变换事故和管道腐蚀案例(九个事故案例)

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压力容器压力管道事故案例

压力容器压力管道事故案例

典型事故实例3
• 1995年.4.2晚23时10 分,首钢宏冶钢厂氧 气瓶爆炸,拾回碎片 64块,重37.4kg。
典型事故实例4
• • • • 事故单位:北京南亚气体有限公司 事故日期:2005年3与8日21时 事故设备:40L高纯氧气瓶,34Mo2V 事故概况:3月8日16时从天津拉回20支带余压气 瓶,19时充装工邢某将4只瓶装在汇流排上后下 班,近21时时,王某操作汇流排上的气瓶(郭某 证实),21时爆炸,炸22块总重53.75kg,尚差 1.25kg。 • 事故原因:1、无证操作。2、可燃气体测爆仪失 灵。 • 事故损失:充装间炸毁,所有设备损坏。王某死 亡
宁波大自然 公司4.27 事故现场
法兰啮合齿 筒体部分
宁波市大自然新型墙材有限公司 蒸压釜爆炸事故原因
直接原因 快开门的安全连锁装置失效,法兰啮合齿未到位即开始 升压,造成在升压过程中法兰齿被压溃滑脱,啮合失效, 导致釜盖飞出;筒体则由于气体反推力的作用,拉脱固 定支座,向后移动,致墙倒人亡。 主要原因 1、操作工在操作时对齿面是否完全啮合的情况,未经 有效确认即开始升压,导致啮合齿局部受力过大,被压 溃滑脱,引起事故,属于典型的操作不当。 2、操作人员未取得特种设备操作人员资格证,属无证 上岗,不具备相应的专业知识。
直接原因:在锅炉正常燃烧运行时,两只出汽阀一只被关闭,另
一只被基本关闭,而锅炉超压时安全阀未正常启跳,导致锅炉发 生爆炸。
间接原因:泰豪皮革厂企业负责人安全意识淡薄、管理混乱,规
章制度、操作规程残缺不全且形同虚设。具体表现为:
⑴工厂未按《特种设备安全监察条例》的要求建立健全的锅炉使
用规章制度,现有规章制度、操作规程残缺不全;
用规章制度,现有规章制度、操作规程残缺不全;

油气管道事故案例分析

油气管道事故案例分析
• 5:31,断裂5分钟内,当地911收到很多居民(包括EPNG的员工) 的电话。
• 一位操作专家在家中看到天空起火,立刻通知控制中心和管道首 席操作专家。
• 首席操作专家大约在5:45第一个抵达了事故现场,另一个操作专 家随后赶到,一起关闭了1103和1110线的6 3/4截断阀,以及管线 上的清管器发射筒的阀门。
沟,现场数百群众抢捞。 • 2009年12月30日,中石油兰郑长成品油管道由于第三方施工发生泄漏,约150立方
柴油发生泄漏,部分流入渭河。 • 2010年5月2日,中石化东黄原油管道复线胶州市九龙镇223号桩处的管线因第三方
施工造成管线破裂,共造成240吨原油外泄。 • 2010年7月16日,中石油大连输油管线因卸油操作不当,致使管线发生爆炸。有媒
腐蚀性成分,如水、氯化物和细菌等。 • 调查结论:如果EPNG能有效地监控进入管道的气体性
质和1103线的运行条件,并且定期取样分析管线清出 的液体和固体,就可能知道管内腐蚀发生的可能性。
(5)事故原因分析
联邦规章
• 气体管道的联邦规章包括:两个部分有内腐蚀控制程序的要求。该规章 没有定义“腐蚀性气体”,但是声明如果没有调查这种气体对管道影响 且没有采取使腐蚀影响最低的措施,就不能用管道输送这样的气体。该 规章没有特别指出以下问题的重要性:使管内的液体和液体积聚最少化、 从管内清出液体、维修排液管和气体流速在腐蚀控制中的作用。
– 1110线 1949年设计有25处地点可以使气体在未来 的1年半到51年内流入1100线。事发当时,有11处 与1100线连接。
(4)管线特征
• 1103线排液口组合——距6号截断阀下游/西部约990英尺处
(4)管线特征
• 清管器不能通过排液管。

设备腐蚀破坏案例

设备腐蚀破坏案例
腐蚀控制中选材是头等重要的。为了选择合适的 耐蚀材料,除了腐蚀数据手册、图表以及已有的使用经 验等资料,进行腐蚀试验往往也是必不可少的。选材试 验最基本的要求是所选材料制成设备后在服设过程中具 有需要的耐性和预期的使用寿命,因此试验结果应具有 良好的可靠性和重现性。
1、造成腐蚀试验可靠性差的第一个原因是:试验条件与 实际环境条件的差异;如下面的情况是常见的:
③ 可能发生的腐蚀类型和腐蚀破坏的后果
2、材料的耐蚀性指标
① 腐蚀造成的壁厚减薄对设备使用性能的影响
② 腐蚀产物给产品质量和生产过程带来的问题
③ 腐蚀控制的费用
④ 预期的使用寿命
3、金属材料和非金属材料
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二、不正确的腐蚀试验造成的腐蚀破坏事故案例
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谢谢大家!
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5、设备腐蚀是在运行过程中产生和积累的,腐蚀的变化是伴随着 生产过程发生的,腐蚀的后果总会引起一些异常。生产操作人员 在日常生产巡回检查中要注意观察腐蚀迹象,并及时记录和报告。
6、对于使用防护技术的设备,良好的维护是控制腐蚀、发挥最佳 保护效果的有力保证。比如非金属衬里的设备,温度急变、敲打 和施焊等行为会使覆层破裂、脱落。又如使用缓蚀剂保护的设备, 要严格控制缓蚀剂的浓度和使用条件。
1、工艺条件对设备材料的腐蚀行为起着决定性的作用,因 而决定了材料的选择和防腐技术的应用。工艺设计是设备设计的 前提,所以工艺设计人员应当考虑到生产中实际可能出现的情况, 提供准确的工艺参数。

案例▕史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(7

案例▕史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(7

案例▕史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(7每期编制两篇真实腐蚀案例,希望大家喜欢。

点击页面底部“阅读原文”可查看腐蚀案例5-6事例7某厂生产氯化锌的方法是,将镀锌厂回收的锌和其它来源的锌用盐酸溶解,然后用化学药剂处理,再在浓缩槽中加热蒸发。

浓缩槽中使用的镍加热管发生孔蚀,寿命很短。

于是用锆制加热管在浓缩槽中进行了一个月试验,没有发现腐蚀问题,但锆制加热管仅使用了6个月就发生腐蚀破坏。

经过调查找出了原因:有的镀锌厂镀锌工艺配方中使用了氟化物,因此回收的锌中含氟化物。

评述锆是一种难熔金属,虽然锆的标准点位很负,化学性质活泼,但由于表面易生成致密的保护性氧化膜,所以具有优良的耐蚀性。

锆对碱和许多酸(包括氢碘酸和氢溴酸)耐蚀性很好,但锆不耐王水和氢氟酸的腐蚀,因为它们能使锆生成;络离子而溶解。

尽管锆对浓度低于35%、温度低于100℃的盐酸是耐蚀的,在本事例中耐蚀性应无问题,但由于回收锌中夹带氟化物,因而很快发生腐蚀破坏。

以上三个事例的共同点是:实际生产环境中含有某种杂质,对设备材料造成了严重的腐蚀问题。

而作为选材依据的腐蚀数据资料、使用经验、实验结果并没有包含这种环境细节。

相同的生产过程,相同的设备材质,往往腐蚀情况出现较大差异,一个重要原因就是杂质。

这方面的事例还有很多,如:1.有的硫酸生产厂为用户提供废酸处理设备,因为用户难以使用不影响环境的方法处理废酸。

处理工艺是:将被有机物污染的废酸焚烧,热气体通过废热锅炉回收热量。

有一个这样的厂一次发现废热锅炉钢管寿命突然很短。

检查结果表明,腐蚀是由于含磷酸盐和铅量很高的熔渣造成的,原来一个用户的废酸中含有这些组分。

2.某厂一台蒙乃尔合金制的石油化工装置萃取设备用于处理50%~65%硫酸和乙醇(温度29~38℃),热交换器管子预期寿命5年,但在5周就出乎预料发生破坏,更换的管子不到3周又发生破坏;腐蚀部位主要是焊缝。

溶液中所含的铜离子很高,难以用合金的简单溶解来解释。

压力管道事故案例(32页)

压力管道事故案例(32页)

压力管道事故案例(32页)特种设备事故和事故应急处置案例目录1、黄山市轨道式塔式起重机倾翻事故 (3)2、铜陵市氧气压力管道重大燃爆事故案例 (5)3、阜阳市液氨压力管道泄漏事故案例 (8)4、滁州市氧气瓶爆炸事故案例 (13)5、铜陵液氯气瓶重大事故隐患处置案例 (15)6、合肥大杨液化气站贮罐残液处置案例 (16)7、合肥市汽车罐车火灾事故应急处置案例 (18)8、阜阳市液化气体铁路罐车泄漏事故应急处置案例 (21)9、铜陵市液氨汽车罐车泄漏事故应急处置案例 (22)1、黄山市3.4高速公路建设工地轨道式塔式起重机倾翻事故一、事故概况2003年3月4日,位于黄山市歙县境内的正在建设的徽杭高速公路16标段发生一起轨道式塔式起重机倾翻事故,造成8人死亡,4人重伤。

事故发生后,县市政府和有关部门的领导立即赶赴现场,抢救伤员。

省、市安监、质监部门在接到事故报告后,先后到达现场。

按照省政府领导的指示,授权黄山市政府成事故调查组,负责事故调查处理工作。

黄山市政府成立了常务副市长为组长,安监、质监等有关部门参加的事故领导小组,领导小组下设事故调查、事故抢救和事故善后三个小组,开展事故处理工作。

二、事故发生过程徽杭高速公路16标段由中铁隧道集团二处十公司承建,该标段全长3020米,有两座隧道(长1549米)、五座大桥。

中铁隧道集团二处十公司为隧道专业施工单位,在承接工程后将大桥分包给中铁集团成都桥梁厂施工。

发生倾翻事故塔吊为中铁集团成都桥梁厂所有。

3月4日,该塔吊正在吊装位于施工现场大车轨道东端北侧轨道外的槽钢,吊装的钢材为8号槽钢,合计68根,共370米长,总重量为3吨,当起吊离地0.5米时(与坠落点高差约13米),运行至臂架朝正北与大车轨道相垂直方向时突然发生倒塌,事故发生时塔吊吊臂与轨道处于垂直状态,倒塌的塔吊正好砸在公路边的三间工棚,当天正值雨雪天气,气温很低,现场的民工正在棚内烤火,当场死亡7人,5人重伤,其中1人经抢救无效死亡。

【免费下载】气化变换事故案例

【免费下载】气化变换事故案例

1、四喷嘴事故时间:××年××月××日事故经过:一对烧嘴停车,操作人员在对准备投料的煤浆泵调节转速时,错对运行的煤浆给料泵转速有830减至400,未仔细确认后便输入系统执行,造成煤浆给料泵转速降低,g/h烧嘴煤浆流量降低到联锁值下,g/h烧嘴跳车,并导致气化炉过氧。

事故损失:B#气化炉系统停车,气化炉下降管损坏。

事故类别:操作事故事故教训:精细操作、煤浆流量计指示精确。

2、下午8:30煤粉储料仓V1205B压力有些高,工艺操作工在主控手动将V1205B冲压阀关闭,卸压阀手动20开度。

在9:00交班时未与接班人员交代,V1205B长时间处于卸压状态,9:50 1#;2#烧嘴因为V1205与气化炉压差低连锁13pdzl0133/233跳车。

1#2#烧嘴氮气吹扫阀打开,同时12单元也在冲压。

造成二氧化碳压缩机喘振。

3、DCS机柜房有报警声,找仪表工处理时,由于是夜间2点过,仪表工朦朦胧胧看了一下说是UPS益变器报警,重启一下主机就没事了。

但在他操作时把主机一下就停了。

这一停,把主控的DCS全黑屏,连公用工程的也都没电了。

他一下被吓醒了。

我急忙一下就按下了紧急停车按钮。

现场到处都在防空。

因为我知道要启动备用主机要5分钟以上,为了生产安全我不得不这么做。

这是典型的操作事故。

正确的操作应该先把备用主机先启动后,观察在无故障的情况下,再停下报警那台主机。

4.锁斗手动排渣,在上锁渣阀没有关闭的情况下打开泄压(写呀)阀。

气化炉液位突降,气化炉联锁停车。

5、事故火炬管线塌落,由于将汽提塔不凝汽排放到事故火炬,不凝汽中含有氨气、二氧化碳、水蒸气,在火炬管线内形成碳铵结晶堵塞(赌赛)管线,当事故火炬大气量放空时火炬管线由于流通面积减小,火炬管线内有一些水排不出来造成火炬管线水击脱落6、在A\C系统运行对第B系统做空投时误将C系统的放空阀打开造成气化炉压力突降,操作人员在不知情的情况下手动停车7、在xxxx年xx月xx日晚上8:30左右:事故:(水煤浆气化,两开一备)A系统刚系统停车,气化炉进行降温;B系统升温,预计第二天投料;C系统正常运行。

课件腐蚀案例个人整理版(仅供参考)

课件腐蚀案例个人整理版(仅供参考)

应力腐蚀实例:实例1:北方一条公路下蒸气冷凝回流管原用碳钢制造,由于冷凝液的腐蚀发生破坏,便用304型不锈钢(0Cr18Ni9)管更换。

使用不到两年出现泄漏,检查管道外表面发生穿晶型应力腐蚀破裂。

答:在北方冬季公路上撒盐作防冻剂,盐渗入土壤使公路两侧的土壤中氯化钠的含量大大提高,而选材者却不了解没有对土壤腐蚀做过分析。

就决定更换不锈钢管。

将奥氏体不锈钢用在这种含有很多氯化钠的潮湿土壤中,不锈钢肯定表现不佳,也需还不如碳钢呢。

防护措施:实例2:某化工厂生产氯化钾的车间,一台SS-800型三足式离心机转鼓突然发生断裂,转鼓材质为1Cr18Ni9Ti。

经鉴定为应力腐蚀破裂。

(P224)答:在氯化钾生产中选用1cr18Ni9Ti 这种奥氏体不锈钢转鼓是不当的。

氯化钾溶液是通过离心机转鼓过滤的。

氯化钾浓度为28°Bé,氯离子含量远远超过了发生应力腐蚀破裂所需的临界氯离子的浓度,溶液pH 值在中性范围内。

加之设备间断运行,溶液与空气的氧气能充分接触,这就是奥氏体不锈钢发生应力腐蚀破裂提供特定的氯化物的环境。

保护措施:停用期间使之完全浸与水中,与空气隔离;定期冲洗去掉表面氯化物等,尽量减轻发生应力破裂的环境条件,以延长使用寿命,不过,发生这种转鼓断裂飞出的恶性事故可能有一定的偶然性,但这种普通的奥氏体不锈钢用于这种高浓度氯化物环境,即使不发生这种恶性事故,其寿命也不长,因为除应力腐蚀还有,孔蚀,缝隙腐蚀等。

实例3:CO2压缩机一段、二段和三段中间冷却器为304L(00Cr19Ni10)型不锈钢制造。

投产一年多相继发生泄漏。

经检查,裂纹主要发生在高温端水侧管子与管板结合部位。

所用冷却水含氯化物0.002%~0.004%。

(P225)答:这里考虑奥氏体不锈钢的氯化物溶液中的scc,冷却水中氯化物含量控制很低,但仍然发生了scc 破坏。

设备为热交换器,结构为管壳式。

工艺介质走管程,水走壳程,进行热交换。

管道事故案例安全分享

管道事故案例安全分享
管道事故案例安全共享管道事故案例安全共享安全共享汇报安全共享汇报2012011105050909南京728丙烯化工管线爆炸1事故概况2010年7月28日10时11分左右扬州鸿运建设配套工程有限公司以下简称鸿运公司在江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道万寿村15号的原南京塑料四厂旧址平整拆迁土地过程中挖掘机挖穿了地下丙烯管道丙烯泄漏后遇到明火发生爆燃
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
(1)事故概况
这次事故中被挖掘机挖穿的地下丙烯管道于 2002年投入使用,途经原南京塑料四厂旧址,公 称直径159mm,输送压力2.2MPa,输送距离约 5km,用于金陵石化公司码头向南京金陵塑胶化 工有限公司(该公司由江苏金浦集团控股)输送 原料丙烯。该管道目前属于江苏金浦集团所有。 事故发生时,该管道处于停输状态,管道内充满 丙烯。
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
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南京7.28丙烯化工管线爆炸
(4)事故原因
• 南京市安监部门将事件定性为“违规转包”,称事故发生 地原南京塑料四厂厂区已被列入拆迁规划,扬州鸿运基础 设备建设开发有限公司负责人邵某违规将工程转包给了其 妻弟董某。董某又将该工程违规转包给了其妻弟方某。当 合同约定的厂房部分拆完后,董来荣于7月26日私自指挥 方某挖掘地下管线,卖钱牟利,7月28日,碰断丙烯管道, 遇到明火引发大范围空间爆炸,同时在管道泄漏点引发大 火。 • 地下管道所有方的监管人蒋山尊,也有违规责任,他在不 带地下管线图的情况下,在现场随意设置警示牌,导致禁 区划定存在重大遗漏和安全隐患。

管道施工典型事故案例汇编

管道施工典型事故案例汇编

管道施工典型事故案例汇编第一部分重特大火灾爆炸事故案例1 德州清管站火灾事故案例2、黄岛油库特大火灾爆炸事故案例3 通信电力公司临时办公室火灾事故案例4 新民太平庄站火灾事故第二部分施工现场塌方事故案例1 涩宁兰输气管线11标段管沟坍塌事故案例2 西气东输21标段预留管沟塌方事故案例3 西气东输27标段“9.29”管沟塌方事故第三部分机械伤害事故案例1 钢管厂行吊吊钩坠落伤亡事故案例2 物资装卸机械伤害事故案例3 KC-13天然气管线项目6.15事故第四部分交通事故案例1 大件运输非道路交通死亡事故案例2 兰成渝项目12.13交通事故案例3 长春输油气公司京沈高速交通事故案例4 研究院焊接公司交通事故案例5 特运公司京石高速交通事故案例6 西气东输项目部交通事故案例7 莫桑比克项目交通事故案例8 利比亚项目交通事故第五部分触电事故案例十里河泵站高压电流击伤事故管道施工典型事故案例汇编第一部分重特大火灾爆炸事故案例1 德州清管站火灾事故一、事故经过1986年12月15日7时,中原输气公司在中沧输气管线进行高唐至德州管段的清管作业。

在高唐站由发球筒发球后,球卡于出站三通处。

当晚19时30分,采用高唐站重新倒换发球流程,采用管线憋压的方法重新发球,球被冲进干线。

16日凌晨1时15分,指挥人员指令打开德州清管站收球筒放空阀准备引球,开放空阀后看到放空管喷出液体污物,便立即命令关闭放空管。

1时18分,打开排污阀向排污池排放污物,因夜间能见度低,误将排出的凝析油当作污水,5分钟后排污池灌满,大量油气弥漫站内,被距排污池95米处的小茶炉明火引燃,导致轻质油挥发气大面积爆燃,排污池燃烧三小时二十七分。

导致5名职工死亡,烧伤6人,5台机动车被烧毁,经济损失53万元。

二、事故原因分析1、对通球清管作业认识不足,没有预见排污中有液态烃。

2、是在不利的生产条件下进行的带气清管。

3、放空装置在设计上不够合理。

生产区距离其它设施防火间距不符合防火规定。

长输天然气管道内腐蚀事故ppt课件

长输天然气管道内腐蚀事故ppt课件
• 腐蚀损伤区域长约6.5m。管道底部腐蚀损伤的程度最为严重,腐蚀
最严重区域的管壁厚度减少达管道原壁厚的72% 断口检查表明,断裂发生在腐蚀区域的剩余壁厚上,由于作用在剩 余壁厚上的过量应力而断裂,没有疲劳裂纹或腐蚀退化的证据,在 断裂处的腐蚀没有穿透管壁。
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案例分析
• 对取自管道内部蚀坑,腐蚀损伤区域材料的x射线衍射光谱分析,发现金属中有高含量的氯和钠。 • 在腐蚀产物 、沉淀物的样品中可以观察到有氯化物,凹坑处氯化物的浓度比凹坑外的浓度高得多。因而,
;.Байду номын сангаас
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案例分析
典型事故
• 2000年8月19日上午5时26分,美国EI Paso天然气公司在新墨西哥州Carlsbad附近的天然气管道
发生断裂,释放的气体被引燃并持续燃烧55分钟,燃烧的大火柱达50米高,附近12名露营者死 亡,直接损失共计998296美元。发生爆炸的管线建于1950年,管道直径762mm,名义厚度是 8.5mm。事故发生时管道运行的压力约为最大允许压力的80%。
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案例分析
管道断裂的力量和逸出的气体 发生的爆炸使地下大约14.9m的 管道断裂呈3部分,其中2部分 各自被抛出了71.3m和87.5m。 现场贯彻这3段管道经实验室检查,没有发现明显的外 部腐蚀, 沿着上半部管道内表面也未发现腐蚀,但在管道底部的 内表面观察到腐蚀造成的严重壁厚损失。
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案例分析
长输天然气管道内腐蚀事故
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概述
管道内腐蚀
• 无论是油管线、气管线,还是水管线,其管道内壁都是与输送介质直接接触的,而很多输
送介质中混杂了许多腐蚀基因,如高矿化度的水、溶解氧、二氧化碳、硫化氢、硫酸盐还 原菌和氯离子等,在温度、压力、流速以及交变应力等多元因素的复合交错影响下,给碳 钢的局部腐蚀带来了严重危害。

腐蚀实例——精选推荐

腐蚀实例——精选推荐

腐蚀实例事例一家汽车旅馆的热水循环系统使用铜管,开张几个月后管线泄漏。

修理人员把责任归于安装不良,而承包商否认安装责任,拒付修理费。

腐蚀专家切开热水管检查,管子内部严重腐蚀,很多地方壁厚已减小到零。

在弯头和配件内表面呈特征性的波纹形,说明破坏属磨损腐蚀(冲刷腐蚀)。

原来承包商想使热水供应更充足,安装了一个较大的泵。

这样,热水流速超过了铜管允许流速值的3~4倍(正常值为0.9~1.5m/s,当水是热的或腐蚀性较强时还应更低)。

评述这里又是流速过大造成的磨损腐蚀破坏。

这个承包商想把事情办得更好,却事与愿违,不但未取得效果,反而造成管道的腐蚀破坏。

原因就在于不懂腐蚀与防护知识。

事故发生后还不知道是怎么发生的。

事例某厂聚氯乙烯生产中的转化器是列管式换热器,壳体和列管都是碳钢,管子与花板胀接。

乙炔气和氯化氢气经混合脱水后自下而上通过转化器,完成加成反应得到氯乙烯气体。

反应温度120~180℃。

使用1年多后陆续发生泄漏,最长的18个月,最短的不到13个月。

造成腐蚀的主要原因是原料气带水。

其次是壳程热水水质差,pH值低,氯离子含量高。

评述碳钢在干燥的高浓度氯化氢气中有很好的耐蚀性,腐蚀率0.05~0.5mm/y,当氯化氢气含水超过0.02%,腐蚀率迅速增大。

同样,碳钢在含水量极低的氯气(包括液氯)中也是耐蚀的,而氯气含水则使碳钢严重腐蚀。

所以对于处理干燥氯气(液氯)、氯化氢气的碳钢设备,控制含水量是极其重要的。

事例LSB型高温浓硫酸液下泵是一种新型循环酸泵,在硫酸生产厂得到成功应用。

但有两家硫酸厂的泵运行仅2个月,发现合金铸铁件泵体和进、出酸管腐蚀严重,泵体穿孔。

硫酸浓度97~98%,温度75~85℃。

而其他厂有的温度达90℃以上,或酸浓度在90%以下,几年未出现问题。

评述检查分析,这两个厂采用的是热浓酸洗流程(其他厂为水洗或封闭酸洗),使吸收循环酸中杂质含量高。

如Cu2+,AsO43+,Fe3+,SeO42-,都是强氧化剂。

成都无缝钢管厂历年典型事故案例

成都无缝钢管厂历年典型事故案例

成都无缝钢管厂历年典型事故案例
1.2005年5月,成都某无缝钢管厂发生爆炸事故,造成3人死亡,15人受伤。

事故原因是管道内气体未排除干净,遇热爆炸。

2. 2009年9月,成都一家无缝钢管厂发生火灾事故,造成5人死亡。

事故原因是设备老化,引发火灾。

3. 2012年11月,成都某无缝钢管厂发生爆炸事故,造成2人
死亡,10人受伤。

事故原因是操作不当,引发管道内气体爆炸。

4. 2015年3月,成都某无缝钢管厂发生煤气中毒事故,造成6
人死亡。

事故原因是操作不当,导致煤气泄漏。

5. 2018年7月,成都一家无缝钢管厂发生火灾事故,造成2人死亡,10人受伤。

事故原因是设备老化,引发火灾。

以上是成都无缝钢管厂历年典型事故案例。

企业应加强安全管理,提高员工安全意识,加强设备检修和维护,防止类似事故再次发生。

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史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(3-4)

史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(3-4)

史上分析最透彻的腐蚀破坏事故(3-4)事例3一台大型立式热交换器管程走酸性工业蒸汽(196℃),上进下出。

壳程走锅炉进水(经脱氧和碱性水处理,PH值为10.5~11.5)。

由工业蒸汽换热产生低压蒸汽(134℃,21KPa)。

原设备壳体为碳钢,管子为70/30钢镍合金,上管板为碳钢包覆316型不锈钢,不锈钢为碳钢包覆铜镍合金。

使用几年后铜镍合金管在工艺蒸汽侧发生腐蚀破坏,决定改用钛管。

因为钛在这种工艺蒸汽中耐蚀性优于铜镍合金。

但仅仅使用三周,钛管就开始出现泄露。

检查是钛管外侧(壳程)发生腐蚀造成的。

破坏部位在靠近上管板的管段。

评述钛管外表面接触的介质是脱氧锅炉进水。

产生的蒸汽温度只有134℃,PH值在弱碱性范围,钛应是很耐蚀的,按理钛管不应发生这么迅速的腐蚀破坏。

问题出在这种立式热交换器结构。

由于壳程出口管比上管板低,产生的蒸汽不可能完全排除,在上管板下面会形成气液界面(如图1-3所示)。

死角中的蒸汽形成“热汽袋”。

钛管表面某些部分处于干态,干表面温度可达到进口工艺蒸汽温度(196℃)。

而在PH值等于11左右的水中,当温度超过190℃,钛就可能生成氢化物而脆化。

钛管与碳钢管板组成的电偶对中钛管为阴极,碳钢为阳极发生加速腐蚀,腐蚀形成的铁离子在钛管表面上沉积造成铁污染,能起到促进氢化物生成的作用。

所以,如果热交换器结构不改变的话,选择钛管就是错误的。

这是因为没有考虑到上管板附近管段局部温度偏高的环境条件,因此造成钛管使用寿命远不如铜镍合金管的后果这个看似反常的现象。

结合上期发布的事例1-2,可见温度对钛的腐蚀有很大的影响。

在前一个事例中是工艺介质的温度超过了钛的耐蚀温度范围,而这一个事例中则是设备结构不良造成了局部超温,虽然介质主体温度在钛的耐蚀温度范围之内,但局部温度则超出了钛的耐蚀温度范围,使该部位的钛管发生严重腐蚀破坏。

事例4某厂从国外引进的一套水处理装置,硫酸系统的管线和阀门大多数采用20号合金。

压力管道事故案例分析

压力管道事故案例分析

压力管道事故案例分析
压力管道是指生产、生活中广泛使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备,它包括工业管道、公用管道、长输管道三大类。

在用压力管道由于在设计、制造、安装和运行中存在各种问题会导致异常失效,造成突发性破坏事故。

主要案例:
(1):2004年10月16日20时40分,东莞市望牛墩镇朱乎沙工业区,东莞顺裕纸业有限公司发生一起压力管道爆炸严重事故,造成2人死亡,2人重伤,直接经济损失o. 6万元。

(2)国内:2004年5月29日19时45分,四川省泸州市纳溪区安富镇丙灵路15号居民楼底层泸州天然气公司安富管理所发生一起压力管道爆炸重大事故,造成5人死亡,35人轻伤。

事故主要原因是:直径为108毫米的天然气管线上有一椭圆形管孔,天然气由此发生泄漏,进入居民楼负一楼与道路护坡形成的夹缝,与空气形成爆炸性混合气体,从人行道的盖板缝隙扩散到人行道上,遇不明火种引起爆炸。

(3)国外:1995年4月28日,韩国大邱市煤气管道泄漏发生
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国内外长输管道工程事故案例汇编-案例8

国内外长输管道工程事故案例汇编-案例8

国内外长输管道工程近年事故案例汇编中油朗威陕京四线输气管道工程监理总部中石油北京天然气管道有限公司陕京四线输气管道工程项目部二00七年二月前言为了认真贯彻落实国家有关法律法规对事故应急处置与救援总结评估的有关要求,深化安全生产管理,提高处置事故的科学性、适用性、针对性,按照北京天然气管道公司张余总经理2017年2月15日在陕京四线输气管道工程现场调研要求,结合项目开展的安全无事故活动,质量安全环保部组织编写了《国内外管道工程近年事故案例汇编》。

本案例为经验分享材料,选取近年来长输管道工程相关、相近的案例材料共47起,涉及机械伤害、管沟塌方、高处坠落等方面,为相关单位汲取事故教训,强化安全管理起到很好的帮助作用。

通过事故案例反思各方面存在的不足,有针对性的做好事故的“预防、预警”管理工作,既是法律法规的重要要求,也是当前及今后一个时期内陕京四线输气管道工程安全生产管理的一项重要工作内容。

以事故案例开展经验分享,也为项目广大参建员工提供了一个参考资料。

目录一、机械伤害事故 (1)案例一:南上项目“11.8”爬行器伤人事故 (1)案例二:遵义高坪项目“11.23”检测设备碾压事故 (2)案例三:苏丹项目“4.12”装卸机械伤害事故 (4)案例四:KC-13管线项目“6.15”机械伤害事故 (4)案例五:印度东气西输项目“4.21”机械挤压事故 (6)案例六:兰郑长项目“9.24”机械碰撞事故 (7)案例七:兰郑长项目“5.3”机械挤压事故 (9)案例八:西二线项目“8.20”机械伤亡事故 (11)案例九:西二东“7.29”吊装钢管事故 (13)案例十:站场“5.26”起重事故 (15)案例十一:西气东输项目“9.25”起重伤害事故 (16)案例十二:陕京三线项目“3.15”起重伤害事故 (18)二、管沟塌方事故 (19)案例一:西三东项目“4.25”管沟坍塌事故 (19)案例二:涩宁兰项目“5.23”管沟塌方事故 (20)案例三:西气东输项目“8.15”预留管沟塌方事故 (21)案例四:西气东输项目“9.29”管沟塌方事故 (22)案例五:武威支线“11.19”管沟坍塌伤亡事故 (23)案例六:涩宁兰复线项目“10.5”管沟塌方伤亡事故 (26)案例七:西二东项目“1.21”管沟塌方事故 (28)案例八:西二线项目“6.30”管沟堆土滑坡事故 (29)三、高处坠落事故 (32)案例一:武陵山项目“9.21”意外滑跌事件 (32)案例二:西二线“4.29”意外坠落伤亡事故 (32)案例三:站场“5.16”高空坠落事件 (34)案例四:安全带断裂高处坠落事故 (36)案例五:厂房“6.16”高处坠落事故 (37)案例六:移动式脚手架坍塌事故 (39)四、触电伤亡事故 (39)案例一:印度东气西输项目“5.22”触电伤亡事故 (39)案例二:“7.26”站场触电事故 (41)五、管道试压事故 (42)案例一:兰定项目“9.21”试压爆燃事故 (42)案例二:张掖分输压气站“11.4”工艺试压口断裂事故 (44)案例三:西二线项目“7.20”管道试压爆管事故 (47)六、物体打击事故 (50)案例一:钢管厂“6.8”钢管滚动伤害事故 (50)案例二:隧道施工石块砸伤事故 (51)案例三:钢管厂“4.3”吊钩坠落伤亡事故 (52)案例四:俄罗斯项目“10.3”物体打击事故 (52)七、火灾爆炸事故 (53)案例一:中缅项目“3.3”车辆燃烧事故 (53)案例二:中沧项目“12.15”火灾爆炸事故 (54)案例三:庆大项目“7.19”管线动火油气爆燃事故 (55)八、水工保护安全险情事件 (57)案例一:陕西输气管理处“7.11”安全险情 (57)案例二:山西输气管理处“7.14”安全险情事件 (57)案例三:陕西分部“8.1”管线漏气事故 (58)案例四:云彩岭阀室附近管线“1.4”冰堵事件 (58)案例五:山西输气管理处“1.15”冰堵事件 (59)案例六:陕西分部“9.4”险情事件 (59)案例七:京石管线二站阀室“3.28”管线沉降事件 (59)九、自然灾害事故 (59)案例一:延川河洪水灾害事故 (60)十、环境污染事故 (62)案例一:兰郑长项目“2.12”漏油事故 (62)一、机械伤害事故案例一:南上项目“11.8”爬行器伤人事故1、事故经过2010年11月8日早上7:00左右,某检测公司一行4人按照委托到吉林油建二机组处拍片。

事故案例66例

事故案例66例

案例1某植物油厂危险源与事故隐患分析某植物油加工厂生产采用的是油脂浸出工艺,以先进的化工萃取法提取大豆油脂,生产工具有机械设备、厂内运输车辆等,生产的植物油闪点大于60℃。

植物油浸出车间为单层厂房,每层建筑面积为125 m2,在同一时间的作业人员不超过10人。

为了做好危险源辨识,厂安全主管甲给全厂职工进行了一次安全培训,讲述了危险源、事故隐患、事故致因理论等。

甲指出,由于植物油及其加工原料有火灾、爆炸危险性,因此我厂存在大量的危险源和事故隐患,甚至是重大危险源和重大事故隐患。

比如,植物油浸出过程中,植物油临时储罐的储油量很大,构成重大危险源;植物油浸出车间有作业人员,作业人员可能有误操作,因此植物油浸出车间就是重大事故隐患。

甲进一步解释说,危险的程度可用危险度表示,危险度是生产系统中事故发生的可能性与严重性的函数,也就是说,生产系统中事故发生的可能性或严重性越大,生产系统的危险度就越大。

因此在生产过程中应尽量降低事故发生的可能性和严重性,通过降低人的不安全行为来降低事故发生的可能性,通过降低物的不安全状态降低事故发生的严重性。

比如,减少植物油加工原料(大豆)储存区的原料储存量可以降低储存区的事故严重性。

再比如,植物油的成品油储罐中储存的植物油越少,其事故发生的严重性越小,因此为了降低成品油储罐区的风险,应将大的储油罐改造为多个小储油罐,即当需要储存5 000 t成品植物油时,用10个500 t储罐比用5个l 000 t储罐的风险小。

请根据上述场景回答下列问题。

单项选择题1.生产的植物油闪点大于60℃,植物油浸出车间为单层厂房,每层建筑面积为125m2,且同一时间的作业人员不超过10人,所以浸出厂房的安全出口最少应有(B)。

A.1个B.2个C.3个D.3个以上2.下列关于危险源与事故隐患关系的说法正确的是(A)。

A.事故隐患一定是危险源B.危险源一定是事故隐患C.重大危险源一定是事故隐患D.重大事故隐患一定是重大危险源多项选择题1.厂安全主管甲的有些观点是错误的,下列说法错误的有(A、B、D)。

管道点蚀经典案例

管道点蚀经典案例

管道点蚀经典案例
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲管道点蚀那些让人印象深刻的经典案例。

咱先说一个发生在老工业区的例子啊。

那是一片很大的工厂,各种管道纵横交错,就像人体的血管一样。

有一根管道,本来好好地在那工作着,可谁能想到,它慢慢就被点蚀给盯上了。

就像一个隐藏的小怪兽,一点点地侵蚀着它。

工厂的工人们一开始还没发现呢,等发现的时候,那管道上已经出现了好多小坑洞,哎呀,看着就让人揪心!
再说说另一个例子,那是在一个大型化工厂里。

那里的管道可重要了,但就是有些地方出现了点蚀。

你说这多危险啊,万一哪天突然出问题了,那可不是闹着玩的!这不就跟我们人一样嘛,如果身体某个部位被慢慢侵蚀,不及时治疗,后果得多严重啊!
还有啊,在一个住宅小区里,供水管道也遭遇了点蚀。

居民们每天都要用的水,就靠着这些管道输送呢。

结果因为点蚀, water 时不时地就出问题,这不是给大家的生活添乱吗?这就好比是家里的电器时不时就出故障,那多烦人呀!
这些管道点蚀的案例真的给我们敲响了警钟!我们不能小瞧了这些看似小小的问题,它们就像是埋在身边的定时炸弹。

我们得重视起来啊,要经常检查、维护管道,一旦发现点蚀的苗头,就得赶紧想办法解决。

不然,等到问题大了,那可就麻烦啦!难道我们要等到灾难发生了才去后悔吗?绝对不行!所以啊,大家都要行动起来,一起保护好我们身边的这些管道,让它们能安全、稳定地工作!。

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净化装置安全培训 变换相关事故及管道腐蚀案例
2016-11-28
事故一:变换气换热器下部膨胀节爆炸

一、事故经过 2000 年9月,某化肥厂变换工段正处于 停车检修后的开车阶段。变换炉正常接气后, 系统逐渐加量,调整工艺指标。在此过程中, 变换系统传来一阵闷响,变换系统压力迅速下 降。工艺操作人员立即进行紧急停车处理。处 理完毕后发现,变换气换热器 下部膨胀节裂 开一道约20cm 的口。该设备进行了约 3 天的 检修恢复。运行后为带病设备,监控运行。
变换气换热器下部膨胀节

二、事故原因分析 (一)变换系统停车时间较长,变换气换热器 管壳程存在温差。在开车接气过程中,因变 换炉内高温气体带入 变换气换热器 内,造成 短时间内管壳程温差迅速上涨,热应力过大, 引起设备材料产生变化,超过设备的承受能力 。造成设备爆炸事故。 (二)变换气换热器 制造存在缺陷,膨胀节 没起到相应作用。
中变炉床层垮温


事故原因:
从DCS调出的数据来看,当时德士古负荷无大 的波动,合成气流量、压力较平稳,无明显变化, 合成气带入中变炉的水应为液态水。而德士古1#洗 涤塔液位于7:40开始由1110mm下降,8:05降至 803mm,说明在这段时间内有带水现象,带水可能 是由于洗涤塔顶部除沫器损坏或回水管堵塞。 事故后果及损失:造成甲醇停车18.5小时,CO停车 33小时。
变换炉爆炸事故
事故教训: 变换炉内保温层施工时,必须选用耐火质 量高的保温器材,施工单位必须选择具有一定 资质的建筑队伍,严把质量关。 加强对变换炉炉壁温度的检测,发现温度 超高,应及时处理。定期检查炉内壁保温材料 完好,发现损坏,及时处理。 严格工艺指标,严禁超温、超压。

事故五:宣化变换5· 20爆炸事故回顾

变换炉催化剂水淹事故






2. 事故损失: 造成净化预变和一变催化剂被淹,活性下降,系统阻力增 加,被迫停车三天。 3. 事故原因: ① 洗涤塔玻璃板液位计被黑水污染,无法现场判断液位高低 ; ② 气化炉激冷环垢堵严重,激冷水无法加量,造成灰水补充 联锁阀打开,洗涤塔循环泵打量很小; ③ 洗涤塔入高压闪蒸罐黑水管线堵,二次疏通后再次被堵, 流量计取压管堵后得不到正确判断,造成洗涤塔无法排水; ④ 净化操作人员无处理该类事故的经验,未能及时切气停车 ,造成大量积水带入预变炉、一变炉,致使炉温较低。
两起床层进水事故教训和防范措施





① 德士古炉有停车机会时,需对其进行检查,重点检查水洗 塔顶除沫器及回流管。 ②杜绝气化车间洗涤塔液位高限操作,发现液位指示不准或 不灵敏及时联系仪表进行调校处理;现场和中控定期校对液 位计等仪表,最少每班一次。 ③ 加强管理,提高操作人员责任心和业务水平及判断处理事 故能力; ④ 气化和净化操作人员应精心操作,相互加强联系,遇到异 常情况应及时向调度汇报。 ⑤对气化车间“黑水管堵24小时停车的规定”重新修正;加 强净化入工段分离器的排放,发现高限报警立即切气,入工 段放空,待查明原因方可接气生产。


1994年5月20日下午3点30分,河北宣化化肥厂 净化车间变换工段热交换器入口处丁字形立管突然爆 炸。一块重约79千克、面积为约0.89立方米的管壁 被炸飞水平距离11.3米远。 大量含有混合气体、可燃气体、有毒有害气体高 速喷泻,引起空间气体爆炸,殃及正在离爆炸处仅3 米远的11名堵漏作业人员,当场造成3人死亡,8人 受伤。其中7人重伤。在实施抢救的过程中,先后又 有5人死亡。事故造成的经济损失达130万元。
宣化变换5· 20爆炸事故回顾


事故发生后,厂内组织的工程技术人员对现 场进行了勘察。经过对设备材质的金相分析,对 管壁测厚及介质等因素方面的分析,认定事故的 发生与管内介质对管道的超常不均匀化学腐蚀、 气体冲刷、管道局部严重减薄、应力集中,导致 其工段热交换器丁字立口处不能承受当时的工艺 、压力指标,引起突然爆炸。 事故原因是在系统腐蚀严重的情况下, 对管 线严重腐蚀的后果认识不足, 未能及时更换管线 所致。为防止同类事故需采取以下措施: 1. 严 格控制半水煤气中的硫含量; 2. 严格控制变换 系统原料气中湿含量和温度, 防止冷凝; 3. 加 强压力管道管理, 建立测厚制度, 发现泄漏要检 查分析原因, 弄明情况, 及时处理。

事故三:变换炉催化剂水淹事故


1、事故经过:
93年11月14日,某厂德士古气化炉投料成功,净化接 气开车,煤气入炉后,操作人员发现煤气水分离器报警, 立即通知巡检排放,继而发现一变炉温度下降较快,立即 作出入工段放空的处理。调度通知气化切气,合成气火炬 放空,洗涤塔液位指示稍高但没有高限报警。 净化重新对变换系统升温后,接气生产。15日14:00 再次发现煤汽水分离器报警,一变炉温度下降57℃ 。立即 进行紧急停车,气化切断了文丘里灰水及洗涤塔塔盘给水 ,洗涤塔液位仍无下降趋势,判定洗涤塔液位计误指示, 后计算机重新组态洗涤塔压差,靠压差值判断塔的液位维 持系统运行。
事故四:变换炉爆炸事故



事故经过: 1991年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉 突然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落 在35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热 水塔掀翻,压坏厂房和设备。 事故原因: 经过分析,爆炸的原因是设备运行时长期超温过 热,(持续时间在2000小时以上)。引起设备局部 氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸 。造成设备局部超温的主要原因是变换炉内保温层 局部损坏。
变换气换热器下部车后应开启变换升温 系统,或先接入少量水煤气预热设备,在 变换炉前放空,消除变换气换热器 温差后 ,再逐渐加量。 (二)严格控制操作步骤,接气开车时控 制好温度、压力、生产负荷加减应缓和, 不能大开大关,避免因工艺指标波动而引 起的设备事故。 (三)加强业务学习,掌握设备的结构、 原理,掌握其操作技能、要点。
事故二:中变炉床层垮温


事故经过与紧急处理:
1997年10月11日7:58,某德士古气化的甲醇装臵 变换入口分离器F7101液位8分钟内从38mm猛涨到 636mm,现场可听到管道水击声,虽经排放,液位 仍居高不下,引起变换炉进水,催化剂床层温度下跌 至其活性温度以下,操作人员通过HV7101阀将合成 气放火炬一部分,但炉温仍快速下降。9:30进中变炉 气量只有60000m3/h,HV7101开度35%,分离器液 位仍未下降。系统生产不能维持,甲醇及CO系统被迫 停车。甲醇停车后中变炉氮气循环升温。12日4:00, 合成开车。12日18:35,CO压缩机开车。
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