BGA焊点失效引发不开机-案例分析
BGA失效分析报告

随着电子设备向高集成度、高可靠性 方向发展,BGA封装广泛应用于各类 电子产品中。然而,BGA失效问题逐 渐凸显,对产品性能和可靠性产生严 重影响。
BGA封装介绍
01
BGA封装特点
高密度、低电感、低热阻、易于 实现高速信号传输等。
02
BGA封装工艺流程
03
BGA失效类型
芯片粘接、引脚焊接、塑封固化 等。
01
03
一款笔记本电脑在使用过程中频繁出现蓝屏和死机现 象,拆解后发现芯片与BGA基板间的粘接材料老化,
芯片脱落导致电路故障。
04
一款平板电脑在使用过程中突然发生屏幕破裂,经检 查发现BGA封装体存在制造缺陷,无法承受机械冲击 。
失效影响分析
性能下降
BGA失效会导致电路性能下降,引发 各种故障现象,如死机、重启、数据 丢失等。
可靠性。
04 BGA失效预防和改进措施
优化封装设计
优化封装设计是预防BGA失效的重要 措施之一。
通过改进BGA的封装设计,可以减少 潜在的缺陷和问题,提高其可靠性和 稳定性。这包括优化焊球间距、改进 焊球材料和减小焊球直径等措施。
提升制造工艺水平
提升制造工艺水平是降低BGA失效风险的关键。
通过采用先进的制造技术和设备,提高BGA的制造精度和一致性,可以显著降低制造过程中可能出现的缺陷和问题。这包括 采用高精度的焊接设备、优化焊接工艺参数和加强过程控制等措施。
BGA失效进行分析和预测,为预防性维护提供支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
安全风险
对于关键性电子设备,BGA失效可能 引发严重安全问题,如设备损坏、数 据泄露或人身伤害等。
生产成本
BGA不良案例分析及解决方案

焊接方法和装配辅助材料等方面的系统综合技术 , 由于它高产能 、 自动化水平 , 高 元件的高集成化和超 小型化等特点 , 使得 S T突破 了以往的 T的表面贴 装元 件之 一 , M 大规 模集 成 电
D c me t o e A o u n d : C
A t l 1 0 —3 7 (0 7 0 0 7 O ri eI 0 1 4 4 2 0 ) 2— 0 4一 4 c D:
表面安装技术( M ) S T 是一门包括元器件 、 设备 、
在腹底 , 用一般检测工具和手段很难发现缺陷, 因此 在整个生产过程中需要严格的控制来保证可靠性。
集成 电路得 到 了越 来越 广泛 的应 用 。
装中都存在过 B A不良导致的产品性能不 良, G 我们 将遇到的不良案例进行分析 , 并针对工艺过程提出 解决方案以保证其在过程 中的可靠性 。
1 B A不 良案例 分析 G
1 1 案 例一 . 1 1 1 现象 ..
B A芯片的引脚 为球状引脚 , G 在器件本体腹底 呈现全平面的格栅阵排列方式。由于其引脚全部藏
维普资讯
电 子 工 艺 技 术
7 4 E e t nc r c s e h oo y lc r i s P o e s T c n lg o
第2 8卷第 2期
20 0 7年 3月
B A不 良案例 分 析 及解 决方 案 G
马 利
( 天津中环 电子计算机公司, 天津 300 ) 000
生产中出现 B A本体与焊球脱落 , 良现象如 G 不
图 1 图 2所示 。 、
作者简介 : 马利 (9 6一 ) 女 , 16 , 高级工程师 , 主要从 事 S MT生产 品质管理及研发工作 。
【SMT资料】BGA焊接不良经典案例分析FA for BGA soldering

OK Sample
NG Sample
SEM觀察
如上頁所述,NG sample 錫球表面經SEM放大倍率觀察下,其表面凹凸現 象更明顯,且此現象存在於整個錫球表面周圍。
EDS分析
利用EDS進行錫球表面之成份分析;在OK sample部份,其成份除了正常 的Sn-Ag-Cu組織外,尚還有Br元素的存在;而在NG sample部份,成份 除了正常的Sn-Ag-Cu組織外,尚另有Br、Cl等元素的存在。
09-400X
10-400X
11-200X
12-200X
13-200X
14-200X
15-200X
16-400X
SEM結果
SEM結果
SEM結果
SMT Scope 迴焊模擬-Profile
紅色線設定曲線 綠色線為實際曲線
SMT Scope 迴焊模擬-only 零件
加熱前
加熱至210℃
加熱至220℃
案例2 BGA零件不良解析
說明
客戶BGA零件保存一年後,發現錫球表面有霧化現象及焊接性變差的 現象。 如下圖外觀照片所示,客戶提供不良sample及最近生產之OK sample供 分析。
NG Sample
OK Sample
SEM觀察
從SEM觀察錫球表面外觀,如下所示。可發現OK sample表面為較光滑之 合金表面,屬於正常的Sn-Ag-Cu的合金凝固表面;但是NG sample表面卻 產生凹凸不平的表面組織及許多黑色污染區域。
結論
綜合以上之觀察與分析,歸納如下 : 1.在OK sample部份,錫球呈現較光滑的凝固組織表面,屬於正常之BGA表面;但是 在成份分析結果,發現有Br元素的存在,這應該來自製程中Flux清洗不乾淨所殘留下 來的。 2.在NG sample部份,錫球表面呈現凹凸不平的異常組織表面,且錫球表面也存在許 多遭Cl、Na、S、Br、K…等異常污染的區域。 3.由於NG sample已經製造經一年以上之時間,且表面又存在許多上述之異常元素; 這些元素對錫球表面會有咬蝕的現象,再經過長時間下或存在條件不佳的環境下, 此咬蝕之現象會加劇。之後也會造成焊接上的問題與其它焊點特性。 建議在BGA植球製程後,做好Flux洗淨之工作,避免錫球表面殘留Flux或其它洗淨劑, 造成之後焊接上的困惱。另外也請做好儲存環境的控管,避免加速上述現象的發生。
BGA虚焊分析报告

9号板卡 U1球与元 器件焊盘 之间厚度
11号板卡 U1球与元 器件焊盘 之间厚度
实验
9号板卡U1球 与PCB焊盘之
间厚度, 1~4um之间,
焊接良好
11号板卡U1球 与PCB焊盘之
间厚度, 1~4um之间,
焊接良好
• 实验
6、切片实验结论如下所示
2、 5482S器件批次质量问题,导致虚焊。 BGA来料异常,BGA锡球破损、氧化等等,导致BGA虚焊。
3、 无铅器件和有铅焊锡工艺,导致虚焊。 生产过程中,工艺参数设定不当,如回流焊设定、印刷机参数设定等等,导致虚焊。
针对上述原因,在即将进行的20套BBBC生产过程中,相关的工艺、质量人员将对BGA来料以及工艺参数 进行严格管控,以消除物料及生产方面的原因而造成的虚焊,具体措施请见下文所示
3、生产前确认物料状况,如无真空包装,上线前一律进行烘烤,并 检验BGA外观
4、优化工艺参数,确保BGA焊接质量(为优化工艺参数,需要申请一 块成品实物板uCCT量测回流焊曲线)
尾页
谢谢!
首页
BGA虚焊分析报告
概述
• 工位
中试测试线
• 现象
PCBA板卡导致基站无法启动问题
• 问题描述
7月29日中试测试线发现的PCBA板卡导致基站无法启动问题,经 初步定位为U2等位置虚焊,物料编码为: XXXXXXX,物料MPN: MPNXXXX,BGA锡球:11*11=121;该物料在 PCBA上有四个用量,位 号分别为U1,U2,U3,U4;测试过程中,发现U1,U2易发生虚焊
形状
• 实验
实验
为进一步确认BGA焊接效果,随机抽取两块板卡,委托中国赛宝华东实验做切片实验,实验过程如下所示: 1、两块板卡,编号为0009,0011;切片观察U1,U2,U4所有BGA锡球
BGA焊接失效分析报告完整版

分析报告样品名称:P C B A(手机主板)型号规格:C389检测类别:委托分析委托单位:××××通信有限公司中国赛宝实验室可靠性研究分析中心PCBA 分析报告合同号:FX044- 1014 第2页共 14 页分析报告所送样品包括三片 PCBA (手机主板)、四片相应的空白 PCB 以及工艺过程中使 用的CPU 器件和焊锡膏,PCBA (手机主板)的型号为C389,样品的外观照片见图1焊锡膏空白 PCBCPUFlashCPU 器件二 分析过程2.1 外观检查图 1 样品的外观照片用立体显 微 镜对空白 PC B 和 BGA 器 件 进 行 外观 检 测,发现 BGA 器件的焊 球大小均匀一 致,共面 性良好(见图 2 和 图 3);空白 PC B 焊 盘表面存在一些坑 洼点(见图 4 和图 5), 除 此 之外未 观 察 到 明 显的 异 常。
图 2 CPU 器件中 BGA 焊球的外观照片 图 3 CPU 器件中 BGA 焊球的局部外观照片坑洼点图 4 PCB板中CPU焊盘的外观照片图 5 PCB板中Flash的外观照片2.2 X-RAY检测为了对焊点的内部状况进行检测,采用 X 射线系统对焊点质量进行无损检测,(X-Ray 的照片见图 6 至图9),由照片可观察得出 BGA 焊点大小均匀一致,除发现焊点内部存在少量空洞外,未发现焊球错位,焊料熔融不完全以及桥连等明显焊接缺陷。
图 6 CPU焊点的X-ray典型照片图7 Flash焊点的X-ray典型照片图8倾斜后观察到的CP U焊点的X-ray照片图9倾斜后观察到的Flas h焊点的X-r ay照片空洞空洞图10部分CPU焊点的放大照片图11部分Flash焊点的放大照片2.3金相切片分析在样品上截取失效的BGA器件,用环氧树脂镶嵌后打磨抛光,用金相显微镜观察BGA器件焊点的金相切片,焊点的金相照片见图12~图25。
BGA不良分析、改善报告

小结
对BGA、PCB、锡膏的来料质量的严格把控,对提升 BGA上线合格率有很大帮助。须确保以下三点:
1.选择高端的有质量保证的供应商; 2.对来料要进行必要的检验,保证上线质量; 3.BGA、PCB板、锡膏来料储存、使用要符合工艺要
求。
返回
2.SMT制程控制
在SMT制程中导致BGA失效的工艺环节和原因 很多,比如ESD、钢网开孔、锡膏印刷、贴片、 回流焊接、炉温板制作等等,要想降低SMT制 程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。
●浸润阶段 这一阶段助焊剂开始挥发。温度在150℃~ 180℃之间
应保持70~90 秒,以便助焊剂能够充分发挥其作用。
●回流阶段 这一阶段的温度已经超过焊膏的熔点温度,焊膏熔化
成液体,元器件引脚上锡。该阶段中温度在220℃以上 的时间应控制在50 ~ 90 秒之间。如果时间太少或过 长都会造成焊接的质量问题。BGA焊点峰值温度应该 控制在240~250 ℃。 ●冷却阶段 这一阶段焊膏开始凝固,元器件被固定在线路板上。 同样的是降温的速度也不能够过快,一般控制在4℃/ 秒 以下,较理想的降温速度为3℃/秒。由于过快的降 温速度会造成线路板产生冷变形,它会引起BGA焊接 的质量问题,特别是BGA外圈引脚的虚焊。
二、计划&生产管控 1. OSP PCB生产必须于拆封后24小时内完成SMT,生管计划根据SMT的
工时排线,不得超过规定时限。 2. 计划把握进料状况. 料齐后才可以安排上线。 3. BGA一般布置在PCB的B面,先生产完A面后,B面有机防护膜被高温破
坏,所以,计划需要保证生产连续性,要求A面生产后,B面生产时间 间隔不超过24小时。 4. OSP工艺PCB一般不要烘烤;如果回潮必须要烘烤,条件:100℃,4h。 5. 生产时不能一次拆很多包,使用完一包再拆一包; 6. 禁止裸手接触PCB板内元件焊盘。 7. 拆包前检查包装是否破裂,确认PCB焊盘是否变色,如果变形,需要 退回仓库,待供应商重工处理。
FCBGA封装器件的失效分析与对策

[转帖]FCBGA封装器件的失效分析与对策Post By:2009-11-3 10:35:00以下内容只有回复后才可以浏览FCBGA封装器件的失效分析与对策摘要:FCBGA(Flip-chip ball grid array)封装形式器件是近年来集成电路封装的最佳选择,其可靠性日益引起重视。
本文简要介绍了FCBGA封装形式器件的结构特点以及相关的可靠性问题,通过两个FCBGA封装器件失效的案例,分析了两只FCBGA失效器件失效的原因,一个是芯片上的焊球间存在铅锡焊料而导致焊球短路,另一个则是因封装内填料膨胀分层而导致的焊球开路。
提出了针对这种形式封装的器件在使用过程中的注意事项及预防措施,以减少该类失效情况的发生。
关键词:FCBGA,失效机理,失效分析Failure Analysis and Precaution of FCBGA Packaged Devices Lin Xiao-ling1,2,Kong Xue-dong1,En Yun-fei1,Zhang Xiao-wen1,Yao Ruo-he2China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institu te,Guangzhou,510610South China University of Technology Physics science and technology Guangzhou, 510640Abstract:Nowadays, FCBGA (Flip-chip ball grid array )is the optimal choice for IC’s package. Focus should be put on its reliability. This paper introduced the st ructure characteristic of FCBGA packaged devices and some correlative reliability p roblems of them. By two failure analysis cases of FCBGA devices, the author found t he failure mechanisms of the two failed devices. They are short of the solder balls and open of the solder bumps on the FC die, respectively. The cause for short is t he solder melted and made the nearby solder balls linked. The cause for open is the epoxy underfill between the solder bumps expanded and made the solder bumps ruptur ed , In the end, some precautions for reducing such failures are presented.Key Words: FCBGA, failure mechanism, failure analysis1 引言随着硅单芯片集成度不断提高,对集成电路封装要求更加严格,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大。
印制电路板BGA焊盘掉点失效案例分析

0 K
0 K
0K
5 0 . 0 2 7 0 . b 0 0 5 7 2 1 0 . O 2 丫 0 . 0 O O 5 7 2
2 7 l l1 3 4
5
0 . 0 5 7 0 . 0 7 3
0 . 0 8 8 0 . 0 6 5 0 . 0 5 4
0.067
9 9 . 6 0 4 1 2 了 . 5 6 3
l 53 . 7 7 5 l 1 3. 5 8 4 9 4 . 3 62
l17.079
0 K 0 K
0 K 0 K O K
0K
I P C 一 6 0 1 2 /  ̄准 >3 5 k g/ c m 2
印 制 电路 信 息 2 0 1 5 No . 6
短 兵 相 接 实 战场 C o m p e t i t i o n E n c o u n t e r e d
印 制 电路 板 B GA 焊 盘 掉 点 失效 案例 分 析
李志 丹 黄 勇 陈世 金 胡 文广 ( 博敏 电子 股份 有 限公 司 ,广 东 梅 州 5 1 4 7 6 8 )
0 .0 2 7 0 . 02 7 0 .0 2 7
0.027
0 , 0 0 05 7 2 0. 0 0 0 5 72 0 . 0 O 05 7 2
0.0005甲2
通 过对 不 良品 的拉 脱测 试 ,我们 可 以发现 不 良品的铜 箔 附着 力 符合 标 准要 求 ,说 明B G A 掉 焊盘 不 是 因基材 铜 箔和镀 铜 层结 合 力不 良而 引起 的 。
( 0 . 2 2 m m ~0 . 3 3 a r m)。经切 片 分析 ,对 不 良实 物测 量独  ̄ : B G A] A径 为0 . 1 8 7 m m, 已经超 l { l 客厂 , 规定 要求 ,属
先进封装缺陷及失效案例解析

先进封装缺陷及失效案例解析
先进封装是一种高度集成、高性能、高可靠性的封装技术,但仍然存
在一些缺陷和失效模式。
1.焊点疲劳:焊点在长期受到温度变化的影响下,容易发生疲劳断裂,导致电气连接失效。
这种失效模式主要影响球格阵列封装(BGA)和无线
通讯模块。
2.器件间隙裂缝:由于先进封装技术的高度集成和微型化,器件之间
的间隙非常小,容易因应力过大而发生裂缝,导致封装失效。
这种失效模
式主要影响焊盘球接触型封装(CSP)和BGA封装。
3.热膨胀不匹配:不同材料的膨胀系数不同,先进封装中各种材料之
间的热膨胀系数不匹配,容易导致封装失效。
这种失效模式主要影响CSP
和BGA封装。
4.气泡:由于先进封装技术采用高温焊接和高压注塑等工艺,容易导
致气泡生成。
气泡会导致器件连接失效,并且会使封装的温度敏感性增加。
这种失效模式主要影响CSP和BGA封装。
5.毛刺:封装过程中,可能会出现毛刺,这些毛刺可能会导致器件的
短路或信号干扰。
这种失效模式主要影响CSP和BGA封装。
6.接地电路不良:由于先进封装技术中,器件的接地通常通过焊盘来
实现,因此焊盘接地不良会导致器件失效。
这种失效模式主要影响CSP和BGA封装。
针对这些失效模式,可以采用一些措施来提高封装的可靠性,例如控
制焊接温度、优化焊接工艺、提高材料匹配度等。
同时,在封装设计和生
产过程中,也需要严格的质量管理和测试,以确保产品的可靠性和稳定性。
焊点失效分析技术与案例-经典

1.0 PCBA焊点可靠性的位置与作用
电子电 器核心
PCBA (Printed Circuit Board Assembly 印制电路组件 )
焊 点 可 靠 性
互连可靠性 (压 其接 它绑 )定
PCB 可 靠 性
可元 靠器 性件
1.1 导致PCBA互连失效的主要的环境原因
Source: U.S. Air Force Avionics Integrity Program
镍镀层的组成EDX分析(P含量偏低)
4.1 MP3主板焊点脱落原因分析(7)
Au Ni Cu LAMINATE
ENIG Finish Pad 结构示意图
分 析 结 论
PCB焊盘金镀层和镍镀层结构不够致密,表面存在裂缝,空气中的水份容 易进入以及浸金工艺中的酸液容易残留在镍镀层中;同时镍镀层磷含量 偏低,导致了镀层耐酸腐蚀性能差,容易发生氧化腐蚀变色,出现 “黑 焊盘”现象,使镀层可焊性变差。通常作为可焊性保护性涂覆层的金镀 层在焊接时会完全溶融到焊料中,而镍镀层由于可焊性差不能与焊料形 成良好的金属间化合物,最终导致元器件因焊点强度不足而容易从PCB板 面脱落。
1.2 PCBA焊点的主要失效模式
主要失效模式
假 焊 虚 焊
机 械 强 度 低
疲 劳 寿 命 低
腐 蚀
其 他
1.3 PCBA焊点形成过程与影响因素
焊点形成的基本过程 润湿
扩散 冶金化
最关键步骤,影响因素:PCB、 元器件、焊料、焊剂设备、 工艺参数
焊接温度、焊接时间、冷却时间
焊接温度、焊接时间
1.3.1 焊点形成的关键-润湿过程分析
FA-Case1: MP3主板焊点脱落原因分析 FA-Case2:FPC焊盘失效分析(1853) FA-Case3:CMOS/CS 焊点开路失效分析(1773)
失效分析案例-BGA器件焊点开裂

BGA器件焊点开裂一、样品描述在测试过程中发现板上BGA器件存在焊接失效,用热风拆除BGA器件后,发现对应PCB 焊盘存在不润湿现象,见图1。
二、染色试验焊点开裂主要发生在四个边角上,且开裂位置均为BGA器件焊球与PCB焊盘间,见表1。
开裂面积开裂模式Type A: 100%开裂Type 1: 器件焊盘与焊球间开裂Type B: 50%≤开裂<100% Type 2: PCB焊盘与焊球间开裂Type C: 开裂<50%Type D: 未开裂Type E: 无焊点金相及SEM分析见图2~图5。
四、综合分析对所送PCBA器件焊点进行分析,均发现已失效器件和还未失效器件焊点在IMC与Ni 层的富磷层(P-Rich)间存在开裂,且镍层存在腐蚀;在焊接过程中,Sn与Ni反应生成Sn/Ni 化合物,而镍层中的磷不参与合金反应,因此多余的磷原子则会留在镍层和合金层界面,过多的P在镍和IMC界面富集将形成黑色的富磷(P-Rich)层,同时,存在的镍层腐蚀会影响焊料与镍层的结合,富磷层和镍层腐蚀的存在会降低焊点与焊盘之间的结合强度;当焊点在组装过程中受到应力时,会在焊点强度最弱处发生开裂,BGA封装角部焊点由于远离中心点,承受的应力更大,故开裂一般会先发生在角部。
由于未发现板子严重翘起、器件机械损伤等异常应力作用的特征,因此导致焊点开裂的应力可能来自于回流焊接或者波峰焊接过程等环境中所受到的正常应力。
同时,同批次及相邻批次PCB样品(生产日期0725和0727)Au/Ni焊盘SEM&EDS 的分析结果也表明,PCB焊盘Ni层也存在一定腐蚀。
由以上分析可得,由于较厚富磷层(P-Rich)及镍层腐蚀的存在,将降低焊点与焊盘之间的结合强度,使得该处成为焊点强度最薄弱的地方,在受到正常应力情况下,发生开裂失效。
五、分析结论(1)BGA器件焊接失效表现为焊点存在100%开裂,开裂位置发生在IMC与PCB焊盘Ni层的富磷层(P-Rich)间。
BGA封装的焊点失效分析

BGA 封装的焊点失效分析张浩敏1,2,李晓倩1,2,张旭武1,2,李鹏1,3(1.工业和信息化部电子第五研究所,广东广州510610;2.宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司,浙江宁波315040;3.工业和信息化部电子第五研究所华东分所,江苏苏州215011)摘要:针对BGA 封装中产生的PCB 焊盘坑裂,利用X 射线扫描、染色渗透、金相分析、扫描电镜和热分析等方法对其失效原因进行了分析。
结果表明:由于失效品器件PCB 焊盘的热膨胀系数不匹配,导致PCB 基材受到的热应力过大,最终导致PCB 焊盘坑裂。
关键词:球栅阵列封装;焊盘坑裂;热应力;失效分析中图分类号:TN 41文献标志码:A文章编号:1672-5468(2021)01-0032-07doi:10.3969/j.issn.1672-5468.2021.01.007Solder Joint Failure Analysis of BGA PackageZHANG Haomin 1,2,LI Xiaoqian 1,2,ZHANG Xuwu 1,2,LI Peng 1,3(1.CEPREI ,Guangzhou 510610,China ;2.Ningbo CEPREI Information Industry Technology Research Institute Co.,Ltd.,Ningbo 315040,China ;3.CEPREI-EAST ,Suzhou 215011,China )Abstract :In view of the PCB craters generated in BGA packaging ,the reasons for its failureare analyzed by X -ray scanning ,dyee penetration ,metallographic analysis ,scanning electron microscopy and thermal analysis.The results show that due to the mismatch of the coefficient of thermal expansion of the failed device PCB pad ,the PCB substrate is subjected to excessivethermal stress ,which eventually leads to the PCB pad cracking .Keywords :BGA package ;pad crack ;thermal stress ;failure analysis收稿日期:2020-05-11作者简介:张浩敏(1988-),男,安徽池州人,工业和信息化部电子第五研究所、宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司工程师,主要从事电子元器件分析测试工作。
BGA焊点可靠性测试和失效分析1

焊盘效果
物料代购
焊盘设计-SMD :
优点: 较强的附着力,较大的剥离强度 较好的热传递 适合多次重工,返修 返修过程中,外力冲击不容易掉焊盘 Solder Mask Defined Solder ball 缺点: 影响于阻焊膜较差的尺寸精度 阻焊油开窗偏离焊盘中心 PC board Solder mask Cu Pad
1. 良好BGA焊点对PCB焊盘设计要求:
焊盘的设计: SMD --- Solder Mask Defined NSMD---Non Solder Mask Defined
SMD
焊盘效果
NSMD
全球最大的高速PCB设计中心 | 国内首家SMT快件厂商
焊盘外观
PCB设计 PCB制板 SMT加工
全球最大的高速PCB设计中心 | 国内首家SMT快件厂商
PCB设计
PCB制板
SMT加工
物料代购
PCB 制板不良典型案例:
全球最大的高速PCB设计中心 | 国内首家SMT快件厂商
PCB设计
PCB制板
SMT加工
物料代购
来料检查:
阻焊窗未开好
焊盘氧化
BGA回流焊接工艺控制及温度监测
光学显微镜下对BGA焊点检查和判定
对BGA焊点典型的可靠性测试及失效分析
PBGA焊点缺陷鱼骨图分析
确保焊点长期可靠性,对BGA底部胶水填充处理,及三防处理。
全球最大的高速PCB设计中心 | 国内首家SMT快件厂商
PCB设计
PCB制板
SMT加工
物料代购
全球最大的高速PCB设计中心 | 国内首家SMT快件厂商
PBGA焊点开路失效原因分析及工艺改进措施

1.1焊 接 浸 润 不 良引 发 开 路 图1是 一个PBGA ̄F路焊点 的横截 面图 。开 路部位位 =JaPCB板一侧的焊锡和金属间化合物 (IMC)之间 ,失效 焊 点处于球 阵列的 中间部位 。焊锡浸 润不 良是造 成此种
13 环境技术 /Environmental Technology
m l/环境试验 nvir o n g
失 效 的 主 要 原 因 。 造 成焊 锡 浸 润 不 良 的 一 个 可 能 的 原 因是 l ( A焊 盘 的
可 焊 性 差 通 常 情 况 下 , 为 r防 止 锏 焊 盘 的 可 焊 性 退 化 ,焊 盘 上往往覆盖一 层锡铅合金 。 }h于锡 铅合金 的组 成/形态 以及 PCB板 的时'=存条件 等不够珲怨 ,造成其 对焊 盘的保护 效果 变差 。使 得铜焊盘 的可焊性退 化 另一 ’ 面 ,对 于 双 i 安 装 的 PCB板 ,一 般 主 而 板 在 焊 装 器 件 要 经 受 一 次 回流 焊 加 热 过 程 ,此 过 程 也 会造 成 焊 盘 的 可 焊 性 退 化 。BGA器 件 一 般 在 主 面板 一 侧 ,而 且 BGA焊 盘 的 尺 寸 非 常 小 ,焊 盘 卜的焊 膏 量 也 就 非 常 少 ,加 之 焊 接 BGA的焊膏 中通常 使用免清 洗助焊 剂 ,以上诸 多 因素 都 会造成焊接浸涧不 良
cases, several open defect failure mechanisms are proposed, namely, open caused by poor wetting, by poor thermal stability of PCB board, by insufficient printing solder paste. Profiles are proposed which are engineered to optimize soldering performance based on defect mechanism analyses.
BGA不良分析、改善报告

B.器件的放置
BGA的准确贴放很大程度上取决于贴片机的精确度, 以及镜像识别系统的识别能力。SIEMENS设备均能满 足要求,唯一要确保设备状态稳定,使用feeder、吸 嘴正常,无抛料现象。
有可能某个焊球在Z方向上略小于其他焊球。为了保证 焊接的良好性,使BGA器件在安放时其焊球能够与焊 膏充分接触。减少BGA某个引脚空焊的现象。通常可 以将BGA的器件高度减去0.1~0.2mm。
二、计划&生产管控
1.
OSP PCB生产必须于拆封后24小时内完成SMT,生管计划根据SMT的 工时排线,不得超过规定时限。
计划把握进料状况. 料齐后才可以安排上线。 BGA一般布置在PCB的B面,先生产完A面后,B面有机防护膜被高温破 坏,所以,计划需要保证生产连续性,要求A面生产后,B面生产时间 间隔不超过24小时。 OSP工艺PCB一般不要烘烤;如果回潮必须要烘烤,条件:100℃,4h。 生产时不能一次拆很多包,使用完一包再拆一包; 禁止裸手接触PCB板内元件焊盘。
2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA 其优点是: ①封装组件的可靠性高。 ②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。 ③对湿气不敏感。 ④封装密度高。 其缺点是: ①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点 疲劳是主要的失效形式。 ②焊球在封装体边缘对准困难。 ③封装成本高。
a.BGA来料质量控制
BGA机器本身的失效或不良是导致焊接 不良的一个潜在危害。 右图是未焊接使用的BGA图片,焊球内 部存在裂缝缺陷。这种裂缝将可能引起 焊球与BGA本体PCB之间形成假焊。 这种问题,在不良分析中往往容易忽视, 或找不出不良原因。 来料检验部门有必要对来料进行抽样, 在显微镜下检验确认。
失效分析经典案例--BGA焊接不良

DFR-01
一、样品描述
所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCBA在SMT制程中造成或是PCB 的(即上锡不良)原因。
委托单位提供了一件PCBA样品与所用的3件PCB 样品。
二、分析过程
1、显微分析
将PCBA上的BGA部分切下,用环氧树脂镶嵌、刨磨、抛光、腐蚀制作BGA焊点的金相剖面或截面,然后用Nikon OPTIPHOT金相显微镜与LEICA MZ6立体显微镜进行观察分析,发现在第一排的第四焊点存在缺陷,锡球与焊盘间有明显的分离现象(图1),其他焊点未检查到类似情况。
图1 BGA焊点(第一排第4个)切片截面显微镜照片(1)
2、PCB焊盘的可焊性分析
图2 BGA焊点缺陷部位放大的显微镜照片(2)
图3 PCB上的BGA焊接部位的润湿不良的焊盘(1)
图4 PCB上的润湿不良的焊盘(2)3、PCB表面状态分析
4、SEM以及EDX分析
图6 不良焊点截面的外观SEM分析照片。
图7 SEM照片中A部位的化学(元素)组成分析结果
图8 SEM照片中B部位的化学(元素)组成分析结果
图9 图5中不良焊盘的表面的化学(元素)组成分析结果
5、焊锡膏的润湿性分析
三、结论
经过以上分析,可以得出这样的结论:
1、送PCBA样品的BGA部位的第一排第4焊点存在不良缺陷,锡球焊点与
焊盘间有明显开路。
2、造成开路的原因为:该PCB的焊盘润湿性(可焊性)不良,焊盘表
面存在不明有机物,该有机物绝缘且阻焊,使BGA焊料球无法与焊盘在焊接时形成金属化层。
BGA Voids 不良案例及失效模式分析 Ver01 Mar31

X-Ray photo
Void cross-section photo
Via in PCB pad
Via shift in PCB pad
8
Case 5: 有鉛產品—No Via in Pad Design
C客戶有鉛I產品BGA void超過10%,為降低到10%以下, 對比錫膏Ind和錫膏Kes做制程分析,確認不良原因是使 用的錫膏Ind的Flux特性對void產生的抑制效果不明顯 (在回流焊接過程中Flux的揮發物產生的氣體不容易從 焊球中逃逸出來)Inspection Criteria
* Per IPC-A-610D spec: Voids area
below 25% is okay above 25% rejected
•From Customer I (Lead-free) Customer C(Tin-Lead) :
PCB板是化銀板, BGA pitch:1.27mm.
X-Ray photo: Void=11%>10% -solder paste Ind
X-Ray photo: Void=4.3% <5% -solder paste Kes
9
Case 6: 無鉛產品—No Via in Pad Design
M客戶無鉛J20H產品PCB植球技朮實驗認證不同型號 的錫膏對BGA void產生的影響. 實驗結果發現使用錫膏 Kok產生的void比使用錫膏In5產生的void小. PCB板是OSP板, BGA pitch:1.27mm.
中而產生void.
12
Fish Bone Analysis for BGA Voids
Man Machine
Material
PCBA上BGA焊点失效失效分析

PCBA上BGA焊点失效失效分析BGA焊点失效是指BGA芯片与PCBA板上的焊点连接不牢固,导致电连接不良或完全失效的情况。
在PCBA制造和使用过程中,BGA焊点失效可能会引起电路故障、功能缺陷和产品质量问题。
本文将分析BGA焊点失效的原因以及解决方案。
一、BGA焊点失效的主要原因1.温度环境变化:BGA焊点处于多次温度循环中,高温会导致焊点疲劳,冷却后的收缩会引起应力集中,从而导致焊点断裂。
2.力学应力:BGA芯片在工作时,由于温度变化或物理碰撞等原因,会导致BGA芯片和PCBA板之间的力学应力增大,从而损坏焊点。
3.材料差异:焊料和基板的热膨胀系数不同,容易产生热应力,导致焊点断裂。
4.制造工艺不当:焊接过程中焊料粘附不牢固,焊接温度不足或过温,焊接时间过长或过短等制造工艺不当都会导致BGA焊点的失效。
5.设计不合理:PCB设计不合理,如焊点尺寸不合适、焊盘布局不合理等,会造成焊点无法正常连接。
二、BGA焊点失效类型及分析1.焊点疲劳断裂:由于温度变化引起焊点疲劳现象,焊点经过多次温度循环后,焊点材料会发生损伤、破裂,导致焊点失效。
此种情况可通过改进焊接工艺和优化焊料材料等方式进行处理。
2.焊点裂纹:焊点的高温冷却过程中,未能得到充分的冷却时间,导致焊点出现裂纹,影响焊接质量。
此种情况可通过控制焊接温度和冷却速度等方式进行处理。
3.焊点剥离:焊点粘附不牢固,焊盘与焊点之间会出现空隙,从而导致焊点剥离。
此种情况可通过改进焊接工艺和优化焊料粘附性能等方式进行处理。
4.焊点内部孔隙:焊点内部可能存在孔隙或气泡,导致焊点的结构不均匀,容易破裂。
此种情况可通过改进焊接工艺和优化焊料材料等方式进行处理。
5.焊点受污染:焊接过程中可能会受到污染物的侵入,导致焊点质量下降。
此种情况可通过增强焊接工艺的洁净度和环境控制等方式进行处理。
三、BGA焊点失效的解决方案1.优化焊接工艺:通过调整焊接温度、时间和压力等参数,保证焊接的稳定性和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
BGA焊点失效引发不开机案例分析生产质量部--Quality2010年8月25日问题描述不良情况汇总从公司成立至今,在售后返修不良原因中占数量最大的就是BGA虚焊或者焊点开裂(主要是CPU)。
因BGA虚焊或焊点开裂造成不开机、开机掉电等不良的项目累计有R1000、R6300、D16、D18、T616、M550、M555,其中不良最多的为R6300。
查看这些项目都有一个共性,并不是在组装线就退回。
都是在客户端使用一段时间后开始出现不开机、开机掉电、白屏、重启等问题,特别是用手按键时故障容易复现。
并且一旦有退回一般量都会比较大。
售后维修时重新焊接相应的BGA后故障消失,基本都是由BGA虚焊或者焊点开裂造成。
问题描述R6300不良数据此项目在07年5、6、8、10月共贴片24274pcs。
5月份贴片2k当时客户天鸿利在销售1-2周后几乎100%退机,造成客户该项目直接死掉。
故障都是不开机或者开机掉电、死机。
售后维修时重新加焊CPU即可,但过一段时间故障重现。
从6月中旬开始安排点胶,后面出货的22k全部是点胶后。
同一时期R1000结构类似故直接安排点胶后再出货。
问题描述D16不良数据在08年1-4月份生产D16出货后同样是因为不开机、开机掉电等退回,加焊CPU即可。
客户圣力天和盛世中唐、以诺、科讯都有退回,对于客户没有装机的3956pcs退回工厂后对CPU点胶,点胶后再测试功能OK重新出货。
整体不良比率在3%左右。
出货数量:42067pcs,总退回量:2178pcs客退比率:5.18%(CPU重焊占3%)CPU重焊:954pcs问题描述D18和T616不良数据D18生产数量:44215pcs退回数量:3800pcs客退比率:8.5% (CPU重焊占4.35%)CPU重焊:1925pcsT616生产数量:18000pcs(除7528pcs出货给客户装机无法点胶,剩余全部退工厂点胶)退回数量:1164pcs客退比率:6.5% (CPU重焊占3.6%)CPU重焊:643pcs问题描述M550不良数据明细M550项目从09年9月份开始生产,关于CPU 虚焊引起的不开机或者黑屏等不良统计,数据截止10年7月底整体不良在0.3%。
基本是在出货后的3个月左右开始有退回。
0.25%0.06%0.28%0.33%0.19%0.08%0.49%0.47%不良率37452822471171514不良数量截止7月底0.15%0.03%0.23%0.20%0.09%0.04%0.39%0.43%不良率2292231383381213不良数量截止6月底15031179751000867424375782126630622998出货数量总数3月2月1月09年12月09年11月09年10月09年9月M550M550不良率0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%截止6月底截止7月底截止6月底0.43%0.39%0.04%0.09%0.20%0.23%0.03%截止7月底0.47%0.49%0.08%0.19%0.33%0.28%0.06%09年9月09年10月09年11月09年12月1月2月3月问题描述M555不良数据明细M555项目关于CPU 虚焊引起的不开机或者黑屏等不良统计,数据截止7月底。
从数据上看出货3-4个月后才开始有退回在并且随着时间增加退回量也在增加。
此问题退回相对集中在出货6个月左右。
0.08%0.00%0.01%0.08%0.11%0.08%0.20%不良率4150129417710122不良数量截止7月底0.06%0.00%0.01%0.07%0.08%0.05%0.16%不良率31701278124697不良数量截止6月底53458399607895361123861597121320060142出货数量总数6月5月4月3月2月1月M555M555不良率0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%截止6月底截止7月底截止6月底0.16%0.05%0.08%0.07%0.01%0.00%截止7月底0.20%0.08%0.11%0.08%0.01%0.00%1月2月3月4月5月6月原因分析初步判断依照当时售后反馈不良板子重新加焊BGA即可pass,重点怀疑BGA焊点虚焊或者开裂造成,重新加热后虚焊或开裂地方愈合所以故障消失。
通知售后寄不良板回来分析。
同时R6300、D16、D18、T616、M550、M555等这些不良项目结构上有个共性BGA全部都是在按键或者测试点背面。
原因分析R6300 BGA位置R6300的CPU和memory在按键下面且是直板机,板型长 CPU还靠近板边。
R6300R6300局部放大原因分析D16和D18 BGA位置D16 CPU和memory同样在按键背面,并且测试点也在BGA的背面。
D18测试点和拖焊的屏(不是热焊盘)在BGA背面D16D18原因分析M550和M555项目BGA位置:M550M555原因分析焊点失效从项目结构特点上来看,重点怀疑是长时间按键后造成焊点失效。
焊点因为外部环境或者本身焊接问题引发的不良统称为焊点失效,包括虚焊、假焊、焊盘开裂等。
按照原因分为下面4类:1、假焊、虚焊2、机械强度低3、疲劳寿命低4、腐蚀从客户端反馈来看都是新装机使用一个月左右基本不存在腐蚀,故障最容易出现在按键时。
照X-RAY也没有发现虚焊或者少锡情况,锁定在机械强度低和疲劳寿命低两个因素,也就是焊点的可靠性问题。
下期续原因分析元件层 焊接可靠性焊接的可靠性组成主要有下面三种(也是三层组成):PCB可靠性---PCB的金面和焊锡这层的结合情况;焊点的可靠性---焊锡和BGA焊点连接;元件的可靠性---BGA本身焊锡和BGA 金面的连接;目前需要分析究竟是那层出了问题?为什么?焊锡层PCB层元件层续上期原因分析焊点失效的分析通常对于焊点虚焊或开裂的分析方法有下面几种:1、外观检查;2、X-RAY透视检查;3、扫描超声显微镜分析;4、金相切片分析;5、染色与渗透实验(又叫红墨水实验)。
原因分析外观和X-RAY检查外观检查工具:光学显微镜、立体显微镜、金相显微镜。
方法:通过目测或者各种显微镜检查PCB外观,寻找失效部位和相关物证。
特点:适合焊点暴露在外面的比如QFN封装,另外主要检查PCB金面污染和腐蚀的。
主要是用于失效的初步判断。
X-RAY工具:2D、3D、5D透视设备。
方法:通过这些透视设备观察PCBA内部的一些情况。
特点:主要用来检查PCBA 焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA 或CSP 器件的缺陷焊点的定位。
原因分析扫描超声显微镜分析工具:扫描超声显微镜。
方法:它是利用高频超声波在材料不连续界面上反射产生的振幅及位相与极性变化来成像,典型的扫描声学的图像是以红色的警示色表示缺陷的存在。
特点:它可以用来检测元器件、材料以及PCB 与PCBA 内部的各种缺陷,包括裂纹、分层、夹杂物以及空洞等。
如果扫描声学的频率宽度足够的话,还可以直接检测到焊点的内部缺陷。
目前我们还没有使用过此方法原因分析金相切片分析工具:取样机、抛磨机、金相显微镜。
方法:确定取样部位,通过取样机从PCBA上切除。
清洁(避免灌胶时产生气泡)样品后灌胶,然后打磨样品。
最后腐蚀用金相显微镜检查。
特点:通过切片分析可以得到PCB(通孔、镀层等)和焊点质量的微观结构信息,为下一步的质量改进提供很好的依据。
但是该方法是破坏性的,一旦进行了切片,样品就必然遭到破坏。
需要训练有素的技术人员来完成,也是几种方法中制样要求高,制样耗时最长的一种。
原因分析D18染色与渗透实验工具:红墨水、吹风机、一字螺丝刀。
方法:试验时将样品浸泡在红水中。
然后烘烤30分钟,约120度。
趁热利用螺丝刀将BGA从PCBA中剥离出来;再观察PCBA或是BGA焊球上的红水润湿情况;若焊球上没有染上红水,则说明焊接良好;否则相反.特点:SMT破坏性试验,用于验证BGA内有无虚焊,成本低。
D18项目当时有做该实验,见右侧图片部分红色焊点就是不良位置。
原因分析R6300切片结果R6300当时切片2pcs是在pinW19开裂,刚好在按键背面其他焊盘都没有问题。
此点是D07数据线,刚好与故障吻合。
数据线在断开时肯定无法开机。
原因分析M555切片结果M555共安排3pcs切片,结果完全相同,都是第一排的17pin(是pinU17数据线D14)在IC和焊锡层开裂,其他焊盘完好。
刚好是按键下面的PAD,且周边无屏蔽罩的保护。
原因分析为什么开裂?从切片结果看都是CPU部位在按键下面的焊点开裂,同时SMT工厂生产时没有出现故障能顺利通过测试。
与先前猜测相同应该是机械强度低和疲劳寿命低两个因素导致的焊点失效。
原因分析为什么F8、Z262(直板机)、M990等其他项目没有问题?对比不良项目发现都是缺少屏蔽M990罩的支撑,这些项目都有完整的屏蔽罩做保护。
M555项目虽然有屏蔽罩但不完整,故不良率比较低。
Z262 F8临时对策不良品重新加焊BGA,不良率较高的项目如D16.T616客户没有组装的点胶。
长期对策当前情况由于结构上的要求,部分项目的BGA(CPU、Memory)或引出测试点会摆放在按键的背面,初步统计会占到总项目的15%。
老项目比如R6300、D16、D18、T616、M550、 F8、Z262、 M555、M990。
特别是随着客户对结构要求越来越高,为了满足客户堆叠的需要BGA摆放在按键下面的项目也在增加,新项目如A1、A4、F16、F18、A99、M77、M88 。
长期对策项目立项项目立项时注意结构摆放,尽量做到避让。
无法避免时在BGA周边加强外部结构支撑和PCBA本身强度(添加屏蔽罩)。
同时生产质量部和项目部把此点做为风险来管控,如何还防范不良产生和验证这些项目的可靠性?长期对策项目验证同时生产质量部和项目部把此点做为风险来管控,如何还防范不良产生和验证这些项目的可靠性?在P1和P2试产后分别安排相应可靠性测试和老化测试公司已经建立可靠性实验室,同时建立了可靠性测试标准和老化测试流程。
长期对策措施完善定期汇总售后维修数据,对应项目分析不良状况谢谢!。