不断改进,提高控制系统调节品质

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

不断改进,提高控制系统调节品质

概述

国电菏泽发电厂充分发挥青年人多,主动性高的特点,不管在机组的大小修,依旧消缺爱护等工作,都能杰出地完成各项任务,针对系统设备结构复杂,技术先进等特点,先后成立科技攻关青年突击队,质量治理小组,在锅气控系统改造、汽机Ⅱ型调剂系统改Ⅲ型、减温水进口执行器伺放回路进、#l机组DCS和DEH改造等技改工作中,成效明显,其中,Ⅱ型改Ⅲ型后,提升了机组效率,经济效益增加35万元;热网加热器水位调剂系统改造,提升了自动投入率。专门是在伺放回路改造中,认真分析不能投入自动的缘故,并集中精力对伺放输出继电器误动,引起执行机构误动,伺放损坏率高等方面进行科技攻关,分别找出了大方面缘故6个,小方面缘故20多个,从全然上排除了执行器误动,伺放损坏率高的现象,解决了自建厂以来,汽温调剂系统不能投入自动的难题,节约设备爱护费用4.4万元,多次荣获厂质量治理成果一等奖,省局先进奖。

专门在#1机组DCS改造过程中,需要拆除全部原调剂设备,安装DCS操纵装置,面对工作量大的困难,热工科技攻关青年突击队全体成员加班加点,克服各种困难,按时完成了改造任务;针对操纵设备缺陷多,系统不稳固,操纵品质差等咨询题,热工队质量治理小组主动开展活动,取得了庞大成绩,其成果受到各级领导的充分确信和好评。

1 成立科技攻关青年突击队,加大科技攻关力度。

按照DCS改造方案,对主控系统进行了完全改造,先后完成了原调剂设备的拆除,DCS设备的安装,主控系统调试,加装了#1机DE H调剂系统,MCS调试投运等。

1.1针对热网加热器水位调剂系统不能投入自动的咨询题进行攻关

原设计有2套,均采纳电动单元组合外表,系统调剂设备落后,稳固性差,专门是变送部分,为DDZ-Ⅱ型力平稳差压变送器,具有零点漂移、变差大、抗振性能差、线性不行等缺点,自建厂以来,该系统水位就不能自动操纵,热网加热器一直以低水位运行,调剂门全开,直截了当阻碍加热器的热效率和安全运行以及自动投入率的提升。

制订出热网加热器水位调剂系统改造方案,将DDZ-Ⅱ型电动单元组合外表改造为KFL型基地调剂仪,主动搞好与机务的和谐配合工作,先后完成了取样筒试装,设备安装和系统调试,解决了自建厂以来,热网加热器水位不能自动操纵的难题,提升了自动投入率。#1、#2热网加热器基地调剂系统自投入运行后,调剂品质得以提升,系统正常运行时,水位保持在给定值±50mmH20范畴内;当给定值改变100mmH20时,加热器水位能在5分钟之内稳固在新的给定值,提升了加热器热效率及机组的热经济性。由于离开热网加热器的疏水温度降低,疏水出口端差减小,排挤了除氧器抽汽,提升了机组效率。

1.2针对给煤机转速操纵回路存在的咨询题进行了改造。

原操纵回路存在的要紧咨询题有:(1)给煤机转速采纳滑差操纵,正常运行时,电动机定速运行,通过DK-2操纵器改变滑差部分的励磁电压来改变给煤机转速,从而操纵下煤量,存在的要紧咨询题为电动机定速运行,耗电量比较大,不利于节能降耗。

(2)DK-2操纵器由分散元器件构成,O-10mA输入,O-90V输出,性能不稳,指示精度较低,造成转速不易操纵,转速指示不准,既增加运行人员的劳动强度,也增加了检修爱护费用。

(3)滑差测速电机精度较低,提供三相交流输出,不能提供准确转速。

鉴于上述缘故,造成#1机组的两台给煤机操纵回路与DCS接口转换环节较多,给系统的监视及操纵带来困难;#2机组的两台给煤机操

纵系统尽管配置了TCS-200球磨磨料位监控装置,但由于受执行部分的阻碍,造成TCS-200监控装置不能充分发挥它的作用。

采取措施如下:

(1)#1机组大修时,对12台给粉机由原先的DK-2滑差操纵改为变频操纵,变频调剂机构灵敏可靠,给煤平均,有利于磨煤机的经济运行。变频器具有失压、缺相、过欠压及电机过流爱护等功能,大大提升制粉系统的安全、经济性。事实证明,改造后不仅实现了能降耗,而且减少了检修爱护费用,还使燃料操纵系统的调剂品质得到提升,同时减轻了运行人员的操作劳动量,与改造前相比,执行机构可节约电15~18%。

(2)DCS改造工作己顺利完成,软件组态比较灵活,给煤机操纵改变频后,通过组态可实现给煤机转速操纵,从而提升#1机组的自动化操纵水平。

(3)#2机组的12台给粉机改变频差不多完成,给煤机改变频采纳同型号的变频器,如此既可实现备品备件的统一治理,也便于检修爱护。

(4)#2机组新增加了TCS-200球磨机料位监控装置,受执行部分的阻碍,不能正常投入使用,给煤机执行部分改变频后,可确保TCS-20 0的正常投入使用。

1.3电调复原。

为实现汽轮机功率和转速自动操纵,以及负荷调度自动化,利用#1机组大修机会,加装电液调剂系统,通过与DCS中CCS接口,提升机组和谐操纵水平。为节约资金,充分利用现有操纵设备,并开展了认真检查,情形如下:

(1)电调柜外观轻微变形,一侧表面凹凸不平,门关闭不严,支架略微弯曲。

(2)损坏的卡件包括2AP+ALM~BR偏差双报警组件,无报警接点信号输出;2AX+VLM速率限制组件,设定变化速率与实际变化速率差别较大。

(3)需订购的组件包括V/I功放组件,A4调剂组件,KPG斜坡发生器,F/V频率电压转换组件,I/V电流电压转换组件,模拟试验卡件,延伸校验卡件框,ZAT—CSS模拟操作器。

设备安装和功能调试内容有:

(1)操纵设备安装。

电调柜整形,底座制作及安装,电调柜安装,电缆敷设及接线,盘间电缆、至就地设备和接线盒电缆共19根,电调柜接线、就地设备和接线盒接线。电液转换器、电调油压变送器、液调油压变送器、同步器马达、启动阀电机检查和安装。清扫卡件并检查、安装。

操作面板安装及CA-1、CA-2、CA-3预制电缆敷设连接,更换损坏的功率显示表,修校功率表及转速表。更换同步器马达,调整齿轮正确啮合,排除卡涩现象。更换电液切换电磁阀,排除漏油。

(2)卡件及外围设备单体校验

卡件校验,参数调整设置;电液转换器校验,0-350MADC对应0.085~0.290MPa。电调油压和液调油压变送器校验,O.085-O.290MPa 对应4-20MADC。

(3)系统联调。

电源部分检查测试,V/I功放卡及电液转换器联合调试;操纵回路检查调试,包括手动与自动切换回路,试验正常,转速回路与功率回路利用试验卡试验正常;电源系统检查,主负电源切换,110V AC、24VDC 检查测试;电液切换回路试验。

配合厂家调试项目包括开关量,模拟量,继电器逻辑回路,卡件内部设定,报警,偏置及PI参数;电液静态联调,电调操纵系统与启动阀,同步器,油动机,电液转换器,流量放大器,功放卡联调,包括动态调试,功放卡静态调试。

在厂家指导下,按照《#1机新上电调装置试验措施》,按照系统调试内容进行了系统回路试验。

2充分发挥质量治理小组的作用

相关文档
最新文档