煤矿顶板事故案例分析

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煤矿顶板事故案例分析讲述讲解

煤矿顶板事故案例分析讲述讲解

诧城矿“3.19”重大冒顶事故案例时间:2006-11-9 0:00:00 编辑:煤炭网2004年3月19日中班21时28分,城矿采煤一区3904工作面刷面初放第一次回双档料时,发生一起推垮型抽顶垮面事故,死亡4人。

一、自然情况3904下分层工作面位于-260水平北三采区上部,顶部为3904、3906、3908工作面上分层采空区,下部为煤柱,上方为3902下分层采空区,东部为9煤辅助上山,西为老北三轨道上山;该面煤层为小湖系9煤,采用走向长壁后退式全部垮落法管理顶板,爆破落煤;工作面走向长600米,里面300米已回采完,并于3月16日收作完,跳面切眼向外走向300米,可采230米,煤层厚度0.3—3.0米,平均1.0米,煤层倾角平均29度,工作面长79米(分四段,下头第一段5米为下分层,第二段20米为煤柱,第三段25米为下分层,该区段正好位于上分层工作面止采线附近已回采的三角形区域中,第四段29米为煤柱),全面共160棚,冒顶范围为第71棚—88棚,共18棚(长10米、宽5米、高2.0—2.5米),冒顶地段正好处于第三段下分层地段。

二、事故经过3月19日早班1230,矿有关领导召集矿安监部部长、矿技术部分管副部长等初放小组成员到该面进行了会审,认为工作面还存在木垛、拉勾等5项特殊支护措施未落实到位,要求工区待上述5项措施落实后,再进行初放。

约16时40分左右,工作面在上述5项措施未进行落实的情况下开始回料。

当回到工作面第69棚时,下方有5棚原切眼梯型棚未回,此时,工区跟班书记蔡某要迎头回料人员休息,自己亲自操作,928分当使用回柱机回第二架棚腿时,顶板来压冒落,造成其上部18棚被抽空倒棚,工作面从煤帮到老塘全部冒死,当场有4人被埋在冒顶区,分别为工区跟班书记、班长、铁管员和迎头信号工。

后经集团公司和矿的共同抢救,两人分别于20日1925、1939分被扒出,其余两人分别于21日325分、515分被扒出,扒出时4人均已死亡。

煤矿顶板事故警示案列

煤矿顶板事故警示案列
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4、预防顶板事故的措施
鉴于发生顶板事故的原因和规律,顶板工作的重点仍然 要以掘进工程质量为中心,加强全面质量管理,努力实 现质量标准化,贯彻煤矿“三大规程 ”和各项制度,落 实顶板管理的各项规定,及实施细则,强化安全监察机 构,在巷道掘进方面,要消灭空顶作业,严格执行光面 爆破、锚喷支护和采用新型锚杆等支护新技术,认真开 展矿压观测和研究工作,进一步完善顶板监测和预报手 段,杜绝重大顶板事故,并把一般事故大幅度地降下来, 其具体预防措施如下:
中煤新集能源股份有限公司新集一矿 131301工作面机巷修护作业时,一职 工被漏矸埋压,经抢救无效于5月12日 1时17分死亡
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安徽恒源煤电股份有限公司
2018年4月30日13时27分,安徽恒源煤电股 份有限公司任楼煤矿8231采煤工作面50#液 压支架处煤壁发生片帮,片落的矸石将正在 打爆破眼作业的一名职工砸伤,经抢救无效 于14时43分死亡
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4、预防顶板事故的措施
1、加强支护管理,采用金属支架、砌碹等支护方式, 搞好断层处等关键地点、特殊地质条件的巷道维护工作。 2、对发现有冒顶预兆等情况时,要及时采取应变维护 措施和撤人。 3、在任何情况下,所有人员都不准进入无支护区进行 打眼放炮和其它作业。 4、要严肃认真地编制审批和贯彻规程措施。编制规程 措施必须有针对性,当现场支护条件发生变化时,要及 时预以补充修订
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2.发生顶板事故的原因分析
发生顶板事故的原因和影响因素较为复杂, 如自然地质条件,技术装备水平,井下作业 环境、职工的安全意识和技术素质以及管理 水平。但从理论上分析,主要原因是支护体 的支撑力与顶板作用在支护体上的力不能保 持相对的平衡,达不到合理控制矿压的要求, 从目前生产技术管理工作出发,其主要原因 大致表现在以下几个方面:

煤矿应急预案事故案例

煤矿应急预案事故案例

一、案例背景XX煤矿位于我国某省,是一家集煤炭开采、洗选、销售为一体的综合性企业。

近年来,该矿在安全生产方面取得了一定的成绩,但仍存在一定的安全隐患。

2019年7月15日,该矿发生一起顶板事故,造成3人死亡,1人重伤,直接经济损失约100万元。

二、事故原因分析经调查,该起事故的原因主要有以下几点:1. 矿井采掘设计不合理:矿井采掘工作面布置过于密集,导致顶板压力大,存在顶板事故隐患。

2. 安全生产责任制落实不到位:部分管理人员对安全生产重视程度不够,对顶板管理存在侥幸心理。

3. 安全生产检查不到位:在日常安全生产检查中,对顶板隐患排查不彻底,未能及时发现和消除隐患。

4. 应急预案演练不到位:矿井未定期开展顶板事故应急预案演练,员工应急处置能力不足。

三、应急处置措施1. 启动应急预案:事故发生后,矿井立即启动顶板事故应急预案,成立事故应急救援指挥部,明确各小组职责。

2. 事故现场救援:抢险救灾组迅速组织人员赶赴事故现场,开展救援工作。

同时,后勤保障组调集救援物资,确保救援工作顺利进行。

3. 人员疏散:应急广播系统迅速下达井下所有受顶板事故威胁人员撤离命令,确保人员安全。

4. 医疗救护:医疗救护组立即组织人员赶赴事故现场,对伤员进行救治,并将重伤员送往医院治疗。

5. 事故调查处理:事故调查组立即对事故原因进行调查,查明事故责任,依法依规追究相关人员责任。

四、事故应急处置效果1. 事故现场得到及时控制,救援工作有序进行,确保了人员安全。

2. 事故原因得到查明,相关责任人受到严肃处理。

3. 通过此次事故应急处置,进一步提高了矿井的安全生产管理水平,加强了员工的安全意识。

4. 事故发生后,矿井加大了对顶板隐患的排查力度,确保了矿井安全生产形势的稳定。

五、总结XX煤矿顶板事故应急处置案例充分体现了应急预案的重要性。

在实际工作中,企业应加强安全生产管理,严格落实安全生产责任制,定期开展应急预案演练,提高员工应急处置能力,确保事故发生时能够迅速、有序、有效地进行处置,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

煤矿三违事故案例剖析

煤矿三违事故案例剖析

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(3)作业人员安全意识淡薄,违章指挥、违章作业。 3、间接原因:特殊地段开采无针对性安全技术措施。 三、事故点评: 针对这起事故,可以从以下几个方面来进行分析: 1、发生冒顶的区域恰在工作面中部地质变化带,没有进行贴帮支护的地段,距离中巷22.9米,矿山压力较大, 必须制定相应的安全技术措施,并加强支护。可是,当班在生产过程中,竟然在该处5米范围未进行贴帮支护,形 成局部长时间空顶,直到移溜时,方才发现隐患。由此说明,现场人员的防患意识差、责任心不强,对空顶作业 可能造成的恶果认识不足;当班班长、验收员对工程质量、现场安全管理、隐患排查不严、不细;支护工的安全 自保互保意识差。 2、该工作面在过中巷期间出现地质变化,无针对性的安全技术措施,无区队干部跟班,说明区队和管理科室 对工作面出现的变化重视不够,安全责任意识淡薄,安全技术管理滞后。 3、劳动组织相对混乱。在补打贴帮柱进行加强维护期间,验收员进入煤壁侧检查移溜情况,不符合《煤矿安 全规程》关于劳动组织的相关规定。 4、事故预防和出现险情时的应急措施不力。在井下作业过程中,作业人员必须处在安全的地点,并清理好退 路,无关人员不得进入施工区域。显然,当班验收员的行为不符合此项规定,致使在预防不力的情况下,撤退不 及,被冒落的煤埋压致死。
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3、间接原因: (1)现场管理不到位,班组长、安全员盯防经验不 足,责任心不强,处理隐患时组织混乱。 (2)安全技术措施存在漏洞,针对性不强。 (3)遇地质变化带后,未采取队干跟班制度。 (4)有重生产轻安全思想。 三、事故点评 造成“1.16”顶板事故的主要原因有二:一是工作面 在仰采期间发生漏顶,在采高偏大的情况下未能将顶部背 实,致使支架处于失稳状态(老空不实);二是在生产过 程中调整原支护时的防范措施不得力,没有采取先加固、 支护,后调整原支护的办法进行,从而造成顶煤离层冒落 推倒支架,发生事故。仔细分析这起事故,从区队到班组, 首先是管理上重视不够,重生产轻安全。在发现严重的安 全隐患后不及时采取有效措施进行调整,依然是该开帮就 开帮,这种行为直接导致接顶本就不实的支架进一步失稳, 使煤顶离层。

典型事故案例分析

典型事故案例分析

(二)相关规定。 1、《顶板管理安全动态监管考核办法》(淮矿 生〔2014〕92号)规定。 第(五)条:……受采动影响的锚网索巷道, 影响带内必须采用套棚、挑棚、注浆等加固措 施;修复受采动影响损坏的巷道,必须做到 “逢修必注”。 2、《谢桥矿掘进工作面安全技术措施》规定。 第3.3.2条:…刷帮施工时,人员必须站在顶板 永久支护下面作业,帮部正下方严禁站人,以 防帮部片落伤人。
18时56分,在片帮段中部,搜寻人员发 现尹彦东被埋压在皮带机上,立即将其扒 出。矿安排救护车将伤者送至淮南东方医 院集团谢桥医院,经抢救无效死亡。谢桥 医院诊断死亡原因为:窒息死亡。
(二)现场勘察情况。 1、事故发生在11328上顺槽距离切眼向 外7m~15.3m锚网索支护段。巷宽4.6m, 上帮高度3.4m,下帮高度2.6m,顶板支 护完好。 2、掘进出货用SSJ800/2×75皮带机距离 上帮1.7m,机尾安装在对应切眼中间位 置,缓冲托辊末节距离切眼11m。
一、事故地点概况及相关规定 (一)事故地点概况。11328工作面东起东一B 组采区上山,西至F10断层。工作面上限标高570m,下限标高-644m。上顺槽走向长382m, 巷道净宽×净高=5000×3000mm。顶板锚网 索支护方式为:6根Φ22×2500mm锚杆,间排 距920×1000mm,锚索规格为Φ22×6200mm, “3030”形式布置,间排距1200×2000mm; 上帮采用5根Φ20×2000mm锚杆,间排距 780×1000mm;下帮采用4根Φ20×2000mm 锚杆,间排距630×1000mm。\
三、防范措施 (一)认真开好班前会,提高班前会质量。 (二)加强职工培训,认真贯彻执行安全 技术措施,杜绝违章作业。 (三)加强现场安全管理,落实互联保责 任。 (四)强化市场化队伍的管理,严格落实 “一矿一制”的制度。

9.9事故剖析-杨新昌

9.9事故剖析-杨新昌

9.9顶板事故(案例分析)(杨新昌)一、2015年9月9日14时左右(北京时间,下同),新疆华安矿业股份有限公司煤矿(以下简称华安煤矿)+770m水平8#煤层综放工作面回风巷乳化液泵站处发生一起顶板事故,造成1人死亡,直接经济损失95万元。

二、我是华安煤矿安全通风科科长,负责华安煤矿通防及安全管理工作,在本次事故中负有不可推卸的责任。

本次事故的发生,充分暴露出我工作中还存在较多不足,没有尽到一个安全管理者应尽的责任,因为由于我工作上的缺陷,为这次事故的发生埋下了隐患,导致一个鲜活生命的消失,失去一个个和美的家庭,给企业带来了巨大的损失,在社会上造成了极坏负面的影响。

三、事故发生经过2015年9月9日8时30分,综采区区长陈朝福在井口会议室组织召开班前会,冯永贤班组12人,姚兴全班方继光、贺德永等10人及安全员柯玉海参加会议。

会议安排冯永贤班在+765~+795m 轨道下山铺设轨道,姚兴全班方继光(死者)在工作面回风巷操作乳化液泵,其余人员在工作面打扫卫生、检查工作面两巷超前支护、维修采煤机等工作。

9时50分,人员按照分工陆续下井到达各自工作岗位开始工作。

姚兴全在工作面运输巷给单体支柱补液,贺德永、向安全等3人在工作面帮助修理采煤机,方继光在工作面回风巷乳化液泵站,其余人在运输巷清理刮板机,打扫卫生等。

乳化液泵因支架补液和维修采煤机吊装采煤机摇臂,当班多次使用,随用随开,工作面的作业人员用打电话或打铃的方式通知泵站司机。

14时10分左右,在维修采煤机过程中,因安装摇臂空间不够,向安全到工作面回风巷寻找十字镐,在乳化液泵站处看见发光的矿灯灯头向下,在电缆车上有一顶矿帽,看见方继光头顶部位,身体被巷道下帮垮落的钢丝网和煤体掩埋。

14时16分,向安全向调度室报告事故情况后,到综放工作面通知人员施救,随后向安全和闻讯赶到的冯永贤、姚兴全等人开始清理盖在方继光身上的落煤,并扒开其后背的一块约10多公斤的大块煤,当时他面朝下趴在电缆平板车旁边,经30分钟救援,将方继光从垮落的煤块下救出,他的面部和手部未见明显伤痕,只是嘴唇边有少量血迹。

煤矿三违导致的典型顶板事故案例分析

煤矿三违导致的典型顶板事故案例分析

煤矿“三违〞导致的典型顶板事故案例分析一、由于支护不合格导致的顶板事故【案例1】1990年12月7日8时5分,省双鸭山矿务局四方台煤矿一井15层±0右翼残采队工作面输送机头处发生局部冒顶事故,造成4人死亡,1人受伤。

1.事故经过1990年12月7日一班,残采队出勤7人,接班后先处理刮板输送机,2时40分左右进入工作面。

这时,井口安检员检查现场,发现刮板输送机头处只有两架钢梁,便告诉值班段长某把钢梁补上,某容许一会来人补打。

到7时35分,工作面刮板输送机链断了,此时已近下班时间,工作面不能干活,某留下5人在刮板输送机头处接链子,其余2人升井。

8时05分,刮板输送机头处4. 7 m ×3. 85 m×0. 6 m的顶板突然冒落,造成4人死亡,1人受伤。

2.事故原因一是由于端头支护不好,只架两根钢梁,其中一架为一梁二柱,另一架又在冒顶的上部边缘,未起支护作用。

二是支柱稀少,在冒顶区域下边只发现有四根支柱。

三是空顶时间过长,刮板输送机端头处缺钢梁少支柱,这还是12月6日二班造成的,三班接班后未生产,一直处理输送机事故,到发生冒顶为止,空顶时间长达20 h,使顶板逐渐下沉,以致冒落。

客观上看,冒落岩石中间厚,且冒茬比较光滑,近似蘑菇顶状,这是该处顶板易于冒落的自然条件。

3.事故教训这起事故外表看是支护质量问题,但暴露出来两个深层次且带普遍性的问题。

①各级干部对平安生产是喊在嘴上,还是落实在行动上;是真抓实干,还是假抓虚抓;是真严真狠,还是名严实松。

对该工作的钢梁数量缺乏、支护不合理、空顶作业等问题,副井长、副段长、安检员都曾先后发现,但都没有严肃对待,既没停工处理好再生产,也没有帮助解决钢梁弯曲、数量缺乏问题。

起码是作风不实,责任心不强。

严格说,是渎职。

如果我们的干部中哪怕一个人,发现问题后能盯住不放,认真负责地帮助解决具体问题,盯在现场,问题不解决不走,像这类事故是完全可以防止的。

煤矿顶板事故案例分析.

煤矿顶板事故案例分析.

第三节 综采工作面冒顶事故
2004年4月22日1时50分,义马煤业(集团) 有限公司跃进煤矿25060综采工作面发生一起 冒顶事故,造成1人死亡,直接经济损失10万 元。 一、矿井概况 河南义马煤、世(集团)有限公司跃进煤矿 始建于1958年,1975年和l989年分别进行了 两次改扩建,扩建后,设计生产能力为120万t /a。
第四节 炮采工作面冒顶事故
工人下岗、企业停产,工人生活难以维系,煤矿 的安全投人欠账太多。所以煤矿井下的生产设备 更新根本谈不上。加之国有煤矿层层下放,亏损 无补贴,政府及有关部门还在不断下达生产、经 营任务和指标,更加剧煤矿的困难。由于煤矿的 极度困难,煤矿工程技术人员大量流失,有经验 的固定工人大量流失,更使煤矿企业雪上加霜。 在这起事故中,还存在有“管理失误”和“ 人的不安全行为”、还有“物的不安全状态”等 。
第三节 综采工作面冒顶事故
矿井采煤方法为走向长壁综合机械化采煤法。 二、事故经过 三、事故原因 1、直接原因 2、间接原因 四、技术点评 这起事故实际上是习惯性违章造成的。在 煤矿回采工作面,工人对回采面出口不畅通、 拐头抬栅过低,工作面刮板运输机头过高,
第三节 综采工作面冒顶事故
相对间隙小已经习惯,所以见怪不怪。只是以 往的大煤块或大碴块可能很少,但是一旦有大 煤块或大碴块顺刮板机而下,必然造成抬棚拉 倒的情况,发生事故是早晚的事。
第二节 回采工作面运输巷修护冒顶事 故
稳定性好。煤层不易自燃发火,发火期为6个 月,煤尘具有爆炸性。 新安煤矿采用斜井多水平上下山开拓方式 ,大巷采用防爆型蓄电池电机车运输,行人斜 巷采用人车串车提升。 炮采为走向长臂采煤法,全部垮落法管理 顶板,矿井有11、12、13、14四个采区,因 矿井防治水需要,对11采区上部回风通道进行 了封堵,矿井通风方式为中央并列混合抽出式 通风。

煤矿“三违”导致的典型顶板事故案例分析

煤矿“三违”导致的典型顶板事故案例分析

煤矿“三违”导致的典型顶板事故案例分析一、由于支护不合格导致的顶板事故【案例1】1990年12月7日8时5分,省双鸭山矿务局四方台煤矿一井15层±0右翼残采队工作面输送机头处发生局部冒顶事故,造成4人死亡,1人受伤。

1.事故经过1990年12月7日一班,残采队出勤7人,接班后先处理刮板输送机,2时40分左右进入工作面。

这时,井口安检员检查现场,发现刮板输送机头处只有两架钢梁,便告诉值班段长某把钢梁补上,某答应一会来人补打。

到7时35分,工作面刮板输送机链断了,此时已近下班时间,工作面不能干活,某留下5人在刮板输送机头处接链子,其余2人升井。

8时05分,刮板输送机头处4. 7 m ×3. 85 m×0. 6 m的顶板突然冒落,造成4人死亡,1人受伤。

2.事故原因一是由于端头支护不好,只架两根钢梁,其中一架为一梁二柱,另一架又在冒顶的上部边缘,未起支护作用。

二是支柱稀少,在冒顶区域下边只发现有四根支柱。

三是空顶时间过长,刮板输送机端头处缺钢梁少支柱,这还是12月6日二班造成的,三班接班后未生产,一直处理输送机事故,到发生冒顶为止,空顶时间长达20 h,使顶板逐渐下沉,以致冒落。

客观上看,冒落岩石中间厚,且冒茬比较光滑,近似蘑菇顶状,这是该处顶板易于冒落的自然条件。

3.事故教训这起事故表面看是支护质量问题,但暴露出来两个深层次且带普遍性的问题。

①各级干部对安全生产是喊在嘴上,还是落实在行动上;是真抓实干,还是假抓虚抓;是真严真狠,还是名严实松。

对该工作的钢梁数量不足、支护不合理、空顶作业等问题,副井长、副段长、安检员都曾先后发现,但都没有严肃对待,既没停工处理好再生产,也没有帮助解决钢梁弯曲、数量不足问题。

起码是作风不实,责任心不强。

严格说,是渎职。

如果我们的干部中哪怕一个人,发现问题后能盯住不放,认真负责地帮助解决具体问题,盯在现场,问题不解决不走,像这类事故是完全可以避免的。

新矿集团华丰煤矿“5.4”顶板事故剖析

新矿集团华丰煤矿“5.4”顶板事故剖析

事故案例/案例分析新矿集团华丰煤矿“5.4”顶板事故剖析一、事故基本情况2015年5月4日中班17时55分,2410(3)综采工作面下平巷违反作业规程规定回撤后部U型棚时,出现上部碎矸抽冒,致使1人被埋压,经抢救无效死亡。

2410(3)综采工作面位于五水平前组二采区,4煤层总厚度为4.5-6.5m,倾角33°,事故前工作面已推釆两个循环1.2m。

2410(3)综釆工作面下平巷釆取内错式布置,内错间距2m,以4煤层夹矸作顶板,巷道宽4.0m,高3.5m,采用直墙半圆拱U型钢棚支架铺金属菱形网作永久支护,支护材料为U29型钢,棚距为1m,支架间拉杆使用U型钢两端开缺口卡在支架上,每架间两帮均匀使用两根拉杆。

平巷内铺设转载机和皮带。

超前支护釆用双排DZ28-25/100型单体支柱配HDJB-100型金属铰接顶梁托U钢横梁联合支护,柱距1m,排距1.2m,支柱未穿鞋。

2410(3)综釆工作面底板高于下平巷底板约1.5m,因煤层倾角较大,该面正对着下平巷支架拱部,造成支架拱部的一侧及上帮处于空顶、空帮。

冒落面积大约长3m×宽3m×高4m,冒落破碎的矸石埋压了推到的两架U型钢棚支架和单体支柱,冒顶区域无明显的压力显现。

二、事故发生经过及抢救经过(一)事故发生经过5月4日13时,综釆二部中班为检修班,综釆二部经理助理陈一召开班前会,安排检修釆煤机、整理上平巷的物料并清理巷道杂物等工作。

15时左右,职工到达2410⑶综采工作面上平巷开始工作。

约17时,班长李大生根据工作需要临时安排朱宁凯、秦伟两人到2410(3)综釆工作面下平巷从里向外回撤第三架U型钢棚。

二人到达工作地点后,首先回撤了超前支护中的第三、第四架U型钢横梁及其两端的单体支柱,并在第三架U型钢棚头梁中间支设一棵临时单体支柱。

然后回掉两帮棚腿,并把末端带有安全绳的专用卸载把手卡在临时单体支柱安全阀的阀口处,安全绳的另一端距离单体支柱2.5m,具体分工是朱宁凯负责监护,秦伟负责操作。

煤矿顶板事故分析及点评

煤矿顶板事故分析及点评

采空区处理不当
采空区未及时处理或处理 不当,导致顶板悬空,失 去支撑。
采掘作业操作不当
采掘作业过程中,如支护 不及时或支护质量不合格, 可能导致顶板事故。
间接原因
安全管理制度不健全
设备维护保养不到位
煤矿安全管理制度不健全,缺乏有效 的安全监管和检查机制。
采掘设备维护保养不到位,可能影响 设备的正常运转,进而影响顶板安全。
本文旨在通过对煤矿顶板事故的案例进行深入剖析,总结事 故发生的原因、特点和规律,为预防类似事故的发生提供借 鉴和参考。
煤矿顶板事故概述
煤矿顶板事故是指在地下开采过程中,由于顶板岩层压力 过大或管理不当等原因,导致顶板突然塌落或冒顶的事故 。这类事故具有突发性强、危害性大等特点,常常造成人 员伤亡和财产损失。
01
在巷道维修过程中,维修人员未按照规程操作,导致顶板突然
垮塌。
事故原因
02
维修作业现场安全管理不到位,维修人员安全意识薄弱。
点评
03
巷道维修作业应加强现场安全管理,提高维修人员的安全意识
和操作技能,严格按照规程操作,避免发生类似事故。
04
煤矿顶板事故预防措施
技术措施
1 2 3
顶板稳定性监测
采用先进的技术手段,如应力监测、声发射等技 术,对顶板进行实时监测,及时发现潜在的失稳 风险。
针对不同类型顶板事故,应采取相应 的预防措施和应急处置方案,加强现 场管理和技术培训,提高作业人员的 安全意识和操作技能。
通过对事故案例的分析,发现顶板事 故的发生与采场地质条件、开采技术、 作业规程执行情况等因素密切相关。
建议和展望
建议煤矿企业加强顶板管理和技术培训,提高作业人员的安全意识和操作技能, 建立健全的应急处置机制。

顶板事故案例剖析

顶板事故案例剖析

巷道交岔口顶板(冒顶)事故案例2000年8月15日兴隆庄煤矿死亡事故(顺槽交岔口)——分析人:安全矿长杨建良一、事故发生时间:2000年8月15日13时25分二、事故地点:4324下顺槽交岔口三、事故发生单位:兴隆庄煤矿综掘队四、事故经过和人员伤亡、经济损失情况:2000年8月15日上午10时20分,兴隆庄煤矿综掘队正常召开班前会,安排现场工作,出勤的所有人员全部进行了“六不准”签字。

班长赵庆华等5人负责4324下顺槽调度车皮等工作;其余人员在4324下顺槽第一部皮带路搞卫生。

13时25分,4324下顺槽交岔口处顶板突然冒落,将赵庆华等5人埋住。

在场的通防队通风工路忠新发现后,立即跑到八采附房前打电话向通防队值班领导作了汇报。

通防队值班人员又迅速汇报给调度室。

调度室接到电话后马上通知矿长金太等其他领导。

13时30分,矿长金太、党委书记周寿成、安监处长谢家海带领部分职工立即赶赴事故现场。

同时,矿领导作了具体分工,并向团公司调度室作了汇报。

到达现场经认真勘察事故现场,根据现场实际,在顶板冒落区以外大约5m处采用打木垛、打支柱等措施加强支护,防止顶板冒落范围进一步扩大,确保了抢险人员的安全。

在整个抢险过程中,矿长金太同志在井下全面统一指挥,将抢险队伍分成三个组,由党委书记周寿成、副矿长李徊平、安监处长谢家海分别带领抢险人员在三岔门处从三个不同方向,集中向冒顶区扒碴抢险。

由于冒落的顶煤较多,且抢险是在大面积的空顶区内进行,给抢险工作带来了极大的难度。

在组织抢险的同时,矿井的后勤、支援、服务等工作有序开展,副矿长来存良、王惠忠在调度室专门负责救援人员的组织、设备材料的调拨以及后勤的供应保障等工作的统一协调。

副总以上领导分头负责材料设备的运输、安装以及救护医疗人员的组织工作。

14时25分集团总经理莫立崎、党委书记孟宪昌、副经理王信、总工程师黄福昌等领导带领安监、生产、调度处室负责人赶到现场组织抢救,并根据现场实际积极采取确保抢险人员安全的有效措施。

2023年警示教育案例汇编(精选5篇)

2023年警示教育案例汇编(精选5篇)

2023年警示教育案例汇编(精选5篇)2023年警示教育案例汇编篇1某煤矿顶板事故案例×年×月×日,某煤矿在炮采工作面安装时发生一起顶板事故,导致两人死亡。

一、事故经过:安装工作面平均倾斜长78m,平均倾角36°,切眼高为2.2m,安装时跟底板留顶煤扩刷装面,风镐落煤。

事故发生时已经扩刷安装34棚。

当日早班,分两组进行装面,工区安排副区长许某带领职工张某等四人为一组,负责从下向上装面,在装好第四棚准备装第五棚时,由于遇到火侵,岩体较坚硬,风镐刷帮困难,在放震动炮时,造成迎头倒两棚。

班长向某发现倒棚后,急忙叫放炮警戒线外等待装面的四人跟副区长许某上去处理;许某安排张某负责接顶,其他人负责转运接顶料和处理倒棚。

接顶过程中顶煤突然冒落将张某埋住,负责观察顶板的盛某等人扒煤对其进行抢救。

在抢救张某过程中,顶部煤层再次冒落将盛某埋住。

矿组织救援后将二人送往医院,经抢救无效死亡。

二、事故原因:1、工作面单体液压支柱初撑力不足,造成工作面爆破倒棚是冒顶的直接原因。

2、职工自我保护意识差,违章空顶作业。

3、现场管理不到位,指挥不力。

4、现场救援措施不当,至使工作面二次冒顶将救援人员埋住。

三、事故教训:1、个别干部职工安全意识淡薄,质量意识不高。

2、个别职工业务技能不高,识险、除险、避险的能力不强。

3、规程措施现场落实不严。

4、自救互救知识不强。

四、防范措施:1、加强工程质量管理,保证支护各项参数符合措施要求。

2、认真对照规程排查现场存在的隐患。

严格现场管理,采取有效措施,确保作业规程,安全技术措施在现场落实到位。

3、加强地质构造带、破碎带等特殊地段的安全技术管理,超前预防并制定切实可行的有针对性的措施。

4、加强对干部职工的安全教育与培训,特别是采掘作业人员,提高他们在遇到作业条件变化时的处理能力和安全自保意识。

5、加强职工学习自救互救知识,提高对突发事件的应变能力和临时处置能力。

煤矿典型事故案例分析(掘进顶板) PPT

煤矿典型事故案例分析(掘进顶板) PPT
一、掘进巷道顶板管理的主要内容
• 1、掌握巷道开掘后围岩体的范围及围岩应力分布情况。根据影响巷 道围岩应力的因素:围岩的性质、巷道所处的深度、巷道周围的地质 构造、水文变化、巷道的断面形状尺寸等 ,了解围岩应力分布情况及 在此应力作用下围岩的变化和位移后,才能选择合适的支护材料、支 护形式,达到维护巷道的目的。
各类顶板安全管理类型应采取的管理办法
• A类:必须制定顶板管理专项安全技术措施、区队长及主 管业务科室管理人员现场跟班,当班带班领导到作业地点 巡查一次,发现问题,落实责任,及时处理。 • B类:必须制定顶板管理专项安全技术措施、跟班班队长 现场跟班,业务主管每天必须有人巡查。 • C类:按正常作业管理程序进行管理。
二、掘进工作面顶板安全管理分类
• A类顶板安全管理类型:巷道坡度20°以上、过断层破碎带、 揭煤以及顶部为煤的半煤岩、采用非常规方法施工大断面 硐室、综采扩切眼、煤仓、交叉点、冒顶处理。 • B类顶板安全管理类型:巷道坡度10°~20°、煤巷施工断 面不小于13m2、顶底板松软破碎、构造比较复杂以及巷 道拨门、贯通、开钻场、小水仓、过老空老巷等。 • C类顶板安全管理类型:不具备A类、B类作业特征的顶板 安全管理类型。
• 2、锚杆支护巷道顶板事故时有发生 • 2003年以来,集团公司和矿追查的锚杆支护安全事故共 17起,除潘一矿“2009.2.11”锚索戳眼导致死亡事故外, 其它16起都属于顶板事故,共造成6人死亡、5人受伤。其 中影响比较大的有三起:朱集东矿“2014.1.14”顶板事 故,造成2人死亡、4人受伤、21人被堵;潘二矿2011年 “7· 3”事故,10人被堵;谢桥矿2006年“10· 10”事故, 8人被堵。
– 承载能力大,可多次复用, – 储运方便,安装容易及迅 速等优点 。

最新煤矿顶板事故案例分析.

最新煤矿顶板事故案例分析.

第四节 炮采工作面冒顶事故
全部垮落法管理顶板。煤层直接顶为黑色泥岩 ,厚度0.3~2.5m,其上基本顶为大占砂岩, 地质构造相对简单,区域内无太大的断层和摺 曲。 二、事故经过 三、事故原因
1、直接原因 2、间接原因
第四节 炮采工作面冒顶事故
四、技术点评 这起事故是由于回采工作面支柱失效造成
的。支柱失效虽然是物的不安全状态,但实际 上是人的不安全行为和管理缺陷造成的。
第三节 综采工作面冒顶事故
该矿主要开采2-1煤和2-3煤。两煤层在井 田深部合并,统称2-l煤,煤层平均厚度3.95m ,煤层倾角平均为35°,直接顶板为灰黑色泥 岩,基本顶为坚硬的砾岩。底板多为粉砂岩、 中细砂岩及泥岩。煤层极易自燃发火,煤尘具 有爆炸性,属低瓦斯矿井。
矿井采用斜井多水平开拓方式,有主斜井 和副斜井各一个,回风斜井两个,排水立井一 个,矿井采用边界混合式通风,安装两台 2K60-1N0.18型矿井主要通风机。
第二节 回采工作面运输巷修护冒顶事 故
2004年8月27日14时50分,河南义马煤业 (集团)有限公司新安煤矿井下发生一起回采工 作面运输平巷修护冒顶死亡事故,死亡2人, 直接经济损失18万元。 一、矿井概况
河南义马煤业(集团)有限公司新安煤矿始 建于1978年,1988年投产,设计生产能力为 150万t/a,2003年核定生产能力为150万t/ a。主要开采二1煤,所采煤层为贫瘦煤。属煤 与瓦斯突出矿井,顶板为坚硬的砂岩,
第二节 回采工作面运输巷修护冒顶事 故
稳定性好。煤层不易自燃发火,发火期为6个 月,煤尘具有爆炸性。
新安煤矿采用斜井多水平上下山开拓方式 ,大巷采用防爆型蓄电池电机车运输,行人斜 巷采用人车串车提升。
炮采为走向长臂采煤法,全部垮落法管理 顶板,矿井有11、12、13、14四个采区,因 矿井防治水需要,对11采区上部回风通道进行 了封堵,矿井通风方式为中央并列混合抽出式 通风。

顶板冒顶综述及案例点评

顶板冒顶综述及案例点评

5. 技术装备落后 目前,我国仍有不少煤矿回采工作面还是使用摩擦金 属支柱和木支柱,性能差、不稳定;回柱基本上还是人工 作业;对工作面顶板和巷道围岩的监测和预报水平还不高; 对矿压的观测研究进展不快,已取得的成果还没有很好的 推广普及。特别是对冲击地压的理论、规律知之甚少,至 今仍是个“必然王国”,还没有找到根本解决的办法。
2. 加大关井工作力度 80年代后期乡镇煤矿一轰而起,到处乱采乱挖。 其中有许多不具备安全生产的起码条件,没有“三 证”,没经批准,擅自开采,所以事故频频发生。就 顶扳事故而言,无论事故次数还是死亡人数,乡镇煤 矿都占全国煤矿的60%以上。所以若想把顶板事故大幅 度降下来,对乡镇煤矿和个体小煤矿必须按国家政策 规定,该关闭的坚决关闭,绝不能手软,更不能半途 而废,同时还要防止反复。这不仅是安全生产的需要, 也是整个国民经济发展的必然。
防治顶板事故的措施
※ 1. 提高思想认。 识,逐级落实责任。 ※ 2. 加大关井工作 力度。 ※ 3. 坚持“质量就 是命根子”的方针。 ※ 4. 加强现场管理。 的措施
※ 6. 抓好规章 制度的落实。 ※ 7. 努力提高 技术装备水平。 ※ 8. 改革支护 形式。 ※ 9. 搞好矿压 观测和预报。 ※ 10. 努力提高 职工队伍的素质。
2. 干部违章指挥,工人违章作业 从全国历年发生的顶板事故看,80%以上是由于违章指挥、 违章作业造成的。突出表现是不认真执行《煤矿安全规程》、 作业规程和操作规程。干部为什么要违章指挥?主要是重产量、 轻安全的思想所驱使。工人为什么要违章作业?除少数是不懂 三大规程之外,大多数是图省事,侥幸心理作怪,认为违章不 一定死人,质量差一点未必出事故。因此,对空顶作业、缺梁 少柱、迎山不够以及进老塘扒煤等违章现象司空见惯,不以为 然,以致酿成事故。

2017顶板事故案例分析汇编

2017顶板事故案例分析汇编

顶板事故案例分析汇编一、综合工区空顶作业伤人事故分析(一)事故经过2001年10月9日早班,某矿综合工区值班人员安排工长蒋某带领16名职工,到北一采区工作面继续回撤综采支架,到达现场后,蒋某安排6人到工作面拆装支架。

安排组长宗某带领3人由运输道向处运支架,早8时左右,宗某安排范某开四岔门上的25千瓦绞车,倪某开四岔门下部的11.4千瓦绞车,两车对拉,向下牵勾头,勾头将放在四岔门上部50米处存放的一辆装有支架的平板车刮住,拐掉了阻车的道板,导致平板车放大滑,到四岔门处平板车掉道,支架从平板车上射下,把四岔门水仓侧的一抬棚腿撞掉,并撞断两路四寸的排水管路。

组长宗某发现后,及时向有关领导汇报,根据领导意见,在没有处理抬棚的情况下,安排工人范某、葛某、倪某3人负责处理排水管路,宗某到面内去喊人处理抬棚。

到8时50分左右,宗某和跟班工长蒋某、工人徐某刚回到四岔门处,四岔门的顶板突然冒落,当场把徐某、倪某、宗某3人埋住,后经矿组织人员全力抢救无效,当场死亡。

(二)事故原因1、事故的直接原因是:轨道斜巷违章存入车辆,造成跑车撞倒四叉门抬棚,因没有及时支护,造成顶板冒落埋人致死。

2、事故的主要原因是:该段巷道属对拉绞车运输,不得存放任何车辆,但违章指挥存放了车辆,钢丝绳将挡车装臵拐掉造成跑车撞倒四叉门抬棚。

抬棚缺腿等于空顶,有关人员在空顶下抢修水管,还认为“没事”,不在乎,导致顶板冒落被埋。

现场运输管理混乱。

一是两段巷道不直的情况下安装对拉绞车;二是现场管理人员和作业人员“三乎”思想严重,该处经常存入车辆;三是劳动组织不合理,当班生产任务未完成的情况下交接班,接班后又未及时完成上班交给的任务;四是重任务轻安全的思想严重,超强度安排任务,工作时间违反有关规定; 五是非运输时不封车。

安全技术措施编制违反“三在规程”有关规定,对车辆存放严重违章,对封车措施不严不细,措施审批把关不严,马虎。

监督检查不到位。

安监员发现隐患没有引起重视,对该区域长期存在违章行为监督不力,看惯了。

煤矿顶板事故案例分析

煤矿顶板事故案例分析

开采7煤上分层。综合机械化采煤。
2006年1月9日夜班,割完一刀煤后,采煤机从机尾向机头行进到79#支 架处,采煤机下摇臂调高油管爆裂。停机后,跟班队长张井发先找顶,然后 和机修工潘某一同进入煤壁侧更换油管。6时3分,顶板冒落一块 2000×800×550毫米的矸石挤住了张井发和潘某,班长勾钦贞立即安排人员 进行抢救,并向矿调度汇报。矿立即组织抢救,潘某抢救无效死亡。
பைடு நூலகம்
到煤矿调查询问时,煤矿仍再三隐瞒。直至7月23日上午,在各方压
力下,才如实交代。 更令调查组惊讶的是,事故现场作业的竟然是一支包工队。而国务
院及山东省政府此前均明令禁止煤矿企业对外承包采掘工程。梁宝寺煤
矿作为国有煤矿却对相关规定置若罔闻,雇用包工队施工,是典型的 “以包代管”。
(九)矿分管采煤副矿长,对这起事故负有领导责任。给予其行政记过处
分。 (十)矿长,对这起事故负有一定领导责任。责令其作书面检查。
(十一)矿党委书记,对这起事故负有一定领导责任。责令其作书面检查。
(十二)有关责任人的经济处罚(略)。
梁宝寺煤矿事故给我们的警示

肥城矿业集团梁宝寺煤矿21日发生的冒顶事故,造成2人死亡,7人受伤。
二、事故原因
(一)事故性质:这是一起由于空顶作业造成的责任事故。
(二)事故直接原因:张井发、潘某进入无支护的煤壁侧作业,顶板 突然冒落,是造成这起事故的直接原因。 (三)事故间接原因: 1.安全技术措施在现场不落实,违章在无支护的煤壁侧作业,是这
起事故的重要原因。
2.现场检查不细,未能发现顶板隐患,违章指挥工人在无支护的顶 板下作业,是造成这起事故的原因之一。
姚桥煤矿“1.9”顶板事故 ——典型事故案例分析
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时间:2006年1月9日6时03分 地点:大屯公司姚桥煤矿在பைடு நூலகம்359B工作面发生一起顶板事
故,死亡1人,轻伤一人;直接经济损失21.3万元。
事故类别:顶板
事故性质:责任事故
死者简况:潘某,男,37岁,高中,机修工,一般工龄
20年,三级安全教育
一、事故经过
采煤一队施工的7359B综采工作面,工作面走向长度为40米,面长
起我们的高度警示。

梁宝寺煤矿事故无论从管理还是技术层面上都是最原始最低级的事故, 绝对是不应该发生的,而且,该矿还一直被公认为肥矿集团的“现代化矿井”
和“安全质量标准化矿井”,是肥矿集团的品牌,那就更加不是一般意义上
的问题了。在事故发生后,检查人员实地调查发现,该矿还有很多管理混乱 问题,充分暴露出在煤炭生产行业的确存在“面子工程”和不修内功的现象。
姚桥煤矿“1.9”顶板事故 ——典型事故案例分析
20017年05月29日
姚桥煤矿位于苏鲁交界的微山湖西岸,是闻名全国的现代化矿井和环境优美化矿井。
矿井地质储量5.4亿吨,原设计能力120万吨,1976年12月建成投产;1990年进行改扩 建,生产能力达到300万吨,是江苏境内规模最大的特大型矿井。
21日19时10分,位于山东省嘉祥县梁宝寺镇的肥矿集团梁宝
寺煤矿发生冒顶事故,当场造成2人死亡,7人受伤。 经初步调查分析,发生事故的煤矿距地表1020米,又有断裂,
应力集中,压力大,顶板局部破碎,而直接原因是现场违章作业,没有
按要求使用超前支护、较长时间空顶。 事故发生后,煤矿方面隐瞒不报。在有关部门接到事故举报,数次
(九)矿分管采煤副矿长,对这起事故负有领导责任。给予其行政记过处
分。 (十)矿长,对这起事故负有一定领导责任。责令其作书面检查。
(十一)矿党委书记,对这起事故负有一定领导责任。责令其作书面检查。
(十二)有关责任人的经济处罚(略)。
梁宝寺煤矿事故给我们的警示

肥城矿业集团梁宝寺煤矿21日发生的冒顶事故,造成2人死亡,7人受伤。
(五)矿生产技术科分管副科长,对这起事故负有一定的管理责任。 给予其行政记过处分。
(六)矿采煤一队技术员,对这起事故负有一定的管理责任。给予
其行政记过处分。
(七)矿现场安监员,对这起事故负有一定管理责任。给予其行政记过处分。 (八)矿分管采煤副总工程师,对这起事故负有领导责任。给予其行政记 过处分。
省煤炭工业局局长卜昌森严重指出,这是一次性质恶劣的瞒报事故,险些造 成更多人员死亡。经初步调查分析,事故发生的间接原因是煤矿距地表1020
米,又遇到断层,应力集中,压力大,顶板局部破碎,而直接原因则是现场
违章作业,尤其是存在违章指挥行为,没有按要求使用超前支护、较长时间 空顶。另外该矿还存在严重的隐瞒不报和典型的“以包代管”行为,更是引
到煤矿调查询问时,煤矿仍再三隐瞒。直至7月23日上午,在各方压
力下,才如实交代。 更令调查组惊讶的是,事故现场作业的竟然是一支包工队。而国务
院及山东省政府此前均明令禁止煤矿企业对外承包采掘工程。梁宝寺煤
矿作为国有煤矿却对相关规定置若罔闻,雇用包工队施工,是典型的 “以包代管”。
四、责任人处理
(一)矿采煤一队跟班副队长,对这起事故负有重要管理责任。
给予其行政撤职处分。
(二)矿采煤一队当班班长,对这起事故负有重要责任。给予其行 政撤职处分。
(三)矿采煤一队队长,对这起事故负有重要管理责任。给予其行
政撤职处分。 (四)矿采煤一队党支部书记,对这起事故负有重要管理责任。给
予其行政记大过处分,并免去党支部书记职务。
170米,开采7煤上分层。综合机械化采煤。
2006年1月9日夜班,割完一刀煤后,采煤机从机尾向机头行进到79# 支架处,采煤机下摇臂调高油管爆裂。停机后,跟班队长张井发先找顶, 然后和机修工潘某一同进入煤壁侧更换油管。6时3分,顶板冒落一块 2000×800×550毫米的矸石挤住了张井发和潘某,班长勾钦贞立即安排人 员进行抢救,并向矿调度汇报。矿立即组织抢救,潘某抢救无效死亡。
二、事故原因
(一)事故性质:这是一起由于空顶作业造成的责任事故。
(二)事故直接原因:张井发、潘某进入无支护的煤壁侧作业,顶板 突然冒落,是造成这起事故的直接原因。 (三)事故间接原因: 1.安全技术措施在现场不落实,违章在无支护的煤壁侧作业,是
这起事故的重要原因。
2.现场检查不细,未能发现顶板隐患,违章指挥工人在无支护的 顶板下作业,是造成这起事故的原因之一。
3.职工安全意识不强,自保互保能力差,是造成这起事故的原因
之一。 4.现场管理存在漏洞,未能履行安全生产管理职责,对职工安全教
育不到位,也是造成这起事故的原因之一。
三、防范措施
(一)大屯公司及所属煤矿要根据国家发展改革委和国家安全监管总局的 有关规定,进一步完善矿井负责人和生产经营管理人员的下井带班制度, 提高现场控制力度。 (二)大屯公司所属矿井停产整顿一天,组织开展拉网式的井上下安全大 检查,全面排查安全隐患,落实整改。 (三)姚桥煤矿要认真汲取事故教训,加强对职工安全教育,提高职工自 我保安能力。 (四)加强采掘工作面的顶板管理,确保有效支护。遇到地质变化带、顶 板悬顶、局部空顶等特殊情况,必须提高支护强度,严禁空顶作业。 (五)严格按照作业规程和措施作业,继续加大“反三违”力度,对违反 规定的,从严从重处罚。
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