预应力孔道摩阻系数测定一例
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/k N
( 1 ) 用 高精 度测 力计 标 定 Y E一5 0 0 o型压 力机 ,
理论值与读 数偏差在 0 . 5 % 以内 , 可以认 为该机的 系统 内摩 阻不影 响 张拉机具标 定 结果 。
( 2 ) 重新标 定 O l 、 l 4 千斤 顶及 2套油 泵 , 以消 除张 拉机具 系统 内摩 阻影 响 。 ( 3 ) 锚圈 口摩 阻测试 在一特 制 的长 2 5 0 c m 、 断 面 为加 一 x 加 一 直孔 道钢筋混 凝 土柱 上进行 。 ( 4 ) 为确 定 系 统 内摩 阻影 响, 从 外 单 位 调 来 1 0 O 0 、 2 0 O 0 k N的压 力传感 器各 1 台。 锚 圈 口摩 阻测试 数据 见表 1 。
1 . 0 5 2 +1 . 0 5 3 +1 . O 5 2 ) / 6 =l 0 5 2
值测 定 最 终 取 值 为 0 . 3 0 。设 计 单位 对 不 同
最 终测 定 超 张 拉 系 数 为 5 % 。根 据 《 公 路 桥 涵
联别 的型钢束的张拉控制应力分别进行了确定 。从 最终 全桥 4 1 2束钢 绞线 张拉效 果来 看 , 只有右 幅第 2 联 1 束张拉伸长值偏差达 一 8 %( 已补张) , 其余均在 施 工规 范允 许偏 差 范 围 内 , 可 以认 为试 验 确定 的 u
为此, 我们 作 了 2 次预应 力 孔道摩 阻系 数 的测定 。
( 6 ) 对于每一组对应值计算 出的孔道摩 阻系数 值取平均数 。 孔道摩阻系数测试布置见图 1 。
2 预应力 孔道摩 阻系数 的测试方法
1 ~钢筋混凝土曲线箱粱 ; 2 一预应力钢绞线 ;卜 锚
2 . 1 主 要设 备 柳卅『 Y C W2 5 0 A型千斤 顶 4台 , 柳州 Z B 4 5 0 0型 油
2 0 0 8 9 6 3 2 1 2 4. 2 1僻 8 3
2 4. 0 1 1 1 7 0 4 6 9 0 . 2 4 7
2 9 0 1 2 9 7 5 6 4 0 2 5 2 2 2 8 0 1 2 6 1 4 5 6
测移 = 油压 传感器读数 油压 传感器读数 系数
F ,
1 7 9 8 1 7 9 8 1 8 0 0
F /k N
1 6 2 0 1 6 2 6 1 6 2 6 1 . 晒3 1晒 2 1 . 晒2
4 3 9 1 9 7 5 8 6 7 0 2 4 6
被动端 ( 口端 )
/ 1
3 7 8 3 8 2 3 8 3
超张拉
3 3 . 2 1 4 8 8 6 5 6 0 . 2 4 3 3 7 8 1 聊 7 4 2 0 2 4 8
3 4 2 1 5 4 3 5 5 4 3 9. 0 1 7 6 2 6 2 6 4 3 4 1 9 6 2 7 [ ) 8
注: ( 1 ) =1 2 9 . 7 8m, 0=1 . 5 6 0 3 . =0 . 0 0 3 ;( 2 ) 考虑锚 圈 口摩 阻 , F 日 =F X9 7 5 %, F b = l X1 0 2 5 %
由表 2知 , u平均值 为 0 . 3 O 。 3 . 3 短束 测试 结果 对 右幅第 3 联 N 8 —1 短 束 进行 测 试 , 实测 u值
3 1 . 1 测试 结 果及误差 分析
第 1 次实测主线高架桥左幅第 3 联N 1 —3束
O GY 2 0 n}
1 8
铁谨建筑技木 R A I L W AY C O N S T R U C T I O NT E 6  ̄
・
桥
梁-
孔 道长 度 =1 2 9 . 9 4 m; 弯曲孔道 端 部切线 交角 0= 1 . 6 7 3 ; 孔 道偏 差 系数 = 0 . 0 0 3 。
值 是合 理 的。但是 千斤 顶 被动 承压状 态系统 内摩 阻
施工技术规范》 ( T I T 0 4 1 — 2 0 0 0 ) 中每个锚圈 口摩 阻 损失 应 为 2 . 5 %。
通 过试 验 还发 现 , 千 斤 顶主 动张 拉状 态 时根 据 油压表读数换算 的张拉力和压力传感器读数相差无
+( 4 6+5 o+4 6 )m+( 4 o+5 o+4 0)m +( 3 5+4 5+
( 1 ) 在 压力 试 验 机 上按 主 动 张 拉 和 被 动 承 压 2
种状态配套标定千斤顶和高压油泵。 ( 2 ) 孔道 两端 千斤顶 同时充 油 , 张拉 至 5 MP a 之
后 一 端张 拉 , 另 一端封 闭 。
几, 而被动承压状态 时根据油压 表读数换算的相应
吨位 与压 力传感 器 读 数 相 差较 大 , 所 以被 动 端测 力
将油表读数换 算主 、 被动端张拉力后计算得 u
=
0. 3 7。
必须 以压力传感器读数为准。 3 2 第 2次 测试 结 果
对 高架桥左 幅第 3联 N卜 3束重 新进 行孔道 摩 阻 系数测 定 , 其 实测 结果 见表 2 。
为0 . 2 9 。
主动端 ( 端)
/ 1
1 2 3 4 2 0 4 2. 0 4 2. 0
被动端 ( A端 )
/ M P a
3 6. 0 3 5 . 7 3 5 . 9
超张拉
删扶 油压 传感器读数 。N t N 传感器读数 系数
1 工 程概 况
深圳市东部快速路盐田港段一高速公路联络段 第 1合同段 工 程为 主线 高架 桥 , 是上 下 行 独 立 的分 离式桥梁, 双幅桥面宽 2 8 m, 上部结构为单 向预应 力混凝土连续箱梁 , 单箱双室 , 采用满布膺架同时落 架无体系转换 的施工方法。 全桥分左右幅各 4 联, 具体 分跨为 ( 4 o+ 4 0 ) m
( 5 ) 分别根 据 千斤顶 的油 表读 数换算 成 张拉 力 , 或 由压力传感 器 直接读 出 A、 B端 张拉力 。
3 5 ) m, 左右 幅共 8 联。全桥共 4 1 2 束 预应 力钢绞 线, 预庆力 孔 道 采 用 预 埋 双 波 纹 管 成 孔 , 采用 O V M 锚具。该桥中使用 的预应力钢筋的弹性模量是由华 南理工大学力学试验测定的, 量测误差通过技术交 底及选择合适测量用具 , 可以使之下影响结果 , 故千 斤顶拉力的准确程度及孔道摩擦损失计算与实际符 合程度对伸长值偏差 的影响成 了主要 因素。 设计要求主线高架桥预应力张拉前必须测定预 应力孔道摩阻 系数 , 以确定是否调整 张拉 控制 力。
・
桥
梁・
预 应 力孔 道 摩 阻 系数 测 定 一 例
李志 坚
( 中铁第十三工程局二处
张
新
5 1 8 (  ̄ 3 )
广东深圳
摘
要
结合深圳 市盐堋 高速公路联 络段 主或棒预应 力孔道摩 阻敷测定 , 分析 洲试 过程 中摩 阻 系数偏 大的原
预应 力 孔道摩 阻系数 剥定
因。 提 出了域 小误差的具体措施 , 确定 了合理的摩 阻系数值 。 关键词
裹 1 锚圈 口摩 阻测 试数据 主动端 ( A端 )
/ m
1 2 3 4 1 1 . 0 4 1 1 . 0 4 1 1 . 0
wenku.baidu.com
1 5. 0 6 6 1 1 8 1 8 0 2
2 6 9 0 2 9 5 3 9 4 0. 1 7 4
环及 对 中环 ;4 —锚 环、 夹具 及对 中环 ;5 一传 力 方 凳; 6 一千斤顶 ;7 一工具锚
泵4 台, 济南 Y E一 5 0 0 0 型压力试验 1台, 上海1 0 0 0 k i n 及2 0 0 0 k N压力传感器 1 台, 传力方凳 1 个。
2. 2 测试 主 要过程
2 8 7 1 2 8 4 5 9 3 0 2 1 3 1 2 8 . 6 1 2 8 8 4 8 2
3 3 0 1 4 7 9 69 0 0 2 o 7 3 2 9 1 4 84 5 6 o
3 8 0 1 7 0 6 8 O 4 0 2 3 3 4 4. 5 2 0 0 2 9 0 8 0. 2 2 5 1 4 5 6 3 8 1 9 0 8 4 3 2 8 9 0 2 6 6 3 7 5 0 2 3 9
1 4 2 6 3 2 1 9 8 5 1
2 3 2 3 1 6
0 3 6 1 0 3 5 3 0 3 4 2 0 3 4 8
0 3 4 3
2 3 2 1 0 3 4 4 9 6 0. 1 8 9
2 4 2 1 0 8 8 4 1 1
裹 2 孔道摩 阻系数测试结果
主动端 被动端 ( ^端 ) ( B端 ) 主动端 筏动端 ( B端 ) ( A端 ) 测 传感器 传感辅 “ 次 油压
, b l
/k N
该 桥设计 的 u值 初定 为 O . 2 5 , 实测 O . 3 7 。根 据 以往 的工程 实测值 , 初 步判 断 u值偏 大 。 经分 析 认
铗 l 叠 筑攒术 R A I L WAY00
对其的影响还有待进一步探索和研究。
1 9
扎c7 船 " I ' E C . t - I N OL OGy Z7 0  ̄ ( I )
收稿 日期 2 0 0 1 —1 1 — 2 7 第一作者简升: 李志坚 ( 1 9 7 O 一) . 男. 助理 工程师 。1 9 9 8 年 毕业 于石家庄铁道 学院挢橥工程专业
围 1 孔道摩 阻系数测试布置
3 预应力孑 L 道摩 阻系数 的实测情况
3 . 1 第 1次实测 误差 分析 及处理 措施
为造成 u 值偏 大可能有如下主要原因: ( 1 ) 在整理 数据 时 未考虑锚 圈 口摩阻 损失 ;
( 2 ) 未考虑 千斤 顶 、 油泵及 压力试 验机 系统 内摩
阻 的影 响 。 3. 1 . 2 处 理措 施
油压
/ 1 慨 /k N
/ MP
a / k S
,M
3 8 1 1 7 2 1 6 2 6 4 3 2 1 9 5 3 7 1 7 1 4 7 6 5 5 2 2 8
0 3 6 7 0 3 6 1 0 3 0 3 7 6 0 3 6 8 0 3 7 0 0 . 3 7 5 0 . 3 8 2 0 . 3 7 2
F /k N
1 7 1 7 8 2 1 7 8 6
F 、
1 6 1 4 1 6 0 8 1 6 1 2 1晒 2 1晒 3 1晒 2
综 合长短 束结果 , u取 值 为 0 . 3 0
4 结束语
u
注: =(
) ; 实测 =( 1 0 5 3+1 . 0 5 2 +1 . 0 5 2 +
( 3 ) 分级加载 , 按每5 M P a 为一级 , 直至设计控 制张拉力 , 记录各级读数。 ( 4 ) 兰 i 千斤顶张拉到设计控制张拉力吨位时, 逐 渐 回油 到 0 , 再重 复逐 级 张拉 1 次, 记 录 各 级 读 数 之后 主 、 被 动端互 换 , 调整 工作状 态重 复 ( 2 ) 、 ( 3 ) 步。
( 1 ) 用 高精 度测 力计 标 定 Y E一5 0 0 o型压 力机 ,
理论值与读 数偏差在 0 . 5 % 以内 , 可以认 为该机的 系统 内摩 阻不影 响 张拉机具标 定 结果 。
( 2 ) 重新标 定 O l 、 l 4 千斤 顶及 2套油 泵 , 以消 除张 拉机具 系统 内摩 阻影 响 。 ( 3 ) 锚圈 口摩 阻测试 在一特 制 的长 2 5 0 c m 、 断 面 为加 一 x 加 一 直孔 道钢筋混 凝 土柱 上进行 。 ( 4 ) 为确 定 系 统 内摩 阻影 响, 从 外 单 位 调 来 1 0 O 0 、 2 0 O 0 k N的压 力传感 器各 1 台。 锚 圈 口摩 阻测试 数据 见表 1 。
1 . 0 5 2 +1 . 0 5 3 +1 . O 5 2 ) / 6 =l 0 5 2
值测 定 最 终 取 值 为 0 . 3 0 。设 计 单位 对 不 同
最 终测 定 超 张 拉 系 数 为 5 % 。根 据 《 公 路 桥 涵
联别 的型钢束的张拉控制应力分别进行了确定 。从 最终 全桥 4 1 2束钢 绞线 张拉效 果来 看 , 只有右 幅第 2 联 1 束张拉伸长值偏差达 一 8 %( 已补张) , 其余均在 施 工规 范允 许偏 差 范 围 内 , 可 以认 为试 验 确定 的 u
为此, 我们 作 了 2 次预应 力 孔道摩 阻系 数 的测定 。
( 6 ) 对于每一组对应值计算 出的孔道摩 阻系数 值取平均数 。 孔道摩阻系数测试布置见图 1 。
2 预应力 孔道摩 阻系数 的测试方法
1 ~钢筋混凝土曲线箱粱 ; 2 一预应力钢绞线 ;卜 锚
2 . 1 主 要设 备 柳卅『 Y C W2 5 0 A型千斤 顶 4台 , 柳州 Z B 4 5 0 0型 油
2 0 0 8 9 6 3 2 1 2 4. 2 1僻 8 3
2 4. 0 1 1 1 7 0 4 6 9 0 . 2 4 7
2 9 0 1 2 9 7 5 6 4 0 2 5 2 2 2 8 0 1 2 6 1 4 5 6
测移 = 油压 传感器读数 油压 传感器读数 系数
F ,
1 7 9 8 1 7 9 8 1 8 0 0
F /k N
1 6 2 0 1 6 2 6 1 6 2 6 1 . 晒3 1晒 2 1 . 晒2
4 3 9 1 9 7 5 8 6 7 0 2 4 6
被动端 ( 口端 )
/ 1
3 7 8 3 8 2 3 8 3
超张拉
3 3 . 2 1 4 8 8 6 5 6 0 . 2 4 3 3 7 8 1 聊 7 4 2 0 2 4 8
3 4 2 1 5 4 3 5 5 4 3 9. 0 1 7 6 2 6 2 6 4 3 4 1 9 6 2 7 [ ) 8
注: ( 1 ) =1 2 9 . 7 8m, 0=1 . 5 6 0 3 . =0 . 0 0 3 ;( 2 ) 考虑锚 圈 口摩 阻 , F 日 =F X9 7 5 %, F b = l X1 0 2 5 %
由表 2知 , u平均值 为 0 . 3 O 。 3 . 3 短束 测试 结果 对 右幅第 3 联 N 8 —1 短 束 进行 测 试 , 实测 u值
3 1 . 1 测试 结 果及误差 分析
第 1 次实测主线高架桥左幅第 3 联N 1 —3束
O GY 2 0 n}
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铁谨建筑技木 R A I L W AY C O N S T R U C T I O NT E 6  ̄
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桥
梁-
孔 道长 度 =1 2 9 . 9 4 m; 弯曲孔道 端 部切线 交角 0= 1 . 6 7 3 ; 孔 道偏 差 系数 = 0 . 0 0 3 。
值 是合 理 的。但是 千斤 顶 被动 承压状 态系统 内摩 阻
施工技术规范》 ( T I T 0 4 1 — 2 0 0 0 ) 中每个锚圈 口摩 阻 损失 应 为 2 . 5 %。
通 过试 验 还发 现 , 千 斤 顶主 动张 拉状 态 时根 据 油压表读数换算 的张拉力和压力传感器读数相差无
+( 4 6+5 o+4 6 )m+( 4 o+5 o+4 0)m +( 3 5+4 5+
( 1 ) 在 压力 试 验 机 上按 主 动 张 拉 和 被 动 承 压 2
种状态配套标定千斤顶和高压油泵。 ( 2 ) 孔道 两端 千斤顶 同时充 油 , 张拉 至 5 MP a 之
后 一 端张 拉 , 另 一端封 闭 。
几, 而被动承压状态 时根据油压 表读数换算的相应
吨位 与压 力传感 器 读 数 相 差较 大 , 所 以被 动 端测 力
将油表读数换 算主 、 被动端张拉力后计算得 u
=
0. 3 7。
必须 以压力传感器读数为准。 3 2 第 2次 测试 结 果
对 高架桥左 幅第 3联 N卜 3束重 新进 行孔道 摩 阻 系数测 定 , 其 实测 结果 见表 2 。
为0 . 2 9 。
主动端 ( 端)
/ 1
1 2 3 4 2 0 4 2. 0 4 2. 0
被动端 ( A端 )
/ M P a
3 6. 0 3 5 . 7 3 5 . 9
超张拉
删扶 油压 传感器读数 。N t N 传感器读数 系数
1 工 程概 况
深圳市东部快速路盐田港段一高速公路联络段 第 1合同段 工 程为 主线 高架 桥 , 是上 下 行 独 立 的分 离式桥梁, 双幅桥面宽 2 8 m, 上部结构为单 向预应 力混凝土连续箱梁 , 单箱双室 , 采用满布膺架同时落 架无体系转换 的施工方法。 全桥分左右幅各 4 联, 具体 分跨为 ( 4 o+ 4 0 ) m
( 5 ) 分别根 据 千斤顶 的油 表读 数换算 成 张拉 力 , 或 由压力传感 器 直接读 出 A、 B端 张拉力 。
3 5 ) m, 左右 幅共 8 联。全桥共 4 1 2 束 预应 力钢绞 线, 预庆力 孔 道 采 用 预 埋 双 波 纹 管 成 孔 , 采用 O V M 锚具。该桥中使用 的预应力钢筋的弹性模量是由华 南理工大学力学试验测定的, 量测误差通过技术交 底及选择合适测量用具 , 可以使之下影响结果 , 故千 斤顶拉力的准确程度及孔道摩擦损失计算与实际符 合程度对伸长值偏差 的影响成 了主要 因素。 设计要求主线高架桥预应力张拉前必须测定预 应力孔道摩阻 系数 , 以确定是否调整 张拉 控制 力。
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桥
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预 应 力孔 道 摩 阻 系数 测 定 一 例
李志 坚
( 中铁第十三工程局二处
张
新
5 1 8 (  ̄ 3 )
广东深圳
摘
要
结合深圳 市盐堋 高速公路联 络段 主或棒预应 力孔道摩 阻敷测定 , 分析 洲试 过程 中摩 阻 系数偏 大的原
预应 力 孔道摩 阻系数 剥定
因。 提 出了域 小误差的具体措施 , 确定 了合理的摩 阻系数值 。 关键词
裹 1 锚圈 口摩 阻测 试数据 主动端 ( A端 )
/ m
1 2 3 4 1 1 . 0 4 1 1 . 0 4 1 1 . 0
wenku.baidu.com
1 5. 0 6 6 1 1 8 1 8 0 2
2 6 9 0 2 9 5 3 9 4 0. 1 7 4
环及 对 中环 ;4 —锚 环、 夹具 及对 中环 ;5 一传 力 方 凳; 6 一千斤顶 ;7 一工具锚
泵4 台, 济南 Y E一 5 0 0 0 型压力试验 1台, 上海1 0 0 0 k i n 及2 0 0 0 k N压力传感器 1 台, 传力方凳 1 个。
2. 2 测试 主 要过程
2 8 7 1 2 8 4 5 9 3 0 2 1 3 1 2 8 . 6 1 2 8 8 4 8 2
3 3 0 1 4 7 9 69 0 0 2 o 7 3 2 9 1 4 84 5 6 o
3 8 0 1 7 0 6 8 O 4 0 2 3 3 4 4. 5 2 0 0 2 9 0 8 0. 2 2 5 1 4 5 6 3 8 1 9 0 8 4 3 2 8 9 0 2 6 6 3 7 5 0 2 3 9
1 4 2 6 3 2 1 9 8 5 1
2 3 2 3 1 6
0 3 6 1 0 3 5 3 0 3 4 2 0 3 4 8
0 3 4 3
2 3 2 1 0 3 4 4 9 6 0. 1 8 9
2 4 2 1 0 8 8 4 1 1
裹 2 孔道摩 阻系数测试结果
主动端 被动端 ( ^端 ) ( B端 ) 主动端 筏动端 ( B端 ) ( A端 ) 测 传感器 传感辅 “ 次 油压
, b l
/k N
该 桥设计 的 u值 初定 为 O . 2 5 , 实测 O . 3 7 。根 据 以往 的工程 实测值 , 初 步判 断 u值偏 大 。 经分 析 认
铗 l 叠 筑攒术 R A I L WAY00
对其的影响还有待进一步探索和研究。
1 9
扎c7 船 " I ' E C . t - I N OL OGy Z7 0  ̄ ( I )
收稿 日期 2 0 0 1 —1 1 — 2 7 第一作者简升: 李志坚 ( 1 9 7 O 一) . 男. 助理 工程师 。1 9 9 8 年 毕业 于石家庄铁道 学院挢橥工程专业
围 1 孔道摩 阻系数测试布置
3 预应力孑 L 道摩 阻系数 的实测情况
3 . 1 第 1次实测 误差 分析 及处理 措施
为造成 u 值偏 大可能有如下主要原因: ( 1 ) 在整理 数据 时 未考虑锚 圈 口摩阻 损失 ;
( 2 ) 未考虑 千斤 顶 、 油泵及 压力试 验机 系统 内摩
阻 的影 响 。 3. 1 . 2 处 理措 施
油压
/ 1 慨 /k N
/ MP
a / k S
,M
3 8 1 1 7 2 1 6 2 6 4 3 2 1 9 5 3 7 1 7 1 4 7 6 5 5 2 2 8
0 3 6 7 0 3 6 1 0 3 0 3 7 6 0 3 6 8 0 3 7 0 0 . 3 7 5 0 . 3 8 2 0 . 3 7 2
F /k N
1 7 1 7 8 2 1 7 8 6
F 、
1 6 1 4 1 6 0 8 1 6 1 2 1晒 2 1晒 3 1晒 2
综 合长短 束结果 , u取 值 为 0 . 3 0
4 结束语
u
注: =(
) ; 实测 =( 1 0 5 3+1 . 0 5 2 +1 . 0 5 2 +
( 3 ) 分级加载 , 按每5 M P a 为一级 , 直至设计控 制张拉力 , 记录各级读数。 ( 4 ) 兰 i 千斤顶张拉到设计控制张拉力吨位时, 逐 渐 回油 到 0 , 再重 复逐 级 张拉 1 次, 记 录 各 级 读 数 之后 主 、 被 动端互 换 , 调整 工作状 态重 复 ( 2 ) 、 ( 3 ) 步。