超微细滑石粉在工程机械轮胎中的应用
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超微细滑石粉在工程机械轮胎中的应用
刘练12,韦邦风2,于伟阳2
(1青岛科技大学高分子科学与工程学院,山东青岛266042 ;
2徐州徐轮橡胶有限公司,江苏徐州221011)
摘要:研究超微细滑石粉在工程机械轮胎胎侧胶中的应用,结果表明,超细滑石粉代替部分炭黑,胶料拉伸性能基本不变,胶料生热降低,撕裂性能提高,胶料分散度提高,能耗降低,成品性能基本相当。
关键词:超微细滑石粉;工程机械轮胎
随着轮胎工业的发展,生产中的效率和能耗的问题越来越受人们的关注。超细滑石粉是一种粒径小,补强性能好,同时由于滑石粉的片状结构,使得滑石粉与炭黑之间的协合作用,可以提高炭黑的分散度。但滑石粉对高比表面积炭黑分散度的改善极小,因为剪切应力根本不足以分散高比表面积炭黑。主要是由于高比表面积炭黑粒子间的吸引力大和粒径小的原因。滑石粉对低比表面积炭黑分散度的改善很大,本文选用含有低比表面积炭黑的配方进行试验。
本文的主要工作是在工程机械轮胎胎侧胶配方中使用超细滑石粉部分取代N660炭黑,在保证物理机械性能的情况下,提高胶料的分散度,降低能耗。
1实验
1.1主要原材料
NR,20#,印度尼西亚产品;BR9000,中石油新疆独山子石化公司;炭黑N330,N660河北大光明炭黑有限公司产品;超微细滑石粉,昆山百氏夫化学有限公司;其它产品为常规产品。
1.2配方
生产配方:NR 60,BR 40,炭黑N330 25,N660 30,芳烃油6,硫磺1.5,促进剂NS 1.0,其它22。
试验配方:NR 60,BR 40,炭黑N330 25,N660 25, 超微细滑石粉10,芳烃油6,硫磺1.5,促进剂NS 1.0,其它22。
作者简介:刘练(1981-),男,江苏徐州人,徐州徐轮橡胶有限公司工程师,在职硕士研究生,主要从事橡胶配方研究工作。1.3主要设备和仪器
1L本伯里小型智能密炼机,青岛科高公司产品;XK-160型开炼机,上海橡胶机械厂产品;25T平板硫化机, 上海第一橡机厂;伺服控制电脑拉力试验机TCS-2000,高铁检测仪器有限公司;无转子硫化仪GT-M2000A,高铁检测仪器有限公司;智能电脑型门尼粘度仪MV2-90E,无锡蠡园电子仪器厂;压缩生热疲劳机GT-RH2000,高铁检测仪器有限公司,F270型密炼机,大连橡塑机械公司产品;F370型密炼机,大连橡塑机械公司产品;
1.4混炼工艺
小配合试验胶料采用两段混炼工艺进行混炼。一段混炼在1L密炼机中进行,转子转速为50r/min,混炼工艺为:生胶、小料压陀30秒→加炭黑、超微细滑石粉压陀90秒→加芳烃油压陀90秒→排料(120℃);二段混炼在开炼机上进行,混炼工艺为:一段混炼胶、硫磺、促进剂→薄通→混炼均匀下片。
大配合试验胶料采用二段混炼工艺进行混炼。一段混炼工艺在F370密炼机进行,转子转速45 r/min,混炼工艺:生胶、小料压脱30秒→加1/2炭黑、超微细滑石粉压陀25秒→加1/2炭黑压陀25秒→加芳烃油压陀30秒→提砣、压陀30秒→排料(165℃);二段混炼工艺在F270密炼机进行,转子转速20 r/min,混炼工艺:一段胶压陀30秒→加硫磺、促进剂压陀30秒→提砣、压陀20秒→提砣、压陀20秒→排料(105℃);
1.5性能测试
各项性能均按相应的国家标准进行测试
2结果与讨论
2.1理化分析
依据国标GB/T15342-1994对超微细滑石粉的理化分析结果如表1所示表1 超细滑石粉的理化分析结果
项目实测值国家标准
白度%89 ≥85
细度 45um筛余物含量 % 0 ≤0.2%
吸油量 g/100g 43 20.0-50.0
灼烧减量(1000℃)/% 2 ≤8
PH值8.8 8.0-10.0
水分/%0.15 ≤0.50
从表1可以看出,超微细滑石粉的各项理化性能均达到国标要求。
2.2 小配合试验
小配合试验结果如表2所示
表2 小配合试验结果
项目试验配方生产配方
门尼焦烧(120℃)/min 58 59
硫化时间(143℃)/min 40 60 40 60
邵尔硬度/度58 58 59 59
300%定伸应力/MPa 7.4 7.2 7.5 7.8
拉伸强度/ MPa 17.7 17.2 16.9 17.0
扯断伸长率/% 640 630 620 620
拉伸永久变形/% 29 28 25 25
撕裂强度 KN/m 80 72
压缩生热1)/℃43 50
硫化仪数据(143℃)
T10/min 13 12
T90/min 28 26
100℃×24h老化后
邵尔硬度/度69 69 68 69
300%定伸应力/MPa 9.4 9.2 9.5 9.7
拉伸强度/ MPa 12.8 13.2 13.1 13.3
扯断伸长率/% 560 530 520 540
分散度 6 5
注:1)冲程4.45mm,负荷1.0MPa,温度55℃。
从表 2 可以看出,与生产配方相比,试验配方胶料的拉伸强度、扯断伸长率提高,定伸降低,整体物理机械性能变化不大,胶料生热明显减低,撕裂性能明显提高。胶料分散度有大幅度的提高,由5级提高到6级,改善了炭黑的分散性。
在机械性能方面,通常估计拉伸强度不会提高,表中较高的拉伸强度是由于提高了分散性所致。扯断伸长率的提高与滑石粉的润滑作用有关。
2.3 大配合试验
为进一步验证超微细滑石粉的实际使用效果,在车间进行大配合试验,试验结果如表3所示。
表3 大配合试验结果
项目试验配方生产配方
焦烧时间(120℃)/min 59 58
硫化时间(143℃)/min40 60 40 60
邵尔硬度/度58 59 58 59
300%定伸应力/MPa7.5 7.5 7.8 8.0
拉伸强度/ Mpa 17.0 16.7 16.8 16.8
扯断伸长率/%650 620 610 600
拉伸永久变形/%27 28 25 26
撕裂强度 KN/m81 75
压缩生热1)/℃45 51
硫化仪数据(143℃)
T10/min 12 11
T90/min 27 25
100℃×24h老化后
邵尔硬度/度70 71 69 70
300%定伸应力/Mpa 9.5 9.9 10.0 10.3
拉伸强度/ Mpa 13.5 13.7 13.1 13.3
扯断伸长率/% 570 520 500 510
分散度 6 5
密炼机排胶温度℃ 160 165
能量 KWH 96 104
注:1)冲程4.45mm,负荷1.0MPa,温度55℃。
从表3可以看出,试验配方与生产配方相比,胶料拉伸性能基本不变,胶料生热降低,撕裂性能提高,与小配合实验结果基本一致;在相同工艺的情况下,试验配方的分散度较高,能耗低。试验配方的排胶温度160℃,明显低于生产配方165℃。主要是由于滑石粉在橡胶加工中能降低生热,降低胶料在混炼过程中温度上升的速度,滑石粉填充的胶料在较低的温度下会产生较高的粘度,从而受到较高的剪切应力,提高了炭黑的分散性。