设备单机试运转调试记录

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W06_设备单机试运转记录

W06_设备单机试运转记录

W06_设备单机试运转记录日期:xxxx年xx月xx日地点:xxxxxx设备厂试运转设备:xxxxxx设备试运转人员:xxxxxx一、试运转前准备工作1.环境准备为了确保设备单机试运转的顺利进行,我们提前对试运转环境进行了准备。

首先,清理了设备周围的杂物,确保试运转空间整洁有序;其次,检查了设备的供电情况,确保电源供应稳定可靠。

2.设备检查在试运转前,我们对设备进行了详细的检查。

首先,检查了设备的机械部分,包括传动装置、轴承以及紧固件是否正常运作,并进行了必要的润滑和调整。

其次,检查了电气部分,确认所有接线良好,没有松动或接触不良的情况。

最后,检查了设备的控制系统,保证设备能够正常启动和停止。

3.资源准备为了进行设备单机试运转,我们准备了必要的资源。

首先,为设备加注了所需的润滑油和冷却液,确保设备能够正常运转。

其次,准备了必要的工具,以便在试运转过程中进行必要的维护和调整。

二、试运转过程1.设备启动按照设备说明书的要求,我们依次按下了设备的启动按钮,并观察了设备启动过程。

设备启动后,我们注意到设备的各项指示灯都正常亮起,显示着设备处于正常工作状态。

2.设备运行在设备正常启动后,我们对设备进行了一系列的运行测试。

首先,我们通过设备的自动控制系统进行自动运行测试,观察设备在各个工作阶段的运行情况。

随后,我们切换到手动控制模式,进行了手动操作测试,包括设备的开关控制、调节阀门和传动装置的操作等。

在测试过程中,我们特别注意观察设备的运行平稳性、噪声情况以及各个部件的温度和振动。

3.设备停止在设备运行测试结束后,我们按下设备的停止按钮,设备停止运转。

此时,我们再次检查了设备的各项指示灯和设备周围的环境,确认设备处于安全停止状态。

三、试运转总结经过一天的设备单机试运转,在试运转过程中我们没有发现任何明显的故障和异常情况。

设备在启动、运行和停止时表现良好,运行平稳,噪声低,各个部件的温度和振动都在正常范围内。

12设备单机试运转记录

12设备单机试运转记录

12设备单机试运转记录日期:XXXX年XX月XX日试运设备:XXX设备试运时长:XX时XX分试运地点:XXXX工厂试运人员:XXX工程师,XXX技术员设备参数:-设备型号:XXX-额定功率:XXX-额定电流:XXX-供电方式:XXX-运行温度范围:XXX-运行湿度范围:XXX试运过程:1.开始试运转之前,XXX设备的所有部件和连接线路已经完成检查和调整,并按照操作手册的要求进行正确配置。

2.将XXX设备的电源线接入供电插座,确认电源稳定并正常。

3.按照操作手册的步骤,开启设备的电源开关。

设备的指示灯亮起,表示电源供应正常。

4.设备进入初始界面,操作人员根据操作手册的指引,将设备调整到停机状态。

5.在停机状态下,对设备进行外观检查,确认设备各部件完好无损,未发现明显破损或脱落。

6.操作人员按照操作手册的要求,逐步启动设备的各项功能,并对每个功能进行测试和验证。

a.检查各个按钮和开关是否正常灵活,无堵塞或按钮失灵现象。

b.检查设备的显示屏是否正常显示,并无乱码或闪烁现象。

c.检查设备的传感器和探测器是否正常工作,对于温度、湿度等环境参数进行测试和检测。

d.检查设备的运转部件,如电机、泵、风机等是否正常运转,无异常噪音或振动。

7.操作人员根据操作手册的要求,对设备进行不同工况下的试运转,包括正常运转、负载运转、断电恢复等情况,确保设备能够稳定工作并正常响应各种操作指令。

8.在试运转过程中,记录设备运行状态和性能数据,包括电流、功率、温度、湿度等参数,以及运行时间、运行稳定性等评估指标。

9.在试运转结束后,将设备恢复到停机状态,并对设备进行最后的检查,确认设备各功能、部件都正常完好,无损坏或问题。

10.试运转结束,编写试运转记录,记录设备运行情况、发现的问题和解决措施等信息。

试运转总结:本次设备单机试运转过程中,XXX设备表现出良好的运行稳定性和正常响应能力。

在各功能测试和工况模拟中,设备运行正常,未出现明显故障或异常情况。

TK032.2通风空调单机试运转调试记录

TK032.2通风空调单机试运转调试记录

(公章)
(公章)
山东省建设工程质量监督总站监制
单位工程名称 分包单位 设备名称
通风空调设备单机试运转及调试记录
鲁 TK-032 0 0 2
李沧区南岭 48 班小学工程 /
施工单位
监理(建设)单 位
青岛建安建设集团有限公司 青岛雍达建设监理有限公司
箱式离心风机(单速)
型号规格
HTFC-C-NO.28
试运转时间 自 2015 年 12 月 16 日 9 时 30 分至 2015 年 12 月 16 日 11 时 30 分
试运转过程及各参数记录: 1、风机叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常震动与声响。 2、电机运行检测电压、电流正常 3、风机运行时紧固连接部位不松动。 4、轴承测温 56 度。
试运转调试结论
试运转过程及各参数记录: 1、风机叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常震动与声响。 2、电机运行检测电压、电流正常 3、风机运行时紧固连接部位不松动。 4、轴承测温 61 度。
试运转调试结论
符合产品设计要求及施工质量验收规范的规定,试运转合格。
施工单位
监理(建设)单位
专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
李沧区南岭 48 班小学工程 /
施工单位
监理(建设)单 位
青岛建安建设集团有限公司 青岛雍达建设监理有限公司
管道式离心风机
型号规格
GDF3.0-8
试运转时间 自 2015 年 12 月 18 日 9 时 30 分至 2015 年 12 月 18 日 11 时 30 分
试运转调试结论
符合产品设计要求及施工质量验收规范的规定,试运转合格。

系统试运转(调试)记录

系统试运转(调试)记录
表C6-1-2
工程名称:
系统试运转(调试)记录 编号: 施工单位:
分部(单位) 工程名称
通风与空调系统
系统名称 空调机组
主要运转 (调试)项目
空调机组
试验日期 至
年月日 年月日




试运转(调试)情况:
空调机组单机试运转已完成并合格,系统各支路及各个风口的风量比例已按照设计要求调整到位。
启动空调机组前检查机组,机组供电正常、风管连接正确、水管连接正确、阀门启闭正确,首先
点动并启动机组,然后缓慢开启总送风阀,使得送风量逐渐加大。当风阀开启到多一半时,通过总
送风管上的测孔测得数据并计算得出此时机组总送风量为
尚未达到设计值,应继续增大
送风量,继续调大Biblioteka 阀开度,同时测量并计算送风量。当风阀开度约为85%时,测得总送风量为
达到设计 250Pa)。
时风机全压为256Pa(设计风机全压为
空调系统连续运转8h,机组及各部分运行正常,无异常情况,系统稳定可靠。
试运转(调试)结论:
经检查,调试结果符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》 的规定,调试合格。
监理(建设)单位
签 字 栏
项目技术负责人
施工单位 专业质检员
年月日 操作人

鲁TK-044(空调)通风空调设备单机试运转及调试记录

鲁TK-044(空调)通风空调设备单机试运转及调试记录

试运转调试结论
符合设计及规范规定要求,试运行合格
专业工长:
施工单位 专业质量检查员:
监理(建设)单位
项目专业技术负责人:
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)
山东省建设工程质量监督总站监制
通风空调设备单机试运转及调试记录
单位工程名称
青岛市地铁2号线一期工程辽阳东路车辆段与综 合基地工程
施工单位
通风空调设备单机试运转及调试记录
单位工程名称
青岛市地铁2号线一期工程辽阳东路车辆段与综 合基地工程
施工单位
鲁TK-044- 001
青岛建安建设集团 有限公司
分包单位
/
监理(建设)单位
青岛恩地建设工程咨询 有限公司
设备名称
XP-B1/4-1 热回收新风机组
型号规格
HQR-2000
试运转时间 自 2017年3月18日 8 时 0 分 至 2017年3月18日 10 时 0 分
试运转调试结论
符合设计及规范规定要求,试运行合格
专业工长:
施工单位 专业质量检查员:
监理(建设)单位
项目专业技术负责人:
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)
山东省建设工程质量监督总站监制
通风空调设备单机试运转及调试记录
单位工程名称
青岛市地铁2号线一期工程辽阳东路车辆段与综 合基地工程
施工单位
试运转调试结论
符合设计及规范规定要求,试运行合格
专业工长:
施工单位 专业质量检查员:
监理(建设)单位
项目专业技术负责人:
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)
山东省建设工程质量监督总站监制
通风空调设备单机试运转及调试记录

闸门调试运行记录

闸门调试运行记录
管理
单位
设备生
产厂家
总包
单位
安装单位
施工
负责人
质检员
施工员
注:该表一式三份,其中施工单位一份,管理单位一份,建设单位一份备案
设备安装工程单机或联动试运转记录
设备部
位图号
2010J335-SS00PS1402JG11
设备
名称
1、拍门闸
2、铝合金叠梁闸
型号、规格、台数
1、PM型 4×2.3m,1套
2、PZ型 3×0.5m×7块,2套
施工
单位
设备所
在系统
额定
数据
/
试验
单位
负责人
试车
日期
2013年12月20日-
2013年12月21日
转动机构:运转平稳,无冲击声和其他异常声音。
电气设备:无异常发热现象。
机箱:无渗油现象。
2、闸门运行:平稳顺畅,无卡阻,止水封闭严密。
3、叠梁闸安装:平稳顺畅,无卡阻,止水封闭严密。
运行合格
建设
单位
监理
单位
管理
单位
设备生
产厂家
总包
单位
安装单位
施工
负责人
质检员
施工员
注:该表一式三份,其中施工单位一份,管理单位一份,建设单位一份备案
4、QLC-A型10t,手电两用,1套
5、PZ型 3×0.5m×7块,2套
施工
单位
设备所
在系统
额定
数据
3、启门力150KN,闭门力75KN,螺杆直径90mm,电机功率5.5KW
4、启门力100KN,闭门力50KN,螺杆直径80mm,电机功率3.0KW
试验

通风与空调设备单机试运转及调试记录(最新版)

通风与空调设备单机试运转及调试记录(最新版)

分包单位 项目负责人:
监理单位(或建设单位) 专业监理工程师:
(公章)
(公章)
(公章) 广西建设工程质量安全监督总站编制
6.溶液、浓溶液,混合溶液的浓度和温度,冷却水、冷,冷剂系统各点温度,符合设计及产品技术文件的要求。
试运转调试结论:
符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016的规定,试验合格。
施工单位(总包) 项目技术负责人:
3.机组电气系统通电试验:将外部电源接入电控柜内,接上空气开关,按“通电”按钮,观察各指示灯及 各温度,液位、压力,流量检测点均运行正常;
4.向机组少量供应运行所需能源,先使机组在较低负荷状态下运行,无异常现象后,逐渐将能源供应置 提高到产品技术文件的规定值,并调节机组,使其正常运转;
5.试运转时,系统应始终保持规定的真空度;冷剂水的相对密度不超过1.1;屏蔽泵工作稳定,无阻塞、 过热、异常声响等现象;各类仪表指示正常;
通风与空调设备单机试运转及调试记录
工程名称
工程1
监理单位
设备名称
吸收式制冷机组
试运转时间
试运转过程及各参数记录:
施工单位 分包单位 型号规格
2h
编号: 00-00-C5-001
xxx ***
1.启动冷却水泵和冷冻水泵,水温不低于20℃,水量符合产品技术文件的要求; 2.启动发生器泵、吸收器泵及真空泵,使溶液循环;

太阳能光热系统安装完毕系统试运转和调试记录

太阳能光热系统安装完毕系统试运转和调试记录
太阳能光热系统安装完毕系统试运转和调试记录
工程名称
调试范围
调试人员
太阳能施工组
调试时间
施工单位
项目经理
施工执行标准、编号
GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》
调试内容及规范规定
施工单位调试结论
设备单机及部件调试
名称
调试标准
合格
观感质量
良好,无明显扭曲变形
合格
水泵
连续运转2h正常
/
电磁阀
安装正确,开启正常合格仪表来自显示正常,动作准确合格
电气控制
达到设计功能,准确可靠
合格
阀门管件
开启灵活,密封严密
合格
保温水箱
达到设计功能,无渗漏
合格
系统联动调试
1
调整水泵控制阀门
合格
2
调电磁阀前后压力
合格
3
调各分支回路调节阀门
合格
4
调试辅助能源加热系统
合格
5
调节集热循环水泵
合格
6
调节辅助加热装置
合格
7
调节热水供应系统
合格
8
校验控制仪控制区、点
合格
9
设计负荷下各水泵调试
合格
72h连续运行
各设备及主要部件的联动协调无异常现象
合格
施工单位检查
结论
项目专业质量检查员:
(项目技术负责人)
年月日
建设单位或监理单位(章)
施工单位(章)
现场代表:
施工技术员:年月日
质量检查员:年月日

设备单机试运转调试记录

设备单机试运转调试记录

设备单机试运转调试记

Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
株质安监统编
2008施记(K)-8设备单机试运转调试记录工程名称:仁达大楼 307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

鲁SN-029设备单机试运转及调试记录

鲁SN-029设备单机试运转及调试记录

设备单机试运转及调试记录
山东省建设工程质量监督总站监制
说明
1、设备名称:单机试运转及调试的设备名称。

2、型号、规格:单机试运转及调试的设备型号、规格。

3、设备单机试运转及调试应符合下列规定(主控项目):
(1)水泵运行时不应有异常震动与声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位不应松,符合设计要求。

(2)机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验,连续运转时间不小于8h。

(3)风机试运转,轴承温升应符合下列规定:
1)滑动轴承温度最高不得超过60℃
2)滚动轴承温度最高不得超过80℃
3)
4)轴承径向单振幅风机转速小于1000r/min时,不应超过0.10mm;风机转速为1000~1450r/min,不应超过0.08mm
(4)其他设备试运转应符合规范和设计要求;噪音符合产品性能说明书的规定。

系统试运转调试记录 (2)

系统试运转调试记录 (2)

系统试运转调试记录
系统试运转调试记录
填表说明:
1、由施工单位填写,现场调试由专业技术员、专业质检员、专业调试人员参加(利用专业工具、仪器、仪表检测)监理进行旁站。

施工单位把现场调试的项目、试验记录及结果真实填入表内,表内其他栏按照要求分别填写清楚,监理或建设单位工程师审查合格后予以确认。

2、符合规范抽检数量的单机调试设备、管道安装确定没有问题后,开始对设备进行联动,联动调试时电源应使用正式电源,并保证供电的稳定性和设备、接线符合设计规范要求。

3、系统调试前施工单位应编制调试方案,监理审核批准,调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。

要点
1、系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%
2、舒适空调的温度、相对湿度及波动范围应符合设计要求,恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。

抽检10%不少于1个系统)
3、系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正常,无异常现象。

系统经过平衡调整,各风口或风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%
4、空调室内噪声应符合设计规定要求。

5、制冷机组、单元式空调机组的试运转,正常运转不应少于8小时。

调试报告及设备单机试运行记录(一)

调试报告及设备单机试运行记录(一)

调试报告及设备单机试运行记录(一)引言:
在进行设备单机试运行前,我们首先进行了详细的调试工作,以确保设备能够正常运行并符合预期的性能要求。

本报告将对调试过程和设备的单机试运行进行详细记录和总结。

通过本次调试和试运行,我们能够更好地了解设备的运行情况并作出相应的改进和优化。

正文:
调试过程
1. 确认设备的各个组件和连接是否正常,包括电源、传感器等。

2. 测试设备的各个功能模块是否可以正常工作,包括输入输出、数据传输等。

3. 调整设备的参数设置,以满足不同环境和工作需求。

4. 运行设备的自检程序,检查硬件和软件是否有异常情况。

5. 根据设备的调试日志和报错信息,排查和解决问题,确保设备运行的稳定性和可靠性。

单机试运行记录
1. 按照设备的操作手册,进行设备的启动和停止操作。

2. 跟踪设备的运行状态,记录设备的工作时间、工作温度等参数。

3. 检查设备的输出结果和数据存储情况,确保设备运行的准确性和数据的完整性。

4. 测试设备在不同工作负载下的性能表现,包括响应速度、处理能力等。

5. 记录设备的使用体验,包括易用性、界面友好性等方面的评价。

总结:
通过对设备的调试和单机试运行,我们成功地验证了设备的功能性和性能要求。

设备能够正常工作,并且在不同工作环境下都展现出良好的稳定性和可靠性。

同时,我们也发现了设备的一些问题和改进空间,这将为我们进行后续的优化和改进提供有力的依据。

我们将继续对设备进行进一步的测试和验证,以确保设备能够在实际应用中发挥最佳的效果。

设备单机试运转调试记录

设备单机试运转调试记录

设备单机试运转调试记

Revised by Chen Zhen in 2021
株质安监统编
2008施记(K)-8设备单机试运转调试记录工程名称:仁达大楼 307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。

火灾自动报警系统联动试运转及调试记录

火灾自动报警系统联动试运转及调试记录

火灾自动报警系统联动试运转及调试记录火灾自动报警系统联动试运转及调试记录
编号:001
工程名称:
使用单位:
调试单位:
设计单位:XXX
工程地址:
联系人:
联系人:
施工单位:
编号:
XXX
出厂年月。

设备名称型号数量生产厂备注工程:
主要设备:
施工有无遗留问题:无
施工单位:
联系人:
首先,我们逐个对探测器、区域报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备进行单机通电检查,结果均正常。

接着,我们对火灾自动报警系统通电后,采用喷烟对探测器进行试验,其动作准确无误。

对手报进行试验,区域报警控制器报警无误,声光报警器联动正常。

按照现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求,我们对报警控制器进行了下列功能检查:①火灾报警自检功能;②消音、复位功能;③故障报警功能;④火灾优先功能;⑤报警记忆功能;⑥情况下电源自动转换和备用电源的自动充电功能;⑦备用电源的欠压和过压报警功能。

我们还检查了火灾自动报警系统的主电源和备用电源,发现其容量分别符合现行有关国家标准的要求。

在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源能自动转换。

最后,我们分别用主电源和备用电源供电,火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能均正常。

调试人员(签字):
施工单位负责人(签字):
使用单位人员(签字):
设计单位负责人(签字):。

设备单机试运转及调试记录

设备单机试运转及调试记录

设备单机试运转及调试记录一、设备概况本次试运转及调试的设备为一台全自动包装机,用于瓶装饮料的包装。

二、试运转过程1.检查设备首先对设备进行检查,确保各个部件安装牢固,电源接线正常,各个开关按钮灵活可用。

2.运行设备接通电源后,打开总电源开关,设备开始自检,各个指示灯和显示屏正常亮起。

然后按下启动按钮,设备进入正常运行状态。

3.设置包装参数根据产品要求,设定包装参数,包括包装速度、瓶子尺寸、包装材料等。

通过观察操作面板上的显示,确保参数设置正确。

4.试运转5.检查包装质量6.记录问题及优化在试运转过程中,记录设备的运行情况,包括出现的异常现象、改进的参数设置等。

根据记录的问题及优化点,进行调整和改进。

三、调试过程1.问题分析根据试运转过程中记录的异常现象,进行问题分析。

确定问题的原因及可能的解决方案。

2.参数调整3.试运转进行参数调整后,再次进行试运转,观察问题是否得到解决。

如仍有问题,可以根据需要多次进行参数调整和试运转。

4.记录调试过程在调试过程中,记录参数调整的结果及设备运行状态。

记录调试前后的对比数据,以评估调试的效果。

5.最终验证当设备运行稳定、问题解决后,进行最终验证。

将一批实际产品放入设备进行包装,观察包装质量是否符合要求。

同时,进行设备连续运行测试,确认设备在长时间运行下的稳定性和可靠性。

6.结束记录整理并保存试运转及调试的记录,以备后续参考和分析。

四、总结通过设备的单机试运转及调试,我们对设备的工作原理和运行情况有了全面了解,解决了一些潜在问题并进行了优化。

同时,也为设备的后续运行提供了参考和依据。

通过这次试运转及调试,我们对设备的性能和可靠性有了更深入的认识,为设备的正式投产奠定了基础。

设备单机试运转记录(调试设备专用)

设备单机试运转记录(调试设备专用)

时监理(建设)单位项目技术负责人综合结论: 合 格□ 不合格施 工 单 位质检员6驱动电机的电压、电流及温升不超过规定值7机器各部位的紧固情况无松动现象4其他主要部位的温度及各系统的压力参数在规定范围内5振动值不超过规定值2有无异常音响无异常噪音、声响3轴承温度 1.滑动轴承及往复运动部件的温升不得超过35℃,最高温度不得超过65℃ 2.滚动轴承的温升不得超过40℃,最高温度不得超过75℃ 3.填料函或机械密封的温度应符合技术文件的规定序号重点检查项目主 要 技 术 要 求试验结论1盘车检查转动灵活,无异常现象时分止试运行性质□空负荷试运行; 负荷试运行设备所在系统台 数试运行时间试验自分起至施工单位规格型号试验单位 额定数据 C.11.204-07-C6-
工程名称
设备名称设备单机试运转记录编号。

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排烟机
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11
11
22
23
56
2
ESF–B2–1
排烟机
1450
1450
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11
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23
56
3
ESF–B2–2
排烟机
1450
1450
11
11
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23
56
4
ESF–B3–3
排烟机
1450
1450
11
11
22
23
56
5
SF–B2–1
送风机
1450
1450
11
11
22
23
56
6
SF–B1–2
送风机
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
负二层通风
工程部位
负二层
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
(r/min)
功率(kw)
电流(A)
轴承温升
(℃)
备注
额定值
实测值
额定值
实测值
额定值
实测值
实测值
1
ESF–B2–4
株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
三十二层屋顶风机
工程部位
三十二层屋顶
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
(r/min)
功率(kw)
电流(A)
工程项目经理部
监理(建设)项目部
施工检测结果:符合规范及设计要求
监理(建设)核查结论:
专业技术负责人
专业施工员
质量检查员
专业监理工程师
旁站监理员
(项目技术负责人)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。
株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
(℃)
备注
额定值
实测值
额定值
实测值
额定值
实测值
实测值
1
SF–B1–1
送风机
1450
1450
11
11
22
20
63
2
ESF–B1–1
排烟机
1450
1450
11
11
22
20
63
3
SF–B1–1
送风机
1450
1450
11
11
22
20
63
4
ESF–B1–2
排烟机
1450
1450
11
11
22
20
63
5
ESF–B1–3
排烟机
1450
1450
11
11
22
20
63
6
SF–B1–2
送风机
1450
1450
11
11
22
20
63
7
SF–B1–2
送风机
1450
1450
11
11
22
20
63
试转运、调试结果:
风机运行平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率值符合产品技术文件的规定。
调试人:年 月 日
湖南天禹设备安装有限公司仁达大楼安装
调试人:年 月 日
湖南天禹设备安装有限公司仁达大楼安装
工程项目经理部
监理(建设)项目部
施工检测结果:符合规范及设计要求
监理(建设)核查结论:
专业技术负责人
专业施工员
质量检查员
专业监理工程师
旁站监理员
(项目技术负责人)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。
株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
六层屋顶通风系统
工程部位
六层屋顶
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
(r/min)
功率(kw)
电流(A)
1450
1450
11
11
22
23
56
试转运、调试结果:
风机运行平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率值符合产品技术文件的规定。
调试人:年 月 日
湖南天禹设备安装有限公司仁达大楼安装
工程项目经理部
监理(建设)项目部
施工检测结果:符合规范及设计要求
监理(建设)核查结论:
专业技术负责人
专业施工员
质量检查员
1450
15
15
30
32
70
6
SPF–13
风机
1450
1450
15
15
30
32
70
试转运、调试结果:
风机运行平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率值符合产品技术文件的规定。
调试人:年 月 日
湖南天禹设备安装有限公司仁达大楼安装
工程项目经理部
监理(建设)项目部
施工检测结果:符合规范及设计要求
监理(建设)核查结论:
排烟风机
2900
2900
4
4
8
10
54
3
SPF–3
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
4
SPF–2
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
5
SPF–7
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
6
EF–2–1
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
7
ESF–1、2–1
排烟风机
1450
1450
株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
负一层通风
工程部位
负一层
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
(r/min)
功率(kw)
电流(A)
轴承温升
11
11
30
32
70
8
ESF–2~5–2
排烟风机
2900
2900
4
4
8
9
56
9
ESF–2~5–4
排烟风机
2900
2900
4
4
8
9
56
10
ESF–1、2–2
排烟风机
1450
1450
11
11
30
32
70
11
SPF–5
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
试转运、调试结果:
风机运行平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率值符合产品技术文件的规定。
轴承温升
(℃)
备注
额定值
实测值
额定值
实测值
额定值
实测值
实测值
12
SPF–5
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
13
SPF–6
送风机
1450
1450
11
11
30
32
70
14
ESF–2~5–5
排烟风机
2900
2900
4
4
8
9
53
试转运、调试结果:
风机运行平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率值符合产品技术文件的规定。
调试人:年 月 日
湖南天禹设备安装有限公司仁达大楼安装
工程项目经理部
监理(建设)项目部
施工检测结果:符合规范及设计要求
监理(建设)核查结论:
专业技术负责人
专业施工员
质量检查员
专业监理工程师
旁站监理员
(项目技术负责人)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
本表一式三份:施工、监理、建设各一份。
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
六层屋顶通风系统
工程部位
六层屋顶
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
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