井下作业典型事故案例分析报告(一)

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安全生产事故案例分析

安全生产事故案例分析

安全生产事故案例分析安全生产是企业发展的重要保障,也是社会稳定的基石。

然而,在实际生产过程中,由于各种原因,安全生产事故时有发生,给企业和个人带来了巨大的损失。

本文将通过对几个典型的安全生产事故案例进行分析,探讨事故发生的原因、教训以及预防措施,以期为广大企业和从业人员提供有益的借鉴。

案例一:某化工厂爆炸事故事故经过在某年某月某日,某化工厂的一个生产车间发生了剧烈的爆炸。

事故发生时,现场有多名工人正在进行生产作业。

爆炸瞬间,火光冲天,浓烟滚滚,整个车间被夷为平地。

事故造成了多人伤亡和巨大的财产损失。

事故原因分析1、违规操作经过调查发现,事故发生前,操作人员在未严格按照操作规程的情况下,擅自对生产设备进行了调整,导致了化学反应失控。

2、设备老化该化工厂的部分生产设备长期运行,未得到及时的维护和更新,存在严重的安全隐患。

化工厂的安全管理制度不完善,对员工的安全教育培训不到位,日常安全检查流于形式,未能及时发现和消除安全隐患。

事故教训1、严格遵守操作规程操作人员必须经过专业培训,熟悉操作规程,不得擅自违规操作。

2、加强设备维护和更新企业要定期对生产设备进行检查、维护和更新,确保设备的安全运行。

3、完善安全管理制度建立健全的安全管理制度,加强对员工的安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。

预防措施1、强化安全培训定期组织员工参加安全培训,包括操作规程、应急处理等方面的内容,使员工充分认识到安全的重要性。

2、建立设备档案对每台设备建立详细的档案,记录设备的运行、维护和维修情况,以便及时发现问题。

设立专门的安全监督部门,对生产过程进行实时监控,及时发现并纠正违规行为。

案例二:某建筑工地坍塌事故事故经过在某建筑工地,一座正在施工的高楼突然发生坍塌。

当时,有许多工人在现场作业,事故造成了多人被埋,伤亡惨重。

事故原因分析1、施工方案不合理施工单位在制定施工方案时,没有充分考虑到地质条件和建筑物的结构特点,导致施工过程中出现了问题。

井下工事故案例

井下工事故案例

安全警句
• • • • 一个方针:安全第一,预防为主。 二条守则:岗位职责,操作规程。 三不伤害:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。 四不放过:事故原因未查清楚不放过,事故责任者和领导责任未追究 不放过,广大职工未得到教育不放过,防范措施未落实不放过。 • 五个须知:知道安全重点部位,知道安全责任体系和管理网络,知道 安全操作规程和标准,知道存在的事故隐患和防范措施,知道并掌握 事故抢险预案。 • 六个不变:坚持“安全第一”的思想不变;安全生产第一责任人的责 任不变;行之有效的安全规章制度不变;从严强化安全生产力度不变; 安全生产一票否决原则不变;依靠职工安全生产管理办法不变。 • 七个检查:查认识,查机构,查制度,查台帐,查设备,查隐患,查 整改。
x年x月x日某单位在534井进行管柱试压反洗井后反打压力对管柱试压技术员单某到井口放套压验管柱由于反打压力过高井口压力表为16mpa现场调查发现压力表指针超过极限压力表玻璃破碎损坏且试压时未安装井口导致悬挂器密封圈刺高压水流刺到单某左手上造成其左手食指中指无名指小拇指7处骨折的事故
井下工事故案例分析
• 案例六;413井油管伤人事故 • 一、事故经过 • 1、X年X月X日,某单位在413井做完井准 备工作,成某在井口卸压力表时,配合采 油上机的卡车司机王某在没有得到指挥和 倒车信号的情况下进行倒车,卡车轮胎压 在地面的油管上,导致油管弹起,成某躲 闪不及,扫在右胸部,造成其当场昏迷, 胸腔积水的事故。
• 二、原因分析 • 1、违反检修液压钳安全操作规程,在没有切断动力源的 情况下对液压钳牙床进行调整,是导致事故发生的直接原 因。 • 2、安全意识淡薄,自我保护意识差,是导致事故发生的 主要原因。 • 3、班组其他施工人员对违章现象没有及时制止,是导致 事故发生的重要原因之一。 • 三、防范措施 • 1、加强职工对液压钳安全操作规程的培训,使职工会操 作、会维修、会保养。 • 2、教育职工树立“我的安全我负责,他人安全我尽责” 的观念,在生产过程中努力做到个人无违章、岗位无隐患、 班组无事故、过程无危险。 • 3、推广使用液压钳防挤手装置,提高液压钳的本质安全。

油井事故分析总结范文

油井事故分析总结范文

摘要:本文通过对一起油井事故的详细分析,总结了事故原因、事故影响以及预防措施,旨在提高我国油井生产的安全性,保障员工的生命财产安全。

正文:一、事故概况时间:2023年X月X日地点:我国某油田事故类型:油井爆炸事故经过:某油田在钻井过程中,发现油井压力异常升高,随即启动应急预案。

但在进行降压操作时,油井发生爆炸,造成现场人员受伤,设备损坏。

二、事故原因分析1. 设备老化:该油井的钻井设备已经使用多年,部分设备存在老化现象,导致安全性能下降。

2. 操作不当:现场操作人员对设备操作规程掌握不熟练,未能及时发现并处理异常情况。

3. 监督不到位:现场安全监督人员未能及时发现操作人员的违规操作,导致事故发生。

4. 应急预案不完善:应急预案中未对设备老化、操作不当等情况进行充分考虑,导致事故发生后应对措施不力。

三、事故影响1. 人员伤亡:事故造成现场人员受伤,给员工家庭带来痛苦。

2. 设备损坏:油井爆炸导致设备损坏,给油田生产带来严重影响。

3. 经济损失:事故造成的设备损坏、停工损失等,给油田带来巨大的经济损失。

四、预防措施1. 加强设备维护保养:定期对设备进行检查、维修,确保设备安全运行。

2. 提高操作人员技能:加强对操作人员的培训,提高其操作技能和安全意识。

3. 严格执行安全监督制度:现场安全监督人员要加强对操作人员的监督,确保操作规程得到有效执行。

4. 完善应急预案:针对设备老化、操作不当等情况,制定相应的应急预案,提高事故应对能力。

5. 增加安全投入:加大安全投入,提高安全生产水平。

五、总结此次油井事故的发生,给我们敲响了安全生产的警钟。

我们要深刻吸取事故教训,加强安全生产管理,提高员工安全意识,确保我国油井生产的安全稳定。

同时,要不断完善应急预案,提高事故应对能力,最大限度地减少事故损失。

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇本文档旨在通过分析5个矿山事故案例,总结事故原因,提出预防措施,以提高矿山安全管理水平,减少类似事故的发生。

1. 案例一:坍塌事故事故概述2019年某矿山在进行地下开采过程中,发生坍塌事故,导致5名矿工被困,最终2人遇难。

事故原因1. 地质条件复杂,未进行全面地质勘查。

2. 开采方案不合理,未采取有效支护措施。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全培训和应急预案。

预防措施1. 加强地质勘查,全面了解矿区地质条件。

2. 制定合理的开采方案,采取有效支护措施。

3. 提高现场安全管理水平,加强安全培训和应急预案。

---2. 案例二:爆炸事故事故概述2020年某矿山在进行爆破作业时,由于操作不当,引发爆炸事故,造成3人死亡,10人受伤。

事故原因1. 爆破作业人员未取得相应资质。

2. 爆破作业前未进行充分安全评估。

3. 爆炸物品管理不善,存在安全隐患。

预防措施1. 确保爆破作业人员具备相应资质。

2. 进行充分的安全评估,制定爆破作业方案。

3. 加强爆炸物品管理,确保储存、使用安全。

---3. 案例三:中毒事故事故概述2018年某矿山在进行井下作业时,由于通风不良,导致一氧化碳中毒事故,造成4人死亡。

事故原因1. 井下通风系统设计不合理。

2. 现场监测设备不足,未能及时发现一氧化碳浓度异常。

3. 作业人员未配备 proper personal protective equipment (PPE).预防措施1. 优化井下通风系统,确保空气流通。

2. 增加现场监测设备,定期检测气体浓度。

3. 配备合适的个人防护装备,提高作业人员安全意识。

---4. 案例四:物体打击事故事故概述2017年某矿山在施工过程中,由于未采取有效安全措施,发生物体打击事故,导致1人死亡,3人受伤。

事故原因1. 施工现场未设置安全防护栏杆。

2. 作业人员未遵守安全操作规程。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全监督。

预防措施1. 设置完善的安全防护设施,确保作业人员安全。

钻井作业井喷事故案例分析

钻井作业井喷事故案例分析

稍有火星就会引发危险,因此封井口不成功后,他们从一
开始就使用水来稀释气柱,压住泥沙碰撞铁塔产生的火花。
凌晨3时30分,曲靖市消防支队官兵接警后迅速出动,使
用高压水枪向着铁塔及气柱喷射,避免高速喷出的沙子因
摩察过热产生危险。并有50多人冒着生命危险上前封堵井
口。
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云南曲靖天然气井喷
造成的危害: 由于在钻井前,井控设备(封井器、地面加重泥
2004年12月3日凌晨2点50左右,云南曲靖发 生天然气井喷,发生井喷的曲2号井是中石化南 方勘探开发公司云南分公司已探明的天然气开采 井,位于曲靖市麒麟区与沾益县交界处,由滇黔 桂石油勘探局在一周前负责打井施工,井喷时钻 井深度已达550米,接近天然气的开采位置。
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井喷现场 可编辑ppt
此次天然气井漏事故情况很复杂,是井底井喷,井 中管漏,地面泄漏。
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重庆开县天然气泄漏事故
泄漏事故的发现
25日早晨6点多一高桥镇居民发现 距井场一公里左右的河面出现了十 五厘米高的浊水注。经测试,不含 硫化氢,含甲烷。
可编辑ppt 河流渗漏的气体像管涌一样不停往22上冒
重庆开县天然气泄漏事故
直接原因。 ➢ 没有及时采取放喷管线点火措施,大量含有高浓度硫化
氢的天然气喷出扩散,周围群众疏散不及时,导致大量 人员中毒伤亡。
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重庆开县12.23井喷事故
硫化氢是一种剧毒气体。 正常情况下,人吸入760~1000毫克/
立方米数秒钟后就会出现急性中毒,呼吸 加快直至呼吸麻痹而死亡。
而该井的硫化氢含量达151克/立方米。
浆等)已经准备到位,因此仅4个多小时就控制住 了井喷。

轮南57井井喷失控事故案例分析

轮南57井井喷失控事故案例分析

三、事故原因分析
轮南57井井喷失控事故案例分析
三)管理原因
1、该队管理混乱,有章不循。无施工设计盲目施工, 不进行井下情况及技术交底,未按标准要求安装防喷 器等等。
2、现场负责人思想麻痹,井控意识淡薄。卸油管挂 顶丝时,喷出气流造成人员伤亡,仍未能引起足够重 视。
3、现场操作人员井控操作技能低,出现间歇性井喷 不采取措施。
课程结束 祝愿大家 身体健康 工作顺利
二、事故发生经过
轮南57井井喷失控事故案例分析
间歇井喷的情况并未引起现场 负责人的注意,并且继续施工提 出油管挂,然后开泵正循环泥浆, 当时套压为16.5MPa。在循环 过程中发生井涌,6:51实施坐 油管挂回位时发生井喷,6:55 井喷着火,人员被迫撤离。后井 架被烧倒。喷出火焰高25- 35m左右,直径20m左右。
四、事故教训及防范措施
轮南57井井喷失控事故案例分析
7、加强施工作业队伍的规范化管理。做到 有章可循,同时抓好制度落实工作。
8、严格监督管理制度。通过监、管双管齐 下,落实各项规章制度。
轮南57井井喷失控事故案例分析
值得进一步探讨的问题: 施工作业前,现场应做好哪些准备工作,具 体如何操作?
轮南57井井喷失控事故案例分析
3、严格技术交底制度。施工前,对在地质、工 程和施工设计中提出的有关井控方面的要求和技术措 施要向全队职工进行交底,明确作业班组各岗位分工, 并按设计要求准备相应的井控装备及工具。
4、严格开工验收制度。《井下作业井控技术规程》 中要求,即:井控装置及配件的型号、规格和数量应 符合设计要求,闸板芯子尺寸、内防喷工具的连接扣 型应与所使用管柱相匹配。
井口安装了70MPa的采油树。
一、基本情况

井下作业典型事故案例分析报告(一)

井下作业典型事故案例分析报告(一)

合用文档井下作业典型事故事例分析(一)二 OO七年一月目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井清除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故前言在历年的井下作业中,或多或少出现过不同样种类的质量事故,给单位整体效益带来了不同样程度的影响。

为了预防近似的事故再次发生,有必要分析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。

本《事例》采集整理了近三十年来在井下作业过程中所发生的典型井下作业工程质量事故实例,经过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。

对今后在井下作业过程中减少或杜绝近似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力拥有必然的指导意义。

事例表现了三个特点,一是亲密结合井下作业生产本质,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都拥有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范近似事故的发生拥有必然的可鉴性。

一、××井分求管串卡钻事故<一>静态资料完井日期: 2003 年 9 月 27 日、人工井底 :1926.10m 、套补距 :2.5m 、套管外径 : Φ、内径 : Φ、套管深度、水泥返高。

压裂层位长 4+5,油层段: 1818—1824.8m 1824.8 — 1829.9m ,射孔段: 1821.0 —,采用SYD-102-127 弹射孔,孔密32 孔 / 米。

××井分求管串遇卡前后表示图分求表示图遇卡后表示图花管沉砂轨封母堵长 4+5长 4+51825.0 m1825.0 m花管轨封长 61长 61母堵<二>事故过程分求管串卡钻2003 年 11 月 26 日压裂长 61层后下入分求钻具,结构为母堵+油管 1 根+Y211-114 轨封 1 个 +变径接头+ф62mm花管 1 个+油管191 根至井口。

井下作业事故案例分析

井下作业事故案例分析

井架倒塌事故
1998年9月8日,作业XX队在H2-6井作业,当班任务是起原井 管柱。由副队长陈XX操作通井机,刘XX和王XX站井口操作, 约21:00起完抽油杆开始起 油管,在上提第一根油管6米左 右时,井架基础后滑,顶到通井机履带板上,造成油管折断 落井,井架下部变形报废。 原因分析:井架基础下面的泥土松软;没有试提管柱检查井架 基础及绷绳、地锚等情况而违章蛮干。 正确做法:井架基础的地基只准下挖,更不许垫高,更不许垫 松软的泥土,且立完井架的地基松软时要拴好保险绳;另外 针对井场土地松软,应采用加大井架受力面积的方法;起管 柱前要试提管柱,检查井架安装情况 安全谚语:宁可千日不松无事,不可一日不防酿祸;抓基础从 大处着眼,防隐患从小处入手。
井架倒塌事故
1993年5月2日,作业XX队在H2—3井检泵作业,



XX班上 8:00—16:00班,由副班长杨XX带班,当下油管 时,井架不正,油管丝扣偏扣,杨XX决定调整井架, 用绳套套住井架一侧大腿,违章用通井机拖井架基 础,因操作失误,拉倒井架,致使井架下部变形。 原因分析:违章操作,拖井架基础时行车过猛造成 井架底座位移过大,井架拉倒。 正确做法:严格按规程操作,严禁盲目蛮干;用绷 绳调整井架调不过来时应用井架车到现场校正井架。 安全谚语:宁绕百仗远,不冒一步陷。
钻杆脱出伤人事故
1991年3月29日,作业XX队在H7-32井进行大修作业,当
班任务是起钻杆甩单根,由李XX和张XX在井口操作,当 起钻至第18根钻杆卸完丝扣下放单根时,活门吊卡销子 弹簧失灵,活门打开,钻杆失控下落后尾部跷起,打在拉 钻杆王XX的嘴部,造成打掉四颗门牙,后脑磕伤的恶性 事故. 原因分析:开工前没有认真组织岗位工人进行巡回检查 和整改,在活门吊卡小子失灵的情况下进行作业,是造成 这起事故的主要原因;岗位工人思想麻痹大意,未及时检 修工具. 安全谚语:吊卡吊卡不会说话,起下管柱完全靠它;粗心 大意事故突发,弹簧失灵钻杆落下;脑部受伤打掉门牙, 避免事故细心检查.

煤矿案例及安全技术措施

煤矿案例及安全技术措施
事故概述:某煤矿在开采过程中,遭遇了透水事故,大 量地下水涌入矿井,造成人员伤亡和设备损坏。
教训与改进措施
控制开采深度:根据地质条件,合理规划开采深度,避 免穿透隔水层引发透水事故。
原因分析:该事故是由于地质勘探不准确或开采过程中 破坏了隔水层导致的。
加强地质勘探:在开采前进行详细的地质勘探,了解地 下水位、பைடு நூலகம்量和隔水层情况,评估透水风险。
安全检查与隐患排查制度
定期开展安全检查,及时发现和整改 潜在的安全隐患,防止事故发生。
应急救援预案
制定针对可能发生的各类事故的应急 救援预案,提高事故应对能力,降低 事故损失。
03
煤矿安全技术措施
瓦斯防治技术
瓦斯抽放技术
在煤矿开采过程中,通过瓦斯抽放系统,将煤层中的瓦斯抽出并处理,以降低 煤层中的瓦斯含量,防止瓦斯爆炸事故发生。
计、建设、生产、管理等方面的安全要求。
《安全生产法》
03
适用于所有行业的安全生产法规,对煤矿安全生产具有普遍的
指导意义。
煤矿企业内部安全制度
安全生产责任制
明确各级管理人员和员工在安全生产 中的职责,形成从上到下的安全责任 体系。
安全操作规程
针对不同岗位和设备制定详细的安全 操作规程,确保员工在操作过程中遵 守安全规定。
安全培训与教育
01
02
03
定期开展安全培训
针对煤矿员工,定期开展 安全知识、操作技能等方 面的培训,提高员工的安 全意识和操作技能。
实施安全教育宣传
通过宣传画、宣传片等多 种方式,向员工普及安全 知识,增强员工的安全意 识。
开展应急演练
定期组织煤矿应急演练, 提高员工在事故发生时的 应急处置能力。

钻井及井下作业井喷事故典型案例

钻井及井下作业井喷事故典型案例

一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。

该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。

7月27日0:05二开。

2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。

17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。

17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。

18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。

10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。

22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。

本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。

井下作业火灾事故案例分析

井下作业火灾事故案例分析

井下作业火灾事故案例分析1. 事故概况在某煤矿井下作业过程中,发生了一起严重火灾事故。

据初步调查,事故发生在井下作业面,导致多名矿工被困。

随后,相关救援人员迅速赶往现场展开救援工作。

但由于火势太大和作业面通风状况的限制,导致救援难度增大,最终造成了多名矿工伤亡。

2. 事故原因分析(1)设备故障:火灾事故往往与设备故障有关,井下煤矿作业所使用的设备常常处于高温高压环境中,一旦设备出现故障,很容易引发火灾。

在这起事故中,初步调查显示火灾起因是一台运输设备的短路引发的。

(2)人为因素:在井下作业进行过程中,矿工的操作失误或忽视安全措施也可能成为火灾事故的直接原因。

在事故发生的现场,救援人员在对事故现场进行勘查时发现,火灾发生时有多名矿工在作业,由于紧急情况下未按规定的安全程序行事,加大了事故的伤亡程度。

(3)安全管理不到位:井下煤矿作业场所的特殊环境和高风险性质,对安全管理提出了极高的要求。

而在这起事故中,由于一些部门对安全管理的重视不够,监督检查不到位,使得安全隐患得不到及时发现和处理,从而造成了事故的发生。

3. 救援工作及后续处理(1)救援工作:事故发生后,相关部门对火灾事故积极展开救援工作,派出了大量消防人员和救援队伍赶赴事故现场,采取迅速有效的灭火和救援措施,最大程度地减少了伤亡人数。

(2)事故调查:事故发生后,相关部门迅速成立了事故调查组,并对火灾事故的原因进行了深入调查和分析,以避免类似事故再次发生。

(3)善后处理:对于事故中受伤和去世的矿工家属进行了相应的安抚和赔偿,并对事故中的安全问题进行了彻底的整改,同时对思想教育和安全培训加大力度,从源头上减少类似事件发生的可能。

4. 事故对社会的影响这起井下作业火灾事故的发生,不仅给事故当事人和家属带来了极大的痛苦和压力,而且也对社会造成了严重的影响。

首先,这一事件引起了社会对煤矿安全问题的关注,加大了人们对煤矿安全生产的重视。

其次,事故的发生也引发了煤矿行业内部的安全检查和整改,提高了煤矿企业对安全生产的重视程度。

矿山事故案例分析

矿山事故案例分析

矿山事故案例分析一、引言矿山事故是指在矿山生产过程中发生的意外事件,造成人员伤亡、财产损失甚至环境破坏的事件。

矿山事故的发生给人们的生命财产安全带来了巨大威胁,因此对矿山事故进行深入分析和研究,对预防和减少事故的发生具有重要意义。

本文将以某矿山发生的一起事故为例,进行详细分析和探讨。

二、事故背景某矿山位于山西省某市,主要开采煤炭资源。

该矿山规模较大,拥有数个井口和大量的矿工。

事故发生在某年某月某日的上午10点摆布,当时矿工正在进行井下作业。

三、事故经过1. 事故发生地点:事故发生在矿山的-1500米井下工作面。

2. 事故原因:经初步调查,事故的主要原因是井下通风系统故障导致的氧气不足。

井下矿工在作业过程中因缺氧而窒息,造成多人伤亡。

3. 事故救援过程:事故发生后,矿山即将启动应急救援预案,组织矿山救援队伍展开救援工作。

同时,向上级政府和相关部门报告事故情况,请求支援和协助。

经过数小时的紧张救援,被困矿工成功获救,伤者被送往医院进行治疗。

四、事故原因分析1. 井下通风系统故障:矿山井下通风系统是保证矿工安全作业的重要设备,如果通风系统发生故障,会导致井下氧气供应不足,从而造成缺氧窒息事故的发生。

2. 管理不善:事故发生前,矿山管理层对井下通风系统的检修和维护不够重视,导致故障未及时发现和处理,加剧了事故的发生。

3. 人员培训不足:矿工在井下作业时,缺乏必要的安全知识和应急处理技能,无法有效应对突发情况,增加了事故的危(wei)险性。

五、事故教训与改进措施1. 加强安全管理:矿山管理层应加强对井下通风系统的检修和维护工作,确保设备的正常运行。

同时,加强对矿工的安全培训,提高其应对突发情况的能力。

2. 完善应急预案:矿山应建立完善的应急预案,明确各级救援队伍组织和任务分工,提前做好应急救援准备工作,以应对类似事故的发生。

3. 强化监管力度:相关政府部门应加强对矿山的监管力度,加大对矿山安全生产的检查和指导力度,确保矿山安全生产的落实。

石油钻井典型事故案例(钻井培训)

石油钻井典型事故案例(钻井培训)

三、胜利油田物体打击死亡事故
事故经过
2001年4月23日5:00,胜利石油管 理局黄河钻井总公司钻井五公司32195钻 井队在营331井施工,第三根表层套管扣 上吊卡后,上起游车,发现吊卡在套管 上不往上走,随即下放游车,当游车降 至约2米高时,吊卡活门突然弹开,套管 下落,砸在内钳工吕金光右肩颈部,造 成重伤,抢救无效死亡。
事故经过
1982年4月22日2:25,32165队钻一班在曹18 井上零点班,在下钻过程中,于2:25分发生顶 天车事故,造成钢丝绳拉断,悬吊系统全部砸 在钻台上,吊环被砸开,一只吊环从钻机上面 飞到1下面。当时在内钳工位置 上的刘хх因躲闪不及被砸下游动系统挤在刹 车气缸处死亡。事故发生后用吊车掉开游动滑 车,才移出尸体。
事故原因
1、违反操作规程,在未 断电的情况下,赤脚下坑拉 潜水泵进行检查。
2、在使用过程中未能及 时发现潜水泵电源线有老化 现象。
七、4599队张х墩2-19井物体打击死亡事故 事故经过 2000年10月14日,4599钻井队钻三班在墩2-19 井施工,16:00接班后固定备用立管,19:00组 合钻具下钻,下完2柱钻铤、6柱加重钻杆后,由 司钻沈х操作气动绞车,从场地上提加重钻杆单 根,21:20左右吊第6根加重钻杆,当加重钻杆 刚离开大门坡道时,因加重钻杆摆动造成气动绞 车吊钩〔双板钩〕与提篮吊环脱开,加重钻杆倒 向钻机绞车刹把方向并滑到场地。在加重钻杆下 落过程中,钻杆母接头部位打击站在井口操作的 张х头部,平安帽下颏带调节锁紧扣断开,平安 帽飞出,张х头部受伤。送医院抢救无效死亡。
事故主要原因
作业无章可循,拆卸软管时没有先 泄压。
二、上海石油局车辆伤害死亡事故 事故经过 2001年4月10日1:15 ,新星石油公 司上海石油局三海大队装卸队铲车司机 黄治中驾驶2.75吨铲车与一辆3吨铲车在 基地院内为平湖一号平台装油管,采用 两个铲车共同抬一捆重约3.8吨〔30根〕 的油管从库内运到场地上,再用室外行 吊装车,当抬运第四趟时,黄治中的铲 车在前因机械故障熄火,造成铲车向右

井下作业事故案例分析

井下作业事故案例分析
8:00—16:00班,由副班长杨XX带班,当下油管 时,井架不正,油管丝扣偏扣,杨XX决定调整井架, 用绳套套住井架一侧大腿,违章用通井机拖井架基 础,因操作失误,拉倒井架,致使井架下部变形。
原因分析:违章操作,拖井架基础时行车过猛造成 井架底座位移过大,井架拉倒。
正确做法:严格按规程操作,严禁盲目蛮干;用绷 绳调整井架调不过来时应用井架车到现场校正井架。
.
7
摘挂吊环事故
1986年8月10日,作业XX队职工王XX在H12-66井 起抽油杆作业,右司钻马XX操作通井机,高XX与 王XX站井口操作,约22:00左右,当起第23根抽 油杆时,王XX刚把抽油杆吊卡提环放入小钩挂钩上, 司钻马XX就开始操作通井机上提抽油杆,将王XX 左手大拇指夹在提升钩与吊卡提环之间,造成王XX 左手大拇指第一节被夹断的事故。
修理吊卡,张XX刚走到值班房门前还没来得及
蹲下,BJ-18型作业井架底座突然向后滑5米,通
井机也被向后推3.7米,井架倒向井口,左后主
绷绳带出地锚飞往井口方向达17米,将中途13
米处的的张XX击成重伤,抢救无效,与6月5日
12:40死亡.
.
2
翻通井机事故
1990年7月24日,作业三队职工黄XX在H5-28井开通 井机上平板时,吴XX负责指挥,由于井场地基松软,通 井机没有对准平板,当其上至三分之二的位置时,通 井机翻下地面呈180度,通井机操作杆穿透小腹,后用 电焊割断操纵杆才将黄XX救出。
.
9
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10
射孔井喷事故
1995年4月30日,井下作业二处五队副队 长岳某当班,任务是配合射孔队射完孔后, 卸下250采油树,换上350采油树。上午10点 左右射孔完毕,井口有溢流,观察到13点, 发现井口溢流变化不大,岳某就组织换采油 树,16:30聂某到井口检查套管短节,突然 从底法兰和套管短节处窜出一股油气,井口 被抬掉,聂某因井场泥泞没能躲开,被压在 采油树下,17:30送医院,经抢救无效于5 月2日6:40死亡。

典型事故案例教育总结(3篇)

典型事故案例教育总结(3篇)

第1篇一、引言近年来,我国各类事故频发,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。

为了提高全社会的安全意识,预防和减少事故的发生,各级政府及相关部门高度重视事故案例的教育工作。

本文通过对典型事故案例的分析,总结事故发生的原因、教训,以期提高广大人民群众的安全意识,为构建和谐社会贡献力量。

二、事故案例概述1. 案例一:某化工企业爆炸事故2019年6月,某化工企业发生爆炸事故,造成多人伤亡。

经调查,事故原因为企业违规操作、设备老化、安全意识淡薄等。

2. 案例二:某建筑工地坍塌事故2020年8月,某建筑工地发生坍塌事故,导致3人死亡。

事故原因为施工方未严格按照设计图纸施工、违规作业、安全防护措施不到位等。

3. 案例三:某交通事故2021年3月,某地发生一起交通事故,造成多人伤亡。

事故原因为驾驶员疲劳驾驶、酒驾、超速行驶等。

三、事故原因分析1. 违规操作:事故案例一和案例二中,企业违规操作是事故发生的主要原因。

企业为了追求经济效益,忽视安全生产,导致事故发生。

2. 设备老化:案例一中的爆炸事故,企业设备老化是事故发生的直接原因。

设备老化导致安全隐患,最终引发事故。

3. 安全意识淡薄:案例一、案例二和案例三中,安全意识淡薄是事故发生的共同原因。

相关人员对安全生产的认识不足,导致事故发生。

4. 违规作业:案例二中的坍塌事故,施工方违规作业是事故发生的主要原因。

施工方为了赶工期,忽视安全生产,导致事故发生。

5. 安全防护措施不到位:案例二中的坍塌事故,安全防护措施不到位是事故发生的直接原因。

施工现场安全防护措施不完善,导致事故发生。

6. 驾驶员违规行为:案例三中的交通事故,驾驶员违规行为是事故发生的主要原因。

驾驶员疲劳驾驶、酒驾、超速行驶等行为,严重威胁交通安全。

四、事故教训总结1. 强化安全生产意识:企业要高度重视安全生产,加强员工安全教育培训,提高全员安全意识。

2. 严格执行操作规程:企业要严格按照操作规程进行生产,避免违规操作。

井下典型事故分析

井下典型事故分析

• 关井求取套压、立压时间不够。9月7日8: 25第一次发现溢流后,钻井队对气测值异 常、泥浆出口密度降低(钻井测量入口泥 浆密度1.09,出口泥浆密度1.06)、粘度升 高未引起高度的重视(气测数据:钻进从3218 米-3248米,出口泥浆密度由1.07降到1.04, 粘度由69提高到90),关井求取套压、立压 的时间不够(10分钟),未能求取平衡地 层压力需要的数据,也没有连续监测泥浆 性能变化,开井边循环边加重,导致溢流 迅速加重。
18:45套压升至7.5Mpa,立压降至 1.8Mpa,进行第四次压井作业。21:30第四 次压井施工结束,共注入重浆100方(密 度:1.20g/cm3,粘度:75S),三璜泥浆200 方(密度:1.08g/cm3,粘度:65S),施工 排量32L/S,套管压力降至0,关井套压为 2.5Mpa,立压为6.7Mpa。
8、加重设备不能满足需要。紧急情况下不 能满足加重需要,且易发生故障,是造成 井下复杂化的原因之一。 (1)按设计有求打开气层前,要贮备30方 密度大于1.12 g/cm3 以上的稠浆,但钻井 队无储备稠浆的泥浆罐 (2)出现井下异常等特殊情况时存在加重泥 浆能力不足问题,主要为电动配浆漏斗功率 不足和罐内泥浆倒浆困难。
• 原因分析: 1、该井流沙层厚度达30米,导管下深只有24米, 没有完全封闭流沙层,下套管时流沙垮塌,导致 卡死套管。 2、井队技术管理人员缺乏必要的安全意识,发 生泥浆倒返,未能及时接方钻杆循环,至到发生 遇阻时才开泵循环,错失了处理复杂的最佳时机, 间接导致了井下事故的发生。同时开泵又太猛, 造成环空彻底堵塞,造成事故进一步的恶化。
井下典型事故分析
钻井是一项隐蔽的地下工程,存在诸多 的不确定性,钻井过程中往往会因为对客 观出现的复杂情况判断不明,或者是主观 操作失误,都容易导致事故发生。井下事 故会严重影响钻井速度,导致钻井成本增 加,造成极坏影响。我们必须对以往井下 事故进行仔细分析,找出工作失误处,避 免今后因工作失误而导致类似事故发生。

煤矿井下事故案例分析与教训总结

煤矿井下事故案例分析与教训总结

煤矿井下事故案例分析与教训总结煤矿是我国主要的能源来源,然而,由于煤矿工作环境相对恶劣,并且操作复杂,经常发生事故,给矿工们的生命安全带来巨大威胁。

本文将就近期发生的一起煤矿井下事故进行详细分析,并总结出一些重要的教训。

事故案例分析:近期,广东某煤矿发生了一起严重的井下事故,导致多名矿工遇难。

经过调查和分析,我们得以了解到案发时的具体情况:该矿是一家较大型的煤矿,井下有多个工作面。

事故发生在某工作面,起初是因为该工作面存在一定的安全隐患,却未得到及时排除。

当时,该工作面存在大量积水,超过了安全范围。

然而,由于该矿管理层的疏忽,未能及时查明管道的漏水情况。

由于长时间积水,导致某个区域的支护结构严重损坏,最终引发了坍塌事故。

事故发生后,矿工们难以逃生,最终导致了惨重的人员伤亡。

教训总结:这起井下事故从多个方面暴露出了问题,我们应该从中吸取教训,以避免未来发生类似的悲剧。

1. 加强安全意识与培训:矿工的安全意识是预防事故发生的第一道防线。

管理层应当加强对矿工的安全培训和意识教育,使其对煤矿工作环境的潜在风险有深刻的认识。

同时,矿工个人也应自觉提高自身的安全意识,不断学习紧急避险的技能和方法。

2.健全安全管理体系:安全管理是煤矿避免事故的重要保障。

管理层应建立健全的安全管理体系,并制定切实可行的操作规程。

定期对煤矿进行安全检查和维护,及时修复任何存在的安全隐患,确保工作面的稳定和支护结构的完好。

3. 强化安全监管与执法力度:地方政府和相关部门应当加强对煤矿的安全监管和执法力度。

对于违反安全规定的煤矿,严厉处罚,并主动公布相关信息,倡导社会对违规行为的监督和举报。

4. 加强技术创新与矿井设备更新:煤矿行业应加大对技术创新的支持和研发投入,提高矿井设备的安全性能和智能化程度。

应用先进的传感技术、可视化监控系统和远程运维技术,及时监测和预防可能导致事故的工况异常和隐患。

5. 完善事故应急预案:煤矿应制定完善的事故应急预案,明确应急响应责任和逃生路线,定期进行逃生演练。

井下作业事故案例分析一

井下作业事故案例分析一

井下作业事故案例分析一一、修井原因某井在小修作业时,提完抽油杆,上提原井泵管时卡,大力解卡60×9.8KN,未开,倒扣,提出油管,现上大修,打捞解卡,捞出井内遇卡管柱,井内鱼顶为φ114.3mm油管接箍,鱼顶深1147.14m,套管为φ177.8mm,TBS防砂管悬挂器位置为1694.0m。

二、修井简况(一)在摸清鱼顶情况后,下φ102滑块捞予进行打捞,打捞深度为1147.14m捞获,活动解卡70吨,断、提钻具捞出φ114.3mm平式油管59根,本体断,下φ114—138母锥至1668.16m,造扣打捞未获。

(二)经分析、怀疑套管变形,下φ152mm铅模至1668.16m 处打印,提出铅模进行核实铅模最小外径为137mm,最大外径152mm。

(三)下φ135套管整形器至1668.16m,爆炸整形3次,下φ154×1.50m通井规,通井至1669.81m,下φ152mm铅模打印深1670.55m,提出铅模进行核实,铅模最小外径为140mm,最大外径152mm,下套管整形器至1669.81m处进行爆炸整形2次,下φ154×1.50m通井规,通井至1674.95m。

下φ152mm铅模至1674.95m处打印,印痕为不规则管的印痕。

经分析,确定为φ114.3mm,平式管本体。

(四)经研究分析,这次卡管原因为套管变形,不是砂卡,下φ102×1.5m双滑块捞予至1674.95m,捞获、捞出φ114.3mm 平式管半根+φ57泵+488.9mm油管1根+488.9mm油管接箍,将井内全部落鱼、捞出,下φ154mm×1.50m通井规、通井至1694.0m。

三、修井效果原因分析及下步措施建议(一)本次大修按施工要求,捞出井内全部被卡管柱,并对套管进行整形,成功完成大修作业。

(二)通过对本次大修总结发现,要顺利完成大修作业,主要有以下几点:1.首先摸清鱼顶情况及鱼顶在井内的状态,不能盲目下打捞工具;2.对井内管柱结构及数据必须清楚,如下母锥进行造扣打捞时,提前遇阻,怀疑为套管变形,进行打印,证实为套管变形,减少施工同期及作业成本。

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实用文档井下作业典型事故案例分析(一)二OO七年一月目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井解除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故前言在历年的井下作业中,或多或少出现过不同类型的质量事故,给单位整体效益带来了不同程度的影响。

为了预防类似的事故再次发生,有必要剖析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。

本《案例》搜集整理了近三十年来在井下作业过程中所发生的典型井下作业工程质量事故实例,通过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。

对今后在井下作业过程中减少或杜绝类似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力具有一定的指导意义。

案例体现了三个特点,一是紧密结合井下作业生产实际,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都具有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范类似事故的发生具有一定的可鉴性。

一、××井分求管串卡钻事故<一>静态资料完井日期:2003年9月27日、人工井底:1926.10m、套补距:2.5m、套管外径:Φ139.7mm、内径:Φ124.26mm、套管深度1939.90m、水泥返高22.0m。

压裂层位长4+5,油层段:1818—1824.8m 1824.8—1829.9m ,射孔段:1821.0—1825.0m,采用SYD-102-127弹射孔,孔密32孔/米。

××井分求管串遇卡前后示意图分求示意图遇卡后示意图<二>事故过程分求管串卡钻2003年11月26日压裂长61层后下入分求钻具,结构为母堵+油管1根+Y211-114轨封1个+变径接头+ф62mm花管1个+油管191根至井口。

母堵深度1840.64m,轨封1830.86m,花管深1829.10m。

抽汲过程中发现液面突然降低,直至无液面,2003年11月28日,活动管串,起出油管12根,上提第13根管串遇卡,活动解卡,负荷200-250-300-350-400-450KN未解卡,采用水泥车正、反循环洗井均未畅通,泵压范围18-25MPa。

后经倒扣、套铣等方法处理,打捞完发现花管中有抽汲抽子1个和1个抽子上接头。

<三>事故原因分析:1、当解封后下层液体随着压力的释放会携带地层吐出的砂很快随井筒上升,并上升至封隔器以上,随着起钻具工作的进行,砂子又会逐渐下沉聚集,当聚集到一定量时环空砂粒沉积于封隔器上部导致卡钻。

2、抽汲过程中对抽子未勤检查,长时间使用造成抽子本体脱扣而落井。

3、解卡时正反洗井均不畅通且泵压高,原因是花管内落有抽汲抽子及上接头。

4、压裂后裂缝未完全闭合,反洗井起到诱喷作用使地层吐砂。

<四>预防措施:1、对于分求钻具,为防止井筒中砂子上返,可在起钻具前,即解封以前,向油管内及环空中灌注活性水至井口,用以平衡地层压力,达到防止砂子上返造成卡钻事故的发生;2、分层求产时(求上层),轨封位置尽量靠近射孔段下沿,使轨封上面减少沉砂口袋。

3、抽完,进行反洗井工序。

4、上起抽汲钻时应该慢提。

二、××井油管落井事故<一>油井静态资料完井日期:2003年11月22日、井深:1989.0m、人工井底:1964.0m、水泥返高:246.9m、套管内径:Φ124.26mm、套管下深:1985.93m、套补距:2.80m,最大井斜:19.0度,层位:延9,油层井段:1937.6-1946.0m、厚度8.4m、综合解释油层,1946.0-1950.8m厚度4.8m、综合解释油水层,1950.8-1962.9m、厚度12.1m、综合解释水层。

射孔井段1937.6-1939.6m、厚度2.0m。

变形油管图片<二>事故过程及原因分析该井于2003年12月1日搬上试油,12月8日下单上封压裂管串,当下至封隔器以上第64根时管串落井,落井管串为球座+Φ62mm外加厚油管4根+长454单上封+水力锚+Φ62mm外加厚油管64根。

由于该井液面很低,大约在1600m左右,落井油管由于受重力加速度及反弹力的影响油管弯曲变形严重(详见图片),经五个多月的打捞,捞出油管53根。

<三>、防范措施造成油管落井的原因一是用液压钳上扣时油管偏扣,二是公扣磨损、锥度变化,三是操作人员责任心不强所致。

1、液压钳下钻操作时要用对扣器,人工先用管钳上2-3扣后再用液压钳上扣,禁止慢档冲击,卸扣后空转小于1圈;油管推荐上扣扭矩表2、液压钳起下管串时严格按其操作规程作业:压力调至6-8MPa、对于Φ62mm、J-55钢级的非加厚油管扭矩1450-180N·m;对于Φ62mm、J-55钢级外加厚油管扭矩1700-2850N·m,附油管上扣扭矩表。

三、××井钻杆落井事故<一>油井静态资料完井日期:2003年7月5日、完钻井深:2323.0m、人工井底:2285.0m、水泥返高:825.0m、套管内径:124.26mm、油套下深(防腐):1143.54m、钢级J55×139. 7×7.72、油套下深(裸管):2311.38m、钢级J55×139. 7 ×7.72<二>上修原因该井是一口采油井,于2003年6月21日开钻,7月5日完钻,8日压裂施完钻井深化,本次上修主要是证实套管的技术状况以对症处理。

<三>事故过程及原因分析该井于2003年10月29日上修,先起出上部75根×734.49m 套管后,又下入Φ73mm反扣钻杆下带51/2″捞矛准备倒出下部第一根套管,当下完78根钻杆欲旋转钻具打捞时发现管串落井。

打捞过程证实钻杆两处脱扣,第一处捞矛以上第三根钻杆处、落物在套管外面;第二处在由下而上第44根钻杆处,钻杆全部落入井底,后分二次打捞完毕。

落物状况见示意图。

造成该井钻杆落井的原因分析为:(1)底钳未打好致使管串转动松扣落井;(2)在下钻时钻杆公扣台阶处缠了麻绳使丝扣上不紧而造成钻杆落井。

<四>、防范措施1、初始下钻时一定要打好底钳;2、下入井内的钻杆均用标准丝扣油涂抹,禁止缠麻绳;3、新钻杆在地面连续上卸三次扣再下入井内,防止粘扣,并用大钳上紧。

四、××井通井规卡钻事故<一>、基本数据人工井底1777.5m,射孔段1696.0~1702.0m,1711.0~1712.5m<二>、事故过程××井实施隔采作业,起出原井管串后,下Φ114mm通井规至1542.57m时遇卡,活动解卡无效;水泥车正冲砂解卡憋压30MPa 循环不通。

上提360KN解卡仍无效;最后用爆破切割油管后才得以下泵完井。

<三>、事故发生的原因分析1、未按《井下作业操作规程》中大直径工具下井时限速的要求施工;2、通井规在其“肩膀”处无水眼,致使水泥车憋压循环不通。

<四>、防范措施:严格执行《井下作业操作规程》大直径工具下井时限速要求,即通井规下放速度应控制在10-20m/min,特别快到射孔段、变形位置或预定位置以上100m时要缓慢下放。

五、××井测井电缆卡钻事故<一>、油井基本简况××井为一口生产井,1985年12月28日投产,人工井底:1445.87m,生产层位Y10(1.2)层,日产液19.85m3,日产油16.42t,含水1.5%,生产至1994年9月,日产液21.08 ,日产油4.25t,含水76.0%,动液面810 m,累计产油25942 t。

<二>、落物的形成:1、测井执行环空测井任务时,当找水仪(外径Ф25 mm,长××井测井电缆卡钻事故2.3m)下至800m处遇阻,上提电缆(外径:Ф8 mm,长800m)断,后来在检泵作业时起油管过程中遇卡,经活动起出油管时第8根从公扣处断掉。

2、进行打捞解卡时,倒出52根油管,接着下外钩试抓电缆的过程中突然遇阻,上提至第5根时遇卡,卡点142.90m后通过旋转、活动、循环、碱处理(井内结硫酸盐垢)、上拔、下砸、倒扣等措施,共起出钻杆7根后卡死。

3、本次上修前,另有一支修井队下公锥+正扣钻杆进行造扣打捞,结果造成公锥与正扣钻杆不能脱手,造成该井多次、多级、多类型落物且遇卡的复杂情况,当时被人们定为“死井”。

井下落物先后有:1、测井电缆880m(外径Ф8mm)和一台找水仪(长2.30 m,外径Ф25mm)。

2、母堵(Ф89 mm)×0.08m+Ф62 mm尾管×1根×8.91m+Ф62 mm花管×1根×1.03 m+Ф62 mm尾管×1根×8.97m+Ф62 mm 接泵短节×1根×0.20m+Ф44mm泵×3.68 m+Ф62 mm 油管×59根。

3、外钩(Ф62mm)×0.86m+反扣钻杆(Ф73 mm)×根。

4、27/8″钻杆下带公锥一个。

具体井下落物如图所示后来由修井队再次对该井进行修复,经过活动解卡、倒扣打捞、下内外钩、下正反捞矛、套铣筒、卡瓦捞筒等十八道工序。

<三>、事故发生原因:1、采用外钩打捞电缆时,下入过深,并且外钩上部没附带盖帽,故电缆线上窜,缠绕外钩上部太多,造成第三次落物;2、选择公锥打捞外钩时没有考虑到能否脱手,故而造成第四次落物。

<四>、防范措施:1、打捞绳类落物时,工具上部要有挡环,其厚度小于20mm,外径小于套管内径6mm,且一定要采用慢下,逐步加深上提试捞;2、选择打捞工具要考虑脱手和再打捞;3、对打捞管柱总的要求是:下得去,抓得牢,脱得开,起得出。

六、××井分注管串下错质量事故<一>、水井数据及设计要求该井为一口注水井,98年6月1日完井,井深1756.0m,水泥塞面1356.58m,套管规范φ139.7mm,内径124.26mm,油层射孔段为:Y8:1233.6~1237.6m、1241.0~1244.0m,Y9:1257.0~1259.0m;2001年转注,对Y8、Y9进行合注,由于Y9层吸水能力强,两层吸水不均匀。

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