一例永磁同步电动机的转子位置检测故障分析
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错误造成新 电动机非正常工作。把新 电动机与 z轴
丝杠 连接 , 移 动 06 m 后驱 动器 又 出现 E一 0 z轴 .2m 68 报警 。再次 让 电动机脱 开机械 , 工作 正常 , z轴 因此机
障, z y 把 、 轴电动机动力线及反馈线交换 , 结果 y轴 运 动正常 、 z轴还是 不能 移动 , 因此排 除 驱动 器本 身故 障。天车吊起主轴配重 , 配重链能 自由地上下移动 , 因 此也不怀疑除电动机外 的机械故障。根据经验判断 ,
拆卸该编码器的时候没有做编码器轴与电动机轴的安
装 零位标 记就 直接把 编码 器拆卸 下来 。调整 电动机刹 车间 隙使 其刹 车效 果 良好 后试 机 , 动器 “ 能 ” z 驱 使 后 轴 出现 飞车 。出现此 现象 的原 因可能是编 码器安 装 的 零位 偏差 造成 电动机转 子位 置检测 的零位 偏差 引起不 期望 和不 可控制 的轴 电流 , 造成 电动机无 法正常转 动 。 因此 为 了纠正较 大 的零 位偏差 , 交换 电动机 动力 线 V、
与机械 脱开 , 动器 “ 能 ” 电动 机仍 旧转 2 。 出 驱 使 后 0后
1 故障现象
一
台配套 SE N 0 D 系统 、1U IME S82 6 1 e伺 服 驱 动
现 E一 0 68报 警。利 用 S oC m 软 件 联 机 观 察 i oU m
6 1 e驱动 器上伺 服 电动 机 工作 电流 , 现 电动 机慢 1U 发 慢转 动 时 , 电动机 电流不断增 大 , 后突 然增大超 过 电 最 动机 最 大电流 P 8设定 的 2 把最 大 电流 增 大时 10 1 7A, 观察 电动机 工 作 电流 仍 然超 过 电 动机 最 大 电流 设 定
器输出达到极限。根据机床资料要求检查驱动器与电 动 机和编码 器 的连接 、 电动机 接地 连接 、 编码器 类型及
脉 冲数 的设 定 、 检查 机 械 负 载情 况 及更 换 驱 动 器功 率 模块 或控 制 模 块 故 障 等 等 。检 查 机 床 驱 动 器 与 电动 机 、 动器 与 C C的连接 , 驱 N 确认位 置反 馈极 性 、 置反 位 馈 连接 均正确 。 电动机编码 器 与电动 机 的连 接也 没发 现松动 。编码器 的类 型及 脉 冲数 的设 定 也 正确 。z、 y 轴 共用一 个双轴 驱动 模 块 , 了判 断 驱 动 器是 否 有 故 为
车 的检 查 。而检查 电动 机 刹 车必 须 拆 卸 编码 器 , 工 电
般需要安装光 电编码器、 旋转变压器等位置传感器
来获得电动机转子的准确位置。由于安装 的误差会使 位置传感器的零位产生偏差 , 位置传感器的零位偏差
将造 成转子 位置检 测 的零 位 偏 差 , 电动 机 转 子检 测 而 零位 偏差 的存 在 引起逆 变器 开关 管 逻 辑 换 向错 误 , 将 引起 不期望 和不可 控制 的轴 电流 , 重 时 会 造成 电动 严
永磁 同步 电动 机 , 因其 效 率高 、 积 小 、 体 调速 性 能 良好得 到广泛应 用 。在伺服 系统 等高精 度控制 的场 合
一
此类故 障 刹 车不 能完 全 松 开 也 可 能 使 电动 机 负 载 增
ຫໍສະໝຸດ Baidu
大, 因此没有把电动机和机械脱开进行 电动机空转试 验, 就直接把电动机从机床上拆卸下来进行电动机刹
的数控铣床 , z轴移动 06 m时出现 A M 850 .2m L 300 报
警 ,1 e伺服驱 动 出现 E 68  ̄ 警 。 6 1 U 一0#
2 故障查找
A M 850报警 的含义 是 P O IU P驱 动 器 L 300 R FB SD 连接 出错 ; 一 0 E 6 8报警 的含义 是 z轴 驱动 器 速度 调 节
L ANG Yi UN i I ,S J
(ntueo cieyMa uatr gT c nlg C iaA a e yo Istt f i Mahn r n f ui eh o y, hn cd m f c n o E g er gP yi Mina g6 10 , HN) ni e n h s s, a yn 2 9 0 C n i c
值。用新的电动机更换后观察也出现同样的故障。由
于驱 动器是 好 的 , 的电动机也 不应该 有 问题 , 新 问题 出 在哪儿 呢 ?分 析并 回忆维 修过 程发现有 可能 是驱 动器 与 电动机 问的相 序不 对 造 成 。把 电动 机 动力 线 还原 , 使其 与 驱动器 的相序 一一对 应 , 试机 电动机工作 正 常。 再 利 用 Sm o U 软件 联 机 观 察 6 e驱 动 器 上伺 ioC m 1 l U 服 电动 机工作 电流 , 实际 电流 只有 1A左右 , 因此相序
机无法启动或转动。转子位置零位偏差即位置传感器
的零位偏 差 , 它是指 位 置传 感 器相 对 于 转 子实 际位 置 的偏差 。下面 分析一 例 由于编码 器 的安 装误差 引起 的 电动机 非正常 工作 。
w 两相 , 驱动器“ 使能” 后不 出现飞车, 但伺服 电动机 只转动约 2 。 0后驱动器就出现 E 6 8 一0 报警。把电动机
; z 年 幂 u1 u z 朋
械有故障。钳工经过分析检查发现主轴配重的拖链轴 承因滚珠研碎卡死不转。更换该轴承后 , 故障全部排
R g dae c 洲n n in e ma 改装与维修 aM n
一
例永磁同步 电动机 的转子位 置检测故障分析
梁 毅 孙 继
( 中国工程 物理研 究院机 械制造 工 艺研 究所 , 四川 绵 阳 6 10 ) 2 90
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