污泥干化中试实验报告

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污泥脱水及干化工艺调研

污泥脱水及干化工艺调研

污泥脱水及干化工艺调研一、背景随着工业化和城市化的不断发展,各行各业都产生了大量的污水和污泥。

其中,污泥是指一些半固态的污水处理废弃物,主要包括工业污泥、生活污泥和农村污泥等。

这些污泥如果不经过处理,会对环境和人类健康造成很大的威胁。

因此,污泥处理和脱水问题一直是环保领域的重要研究内容。

目前,国内外污泥处理的主要方式有化学处理、生物处理、物理处理、热处理等。

针对污泥脱水和干化等问题,业内也陆续出现了多种工艺和设备。

因此,本文将对污泥脱水及干化工艺进行调研,以期为相关领域的研究和应用提供一些参考意见。

二、污泥脱水工艺污泥脱水是指将污泥中的水分脱离出来,从而降低污泥的体积和重量,方便后续处理。

根据不同的脱水方式,常见的污泥脱水工艺主要包括以下几种:1. 自然干燥法自然干燥法是指将污泥堆放在露天场地进行晾晒,让其自然蒸发水分的方法。

这种方式不需要任何设备和能源投入,但需要有一定的场地和蒸发条件。

通常适用于较少量的污泥处理。

2. 压滤法压滤法是指通过单向过滤的方式,将污泥中的水分通过压滤机压缩排出,从而获得相对干燥的滤饼。

这种方法需要投入一定的设备和能源,但脱水效率较高。

适用于一些需要快速处理大量污泥的场合。

3. 旋转压滤法旋转压滤法是指将污泥放置在旋转滤鼓中,通过离心力将其中的水分脱离出来,最终得到粉状的干燥物质。

这种方式脱水效率高,并且可以同时进行预处理和干燥。

但设备投资和维护成本较高。

4. 真空过滤法真空过滤法是指将污泥放置在过滤机内,通过负压将其中的水分吸出来,从而得到干燥的固体物质。

这种方式虽然设备投资较高,但维护成本较低,且脱水效果好。

适用于处理量较大、要求干燥效果好的场合。

5. 烘干法烘干法是指通过加热将污泥中的水分蒸发出来,最终获得干燥的固体物质。

这种方法通常需要投入较高的能源成本,但干燥效果好。

适用于处理量较大、污泥含水率较高的场合。

在实践中,不同的污泥脱水工艺通常会相互组合,以达到最佳的处理效果。

污泥的脱水、干燥的实验指导书

污泥的脱水、干燥的实验指导书

污泥的脱水、干燥的实验指导书实验一污泥的脱水、干燥的实验指导书一、实验目的(1)污泥脱水实验目的:污泥处理过程中,会产生大量的污泥,其数量占处理水量的0.3%-0.5%(以含水率为97%计)。

污泥脱水是污泥减量化中最为经济的一种方法,是污泥处理工艺中的一个重要环节,其目的是去除污泥中的孔隙水和毛细水、降低了污泥的含水率,为污泥的最终处置创造条件。

本实验通过对活性污泥脱水,主要达到以下目的:1)了解影响污泥脱水的主要因素;2)掌握污泥脱水的基本方法和相关操作。

(2)污泥干燥实验目的:热干化使污泥减容,且干化后污泥的臭味、病原物、黏度、不稳定等负面特性得到显着改善而具有多种用途,如用作肥料、土壤改良剂、替代能源或是转变成油、气后再进一步提炼化工产品等。

热干化成为污泥处理、处置重要的一步。

通过污泥的干燥实验,主要达到以下目的:1)了解影响污泥干燥的主要因素;2)掌握污泥干燥的主要原理和相关操作。

二、实验原理1. 污泥脱水性能的评价指标过滤比阻抗值和毛细吸水时间是被广泛用作衡量污泥脱水性能的两项指标。

然而,这两项指标考虑的只是污泥的过滤性(有些污泥的过滤性虽好,但仍有大量的水残留在污泥中),因此,污泥脱水效果由其脱水速率和最终可脱水程度两方面决定,因此还需考察脱水后泥饼的含固率这项指标。

为了直接反应污泥的离心性,可以用离心后上清液的体积、离心后上清液的浊度这两个指标来衡量污泥的脱水性能,但这两个指标目前还没有标准的测试方法。

2. 影响污泥脱水性的因素影响污泥脱水性的因素很多,包括污泥水分的存在方式和污泥的絮体结构(粒径、密度和分析尺寸等)、ξ电势能、pH值以及污泥来源等。

污泥颗粒因富含水分,拥有巨大表面积和高度亲水性。

结合水和固体颗粒之间存在着键结,活性较低,需借助机械力或化学反应才能除去。

污泥粒径是衡量污泥脱水效果最重要的因素。

一般来讲,细小污泥颗粒所占比例越大,脱水性能就越差。

污泥密度是描述污泥品质与体积关系的参数。

污泥脱水优化实验报告

污泥脱水优化实验报告

污泥脱水优化实验报告实验报告:污泥脱水优化一、引言污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物,具有高水分含量和黏性较强的特点。

为了减少体积和重量,提高固体含量,污泥脱水工艺是必不可少的。

本实验旨在优化污泥脱水的方法,探究最佳脱水条件,提高脱水效率。

二、实验方法1. 实验材料:污泥样品2. 实验步骤:a. 收集污泥样品,并进行初步处理,去除杂质。

b. 将样品分为几个不同的组,分别采用不同的脱水方法。

c. 对每个组别进行相应的处理,如加入化学药剂、机械压榨等。

d. 定期记录脱水时间和脱水效果。

e. 对实验结果进行统计和分析,并比较各组别的脱水效果,选取最佳条件。

三、实验结果1. 样品处理前后的湿度和固体含量对比。

样品经过脱水处理后,湿度明显降低,固体含量显著提高,达到了脱水的目的。

2. 不同脱水方法的比较。

经过多组实验比较,发现加入化学药剂辅助脱水的效果最好。

在相同的脱水时间下,使用化学药剂的组别其湿度更低、固体含量更高。

机械压榨脱水的效果相对较差,湿度仍然较高。

四、实验讨论1. 脱水效果与脱水时间的关系。

随着脱水时间的增加,样品的湿度逐渐降低,固体含量逐渐提高。

但是,当脱水时间较长时,效果的提升幅度变小,逐渐趋于稳定。

2. 化学药剂的选择和用量。

实验中使用了不同的化学药剂,包括聚合物和颗粒剂。

通过对比发现,使用聚合物作为辅助剂效果最好,可大幅度降低湿度和提高固体含量。

而颗粒剂的效果相对较差。

此外,化学药剂的用量也需要合理控制,过多或过少都会影响脱水效果。

3. 机械压榨的可行性。

尽管机械压榨脱水的效果不如化学药剂辅助脱水,但其工艺简单、设备投资成本相对较低,对一些小型污水处理厂来说仍然是一种可行的选择。

五、实验结论1. 加入化学药剂辅助脱水是一种有效的污泥脱水方法,能够显著降低湿度并提高固体含量。

2. 化学药剂的选择和用量对脱水效果有重要影响,聚合物化学药剂使用量适宜,效果最佳。

3. 机械压榨脱水虽然效果相对较差,但对于一些小型污水处理厂来说仍然是一种可选的脱水方式。

试烧干化污泥分析报告

试烧干化污泥分析报告

热电部干化污泥试烧分析报告6月24日在公司的安排下,先在1#炉进行干化污泥与煤炭试烧试验,从燃烧和制粉系统上看没有太大影响,试烧取得初步成效。

自7月1日两台锅炉进行试烧一个月,对运来的污泥进行了过磅称重,以便月底进行经济核算。

我部门积极响应公司的号召,认真研究配煤方案,取样分析飞灰可燃物,加强燃烧调整和制粉系统的操作,不断完善试烧过程中发现的问题,尽可能的提高污泥的热利用率,为公司的生产经营带来一定的经济效益,同时带来良好的社会效益和环保效益。

下面从配煤、制粉和燃烧上分析其影响性,最后分析其经济效益。

一、污泥与煤炭的掺配为保证污泥与煤炭掺配的均匀度,最初采取先把污泥与煤炭按比例掺配均匀后再上煤的方式,这样会增大铲车的用量,加大柴油的消耗,之后,调整了配煤方式,在落煤斗处直接掺配也能满足均匀度的要求,这样就不会增加铲车的用量。

在污泥与煤炭的配比比例上:3#纸机生产上纸时按1:5或1:6的比例掺配;3#纸机生产下纸时,由于负荷高,要求煤质好,因此减小污泥的用量,按1:8的比例掺配。

平均每天用污泥量约为65吨。

二、对制粉系统的影响1、增加制粉时间,使厂用电率提高。

主要由以下几个原因造成:①煤是通过钢球的撞击、挤压、碾磨等作用将煤磨制成一定细度的煤粉。

煤块较脆,容易被破碎。

而钢球撞击、挤压污泥时由于污泥具有一定弹性,起到缓冲效果,增加污泥的破碎难度,且阻碍煤与钢球的接触,增加污泥和煤在磨里停留时间。

②经过压滤后的污泥含水份仍较大,即使晾晒后水分一般在25%~30%左右,会影响制粉的干燥出力,使制粉温度下降,也影响制粉速度。

③污泥块的大小不均,大的如烧饼一样,这样会堵塞给煤机或落煤管,使下煤不畅,进而影响制粉速度。

本月厂用电率为12.99%,较以前增加约0.6%。

2、堵塞木块分离器,造成系统风压波动大片状和块状污泥,易被携带至木块分离器,造成木块分离器内积存的污泥块较多,严重时影响一次风压,影响运行安全。

污泥固化效果实验方案

污泥固化效果实验方案
此次污泥固化实验因搅拌不能更均匀受限制,再加上泥样中大部分为污水带来的泥沙和土,其抱水能力更强。因而固化效果不明显。
报告人:陈亮
日期:2014.4.1.
实验药品:M1和MC4两种固化剂。
实验配比:两种都是以所测污泥的8%添加比例。
实验结果:
污泥类别
污泥样含水率
投加比例(固化剂/污泥)
固化剂投加种类
固化后污泥含水率(%)
2天
3天
4天
.14%
71.01%
69.68%
8%
MC4
72.93%
72.06%
71.12%
实验结论:污泥样所含成分大部分为一级处理阶段沉淀和气浮的固体泥沙和土还有部分固体轻质杂质。这部分污泥适合利用于土壤利用。在其不含有有害化学物质时用于市政绿化可改善土壤。另小部分为CAST反应池处理污水中的有机物所正常增长的活性污泥,因为要保持反应池的处理能力排出的多余的污泥,既剩余污泥。其为各种微生物吸附分解污水中有机物所生长出来,因而其本生三含碳高的污泥。因而脱水后再经过固化使含水率降低至55%以下后可利用为再生能源掺在煤中一起燃烧。
污泥固化效果实验方案污泥固化污泥比阻测定实验污泥比阻测定实验报告活性污泥实验污泥处理方案污泥处置方案固化剂地坪施工方案固化地坪施工方案密封固化剂施工方案
实验报告:
实验目的:测定德感工业园污水厂生产所产污泥分别被2种固化剂以8%添加比例经搅拌均匀后的固化效果,以含水率的百分值来计。
污泥分析:德感污水处理厂工艺为活性污泥法CAST工艺。CAST反应池正常生产中所产污泥泥量为0.3KG污泥/KG.COD。并且其污泥泥龄为20-30天。德感工业园污水处理厂实际处理水量为2000T/D,可计算得日处理COD。其剩余污泥为COD*2000*0.3/1000,这是脱水后污泥中的小部分。另外污水厂一级处理阶段设有平流沉砂池和溶气气浮池,沉淀的比重大固体和气浮的比重轻固体也被送到污泥池。这是脱水后污泥所含的大部分。所以德感污水处理厂的污泥有部分为CAST反应池处理污水中的有机物而增长出的剩余污泥和一级处理构筑物的沉淀和气浮的固体泥、土、杂质。

污水厂污泥处理实习报告

污水厂污泥处理实习报告

实习报告实习单位:某城市污水处理厂实习时间:2023年7月1日至2023年7月31日实习内容:污泥处理一、实习目的通过本次实习,我希望能够深入了解污水处理厂的污泥处理工艺及设备运行原理,掌握污泥处理的操作技能,提高自己的实践能力。

同时,通过实习过程中的观察与思考,培养自己的环保意识和职业素养,为今后从事环保相关工作打下基础。

二、实习过程在实习期间,我主要参与了污水处理厂的污泥处理环节。

实习过程中,我认真学习了污泥处理的工艺流程、设备运行原理和操作方法。

在导师的指导下,我亲自操作设备,参与了污泥的浓缩、调理、脱水和干化等过程。

1. 污泥浓缩:我了解到污泥浓缩是利用重力作用使污泥中的固体物质沉淀,从而减少污泥体积。

在浓缩池中,污泥经过一段时间的沉淀,上清液溢出,剩余的污泥浓度增加。

2. 污泥调理:调理是为了改善污泥的脱水性能,提高脱水效率。

调理过程中,我学会了向污泥中加入调理剂,如聚丙烯酰胺,以增加污泥的絮凝效果。

3. 污泥脱水:脱水是将污泥中的水分分离出来,从而实现污泥减量。

在脱水设备(如带式压滤机)的操作过程中,我学会了调整压力、速度等参数,以达到最佳的脱水效果。

4. 污泥干化:干化是将污泥中的水分进一步减少,使其达到一定的干燥程度。

在干化设备(如烘干机)的操作过程中,我学会了控制温度、湿度等参数,以确保污泥干化效果。

三、实习收获通过本次实习,我收获颇丰。

首先,我深入了解了污水处理厂的污泥处理工艺及设备运行原理,掌握了污泥处理的基本操作技能。

其次,我学会了如何在实际工作中运用所学知识,提高自己的实践能力。

此外,我还增强了环保意识和职业素养,为今后从事环保相关工作打下了基础。

四、实习总结本次实习让我对污水处理厂的污泥处理环节有了更深刻的认识。

在实际操作过程中,我不仅学到了专业知识,还培养了自己的动手能力和团队协作精神。

同时,我意识到环保事业的重要性,决心为我国环保事业贡献自己的力量。

在今后的工作中,我会继续努力学习,不断提高自己的专业素养,为污水处理和环保事业做出更大的贡献。

污泥处理实验报告

污泥处理实验报告

污泥固化实验报告1. 对五种原样分别测重金属含量得下表:根据化验结果,对于1、3、5号原样,重金属含量符合填埋标准,可以直接填埋,因2号和4号含Cr6+超标,现对2和5号原样分别看,用水泥做固化剂进行固化处理。

2. 对2号污泥进行处理,具体过程如下:把污泥:水泥:沙子的比例按1:0.2:0.4;1:0.4:0.4;1:0.5:0.5再加入少许水进行混合搅拌分别记为①②③号,结果如下表:反应在图中为:020040060080010000.00.10.20.30.40.50.6Cr 6+浓度沙子百分含量(mg/l)————沙子 ————水泥由图可看出:在保持沙子含量0.4不变的情况下,加大水泥的量,Cr 6+明显减少,增加沙子的量,曲线无明显变化,说明主要是水泥影响Cr 6+的量。

3. 考虑到水泥中含较多的Ca2+,铬酸钡是较好的沉淀,加入钙盐和钡盐做对比实验进行试验,过程如下:把污泥:水泥:沙子的比例按1:0.5:0.5;污泥:水泥:沙子:钡盐= 1:0.3:0.5:0.2;污泥:水泥:沙子:钙盐= 1:0.3:0.5:0.2;污泥:水泥:沙子= 1:0.3:0.5;同上加入少许水进行混合搅拌,分别记为①②③④号,结果如下表:由表可得:钡盐可较好的沉淀Cr6+,钙盐较钡盐沉淀的Cr6+却小的多4. 根据上述化验结果对2号进行优化处置,尝试减少水泥与钡盐与沙子的量,同时再次对钙盐进行重复性实验,具体过程如下:按污泥:水泥:沙子:钙盐= 1:0.2:0.3:0.2;污泥:水泥:沙子:钡盐= 1:0.1:0.2:0.1的比例;同上加入少许水进行混合搅拌,分别记为①②号,化验结果如下:5. 由表可得,用钡盐处理后Cr6+明显减少,达到填埋标准,在此基础上进行中试,看效果,具体过程为:依旧按污泥:水泥:沙子:钡盐= 1:0.1:0.2:0.1比例进行处理,同时质量增加5倍,其他同小试过程,化验结果为:6.再次取五个污泥原样,分别测重金属含量得下表:5混合6、7、8、9、10原样,化验其各项成分得下表:6取混合样,对混合样进行处理,具体过程为:按污泥:水泥:沙子:钡盐= 1:0.1:0.1:0.05;污泥:水泥:沙子:氧化钙= 1:0.1:0.1:0.05的比例;同上加入少许水进行混合搅拌,化验结果如下:。

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告污泥脱水实验报告引言:污泥是指在污水处理过程中产生的含有高浓度有机物和微生物的混合物。

污泥处理是污水处理过程中不可或缺的一环。

而污泥脱水则是将污泥中的水分去除,以减小体积、降低重量,并便于后续处理和处置。

本实验旨在探究不同脱水方法对污泥脱水效果的影响。

材料与方法:1. 实验所用污泥:从某污水处理厂收集的污泥样品。

2. 脱水方法:采用离心脱水法、压滤脱水法和热风干燥法进行对比实验。

3. 实验设备:离心机、压滤机、烘箱等。

实验过程:1. 离心脱水法:将污泥样品放入离心机中,设定适当的转速和时间,使污泥中的水分被离心力排出。

2. 压滤脱水法:将污泥样品放入压滤机中,施加适当的压力,使污泥中的水分通过滤布排出。

3. 热风干燥法:将污泥样品均匀地摊放在烘箱中,设定适当的温度和时间,使污泥中的水分蒸发并排出。

实验结果与讨论:通过实验,我们得到了不同脱水方法下的污泥脱水效果数据,并进行了分析和讨论。

离心脱水法:在离心脱水法下,我们发现转速和时间对脱水效果有重要影响。

当转速较低时,离心力不足以有效排除污泥中的水分;而当转速过高时,可能会导致污泥颗粒的破碎,从而影响脱水效果。

此外,适当的时间也是脱水效果的关键。

经过多次实验,我们确定了最佳的转速和时间组合,取得了较好的脱水效果。

压滤脱水法:压滤脱水法是一种常用的脱水方法,其脱水效果受到滤布的选择和施加的压力大小的影响。

我们尝试了不同类型的滤布,并发现某些滤布对脱水效果有着显著的改善作用。

此外,适当调节施加的压力也能够提高脱水效果。

然而,过高的压力可能会导致滤布的破损,从而降低脱水效果。

热风干燥法:热风干燥法是一种通过加热使污泥中的水分蒸发的方法。

我们在实验中尝试了不同的温度和时间组合,并观察了脱水效果的变化。

实验结果显示,适当的温度和时间可以显著提高脱水效果,但过高的温度可能会导致污泥中的有机物燃烧,从而影响脱水效果。

结论:通过本实验的比较和分析,我们可以得出以下结论:1. 不同的脱水方法对污泥的脱水效果有着显著影响,离心脱水法、压滤脱水法和热风干燥法各有其优缺点。

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告引言污泥是一种由废水处理厂产生的固体废弃物,其含水量较高,对环境造成潜在危害。

因此,对污泥进行脱水处理是一项重要的任务。

本实验旨在探究不同处理方法对污泥脱水效果的影响,为污泥处理工艺的优化提供参考。

实验步骤1. 收集污泥样本从某废水处理厂收集了一份污泥样本作为实验材料。

确保样本的代表性,避免单一来源的偏差。

2. 确定不同处理方法本实验选取了三种常见的污泥脱水处理方法:压滤法、离心法和烘干法。

3. 压滤法实验将一定质量的污泥样本放入压滤机中,通过施加压力来脱水。

记录压滤时间和脱水后的污泥重量,计算脱水率。

4. 离心法实验将一定质量的污泥样本放入离心机中,以一定速度旋转。

记录离心时间和离心后的污泥重量,计算脱水率。

5. 烘干法实验将一定质量的污泥样本均匀铺展在烘干器中,通过加热脱水。

记录烘干时间和烘干后的污泥重量,计算脱水率。

6. 数据分析根据实验结果,比较不同处理方法的脱水效果,分析其优缺点和适用场景。

实验结果和讨论压滤法经过压滤法处理,污泥的脱水率为80%。

压滤法操作简便,适用于大规模处理,但脱水效果略低。

离心法经过离心法处理,污泥的脱水率为90%。

离心法脱水快速而彻底,但设备成本较高,适用于中小规模场景。

烘干法经过烘干法处理,污泥的脱水率为95%。

烘干法脱水效果最好,但需要较长时间和额外的能源消耗。

综合比较,烘干法在脱水效果上表现出较高的优势。

离心法适用于对处理时间要求较高的情况,而压滤法则适用于大规模处理。

结论本实验通过对污泥脱水的不同处理方法进行比较,发现烘干法是最有效的脱水方法,能够达到95%的脱水率。

离心法在脱水速度方面表现出较好的优势,脱水率为90%。

压滤法适用于大规模处理,但脱水效果稍逊。

通过此实验的结果,可以为污泥处理工艺的选择提供依据,从而提高废水处理厂的效率和环保性能。

参考文献[1] Smith, J. N. (2005). Sludge dewatering. Water Environment Research, 77(2), 149-157.[2] Liu, G., Liu, Y., & Zhou, T. (2012). Optimization of sludge dewatering process using centrifugation based on response surface methodology. Journal of Environmental Sciences, 24(2), 374-381.。

污泥的试验过程与结果

污泥的试验过程与结果
20 天发酵时间,虽然 COD 及氮氮值已经较低,后续污水处理不 成问题,但泥略有臭味; 24 天发酵,水体 COD 和氨氮有明显下降, 泥饼已无臭味,后续沼气产量明显降低;第 27 天固液体分离出水氨 氮值下降明显,COD 值无显明改善,沼气产量更低。
6、几次固液分离的水质和泥质情况: 6.1、第 20 天(11 月 7 日)检测的基本情况:从装置底部排渣口 放出部分沼渣、沼液,泵入板框压滤机对出水进行基本检测,取一些 沼渣、沼液做分离沉淀分析。 速测结果:板框压滤机出水,COD 为 180mg/l 左右,氨氮为 20mg/l 左右;在混合液中加入适量的絮凝剂,固液分离效果明显,上部液体 COD 值为 120 mg/l。出水无异味,泥略有臭味,PH 值为 7.3。 6.2、第 24 天(11 月 11 日下午):重复 11 月 7 日做法,用压滤 机完整压出一板泥饼。 下为 COD 和氨氮速测值:
用集成式中温厌氧反应装置处理剩余 污泥的试验过程与基本分析
一、准备工作和投料:
1、原料成分、数量和基本产能:
2015 年 10 月 17 日下午,从深圳市横岗污水处理厂拉了一车脱
水污泥约 20 吨,由于厂家先天做了脱水设备维护,这批污泥含水率
较高,约为 85%,相当于 80%含水污泥 16 吨。
表一:污泥的有机质含量(挥发分、VS),计算取横岗(二期)厂 9 月 7 日样。
原料(车箱的有效容积为 22m3,
进完料后的车箱
进入中温厌氧装置内的污泥
封池后(池口污泥)
二、实验运行:
1、2015 年 10 月 18 日完成进料,下午 4 点 30 封池。与沼液混
合(没有再添加任何其它物料),充分搅拌后,测试 PH 值为 7.0。 2、沼气流量表的原始读数:226.663m3(此表原用于测试应急火

污泥干化调研报告

污泥干化调研报告

一、调查背景1.1污泥现状污泥一般是指污水处理过程中所产生的含水固体沉淀物质,其组分包括水分、挥发性物质和灰分(前者为有机杂质,后者为无机杂质)、病原体(如细菌、病毒和寄生虫卵等)、有毒物质(如氰、汞、铬或某些难分解的有毒有机物)。

在欧洲,2000年瑞士和荷兰已经通过立法禁止污泥填埋,奥地利和德国在2004年和2005年也相继推出禁止污泥填埋政策。

但是污泥自身的特性使其处置起来复杂,污泥通常有以下特点:1.2存在问题国家标准规定污泥含水率必须降到60%以下方能进填埋场,污泥直接利用(制造建材、堆肥)不经济,而焚烧成本太高。

可知污泥几大处置用途均存在很大困难,主要如下所述:污泥农用1、浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96% ) , 造成运输困难、运输量大;2、脱水泥饼:分散困难需借助机械设备支持田间操作, 使该技术在实际应用中存在较多的困难。

污泥填埋脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85% ) , 土力学性质差, 需混入大量泥土, 从而导致土地的容积利用系数明显降低。

污泥焚烧脱水泥饼直接焚烧, 因其含固率低不能维持过程的自燃进行, 需加入辅助燃料, 使处理成本明显增加, 难以承受。

污泥制建材脱水污泥制建材掺入量小,热耗高,不经济。

从上述分析不难看出污泥处理技术在实际应用中关键的影响因素是污泥的含水率问题,因此,降低污泥含水率是解决目前在污泥处理过程遇到问题的关键。

从国内外应用实践表明,经传统的浓缩和脱水工艺处理之后,污泥的含水率不可能达到60% 以下;经济的机械脱水泥饼含水率为75% 左右;要达到对污泥的深度脱水,比较经济的方法是引入化工操作中常用的热干燥技技术。

1.3污泥干化的意义污水处理厂污泥含水量普遍在80%以上,而焚烧、堆肥、填埋要求含水量均在60%左右。

下表为污泥含水率与污泥性状变化关系,可知污泥经热干燥处理后, 处理特性得到改善, 利用价值提高, 为其后续处理创造了良好条件。

污泥含水率与污泥性状变化的关系含水率(% )9590755010热值(M J/kg)—— 1. 78 6. 0612. 9植物养分(% )0. 250. 5 1. 25 2. 5 4. 5流动特性黏性流体浆状膏体弹性颗粒脆性颗粒注:植物养分以N + P+ K 的含量表示降低污泥含水率干化后污泥中剩余物质稳定,恶臭味和病原生物得到极大的去除污泥体积减少,同时热值提高,营养成分保留可作为颗粒肥料,也可进一步焚烧及土地改良其热值可作为替代能源二、污泥干化工艺2.1污泥干化原理污泥干化是指利用热介质(高温烟气、蒸汽或热导油等),通过专门的工艺和设备,直接或间接加热污泥,使污泥中全部或部分水分蒸发的一种工艺。

污泥干化中试实验报告

污泥干化中试实验报告

污泥干化中试实验报告一、实验目的利用箱式隔膜板框压滤机对玖龙污水各种性质污泥(一级气浮浮渣、三级气浮浮渣、剩余污泥、混合污泥)进行污泥脱水干化实验。

二、实验药品器材原料药品:聚合氯化铝PAC(固体28%);聚合氯化铝铁PAFC(液体9%);聚丙烯酰胺阴离子(PAM-);聚丙烯酰胺阳离子(PAM+)设备:箱式隔膜板框压滤机原料:一级气浮浮渣、三级气浮浮渣、剩余污泥三、实验内容及相关数据实验一:以三级气浮浮渣为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,检查污泥的可压制性。

压榨。

实验二:以剩余污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,检查污泥的可压制性。

实验结论:通过以上数据可以看出,剩余污泥单独上机压榨效果不理想,进料时间长,污泥处理量少。

实验三:以一级气浮浮渣和剩余污泥两者混合污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,选取污泥的最佳配比。

按照3:2比例进行混合,压榨效果较好。

实验四:以一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥三者混合污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,选取污泥的最佳配比。

实验结论:通过以上数据可以看出,当一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥按照3:1:1进行污泥配比时,压榨效果要好。

实验五:以一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥按照3:1:1比例进行混合的污泥为原料,依次投加混凝剂聚合氯化铝PAC和聚合氯化铝铁PAFC;助凝剂聚丙烯酰胺阴离子PAM-和聚丙烯酰胺阳离子PAM+进行上机压榨,从而进行药效对比。

(说明:聚合氯化铝是固体,用量根据AL2O3含量一致投加)实验结论:通过以上数据可以看出,使用混凝剂聚合氯化铝铁和助凝剂聚丙烯酰胺阴离子时,压榨效果要好些。

报告人:张万兴2011.5.19。

污泥干燥与灰分测定实验

污泥干燥与灰分测定实验

污泥干燥与灰分测定实验一. 污泥定义污泥是指给水或生活污水处理过程,采用各种水处理工艺以去除溶解于水中、悬浮以及胶体的固态物质,并由此而产生的泥渣。

按水的性质和处理方法分类,污泥有生活污水厂污泥、工业废水污泥和给水污泥三类。

二. 实验目的本次试验所采取的污泥为生活污水厂剩余污泥,实验目的有二:(1)了解污泥的性质和特点,包括外观、含水率、有机物含量和灰分等(2)学会并掌握污泥的取、制样方法。

三. 实验内容3-1. 取代表性污泥样要求取代表性污泥样约100g。

步骤:1对原污泥样进行混匀,并摊开成矩形,分成二十四格。

2准备干净的150ml烧杯一个,以放置样品,称皮重和记录。

3用勺子从格子中挖取样品,每格取出大致相等的样品,并混合。

4称重3-2. 测污泥水分和有机质含量步骤:1把污泥样放入把烘箱中;2设定烘箱的温度为105℃,并开始升温;3记录温升与时间,15分钟记一次,到达105℃后,保温1H;(保温时间实际不够,主要兼顾实验时间。

)4取出样品称重并记录;5把烘干后的污泥放入烘箱,提高温度至150℃,到达温度后保温0.5H,取出称重并记录;6称陶瓷坩埚重量,并做标记;7把烧杯中的污泥转入坩埚,并称重;8设定马弗炉的初次温度为250℃,并开始升温;9到达150℃后,按250℃、350℃、450℃、550℃和650℃进行温升记录和称重,每个温度保温20Min.;10自然冷却至110℃,取出称重并记录;3-3. 取制样步骤:1对污泥残渣进行压碎;2采用堆锥混匀三次,并用四分法缩分取样;3取出的样品采用三头磨样机进行研磨,磨碎到-0.074mm后,装入样品袋,标注并送化验或检测。

3-4. 进行污泥样品重金属元素分析。

3-5. 计算本次生活污泥的水分含量与有机物含量,并写实验报告。

四、实验数据与处理4-1 马弗炉升温程序4-2 实验原始数据1)污泥水分含量:80.6g-37.1g=43.5g 含水率为43.5g/80.6g=53.97%2)干污泥有机物含量:37.1g-9.2g=27.9g 含量为27.9g/37.1g=75.2%。

污泥干化技术试验报告

污泥干化技术试验报告
有机高分子助剂,一个分子能结合上万分子
的水分子,使污泥中的游离水分子大量的减少,
同时有机高分子助剂与硅酸盐、水泥结合,通过 高分子助剂与水泥、硅酸盐反应形成固化产物的 骨架,并在水化反应时吸收固定污泥中的水分,在 骨架内包裹污泥的有机颗粒,以达到提高固化体强
度和封闭污染物的效果。并且添加有机高分子助
◆固化物易受强酸性液破坏固化结构。
3、热塑型固化法 本法系用固化剂的热塑原理将废弃物包结固化,而所谓热塑性系指 物体(多为高分子体)经加热处理后,物性改变成具有“可塑性”或利 于加工。此种固化法常用的固化剂有:石腊、聚乙烯、沥青或柏油等。 热塑型固化法优点:
◆不会使固化后的废弃物体积增加太大;
◆内容物的渗出率远低于其它方法; ◆固化后产物对大部分溶液具抵抗性;
③普查兰(灰结)反应 凝聚土颗粒与钙离子反应形成结晶产生硬化。 ④碳化反应 石灰与土中的碳酸和空气中的二氧化碳发生反应生成固化 碳酸钙。由于碳酸钙基本不溶于水,一旦产生碳酸钙化,则污 泥就不再泥化。 石灰固化法的优点:
◆我国石灰产量多,是极易取得的固化材料; ◆可使固化物的韧性随时间而增加; ◆凝固时间短,操作方便。 石灰固化法的缺点: ◆增加固化物重量及体积,形成另一个处置上的考虑因素;
各 位 领 导
大 家 好
污泥干化技术试验 综述
前 言
随着城市污水处理厂的大量建设,污水处理量和污泥产量都不断增长。污泥 中含有大量的微生物、病原体、重金属以及有机污染物,含水量一般在80%以上, 如果处置不当,会造成严重的二次污染。目前污泥的处理方式主要是农用、焚烧 和填埋,还有很大量的污泥没有经过任何处理,随意丢弃。由于污泥的含水率高, 土力学性能差,污染物含量高,现在的处理方式往往存在环境污染、处理成本过 高,同时也容易引起填埋场工程地质灾害。 污泥能否填埋取决于污泥或者污泥与其它添加剂形成的混合体的岩土力学性 能,污泥填埋时,要求十字板抗剪强度≥25kPa,无侧限抗压强度≥50kPa。污泥 经过常规脱水后,含水率在80%以上,字板抗剪强度<10kPa,不能满足填埋的 最低要求。 为此,需要提高污泥的力学性质,降低含水率。传统的方式是添加水泥和石 灰等固化剂,也使用矿化垃圾作为添加混合料,这些方式需要添加大量的材料, 添加量超过30%,增加了垃圾量,如果再遇水,还可能逆转变成污泥。采用水泥 固化,固化时间较长,一般超过20天,固化以后,污泥板结成块,后期无法开采 利用。采用添加化学药剂的方式固化污泥,添加量可以控制10%以内,一般养护 时间在3~7天,即可达到填埋要求的强度。

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告北三台污水处理中试报告一:引言1.1 前言这份报告旨在介绍北三台污水处理中试的目的、背景和范围,以及研究方法和数据采集方式。

1.2 目的本中试旨在评估北三台污水处理系统的性能和效果,为将来的大规模实施提供参考。

1.3 背景北三台是一个人口密集的城市,污水处理是保护环境、提高生活质量的关键任务。

因此,进行中试是为了确定最佳的处理方案。

1.4 中试范围本次中试将涉及污水采集、污水处理和排放,包括污水处理工艺、设备安装和操作。

二:研究方法2.1 测试方案设计本次中试将采用随机对照试验设计,比较不同污水处理工艺的性能和效果。

2.2 数据采集通过安装传感器和监测设备,采集与污水处理性能相关的数据,例如COD、BOD、氨氮和总磷的浓度。

2.3 数据分析通过对采集的数据进行统计学和数据分析,评估不同工艺的效果和性能差异。

三:实施过程3.1 设备安装在北三台的污水处理厂安装必要的设备,包括曝气池、沉淀池和滤池等。

3.2 运营管理指导运营人员在中试期间正确操作和维护污水处理设备,并定期检查设备的性能和操作情况。

3.3 数据采集和处理按照预定的采集计划,采集污水处理过程中的关键数据,并进行处理和分析。

四:结果与讨论4.1 污水处理效果根据采集的数据和分析结果,评估不同工艺在去除COD、BOD、氨氮和总磷方面的效果。

4.2 运营成本评估不同工艺的运营成本,包括设备采购和维护成本,以及能耗和化学品使用成本等。

4.3 环境效益评估不同工艺对环境的影响,包括排放物的质量和数量,以及对周边生态系统的影响。

五:结论与建议5.1 结论根据污水处理效果、运营成本和环境效益的评估,得出不同工艺的综合评价。

5.2 建议根据评估结果,提出进一步改进工艺和操作的建议,以提高污水处理效果和降低运营成本。

附件:本文档涉及附件法律名词及注释:1. COD(化学需氧量):衡量水中有机物氧化的总能力,是污水中有机物含量的重要指标。

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告北三台污水处理中试报告1.前言在环境保护的重要性日益凸显的背景下,对污水处理技术的研究和中试实验显得尤为重要。

本报告旨在对北三台地区进行的污水处理中试进行详细的调查和分析。

2.实验目的本次实验的主要目的是评估采用特定污水处理技术对北三台地区污水的处理效果,并确定其适用性和可行性。

3.实验方案3.1 实验设计本次实验采用随机对照实验设计,将北三台地区的污水分为实验组和对照组。

实验组采用特定污水处理技术进行处理,对照组采用传统处理方法进行处理。

3.2 实验设备本次实验所需的设备包括污水收集器、曝气池、沉淀池、过滤器、除磷装置等。

3.3 实验步骤a. 污水收集:________对北三台地区的污水进行收集和样本采集。

b. 混合与调节:________对采集的污水进行混合和调节以获得一定的污染程度。

c. 处理:________实验组和对照组分别进行相应的处理操作。

d. 监测与分析:________对处理后的污水进行监测和分析,评估处理效果。

4.实验结果分析4.1 污水处理效果评估通过对实验组和对照组处理后的污水样本进行监测和分析,对处理效果进行评估。

4.2 技术优势和适用性根据实验结果分析,总结特定污水处理技术的优势和适用性,以提供参考依据。

5.结论根据实验结果和分析,得出对北三台地区污水处理技术的结论和建议。

6.附件本文档涉及的附件如下:________附件1:________实验数据表格附件2:________实验设备清单附件3:________实验图表法律名词及注释:________1.环境保护:________指的是保护和改善生物和人类在自然环境中生存的条件的一系列活动。

2.污水处理技术:________指的是将污水中的有害物质去除,达到排放标准的一系列技术和方法。

3.随机对照实验设计:________在实验研究中,通过随机抽取实验对象,将其分为实验组和对照组,对比不同处理方法或因素对实验结果的影响。

北三台污水处理中试报告简版

北三台污水处理中试报告简版

北三台污水处理中试报告北三台污水处理中试报告1. 引言本报告旨在总结和分析对北三台污水处理设施进行的中试实验结果。

北三台地区是一个人口密集的城市区域,污水处理一直是该地区环境保护的重要任务。

为了提高污水处理效率和减少对环境的影响,我们进行了一系列的中试实验。

2. 实验目的本次中试实验的目的是评估并提高北三台污水处理设施的处理效率和环境友好性。

具体目标如下:- 评估不同工艺参数对处理效果的影响;- 比较不同处理工艺的优劣;- 分析处理过程中的能耗和成本;- 提出改进意见,为北三台地区的实际污水处理提供参考。

3. 实验方法3.1 实验设备本次中试实验采用以下设备:- 污水处理设施;- 采样器和分析仪器;- 进水管道和排水管道。

3.2 实验步骤本次实验分为以下几个步骤:1. 收集并分析北三台地区的污水样本,确定入水水质;2. 设置不同工艺参数,比如曝气时间、污泥回流比等;3. 运行污水处理设施,收集出水样本;4. 对收集到的水样进行分析,比较处理效果;5. 记录能耗和成本数据;6. 编写实验报告。

4. 实验结果与讨论4.1 水质分析实验前收集了北三台地区的污水样本进行分析,结果如下:- 指标 - 入水水质 -- - -- 化学需氧量 - 250 mg/L -- 生化需氧量 - 150 mg/L -- 总悬浮固体 - 200 mg/L -- 氨氮 - 30 mg/L -- 总磷 - 5 mg/L -- pH值 - 7.5 -4.2 处理效果分析对于不同设置的工艺参数,我们通过分析出水样本来评估处理效果。

结果显示,曝气时间较长、回流比适中的工艺配置下,处理效果最佳。

具体参数设置和处理效果如下:- 曝气时间(小时) - 污泥回流比 - 出水水质 -- - - - -- -- 8 - 100% - 化学需氧量:80 mg/L -- 12 - 80% - 化学需氧量:90 mg/L -- 16 - 60% - 化学需氧量:100 mg/L -4.3 能耗和成本分析在进行中试实验的过程中,我们还记录了能耗和成本数据。

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告

北三台污水处理中试报告北三台污水处理中试报告1. 引言\t\t本报告旨在对北三台污水处理中试进行详细的描述和分析。

北三台污水处理中试是为了探索高效、环保的污水处理工艺,并对其治理效果进行评估。

本报告将系统介绍北三台污水处理中试的背景、目的、方法以及取得的成果与问题,并在此基础上提出改进建议。

2. 背景\t\t由于人口的不断增长和城市化进程的加快,城市污水处理成为一个迫切的问题。

而传统的污水处理工艺存在效率低、能耗高、环境污染等问题。

,开展北三台污水处理中试旨在寻求一种更加高效、环保的污水处理工艺,为城市污水处理提供技术支持。

3. 目的\t\t本次中试的主要目的有以下几点:- 评估新型污水处理工艺的处理效果;- 分析新工艺的经济成本和环境影响;- 收集实验数据,为工艺改进提供参考;- 探索适用于城市污水处理的可行技术;4. 方法\t\t本次中试采用了新型污水处理工艺,具体的方法如下所述:4.1 设备选择\t\t在北三台污水处理中试中,我们使用了高效沉淀池、生物滤池和二次沉淀池作为主要的处理设备。

这些设备在工艺效果和运营成本方面具有一定的优势,能够满足中试的需求。

4.2 操作方法\t\t,将进水污水通过调节池进行初步调节,控制进水流量和水质。

然后将调节后的污水送入高效沉淀池,利用物理方法将污水中的固体颗粒和悬浮物分离出去。

接下来,将去除了固体颗粒和悬浮物的污水送入生物滤池,利用生物降解作用进一步净化水质。

,将经过生物滤池处理后的污水送入二次沉淀池,去除残余的悬浮物和生物菌体。

4.3 数据采集和分析\t\t在中试过程中,我们采集了进水和出水的水质数据,并进行了数据分析。

通过对数据的统计和比较,可以评估新工艺的处理效果,以及各处理单元的运行状态。

5. 结果与讨论\t\t通过对污水处理中试的结果进行分析,我们得到了以下结论:- 新型污水处理工艺在去除COD、氨氮等重要指标上具有较好的效果;- 采用高效沉淀池和生物滤池组合的工艺能够较好地提高COD和氨氮的去除率;- 新工艺的运行成本相对较低,具有较好的经济意义。

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污泥干化中试实验报告
一、实验目的
利用箱式隔膜板框压滤机对玖龙污水各种性质污泥(一级气浮浮渣、三级气浮浮渣、剩余污泥、混合污泥)进行污泥脱水干化实验。

二、实验药品器材原料
药品:聚合氯化铝PAC(固体28%);聚合氯化铝铁PAFC(液体9%);聚丙烯酰胺阴离子(PAM-);聚丙烯酰胺阳离子(PAM+)
设备:箱式隔膜板框压滤机
原料:一级气浮浮渣、三级气浮浮渣、剩余污泥
三、实验内容及相关数据
实验一:以三级气浮浮渣为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,检查污泥的可压制性。

压榨。

实验二:以剩余污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,检查污泥的可压制性。

实验结论:通过以上数据可以看出,剩余污泥单独上机压榨效果不理想,进料时间长,污泥处理量少。

实验三:以一级气浮浮渣和剩余污泥两者混合污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,选取污泥的最佳配比。

按照3:2比例进行混合,压榨效果较好。

实验四:以一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥三者混合污泥为原料,投加聚合氯化铝铁(液体)搅拌10分钟,聚丙烯酰胺阴离子搅拌20分钟,上机压榨,选取污泥的最佳配比。

实验结论:通过以上数据可以看出,当一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥按照3:1:1进行污泥配比时,压榨效果要好。

实验五:以一级气浮浮渣、三级气浮浮渣和剩余污泥按照3:1:1比例进行混合的污泥为原料,依次投加混凝剂聚合氯化铝PAC和聚合氯化铝铁PAFC;助凝剂聚丙烯酰胺阴离子PAM-和聚丙烯酰胺阳离子PAM+进行上机压榨,从而进行药效对比。

(说明:聚合氯化铝是固体,用量根据AL2O3含量一致投加)
实验结论:通过以上数据可以看出,使用混凝剂聚合氯化铝铁和助凝剂聚丙烯酰胺阴离子时,压榨效果要好些。

报告人:张万兴
2011.5.19。

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