高速线材自动打捆机维护及故障排除方法

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锁紧动作过程
锁紧动作过程
• 在此过程,阀Y50、Y51电压值0,Y52a、 Y53a得电,Y54a、Y55a失电,阀Y50、 Y51中位机能为Y型,A口和B口与T口联通, 通过蓝色油路可看出油缸有杆腔与T口联通 油缸无杆腔油液被插装阀V50、V51关闭, 使该腔油液无法回到油箱。其效果为在打 包过程中油缸始终保持高压,保证压实车 压紧力。
打包头
5 6 检查扭结头部件小盖板闭合情况 检查开口轴承磨损情况
7
8
检查扭结机构是否在初始位
检查导向套润滑、磨损情况
每周
每周
机械维护制度
9 10 11 12 13 14 15
紧固活动剪切块、固定剪切块螺栓 紧固扭结头部件螺栓 紧固扭结机构油缸底座螺栓 紧固活动夹紧块、固定夹紧块螺栓 紧固打包头护板螺栓 紧固线道侧导板螺栓 整体更换打包头总装配
• 提升平台在提升液压缸驱动进行垂直移动, 液压缸由电磁换向阀Y57控制,起升压力由 Y60手动调节,带节流调速和液压锁,该阀 组与压实车控制阀组在同一个阀块上。
液压阀型号:
比例换向阀Y50、Y51: 4WRZE25-W8-220-70/6EG24N9K31/A1D/3V Y51、Y52主阀芯:LFA 32 WEB-71/ Y51、Y52盖板:4WE6D62/EG24N9K4 电液换向阀Y53、Y54:H-4WEH 25 C61/6EG24N9K4 比例溢流阀Y49:DBEME 30-37/200YG24K31MV67 电磁换向阀Y57:4WE10J33/CG24N9K4
打包头动作顺序表
电磁阀 打包头装配 序 号 顺序动作 Y 1 A 1 2 夹紧到送线位 高速送线 + + Y 2 A Y3 A + B Y4 A + B Y 5 A + Y 1 A Y20 A + B 送线机构 Y2 A + + + B Y3 A B S4亮 S2亮 送线机构有 线 送线基本完 成 限位意义 控制条件
排除故障思路
统一思想 先断机电 先易后难 团结合作
3.1事故案例
3.1.1机械故障
打包头不扭结
故障现象: 送线完成后打包头正常摆进,高速抽线、 低速抽线正常,剪切正常,打包头正常复 位,只是没有正常扭结。
故障判断: A、手动控制扭结电磁阀查看扭结齿轮是 否正常扭结,正常则是电气故障,反之机 械故障。
故障判断: A、通过压力表检测在后退过程B腔压力 较正常低20bar,而且在后退速度较正常慢, 同时现场听见主管路中有溢流的声音,为 机械故障。
故障判断: B、通过更换比例溢流阀Y5故障未解除, 排除阀Y5原因,根据原理图分析,故障原 因锁定在减压阀V12与单向阀V13上。
故障判断: C、更换单向阀V13,并使用压力表调节 减压阀压力为20bar左右,恢复生产。
A
9 10 11 12 13 14 15 低速抽线 扭结 剪切 扭结复位 夹紧打开 扭结机构摆出 打包头复位 + + + +
A
+ + + +
A
B
A
B
A
A
A
B
A
+
B
A
B
+ S3 信号灯闪烁一次
+ + +
+ + + +
+ + +
+ + +
S1亮 S20 亮
扭结机构在送线 位 打包头初始限位 亮
3、典型故障分析
自动打捆机培训
主讲人:李 跃
1、打包机介绍
我厂使用自动打捆机为瑞典森德斯厂家 全套进口设备,机、电、液、工艺为一体 的高度集成先进设备,循环打包周期为 34s 型号:PCH-4KNA/4600,装备了4个打 包头,其型号KNA。
用途: 用于高速线材盘卷自动压紧和打包,带 四个打包头的卧式打包机可同时对盘卷成 90°打捆,盘卷依靠C型勾输入或输出打包 机。
打包头机械结构组成
A:活动夹紧块 B:夹紧轮 C:固定夹紧块 D:扭结轮 E:小盖板 F:打包线 G:固定剪切块 H:活动剪切块 I:扭结马达
液压阀型号:
一次夹紧电磁换向阀Y1:4WE6C62/EG24N9K4 二次夹紧电磁换向阀Y2:4WE6C62/EG24N9K4
扭结in-out电磁换向阀Y3:4WE6E62/EG24N9K4 扭结电磁换向阀Y4:4WE6J62/EG24N9K4 剪切电磁换向阀Y5:4WE6C62/EG24N9K4
故障判断: B、电气故障:查看扭结电磁阀Y4信号 是否正常得电,正常得电查看电磁线圈是 否烧损,可通过更换新线圈或其他打包头 上对应线圈进行检测,若信号未到则重点 检查控制电缆是否虚接或断裂。
故障判断: C、机械故障:扭结轮未正常扭结,则检 查扭结机构中是否存在断头卡死齿轮,则 清除扭结齿轮断丝和氧化铁皮后回装。
锁紧动作过程
开始条件: 1、压实车压实盘卷速度再次减慢,脉冲编码器G1、 G2脉冲减慢或停止时。 2、Y52a、Y53a得电。 结束条件: 1、4个打包头S20初始限位信号亮
压实后退动作过程
• 在此过程,阀Y50、Y51电压值为-6V电压, Y52a、Y53a、Y54a、Y55a失电,压力油 沿着红色油路进入油缸有杆腔,无杆腔返 回的油将沿着蓝色油路通过比例换向阀回 到油箱 ,与低速压实正好正反过程。
设备外观见下图:
2、打包机液压原理图
2.1、压实车移动油缸和提升平台的阀块 1#、2#压实车分别由两条水平液压缸驱 动,油缸由比例换向阀Y50、Y51控制,由 PLC程序来控制油缸的移动速度,压紧力由 比例溢流阀Y49通过PLC控制,压紧力选择 可从HMI人机界面调节,调节范围0—40,与 PLC程序设定调节范围为0—1000成比例对应, 二线现场目前调整值为28,程序实际调整值 为700。
低速压实动作过程
低速压实动作过程
• 在此过程,阀Y50、Y51继续得到电压值为 +6V电压,Y54a、Y55a失电,压力油沿着 红色油路进入油缸无杆腔,有杆腔返回的 油将沿着蓝色油路通过比例换向阀回到油 箱 。其效果为,差动模式取消,液压缸的 压实速度减半。
低速压实动作过程
开始条件: 1、当压实车压实盘卷速度减慢,脉冲编码器G1、G2 脉冲减慢或停止时。 2、Y54a、Y55a失电,差动模式取消。 结束条件: 1、压实车压实盘卷速度再次减慢,脉冲编码器G1、 G2脉冲减慢或停止时。
11
压实车后退

-6V

+
12 13
托盘下降 符号说明

+

◇:人机界面可调(90bar) ◆:程序设定可调(80bar)
快速压实动作过程
快速压实动作过程
• 在此过程,阀Y50、Y51得到电压值为+6V 电压,Y54a、Y55a得电,压力油沿着红色 油路进入油缸无杆腔,液压缸以差动模式 连接,有杆腔返回的油将沿着蓝色油路进 入液压缸无杆腔 。其效果为,液压缸的压 实速度加倍。
每周 每周 每周 每周 每周 每周 两月
打 包 头
机械维护制度
16
17 18 19 长线道 20 21 22 23 检查移动线道架底座螺栓松动情况 检查移动线架导轮间距和转动情况 检查挡线轮转动情况、紧固螺栓 打开线道盖板,更换失效轴承、调整弹簧松紧 每周 每周 每周 两月
检查在装线道轴承使用情况、更换失效轴承
3.1事故案例
3.1.2液压故障
远程操作压实车后退较正常速度慢
故障现象: 远程操作1#、2#压实车后退时比正常速 度慢,将压实车后退速度调到最大值 -1000,但是压实车速度仍然没有恢复到正 常速度。
故障判断: A、从液压原理图上分析压实车后退速度 由比例电磁铁直接控制的,电磁铁控制信 号已经调到最大-1000,故障现象未解除则 断定为电磁线圈中的衔铁卡阻,为机械故 障。
快速压实
托盘二次起升 低速压实 线道架前进 线道闭合 线道架后退, 压实完成

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
+6V
+
+

◆ ◆ +8V ◆ ◆
+
+ + + + +
S8
光电开关失电
+6V
S13 亮 S12 亮
线道在最前位 线道闭合灯亮
+6V

压实车动作顺序表
顺序动作 1#压实车 序 号 Y49 2#压实车 比例 8 9 10 锁紧 打包 线道架后退 ◇ ◇ ◇ Y51 比例 Y53 A + + -7.5 Y55 A A B 比 例 比 例 ◆ ◆ ◆ + + + + S20 S14 S3、 S6 S10 打包头复位 线道初始限位 亮 初始限位亮 托盘初始限位 亮 Y50 压实车 Y52 Y54 Y57 Y5 Y6 Y9 Y30 输入信号 控制条件 线道架
故障判断: B、换新阀故障解除。
3.1事故案例
3.1.2液压故障
线道马达后退速度较慢
故障现象: 二线打包机线道马达出现前进速度正 常、后退速度较慢故障现象,处理过程为 将比例换向阀Y5和比例溢流阀Y6依次更换 新备件故障未解除,将一线比例换向阀后 退正常速度电压值由原来-600改为-900, 慢速电压值有原来改为-500改为-600,维 持生产。
故障判断: C、机械故障:检查夹紧缸是否正常夹紧, 正常则检查活动、固定夹紧块是否断裂或 磨损到量,不正常则检查电磁是否卡阻, 可通过更换新电磁阀检测,故障未解除夹 紧缸损坏,刚换新备件恢复生产。
故障判断: D、机械故障: 1、检查小线道与长线道是否对正。 2、检查小线道和长线道盖板松紧或损坏。 3、U型弯道轴承是否卡阻或缺失。 4、 检查打包头油缸是否松动。 5、 检查打包头小盖板是否丢失或松动。 调整后恢复生产
检查在装线道盖板弹簧松紧 检查长线道与中心线道是否对正 检查长线道盖板磨损情况
快速压实动作过程
开始条件: 1、压实车S3、S6、S10、S14初始限位亮 S12限位信号灭 2、光电开关S8正常 3、打包头S2、S3、S5、S20限位亮,S1限位信号灭 4、打包机工位停止器、夹紧器关闭限位信号亮 结束条件: 1、当压实车压实盘卷速度减慢,脉冲编码器G1、G2 脉冲减慢或停止时,表明压实力与盘卷反作用力几 乎相等。
3
低速送线
+
+
+
S2亮后编码 器再送410 左右脉冲
4 5 6
夹紧 扭结机构摆入 打包头靠近盘卷
+ + +
+ + +
+ +
+
+ + + + S5亮 S20灭 扭结机构在 扭结位 信号丢失
7
8
高速抽线
挡线板打开
+
+
+
+ +
+
+
+
打包头动作顺序表
电磁阀 打包头装配 序 号 顺序动作 Y 1 Y 2 Y3 Y4 Y 5 Y 1 Y20 送线机构 Y2 Y3 限位意义 控制条件
液压阀型号:
比例换向阀Y5: 4WRAE 10E60-22/G24N9K31/A1V 比例溢流阀Y6:DBEME 10-51/200YG24NK31M 减压阀V12: DR 6 DP2-53/25YM 单向阀V13: Z1S 6 COS-40/V
2.3、打包头阀块
阀块上安装用于夹紧、扭结机构摆进摆 出、扭结和剪切五个阀组,此外在Y5阀旁 还有一个阀Y6用于扭结轮的润滑。
压实车动作顺序表
顺序动作 1#压实车 序 号 Y49 2#压实车 比例 1 托盘一次起升 ◇ Y51 比例 Y53 A Y55 A A B + 比 例 比 例 ◆ + S10 灭 托盘初始限位 Y50 压实车 Y52 Y54 Y57 Y5 Y6 Y9 Y30 输入信号 控制条件 线道架
2
3 4 5 6 7
4、日常维护制度
机械部分与液压部分
机械维护制度
打包机日常维护内容
序号 1 检查部位 检查内容 清理扭结头部件氧化铁皮及灰尘等杂物 周期 每周 负责人
2
3 4
清理活动剪切块、固定剪切块底部氧化铁皮
清理活动夹紧块、固定夹紧块底部氧化铁皮 检查稀油罐内润滑脂有无、油路是否通畅
每周
每周 每周 每周 每周
3.1事故案例
3.1.1机械故障
线道抽线
故障现象: 送线完成后高速抽线不正常,打包线抽 回。
故障判断: A、手动检查夹紧电磁阀Y1、Y2是否正 常,正常则是电气故障,反之机械故障。
故障判断: B、电气故障:夹紧电磁阀Y1、Y2信号 正常得电,正常得电查看电磁线圈是否烧 损,可通过更换新线圈或其他打包头上对 应线圈进行检测,若信号未到则重点检查 控制电缆是否虚接或断裂。
压实后退动作过程
开始条件: 1、4个打包头S20初始限位信号亮。 2、Y52a、Y53a失电。 结束条件: 1、压实车S3、S6限位信号亮。
2.2、线导移动系统阀块
移动线导系统安装在2#压实车上,液 压马达(HM2)连接直齿轮,与直齿条啮 合带动线道架移入或移出,液压马达的速 度由比例阀Y5控制,系统设定速度为 0百度文库2m/s,比例溢流阀Y6起线道后退过载保 护,系统设定值为80bar左右。
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