设备故障典型案例分析-磷酸盐泵无出力 PPT课件
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设备故障典型案例分析-磷酸盐泵无出力
故障处理过程:
锁上液压油室下的放油塞,加上液压油,注意 加油时应关注油位,使用油位计进行检查。 盖上液压油室的盖子,锁紧盖子螺栓,调整冲 程旋钮至0%位置。 拆下泵头顶部PTP(液压侧排空气阀),用液 压油灌注泵头,灌满后稍等几秒钟,使得里面 的气泡排净后再次灌注,多灌注几次后,待无 气泡冒出后,装复PTP。
办理试转联系单,请运行配合,恢复安措,开 启药液侧排放阀,有药液流出后,启动泵,逐 渐将冲程调节到100%。 间歇性地按下PTP阀,将液压系统中的空气排 出。 关上药液侧的排放阀,观察泵出口压力表上的 压力指示。 如果压力指示上的指针逐渐升高至要求的出口 压力上,说明泵出力已正常。
故障处理过程:
重新排放液压油,拆下泵头与油室的连接螺栓,注意内部 有压缩弹簧,应缓慢松开全部的螺栓,让泵头与油室在导 杆的导引下慢慢弹出。 重新解体泵头,在拆出活塞与活塞密封环之前,应检查它 们之间配合间隙,检查活塞表面磨损程度,经这次拆出检 查,运行四年多的活塞杆上磨损量较大,与密封环配合较 为松动。 拆出泵头液压侧活塞与活塞密封环,并将其更换。 按照拆除的相反顺序进行装复,并按前面讲解过的方法对 液压侧排气及试运行。 经过更换新活塞及新密封环的更换后,试转正常。
故障处理过程:3、更换进出口逆止阀
拆除泵进出口逆止阀,注意拆除时小心别 丢失小部件 换上新的阀芯与阀座,安装时注意逆止阀 方向。
磷酸盐泵无出力
采取防范措施: A、经常巡查设备,发现泵有异常的药液从液压 油侧流出,应及时进行隔膜的更换工作。 B、储备备品,磷酸盐泵至今,多次出现泵无出 力现象,到现在活塞及活塞密封环也出现大量 磨损情况,应及时储备活塞及活塞密封环备品。 当出现活塞及活塞密封环发生严重磨损,造成 泵无出力时可以进行有效及时的更换工作。 C、及时修复备用轮换的旧泵,恢复旧泵的性能。
泵的检修讲课课件
泵的损失和效率
1.机械损失
由于泵轴与轴承间、泵轴与填料间、叶轮盖板外表面与液体间的摩擦等 机械原因引起的能量损失。
m
有效功率 理论功率
100 %
Ne NT
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ %
泵的结构和性能
泵的损失和效率
1.机械损失
机械损失主要包括轴端密封与轴承的摩擦损失及叶轮前后盖板外表面 与流体之间的圆盘摩擦损失两部分。
功率-流量曲线 关死功率较小,轴功率随 流量变动时轴功率
特点
流量增加而上升。
变化较少。
关死点功率最大, 设计工况附近变化 比较少,以后轴功 率随流量增大而下 降。
效率-流量曲线 特点
比较平坦。
比轴流泵平坦。
急速上升后又急速 下降。
泵的结构和性能
泵的损失和效率
泵或风机内部的能量平衡图
泵的结构和性能
8
泵的结构和性能
泵的类型
轴流式 (大流量,低扬 程)
9
泵的振动故障分析
泵的类型
喷射泵
• 靠高压工作流体经喷嘴后产生的高速射流来引 射被吸流体,与之进行动量交换,以使被引射 流体的能量增加,从而实现吸排作用。常用的 工作流体有水、水蒸气、空气。被引射流体则 可以是气体、液体或有流动性的固、液混合物 。
泵的类型 比转速ns
低比转速 30<ns<80
离心泵 中比转速 80<ns<150
高比转速 150<ns<300
混流泵 300<ns<500
轴流泵 500<ns<1000
叶轮形状
尺寸比D2 /D0
叶片形状
≈3 柱形叶片
≈2.3
入口处扭曲 出口处柱形
≈1.8~1.4 扭曲叶片
水泵故障分析和处理典型案例演示
因此新叶轮参数定为:
Q:3240m3/h m
H:16
n:740r/min ns:22 新叶轮的6泵型号定为24SA—18D
改造方案及改造后运行工况分析 24SA—18型循环泵汽蚀问题
新叶轮运行工况
单泵运行工况为C点: Q:4104m3/h
HC:8.5m η:60%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=4104/110=37倍,满足要求
吉林省某油田供水Biblioteka 统安装了三台16SAP—9型输水泵,配套电机为Y5 00—4,额定功率560kw,转速n=1480r/min。三台泵二用一备,连续运 行,将蓄水池清水输送到18.5公里外某矿区蓄水池。
泵站设计总流量 ∑Q=64000m3/d=2667m3/h, 单台泵流量 Q=1333m3/h(0.37 m3/s), 扬程 H=95m。
因此实际运行时,只好敞开阀门任其低压运行。这样的话,泵就处于 最大流量断裂工况下运行,此时汽蚀余量之大不可预料,2米的倒灌水 头,难以使泵不发生汽蚀。
处理措施
16SAP—9型输水泵汽蚀问题
从装置特性曲线图可知,即使今后达到最大流量(Q=8万吨/ 天=0.92m3/s)运行,所需要的扬程也只有79米,而现在所选 择的泵性能参数(D2=ф535,Q=0.46m3/s时,H=95m)偏高 了16米,从最终选型方面来考虑,应该选择D2=ф512,Q=0.46 m3/s时,H=79m的性能参数。
双泵运行工况为D点: ΣQ:6012m3/h
单泵Q:0.833m3/s HD:18m η:87%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=6012/110=55倍,满足要求。
改造效果
24SA—18型循环泵汽蚀问题
• 泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大 降低检修工作量和维修费用;
Q:3240m3/h m
H:16
n:740r/min ns:22 新叶轮的6泵型号定为24SA—18D
改造方案及改造后运行工况分析 24SA—18型循环泵汽蚀问题
新叶轮运行工况
单泵运行工况为C点: Q:4104m3/h
HC:8.5m η:60%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=4104/110=37倍,满足要求
吉林省某油田供水Biblioteka 统安装了三台16SAP—9型输水泵,配套电机为Y5 00—4,额定功率560kw,转速n=1480r/min。三台泵二用一备,连续运 行,将蓄水池清水输送到18.5公里外某矿区蓄水池。
泵站设计总流量 ∑Q=64000m3/d=2667m3/h, 单台泵流量 Q=1333m3/h(0.37 m3/s), 扬程 H=95m。
因此实际运行时,只好敞开阀门任其低压运行。这样的话,泵就处于 最大流量断裂工况下运行,此时汽蚀余量之大不可预料,2米的倒灌水 头,难以使泵不发生汽蚀。
处理措施
16SAP—9型输水泵汽蚀问题
从装置特性曲线图可知,即使今后达到最大流量(Q=8万吨/ 天=0.92m3/s)运行,所需要的扬程也只有79米,而现在所选 择的泵性能参数(D2=ф535,Q=0.46m3/s时,H=95m)偏高 了16米,从最终选型方面来考虑,应该选择D2=ф512,Q=0.46 m3/s时,H=79m的性能参数。
双泵运行工况为D点: ΣQ:6012m3/h
单泵Q:0.833m3/s HD:18m η:87%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=6012/110=55倍,满足要求。
改造效果
24SA—18型循环泵汽蚀问题
• 泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大 降低检修工作量和维修费用;
泵常见故障原因分析与处理PPT课件
发生原因 地脚或连接螺栓松动 气蚀引起振动 管路或基础引起共振 零部件损坏 局部摩擦 偏离设计工况点运行 局部摩擦 叶轮尺寸错误 叶轮破损或口环磨损 设计缺陷
第16页/共26页
处理方法
3、化工泵系列
第17页/共26页
DFCZ泵的工作条件
流量13~2000立方米/小时; 扬程14~160米; 系统压力≤2.5MPa; 温度-80~180℃; 口径32~300毫米。 根据工况条件选择合适的轴封形式; 应特别注意介质的温度、进出口压力、粘度、腐蚀性等,正确
电机故障判断方法
• 望:检查电机外观是否清洁,是否有渗油现象 • 闻:嗅到焦糊味,是绝缘物烧烤发出的,随电
机温度升高,严重时还会冒烟;如油焦味, 多半是轴承缺油,干磨状态时油气蒸发出现 异味。
• 摸:检查故障 用手触摸外壳,可以大致判断温 升的高低,若用手一触及电机外壳便感到很 烫,温度值很高,应检查原因。
1、单级单吸清水泵系列
第1页/共26页
DFG泵的工作条件
• 泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,
即吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa
• 介质温度:-15℃<T<+105℃ • 周围环境温度:≤40℃
第2页/共26页
第3页/共26页
第4页/共26页
水泵启动前准备
• 查看进出口法门是否完好 ,有无运行堵塞,泵 及附件管路无泄露。
• 问:问相关人员最近运行情况。 第23页/共26页
电机的常见故障
序号 故障现象
发生原因
绝缘电阻值太低
1 不能启动
控制电源故障
电磁噪声
2 噪音大
轴承损坏
散热风扇损坏
3 振动大
轴承损坏 同心度偏差
设备故障处理PPT课件
断电路是否正常。
用于观察设备的信号波 形,判断信号是否正常。
用于检测设备的频率成 分,判断是否存在干扰
或异常。
逻辑分析仪
用于分析设备的逻辑电 路,判断是否存在逻辑
错误或时序问题。
故障诊断流程
仪表测试
使用专业的检测仪器和工具对 设备进行测试,获取准确的测 量数据。
修复处理
对故障部位进行修复或更换部 件,使设备恢复正常工作。
故障诊断与预测
利用故障诊断和预测技术,对设备进行实时监测 和预警,提前发现潜在问题。
THANKS
感谢观看
设备故障的影响
01
02
03
生产效率下降
设备故障会导致生产流程 中断,生产效率降低。
运营成本增加
设备故障需要维修和更换 部件,增加了企业的运营 成本。
安全风险增加
某些设备故障可能对操作 人员和周围环境造成安全 威胁,增加安全风险。
02
设备故障诊断
故障诊断方法
01
02
03
04
直接观察法
通过检查设备的外观、声音、 气味等,初步判断故障原因。
设备故障处理ppt课 件
目录
• 设备故障概述 • 设备故障诊断 • 设备故障处理 • 设备故障案例分析 • 设备故障预防与优化
01
设备故障概述
设备故障的定义
01
设备故障的定义
设备故障是指设备在运行过程中出现的异常现象,导致设备不能正常工
作。
02
设备故障的判定标准
设备故障通常以设备性能参数、工作精度、安全性、可靠性等是否正常
初步检查
通过观察、听诊、触诊等方式 初步判断故障部位和原因。
故障定位
根据测试结果和经验,定位故 障部位和原因。
用于观察设备的信号波 形,判断信号是否正常。
用于检测设备的频率成 分,判断是否存在干扰
或异常。
逻辑分析仪
用于分析设备的逻辑电 路,判断是否存在逻辑
错误或时序问题。
故障诊断流程
仪表测试
使用专业的检测仪器和工具对 设备进行测试,获取准确的测 量数据。
修复处理
对故障部位进行修复或更换部 件,使设备恢复正常工作。
故障诊断与预测
利用故障诊断和预测技术,对设备进行实时监测 和预警,提前发现潜在问题。
THANKS
感谢观看
设备故障的影响
01
02
03
生产效率下降
设备故障会导致生产流程 中断,生产效率降低。
运营成本增加
设备故障需要维修和更换 部件,增加了企业的运营 成本。
安全风险增加
某些设备故障可能对操作 人员和周围环境造成安全 威胁,增加安全风险。
02
设备故障诊断
故障诊断方法
01
02
03
04
直接观察法
通过检查设备的外观、声音、 气味等,初步判断故障原因。
设备故障处理ppt课 件
目录
• 设备故障概述 • 设备故障诊断 • 设备故障处理 • 设备故障案例分析 • 设备故障预防与优化
01
设备故障概述
设备故障的定义
01
设备故障的定义
设备故障是指设备在运行过程中出现的异常现象,导致设备不能正常工
作。
02
设备故障的判定标准
设备故障通常以设备性能参数、工作精度、安全性、可靠性等是否正常
初步检查
通过观察、听诊、触诊等方式 初步判断故障部位和原因。
故障定位
根据测试结果和经验,定位故 障部位和原因。
泵的故障分析及案例
01
通过监听泵的运行声音,判断泵的工作状态是否正常。
02
声音分析法可以检测到泵内部的流体流动是否顺畅、轴承是 否正常运转等。
03
声音分析法需要经验丰富的操作人员或专业人员进行分析和 判断。
温度分析法
通过监测泵的表面温度,判断泵的工作状态是否 正常。
温度分析法可以检测到泵内部的热量积累、轴承 过热等情况。
压力波动
泵的压力波动可能由于气蚀、旋转失速或流体 性质变化等原因引起。
效率下降
随着磨损和腐蚀的积累,泵的效率可能逐渐降低。
流体故障
汽蚀现象
当泵的吸入压力低于流体 饱和蒸汽压力时,会发生 汽蚀现象,导致泵性能下 降。
流体泄漏
由于密封件老化、机械振 动或压力波动等原因,泵 的流体可能发生泄漏。
堵塞与腐蚀
泵的故障分析及案例
目录 CONTENT
• 引言 • 泵的常见故障类型 • 泵故障分析方法 • 泵故障案例 • 泵故障预防与维护 • 结论
01
引言
泵的重要性
01
泵是工业生产中不可或缺的重要 设备,广泛应用于化工、石油、 电力、食品等各个领域。
02
泵的主要功能是输送液体,包括 液体物料、水、油等,其性能好 坏直接影响到生产线的稳定性和 产品的质量。
不清洁的流体或腐蚀性流 体可能导致泵内部堵塞或 腐蚀,影响泵的正常运行。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
03
泵故障分析方法
振动分析法
通过监测泵的振动情 况,分析泵内部的运 转状态,判断是否存 在故障。
振动分析法需要专业 的振动测量仪器进行 测量和分析。
振动分析法可以检测 到泵内部的轴承、齿 轮等部件的异常磨损 或松动。
声音分析法
煤矿水泵的维护及常见故障处理授课讲义幻灯片PPT
量、提高生产效率。
17
A.设备点检 B.清洁维护 C.日常保养 D.发现问题及时报告
在设备方面机修工需要做什么 ? A.设备巡检 B.检修保养 C.及时维修 D.汇总分析
在设备方面班组长需要做什么?
A.掌握设备规程
B.指导员工操作
18
二、设备检修
设备点检
为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感〔视、 听、嗅、味、触〕或简单的工具、仪器,按照预先设定的 周期和方法,对设备上的规定部位〔点〕进展有无异常的 预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到 早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为 点检。
• 不整洁的机器设备,影响操作人员的情绪; • 机器设备保养不讲究,对产品的质量就随之不
讲究; • 机器设备保养不良,使用寿命及机器精度直接
影响生产效率,同时,产品质量无法提升; • 故障多,减少开机时间及增加修理本钱。
4
设备维护保养目的
1. 减少设备事故的发生,保证设备正常高效的运转,减少停台时间,防止影 响生产进度,间接节约公司使用本钱!
•
7
设备的日常维护保养 设备在使用过程中,应经常性的进展维护保养,
尽可能地保持设备的精度和性能, 延长设备的 使用寿命。
8
设备的三级保养制度
• 三级保养制度是我国20世纪60年代中期开场, 在总结前苏联方案预修制在我国实践的根底上, 逐步完善和开展起来的一种以保养为主、保修结 合的保养修理制,它表达了我国设备维修管理的 重心由修理向保养的转变,反映了我国设备维修 管理的进步和以预防为主的维修管理方针的更加 明确。
16
设备使用与维护—总结
正确使用
建章健制 检查监视
☆岗前培训
化工设备讲座设备失效事例及分析讲座课件
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
设备简况: 稀释蒸汽发生器是乙烯装置中重要的大型换热器,主要结构参数如下:
实例4:稀释蒸汽发生器
主体尺寸 (mm)
换热管尺寸(mm)
换热管 数量
布管 方式
换热面积(m2)
空重(kg)
φ2300×20× 9500
φ25×2.5×9500
3160
正方形
材料:
壳体:低碳钢 内部:耐火材料
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
振动特点: 1.和风向有关 2.和风速有关 3.间歇性的
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
卡曼漩涡及涡街
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
谢 谢!
c. 微观组织分析及力学性能检测
换热管腐蚀部位剖面金相显微组织观察结果表明,换热管外表面的腐蚀形式属于局部腐蚀类型,可以看出换热管外表面垢下基体金属表面先形成微小蚀坑,然后不断向深处和四周发展,最终导致换热管外表面垢下形成较大的蚀坑并发生穿孔失效
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
b.宏观和微观腐蚀形态分析
腐蚀较为严重的换热管其部位大多集中于换热器的下部,且多位于管板的边缘部位
泄漏的管束
换热器堵管部位
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
换热管腐蚀形态
换热管与折流板接合部换热管被磨损
管束外表面发生大面积溃疡状腐蚀凹坑
自2005年11月以来四台稀释蒸汽发生器相继发生 管束泄漏,严重影响了正常生产及装置的安全
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
a. 振动校核计算
设备简况: 稀释蒸汽发生器是乙烯装置中重要的大型换热器,主要结构参数如下:
实例4:稀释蒸汽发生器
主体尺寸 (mm)
换热管尺寸(mm)
换热管 数量
布管 方式
换热面积(m2)
空重(kg)
φ2300×20× 9500
φ25×2.5×9500
3160
正方形
材料:
壳体:低碳钢 内部:耐火材料
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
振动特点: 1.和风向有关 2.和风速有关 3.间歇性的
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
卡曼漩涡及涡街
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
谢 谢!
c. 微观组织分析及力学性能检测
换热管腐蚀部位剖面金相显微组织观察结果表明,换热管外表面的腐蚀形式属于局部腐蚀类型,可以看出换热管外表面垢下基体金属表面先形成微小蚀坑,然后不断向深处和四周发展,最终导致换热管外表面垢下形成较大的蚀坑并发生穿孔失效
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
b.宏观和微观腐蚀形态分析
腐蚀较为严重的换热管其部位大多集中于换热器的下部,且多位于管板的边缘部位
泄漏的管束
换热器堵管部位
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
换热管腐蚀形态
换热管与折流板接合部换热管被磨损
管束外表面发生大面积溃疡状腐蚀凹坑
自2005年11月以来四台稀释蒸汽发生器相继发生 管束泄漏,严重影响了正常生产及装置的安全
化工设备讲座——设备失效事例及分析讲座
a. 振动校核计算
设备故障及处理情况分析总结报告-PPT课件
设备故障及处理情况分析总结报告
二、安全切断阀监控调压器故障保养 安全切断阀(与EZR)监控调压器连在一起,在监控调压器下部, 一般常见故障如下:
1 、切断阀启跳后拉杆回不到位,但当前后压力平衡时,切断阀又
挂不上。2、(252-7型)过滤器堵塞。3、PS/79指挥器故障。4、 161ER-7指挥器故障。5、出口压力不正常升高。
给定压力偏低
出口压力不正常升高
1.调压器或指挥器阀口关闭不严; 1.清理阀口污物或更换阀垫; 2.调压器或指挥器皮膜漏气; 2.更换皮膜; 3.指挥器耗散孔堵塞。 3.检查指挥器气路,更换密封 元件。
阀杆有卡堵现象 定期清洗
调压器不灵敏
设备故障及处理情况分析总结报告
调压器维护与保养
2、定期检查调压器关闭压力,如关闭压力过高或漏气,应检查调压器主阀及指挥器皮 膜是否老化或破损,清洗调压器阀口 3、定期检查切断阀的切断压力,如切断压力过低,应检查弹簧是否推动应有强度或折 断,并重新调整切断阀;如切断阀压力过高或漏气,应检查切断阀皮膜是否老化或破损 ,定期检查切断阀的关闭特性,如果切断后关闭不严,则应检查并清洗切断阀口。 4、定期检查安全放散阀情况及放散压力。如安全阀放散压力过低或漏气,应检查安全 放散阀是否老化或破损、弹簧是否失去应有强度或折断及清理放散阀阀口;如放散阀压 力过高,则应重新调整安全放散阀。 5、定期更换调压器及切断阀、安全放散阀皮膜,周期视燃气质量而定。
设备故障及处理情况分析总结报告
四、手动球阀操作、维护
1、球阀的结构主要有阀体、阀座、球体、密封结构和执行机构几部 分组成。 2、怎样判断球阀的开关。一般情况下,逆时针(开)、顺时针(关) 搬动手轮使球体旋转900,直到指示器与管道走向相同(开)或垂直 (关),或回讯器显示OPEN(开)或CLOSE(关。) 3、检查阀门处于开启或关闭位置时,应与操作器上的指示方向相同, 确定阀门开启或关闭时,操作器上的指示方向不同,重新调整操作器。
设备维护保养及常见故障解决PPT课件
清洁保养
保持设备清洁,定期进行 润滑、清洁等保养工作, 能够减少设备磨损和故障。
合理使用
正确操作设备,避免超负 荷运转,可以降低设备损 坏的风险。
保障生产安全
预防事故
通过维护保养,确保设备 处于良好状态,可以预防 因设备故障导致的生产事 故。
安全防护装置
定期检查设备的安全防护 装置,确保其有效性,以 保障操作人员的人身安全。
油路故障
01 总结词
02 油压异常
03 漏油
04 油温过高
05 解决方法
油路故障通常表现为油压 异常、漏油或油温过高等 。
油泵损坏、油路堵塞或溢 流阀调节不当等原因可导 致油压过高或过低。
密封件老化或安装不当可 能导致设备漏油,影响设 备润滑效果和正常运转。
油冷却器故障或润滑油不 匹配可能导致油温过高, 影响润滑效果和设备性能 。
控制设备工作环境温度和湿度
02
设备在不同的温度和湿度环境下工作状态不同,应合理控制设
备工作环境温度和湿度。
防止设备受到腐蚀和损伤
03
设备的工作环境中可能存在腐蚀性和损伤性物质,应采取措施
进行防护和隔离。
定期检查设备部件
定期检查设备部件
定期对设备的各个部件进行检查, 包括螺丝、轴承、齿轮等,确保
部件完好无损。
及时处理异常情况
一旦发现设备异常声音和振动,应及时停机检查,找出故障原因并 进行处理。
做好设备故障记录
对每次设备故障的情况进行记录,包括故障表现、故障原因、处理 方法等信息,以便于总结和改进。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
及时更换磨损部件
对于磨损严重的部件应及时更换, 防止设备故障和事故的发生。
设备故障处理课件ppt教学讲义
定期检查
故障分类
临时性故障、间歇性故障、 永久性故障。
故障特点
随机性、多因障的分类
按故障性质
机械故障、电气故障、液 压故障、气动故障、热故 障等。
按故障影响程度
局部故障、系统故障、破 坏性故障、潜在故障。
按故障发生规律
早期故障、随机故障、耗 损故障。
设备故障的分类
按故障性质
电气故障及处理方法
总结词
电气故障通常表现为电路断路、短路、接触不良和元 器件损坏等,处理方法包括检查、修复或更换损坏的 电气部件。
详细描述
电气故障是设备中常见的故障类型之一,通常表现为电 路断路、短路、接触不良或元器件损坏等现象。这些故 障可能是由于电气部件老化、环境条件恶劣或使用不当 等原因引起的。处理电气故障需要进行详细的电路检查 ,找出故障的具体原因,然后进行修复或更换损坏的部 件。对于一些常见的电气故障,如电源故障、电机异常 等,可以提前预防,通过定期维护和保养来减少故障的 发生。
控制系统故障及处理方法
总结词
控制系统故障通常表现为系统失灵、响应迟缓或不按 指令动作等,处理方法包括检查、修复或更换损坏的 控制部件。
详细描述
控制系统是设备中重要的组成部分,其故障可能导致设 备无法正常工作。控制系统故障通常表现为系统失灵、 响应迟缓或不按指令动作等。这些故障可能是由于控制 部件老化、环境条件恶劣或使用不当等原因引起的。处 理控制系统故障需要进行详细的系统检查,找出故障的 具体原因,然后进行修复或更换损坏的部件。对于一些 常见的控制系统故障,如PLC模块损坏、传感器异常等 ,可以提前预防,通过定期维护和保养来减少故障的发 生。
06
详细描述
在故障发现与报告阶段,应保持冷静,避免因 操作不当导致故障扩大或造成更严重的后果。
故障分类
临时性故障、间歇性故障、 永久性故障。
故障特点
随机性、多因障的分类
按故障性质
机械故障、电气故障、液 压故障、气动故障、热故 障等。
按故障影响程度
局部故障、系统故障、破 坏性故障、潜在故障。
按故障发生规律
早期故障、随机故障、耗 损故障。
设备故障的分类
按故障性质
电气故障及处理方法
总结词
电气故障通常表现为电路断路、短路、接触不良和元 器件损坏等,处理方法包括检查、修复或更换损坏的 电气部件。
详细描述
电气故障是设备中常见的故障类型之一,通常表现为电 路断路、短路、接触不良或元器件损坏等现象。这些故 障可能是由于电气部件老化、环境条件恶劣或使用不当 等原因引起的。处理电气故障需要进行详细的电路检查 ,找出故障的具体原因,然后进行修复或更换损坏的部 件。对于一些常见的电气故障,如电源故障、电机异常 等,可以提前预防,通过定期维护和保养来减少故障的 发生。
控制系统故障及处理方法
总结词
控制系统故障通常表现为系统失灵、响应迟缓或不按 指令动作等,处理方法包括检查、修复或更换损坏的 控制部件。
详细描述
控制系统是设备中重要的组成部分,其故障可能导致设 备无法正常工作。控制系统故障通常表现为系统失灵、 响应迟缓或不按指令动作等。这些故障可能是由于控制 部件老化、环境条件恶劣或使用不当等原因引起的。处 理控制系统故障需要进行详细的系统检查,找出故障的 具体原因,然后进行修复或更换损坏的部件。对于一些 常见的控制系统故障,如PLC模块损坏、传感器异常等 ,可以提前预防,通过定期维护和保养来减少故障的发 生。
06
详细描述
在故障发现与报告阶段,应保持冷静,避免因 操作不当导致故障扩大或造成更严重的后果。
设备故障分析及对策报告ppt课件
—6—
概要
零故障 TPM
1、设备故障档案目标分析 2、按设备类型分析故障原因 3、备件使用情况 4、其他问题反馈 5、设备事故 6、汇总总结
—7—
设备故障原因统计分析及对策
1、门锁故障较多,原因是压缩空气,水大,杂质多,机加车间加装冷干机; 2、电池更换频繁,自主维修,进行培训,以后机修指导维修;
— 18 —
设备故障原因统计分析及对策
— 19 —
设备故障原因统计分析及对策
1、缓速器新装的加工中心,故障较多,没有培训,机加车间联系厂家过来已对问题进行整 改,现问题较少;
— 20 —
设备故障原因统计分析及对策
分析员:张琦,康宁,周佳森,李凯 1、设备卡刀、掉刀问题严重,周维修17次; 应急措施:手动恢复机械臂; 根本原因:1、刀库刀柄没有下到位,由于压缩空气太差,导致气缸不到位;
2、大拇指内部生锈,导致弹簧弹力不够,原因是维护不到位(维护太差); 3、刀库刀柄严重生锈,维护太差,需要除锈涂油; 永久性措施:1、增加冷干机,处理压缩空气;
2、机械臂、刀库保养拉入月保,严格检查考核; 3、采购除锈剂,现无,加强除锈涂油;
— 21 —
设备故障原因统计分析及对策
分析员:张琦,王勇亮 1、管道堵塞问题较多,冷却液铁屑太多,储液箱过滤网缺失,操作工过滤网扔掉; 2、限位位置不合适,导致报警,原因是限位螺丝滑丝不能固定,限位块变形,需要重新制 作限位块; 3、设备保养时,油冷机和空调需要关闭,否则线路拉断,导致烧电路板,要求线路制作防 护;
— 14 —
设备故障原因统计分析及对策
1、在张总协调下,设能总部梁师在现场指导维修复合机; 2、全集团复合机基本都集中在咸阳公司,现复合机故障较多,南厂设备过来了,请能否协 调机修过来指导维修(南厂有修的好的机电修);
概要
零故障 TPM
1、设备故障档案目标分析 2、按设备类型分析故障原因 3、备件使用情况 4、其他问题反馈 5、设备事故 6、汇总总结
—7—
设备故障原因统计分析及对策
1、门锁故障较多,原因是压缩空气,水大,杂质多,机加车间加装冷干机; 2、电池更换频繁,自主维修,进行培训,以后机修指导维修;
— 18 —
设备故障原因统计分析及对策
— 19 —
设备故障原因统计分析及对策
1、缓速器新装的加工中心,故障较多,没有培训,机加车间联系厂家过来已对问题进行整 改,现问题较少;
— 20 —
设备故障原因统计分析及对策
分析员:张琦,康宁,周佳森,李凯 1、设备卡刀、掉刀问题严重,周维修17次; 应急措施:手动恢复机械臂; 根本原因:1、刀库刀柄没有下到位,由于压缩空气太差,导致气缸不到位;
2、大拇指内部生锈,导致弹簧弹力不够,原因是维护不到位(维护太差); 3、刀库刀柄严重生锈,维护太差,需要除锈涂油; 永久性措施:1、增加冷干机,处理压缩空气;
2、机械臂、刀库保养拉入月保,严格检查考核; 3、采购除锈剂,现无,加强除锈涂油;
— 21 —
设备故障原因统计分析及对策
分析员:张琦,王勇亮 1、管道堵塞问题较多,冷却液铁屑太多,储液箱过滤网缺失,操作工过滤网扔掉; 2、限位位置不合适,导致报警,原因是限位螺丝滑丝不能固定,限位块变形,需要重新制 作限位块; 3、设备保养时,油冷机和空调需要关闭,否则线路拉断,导致烧电路板,要求线路制作防 护;
— 14 —
设备故障原因统计分析及对策
1、在张总协调下,设能总部梁师在现场指导维修复合机; 2、全集团复合机基本都集中在咸阳公司,现复合机故障较多,南厂设备过来了,请能否协 调机修过来指导维修(南厂有修的好的机电修);
对机泵进行故障诊断课件
日期
X(径向水平) Y(径向垂直) Z(轴向)
分析及处理: 该泵在10年3月24日底开起来后垂直振动一直偏大,有噪音。更换润滑油后有所好转,换出的油
发黑,且含有水。现场人员判断是机封的漏水顺着轴封进入轴承腔内造成油乳化。但振动速度一直 在4.5-5.0mm/s,拆解检轴承完好,故判断是轴承和轴承座不同心,拆卸轴承后测量发现轴承套和轴 套轻度磨损,配合间隙是0.025mm,原因是该泵的输送介质是含油污水,含腐蚀性以及微小沙粒造成 该处磨损,机封更换频繁。7月份针对故障现象我们重新加工了轴承套,更换轴承腔的油封”O”型 圈,振动速度降为3.2mm/s,噪声也明显下降,效果良好。
4、确定故障类型和发生部位,采取有效处理策略
通过时时的状态监测,可以发现当机泵 出现较大问题之前,监测的数据都会出现较 大的变化,对于这些出现的变化我们要加以 分析,确定问题的所在,最终确定故障,解 决问题,这才是状态监测的根本。下面以机 泵轴承监测与故障诊断为例加以说明。
4.1轴承故障诊断Βιβλιοθήκη 式及技巧振动速度(mm/s)
2.进行信号处理,提取故障特征信息
实例:龙二2#掺水泵,振动趋势图:
龙二2#输油非电机侧振动速度趋势图 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
3.06 3.13 3.18 3.24 4.01 4.07 5.20 5.27 6.23 6.30 7.08 7.15 7.21 7.29
1、机泵设备状态参数的监测
2011年以据岗位员工实测数据绘制的龙一联1#掺水泵的振动趋势图
振动速度(mm/s)
3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
龙1-1#掺水泵非电机侧振动速度趋势图 日期
X(径向水平) Y(径向垂直) Z(轴向)
分析及处理: 该泵在10年3月24日底开起来后垂直振动一直偏大,有噪音。更换润滑油后有所好转,换出的油
发黑,且含有水。现场人员判断是机封的漏水顺着轴封进入轴承腔内造成油乳化。但振动速度一直 在4.5-5.0mm/s,拆解检轴承完好,故判断是轴承和轴承座不同心,拆卸轴承后测量发现轴承套和轴 套轻度磨损,配合间隙是0.025mm,原因是该泵的输送介质是含油污水,含腐蚀性以及微小沙粒造成 该处磨损,机封更换频繁。7月份针对故障现象我们重新加工了轴承套,更换轴承腔的油封”O”型 圈,振动速度降为3.2mm/s,噪声也明显下降,效果良好。
4、确定故障类型和发生部位,采取有效处理策略
通过时时的状态监测,可以发现当机泵 出现较大问题之前,监测的数据都会出现较 大的变化,对于这些出现的变化我们要加以 分析,确定问题的所在,最终确定故障,解 决问题,这才是状态监测的根本。下面以机 泵轴承监测与故障诊断为例加以说明。
4.1轴承故障诊断Βιβλιοθήκη 式及技巧振动速度(mm/s)
2.进行信号处理,提取故障特征信息
实例:龙二2#掺水泵,振动趋势图:
龙二2#输油非电机侧振动速度趋势图 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
3.06 3.13 3.18 3.24 4.01 4.07 5.20 5.27 6.23 6.30 7.08 7.15 7.21 7.29
1、机泵设备状态参数的监测
2011年以据岗位员工实测数据绘制的龙一联1#掺水泵的振动趋势图
振动速度(mm/s)
3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
龙1-1#掺水泵非电机侧振动速度趋势图 日期
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17
拆出泵头液压侧活塞与活塞密封环,并将其更换。 按照拆除的相反顺序进行装复,并按前面讲解过的方法对
液压侧排气及试运行。 经过更换新活塞及新密封环的更换后,试转正常。
14
故障处理过程:3、更换进出口逆止阀
拆除泵进出口逆止阀,注意拆除时小心别 丢失小部件
换上新的阀芯与阀座,安装时注意逆止阀 方向。
12
13
故障处理过程:2、活塞与活塞密封环的更换
重新排放液压油,拆下泵头与油室的连接螺栓,注意内部 有压缩弹簧,应缓慢松开全部的螺栓,让泵头与油室在导 杆的导引下慢慢弹出。
重新解体泵头,在拆出活塞与活塞密封环之前,应检查它 们之间配合间隙,检查活塞表面磨损程度,经这次拆出检 查,运行四年多的活塞杆上磨损量较大,与密封环配合较 为松动。
更换新隔膜,注意安装隔膜时应到位,用 手电检查,确保隔膜在泵头中心。
对角锁紧泵头上的螺栓,确保用力均匀, 隔膜密封严密。
装上泵进出口法兰的金属缠绕垫片,对角 锁紧螺栓,确保药液不会渗漏。
9
故障处理过程:
锁上液压油室下的放油塞,加上液压油,注意 加油时应关注油位,使用油位计进行检查。
盖上液压油室的盖子,锁紧盖子螺栓,调整冲 程旋钮至0%位置。
关上药液侧的排放阀,观察泵出口压力表上的 压力指示。
如果压力指示上的指针逐渐升高至要求的出口 压力上,说明泵出力已正常。
11
故障处理过程:
若泵出口压力表仍无动静,说明泵液压侧 的空气没排放完全,应再次进行多次的排 放,直至泵出口压力达要求压力。
如经多次排放,液压侧已无空气排出,还 无法建立泵出口压力,还有一种可能是液 压侧的油压达不到建立泵出口压力的程度, 说明泵内建立油压的活塞与密封环已发生 磨损,应进行更换工作。
设备故障典型案例分析
磷酸盐泵无出力 授课人:刘柳
1
磷酸盐泵无出力
故障根本原因分析: 1、根据液压油内混入药液,其根本原因
就是加药泵的隔膜已破损,药液从介质侧 返流入液压侧。 2、活塞与活塞密封环磨损严重 3、进出口逆止阀脏污磨损
2
磷酸盐泵无出力
故障处理过程:准备工作 2018-6-17,由维修人员办理工作票,认真进
行危险点分析与预控工作,做好个人防护用品 的使用。在拆卸磷酸盐泵泵头之前,应确认泵 进出口排放阀已开启,药液已排空,无余液殘 留。 戴好橡胶手套,打开泵油室下部放油塞,用准 备好的容器盛装药液与液压油的混合液,并要 在工作结束后将其倒入全厂油水分离器中进行 回收,以免污染环境。
3
故障处理过程:1、隔膜更换
5
6
拆除油室上方压盖,清理泵油室,确保 油室内清洁无油水,无油污。
拆除泵体下部液压油滤网,确保油滤网 清洁无杂物。注意其O形圈不要丢失, 装复时应装到位。
使用755清洗剂对液压管路进行清洗, 确保管道畅通无按压检查泵头后侧的液压头是否活动灵活 无卡涩,并清洗干净。
准备好工具,拆除泵进出口法兰螺栓,注意结 合面间的金属缠绕垫片,在装复时应注意其压 力等级,以免用错。
拆除泵头结合面螺栓,注意在拆卸时,应在泵 头上部留一颗螺栓,防止在全部拆下螺栓时, 由于泵头较重,致使泵头掉落,损坏泵头。
拆下泵头后,检查泵头与泵体间的隔膜情况, 应该可以看到隔膜已有破洞。
4
15
16
磷酸盐泵无出力
采取防范措施: A、经常巡查设备,发现泵有异常的药液从液压
油侧流出,应及时进行隔膜的更换工作。 B、储备备品,磷酸盐泵至今,多次出现泵无出
力现象,到现在活塞及活塞密封环也出现大量 磨损情况,应及时储备活塞及活塞密封环备品。 当出现活塞及活塞密封环发生严重磨损,造成 泵无出力时可以进行有效及时的更换工作。 C、及时修复备用轮换的旧泵,恢复旧泵的性能。
拆下泵头顶部PTP(液压侧排空气阀),用液 压油灌注泵头,灌满后稍等几秒钟,使得里面 的气泡排净后再次灌注,多灌注几次后,待无 气泡冒出后,装复PTP。
10
办理试转联系单,请运行配合,恢复安措,开 启药液侧排放阀,有药液流出后,启动泵,逐 渐将冲程调节到100%。
间歇性地按下PTP阀,将液压系统中的空气排 出。
拆出泵头液压侧活塞与活塞密封环,并将其更换。 按照拆除的相反顺序进行装复,并按前面讲解过的方法对
液压侧排气及试运行。 经过更换新活塞及新密封环的更换后,试转正常。
14
故障处理过程:3、更换进出口逆止阀
拆除泵进出口逆止阀,注意拆除时小心别 丢失小部件
换上新的阀芯与阀座,安装时注意逆止阀 方向。
12
13
故障处理过程:2、活塞与活塞密封环的更换
重新排放液压油,拆下泵头与油室的连接螺栓,注意内部 有压缩弹簧,应缓慢松开全部的螺栓,让泵头与油室在导 杆的导引下慢慢弹出。
重新解体泵头,在拆出活塞与活塞密封环之前,应检查它 们之间配合间隙,检查活塞表面磨损程度,经这次拆出检 查,运行四年多的活塞杆上磨损量较大,与密封环配合较 为松动。
更换新隔膜,注意安装隔膜时应到位,用 手电检查,确保隔膜在泵头中心。
对角锁紧泵头上的螺栓,确保用力均匀, 隔膜密封严密。
装上泵进出口法兰的金属缠绕垫片,对角 锁紧螺栓,确保药液不会渗漏。
9
故障处理过程:
锁上液压油室下的放油塞,加上液压油,注意 加油时应关注油位,使用油位计进行检查。
盖上液压油室的盖子,锁紧盖子螺栓,调整冲 程旋钮至0%位置。
关上药液侧的排放阀,观察泵出口压力表上的 压力指示。
如果压力指示上的指针逐渐升高至要求的出口 压力上,说明泵出力已正常。
11
故障处理过程:
若泵出口压力表仍无动静,说明泵液压侧 的空气没排放完全,应再次进行多次的排 放,直至泵出口压力达要求压力。
如经多次排放,液压侧已无空气排出,还 无法建立泵出口压力,还有一种可能是液 压侧的油压达不到建立泵出口压力的程度, 说明泵内建立油压的活塞与密封环已发生 磨损,应进行更换工作。
设备故障典型案例分析
磷酸盐泵无出力 授课人:刘柳
1
磷酸盐泵无出力
故障根本原因分析: 1、根据液压油内混入药液,其根本原因
就是加药泵的隔膜已破损,药液从介质侧 返流入液压侧。 2、活塞与活塞密封环磨损严重 3、进出口逆止阀脏污磨损
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磷酸盐泵无出力
故障处理过程:准备工作 2018-6-17,由维修人员办理工作票,认真进
行危险点分析与预控工作,做好个人防护用品 的使用。在拆卸磷酸盐泵泵头之前,应确认泵 进出口排放阀已开启,药液已排空,无余液殘 留。 戴好橡胶手套,打开泵油室下部放油塞,用准 备好的容器盛装药液与液压油的混合液,并要 在工作结束后将其倒入全厂油水分离器中进行 回收,以免污染环境。
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故障处理过程:1、隔膜更换
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拆除油室上方压盖,清理泵油室,确保 油室内清洁无油水,无油污。
拆除泵体下部液压油滤网,确保油滤网 清洁无杂物。注意其O形圈不要丢失, 装复时应装到位。
使用755清洗剂对液压管路进行清洗, 确保管道畅通无按压检查泵头后侧的液压头是否活动灵活 无卡涩,并清洗干净。
准备好工具,拆除泵进出口法兰螺栓,注意结 合面间的金属缠绕垫片,在装复时应注意其压 力等级,以免用错。
拆除泵头结合面螺栓,注意在拆卸时,应在泵 头上部留一颗螺栓,防止在全部拆下螺栓时, 由于泵头较重,致使泵头掉落,损坏泵头。
拆下泵头后,检查泵头与泵体间的隔膜情况, 应该可以看到隔膜已有破洞。
4
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磷酸盐泵无出力
采取防范措施: A、经常巡查设备,发现泵有异常的药液从液压
油侧流出,应及时进行隔膜的更换工作。 B、储备备品,磷酸盐泵至今,多次出现泵无出
力现象,到现在活塞及活塞密封环也出现大量 磨损情况,应及时储备活塞及活塞密封环备品。 当出现活塞及活塞密封环发生严重磨损,造成 泵无出力时可以进行有效及时的更换工作。 C、及时修复备用轮换的旧泵,恢复旧泵的性能。
拆下泵头顶部PTP(液压侧排空气阀),用液 压油灌注泵头,灌满后稍等几秒钟,使得里面 的气泡排净后再次灌注,多灌注几次后,待无 气泡冒出后,装复PTP。
10
办理试转联系单,请运行配合,恢复安措,开 启药液侧排放阀,有药液流出后,启动泵,逐 渐将冲程调节到100%。
间歇性地按下PTP阀,将液压系统中的空气排 出。