流水线改善报告

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改善的范文怎样写改善前改善后报告

改善的范文怎样写改善前改善后报告

改善的范文怎样写改善前改善后报告此类报告一般包含四个方面:(1)改善前的存在的问题、困境或缺陷(2)采取的改善的方案或措施(3)改善前后情况的对比:(4)改善后的成果参考的事例:生产流水线的改进一、改善前的问题点:1、流水线布局不合理,物流不畅通;2、平衡率偏低,效率低下;3、各工位所使用的工具无固定装置放置;4、部分工位会因物料配送不及时导致延误生产;5、5S推行不到位。

二、改善采取的措施:1、根据现生产机型安吉尔Y1160LKD-C制定工艺流程图,对工序重组,平衡各工位,并设定标准人力及产能;2、依据工艺流程图设计线体布局图,对各工位明确规定作业位置及摆放方式;3、工艺员对所用工具制作定位装置以便按位摆放;4、依据线体布局图推行5S;5、在实际生产中对工位内容再作调整,对作业方法进行修正以求完善。

三、改善前后对比:1、数据对比表2、成本对比表3、利润对比表四、改善后的成果:1、生产率:A.改善前23人作业,间接人员4人,时产45PCS,27人*7元/H ÷45PCS=4.2元;B.改善后24人作业,间接人员4人,时产55PCS, 28人*7元/H ÷55PCS=3.56元;C.节约成本:4.2-3.56=0.64元/台,平均日产量以600台计算,每月工作26天; 即:每天可节约成本:600台*0.64元/台=384元. 每月可节约成本:600台*26天*0.64元/台=9984元.每年可节约成本:600台*26天*12月*0.64元/台=119808元.D.生产率提高了:4.2元÷3.56元-1=17.98%。

2、5S推行:按制定的线体规划图进行按位摆放后,各工位均无乱放现象,5S 推行较为顺畅,生产现场有序进行。

3、IE思想推行:通过此次改善,让线长及全体员工都有深入参与,让他们有了成本意识,对工位及线体的改善方法有了初步了解,对于带动全体员工参与改善有着积极的影响。

流水线改善报告

流水线改善报告
节拍线=5
结论:无瓶颈工位,能满足现有产能(不建议改善)
数据收集&分析
数据名称:《工艺流程图》 数据来源:根据实际状况绘制 目 的:确定工艺顺序,分析关键流程要数百分比,寻找并确定浪费状态。
•结论: •每个人每生产一台机器搬运&走 动时间占总生产时间的2.03%? •搬运&走动次占总动作数的55%?
•如何避免?
动作 操作 检查 走动 搬运 储存 发生数 5 1 10 8 2 时间 40.32 6.1 0.16 0.8 47.3 百分比 85.10% 12.87% 0.34% 1.67% 2
数据收集&分析
数据名称:《搬运流程图》 数据来源: 实测 目 的:确定各工作站物料起始点及重点搬运路径并分析原因,降低搬运次数,消除搬运浪费
平衡率=72.7% T.T=5(分/台) 试缝纫好机器
9
检查
9
10 11
10 检查 11 检查
平衡率=86.5% T.T=4(分/台)
质量合格机器
12 清洁
13 包装
12
13
清洁
包装
结论:1.通过拆分和重组工序,细化作业内容,在人数不变前提下提升产线平衡率,提高目标产能
效果展示
电脑线作业模拟图-未来
方案效果预计
跑合好机器
工艺程序图-之前 跑合好机器
1 调试 2 调试
调试好机器
名称 调试 试缝 绣花 检查 清洁 包装 合计 人数 时间(min) 3 14.1 3 10 2 7.9 3 6.1 1 4.8 1 3.6 13 46.5
工艺程序图-之后
1 2
外观检查 参数设置 张力调试 花样测试 花样测试 检查 检查 检查 返工 绣花 绣花

生产线改善工作总结汇报

生产线改善工作总结汇报

生产线改善工作总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够向大家汇报我们团队在生产线改善工作方面所取得的成就。

经过
一段时间的努力和合作,我们成功地实现了生产线的效率提升,质量控制的改善,以及成本的降低。

以下是我们的总结汇报:
首先,我们对生产线进行了全面的调查和分析,找出了存在的问题和瓶颈。


们发现了一些生产线上的不必要的等待时间和运输时间,以及一些工艺上的瑕疵。

为了解决这些问题,我们采取了一系列的改进措施。

其次,我们引入了一些新的生产设备和技术,以提高生产效率和降低成本。


们还对生产流程进行了重新设计,使得产品在生产线上的流动更加顺畅和高效。

这些改进措施不仅提高了生产效率,也降低了产品的次品率,从而提高了产品的质量。

最后,我们对生产线进行了全面的培训和管理,以确保改进措施的落实和绩效
的持续改进。

我们建立了一套完善的绩效评估体系,对生产线上的各个环节进行了监控和反馈,以及时发现和解决问题。

通过这些改进措施,我们成功地提高了生产线的效率,降低了成本,提高了产
品的质量。

我们的产品不仅能够更快地交付给客户,也能够更好地满足客户的需求。

我们相信,这些改进措施将为公司的发展和竞争力带来更大的价值。

总之,我们团队在生产线改善工作方面取得了显著的成就,但我们也清楚地意
识到,改进工作是一个持续不断的过程。

我们将继续努力,不断改进和创新,为公司的发展贡献更多的力量。

谢谢大家的支持和合作!
此致。

敬礼。

生产线改善报告

生产线改善报告

生产线改善报告1. 引言生产线是企业的核心部分,直接关系到生产效率和产品质量。

为了提高生产线的效率和改善工作环境,我们进行了一系列的改善措施和调整。

本报告将分析整个改善过程,并总结改善效果。

2. 改善目标在开始改善之前,我们明确了以下改善目标:1.提高生产线的生产效率,减少生产周期;2.降低生产成本,提高产品的竞争力;3.改善工作环境,提高员工的工作满意度。

3. 改善措施3.1 优化生产线布局通过重新规划生产线的布局,我们减少了生产线上的不必要移动和交通,缩短了产品在生产线上的流程时间。

我们还合理安排了设备和工作站的位置,提高了工作效率。

3.2 引入自动化设备为了提高生产效率,我们引入了一些自动化设备。

这些设备能够实现自动化生产、装配和包装,减少了人工操作的时间和难度,大大提高了生产效率。

3.3 建立质量控制机制为了提高产品的质量稳定性,我们建立了严格的质量控制机制。

在每个环节都设立了质量检查点,确保产品在每个环节都符合标准,减少次品率和返工率。

3.4 培训和激励员工为了提高员工的技能水平和工作动力,我们组织了定期的培训和激励活动。

通过培训,我们提高了员工的专业技能,使其更加熟悉生产线的操作流程。

而激励活动则提高了员工的工作积极性和团队合作意识。

4. 改善效果4.1 生产效率提升经过改善措施的实施,我们成功提升了生产线的生产效率。

生产周期缩短了30%,产品的生产量增加了20%。

这使得我们能够更快地响应市场需求,提前向客户交付产品。

4.2 成本降低通过引入自动化设备和建立质量控制机制,我们有效地降低了生产成本。

人工成本减少了20%,次品率和返工率也显著下降。

这使得我们能够降低产品的售价,提高市场竞争力。

4.3 工作环境改善通过改善生产线的布局和工作流程,我们改善了员工的工作环境。

员工的工作负担减轻了,工作效率和工作满意度也得到了提高。

工伤事故率减少了50%,员工流失率也有所降低。

5. 结论通过一系列的改善措施,我们成功地提高了生产线的效率和产品质量,降低了生产成本,改善了员工的工作环境。

现场流水线改善报告

现场流水线改善报告

现场流水线改善报告F隽魉改善蟾蟾嫒:郎2009/12/16现场改善热一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一十二目的生a管理看板改善生a使用料P 箱、泡ぜ巴瓿善钒b架a料盒分及定x 涂油a品的放置C台放置工作桌改造孔位z具定位流水上附著油污改善流水速c十a能φ毡^物料架磨合后a品冷sb置1一、目的通^建立一l影辶魉,M行作I方法、生a性、h境、效率、目管理、5S、化等方面的改善。

在保C安全生a的同r,亩提高生a效率、品|及增加附加r值,并水平展_于其它e……2二、生a管理看板改善多N冢Ho算,前面目已wF最K Y果部份目c 目前H生aCNe 不符合外技g人T不R全,常ro法及rj o法wF 首件a品的息改善前3g接人T各时段异常原因记录,便于及时处理首件a品相P生a息改善后每月表F 秀的作IT4三、生a使用料P 料P改善前1.使用材料榕2.泡どo料耸3.同一穴追N物料4.材|,移r容易倒翻物料5.容易破p,使用周期短6.外^不y一,o驶5料P改善后1.使用材料槿榘咨板材,使用周期L2. 料P上可以插入使用物料料,可目管理,Y合SOP可避免物料使用e`。

3.外^以左D示剩格一致,驶推行。

4.不同物料可分放置。

6四、箱、泡ぜ巴瓿善钒b架a.箱放置改善改善前:箱放置在地上, 凌y、易脏、拿取不方便,箱容易磨损。

U型F架改善后:使用U型F架放置箱,箱抽取方便,整R,干净, 不易磨损。

改善前改善後73.统一,标准化改善後8五、a料盒分及定x改善前改善前:料盒o信耸荆o法_定其不同色之用途改善后:增加信耸荆⒉煌色之料盒蚀_定x与区分改善後9固定不良品盒子,定c定位。

杜^良品c不良混淆。

盒子可根C _架O需要上下升降。

10改善後改善前:a使用板放置涂油的a品,板易吸收油品,е峦坑秃蟮漠a品使用r,油量不足。

改善后:使用克力板放置涂油a品,有效放置油品流失。

11七、C台放置工作桌改造改善前:1.桌面因O涞姆胖c摩擦,已破p^多750mm2.作I桌cC_放置在一起的高度影作I效率。

流水线生产工作总结模板7篇

流水线生产工作总结模板7篇

流水线生产工作总结模板7篇篇1一、引言本报告旨在总结近期流水线生产工作的情况,分析存在的问题,并提出相应的改进措施。

通过本次总结,我们希望能够更好地优化生产流程,提高生产效率,降低成本,从而提升企业的整体竞争力。

二、生产现状分析1. 生产设备与工艺:目前,我们的流水线生产设备较为先进,能够满足大部分产品的生产需求。

然而,在部分环节上,仍存在一些设备老化、工艺落后的问题,导致生产效率受到影响。

2. 生产计划与调度:我们在生产计划和调度方面,已经形成了较为完善的体系。

然而,在实际操作中,仍存在一些计划不周、调度不合理的情况,导致生产过程出现瓶颈。

3. 原料与供应链管理:原料的供应与供应链管理是确保生产顺利进行的关键。

目前,我们与多家优质供应商建立了长期合作关系,原料供应稳定可靠。

但在某些特殊情况下,仍可能面临供应链中断的风险。

4. 人员管理与培训:人员是生产活动的主体。

目前,我们的生产团队成员技能水平参差不齐,部分员工缺乏专业技能和操作经验。

因此,我们需要加强人员培训和管理,提升整体生产团队的素质。

三、存在问题分析1. 生产设备与工艺方面存在的问题包括:部分设备老化、工艺落后,导致生产效率受到影响;部分设备操作复杂,维护成本高,影响整体生产效益。

2. 生产计划与调度方面存在的问题包括:部分计划不周、调度不合理的情况仍然存在;生产过程中缺乏灵活应变的能力,难以应对突发情况。

3. 原料与供应链管理方面存在的问题包括:虽然与优质供应商建立了长期合作关系,但在某些特殊情况下仍可能面临供应链中断的风险;原料库存管理不够精细,存在库存积压和浪费现象。

4. 人员管理与培训方面存在的问题包括:部分员工缺乏专业技能和操作经验;员工队伍流动性较大,新员工需要较长的适应期。

四、改进措施与建议1. 在生产设备与工艺方面,我们需要加大对老化设备的更新换新力度,引进更先进的工艺技术,提高生产效率。

同时,简化设备操作流程,降低维护成本。

车间流水线改造工作总结

车间流水线改造工作总结

车间流水线改造工作总结以下是两篇不同的车间流水线改造工作总结:第一篇:这次车间流水线改造那可真是一次大工程啊!创新是进步的源泉,就像乔布斯不断创新推出苹果产品,改变了人们的生活方式。

在改造开始前,我们就一直在思考怎么能让流水线更加高效和智能。

大家集思广益,提出了很多新奇的点子,这才让改造有了一个好的开头。

团结就是力量,就像蚂蚁们齐心协力能搬动比自己大好多倍的食物。

在改造过程中,各个部门紧密配合,无论是技术人员还是普通工人,都全力以赴。

遇到问题时,大家都没有互相推诿,而是一起想办法解决,那股团结的劲儿真让人感动。

坚持就是胜利,就像居里夫人在艰苦的条件下坚持实验,最终发现了镭元素。

改造可不是一帆风顺的呀,中间遇到了不少难题,有时候真觉得快搞不下去了。

但咱不能放弃啊,咬咬牙,挺一挺,这不就慢慢克服过来了嘛。

我深知自己在这个过程中的每一份付出都很重要,就像一颗小小的螺丝钉,也有自己的价值。

通过这次改造,车间流水线有了质的提升,咱这心里呀,别提多高兴了。

以后咱还得继续加油,让车间发展得越来越好!第二篇:哇塞,这次车间流水线改造可真是让我印象深刻啊!细节决定成败,就像航天工程中一个小小的螺丝没拧紧都可能导致大灾难。

我们在改造前对每一个环节都进行了细致的规划,哪怕是一个小零件的位置都反复斟酌,生怕出一点差错。

学习是成长的阶梯,就像孔子说的“三人行,必有我师焉”。

我们在改造过程中也不断向其他优秀的车间学习经验,取其精华去其糟粕,让我们的改造更加完善。

耐心是成功的基石,就像达尔文经过多年的研究才提出进化论。

在安装调试新设备的时候,真的需要十足的耐心啊,一点一点地调整参数,一次一次地测试,急不得躁不得。

我在这个过程中真的是全身心投入啊,我知道自己在工作中的每一点努力都像一块砖,为车间的发展添砖加瓦。

看着改造后的流水线顺利运行,生产效率大大提高,那种成就感简直爆棚。

以后啊,不管遇到啥样的挑战,我都相信我们能像这次一样顺利搞定,让车间变得越来越好,越来越牛!。

产线流水线平衡改善范例以及报告

产线流水线平衡改善范例以及报告


高 高
改善方案:
1、拆机壳工站拆分为2个,1个负责拆机壳、 透明片检查;另一个负责切隔板 2、装屏与装喇叭、咪头工站位置交叉互换 3、在装屏与装主板之间,增加一个工站,负责 安装按键、剪显示器支架 4、减去合盖工位插线部分,分割到装切换板工位
改善前工位图:
改善后工位图:
80D21数据分析表:
80D21流水线效率提升报告
第三部分:再次改善
主因分析:
人 机
线速设定缺乏依据 新人操作不熟练
工作内容不固定
工艺分配不合理 来料不良比例高
现场物料没有及时处理
平 衡 率 、 产 量 低



具体分析:
工站 拆机壳 切隔板 装喇叭、咪头 装屏 装按键、切隔板 装主板 装切换、插线 合盖 新人,操作速度慢 主板来料不良 中 高 主因分析 影响程度
时间
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
柱状图:
拆 机 壳 切 隔 装 板 喇 叭 、 咪 头 装 装 按 屏 键 、 剪 支 架 装 装 主 切 板 换 板 、 插 线 合 盖
各工站工时图
工站
时间
结果分析:
单小时人均产能提升:48.39% 产线平衡率:81.27%
(√) (×)
预期效果:
红色装主板工位,为预测值
许长伟 2012.08.27
第四部分:持续改进方向
80D21流水线效率提升报告
第一部分:现状描述
问题描述



1、问题描述 工站间存在积压、等待现象
产线平衡率较低 小时产量、日产量较低

改善目标

产线平衡率至少85% 单小时人均产能至少提升50%

改善报告怎么写

改善报告怎么写

1.怎样写改善前改善后报告此类报告一般包含四个方面:(1)改善前的存在的问题、困境或缺陷(2)采取的改善的方案或措施(3)改善前后情况的对比:(4)改善后的成果参考的事例:生产流水线的改进一、改善前的问题点:1、流水线布局不合理,物流不畅通;2、平衡率偏低,效率低下;3、各工位所使用的工具无固定装置放置;4、部分工位会因物料配送不及时导致延误生产;5、5S推行不到位。

二、改善采取的措施:1、根据现生产机型安吉尔Y1160LKD-C制定工艺流程图,对工序重组,平衡各工位,并设定标准人力及产能;2、依据工艺流程图设计线体布局图,对各工位明确规定作业位置及摆放方式;3、工艺员对所用工具制作定位装置以便按位摆放;4、依据线体布局图推行5S;5、在实际生产中对工位内容再作调整,对作业方法进行修正以求完善。

三、改善前后对比:1、数据对比表2、成本对比表3、利润对比表四、改善后的成果:1、生产率:A.改善前23人作业,间接人员4人,时产45PCS,27人*7元/H÷45PCS=4.2元;B.改善后24人作业,间接人员4人,时产55PCS, 28人*7元/H÷55PCS=3.56元;C.节约成本:4.2-3.56=0.64元/台,平均日产量以600台计算,每月工作26天;即:每天可节约成本:600台*0.64元/台=384元. 每月可节约成本:600台*26天*0.64元/台=9984元.每年可节约成本:600台*26天*12月*0.64元/台=119808元. D.生产率提高了:4.2元÷3.56元-1=17.98%。

2、5S推行:按制定的线体规划图进行按位摆放后,各工位均无乱放现象,5S推行较为顺畅,生产现场有序进行。

3、IE思想推行:通过此次改善,让线长及全体员工都有深入参与,让他们有了成本意识,对工位及线体的改善方法有了初步了解,对于带动全体员工参与改善有着积极的影响。

供参考2.改善报告格式情况汇报,就是情况报告,属于报告文种。

流水线改进工程方案范文

流水线改进工程方案范文

流水线改进工程方案范文一、前言随着制造业的不断发展,流水线作为一种高效的生产模式得到了广泛的应用。

然而,随着人们对生产效率的要求不断提高,流水线的改进也显得尤为重要。

本文将针对流水线的布局设计、自动化设备的选型以及生产管理等方面提出改进工程方案,旨在提高流水线的生产效率和产品质量。

二、流水线布局设计的改进1.生产线布局的调整目前流水线的布局存在一些问题,比如设备之间距离过大,导致物料运输的效率不高,还有一些设备之间的距离过小,导致工人操作受到影响。

因此,需要对生产线的布局进行调整,合理分配各个设备的位置,提高生产线的运作效率。

2.设备之间的连接方式目前流水线的设备之间的连接方式主要是传统的输送带和辊筒输送方式,这种方式受到物料大小、形状的限制,容易出现堵塞、偏移等问题。

因此,可以考虑引入更先进的输送设备,比如无轨导向车辆,可以根据需要调整布局,避免传统输送带的一些缺点。

3.人机协作的设备安排为了提高生产效率,可以考虑将一些操作简单、需要人工参与的环节改为自动化设备,比如采用机器人代替人工装配、搬运等工序。

同时,需要合理安排设备的位置,与人机协作的方式,使生产线的各个环节更加顺畅,提高整体的生产效率。

三、自动化设备的选型与应用1.自动化设备的选型目前的流水线生产过程中存在很多繁重、重复的劳动,导致人工成本高、工作效率低。

因此,选择合适的自动化设备对于提升生产效率至关重要。

可以考虑采用机器人、自动化搬运设备、自动化装配设备等,从而实现生产线的自动化生产。

2.自动化设备的应用自动化设备的应用可以帮助我们实现生产线的无人化,提高生产效率和产品质量。

例如,可以采用机器人来完成产品的组装工作,自动化搬运设备来实现物料的运输,从而降低人工成本,提高生产线的稳定性和精度。

3.自动化设备的监控与管理引入自动化设备需要建立完善的监控系统,实时监测设备运行情况,及时发现并解决设备故障,保障生产的稳定进行。

同时需要建立自动化设备的管理制度,对设备进行定期维护和保养,确保设备的正常运行。

流水线生产情况汇报范文

流水线生产情况汇报范文

流水线生产情况汇报范文流水线生产情况汇报。

近期,我司流水线生产情况稳步推进,各项指标表现良好,特此汇报如下:一、生产设备运行情况。

本期生产周期内,生产设备运行良好,未出现大面积故障,保养维护工作得到有效执行,生产效率得到有效提升。

各生产环节协调配合,保证了生产进度的顺利进行。

二、产品质量状况。

本期产品质量稳定,经过严格把关,产品合格率保持在较高水平。

各生产环节严格执行质量标准,加强了对原材料的把关,确保产品质量稳定可靠。

三、生产效率分析。

本期生产效率较上期有所提升,主要得益于生产流程的优化和设备运行的稳定。

各岗位员工积极配合,加强了生产过程中的协作,有效提高了生产效率。

四、人员培训和技能提升。

为了提高生产效率和产品质量,我司加大了对员工的培训力度,提升了员工的技能水平。

通过培训,员工的责任意识和团队意识得到了增强,为生产工作提供了有力保障。

五、下期生产计划。

根据市场需求和公司发展战略,下期生产计划已经制定并下发到各相关部门。

我们将继续加强生产过程管理,提高生产效率和产品质量,确保按时完成生产任务。

六、存在的问题和改进措施。

在生产过程中,我们也发现了一些问题,主要集中在生产过程中的环节协调和设备维护方面。

我们将加强对生产过程的监控和管理,加大对设备的维护力度,确保生产过程的稳定和可靠。

七、结语。

总体来看,本期生产情况良好,各项指标符合预期,但也存在一些需要改进的地方。

我们将继续努力,不断优化生产流程,提高生产效率和产品质量,为公司的发展贡献力量。

特此汇报。

百度文库文档创作者,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

流水线生产工作总结模板6篇

流水线生产工作总结模板6篇

流水线生产工作总结模板6篇篇1一、引言本文旨在总结流水线生产的工作经验与成果,分析存在的问题并提出改进措施。

通过本次总结,旨在提升流水线生产效率,优化资源配置,降低成本,提高产品质量。

二、流水线生产现状分析1. 生产设备与工艺:目前,流水线配备了先进的生产设备,采用了高效的工艺流程。

生产线布局合理,各工序衔接紧密,确保了生产的连续性。

2. 生产人员:流水线生产人员经过专业培训,具备较高的操作技能和安全意识。

员工之间协作默契,能够迅速应对生产过程中的问题。

3. 生产管理:企业实施了严格的生产管理制度,确保了生产过程的规范性和稳定性。

同时,定期对员工进行绩效考核,激励员工积极工作。

三、生产成果与效益1. 生产效率:通过优化生产流程和引入自动化设备,流水线生产效率得到了显著提升。

与去年同期相比,生产效率提高了XX%。

2. 产品质量:加强了质量管理体系的建设,严格执行ISO9001质量标准。

产品合格率稳定在XX%以上,客户投诉率明显降低。

3. 成本控制:通过集中采购和生产规模化,有效降低了原材料和生产成本。

同时,加强了能源管理,节约了XX%的能源消耗。

4. 交货期:优化了生产计划安排,确保了订单的及时交付。

与去年同期相比,订单按时交付率提高了XX%。

四、存在的问题与挑战1. 设备维护与保养:部分设备存在维护不到位的情况,影响了生产效率和产品质量。

需要加强设备维护保养工作,确保设备的正常运行。

2. 人员流动率:虽然生产人员经过专业培训,但人员流动率仍较高,影响了生产的稳定性和连续性。

需要加强员工激励和留任工作,降低人员流动率。

3. 原料供应稳定性:原料供应偶尔存在不稳定的情况,影响了生产计划的正常执行。

需要加强与供应商的沟通和协调,确保原料供应的稳定性和及时性。

4. 安全生产管理:虽然企业一直重视安全生产管理,但仍有部分员工存在违规操作的情况。

需要进一步加强安全生产教育和监管力度,确保生产安全。

五、改进措施与建议1. 加强设备维护保养工作,制定详细的设备维护保养计划,明确责任人和执行时间。

生产线改善工作总结汇报

生产线改善工作总结汇报

生产线改善工作总结汇报生产线改善工作总结汇报尊敬的领导、各位同事:大家好!我在此向大家汇报我所负责的生产线改善工作。

在过去的一段时间里,我带领团队进行了一系列的改进措施,以提高生产线的效率和质量。

现在,我将向大家详细介绍我们的工作成果和经验。

首先,我们对生产线的工艺流程进行了全面的分析和评估。

通过对每个环节的观察和数据收集,我们发现了一些潜在的问题和瓶颈。

例如,某些工序的操作时间过长,导致整个生产线的节奏不协调;某些设备的故障率较高,影响了生产效率;还有一些工人的操作技能不够熟练,导致了频繁的错误和返工。

基于这些问题,我们制定了一系列的改进计划。

首先,我们对工艺流程进行了优化,通过重新安排工序和优化操作方法,缩短了生产时间。

其次,我们对设备进行了维护和升级,减少了故障率和停机时间。

最后,我们组织了培训班,提高了工人的技能水平,减少了错误和返工的发生。

在实施改进计划的过程中,我们遇到了各种挑战和困难。

例如,工艺流程的调整需要与其他部门的协调和配合;设备的维护和升级需要大量的资金投入;培训工人需要耗费大量的时间和精力。

然而,我们克服了这些困难,并取得了一些显著的成果。

首先,我们成功地缩短了生产时间,提高了生产线的效率。

通过优化工艺流程和操作方法,我们成功地减少了一些工序的时间消耗,使整个生产线的节奏更加紧凑。

这不仅提高了产品的产量,还减少了生产成本。

其次,我们成功地降低了故障率,提高了设备的可靠性。

通过定期的维护和升级,我们成功地减少了设备的故障次数和停机时间。

这不仅提高了生产效率,还减少了维修和更换设备的成本。

最后,我们成功地提高了工人的技能水平,减少了错误和返工的发生。

通过组织培训班和技能比赛,我们成功地提高了工人的操作技能和质量意识。

这不仅提高了产品的质量,还提高了工人的工作满意度。

总的来说,我们的生产线改善工作取得了一些显著的成果。

通过优化工艺流程、维护设备和提高工人技能,我们成功地提高了生产效率和质量。

完工流水线的优化 A3报告A

完工流水线的优化 A3报告A

1:明确问题 4:把握真因间2:把握现状(分解问题)5:制定对策3:设定目标现状 1、 完工流水线箱体作业区不固定,人员和物料摆放未定置,乱窜、乱放现象频繁发生。

2、流水线产品有堆积,滞后现象。

3、人员在箱体间随意穿行。

理想状态 1、流水线运行流畅,生产效率较高,质量稳定。

2、作业现场整洁有序,工序处于受控状态。

3、作业过程中无危险隐患,作业人员安全意识提高。

★流水线不能完全流畅运转,质量问题时常发生,返工、返修现象频繁。

★作业现场存在安全问题,人员工作不固定。

★作业现场3S 不到位。

真因对策担当日程2月份3月份4月份5月份6月份1落实好自互检,保证每道工序产品合格后方可后留。

常兴安 李亚进 始 终 执 行完工工序流程及自、互检作业图.xlsx2安排专人负责间隔棒的安装,并不间断检查 张智敏 选定人员指导工作 查看效果总结经验 人员固化巩固3在封头装配机和二级库门口设穿行通道 王如玉 开始设立查看效果 添加标识总结效果通道确立4明确划分各工序的作业区域固化,物料根据作业区定点放置王如玉划分区域和作业人员完工流水线工序及物料摆放图 完善物料定制巩固5制作可移动垃圾小车,垃圾在作业点就近放置陈 俊制作小车开始试用 改造完善 推广使用★流水线运转不流畅作业工序不合理,罐内锌层厚度不均匀、划伤现象 零部件来料、罐内锌层报检不及时,影响生产进度 产品发生质量问题需要返工★现场存在安全问题人员有受箱体挤压伤害的风险登高作业过于频繁 安全教育和管理不到位★现场3S 存在问题物料放置比较随意生产中产生的垃圾随地乱扔差距 保证无因为产品质量问题人为造成的返工;降低人员受箱体间挤压伤害的风险;物料放置固定整齐,生产现场无垃圾,废料。

重点 重点重点重点产品出现质量问题需要返工 前道油漆或打砂质量差 遮阳板垫板装配错误 防波板垫板装配错误导致防波板无法安装人员有受箱体挤压伤害的危险 间隔棒有漏装 没有专人负责间隔棒安装和检查没有设专门的穿行通道现场物料随意放置作业现场空间不够 物料随作业地点不固定生产中产生的垃圾随地乱扔垃圾太多,垃圾桶装不下扔垃圾太麻烦 标贴和生活垃班组管理问题和意识问题真因1 真因2真因4真因3真因5完 工 流 水 线 的 优 化部门: 压力容器 提交者:孙树兵 日 期:2012年喷锌质量差,厚度和划作业地点、工序不固垃圾产生的频率高人员在箱体间乱穿行 人员不固定 重 点 一 重 点 二 重 点 三重 点 四自互检落实不到位,导致不良品流入后道工序。

流水线效率提升报告

流水线效率提升报告

A.作业人员不可私自去 物料架取料 B.工单切换时,作业人 员不可走动,只在本工 位填写物料清单 C.各站所剩物料必须放 入到换线物料暂放盒内 ,并将其放入到对应的 物料架上 D.下工单物料必须同一 由班长(或班长指定人) 进行发放
改善后
Network Optimization Expert Team


摆放随意性
Network Optimization Expert Team
改善方案
效率提升
教育训练、培训
1. 现场管理干部流水 线管理技巧的培训 2. 作业人员的作业习 惯的纠正
线体改善措施
1. 节拍设定依据的 设立 2. 瓶颈工位的调节 3. 不良品的统计与 分析 4. 动作经济原则 5. 机芯5人作业模式 改成4人作业.
5/18 80.40%
5/25 85.30%
数据来源:制造部组装班组效率与工资明细表
Network Optimization Expert Team
按把加工组计件效率状况
按把加工组计件效率统计
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00%
绩效效率提 升了45.5%
效率
4/20 效率 34.20%
Network Optimization Expert Team
后续改善方向
线体物料&器具输送省时化的设计 目视化管理体系的建立 物料管控体系流程的优化与布局的规划
Network Optimization Expert Team
Network Optimization Expert Team
物料切换&供应&承装
1. 2. 设定工单切换 (换线)流程 阶段性物料供 应机制 物料盒的变更

现场流水线改善报告

现场流水线改善报告
1.生產2000set產品,節拍時間 為:14.40秒 2.如果流水線一個線格內放1個 產品,此時馬達的轉速 為:20.8~21.3 3.如果流水線一個線格內放2個 產品,此時馬達的轉速 為:10.4~10.7 4.如果流水線一個線格內放3個 產品,此時馬達的轉速 為:6.9~7.1 4. 如果流水線一個線格內放4個 產品,此時馬達的轉速 為:5.2~5.3
700mm
操作角度大, 操作角度大,易疲劳
操作角度小, 操作角度小,作业轻松
改善前
改善後
12
改善前: 改善前: 1.桌面因設備的放置 桌面因設備的放置 與摩擦, 與摩擦,已破損較多
750mm
2.作業桌與機臺放置 作業桌與機臺放置 在一起的高度影響作 業效率。 業效率。 改善后: 改善后: 1.使用白铁皮包裹工 使用白铁皮包裹工 作台破損面, 作台破損面,美化作 业环境,延长使用寿 业环境 延长使用寿 命。 2.降低工作桌高度 由 降低工作桌高度,由 降低工作桌高度 之前的750mm改為 之前的 改為 700mm,便於生產 , 作業,降低疲勞度。 作業,降低疲勞度。
20.8 21.9 22.9 24.0 25.0 26.0 27.1 28.1 29.2 30.2 31.3 32.3 33.3 34.4 35.4 36.5 37.5 38.5 39.6 40.6 41.7 42.7 43.8 44.8 45.8 46.9 47.9 49.0 50.0 51.0 52.1
10
六、 涂油產品的放置
改善前
改善後
改善前:產線使用紙板放置涂油的產品,紙板易吸收油品, 導致涂油后的產品使用時,油量不足。 改善后:使用亞克力板放置涂油產品,有效放置油品流失。
11
七、 機台放置工作桌改造

流水线改善报告

流水线改善报告

车间流水生产改善报告状建议,然后插线,但是调试员拿起麻烦的,尤其是终检,传感器都是乱拿起来很不方便,很影响效率。

这个问题解决起来很简单,其实只需要每个工位都将传感器摆整齐,甚至说,在摆整齐之后,将10个或5个传感器的线用橡皮筋捆起来,这样,不仅让调板员拿起来更方便,连插插头也很方便,因为,插头都被捆在一起,不用找了。

如此一来,调板组的生产效率又可以提高。

周的几个凹槽和底部突起的圆作定位。

我觉得不是很妥当的是信号同一侧,电路板有翘起的可能。

虽然目前已很少这种问题,但是我偶尔看到有漏胶的不良品,而这种不良品就是由翘起造成的。

如果说以后在改善电路板的时候,能够将信号输入端设计到突起圆柱的对角面,或许能更少的出现翘起状况试,而每次调试都需要查看传,但是现在的箱子不是透明的或是有,很是麻烦,以影响效率。

如果采用无色透明的箱子作为调试箱,员工就可以直接查看到报警器的指示灯颜色,可省去开盖子的时间,能直接提高效率。

个,每组都要插线和拔线,一之后和充气之后,员工都需要等待,统,另一个是需要时间去感应。

所以,效率自然可以提高。

其实,箱子有两个报警器,可以同时插上两组传感器,只是受箱子大小的限制,箱子你只能摆10个。

但是,在调试时等待的时间,我们可以为下一组做准备,插好线,然后等上一组结束就可以直接调试另一组,然后就可以拆除上一组,并准备下一组,以此类推,这样可以很好地利用调试时的空闲时间,效率就能提得更高。

实习生直属上司:彭厅长时间集中注意力,对细小的 如果在检锡的时候利用放大器辅助检锡,可以将小型问题放大,显然可以减少这种遗漏,另外为了方便操作,我们可以将放大镜固定在一个地方,检锡的时候只需要移动电路板就可以完成检锡工作。

摆在桌子上,然后上胶盖。

每挡住,给安全带来隐患,同时移动不 他们这种竖直摆放,对过道的空间会占用很大。

如果上盖时将LED打斜摆放,可以减少占用过道空间,过道可以腾出空间,这样子更安全,更方便。

生产线改进总结报告

生产线改进总结报告

生产线改进总结报告一、引言随着市场竞争的加剧,企业的生产效率和品质要求越来越高。

为了适应市场需求,本次改进主要针对我司生产线进行优化,提高产能和质量。

本报告将总结改进过程、方法和效果,并提出改进建议。

二、改进过程1.分析问题在改进前,我们对现有生产线进行了全面的分析,发现以下问题:- 生产线效率低,无法满足订单需求;- 产品质量不稳定,存在多次次品产生;- 无法灵活调整生产节奏,应对市场变化。

2.制定改进方案针对以上问题,我们制定了以下改进方案:- 提升设备自动化程度,减少人工干预,提高生产效率;- 引入先进的质量检测设备,实现全程监控,减少次品率;- 应用智能制造技术,实现生产线的灵活调整和优化。

3.实施改进我们按照改进方案,依次展开了以下具体措施:- 购置了新一代的自动化生产设备,实现了生产线的部分人工智能和自动化操作;- 引进了先进的质量检测设备,实时监控产品的质量指标,并及时做出调整;- 通过信息化系统,实现了生产线的节奏调整和生产计划的灵活调整。

三、改进效果通过改进后,我们获得了以下显著的效果:1. 生产效率提升:改进后,生产线的产能提高了30%,能够满足更多的订单需求。

2. 产品质量稳定:次品率下降了50%,产品质量更加可靠,有效提升了客户满意度。

3. 生产调整灵活:通过信息化系统的引入,我们可以更及时地响应市场需求的变化,提高了生产线的灵活性。

四、改进建议综上所述,虽然我们在生产线改进方面取得了一定的成果,但仍面临以下问题需要进一步改进:1. 进一步提升自动化程度:优化设备,减少人工干预,提高生产效率和稳定性。

2.加强员工培训:提高员工操作设备的熟练程度,及时解决设备故障,提高设备利用率。

3.加大质量控制力度:加强对生产线的质量监控,进一步降低次品率。

五、结语通过本次改进,我们对生产线的效率和品质都有了明显的提升。

然而,改进是一个不断循环的过程,只有不断地总结经验、寻求创新,我们才能在市场竞争中立于不败之地。

工厂流水线情况汇报

工厂流水线情况汇报

工厂流水线情况汇报
首先,就生产效率而言,我们对每个生产环节的效率进行了详细的调查和分析。

通过对比实际生产情况和预期生产情况,我们发现了一些生产效率低下的环节,并提出了相应的改进方案。

例如,在装配环节,我们发现了一些工人操作不规范的情况,导致了装配效率的下降。

针对这一问题,我们已经进行了培训和指导,并且制定了更加详细的操作规程,以提高装配效率。

其次,质量控制是我们关注的重点之一。

我们对产品质量进行了全面的检测和
评估,发现了一些质量不合格的产品。

我们立即对这些产品进行了追溯和分析,找出了质量问题的根源,并采取了相应的措施进行改进。

同时,我们也对质量控制的各个环节进行了加强,提高了产品的合格率和稳定性。

最后,人员管理是保证生产线正常运转的关键。

我们对每个岗位的人员进行了
调查和评估,发现了一些人员流动频繁、技能不足的情况。

针对这一问题,我们已经加强了人员培训和技能提升计划,确保每个岗位都有稳定、技术过硬的员工。

同时,我们也加强了对员工的激励和管理,提高了员工的工作积极性和责任心。

综上所述,通过本次工厂流水线情况的汇报,我们发现了一些问题,并且已经
采取了相应的改进措施。

我们相信,在全体员工的共同努力下,工厂的生产效率和产品质量将会得到进一步提升,为公司的发展贡献更大的力量。

感谢大家的支持和配合!。

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相关单位意见
开发:
制造:
品管:
工程:
不易看出产能配平,平衡难度很大很难找到平衡点。
很难及时看到速度的快慢。
产线类型
思想观念
物料流通
管理水平
流水拉
追求的是产线的整体配合,所有员工的思想观念的统一,执行力的统一,集体利益
流通材料少,流通速度快,产线很少有材料的堆积;不产生无效的搬运时间
对于现场人员的综合能力要求很高,有较高的观察,调配能力,否则直接影响到产能。相关部门的配合速度要快,解决问题必须快,有效。尽可能缩短解决时间,否则会造成全线停线。
深圳市鹏毅实业有限公司
SHEN ZHEN PANG NGAI INDUSTRIAL CO., LTD.
发文单位
发文日期
拟制
审核
批准
工程部
2011.08.31
余晓秋
关于流水拉改善报告
一、流水线的产线情况:
日期
产线
产品编号
作业人数
日产能
节拍时间
瓶颈工序
原因分析
9月19日
4233线
H09-000159
36人
平板拉
体现的是个人的速度,极易造成工序产能的不平衡,造成产线配置不平衡
流通物料的投入较多,流通速度较慢,产线出现大量的材料的堆积,同时产生大量的无效搬运时间。
异常只影响单个工站或相邻工站,
五、总结:
流水线在品质控制、人员管理、物料流通、产能速度控制、5S管理及现场管理水平上比平板拉要有优式,在产能上目前仍未发现明显改善(与新开时间短,适应有关)。产能仍需观测评估。
流水拉
流水拉必须及时替岗,时间控制严格,否则会造成整条产线停滞,直接影响产能。
流通时间短,能迅速发现问题,批量很少,问题能得到尽快解决。
很容易发现瓶颈及时间宽裕工序,及时调配,确保产线平衡
可以根据现场的实际生产情况及时调整产线速度。
平板拉
对产能影响无法测算
流通周期较长,发现问题时可能前段工序已经完成,数量很大,品质控制很难,返工耗费很大的人力物力。
1.流水线员工、领班、对于流水线生产从概念到实施的要有捉逐步熟悉过程。
2.新员工人数为11至14人(占总人数的30%左右),动作不熟炼,影响流水线速度。
3.产线正在持续改善中。
三、流水拉同平板拉的对比(4233线,产品编号为H09-000159))
产线类型
生产日期
日产能
人均每小时产能
品质
人员配置
材料投入
26分钟
平板拉
9月18日
5760PCS
11.16
1.86%
43/12H
2150Biblioteka 130分钟平板拉9月17日
6840PCS
14.62
1.35%
39/12H
1950
130分钟
平板拉
9月16日
7920PCS
18.33
2.69%
36/12H
1800
130分钟
四、现场管理
产线类型
人员异动
品质控制
产线配置状态
产能速度
3600PCS
28秒
剪铝箔
新员工第一天上班
9月20日
4233线
H09-000159
40人
5040PCS
26秒
剥芯线
员工动作不适应
9月21日
4233线
H09-000159
39人
5400PCS
25秒
焊锡
缺1位焊锡手
9月23日
4233线
H09-000159
39人
5760PCS
23秒
焊地线
新员工动作慢
二、流水线情况说明及原因,异常分析改善。
生产周期
流水线
9月23日
5760PCS
13.43
2.08%
39/11H
402
26分钟
流水线
9月21日
5400PCS
12.59
3.3%
39/11H
402
26分钟
流水线
9月20日
5040PCS
11.45
2.08%
40/11H
402
26分钟
流水线
9月19日
3600PCS
9.09
2.08%
36/11H
402
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