国内催化裂化装置降低汽油烯烃技术进展_张强
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2009年第4期
催化裂化是目前重质油加工的重要途径。随着环境污染的加剧和环保法规的日趋严格,国内也相应实施了新的车用汽油质量标准。国内车用汽油中约70%来自催化裂化装置。由于催化裂化装置原料油是蒸馏装置的重质油,其集中了原油中大部分的硫、氮、氧及金属化合物。因此,国产汽油的硫、烯烃含量普遍偏高,生产清洁汽油成为当务之急。通过改进生产工艺、优化操作来生产清洁汽油,同时改进催化剂和助剂;然后将催化裂化汽油进行加氢、醚化等手段进行改质[1,2]。通过参比汽油标准中的指标,可以看出国内汽油质量与世界的差距。世界汽油标准见表1。
1国内催化裂化装置降低烯烃含量主要工艺技术改进及应用
1.1催化裂化汽油辅助反应器技术
石油大学(北京)研发了催化裂化汽油辅助反应器改质降烯烃技术。在常规的催化裂化装置上,增设了1个辅助反应器,对裂化汽油进行改质处理。汽油中的烯烃在辅助反应器中进行氢转移、芳构化、异构化或者裂化等反应,抑制初始裂化和缩合反应,使烯烃含量显著降低,而辛烷值基本不变[3]。
抚顺石化公司采用“催化裂化汽油辅助反应器改质降烯烃技术”对1.5×106t/a重油催化裂化装置进行了降烯烃改造,增设了处理汽油的提升管加处理床层的反应器、沉降器,且在国内首次采用了单独分馏塔方案。改造结果表明,应用该技术,可使催化裂化汽油烯烃体积分数降至20%以下。汽油收率下降5.09%~5.30%,轻柴油收率增加2.01%~2.33%,液化气收率增加1.52%~2.70%,焦炭增加0.20%~0.54%[4]。滨州石化公司在2×105t/a 催化裂化装置上也采用此工艺。汽油烯烃体积分数降到35%以下,降烯烃过程中处理量不变,实现了重油提升管和汽油改质辅助提升管的平稳运行,解决了烯烃含量超标问题。液化气收率和丙稀收率增加,增效益1.56×105元/a[5]。华北石化分公司应用辅助反应器改质降烯烃技术对Ⅲ套装置进行了改造,汽油烯烃体积分数降到35%以下,液体收率和轻质油收率分别提高了1.5%和5.7%,干气和焦炭产率分别下降了0.8%和1.3%[6]。
1.2FDFCC工艺
FDFCC工艺是由洛阳石化工程公司开发,采用双提升管的催化裂化工艺流程,对劣质重油、焦化蜡油、高烯烃含量的催化粗汽油和低辛烷值汽油组分进行改质的一项新工艺。以常规催化裂化装置为基础,增设了1根与重油提升管反应器(第1反应器)并联的汽油改质提升管反应器(第2反应器),见图1。
重油提升管反应器采用高温、短接触、大剂油比等常规催化裂化操作条件,反应产物经分馏塔
国内催化裂化装置降低汽油烯烃技术进展
张强1,2,张亮2,江勇2,张威毅2,李晓光2
(1.辽宁石油化工大学,辽宁抚顺113001;2.抚顺石化公司,辽宁抚顺113004)
摘要:介绍了国内催化裂化装置降低汽油烯烃含量的新工艺及催化剂,包括辅助反应器改质降烯烃技术、灵活多效催化裂化工艺(FDFCC)、两反应区(MIP)工艺、两段提升管工艺(TSRFCC)、多产柴油液化气并降烯烃(MGD)技术等。对各种工艺的特点以及工业应用情况进行了对比。
关键词:催化裂化;烯烃;汽油
中图分类号:TE626文献标识码:B文章编号:1671-4962(2009)04-0001-04表1世界典型汽油标准
规格
硫/(μg·g-1)芳烃/%
烯烃/%
苯/%
氧/%世界燃油
规范Ⅲ
<30
<35
<10.0
<1.0
<2.7
世界燃油
规范IV
<5~10
<35
<10.0
<1.0
<2.7
欧盟
2005年
<50
<35
<18
<1.0
<2.3
中国
2000年
<800
<40
<35
<2.5
<2.7
炼油与化工
REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY
图1反应器原理
1
炼油与化工
REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY第20卷
分离后得到的高烯烃含量的粗汽油进入汽油改质提升管反应器,在那里采用低温、长反应时间、高催化剂活性的操作条件。反应所需热量由重油提升管反应器生成的焦炭燃烧热提供。通过工艺操作的选择性,为汽油的二次反应提供独立的改质空间,从而实现降低催化汽油的烯烃含量和硫含量,同时提高汽油辛烷值以及增产液化气和丙烯[7~9]。
清江石化公司采用FDFCC工艺生产催化裂化汽油,重油催化裂化装置加工能力为5×105t/a。装置第1提升管反应器采用常规FCC条件,第2提升管反应器采用冷进料、较低的剂油比和低温条件操作。应用结果表明:FDFCC工艺操作稳定可靠、工艺参数调节灵活,汽油硫含量下降到30%左右,同时烯烃体积分数可降低20%~30%,MON和RON增加0.4和0.6个单位,与常规FCC工艺相比,干气加焦炭产率增加量小于1%,汽油产率下降4%~5%,液化气和柴油产率均增2%左右,汽油提升管反应器产生的液化气中丙烯体积分数超过40%,进一步提高了液化气的品质和装置运行的综合经济效益[10]。齐齐哈尔石化公司应用FDFCC技术,对其2套催化裂化装置进行技术改造。改造后粗汽油烯烃含量降至35%以下;ARGG装置改造后干气收率不变,液化气由20.0%增至30.5%,汽油由34.7%增至39.7%,柴油由31.0%降至14.5%,效益增值约1125万元/a;FDFCC改造后干气由3.90%增至6.78%,液化气由13.96%增至28.57%,汽油由74.95%降至53.10%,柴油由4.65%增至8.48%,效益增值1126.4万元/a[11]。
1.3MIP工艺
石油化工科学研究院研发了MIP工艺,工艺见图2。将反应提升管分成2个反应区:第1反应区以1次裂解反应为主,采用高温、高剂油比、短接触时间,使重质原料油裂化生成烯烃,减少低辛烷值的正构烷烃和环烷烃组分;第2反应区具有一定高度的扩径部分,通过待生催化剂从反应沉降段循环一部分回到第2反应区和通入冷却介质以降低反应温度和延长反应时间,有利于异构烷烃和芳烃的生成,以弥补因烯烃的减少而损失的辛烷值[12,13]。
上海高桥石化公司催化裂化装置MIP工艺改造后,汽油烯烃含量降低约10%,辛烷值升高,汽油中的硫含量有所降低[14]。安庆石化公司对1.2×106t/a催化裂化装置进行了MIP工艺改造后,汽
油烯烃含量低于35%,汽油诱导期上升,有利于储运,MON辛烷值与FCC工艺相当,RON辛烷值为89.4,与FCC工艺(90)相比略有下降,柴油的十六烷值下降约3个单位。MIP工况下,干气产率下降约1%,液化气产率上升近3%,汽油产率上升5%,柴油产率下降约7%,油浆产率基本持平,总液收相近[15]。沧州炼油厂在重油催化裂化装置MIP改造后,催化汽油烯烃含量降至30%左右,丙烯产率提高了2%左右,可增产丙烯产品约15000t/a,多增加经济效益约1700万元/a[16]。黑龙江石化公司4×105t/a的催化裂化装置进行了MIP工艺改造,汽油的烯烃体积分数54.3%下降到29.4%,辛烷值RON和MON分别由90.2和79.4提高到90.6和80.0,总液体质量收率增加了2%[17]。
1.4两段提升管工艺
石油大学(华东)提出的2段提升管催化裂化(TSRFCC)技术将长提升管改为2个短提升管,分别与再生器构成2路循环,主要流程见图3。催化裂化原料油进入第1段提升管反应器与再生催化剂接触进行反应,油剂混合物进入沉降器进行油剂分离,油气去分馏塔,待生催化剂经汽提后去再生器烧焦再生;循环油进入第2段提升管反应器
图2新型提升管反应器
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