质量目标情况检查记录

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质量目标完成情况检查记录

2005年10月30日,勇、吴纪华对全厂质量目标完成情况进行检查,检查情况是:

工厂质量目标完成情况:

1 审按规定进行,不合格项正在整改中;

2 顾客满意度测量得分:87.4分,完成了目标值;顾客抱怨信息二件,处理二件,处理率100%;合同履约率100%。

3 计量器具按时按规定送检,送检率100%,合格率96.4%(未完成98%的目标值,由于仅有一件量具不合格,所以未办理纠正措施)

4 产品实物质量完成了目标值,;机加成品初检合格率确保98%以上,力争达到98.5%

模具产品合格率100%

抱箍成品合格率99.91%

5 已对全厂设备进行检查和评定,在用设备完好率100%;整顿了工房生产环境和秩序。

同时对各二级单位质量目标完成情况进行了检查:

技术科:

设计已按规定进行;

质量科

经整改后文件受控率100%。

错、漏检率为0%,

过程产品合格率99.88%,出厂合格率100%;

主要采购产品合格率100%,没有从非合格供方采购和未送检先入库的情况。

综合办:

有培训计划,已经进行培训,有培训和评价记录;

用户质量信息已经传递并得到妥善处理,有记录,顾客满意度调查综合得分87.4分。

材料科:合格供方(外包方)评定率100%,主要材料100%从合格供方购买,进厂材料合格率100%;库房账、卡、物相符。

生产车间:

过程产品合格率99.88%,出厂合格率100%;

生产现场做到安全生产、文明生产。

检查人: 勇吴纪华

2005年10月30日

工艺纪律检查记录

质量科:检验员工艺纪律执行情况:

检验员丛培萍现场检验273卡弹块,按273卡弹块检验要求进行检验。机加车间:

表面处理镀锌:按锌酸盐镀锌工艺执行,现场记录符合工艺要求。

冲压车间:

冲228钢片,所用材料符合工艺要求。

检查人: 勇飞

20050911

质量管理体系运行情况抽查记录

1综合办:

合同评审已按规定进行。

已制定人员培训计划,并按规定进行培训与评价。2质量科:

质量目标已在全厂各单位展开、分解。

检验质量抽查工作已进行。

计量器具均在合格期。

3技术科:

新产品大空心铆扣实现过程策划工作已进行;

设计开发工作已立项。

4材料科:

合格供方评定工作已完成。

材料均能从合格供方购进。

检查人:勇朱鼎甫

20060630

时间:2005年3月29日

产品名称:239抱箍

抽查情况:

从包装箱中取出10件239抱箍,检验239抱箍抱箍漆膜、外观等方面,抱箍锁紧后别针孔对准情况,抱箍两箍环不在同一平面,扭曲变形大于2mm情况。

抽查结论:

10件239抱箍全部合格。

抽查人:朱鼎甫

20050329

时间:2005年6月20日

产品名称:营八二提把

抽查情况:

现场抽取5件检验合格的营八二提把,检查外观:端头不得有影响装入筒盖的疵病,棱边倒钝,表面无毛刺情况;

检查尺寸:5件产品全部符合产品图要求。

抽查结论:

5件营八二提把全部合格。

抽查人:朱鼎甫

20050620

时间:2005年9月23日

产品名称:227抱箍

抽查情况:

从包装箱中取出10件227抱箍,检验227抱箍抱箍漆膜、外观等方面,抱箍锁紧后别针孔对准情况,抱箍两箍环不在同一平面,扭曲变形大于2mm情况。

抽查结论:

10件227抱箍全部合格。

产品名称:273卡弹块

抽查情况:

现场任取12件已检验合格的273卡弹块检查外观、尺寸及φ2.5情况。抽查结论:

12件产品全部合格。

抽查人:朱鼎甫

20050923

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