不锈钢酸洗废水处理中的污泥减排技术
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从表3可以看出,分步处理的干泥产率较原工
艺显著减少,污泥减量均超过70%,效果显著。
造成原有工艺污泥量大的主要原因在于单步反
应过量投加石灰。在高pH值的情况下,石灰乳的
溶解度差,在反应过程中有大量石灰未参与反应就
被其他絮体包裹而沉于污泥中。而在分步沉淀工艺
中,除重金属段只需在预处理槽中投加石灰将pH
中图分类号:X703.1
文献标识码:C
文章编号:1000—4602(2009)10—0083一04
Sludge Reduction Technology in Stainless Steel Acid Cleaning
Wastewater Treatment
GAO Liang
(Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co.Ltd.,Shanghai 200040,China)
m3
试验阶段
中性盐废水 酸性废水 总废水量
方案1试验l 方案1试验2
方案2
1 580 778
1 79l
2 680 1 247 3 247
4 260 2 025 5 038
3.1 出水达标分析
两种工艺的出水水质均可稳定达标。试验阶段 的出水指标(平均值)见表2。
表2试验阶段的出水指标
Tab.2 Effluent indexes in experiment
图3原有废水处理站氟离子浓度统计
Fig.3
F—concentration statistics in o矗giIlal wastewater
treatment station
这样容易产生以下两种情况:
①废水中pH值和氟离子的浓度均较低,此 时石灰主要起到提供OH一的作用。若将反应槽的
pH值仍然控制在10.5,必然造成石灰的过量投加,
Abstract:The traditional method of using lime to treat stainless steel acid cleaning wastewater
(ACW)in one—stage precipitation generates large amount of sludge due to excessive lime dosage.There— fore,the process reconstruction was performed by two—step precipitation,and the effluent quality,sludge
(m2·h)。
除氟段投加石灰、PAC和盐酸,石灰的投加量
靠氟在线仪表控制,投加石灰保证Ca/F>2,PAC为 180 mg/L,pH值为8.3~8.8,反应时间为60 min, 搅拌强度为68 r/min;沉淀槽投加PAM为15 mg/L, 沉淀时问为2.5 h,表面负荷为1.0 in3/(m2·h)。
一般而言,废水的pH值越低,中和所耗的石灰 也就越多,能够提供的Ca2+也就越多,有利于与F一 生成CaF:。图2为在不考虑过量投加倍率的情况 下,石灰调节废水pH值至中性时同时可去除的氟 离子浓度。可见氟离子的初始去除浓度与进水的 pH值呈指数关系。理想的状况是进水的pH值和 氟离子的浓度呈图2所示对应关系,此时药剂最省, 反应最完全。但实际进水pH值统计数据显示,进 水pH值范围为1—4,氟离子浓度范围为30一8 600 mg/L,而且两者并无明显的相关性。图3为原废水
值升至5—6,在除氟段石灰的投加则是根据除重金
属段出水的氟离子浓度进行精确控制,石灰的投加量
大为减少,由原工艺的7.83 kg/m3降为1.53 kg/m3, 从而减少了因未反应的石灰而产生的污泥量。
3.2.2污泥成分分析
该厂2007年废水处理的干泥产率为12.02 kg/
rn’,处理成本高达18.25衫m3。
在原流程中,石灰投加量靠pH值来控制。在 实际运行中,预处理槽的pH值控制在4~7,pH调 节槽和中和槽的pH值调至10.5以上。由于只有 一次沉淀,而石灰的投加量又受氟离子浓度和pH 值两个参数影响,在两个参数波动的情况下,会造成 由于对反应条件要求不同而相互干扰。
3运行效果
首先对1 4废水处理站进行了改造,处理能力为 15 m3/h。2007年底—2008年初在改造后的l。废水
处理站分别对两种方案进行了3次试验,并与24废
水处理站进行同步比较。试验处理的水量见表1。
表1试验处理的水量
Tab.1 Wastewater quantity in experiment
沉淀槽1).一PAM
——k、.石灰
氟反应槽k盐酸
———r——,‘._PAC '
、沉‘—淀‘。槽 ’—2√卜一PAM
’
中间水箱)
最终巾和槽
出水排放
图4改造后的废水处理站工艺流程
Fig.4
Flow chart of reconstructed wastewater treatment station
方案1为在预处理槽投加液碱;方案2为在预 处理槽投加石灰。两个方案的不同在于,方案2在
production,treatment cost were analyzed.The practice shows that the effluent quality can meet the first
class discharge standard in the Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978—1 996).The sludge iS reduced by more than 70%.and the treatment cost is decreased by more than 50%.The process iS
度不稳定、污泥量大、处理成本高等问题p。。 某生产不锈钢冷轧板卷的公司年产不锈钢为
60×104 t,设有2座酸性废水处理站,每年处理酸性 废水量为69×104 m3,污泥产量高达2×104 t。此类
污泥属于危险废弃物,污泥处置费用达300影t,每
年需支付近600万元的污泥处置费用。自2004年 下半年开始,该公司开始研究改进处理工艺,寻求污 泥和药剂减量化以降低运行成本。经过小试、中试 和生产性试验,决定采用分步沉淀法处理此类高浓
石灰过量投加而导致污泥量过大。为此采用分步沉淀法进行了工艺改造,并分析了该工艺的出水
水质、污泥产量、处理成本。工程实践表明:该3-_艺能使出水指标稳定达到《污水综合排放标准》
(GB 8978--1996)的一级标准,污泥减量70%以上,处理费用下降50%以上,值得推广应用。
关键词: 酸洗废水; 含氟废水; 污泥减量; 污泥分质; 分步沉淀法
pH值作为控制条件,长期过量投加石灰,这就造成
了石灰耗量增加,大幅增加了污泥的产量和药剂费
用,运行费用极高。
2改造后的废水处理工艺的分析与比较
2.1 改造后的废水处理工艺
要解决污泥产量大的问题,关键是要对pH值
和氟离子参数分开控制,即采取分步沉淀工艺,前段
反应调节pH值沉淀去除重金属离子,后段增加专
应污泥为重金属污泥,后段反应污泥为含氟污泥。
在除重金属反应段中,针对预处理槽的中和剂
分别采取了投加液碱和石灰两个方案。工艺流程如
图4所示。
方案1方案2
。Ni躜黢矿壶壹卜—国 液碱石灰
液碱
●
I
●
(cr6中+,性Niz盐",废亚F硫e水掌I,氢SO钠。2-)——《至兰lI童卜兮液碱
半山
污一
槽一
含 掣●艏 泥
大量未反应的石灰进入污泥中,导致污泥产率很高。
②废水中pH值和氟离子的浓度均较高,此
时石灰主要起到提供ca2+的作用。如果将反应槽
的pH值调至lo.5仍不能满足CaF:沉淀所需的
Ca2+/F一,则出水的氟离子就会超标。
因此,在单步反应沉淀中pH值与氟离子浓度
两个参数波动的情况下,为了保证出水达标,只能以
mg·L一1
项日 方案1试验i 方案1试验2
方案2 排放标准
Cr6+ 0.02 O.Ol O.01 0.5
总Cr
0.16 O.26 0.25
1.5
Ni 0.02 0.03 0.02
1
SS 3.22 2.32 2.14 150
F一 9.13 9.22 7.42
10
方案2的出水氟离子稳定性非常好,这是因为 在除重金属段中投加石灰起到了预脱氟的作用,使 得后面除氟段的进水氟离子浓度较低且比较稳定,
worth to be widely applied.
Key words: acid cleaning wastewater; tion;two.step precipitation
fluoride wastewater;
sludge reduction;
sludge separa—
不锈钢酸洗是为了使钢材表面整洁,在钢材加 工以前用硫酸或盐酸、硝酸、氢氟酸,或用上述几种 酸的混合液,一边加温一边对钢材进行酸洗除锈的 过程。酸洗废水主要来自冲洗钢材的表面余酸产生 的清洗废水,以及酸洗液配制、酸再生排出及酸洗线 地坪冲洗产生的酸性废水等。其主要有害成分为 Cr6+、总Cr、Ni“、总Fe、F一、SOj一、NO;¨。1。对于 此类废水的处理,目前最常用的就是石灰中和单步 沉淀法。中和法简便易行,但是存在出水氟离子浓
万方数据
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第25卷 第10期
中国给水排水
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度酸洗废水。
1原废水处理工艺
1.1原工艺流程 原废水处理站工艺流程如图1所示。
石灰
石灰处理站氟离子浓度的源自布区间统计。, ■ 彗 乏
㈣跏鲫枷咖㈣咖伽枷猢。
石灰
PAM
图2投加石灰可去除氟离子理论浓度与pH值的关系
2007年12月 44.03
18.13
2008年1月
10
10
方案1
0.99
O.80
1.79
方案2
2.02
0.99
3.0l
注: ‘与2007年度的干泥产率进行比较。
比较+/ %
+50.83 一16.8l —85.1l 一74.96
万方数据
·85·
第25卷第10期
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一般在50 mg/L以下,有利于后续除氟反应的控制。 3.2污泥分析
3.2.1污泥减量效果 本项目以干泥产率作为衡量污泥的减量化效
果,结果见表3。 表3处理效率
Tab.3 Treatment efficiency
阶段
千泥产率/(kg·In。3) 重金属污泥 含氟污泥 总产泥率
2007年度
28.6l
12.02
万方数据
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高 亮:不锈钢酸洗废水处理中的污泥减排技术
第25卷 第10期
门去除氟离子的反应和沉淀工段,并根据前面除重
金属段出水的氟离子浓度精确控制石灰投量。这样
可分别控制两部分的反应条件,减少药剂的过量投
加,降低污泥产量。同时污泥也得到了分质,前段反
第25卷第10期 2009年5月
中国给水排水 CHINA WATER&WASTEWATER
V01.25 No.10 Mav 2009
不锈钢酸洗废水处理中的污泥减排技术
高亮 (上海市机电设计研究院有限公司,上海200040)
摘要: 不锈钢行业酸洗废水的传统处理工艺为采用石灰碱化法做单步沉淀处理,该方法因
Fig.2 Relation of F—theoretical removal咖cenn嘶∞to pH
出水排放
图1 原废水处理站工艺流程 Fig.1 Flow chart of ori舀nal wagtewater treatment station
该工艺主要是采用单步反应沉淀,将中性盐废 水中的Cr6+还原成Cr3+后,再和酸性废水一起投加 石灰生成难溶的CaF:和Me(OH)。沉淀,从而实现 对氟离子和重金属离子的去除。污泥主要由CaF:、 Me(OH)。、SS以及一部分未反应的石灰组成。 1.2原工艺流程产泥状况的分析
预处理段投加石灰调节pH值至5—6,液碱的用量 大大降低,同时石灰在酸陛条件下能够完全反应,起 到了预脱氟作用,更具经济性。 2.2主要运行参数
除重金属段的预处理槽投加石灰或者液碱,石
灰和液碱的投加量靠pH值控制,pH值控制在5~ 6,反应时间为30 min,搅拌强度为68 r/min;pH调 节槽和中和槽的pH值控制在8.3~8.8,反应时间 为60 min,搅拌强度为68 r/min;沉淀槽投加PAM 为15 mg/L,沉淀时间为2.5 h,表面负荷为1.0 m3/