铝焊的空穴和凸起控制
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控制薄板孔穴和凸起的焊接法
摘要:针对铝合金B型地铁试件的生产中,薄板对接自动焊易产生的孔洞和凸起的问题,经过大家一起讨论研究后,改变焊接间隙,并反复调节焊接参数进行试焊,最终解决了这一难题。
关键词:热输入薄板孔穴
正文
在B型地铁车试制项目投产前期的做试件阶段,焊接侧墙内侧第三道时,焊缝成形出现一个接一个的孔洞或凸起,致使工作无法进行,给生产进度造成了很大的麻烦。
出现的孔洞是焊接孔穴,即我们通常说的气孔。
凸起是指焊瘤,余高超高还是类似于接头处的局部超高。
这里讨轮的凸起是在孔穴前端出现的,是出现孔穴后的连锁反应。
如图1
图1
控制孔穴和凸起现在成了首要问题。
为什么会出现这么多的孔穴和凸起呢?经过大家的分析和讨论,可能是由于间隙过大引起的。
首先我通过观察焊缝发现,间隙有1mm左右,而且焊缝底部有处理点固段留下的铝屑,因为铝合金材料的对接焊缝采用的是锁底对接接头,如图2。
图2
在处理焊缝时被打磨掉的铝屑就会穿过间隙落到底部的垫板上,即使用高压风吹,到点固段两端时也会堆积下来,留在焊道里。
那这些孔洞是不是在电弧扫到这些铝屑时,它们在高温电弧作用下形成气态冒出,造成溶合不良而形成的孔洞和凸起?
于是我们建议装配工组装时把间隙尽量减小,控制在0.5mm以内。
在打磨点固段时尽量控制铝屑的掉落方向不让铝屑掉进焊道。
焊接后两点固点中间的正常焊道上效果好了些,但点固段两端仍然有较大的孔穴和凸起出现在表面。
接下来大家分析:是不是热输入太大,铝水透过薄板流入了垫板而引起的?
B型地铁侧墙板的型材是不到3mm的薄板,除了第一二道焊缝是4v坡口形式外,其它四道都是3v 的。
而且第三道是侧墙内侧的最后一道,变形量也集中到了第三道上(薄板偏高)。
虽然错边在允许范围内,焊接还是有一定难度的,我们需要大的电流,电压,确保焊缝能够完全熔透,还要使热输入量不要太大,打穿薄板流入垫板。
这个度就不好掌控了。
研讨小组,针对这个问题进行讨论和实践焊接。
经过3个试件的实践,最终确定了增大前进角度,减小脉冲时间,加大脉冲电压和基值电流,增加频率和送丝,提高焊接速度的方式,控制点的热输入量,不仅孔穴和凸起得以避免,同时变形量也得到了有效的控制。
如图3
图3
总结:通过调整焊缝间隙,采用较大的前倾角,大的焊接规范,高的焊接速度这一系列的措施,实际上出现孔穴和凸起的可能性就大大的降低,焊接质量也就得到了控制。
成功总结出控制薄板孔穴和凸起的焊法后,侧墙试件终于合格了,开始了B型地铁侧墙的生产,确保了B型地铁试制中侧墙板焊接进度的按时完成,保证下道工序正常生产。
经过试验,此项创新,不仅可以用于B型地铁的生产中,同样,也可以应用到250公里动车组的生
产,甚至是380的正装第四道焊接中,改善了其焊缝质量和焊后变形量。
总结:控制薄板孔穴和凸起的焊法,能极好的控制薄板焊接出现孔穴和凸起的问题,保证焊接质量,减少修补量,其应用广泛,无不良现象,是适合自动化焊接铝合金薄板的新型焊接方法。
参考文献:
1. 机械工程学会焊接学会.《焊接手册》第三卷[M],北京:机械工业出版社, 2001
2. 田锡唐.焊接结构[M].北京:机械工业出版社.1997
3.CLOOS焊接操作说明。