(cm2)(4) 励磁线圈匝数 Nr=U2/(4.44f×A×B)=89.38(匝)U2 励磁线圈电源电压,为10000VF 试验电源频率,为50HzB 试验时铁芯轭部磁通密度,取1.05T由于电缆的电压降及电磁损耗,匝数取88匝,以补偿各种损耗,从而提高磁通密度并略高于1T较好。

西龙池定子铁损试验方法与步骤

西龙池定子铁损试验方法与步骤

西龙池定子铁损试验方法与步骤郑元吉;王大勇;王效安;张建华【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2011(030)009【摘要】定子铁损试验是检验定子铁芯装配质量的重要手段,也是检验铁芯自身绝缘性能的重要工序,其基本方法是在定子铁芯上缠绕若干个励磁绕组,将交流电流通入绕组内,此电流在定子铁芯中产生磁场,同时产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,测量铁芯总的有功损耗与温度,计算出单位重量铁芯损耗与温升,从而判别铁芯叠装的质量.%Stator iron loss test is an important means to test the quality of the stator core assembly and the important processes of stator core to test self-insulation properties.The basic approach is wounding around the stator core of a number of field winding,then flow alternating current into the winding,the current will generated the magnetic field in the stator core and also generated eddy current and hysteresis loss,making the stator core fever.Measuring the total power loss and the core temperature, then calculate the core loss and temperature per unit weight,that discriminant the quality of the stacked iron core.【总页数】3页(P38-40)【作者】郑元吉;王大勇;王效安;张建华【作者单位】中国水利水电第三工程有限公司,西安,710000;中国水利水电第三工程有限公司,西安,710000;中国水利水电第三工程有限公司,西安,710000;中国水利水电第三工程有限公司,西安,710000【正文语种】中文【中图分类】TV22【相关文献】1.西龙池2号机组定子铁损试验顺利结束 [J],2.西龙池定子铁损试验方法与步骤 [J], 郑元吉;王大勇;王效安;张建华3.西龙池1号机组定子整体耐压试验顺利通过 [J],4.西龙池电站定子下线试验工艺探讨 [J], 郑元吉;张建华;张胜平5.西龙池电站定子下线试验工艺探讨 [J], 郑元吉;张建华;张胜平;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验(1)概述定子铁损试验是检验发电机定子铁芯装配质量的重要方法,也是检验铁芯自身绝缘性能的重要工序。

其基本试验方法是在定子铁芯上缠绕若干组激磁绕组,通入50H Z交流电压,电流在定子铁芯中产生磁场的同时产生涡流与磁滞损耗,使铁芯发热。

通过测量绕组得到的感生电压与激磁电流的有功功率损耗及温度,计算出单位重量铁芯损耗与温升(W/kg),比较判别铁芯叠装质量。

(2)用于定子铁损试验的计算参数1)发电机技术参数:发电机型号:SF100-68/10350SF20-44/6500额定容量111.11MVA23.35MVA额定功率100MW20MW额定功率因数0.90(滞后)0.85(滞后)额定电压15.75kV10.50kV额定电流A额定频率50Hz额定转速88.2r/min136.4r/min2)铁芯参数及试验计算参数(发电机定子结构参数计算)定子铁芯外径D1(mm)定子铁芯内径D2(mm)定子铁芯高度h(mm)定子铁芯磁轭高度(估算)h a=(D1-D2)/2-h c(cm)通风沟高度b(mm)通风沟数量n槽深h c(mm)硅钢片安匝数H0(安匝/cm)×槽宽槽型尺寸hc填充系数K=0.95选择电源频率f=50(Hz)选择激磁电压U=400(V)试验磁通密度B=1T(理论数值)3)试验参数计算铁芯有效高度L=K×(h-n×b)(mm)定子铁芯磁轭截面积S=L×h a(cm2)激磁线圈匝数的计算W l=U×104/4.44×f×S×B(匝)激磁线圈的电流和功率I=π×(D1-h)×H0/W l(A)P l=I×U×10-3(kVA)测量线圈匝数的计算W m=(U2/U)×W l(匝),其测量电压为(V)。

激磁线圈电缆截面积:按每平方毫米(铜线)电流密度不大于3安培选择,采用铜芯橡套绝缘软线。

发电机定子铁芯损耗试验方案讲解

发电机定子铁芯损耗试验方案讲解

发电机定子铁芯损耗试验施工方案批准:初审:编制:设备管理部2015年01月14日发电机定子铁芯损耗试验方案一、施工项目简介我厂发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机,发电机采用内部氢气循环,定子绕组水内冷,定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却,转子绕组氢气内冷的冷却方式。

为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,必须进行铁芯损耗试验。

二、施工方案1、施工准备1.1物资准备1.2人员准备哈尔滨电机厂现场服务人员负责密封垫更换工作,设备管理部电气专业人员配合。

1.3机械设备准备根据现场实际情况,准备扳手、螺丝刀、热成像仪等。

2、施工方案2.1试验原理在发电机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取励磁磁感应强度为1~1.4 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,铁芯发热,温度很快升高。

同时,使铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。

试验中用红外线测温仪测出定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线热成像仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。

把测量、计算结果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。

2.2试验接线图W1:励磁绕组W2:测量绕组A:测量绕组电流表W:测量绕组功率表V2:测量绕组电压表2.3试验标准2.3.1《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996),励磁磁通密度为1.4T(特斯拉)下持续时间为45min,齿的最高温升不得超过25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg).2.3.2《电力设备交接和预防性试验规程》(大唐集团公司Q/CDT 107 001-2005),磁密在1T下齿的最高温升不大于25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位损耗不大于1.3倍参考值。

发电机定子铁芯磁化试验计算与选择

发电机定子铁芯磁化试验计算与选择

发电机定子铁芯磁化试验计算与选择摘要:发电机定子铁芯磁化试验,是检查发电机定子铁芯制造、安装质量的有效方法。

试验对铁芯产生交变磁通造成铁芯温度升高,通过对铁芯温升的监测,以分析判断定子铁芯绝缘情况。

进行定子铁芯磁化试验前需经过详细计算并根据现场条件选择合理试验方案,本文主要就该项试验计算及试验方案的选择进行详细分析说明。

关键词:磁化试验;计算;选择Abstract:Generator stator core magnetization test is an effective method to check the stator stator core manufacturing and installation quality. The test results inan alternating magnetic flux generated in the iron core that causes the temperature of the iron core to rise. Through the monitoring of the temperature rise of the iron core, the insulation condition of the stator core is analyzed and judged. Before the stator core magnetization test is performed, a detailed calculation is required and a reasonable test scheme is selected according to the site conditions. This article mainly analyzes the calculation of the test and the selection of the test program.Key words:Magnetization test; Calculation; Selection.1 概述发电机定子铁芯在制作、安装、大修时都可能造成绝缘损坏,造成铁芯内短路。

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验和测试

定子铁芯铁损的试验(1)概述定子铁损试验是检验发电机定子铁芯装配质量的重要方法,也是检验铁芯自身绝缘性能的重要工序。

其基本试验方法是在定子铁芯上缠绕若干组激磁绕组,通入50H Z交流电压,电流在定子铁芯中产生磁场的同时产生涡流与磁滞损耗,使铁芯发热。

通过测量绕组得到的感生电压与激磁电流的有功功率损耗及温度,计算出单位重量铁芯损耗与温升(W/kg),比较判别铁芯叠装质量。

(2)用于定子铁损试验的计算参数1)发电机技术参数:发电机型号:SF100-68/10350SF20-44/6500额定容量111.11MVA23.35MVA额定功率100MW20MW额定功率因数0.90(滞后)0.85(滞后)额定电压15.75kV10.50kV额定电流A额定频率50Hz额定转速88.2r/min136.4r/min2)铁芯参数及试验计算参数(发电机定子结构参数计算)定子铁芯外径D1(mm)定子铁芯内径D2(mm)定子铁芯高度h(mm)定子铁芯磁轭高度(估算)h a=(D1-D2)/2-h c(cm)通风沟高度b(mm)通风沟数量n槽深h c(mm)硅钢片安匝数H0(安匝/cm)槽型尺寸h×槽宽c填充系数K=0.95选择电源频率f=50(Hz)选择激磁电压U=400(V)试验磁通密度B=1T(理论数值)3)试验参数计算铁芯有效高度L=K×(h-n×b)(mm)定子铁芯磁轭截面积S=L×h a(cm2)激磁线圈匝数的计算W l=U×104/4.44×f×S×B(匝)激磁线圈的电流和功率I=π×(D1-h)×H0/W l(A)P l=I×U×10-3(kVA)测量线圈匝数的计算W m=(U2/U)×W l(匝),其测量电压为(V)。

激磁线圈电缆截面积:按每平方毫米(铜线)电流密度不大于3安培选择,采用铜芯橡套绝缘软线。

【word】 600MW发电机定子铁心损耗现场试验方法

【word】 600MW发电机定子铁心损耗现场试验方法

600MW发电机定子铁心损耗现场试验方法600MW发电机定子铁心损耗现场试验方法章岩,李晓霞,兰利红,郭磊(陕西电力科学研究院,陕西西安710054)O引言发电机定子铁心由硅钢片叠合组装而成.叠片间存在短路故障时会导致运行中出现危险的局部过热.过热点的扩展会导致绕组绝缘损坏或铁心烧损等.对于大型发电机而言.铁心过热故障所带来的影响非常严重.因此.在发电机交接试验,局部或全部更换定子绕组前后以及在发现定子铁心有损伤等缺陷时,必须对定子进行铁心损耗试验Il1.1发电机定子铁心损耗试验方法目前发电机定子铁心损耗试验的方法有两种:一种是传统的大功率电源励磁试验方法.要求励磁电源能够提供一定的磁通量.通过红外热成像技术测量定子膛内表面的温度来确定故障热点位置.另一种是ELCID试验方法ELCID试验的原理是通过给定子铁心上的一个附加励磁线圈施加很小的励磁电流.使得在铁心内沿周向产生4%的额定磁通密度.当铁心轴向的叠片之间发生短路故障并与周向磁通形成一个闭合回路时,故障区会感应出很小的故障电流.用磁位计测量该故障电流所产生的磁位差.即可以实现对故障点的定位和对故障程度的判定.传统的大功率电源励磁试验方法可以提供一定的磁通量.配合红外成像仪能直观地发现整体及局部的故障点,并且《电气设备预防性试验规程》DI/11 596—1996对该试验方法的判断标准有明确的规定.本文利用现有设备.采用此方法对一台600MW发电机进行了现场定子铁心损耗试验.2发电机定子铁心现场试验实例2.1发电机参数试验发电机的额定容量为667MV?A;额定功率为600MW:额定电压为20kV:额定电流为19245A;额定功率因数为0.9;转速为3000r/rain.2_2理论计算定子铁心长Z为6300ITIIII;通风沟数n为96;通风沟长22为6ITIIII;定子铁心外径Dl为2674ITIITI;定子铁心内径D2为1223ram;定子齿高h】为156.5ITIITI.根据以上数据进行计算,定子铁心有效截面积S=kLh=2.841ITI(其中取0.94).若取试验磁通密度B=I.0T,励磁线圈l=l,则励磁线圈外施电压U=4.44.BS=630.7V在B=I.0T时,取H=1.2A/era,贝0励磁线圈电流I=3.14D0/=950A由于铁心叠片的磁化曲线未知.励磁线圈电流计算值仅供参考.2.3试验接线,试验设备参数及试验仪表2.3.1试验接线试验励磁电源由发电机定子铁损试验专用变压器闹压器供给.试验接线如图1所示.收稿日期:2007—11-20作者简介:章岩(1963~),男,浙江杭州人,从事发电机,变压器电气试验研究工作.研究与分析图1试验接线圈2.3.2试验设备参数试验设备参数:变压器为750kV?A/10kV/6kV:单相输出电压为400V:感应调压器750kV?A/400V:单相输出电压为0~750V;单相输出电流最高为1000A.2.3.3试验仪表试验仪表为:2只0~150V电压表.1只0~5A电流表:1只2000A/5A电流互感器:1只750V/150V 电压互感器;一只低功率因数瓦特表.测量线圈:取l匝.2,4试验方法试验开始前.先检查调压器零位及调压器风机转向,调压方向是否正确,确认试验接线正确无误后开始试验.试验步骤为:先用红外热成像仪记录铁心原始温度,然后合上电源,由零起缓慢升压,同时注意各表计变化情况;如各表计显示正常,继续升压,逐步增加励磁磁通密度.直至U2=675V,记录各表计读数.此时按B=45U/S核算,铁心的试验磁通密度为1.07T.在此磁密下,试验持续120rain.试验过程中用红外热像仪连续监测定子铁心表面温度,每隔15min记录一次温度和各表计读数.在整个试验过程中,各表计指示稳定正常.3试验结果3.1电气试验结果电气表计读数结果见表1.表1电气数据3.2红外仪测试结果试验持续120min,在试验持续的过程中,定子铁心发热均匀,没有出现过热点.红外仪测试的铁心温度见表2.试验过程中定子铁心的红外热成像图见图2.从表2可看出铁损试验最高温升及最大温差均在合格范围内,铁损试验合格.表2定子铁心温度时间上部齿下部齿边段铁心最高温最大温/min温,℃温,℃齿温,℃升,I(差,I(151614.6153O16.515186O1815.519902019.220.71O52O.519.52112O21-22O21.88.21.8注:试验的环境温度为13;铁心原始温度为上部15℃,下部13.6℃. 4结论(b)图2定子铁心红外热成像图(1)利用现有的试验设备,在运行现场对600MW发电机进行定子铁心损耗试验,磁通量可以达到1.07T,完全满足《电气设备预防性试验规程))DtJT596—1996试验磁通量为1.0T的要求.(2)试验过程中采用零起升压的方法,被试设备的安全能得到可靠保证.(3)传统的大功率电源励磁试验方法可以提供一定的磁通量,配合红外成像仪能直观地发现整体及局部的故障点.(4)大功率电源励磁试验方法的缺点是试验设备比较笨重,试验电源容量要求较大.参考文献[1]DDT596-1996,电气设备预防性试验规程[s].(责任编辑韩小宁)卫∞弋了》I,,n~nResearchonFieldTestMethodforStatorCoreLossof600MWGeneratorZHANGYan,LIXiao—xia,LANLi—hong,GU0Lei (Shaanxi ElectricPowerResearchInstitute,Xi’an710054,China)Abstract:Statorcoreofgeneratoristhekeypartofthegenerator.Alongwithlarge capacityunitincreasesinquantity,statorcore faultphenomenaaremoreandmore,itneedstoealTyoutthefieldtesttofindthelo cationoffault.Theequipmentselection,test wiringandtestmethodduringthefieldtestforstatorcorelossof600MWgenerat orareexpoundedindetail,thiscanprovidemuch usefulexperiencetothefieldtestforstatorcoreloss.Keywords:generator;stator;coreloss南方大雪再提特高压输电关于特高压电网建设的激烈争议在一场席卷中国南方的雪灾与冰冻之后出现转折,现在,辩论的”正方”无疑获得了有利于自己的论据.此时此刻,一场涉及标准重置的”电网重建”工作已经启动.国家电网专家组已经编制完成电网灾后重建的规划方案,并已上报国务院.这其中,不仅包括电网建设标准的重置,争议良久悬而未决的特高压输电也再次被国家电网公司重新提出.“这次雪灾也为未来我国电网建设敲响警钟.”国家电网特高压部副主任刘泽洪表示,”从2003年至2007年电网和电源累计投资情况看,我国电网与电源的投资比重约为33:67,而世界主要发达国家约为60:40,我国电网投资滞后于电源投资.一是电网的盈利性不好;二是以往的电网建设是以地区为范围,规模较小.”国家电网专家组也认为这次大面积停电事故已经体现出部分地区500kV电网出现输送能力不足,输电走廊紧缺等问题,说明仅靠现有500kV超高压输电技术进行电网建设,已无法满足未来国民经济持续快速发展和人民生活对电力增长的需要.“发展特高压电网,是促进中国电力工业可持续发展的必然选择.”杨建平在建议中称,他的职务是国家电网北京电力建设研究院的总工程师,他的观点与建议向来对国家电网颇具影响力,对于特高压电网,杨建平寄予厚望.2008年又是特高压交流试验示范工程建设最关键的一年.据悉,目前国家电网正在推进四川锦屏到江苏的特高压直流输电工程前期工作,将结合金沙江后续水电项目开发及雅砻江锦屏电站群的开发,继续承担”西电东送”的任务,将电力直接输送到东部用电大省江苏省.这是继2006年6月1000kV晋东南一南阳—荆门特高压交流试验示范工程开工后,国家电网在推进特高压战略方面的又一大动作.这些线路气象条件的重现期将按100年一遇设计.刘泽洪表示,特高压可以直接把西南的水电送到东部地区,有助于缓解煤炭紧缺所造成的交通压力及对东部环境造成的压力,对于中国乃至世界今后电网技术发展和电网建设将是一次有意义的尝试.(信息来源:中国电力信息网)。

抽水蓄能电站发电机定子穿心螺杆绝缘研究

抽水蓄能电站发电机定子穿心螺杆绝缘研究

第41卷第8期2018年8月水电姑秕电故农Mechanical & Electrical Technique of Hydropower StationVol.41 No.8Aug.201847抽水蓄能电站发电机定子穿心螺杆绝缘研究宋轩,郑越,李坤鹏(河南国网宝泉抽水蓄能有限公司,河南新乡453636)摘要:根据宝泉抽水蓄能电站(以下筒称宝泉电站)在进行发电机开路试验时出现的定子铁心烧损现象,对定子 穿心螺杆绝缘结构进行分析研究,并对其结构进行优化处理,通过应用改进措施,有效解决了机组定子穿心螺杆绝 缘降低现象,为电站后期稳定运行提供保障,同时也为其他电站和设计单位解决相似问题提供依据。

关键词:水轮发电机;定子;穿心螺杆;绝缘结构中图分类号:TM305.2 文献标识码:B文章编号:1672-5387(2018)08-0047-04DOI:10.13599/ki.11-5130.2018.08.0141引言发电机定子穿心螺杆主要是用来固定定子铁心的,由于水轮发电机组正常运行时定子穿心螈杆处于交变的磁场中,会产生一定的感应电压,定子铁心、机座及定位筋等部件属于接地设备,如果绝缘损坏,将会形成导通回路,在螺杆感应电压下形成环流造成螺杆、铁心等部件绝缘的损坏、部件过热甚至烧损[1气从而造成发电机事故。

本文根据宝泉电站在进行发电机开路试验时出现的定子铁心烧损现象,对定子穿心螺杆绝缘结构进行分析研究,并对其进行优化处理,避免事故再次发生,为本电站稳定运行提供保障,同时为其他电站和设计单位对定子穿心螺杆绝缘的设计和选择賊一定的参考价值。

2存在的问题该电站发电机组在进行开路拭验过程中,当定 子电压升至1.25倍额定电压时,发电机风洞内部 发出异味,同时有火星从发电机内部并经过空气冷 却器通风沟喷出,立即停机,此时监控系统监视到 发电机定子铁心温度测点一处显示116丈(未达 到报警和跳机值)。

经检查,该电站4号机组出现 定子铁心烧损现象,有19根穿心螺杆接地。

海蓄电站定子铁损试验解析

海蓄电站定子铁损试验解析

海蓄电站定子铁损试验解析发表时间:2019-04-09T10:16:10.050Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:王浩[导读] 通过对海蓄电站定子铁损试验的解析,进一步了解铁损试验的试验原理、计算过程及判断标准,更直观的了解定子铁损的试验流程,为其他电站相关试验提供参考。

广东省水利电力勘测设计研究院 510635摘要:通过对海蓄电站定子铁损试验的解析,进一步了解铁损试验的试验原理、计算过程及判断标准,更直观的了解定子铁损的试验流程,为其他电站相关试验提供参考。

关键词:铁损试验、温度测量、穿心螺杆、1、发电机定子参数海南抽水蓄能电站位于海南省琼中县黎母山镇,总装机3X200MW,三台立轴半伞式空冷同步可逆式发电电动机,发电机型号为:SFD200/220-16/6550。

发电机定子绕组基本参数为:试验目的:铁芯磁化试验是在定子铁芯堆积、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。

发电机定子铁芯是由薄硅钢片现场叠装而成,在铁芯硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路。

为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。

试验基本原理及方法:铁损试验的基本原理是:在叠装完成的发电机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入交流电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,从而在铁芯中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热。

同时,使铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的涡流,温度很快升高。

用酒精温度计测量铁芯、上、下压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪查找局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁芯总的有功损耗。

根据测量结果与设计要求比较,来判断定子铁芯的制造、安装质量。

试验电源的选择及试验接线方式测量线圈匝数计算铁芯有效长度L =k*(Le-n*b)=0.96*(221-41*0.5)=192.48cm铁芯轭部高度ha =(da-di)/2-hs=(655-550)/2-16.286=36.214cm铁芯轭部截面积S =L*ha=192.48*36.214=6970.47cm2励磁线圈匝数Nr=U1/4.44*f*S*B=10000/4.44*50*0.697047*1=64.62N海蓄电站励磁电源选择为10kV,因此在试验过程中选择添加一台电压互感器;由于励磁线圈匝数较多,考虑励磁线圈本身的电压降,Nr选定比计算少1~2匝,故取63匝。

大型发电机定子铁心损耗试验分析

大型发电机定子铁心损耗试验分析

大型发电机定子铁心损耗试验分析范林;赵海涛;李新平;李庆;赵东慧【摘要】针对河北西柏坡发电有限责任公司发电机定子铁心存在的缺陷,分析利用6 kV厂用电进行发电机定子铁心损耗试验的可行性,介绍试验参数计算方法和试验步骤,结果表明铁心损耗试验能够有效地对发电机铁心状况作出判断.【期刊名称】《河北电力技术》【年(卷),期】2012(031)006【总页数】3页(P18-19,42)【关键词】发电机;定子铁心;损耗试验【作者】范林;赵海涛;李新平;李庆;赵东慧【作者单位】河北西柏坡发电有限责任公司,石家庄 050400;河北西柏坡发电有限责任公司,石家庄 050400;河北西柏坡发电有限责任公司,石家庄 050400;河北西柏坡发电有限责任公司,石家庄 050400;河北电信设计咨询有限公司,石家庄050021【正文语种】中文【中图分类】TM8351 概述发电机定子铁心是由硅钢片叠压组装而成,由于装配和制造的原因以及运行中的热和机械力的作用,造成硅钢片片间绝缘损坏,铁心局部短路发热,严重时会损坏定子线棒绝缘,造成停机事故。

河北西柏坡发电有限责任公司(简称“西柏坡电厂”)共有哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型汽轮发电机4台,QFSN-600-2YHG型汽轮发电机2台,在历次的大修中,发现300 MW发电机定子铁心多次发生齿部折断、片间磨损、过热等缺陷。

定子铁心损耗试验是检验发电机定子铁心装配质量的重要方法,也是检验铁心自身绝缘性能的重要工序,通过该项试验能够发现定子铁心存在的缺陷,避免因人为检查造成的疏漏。

为此西柏坡电厂利用6 kV厂用电系统,开展了发电机定子铁心损耗试验,在随后的发电机抽转子检修时作为定检项目,多次发现发电机定子铁心的隐含问题,并在缺陷处理后进行复测,保证了发电机大修后,定子铁心温升合格,片间绝缘的状态良好。

以下以西柏坡电厂的QFSN-300-2型3号汽轮发电机为例进行分析。

2 试验方案2.1 可行性分析2.1.1 电源容量及运行方式发电机所处12.6 m平台,6 kV配电室位于其下方6.5 m的平台上,电源选取方便,启动备用变压器为有载调压,系统电压调整方便。

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某抽蓄电站定子铁损试验介绍
发表时间:2018-11-13T20:51:03.613Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:何忠华李既明钱晓忠周勇郭立熊一慧
[导读] 摘要:介绍了某抽蓄电站发电电动机定子铁损试验及计算方法、试验过程,为相关电站的铁损试验提供了借鉴。

(湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司湖南省长沙市 410213)
摘要:介绍了某抽蓄电站发电电动机定子铁损试验及计算方法、试验过程,为相关电站的铁损试验提供了借鉴。

关键词:定子、铁损试验
1、概述
1.1 简述
某抽水蓄能电站发电电动机定子采用工地现场组装的安装方式,两瓣定子机座在安装间组焊,进行铁片叠装与紧压,随后进行铁芯磁化试验,合格后进行定子下线工作。

定子铁芯采用DW270-50型低损耗、高导磁、无时效、不老化的冷轧矽钢片,厚度为0.5~0.7mm,表面喷涂厚度为0.02mm的F级绝缘漆以降低涡流损耗。

1.2 磁化试验的目的
大、中型水轮发电机组由于运输尺寸、重量等方面的因素限制,发电机定子机座通常采用分瓣制造运输,在安装现场进行组装焊接、铁芯堆积及定子下线等工作。

铁芯磁化试验在定子铁芯堆积、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。

发电机定子铁芯是由薄硅钢片现场叠装而成,在铁芯硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路。

为防止运行中因片间短路引起局部过热,威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。

另外铁芯磁化试验还能通过振动和发热使铁芯下沉,达到仅由加压所不能达到的进一步压紧铁芯的目的。

1.3 试验基本原理及方法
在发电电动机定子铁片堆积、压紧后的铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取激磁磁感应强度为1~1.2T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度升高。

若铁片间存在绝缘受损现象,相应部位将会产生较大的局部涡流,使温度急剧上升,出现过热点。

对过热点进行处理,可保障机组长期运行的稳定性。

试验中用酒精温度计或红外线测温计测量定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。

将测量、计算结果与设计要求相比较,从而判断定子铁芯的制造、安装整体质量。

2、试验准备
2.1 技术交底
在试验前,本试验方案经监理工程师审查批准后,组织全体试验人员及有关各方参加的技术交底会,由技术负责人详细介绍交代试验技术措施的内容、工作要点、注意事项与组织分工,使每位参试人员都明白自身职责与安全注意事项,确保试验工作顺利完成。

2.2 定子清扫与检查
试验前,确认定子铁芯紧固等全部机械工作完成,测量数据合乎设计要求。

将定子机座与基础支墩再次紧固,并用50 mm2接地线可靠接地。

认真检查定子槽内,不应有槽样棒遗留。

对定子各部位进行彻底的清扫,全面检查机座和铁芯,移走所有与试验无关的设备。

2.3 线圈缠绕
(1)定子紧压结束,清扫彻底,具备磁化试验条件后,可缠绕励磁与测量线圈。

(2)为使试验的磁通密度尽量均匀,8匝励磁线圈分为4组,每组2匝,对称分布串联缠绕。

采用185mm2单芯电缆缠绕到规定部位,缠绕线圈时,电缆要拉紧并紧靠铁芯,励磁线圈应贴在铁芯齿表面,棱角处垫厚度为5mm的橡皮进行保护。

缠绕线圈时,每个线圈的缠绕方向必须一致,缠完线圈后,在每个线圈的头部作好标记。

(3)测量线圈采用2.5mm2的铜芯电缆线,缠绕在任意两个励磁线圈中间部位,在齿部和槽底各缠绕1个测量线圈,在缠绕测量线圈时,绕组导线应从上下齿压板的缝隙中穿过,只包绕定子有效铁芯而不包绕定子机座,测量线圈匝数为1匝。

缠绕完毕后,用1000V兆欧表测量励磁及测量线圈对地绝缘,应大于1MΩ。

2.4 设备及表计连线
(1)将高压开关柜、隔离开关、变压器及测量表计等布置在安装场下游适当位置。

其中,10kV高压电缆箱式变电源侧和试验变压器低压侧暂不连接。

设备外壳必须可靠接地。

(2)接线结束后,仔细检查各设备、表计接线的正确性与可靠性,用1000V兆欧表测量回路绝缘电阻。

(3)进行10kV断路器的电动操作试验,分合闸应灵活可靠。

(4)可靠断开10kV断路器并确保在试验开始前不能合闸。

断开10kV远端跌落保险,T接10kV箱式变电源侧电缆。

(5)合上跌落保险,10kV电源送至断路器上侧。

2.5 温度计布置
将20只酒精温度计按上中下三层均匀布置在铁芯通风沟内,并按其在定子机座上的摆放位置进行编号。

按厂家的要求分布各测温元件及测量振动的仪表。

3、试验程序
(1)试验与警戒人员根据分工就位,测量并记录原始温度。

试验区安全隔离后,试验开始。

(2)在变压器空载的状态下,合10kV断路器,检查变压器、PT及表计工作是否正常。

(3)断开10KV断路器,确保其不能合闸。

确认短路开关均在断开位置。

将励磁电缆与变压器低压侧可靠连接。

(4)合上10KV断路器,在励磁回路串入电阻的的低磁通情况下,密切观察励磁回路及定铁芯有无异常情况,检查各表计读数是否正常。

(5)确认无异常后,依次合上短路开关①、②、③,开始进行30min的振动压紧试验。

(6)30min后断开10KV断路器。

检查定子压紧螺栓,对松动螺栓进行再次紧压。

(7)上述工作完成后,记录各测点的原始温度,参照上述步骤正式开始为时60min的磁化试验。

在开关①、②、③依次合上后开始计时,并记录起始励磁电压、励磁电流、功率、感应电压。

(8)试验过程中严密监视设备与定子情况,每隔10min记录一次各表计数据。

(9)60min后断开10KV断路器,试验结束。

(10 断开跌落保险,拆除10kV电源电缆。

恢复10kV供电。

4、试验结果分析
试验结束后,需将试验数据按下述公式换算到1T时的标准值,为进一步分析定子磁化试验数据提供依据。

按照制造厂的标准,定子表面温升小于30K即为合格,而不考虑温差、铁损等中国标准所规定的指标。

因此,此处的换算只是提供一些可资参考的资料。

4.1实际磁通密度:
B′=Uc×108/4.44f′WeSz(高斯)
Uc—测量线圈感应电压值
f′--实测频率
4.2铁轭重量:
G=πDavSz×7.665×10-3=3.14(704-30.9)×5871×7.665×10-3=95195(kg) 4.3单位铁损:
△Pfe=(Pfe/G)×(10000/B′)2(W/kg)
Pfe—实测总铁损(功率表读数乘以变比)
按制造厂提供的参考数据,单位铁损应不大于1.1 W/kg。

4.4最高铁芯温升:
△t1=(t3-t0) ×(10000/B′)2(℃)
t3—铁芯最高温度 t0—原始温度
按制造厂规定, △t1不得大于30K.
4.5最高铁芯温差:
△t2=(t1-t2) ×(10000/B′)2(℃)
t1—铁芯最高温度 t2—铁芯最低温度(90分钟时)
按中国国标规定, △t2不得大于15℃
5、环境保护与职业健康安全管理
5.1危险源分析
(1)高压试验防止人员触电。

(2)防止电磁辐射。

5.2危险预防措施
(1)检查铁芯温度时,禁止用双手同时触摸铁芯齿表面,以防触电。

(2)进入定子内部的人员,身上不得携带金属物品。

(3)试验中如有个别部位发热严重,出现冒烟或发红情况时,必须立即断开断路器停止试验,待查明原因并妥善处理后,方可再行试验。

(4)试验现场周围布置围栏并挂警示牌,无关人员不得入内。

(5)现场配备一定数量的灭火器具。

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