客诉8D报告格式

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7.预防再发对策:
标准化作业,将对策加入sop文件 责任人:王八蛋 完成时间:2016-9-17
8.结案
□ 满意 □不满意
验证时间: 签名:
③对工装进行排查,现场工装都干净整洁,清洗记录亦无异常
④查询OQC检验记录,OQC记录未记录检验的产品唯一编码,不能确认是否检验过
⑤确认产线听音作业模式,2h更换一次听音作业人员,排除疲劳作业,查看当天听音人员安排状况:有安排新人进行听音作业=====〉怀疑为新人不熟悉听音导致漏检
小结:线上作业人员不按规范作业,人员走动频繁,导致异物落在音圈内,导致音沙,听音新人上线,导致厂内漏检
3.1在拆解过程中,每步拆解都对部件进行仔细观察,确认无不良再进行下一步动作,技术员打开膜片时,发现音圈内侧有异物(用放大镜观测看出音圈内侧有异物),如图:
小结:因音圈内有异物,导致音沙不良
3.2 流出原因
①对产线进行排查发现,6S良好
②对人员确认,人员走动频繁,排查发现16条线其中2位套音圈人员2套膜片人员未佩带手指套未配戴手指套作业,如图:
6.效果确认:
1.IPQC对线上人员手法进行确认,无异常,9/12-9/15抽检产品亦无不良
2.使用尘埃粒子计数器对车间异物进行量测,对策前后有明显变化:对策前5.0的为1000颗以上,对策后为200以内;如下图:
3.IPQC对新人确认状况未发现异常,同期OQC抽检判退中新人产生的异常亦未超资深员工产出,都在管控范围内
3.再将客诉不良品进行BK曲线测试,测试结果符合曲线要求,如下图:
b)原因分析
1.技术员对客退不良品进行X-ray扫描分析,确认无不良,如下图:
2.研发工程师对客退进行拆解分析,拆去上壳,确认壳内外未不良,如下图:
3.技术员对单体拆解,稀释前盖胶,取下前盖--〉观察膜片及边缘胶--〉稀释边缘胶--〉观察音圈及磁路,如下图:
客户抱怨改善行动报告
客户名称
TCL
产品型号
客户编码:10086
联创编码:10011
不良数量
6
投诉日期
2016-9-9
风险批量
回复日期Hale Waihona Puke Baidu
2016-9-10
编制
王大大
审核
张三/李四/王五
1.问题描述:
9月9日客户SQE反馈联创10086型号扬声器,有音沙现象
9月10日收到客户退回的10011扬声器音沙不良6pcs
分析人:李四/张三
4.短期对策:
对库存内该新人上线期间的产品进行下线听音作业,走返工流程
5.长期对策:
a)IPQC加强对产线人员手法的确认,列举重要手法加入开班确认项目
b)限制人员走动,安排定岗定位作业,减少人员作业时的走动造成异物扬尘,线头加湿毛巾清洁传送带
c)重新规范新人上线作业机制,新人上线前半小时产品品质由资深人员一起确认,建立新人追踪机制,新人前三天作业班长及IPQC签字确认人员每天作业状况,三天内有异常则再次观察三天,直至新人能完全胜任该作业岗位
制成:王大大
2.团队成员:
组长:王小二(责任主管)
成员:王大大(品质专员)/张三(技术工程师)/李四(技术工程师)/王五(生产主管)
3.原因分析:
a)不良品确认
1.9月10日收到客退音沙不良6pcs,观察外观无不良,如下图:
2.用音频扫描发生器把电压调至规格书要求2.56v,频率200-2KHZ,用声腔对客退不良进行音质确认,确认音质音沙异常,如下图:
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