井下作业典型事故案例分析

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几起特大煤矿事故案例分析

几起特大煤矿事故案例分析

安全管理制度不健全
01
煤矿企业未能建立健全的安全管理制度和操作规程,或者制度
执行不力,导致管理混乱。
监管缺失
02
政府监管部门对煤矿的日常监督检查不到位,未能及时发现和
纠正存在的安全隐患。
利益驱动
03
部分煤矿企业为了追求经济利益,忽视安全投入,冒险生产,
导致事故发生。
04 事故责任认定
直接责任人
直接责任人是指在煤矿事故中直接参与事故发生的人员,如 操作失误、违章作业等行为导致的事故。这些人员通常需要 承担相应的法律责任和民事赔偿责任。
事故类型及等级
山西王家岭煤矿透水事故
透水事故,属于特大安全事故
黑龙江鹤岗新兴煤矿瓦斯爆炸事故
瓦斯爆炸事故,属于特别重大安全事故

02 事故经过
事故发生前的征兆
01
02
03
矿井异常
矿井内出现异常气味、烟 雾、震动等,可能是事故 发生的前兆。
设备故障
矿井内的通风设备、排水 设备等出现故障,可能预 示着事故即将发生。
加强监管力度
增加监管力量,提高监管人员的素质和责任心,加强对煤矿安全的日 常监督检查和隐患排查治理工作,确保煤矿安全生产。
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感谢您的观看
在一些特大煤矿事故中,间接责任人可能是矿长、安全管 理人员、技术指导人员等。例如,在某起矿井坍塌事故中 ,间接责任人就是没有及时发现和处理坍塌隐患的管理层 和技术指导人员。
管理责任人
01
管理责任人是指对煤矿企业负有管理 职责的人员,如企业负责人、安全总 监等。这些人需要对企业安全生产工 作全面负责,并承担相应的管理责任 。
人员反应

井控事故案例

井控事故案例

井控事故案例.doc井控事故案例近年来,井控事故频发,给社会带来了巨大的损失和伤害。

为了更好地防范和应对井控事故,我们有必要深入研究一些典型的井控事故案例,以期从中找到问题的症结,并提出有效的解决方案。

首先,我们来看一起发生在某煤矿的井控事故案例。

该煤矿位于山区,经营已有多年,但在井下安全管理方面存在严重缺陷。

事故发生后,经过初步调查,发现鼠洞侵蚀和矿井支护不力是导致事故的主要原因。

由于井下通风不畅,导致鼠洞生长迅速,进一步侵蚀矿井支护结构;同时,井下支护设施老化严重,无法有效抵御鼠洞侵蚀。

这些问题的存在导致了井下安全隐患的逐渐积累,最终引发了严重的井控事故。

针对这起事故,煤矿管理部门应立即采取措施,加强井下基础设施的维修和更新,特别是针对鼠洞侵蚀问题,应采取有效的防治措施,定期清理鼠洞,加强矿井支护设施的维护和检修。

此外,井下通风也是一个重要环节,应确保通风系统的正常运行,及时清理矿井内的积水和尘土,保障井下空气流通,减少事故发生的可能性。

另外一起井控事故发生在某油田。

该油田位于沿海地区,附近有多片沼泽地带,事故发生的主要原因是沼泽地内地下水位上升导致井口失稳。

在这起事故中,油田管理部门曾对地下水位变化进行过监测,但监测结果没有及时传达给井场作业人员,导致井口失稳时无法采取及时的应对措施。

针对这种情况,油田管理部门应加强与监测部门的沟通协调,确保地下水位的监测数据能够及时传达给井场作业人员,及时采取必要的应对措施。

此外,油田在选址和规划时,应充分考虑附近沼泽地的特点,采取相应的井口加固措施,确保井口的稳定性。

综上所述,井控事故案例中的问题多种多样,但无不归结为安全管理不到位、基础设施维护不力等问题。

只有加强安全管理,提高基础设施的维护水平,才能有效预防和减少井控事故的发生。

因此,各相关部门应高度重视井控事故的防范工作,加强监管,规范作业,确保人员的生命财产安全。

以上是几起典型井控事故案例的分析和应对方案,希望对相关部门和企事业单位有所启发,为井下作业提供更安全可靠的环境。

钻井作业井喷事故案例分析

钻井作业井喷事故案例分析

重庆开县天然气泄漏事故
第三次压井
3月31日凌晨3:33分,罗家2井封堵压井施工按照“特殊凝胶堵漏压井技术施工方案”开 始正式实施。注入密度1.6~1.7 g/cm3压井泥浆45m3,接着注入凝胶液235m3,注入 水泥84吨,平均密度1.84 g/cm3,到6:18分替入1.6~1.7 g/cm3泥浆37m3,施工顺 利结束。关井观察,罗家2井油、套压均为零,罗注1井油压5.188MPa,套压0.727 MPa。6个泄漏点的火焰有减小趋势。施工过程顺利,效果比较明显。专家认为,基本 完成了堵漏任务。
○ 此次事故造成万余名群众转移,一万多名学生停课,无人员伤亡。
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。
重庆开县天然气泄漏事故
第二次压井
首先将原有的70多根钻杆全部起出,之后将100多根钻杆下入。 钻杆下端带有两个膨胀球,底端带有一个锥型堵头,堵头中间 有一个注水口,堵头到达套管裂隙下处后,迅速向井底注入速 凝水泥,膨胀球会堵住气体。但由于井下情况复杂,工作难度 大,压井不成功。
事故原因:
一.有关人员对罗家16H井的特高出气量估计不足; 二.高含硫高产天然气水平井的钻井工艺不成熟; 三.在起钻前,钻井液循环时间严重不够; 四.在起钻过程中,违章操作,钻井液灌注不符合规定; 五.未能及时发现溢流征兆,这些都是导致井喷的主要因素。 六.有关人员违章卸掉钻柱上的回压阀,是导致井喷失控的直接原因。 七.没有及时采取放喷管线点火措施,大量含有高浓度硫化氢的天然气喷出扩散,周围群众疏散不及时,导致大量人员中毒伤亡。
卡通风学期汇报









井下作业事故案例1

井下作业事故案例1

• •
井下作业事故案例 一
董照芳
15方池子突然侧翻死亡事故
一、事故经过:1989年10月某日,作业队执 行搬家任务,在吊15方池子过程中,由于池 子里面存放其他物品,没有有效固定,吊装 时,使用单绳套吊装,吊起池子时,池子摆 动非常厉害,一名职工上去扶池子,由于池 子摆动将职工碰了一下,职工不慎滑倒,倒 在池子下面,这时15方池子突然侧翻,池子 砸在职工身上,经抢救无效死亡。
胜利石油管理局触电死亡事故
• • 事故经过 2005年3月10日20时30分,胜利油田 井下作业三公司孤岛作业大队(西区) 117队二班某刘带领当班人员,在0X722井下完打捞管柱后,准备收工。 刘树森安排高某和肖某看井。高小光 为了看井方便,在未断电的情况下移 动照明灯,触电死亡。 2)事故原因 是使用不合格漏电的照明灯具,且未 使用安全电压;作业人员违章作业, 未断电情况下移动照明灯具,造成死 亡事故。
• •
抽油杆吊卡与小钩脱离、吊卡砸头部 事故经过

某年7月4日某作业队在某井进行在 下抽油杆施工,当下至第74根抽油 杆时,抽油杆吊卡突然与小钩脱离 掉下,当站在井口的王某在转动抽 油杆听到上面有异响,仰头上望时, 被掉下的抽油杆吊卡砸伤头部,造 成事故。
二、事故原因 1、小钩保险销失效,导致抽油杆吊卡从小钩上脱 落,是导致事故发生的直接原因。 2、王某安全意识淡薄,缺乏自我保护意识,抽油 杆吊卡掉落时躲闪不及,是导致事故发生的主 要原因。 3、司钻操作水平差,下抽油杆不 平稳,是导致事 故发生的重要原因。 三、防范措施 1、严格执行《油气水井小修井下作业安全管理规 定》,开展日常的安全检查,确保吊具保险完 好,确保施工安全。 2、加强安全教育培训,增强作业施工人员的安全 生产意识,提高自我保护能力。

井控案例分析

井控案例分析

井喷案例分析
(二)黄26-34井
1、基本情况 黄26-34井是一口生产井,地质构造位于黄5井区 内部,附近地质对比同层位的井有黄浅27井、黄2236井、黄51井、黄8C井,单井产量最高为:产油5.5 m3/日(黄51井),产气606 m3/日(黄8C井);最 低为:产油0/日(黄浅27井),产气0/日(黄51 井),属于低产层位,目前这些井基本调转新层。
四通
黄26-34井井口示意图
井喷案例分析
(二)黄26-34井
2、基本数据 完井日期: 2001年6月20日 套管尺寸:φ339.7×342.21 人工井底: 89枪常规射孔 2681.0m 21.0m/9层 预射井段:2095.2-2028.0m 设计压井液密度1.05g/cm3 测井油气显示综合解释结果:油层及低油层。 完钻井深:2695.0m φ139.7×2694.77 生产井段:2206.4-2656.0m 层位:沙河街组中部 孔密16孔 /m;
塔中Ⅰ号坡折带是塔里木油田公司2005年发现的一 个超亿吨油气田,资源量达到3.6亿吨,有利勘探面积 1100平方公里。
井喷案例分析
(一)塔中823井
2、试油情况
该井是用原钻机进行试油测试,用8毫米油嘴求产, 油压42.56MPa,日产油88.8方、气32.6万方,含硫化氢 20ppm至1000ppm(0.03克/立方米至1.5克/立方 米)。12月16日试油结论是: 硫化氢浓度14834ppm(22克/立方米)
井喷案例分析
(二)黄26-34井
黄26-34井
作 业 机
出口
车 射孔 弹车
井架 抽 油 机 抽 油 机 抽 油 机
值 班 房
出 口
抽 油 机
抽 油 机

钻井及井下作业井喷事故典型案例

钻井及井下作业井喷事故典型案例

钻井及井下作业井喷事故典型案例The document was finally revised on 2021一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。

该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。

7月27日0:05二开。

2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。

17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。

17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。

18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。

10月18日利用水泥车打入~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。

22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇

矿山事故案例解析5篇本文档旨在通过分析5个矿山事故案例,总结事故原因,提出预防措施,以提高矿山安全管理水平,减少类似事故的发生。

1. 案例一:坍塌事故事故概述2019年某矿山在进行地下开采过程中,发生坍塌事故,导致5名矿工被困,最终2人遇难。

事故原因1. 地质条件复杂,未进行全面地质勘查。

2. 开采方案不合理,未采取有效支护措施。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全培训和应急预案。

预防措施1. 加强地质勘查,全面了解矿区地质条件。

2. 制定合理的开采方案,采取有效支护措施。

3. 提高现场安全管理水平,加强安全培训和应急预案。

---2. 案例二:爆炸事故事故概述2020年某矿山在进行爆破作业时,由于操作不当,引发爆炸事故,造成3人死亡,10人受伤。

事故原因1. 爆破作业人员未取得相应资质。

2. 爆破作业前未进行充分安全评估。

3. 爆炸物品管理不善,存在安全隐患。

预防措施1. 确保爆破作业人员具备相应资质。

2. 进行充分的安全评估,制定爆破作业方案。

3. 加强爆炸物品管理,确保储存、使用安全。

---3. 案例三:中毒事故事故概述2018年某矿山在进行井下作业时,由于通风不良,导致一氧化碳中毒事故,造成4人死亡。

事故原因1. 井下通风系统设计不合理。

2. 现场监测设备不足,未能及时发现一氧化碳浓度异常。

3. 作业人员未配备 proper personal protective equipment (PPE).预防措施1. 优化井下通风系统,确保空气流通。

2. 增加现场监测设备,定期检测气体浓度。

3. 配备合适的个人防护装备,提高作业人员安全意识。

---4. 案例四:物体打击事故事故概述2017年某矿山在施工过程中,由于未采取有效安全措施,发生物体打击事故,导致1人死亡,3人受伤。

事故原因1. 施工现场未设置安全防护栏杆。

2. 作业人员未遵守安全操作规程。

3. 现场安全管理不到位,缺乏安全监督。

预防措施1. 设置完善的安全防护设施,确保作业人员安全。

轮南57井井喷失控事故案例分析

轮南57井井喷失控事故案例分析

三、事故原因分析
轮南57井井喷失控事故案例分析
三)管理原因
1、该队管理混乱,有章不循。无施工设计盲目施工, 不进行井下情况及技术交底,未按标准要求安装防喷 器等等。
2、现场负责人思想麻痹,井控意识淡薄。卸油管挂 顶丝时,喷出气流造成人员伤亡,仍未能引起足够重 视。
3、现场操作人员井控操作技能低,出现间歇性井喷 不采取措施。
课程结束 祝愿大家 身体健康 工作顺利
二、事故发生经过
轮南57井井喷失控事故案例分析
间歇井喷的情况并未引起现场 负责人的注意,并且继续施工提 出油管挂,然后开泵正循环泥浆, 当时套压为16.5MPa。在循环 过程中发生井涌,6:51实施坐 油管挂回位时发生井喷,6:55 井喷着火,人员被迫撤离。后井 架被烧倒。喷出火焰高25- 35m左右,直径20m左右。
四、事故教训及防范措施
轮南57井井喷失控事故案例分析
7、加强施工作业队伍的规范化管理。做到 有章可循,同时抓好制度落实工作。
8、严格监督管理制度。通过监、管双管齐 下,落实各项规章制度。
轮南57井井喷失控事故案例分析
值得进一步探讨的问题: 施工作业前,现场应做好哪些准备工作,具 体如何操作?
轮南57井井喷失控事故案例分析
3、严格技术交底制度。施工前,对在地质、工 程和施工设计中提出的有关井控方面的要求和技术措 施要向全队职工进行交底,明确作业班组各岗位分工, 并按设计要求准备相应的井控装备及工具。
4、严格开工验收制度。《井下作业井控技术规程》 中要求,即:井控装置及配件的型号、规格和数量应 符合设计要求,闸板芯子尺寸、内防喷工具的连接扣 型应与所使用管柱相匹配。
井口安装了70MPa的采油树。
一、基本情况

井下作业典型事故案例分析报告(一)

井下作业典型事故案例分析报告(一)

合用文档井下作业典型事故事例分析(一)二 OO七年一月目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井清除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故前言在历年的井下作业中,或多或少出现过不同样种类的质量事故,给单位整体效益带来了不同样程度的影响。

为了预防近似的事故再次发生,有必要分析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。

本《事例》采集整理了近三十年来在井下作业过程中所发生的典型井下作业工程质量事故实例,经过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。

对今后在井下作业过程中减少或杜绝近似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力拥有必然的指导意义。

事例表现了三个特点,一是亲密结合井下作业生产本质,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都拥有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范近似事故的发生拥有必然的可鉴性。

一、××井分求管串卡钻事故<一>静态资料完井日期: 2003 年 9 月 27 日、人工井底 :1926.10m 、套补距 :2.5m 、套管外径 : Φ、内径 : Φ、套管深度、水泥返高。

压裂层位长 4+5,油层段: 1818—1824.8m 1824.8 — 1829.9m ,射孔段: 1821.0 —,采用SYD-102-127 弹射孔,孔密32 孔 / 米。

××井分求管串遇卡前后表示图分求表示图遇卡后表示图花管沉砂轨封母堵长 4+5长 4+51825.0 m1825.0 m花管轨封长 61长 61母堵<二>事故过程分求管串卡钻2003 年 11 月 26 日压裂长 61层后下入分求钻具,结构为母堵+油管 1 根+Y211-114 轨封 1 个 +变径接头+ф62mm花管 1 个+油管191 根至井口。

井下作业事故案例专集

井下作业事故案例专集

井下作业事故案例专集以下是几个井下作业事故案例:案例一:在煤矿进行掘进作业时,一名矿工因未按规定佩戴安全帽,从井下掉落,不幸丧生。

经调查发现,该矿工没有认真参加安全培训,对于井下作业危险性缺乏足够的认识,也没有按规定佩戴相关的安全防护设备。

此案例揭示了矿工个人安全意识淡薄、安全培训不到位的问题,需要进一步加强设备管理和培训工作。

案例二:地下工程施工现场,进行隧道掘进作业时,由于在测量数据不准确的情况下进行了爆破作业,导致岩层崩塌,多名工人被困。

事故发生后,施工单位启动应急预案,井下救援队伍迅速赶到现场,成功救出了被困人员。

事故调查发现,施工单位在测量数据准确性上存在问题,并且未根据实际情况进行合理的控制爆破,施工安全管理不到位。

此案例表明施工单位在进行井下作业时,必须严格按照标准操作,确保测量数据的准确性,遵守安全规定,加强施工现场的安全管理。

案例三:金矿进行井下金矿开采作业时,发生了巷道顶板塌方事故,造成多名矿工被埋。

事故发生后,矿石自动输送系统突然停止工作,导致一部分矿石积聚在巷道顶板上,在后续作业中,由于震动等原因,导致巷道顶板突然坍塌。

事故调查发现,矿石输送系统的维护不当是事故的主要原因之一,另外,井下通风系统也存在缺陷,无法及时排除矿石积聚带来的安全隐患。

此案例提示金矿等井下作业单位应加强设备的日常维护保养,确保设备的正常运行,并保持良好的通风环境,及时发现和排除安全隐患。

总结起来,井下作业事故常常涉及到人员安全意识不足、设备管理不到位、施工安全规范未严格执行等问题。

井下作业是一项高危险的工作,各个单位必须加强对作业人员的安全教育培训,确保其安全意识到位;加强对设备的维护保养,确保设备的正常运行;严格遵守安全规范,加强安全监管,从而降低事故的发生率,保障井下作业的安全。

井下十大事故案例

井下十大事故案例

井下十大事故案例引言井下作业是一项危险且复杂的工作,经常涉及到高温、低温、有毒气体、高压和崩塌等危险因素。

由于这些风险,井下事故时有发生。

本文将介绍井下十大事故案例,深入探讨其发生的原因、影响以及相应的应对措施。

事故案例一:瓦斯爆炸1. 事故原因•漏瓦斯气体积累超过爆炸极限•瓦斯泄漏管道破裂或损坏•井下操作失误导致火花产生2. 影响•人员伤亡•矿井结构损坏•生产中断3. 应对措施•加强瓦斯检测与监测•加强瓦斯排放与通风•强化瓦斯防爆安全教育培训事故案例二:矿井崩塌1. 事故原因•井下岩层质量差•采矿活动导致岩层破裂•地震活动引发崩塌•人员被困或伤亡•矿井设备损坏•采矿工作中断3. 应对措施•加强岩层调查与评估•实施合理的支护方案•定期进行巡检与维护事故案例三:高温中暑1. 事故原因•高温工作环境•高湿度工作环境•工作时长过久2. 影响•人员中暑或晕倒•工作效率下降•生产中断3. 应对措施•加强高温作业风险评估•提供足够的防护设备•设置适当的休息和避暑区域事故案例四:冒顶1. 事故原因•停采或恢复开采后,岩层应力变化导致冒顶•支护不到位或废弃巷道导致岩层失稳•工作人员被埋或受伤•设备损坏•生产中断3. 应对措施•建立完善的冒顶预警系统•实施强有力的支护措施•加强巷道巡检与维护事故案例五:工伤事故1. 事故原因•井下工作操作不当或使用不当的设备•缺乏安全培训和意识•管理不到位导致违章作业2. 影响•工作人员受伤或死亡•生产中断•公司声誉受损3. 应对措施•加强安全培训和意识教育•强制执行各项安全规程•建立安全监测和报告机制事故案例六:井下火灾1. 事故原因•电气设备故障或电线老化•操作失误导致火源产生•瓦斯泄漏与火焰相遇2. 影响•人员伤亡•设备损坏•生产中断3. 应对措施•定期对设备进行维护和检修•加强火灾预防与控制•建立灭火和疏散预案事故案例七:井下溺水1. 事故原因•瞬时突泥或爆裂泥浆区引发失控涌水•采矿活动导致地下水位上升•井下水管破裂或泄漏2. 影响•人员淹死•设备损坏•生产中断3. 应对措施•加强水文地质调查与监测•配置足够的泵水设备•建立疏散预案事故案例八:井下坠落1. 事故原因•井下设备或构件故障•人员操作错误导致坠落•安全带或绳索断裂2. 影响•人员受伤或死亡•工作中断•外露设备损坏3. 应对措施•定期检验和维修设备和绳索•强制佩戴安全带和其他防护设备•加强操作规程培训事故案例九:井下毒气泄漏1. 事故原因•毒气泄漏源头破裂或损坏•瓦斯与其他有毒气体混合•井下通风不畅导致积聚2. 影响•人员中毒或死亡•生产中断•设备受损3. 应对措施•加强气体检测与监测•强制佩戴适当的呼吸器和防护设备•提高井下通风质量事故案例十:机械故障1. 事故原因•井下机械老化或故障•操作失误导致机械损坏•缺乏定期维护与保养2. 影响•人员伤亡•设备损坏•生产中断3. 应对措施•加强设备维护和保养•强制执行机械操作规程•建立故障检测和报告机制结论井下工作具有一定的危险性,发生事故可能导致人员伤亡、设备损坏和生产中断。

煤矿案例及安全技术措施

煤矿案例及安全技术措施
事故概述:某煤矿在开采过程中,遭遇了透水事故,大 量地下水涌入矿井,造成人员伤亡和设备损坏。
教训与改进措施
控制开采深度:根据地质条件,合理规划开采深度,避 免穿透隔水层引发透水事故。
原因分析:该事故是由于地质勘探不准确或开采过程中 破坏了隔水层导致的。
加强地质勘探:在开采前进行详细的地质勘探,了解地 下水位、பைடு நூலகம்量和隔水层情况,评估透水风险。
安全检查与隐患排查制度
定期开展安全检查,及时发现和整改 潜在的安全隐患,防止事故发生。
应急救援预案
制定针对可能发生的各类事故的应急 救援预案,提高事故应对能力,降低 事故损失。
03
煤矿安全技术措施
瓦斯防治技术
瓦斯抽放技术
在煤矿开采过程中,通过瓦斯抽放系统,将煤层中的瓦斯抽出并处理,以降低 煤层中的瓦斯含量,防止瓦斯爆炸事故发生。
计、建设、生产、管理等方面的安全要求。
《安全生产法》
03
适用于所有行业的安全生产法规,对煤矿安全生产具有普遍的
指导意义。
煤矿企业内部安全制度
安全生产责任制
明确各级管理人员和员工在安全生产 中的职责,形成从上到下的安全责任 体系。
安全操作规程
针对不同岗位和设备制定详细的安全 操作规程,确保员工在操作过程中遵 守安全规定。
安全培训与教育
01
02
03
定期开展安全培训
针对煤矿员工,定期开展 安全知识、操作技能等方 面的培训,提高员工的安 全意识和操作技能。
实施安全教育宣传
通过宣传画、宣传片等多 种方式,向员工普及安全 知识,增强员工的安全意 识。
开展应急演练
定期组织煤矿应急演练, 提高员工在事故发生时的 应急处置能力。

井下作业火灾事故案例分析

井下作业火灾事故案例分析

井下作业火灾事故案例分析1. 事故概况在某煤矿井下作业过程中,发生了一起严重火灾事故。

据初步调查,事故发生在井下作业面,导致多名矿工被困。

随后,相关救援人员迅速赶往现场展开救援工作。

但由于火势太大和作业面通风状况的限制,导致救援难度增大,最终造成了多名矿工伤亡。

2. 事故原因分析(1)设备故障:火灾事故往往与设备故障有关,井下煤矿作业所使用的设备常常处于高温高压环境中,一旦设备出现故障,很容易引发火灾。

在这起事故中,初步调查显示火灾起因是一台运输设备的短路引发的。

(2)人为因素:在井下作业进行过程中,矿工的操作失误或忽视安全措施也可能成为火灾事故的直接原因。

在事故发生的现场,救援人员在对事故现场进行勘查时发现,火灾发生时有多名矿工在作业,由于紧急情况下未按规定的安全程序行事,加大了事故的伤亡程度。

(3)安全管理不到位:井下煤矿作业场所的特殊环境和高风险性质,对安全管理提出了极高的要求。

而在这起事故中,由于一些部门对安全管理的重视不够,监督检查不到位,使得安全隐患得不到及时发现和处理,从而造成了事故的发生。

3. 救援工作及后续处理(1)救援工作:事故发生后,相关部门对火灾事故积极展开救援工作,派出了大量消防人员和救援队伍赶赴事故现场,采取迅速有效的灭火和救援措施,最大程度地减少了伤亡人数。

(2)事故调查:事故发生后,相关部门迅速成立了事故调查组,并对火灾事故的原因进行了深入调查和分析,以避免类似事故再次发生。

(3)善后处理:对于事故中受伤和去世的矿工家属进行了相应的安抚和赔偿,并对事故中的安全问题进行了彻底的整改,同时对思想教育和安全培训加大力度,从源头上减少类似事件发生的可能。

4. 事故对社会的影响这起井下作业火灾事故的发生,不仅给事故当事人和家属带来了极大的痛苦和压力,而且也对社会造成了严重的影响。

首先,这一事件引起了社会对煤矿安全问题的关注,加大了人们对煤矿安全生产的重视。

其次,事故的发生也引发了煤矿行业内部的安全检查和整改,提高了煤矿企业对安全生产的重视程度。

矿山事故案例分析

矿山事故案例分析

矿山事故案例分析一、引言矿山事故是指在矿山生产过程中发生的意外事件,造成人员伤亡、财产损失甚至环境破坏的事件。

矿山事故的发生给人们的生命财产安全带来了巨大威胁,因此对矿山事故进行深入分析和研究,对预防和减少事故的发生具有重要意义。

本文将以某矿山发生的一起事故为例,进行详细分析和探讨。

二、事故背景某矿山位于山西省某市,主要开采煤炭资源。

该矿山规模较大,拥有数个井口和大量的矿工。

事故发生在某年某月某日的上午10点摆布,当时矿工正在进行井下作业。

三、事故经过1. 事故发生地点:事故发生在矿山的-1500米井下工作面。

2. 事故原因:经初步调查,事故的主要原因是井下通风系统故障导致的氧气不足。

井下矿工在作业过程中因缺氧而窒息,造成多人伤亡。

3. 事故救援过程:事故发生后,矿山即将启动应急救援预案,组织矿山救援队伍展开救援工作。

同时,向上级政府和相关部门报告事故情况,请求支援和协助。

经过数小时的紧张救援,被困矿工成功获救,伤者被送往医院进行治疗。

四、事故原因分析1. 井下通风系统故障:矿山井下通风系统是保证矿工安全作业的重要设备,如果通风系统发生故障,会导致井下氧气供应不足,从而造成缺氧窒息事故的发生。

2. 管理不善:事故发生前,矿山管理层对井下通风系统的检修和维护不够重视,导致故障未及时发现和处理,加剧了事故的发生。

3. 人员培训不足:矿工在井下作业时,缺乏必要的安全知识和应急处理技能,无法有效应对突发情况,增加了事故的危(wei)险性。

五、事故教训与改进措施1. 加强安全管理:矿山管理层应加强对井下通风系统的检修和维护工作,确保设备的正常运行。

同时,加强对矿工的安全培训,提高其应对突发情况的能力。

2. 完善应急预案:矿山应建立完善的应急预案,明确各级救援队伍组织和任务分工,提前做好应急救援准备工作,以应对类似事故的发生。

3. 强化监管力度:相关政府部门应加强对矿山的监管力度,加大对矿山安全生产的检查和指导力度,确保矿山安全生产的落实。

石油钻井典型事故案例(钻井培训)

石油钻井典型事故案例(钻井培训)

三、胜利油田物体打击死亡事故
事故经过
2001年4月23日5:00,胜利石油管 理局黄河钻井总公司钻井五公司32195钻 井队在营331井施工,第三根表层套管扣 上吊卡后,上起游车,发现吊卡在套管 上不往上走,随即下放游车,当游车降 至约2米高时,吊卡活门突然弹开,套管 下落,砸在内钳工吕金光右肩颈部,造 成重伤,抢救无效死亡。
事故经过
1982年4月22日2:25,32165队钻一班在曹18 井上零点班,在下钻过程中,于2:25分发生顶 天车事故,造成钢丝绳拉断,悬吊系统全部砸 在钻台上,吊环被砸开,一只吊环从钻机上面 飞到1下面。当时在内钳工位置 上的刘хх因躲闪不及被砸下游动系统挤在刹 车气缸处死亡。事故发生后用吊车掉开游动滑 车,才移出尸体。
事故原因
1、违反操作规程,在未 断电的情况下,赤脚下坑拉 潜水泵进行检查。
2、在使用过程中未能及 时发现潜水泵电源线有老化 现象。
七、4599队张х墩2-19井物体打击死亡事故 事故经过 2000年10月14日,4599钻井队钻三班在墩2-19 井施工,16:00接班后固定备用立管,19:00组 合钻具下钻,下完2柱钻铤、6柱加重钻杆后,由 司钻沈х操作气动绞车,从场地上提加重钻杆单 根,21:20左右吊第6根加重钻杆,当加重钻杆 刚离开大门坡道时,因加重钻杆摆动造成气动绞 车吊钩〔双板钩〕与提篮吊环脱开,加重钻杆倒 向钻机绞车刹把方向并滑到场地。在加重钻杆下 落过程中,钻杆母接头部位打击站在井口操作的 张х头部,平安帽下颏带调节锁紧扣断开,平安 帽飞出,张х头部受伤。送医院抢救无效死亡。
事故主要原因
作业无章可循,拆卸软管时没有先 泄压。
二、上海石油局车辆伤害死亡事故 事故经过 2001年4月10日1:15 ,新星石油公 司上海石油局三海大队装卸队铲车司机 黄治中驾驶2.75吨铲车与一辆3吨铲车在 基地院内为平湖一号平台装油管,采用 两个铲车共同抬一捆重约3.8吨〔30根〕 的油管从库内运到场地上,再用室外行 吊装车,当抬运第四趟时,黄治中的铲 车在前因机械故障熄火,造成铲车向右

井下作业事故案例分析

井下作业事故案例分析
8:00—16:00班,由副班长杨XX带班,当下油管 时,井架不正,油管丝扣偏扣,杨XX决定调整井架, 用绳套套住井架一侧大腿,违章用通井机拖井架基 础,因操作失误,拉倒井架,致使井架下部变形。
原因分析:违章操作,拖井架基础时行车过猛造成 井架底座位移过大,井架拉倒。
正确做法:严格按规程操作,严禁盲目蛮干;用绷 绳调整井架调不过来时应用井架车到现场校正井架。
.
7
摘挂吊环事故
1986年8月10日,作业XX队职工王XX在H12-66井 起抽油杆作业,右司钻马XX操作通井机,高XX与 王XX站井口操作,约22:00左右,当起第23根抽 油杆时,王XX刚把抽油杆吊卡提环放入小钩挂钩上, 司钻马XX就开始操作通井机上提抽油杆,将王XX 左手大拇指夹在提升钩与吊卡提环之间,造成王XX 左手大拇指第一节被夹断的事故。
修理吊卡,张XX刚走到值班房门前还没来得及
蹲下,BJ-18型作业井架底座突然向后滑5米,通
井机也被向后推3.7米,井架倒向井口,左后主
绷绳带出地锚飞往井口方向达17米,将中途13
米处的的张XX击成重伤,抢救无效,与6月5日
12:40死亡.
.
2
翻通井机事故
1990年7月24日,作业三队职工黄XX在H5-28井开通 井机上平板时,吴XX负责指挥,由于井场地基松软,通 井机没有对准平板,当其上至三分之二的位置时,通 井机翻下地面呈180度,通井机操作杆穿透小腹,后用 电焊割断操纵杆才将黄XX救出。
.
9
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10
射孔井喷事故
1995年4月30日,井下作业二处五队副队 长岳某当班,任务是配合射孔队射完孔后, 卸下250采油树,换上350采油树。上午10点 左右射孔完毕,井口有溢流,观察到13点, 发现井口溢流变化不大,岳某就组织换采油 树,16:30聂某到井口检查套管短节,突然 从底法兰和套管短节处窜出一股油气,井口 被抬掉,聂某因井场泥泞没能躲开,被压在 采油树下,17:30送医院,经抢救无效于5 月2日6:40死亡。

煤矿典型事故案例分析安全教育

煤矿典型事故案例分析安全教育

煤矿典型事故案例分析安全教育煤矿事故是一种非常严重的工业事故,经常导致人员伤亡和财产损失。

为了提高煤矿工人的安全意识和应急能力,进行针对性的安全教育是十分必要的。

本文将分析几起典型的煤矿事故案例,并提出相应的安全教育措施。

首先,我们来看一起发生在煤矿的煤层突水事故。

该事故发生在矿井井筒下方1000米的开采工作面,突发性的突水导致五名工人被困井下,造成三人死亡。

事故原因是由于煤层压力未得到有效控制导致,煤层中的地下水突然涌入矿井,这与井下作业人员对煤层水文地质条件了解不足、控制措施不到位等有关。

针对这一事故,我们可以通过加强煤矿工人的安全教育来提高其对煤层地质的认识和水文条件的了解。

通过系统的培训,让工人了解不同地质条件下煤层突水的可能性和要求,以及相应的应急处理措施。

第二起事故发生在矿井的通风系统故障。

该矿井的主风机突然停止运转,导致井下的通风系统瘫痪,大量有毒气体堆积,造成五名工人中毒。

事故原因是由于通风系统的维护和检修不及时,主风机故障后无法及时切换备用风机。

为了避免这类事故的发生,矿井可以通过制定通风系统的维护计划,并加强对维护人员的培训,提高其维修和检修技能。

同时,也可以组织定期检查通风系统的状态,确保其正常运转,并建立备用风机的应急措施。

第三起事故是一起矿井火灾。

该矿井的采煤工作面发生火灾,火势迅速蔓延,导致十五名工人被困井下,其中七人死亡。

事故原因是由于采煤工作面的火灾报警系统故障,未能及时报警。

此外,井下的救生设备也不足,难以进行有效的自救。

针对这一事故,煤矿可以加强对火灾安全知识的培训,提高工人的安全意识和反应能力。

同时,应加强火灾报警系统的维护和定期检查,确保其正常运转。

此外,应增加井下的救生设备,以便工人在紧急情况下能够有效自救。

总结起来,煤矿工作环境恶劣且危险,安全教育的重要性不可忽视。

通过以上典型事故的分析,我们可以看出,加强煤矿工人的安全培训和教育十分重要。

培训内容可以包括煤矿地质、通风系统维护和火灾安全等方面的知识。

煤矿事故案例分析

煤矿事故案例分析

煤矿事故案例分析一、引言煤矿事故是指在煤矿生产过程中发生的由于人为或自然因素引起的意外事件,造成人员伤亡、财产损失等不良后果。

煤矿事故的发生不仅对矿工的生命安全造成威胁,也对煤矿企业的稳定运营和社会的可持续发展带来严重影响。

因此,对煤矿事故进行案例分析,总结经验教训,具有重要的现实意义。

二、案例描述本次煤矿事故案例分析的对象为某煤矿的一起重大事故。

该煤矿位于山西省某市,是一家规模较大的国有煤矿企业,拥有数个煤矿井和生产线。

事故发生在2019年5月1日的早晨,当时正值劳动节假期,矿工的工作强度较大,人员密集。

据初步调查,事故是由于煤矿井下的通风系统故障引起的。

三、案例分析1. 事故原因通过对事故现场的勘察和调查,可以得出以下事故原因:1.1 通风系统故障:事故发生时,煤矿井下的通风系统出现了故障,导致矿井内的空气流通不畅,增加了瓦斯积聚的风险。

1.2 瓦斯积聚:由于通风系统故障,煤矿井下的瓦斯积聚量逐渐增加,达到了爆炸的临界点。

1.3 火花引发爆炸:矿工在井下作业时,不慎产生了火花,引发了瓦斯爆炸。

2. 事故后果该次煤矿事故造成了严重的后果:2.1 人员伤亡:事故导致了10名矿工死亡,20名矿工受伤,其中5人伤势严重,需要长时间的治疗和康复。

2.2 财产损失:事故引发的爆炸导致了矿井内部的设备和机械损坏,估计损失超过1000万元。

3. 教训与反思通过对该煤矿事故的分析,我们可以得出以下教训和反思:3.1 定期检查和维护通风系统:煤矿井下的通风系统是保证矿井安全生产的重要设备,必须定期进行检查和维护,确保其正常运行。

3.2 加强瓦斯监测和管理:在煤矿井下,瓦斯的积聚是导致事故的主要原因之一,必须加强瓦斯监测和管理,及时采取措施防止瓦斯积聚。

3.3 提高矿工安全意识:矿工在井下作业时,必须严格遵守安全操作规程,加强安全意识培训,避免产生火花等引发事故的行为。

四、结论通过对该煤矿事故的案例分析,我们可以得出以下结论:煤矿事故的发生往往是由于多个因素的综合作用,包括设备故障、管理不善、人员操作不当等。

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井下作业典型事故案例分析(二)二OO七年一月目录一、××井挤水泥固油管事故二、××井套铣筒卡钻事故三、××井试井钢丝及油管落井事故四、××井深井泵衬套落井事故五、××井铅模卡钻事故六、××井管串喷出地面事故七、××井铣锥除垢卡钻事故八、维修检泵井返工案例剖析××井活塞通不过封隔器检泵返工案例××井管式泵倒下返工案例××井油管漏失返工案例××井抽油杆被磁化返工案例九、作业现场着火案例剖析案例一:××井静电引起着火案例案例二:××井清蜡剂着火案例一、某井挤水泥固油管事故某井为光油管挤水泥钻具,作业队按设计要求替完水泥浆后即开始挤,最高压力达25MPa,挤完后上提管串欲反洗井就已卡死,此时,从配水泥浆起时未超过水泥浆的初凝时间(初凝时间为1小时25分,作业用的水和水泥均合格)。

<一>、原因分析高压下挤水泥会缩短水泥初凝时间,泵压25MPa加液柱压力16MPa,则作用于井底的压力为41MPa之多,再加温度高,水质变化,水泥浆初凝时间缩短一半多。

附:压力变化对水泥初凝时间的影响表。

压力变化对水泥初凝时间的影响表此外,打水泥固死油管的事故原因有五:一是整个作业过程因设备或生产组织不当致使作业时间超过水泥浆的初凝时间;二是井下管串因故脱落造成落井油管固死;三是套管破损光油管挤水泥时水泥浆上返进入破漏段;四是带上封挤水泥时因管外串通或下带直嘴孔径过大,故嘴损压力小致使封隔器座封不严导致水泥浆上串到封隔器以上;五是油管本身有破裂之处造成液体分流加之油管未起出水泥浆外。

本井属第六种原因,既当地面加压25MPa时,井底压力相当于41MPa,故水泥浆初凝时间缩短55%左右,加之井下管串未提出水泥面,故而造成水泥固死油管的事故。

<二>、预防措施预防此类事故的发生:1、参考在施工井的温度和施工压力条件下水泥浆的初凝、终凝时间数据;2、要保证施工用设备完好运转;3、要做好施工准备、反洗井前的施工时间不得超过水泥浆初凝时间的70%;4、在反洗井前及时上提井下管串至预计水泥面以上;5、要在下钻过程中随时观察指重表并要在挤水泥施工前试提井下管串校核、对比悬重;6、要在光油管挤封井上先套管找漏证实套管完好程度,防止水泥浆上移而固死油管;7、在单上封的井施工要保证封隔器座封完好;8、在多层井挤水泥前要有验串资料;9、下入井的油管要完好无损二、××井套铣筒卡钻事故<一>、基本数据人工井底1647.82m,射孔段Y9:1561.0-1563.0m。

<二>、事故过程1、根据地质方案要求该井上修进行解堵除垢作业。

2、用三牙轮钻头除垢时一个牙轮落井,用一把抓打捞,起出打捞钻具发现落物未捞上,一把抓八个爪子全部弯曲。

3、用套铣筒钻磨除垢进尺5.56m,在接单根时大绳跳槽循环中断,垢粒沉积套铣筒卡死。

<三>、事故发生的原因分析在接单根过程中由于大绳跳槽不能及时循环导致卡钻,大绳整改后上提480KN活动解卡无效,400型水泥车憋压40Mpa循环不通,垢粒沉积套铣筒外围填充堵死,将套铣筒卡死。

<四>、防范措施:1、套铣筒在套铣过程中,水质要清洁,钻压不可过大,停止循环时要洗井至少一周待井水质清洁后方可停泵。

2、除垢时应选用铣锥、磨鞋等,不宜选用套铣筒除垢。

3、接单根时准备工作要充分,动作要迅速。

三、××井试井钢丝及油管落井事故<一>、基本数据人工井底1858.80m,射孔段Y9:1784.0-1792.0m,1796.0-1802.0m。

<二>、事故过程1、修井队接到检串方案后上修施工,起出原注水钻具时,发现下配水器上接头带出来,其余掉入井内。

2、下捞矛捞上之后,上提至980m时,发现卡钻,经活动解卡,未成功,上提最大拉力24t。

3、倒扣发现下部活动,起出后发现距井口2.5M处脱扣,后对扣三次,发现公扣磨损破坏严重,后来把井口2m处冲洗干净,发现有试井钢丝。

至此,造成了该井井内落物为:(1)、试井Φ2mm钢丝1580m+Φ44mm流量计一台(长约1.5m)。

(2)、Φ44mm捞矛1个(长1.63m)+短节1个+Φ62mm平扣油管102根(长963.06m)。

<三>、事故发生的原因分析作业队上修时,不知井内掉入试井钢丝,起钻过程中不谨慎,致使部分管柱落井。

在进行打捞工作中,盲目下入了捞矛打捞,钻具下的过深,钢丝窜入工具上部,致使起钻遇卡。

<四>、防范措施:1、井内有测井钢丝、电缆绳或抽汲绳之类落物时,打捞过程中必须小心谨慎,不能用钻具将绳类落物重压或顿压,避免将绳压成绳团,给打捞工作带来困难。

2、钻具不能下的过深,到预计鱼顶位置时,每次下入10-20m,要试捞1次。

避免绳类窜入工具以上,造成卡钻事故。

工具上部还要带有盖帽,防止绳类上窜。

3、在制作打捞工具时,如外钩等工具,要根据不同落物形状,在制作上要特别仔细。

4、上修前设计一定要将井史叙述清楚,作业队应对井内落物进行了解。

四、××井深井泵衬套落井事故<一>、基本数据人工井底1658.80m,射孔段Y9:1582.0-1584.0m,Y10:1595.0-1597.0m。

Φ38mm加长泵:1180.33mm,Y211-114封隔器:1590.0m、母堵:1600.23mm。

<二>、事故过程××井下入Y211-114封隔器实施隔采作业,半年后需重新隔采,起原钻具时发现轨封卡。

在上下活动过程中致使Φ32mm管式泵下压紧接箍拔脱,泵内衬套全部落井,每个衬套长:150mm,重约1.76Kg,共30个。

<三>、原因分析1、造成轨封卡钻的主要原因是井筒内结垢所致。

2、衬套落井是上提力超过压紧接箍丝扣抗拉力或丝扣加工质量不合格所致。

<四>、预防措施1、在结垢井上不宜下轨道式卡瓦封隔器。

2、上提解卡力不超过丝扣抗拉力。

3、对管柱中有深井泵的事故井在活动解卡时,不能硬拔,限吨位活动。

若解卡无效,采取其它方法解卡。

4、丝扣加工质量要合格。

五、××井铅模卡钻事故<一>、基本数据××井完井日期:1972年4月,套补距:4.70m ,人工井底2167.0m,射孔段长8:2137.0-2139.0m。

固井质量:管外水泥上返深度957.0m,固井质量良好。

<二>、事故过程××井下入工具油管带Φ118mm通井规于276m遇阻,查资料700m有落物,后下入工具油管带Φ115mm铅模于680m遇阻。

拉力表数值略有下降,即上提钻具遇阻,也放不下去,拉力达到530KN仍解不开,铅模卡死。

<三>、原因分析××井铅模卡钻事故套补距3.10m洛河层破裂,套管卷起,铅模卡死。

<四>、预防措施1、通井遇阻后应用小通井规检查套管通过能力,不能盲目下入其它大直径工具。

2、使用铅模时,应用大于铅模通井规通井,根据通井情况再下铅模。

六、××井管串喷出地面事故<一>、基本数据完成日期:1999年5月19日,完钻井深(斜):1641.0m,套补距:4.7m,人工井底1526.86m,射孔段Y6:1495.5-1497.5m,Y7:1510.4-1511.8m。

<二>、事故过程××井下隔采钻具(Y111-114一个、Y211-114一个)时因故停工,第二天早上发现150m油管全部喷到地面,以井口为中心环状分布于井场。

<三>、原因分析××井是一口地层压力和天然气含量高的隔采井,加上封隔器环空小,随着地层压力的恢复,动液面的上升,天然气的溢出,井下压力越来越高。

当压力集聚到足以克服管柱自身重量和封隔器摩擦阻力时,管柱开始上行做活塞运动,最后全部喷出地面。

<四>、预防措施1、因故停工时必须座井口。

2、重新施工时,井口装压力表观察压力,放空后压力降为零再打开井口作业。

3、施工过程中要时刻注意拉力表数值,数值突然变化时立即采取防范措施。

七、××井铣锥除垢卡钻事故<一>、基本数据完成日期:1996年10月,完钻井深(斜):1674.0m,套补距:4.8m,人工井底1651.48m,射孔段:延10:1597.0-1599.0m,长3:1610.0-1615.0m。

<二>、事故过程××井合采延10、长3结垢,在除垢过程中,准备接单根时上提钻具遇阻,铣锥被卡。

<三>、原因分析××井除垢过程中洗井液循环排量小于300L/min,洗井液只携带出了铣锥铣下的小的垢粒,大的沉积于铣锥上部,致使铣锥被卡。

<四>、预防措施除垢过程中洗井液循环排量大于500L/min,防止大的垢粒沉积。

八、维修检泵井返工案例剖析××井活塞通不过封隔器检泵返工案例<一>、基本数据人工井底1372.47m,射孔段Y6:1209.6-1212.0m。

<二>、事故过程××井隔洛河水采油,Φ44mm加长泵:1300mm,Y211-114封隔器:1260m。

当下抽油杆至1260m时遇阻,多次活动无效。

起出检查。

封隔器中心管通径只有38mm,更换封隔器后下入即正常生产。

<三>、原因分析对下井工具检查不细,造成无效施工。

<四>、预防措施1、熟悉各类工具的特点、规范,合理配置下井管串。

2、要培养良好的工作作风和敬业精神,责任心要强。

××井管式泵倒下返工案例<一>、基本数据人工井底1372.47m,射孔段Y6:1209.6-1212.0m。

Φ44mm 管式泵:1300mm。

<二>、事故过程××井检泵下入后,试抽不出液,测液面正常,功图显示油杆断脱,起出检查油杆活塞完好。

后分析认为功图显示应为活塞未入泵筒,需起出泵筒检查,泵筒起出检查意外地发现泵筒倒下,泵筒自身完好。

管串正确下入后试抽,很快出液,功图显示深井泵工作状态良好。

<三>、原因分析1、××井管式泵倒下返工事故属关键工序技术人员监督不到位。

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