提升蒸汽锅炉系统能效汽气比

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提升蒸汽锅炉系统能效汽气比

动力工段

2009年12月

提升蒸汽锅炉系统能效汽气比一、活动时间

二、小组成员概况

三、选题理由

目前我们芜湖卷烟厂动力工段锅炉房共有5台克雷登蒸汽锅炉。其单台额定蒸发量为7.8t/h。但随着使用年限的不断增加,结合其他各种因素,使得其额定蒸发量现在大约为6.8t/h左右。而随着近年来节能降耗工作的不断深入,结合我厂“优秀工厂”创建活动及对标工作的持续开展,我们动力工段锅炉如何能够高效和节能的运行也越发突显其重要性。因此,我们动力工段领导结合实际情况,成立了此次的节能QC攻关小组,力求结合锅炉房现有的实际情况,探寻一条提高锅炉能效的方法。

四、现状调查

就目前来看,我们锅炉房的蒸汽的输送主要是给制丝车间、空调保暖保湿、材料厂以及澡堂用汽等。其中制丝车间是主要的蒸汽输送对象,另外,从季节性变化来看,空调的保暖保湿主要是用于冬季的几个月。因此,锅炉房在不同的季节它的供应也很是不同。这通过下面的饼状图可以看出。

另外,由于锅炉房与制丝工段之间的电话联系存在一定的不完善因素,导致了锅炉房与用汽单位(主要为制丝车间)之间的通信联络存在一些欠缺,这直接导致生产方面情况的信息不能及时地汇集到司炉工这边。这样,往往出现了锅炉过度被使用的情况。

在通过2008年全年的能源耗用数据就可以看出,锅炉的使用情

况并不理想,如下图:

五、确定目标

鉴于以上的现状调查,我们此次的QC小组计划从各个层面入手,务求改善锅炉使用情况,以达到节能降耗的目的。

在确定目标方面,我们通过对锅炉房二月份每一周的生产情况进行了比对,发现:一般在周五制丝工段停止生产、进行收尾保养的时候,锅炉房对锅炉进行了降压运行的操作,结果发现该班组的锅炉能效汽气比有了很明显的提高,一般可以达到12.45-13.16。

因此,鉴于以上的生产能效汽气比的出现,我们QC小组相信,在我们改进了锅炉运行方式,达到锅炉合理运行的同时,按照生产实际进行锅炉降压运行,一定可以达到以上客观的能效汽气比值。所以,我们保守地将此次QC项目的目标值定在12.5。

六、目标可行性分析

(1)工段领导的高度重视,为我们本次QC活动提供了有力的保障。

(2)通过对锅炉制造商方面的咨询,我们得知锅炉其在不同的燃烧率下运行有着不同的工作效率。因此,如果能够分析得出其中

的运行规律,必然会对锅炉的合理使用提供一定的理论支持。而这一点是完全可以做到的。

(3)现行的人员管理以及信息通信管理方面存在着一定的问题,这是导致锅炉被过度使用的重要原因。而只要采取合理的措施,在制度管理方面做出完善,就完全可以让相关人员更加注重节能意识,同时完善电话记录制度,达到让锅炉合理使用的目的。而这一点也是可以通过管理方法完全实现的。

(4)此次QC节能活动不仅受到了领导的高度重视,而且锅炉房现有的全体司炉人员和相关技术人员亦给予了我们QC小组成员全力的支持,他们丰富的工作经验和技术力量,为我们相关的锅炉燃烧测试提供极为可靠的保障。

综上所述,我们此次的QC活动是完全可行的!

七、原因分析

原因分析鱼刺图

通过鱼刺图的分析,我们得出了9点末端因素,即:

(1)岗位培训不足。

(2)奖惩条例制度不完善。

(3)锅炉风气配比不合理。

(4)锅炉排烟温度高。

(5)除氧水箱水温高。

(6)回收水含铁,不能回收利用。

(7)锅炉工作模式以“保障供应”为主,不符合节能降耗工作模式。

(8)冬季温度低。

(9)蒸汽输送距离远。

八、要因确定

通过对9条末端因素的逐条分析,我们最终确定了“锅炉工作模式以“保障供应”为主,不符合节能降耗工作模式”为主要原因!

九、制定对策

根据要因分析的结果,我们开始寻找针对问题的解决方法。通过小组成员对锅炉厂家、用汽部门及部分司炉人员展开的调研工作,我们发现了以下几点可供参考的依据,通过以下系统图进行了归纳:

下图既是我们QC小组根据以上的分析,制定出的对策表:

对策表

十、对策实施

1、计算锅炉的最佳运行效率区间

我们利用现有的锅炉流量计和天然气流量计,计算出锅炉运行效率,由于5#锅炉长期以来运行出汽情况不是很好,并且运行频率不多,因此没有将它列入进来,仅通过4台锅炉来进行验证。

克雷登锅炉的运行效率图

可以看出通过对四台锅炉的数据采集,可以确定克雷登锅炉的最佳经济运行范围在40%—80%内,并且4台锅炉在80%的燃烧率下运行效率都是最好的。

因此,我们将司炉工以往的锅炉操作方式改变:从一般的锅炉自动运行方式转变成自动/手动相结合的方式。

2、改进电话联系方式,通过统计计算,获得制丝各生产线用汽量,为锅炉运行提供指导性。

我们通过将现有的电话联系方式进行调整,在锅炉出汽量出现明显变化时,司炉工立即电话联系制丝工段询问生产情况,获得最新的生产情况资料。这样做有两个作用:(1)可以获得制丝段生产情况,为统计计算获取原始数据;(2)为今后的指导性生产提供良好的电话联系方式,有助于及时调整锅炉运行状态,这样即有利生产的持续运行,又有利于锅炉的合理运行,达到了“按需供汽”的目的。

如下图,这是我们在09年4月27日通过电话联系获取的不同时段的生产情况数据:

4月27号生产情况(早班)

以上即是我们早班统计的数据,通过这样的统计,我们可以发现当制丝工段生产出现变化时,锅炉的出汽量会有很明显的变化,因此,我们将这些数据进行了统计和整理,通过长期的收集,经过分析和计算,我们最终得出了制丝工段各生产线的具体用汽量,如下图:

制丝工段各生产线用汽量

通过这些数据,我们的司炉工将能够通过电话联系,及时了解现在的生产情况,并且通过以上数据,决定是否进行启动或者停止锅炉的操作。

因此,锅炉的操作方式不再是过去的以“保障供应”为首要目标,而是现在的通过数据,进行锅炉的必要调整,真正做到“该停就停”、“该启就启”的“按需供汽”!

3、依据电话联系,按照实际生产情况,对锅炉出汽压力实现动态控制,进行分档供汽!

在我们QC小组对制丝工段进行了具体的调研之后,我们发现了制丝工段的生产线除了白肋线需要0.8MPA的蒸汽压力,其他各生产线仅需0.6MPA的蒸汽压力即可进行正常的生产运行!

因此我们通过对各用汽部门进行详细了解,确定了准确的用汽压力:

制丝工段:除白肋线要求0.8Mpa外,其他设备0.6Mpa基本都可以保证生产

浴室:对蒸汽压力要求较低0.2Mpa就够了

空调用汽:空调进汽前的减压阀需要有0.4Mpa的压力

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