一起500kV事故变压器短路强度计算与分析_张春红
一起500kV电力变压器故障诊断及处理
一起500kV电力变压器故障诊断及处理发布时间:2021-09-28T02:46:57.908Z 来源:《中国电业》2021年15期作者:李小飞[导读] 500kV变压器故障反映出该变压器低压绕组抗短路能力的不足李小飞国网山东省电力公司检修公司,山东省济南市,250118 摘要:500kV变压器故障反映出该变压器低压绕组抗短路能力的不足,从而表明变压器的设计水平,对变压器本身运行的安全稳定性有着举足轻重的影响。
应该提高变压器设计水平,确保变压器能够耐受出口短路,这有助于提高变电站设备乃至电网运行的安全性与稳定性。
关键词:变压器故障,抗短路能力,设计水平,出口短路,电网运行前言:电力变压器作为电力系统中的重要组成部分,其状态的好坏直接影响到了我国电力运输的流畅性以及安全性。
但是在电力变压器的实际运行过程中,由于实际情况的限制导致了多种故障的出现,继而影响到了相关性能的运行,甚至引发事故,造成经济、社会损失。
基于这样的原因,就需要加强相关部门对于电力变压器运行过程中的故障进行诊断,并由此制定出解决的方法,继而能够在最大程度上推动电力运输事业的发展。
1、运行中的变压器产气机理1.1变压器油产气的理化过程碳氢化合物的热解过程即为变压器油的产气过程,产气取决于具有不同化学键结构的碳氢化合物分子在高温下的稳定性,产生烃类气体的不饱和度随裂解能量密度(温度)的增大而增加。
一般来说,故障点温度较低时,油分解的气体组成随着温度升高,出现最大产气率的气体依次是 CH4、C2H6、C2H4、C2H2。
油在起氧化反应时会生成少量CO和CO2,然而CO和CO2能长期积累而成数量较多的特征气体。
一般在800~1200℃时有C2H2生成。
1.2固体绝缘材料的分解和产气机理一般情况下,构成固体绝缘材料的纤维素等聚合物完全裂解和碳化要高于 300 ℃时,会生成较多的CO和CO2及较少的烃类气体和糠醛。
研究表明,测定油中糠醛含量,可在一定程度作为固体绝缘的判断依据。
500kV电力变压器故障诊断与分析
障诊 断 、 实验室模拟试验 , 判 断 变 压 器 内 部 发 生 短路 故 障 。经 返厂 吊罩 检 查 , 证 实故 障 为低 压 侧 匝 问短 路 , 并进 一步 确 认 变 压 器 油含 水是 导致 低 压 匝间 短 路 的直 接 诱 因 。
关键词 : 5 0 0 k V 电压 等 级 ; 电力 变 压 器 ; 故 障诊 断 ; 调 查 分 析
o p e r a t i o n s t a t u s h a v e b e e n i n v e s t i g a t e d a n d a n a l y z e d i n d e t a i l .F i e l d f a u l t d i a g n o s i s a n d l a b s i mu a hi o n h a v e b e e n
5 0 0 k V 电力 变 压 器 故 障诊 断与分 析
Di a gn o s i s a n d Ana l y s i s o n 5 0 0 k V Po we r Tr a n s f o r me r Fa ul t
王 凤祥 , 敖 明。 , 王 朔 , 李绍 英
定运行 , 往 往造成 十分严 重后 果 。 其 故障诊 断也 相对 复 杂 困难 , 同时 修复 时 间较 长 。吉林 省 某 5 0 0 k V变
电站 5 0 0 k V 主变 压 器型 号为 ( ) DF P S Z 一 2 5 0 MVA/
主变压 器 发 生故 障 时 天气 状况 良好 、 系统 运 行 正常 , 无任何 操作 。经调 查该 主变压 器在 运输 、 安装 及 运 行 中 曾经 发 生 过 以下 非正 常状 况 : 运 输 过程 中
500kV套管缺陷导致变压器短路故障分析
500kV套管缺陷导致变压器短路故障分析摘要:一直以来,变压器短路故障都是一项很重要的问题。
因此在本文中分析500KV变压器短路故障原因的基础上,归纳和总结了一些变压器短路故障处理措施,并从变压器绝缘配件的绝缘性能及其测试时间要求、变压器绕组材料的选择、变压器的干燥问题等方面提出了在处理短路故障时应注意的关键点。
关键词:500KV套管缺陷;变压器;断路故障引言变压器作为功率传递转换装置广泛应用于500KV变电站。
高压套管作为设备辅件,设计、制造与安装相对不受重视,但其存在的问题随着运行年限的增长逐渐暴露出来。
2016年6月22日,某输变电工程调试送电过程中,主变缺陷导致短路故障引起差动保护动作。
本文基于主变故障原因的分析、总结与讨论,对新建工程变电设备全过程管理提出借鉴性意见。
1.事故经过2016年6月22日,某500KV变电站#2主变进行第一次冲击合闸试验,带电约3S后,主变A相分相差动保护动作跳闸,本体轻瓦斯发出报警信号。
现场检查发现,主变A相本体瓦斯继电器内有气体聚集,本体油色谱分析乙炔含量为200μL/L,总烃含量349μL/L;B、C相无异常。
于是初步判断A相主变内部发生电弧放电性故障。
2.现场检查及初步分析2.1保护及故障录波信息当日15时30分33秒,合上5011开关,对#2主变进行空载冲击合闸并网;3s后,#2主变A套保护分相差动动作,B套保护启动未动作;4s后,#2主变A相本体轻瓦斯保护动作发出信号。
故障录波图如图1所示。
冲击合闸过程中, #2主变A、B、C相的最大励磁涌流分别是 502、1136、658A,励磁涌流幅值较小;合闸后约3550ms,主变A相出现差流,内部发生故障,10ms后主变分相差动保护启动,27ms后分相差动保护动作出口,70ms后主变跳闸。
跳闸后,现场及时组织进行主变的相关试验工作,试验项目包括绝缘油试验和电气诊断性试验。
2.2绝缘油试验在主变本体下部取油口(靠高压侧)取油进行试验。
大型电力变压器短路事故统计与分析
事故后,多次组织由各方面专家组成的事故分析小组,对事故进行细致的分析,认为造成电力变压器严重损坏的主要原因是电力变压器承受短路能力不够。吊心检查还发现上述两组电力变压器的低压绕组均采用机械强度很差的换位导线。此外,还有因绕组的动稳定强度不够发生重复性事故。如山西神头第一发电厂2号联变120000kVA/500kV单相自耦电力变压器,继1990年B相事故后,又发生C相类似事故。运行中,由于220kV单相短路发展为B、C相短路,持续220ms,电力变压器压力释放阀动作,高压套管爆破,油箱焊缝开裂10处,绕组严重变形。这说明该组电力变压器没有承受近区短路故障的能力。
电力变压器因外部短路而损坏的因素很多,情况也比较复杂。但从近五年来电力变压器短路事故发生的过程、现象及其事后的解体检查情况看,电力变压器之所以短路后立即造成损坏,主要是电力变压器本身抗短路能力不够。也就是说,电力变压器动稳定性能先天不足,追其原因大致有以下几点:
500kV线路单相重合闸事故分析及策略研究
500kV线路单相重合闸事故分析及策略研究摘要:近年来,随着我国经济社会的不断发展,各领域加大了电力的需求量,为了满足各领域的发展需求,我国电力部门提高重视,加大对电网安全性、稳定性的监管力度,采用单相重合闸方式,结合各领域的应用需求,考虑到电网的实际情况,制度出完善的实施方案与计划,由专业人员对其实际情况的综合分析、维护、管理,从而满足各领域的用电需求。
本文主要是围绕着500kV线路单相重合闸事故分析为核心内容,准确地分析出引发事故的影响因素与具体的原因,通过对影响因素与具体原因的明确,具有针对性地采取相应的解决措施。
关键词:500kV线路;单相重合闸;事故分析;解决策略在2017年11月17日15时05分59秒,500kV西百乙线发生B相跳闸重合成功,在故障前500kV西百乙线串补在接地状态。
500kV西百乙线主一集成辅A 保护只是保护启动并未动作出口,500kV西百乙线主二集成辅B保护零序差动动作跳B相。
其中主一集成辅A保护PCS-931N5YSZ为南京南瑞继保电气有限公司软件版本2.60、校验码3FB5 7675、形成时间2014-09-26,主二集成辅B保护CSC-103AFY为北京四方继保自动化股份有限公司软件版本V1.02C、校验码2020 298F、形成时间2015-09。
一、500kV线路单相重合闸事故分析针对500kV线路单相重合闸事故的分析,首先需要对单相重合闸事故的发生原因详细了解,其次是结合其实际发展情况的综合分析,考虑到500kV西百乙线设备的外观情况,在此项目中,其外观是属于正常状态下,其中还包括高抗油温、绕温等均属于正常情况下,最后是对不同开关之间的实践操作,把每次实践操作的过程及结果的详细记录,为后续分析环节提供重要的信息依据[1]。
先是对S5021、S5022开关三相进行合闸处理,使SF6的压力处于正常情况下,对一次设备的外观观察,其处于正常情况下。
而对S5021开关、S5022开关分别进行一次操作,会发现避雷器未发生任何的变化。
500kV主变压器跳闸事故分析
500kV主变压器跳闸事故分析发表时间:2019-07-16T15:04:09.417Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:江琦[导读] 摘要:对一起500kV主变压器跳闸事故及原因进行分析,通过现场模拟验证,事故原因为电流互感器预防性试验中测量线误碰二次绕组端子导致主变压器跳闸。
(国网山西检修公司)摘要:对一起500kV主变压器跳闸事故及原因进行分析,通过现场模拟验证,事故原因为电流互感器预防性试验中测量线误碰二次绕组端子导致主变压器跳闸。
针对同类设备,提出反事故措施。
关键词:主变压器;事故分析;反事故措施某主变压器冷却器全停保护动作,该主变冷却器控制系统使用可以编程逻辑控制器为核心,采用温度传感器将采集到的电阻信号,送入到PLC的模拟量输入模块,由PLC进行A/D转换和标度变换等处理得到主变实际温度。
另外采用温度开关采集主变的温度信号,并将信号送入PLC的开关量输入模块参与逻辑控制。
电动机运行状态的检测,利用接触器及热断路器辅助接点输出的运行、故障等信号,引入PLC的开关量输入模块,在程序中实现故障电动机的自动切换和报警。
系统对电机配置完成的控制、保护、测量功能,主要保护功能包括:短路保护、过流保护、失压保护、缺相保护、相序保护、过载保护以及联锁保护。
在设备运行过程中出现故障及系统异常等情况,系统采用指示灯的形式报警,在运行过程中,若工作冷却器故障,PLC自动停止故障冷却器的运行,自动投入备用冷却器,并继续完成主变冷却器的控制。
PLC软件具有故障自诊断功能,对PLC模块故障、测量检测回路断线等故障能及时判断,通过PLC及时报警。
1事故经过2006年5月13日,500kV磁湖变电站凤磁Ⅱ回停电进行修试校工作。
工作内容包括:停电范围内一次设备年检及预防性试验。
500kV母线为3/2接线方式,主变压器高压接入第一串,停电期间安全措施主要有:(1)断开磁5012、5013开关、磁50132、50121隔离刀闸;(2)合上磁501327、501217、501367接地刀闸;在磁13LCVT侧挂一组临时接地线;(3)断开磁13LCVT二次小开关,磁50132、50121隔离刀闸的操作电源。
某500kV变电站原1号变压器事故分析
某500kV 变电站原1 号变压器事故分析某500kV变电站原1 号主变系法国日蒙施耐德公司生产的单相壳式变压器,单台容量167MVA,1995 年12 月投运。
投运以来,A、B、C存在油中H2含量增长的问题。
1997 年7 月9 日的油样色谱分析时发现A相突然出现痕量的乙炔,1997 年12 月18日A相油色谱分析乙炔消失。
1998 年11 月由于绝缘油中H2含量超标(A相已达390μ L/L,B相已达164μL/L,C相已达982μL/L),在厂家现场技术服务人员的指导下,分别打开A、B、C三相变压器的人孔盖,进行了进人检查。
检查发现变压器器身内用于运输时固定高压引线的绝缘板未按要求移至其运行位置,随即对其进行了移位处理。
投运后,变压器绝缘油色谱分析发现B相含量增长较快的现象不再发生,但是A、C相油中H2含量增长较快的现象依然存在。
2003 年10 月19 日的油样色谱分析时发现B 相突然出现1.8μL/L 的乙炔,随后的跟踪分析中其乙炔含量有下降趋势,2004 年4 月8 日乙炔含量降至0.4μL/L, 2004 年5 月10 日乙炔含量突增至4.6μL/L。
由于B 相乙炔含量增长,2004 年5 月25 日~ 6 月19 日对该组主变进行了停电检查,对变压器进行了变压器油的真空脱气、杂质过滤及全面的电气试验和检查工作,并邀请高压试验研究所进行了局部放电定位试验。
局部放电测量发现A 相变压器在1.3 倍电压下局放量最高值达10000pc,B 相变压器在1.0 倍电压下高压侧局放量最高值达40000pc,C 相变压器在1.3 倍电压下局放量为1200pc。
厂家现场技术服务人员对A、B、C 三相变压器均进行了进人检查,检查发现B 相变压器在距高压引线出线位置大约0.5m 处(往低压出线方向),其高压线圈的角环有明显的放电痕迹;A、B 两相变压器器身内有一些绝缘纸、小木块等杂质;C 相变压器进人检查未发现异常。
一起500kV变压器绝缘故障分析
一起500kV 变压器绝缘故障分析500kV 变压器是电力系统中的重要设备之一,它用于将高压输电线路中传输的电能降压为低压,满足用户的用电需求。
然而,在使用过程中,变压器可能会出现各种故障,其中绝缘故障是一种比较常见的问题。
本文将从绝缘故障的类型、故障原因、检测方法以及预防措施等方面探讨500kV 变压器绝缘故障的分析与解决。
一、绝缘故障类型在500kV 变压器中,常见的绝缘故障类型包括以下几种:1、绕组夹层短路:由于绕组中的绝缘层破损或质量不良,导致相邻层之间发生短路,造成绕组内部电场分布不均,引起局部放电,最终导致绕组故障。
2、绕组端部放电:由于绕组传输电能的电场强度集中在绕组端部,绝缘层质量不良或受到机械损伤,导致局部放电,最终引起绕组端部故障。
3、油介质变质:变压器中的绝缘介质主要是油,长时间使用后,油中的添加剂会逐渐分解,使其性能下降。
油介质发生变质会导致绝缘性能降低,加速绕组老化,引起故障。
4、系统过电压:系统突发、短期的大电流和过电压事件会破坏变压器内部的绝缘,引起绝缘故障。
二、绝缘故障原因绝缘故障产生的原因是多方面的,下面列举了几个比较常见的原因:1、制造工艺不良:制造中的不良工艺会导致绝缘层厚度不均匀、气泡、缺陷等,增加了绝缘破损的概率。
2、操作不当:在变压器的安装、运行、维护等操作过程中,如果操作不当或操作人员素质不高,容易引起绝缘故障。
3、老化:随着变压器使用时间的增长,绝缘材料会老化、劣化,导致绝缘性能降低,增加故障的可能性。
4、环境因素:500kV 变压器常处于高温、潮湿、油污等恶劣环境中,这些环境因素会加速绝缘老化,引起故障。
5、外力因素:如雷击、振动、机械损伤等外力因素也可能导致绝缘故障的发生。
三、绝缘故障检测方法针对500kV 变压器绝缘故障的检测方法,主要包括以下几种:1、绝缘电阻测试:变压器应在停机状态下进行电阻测试,测试后应将测量结果与标准值进行比较。
如果测量值低于标准值,则说明变压器存在绝缘故障。
500kV大型变压器事故与障碍分析
500kV大型变压器事故与障碍分析在500kV的变压器中凡是因为设备原因和设备检验确认为有缺陷的,均被视为事故和障碍。
至1999年国内运行的420台变压器中有30台出事故,其中进口变压器18台,占60%,国内生产变压器占12台,占40%。
在30台变压器事故中,线圈损耗事故占22台,套管爆炸或损耗占了5台。
其中1980年到1999年9月进口变压器障碍的主要原因是油色谱异常。
对500kV变压器的运行进行资料分析,变压器障碍和异常情况分析。
对500kV变压器发生的事故做出相应的对策。
标签:500kV;变压器;事故和障碍随着现代社会的电力工业不断的进步和发展,尤其是建设500kV电网的速度不断加快。
80年代建设的制造行业已经满足不了500kV电力变压器质量和数量上需要了。
随着形势的改变,市场上已经引进了一大批的变压器。
到了1999年低为止,国内500kV的变压器为420台,容量为III465MV A,其中进口的变压器占了绝大部分。
上海市电力公司对此专门成立了课题小组,对1980年-1999年500kV变压器的事故的分析和故障的分析,对此类问题做出了相应对策和相应的建议。
以减少500kV变压器事故。
1 500kV变压器事故和障碍的分析1.1 变压器的事故和障碍500kV的变压器事故和障碍的资料,来自于《1980年-1996年进口变压器的事故统计分析》、《1995年-1999年全国110kV及以上变压器类设备运行情况及事故统计分析资料汇编》。
下面对此事故和障碍做出下述定义:1.1.1 设备本身原因凡是因为设备本身的原因或者是系统中其它的因素使其设备在运行中出现故障,有现象表明设备明显受损,需要修理后能正常使用,均可以列入事故统计中。
1.1.2 设备本身缺陷凡是设备检查确认为有缺陷也能运行的,但是需要检修的,均列入障碍统计。
1.2 关于变压器事故的统计资料资料:至1999年底国内运行的500kV变压器420台,发生事故30台。
某500kV变电站35kV站用变压器爆炸事故分析与反思
某 500kV 变电站 35kV 站用变压器爆炸事故分析与反思摘要:本文对某500kV变电站一起35kV站用变爆炸事故进行了分析,该变压器是干式变压器,提出造成该起事故是由于绕组引出线分接头存在缺陷,加之局部受潮,运行中热效应累积所致。
为应对此类故障,本文论述了《变压器交接试验标准》中的不足及补充,增加温升试验、局部放电试验;另外,一次电缆和重要的二次保护电缆不能同沟铺设。
关键词:干式变压器爆炸绝缘受潮局放试验由于干式变压器具有非常好的防火性能、免维护、无污染、抗短路能力强、耐热能力强以及安装方便等一系列优点,在发电厂、变电站、干式变压器中得到了广泛的应用。
因此,干式变压器从材料、设计、绝缘、检测、等各环节都在不断改进,推动了干式变压器质量的提高。
但是,干式变压器在实际的运行中也暴露了不少问题,因此,在运行维护以及交接试验过程中,还需深入思考,不断提出改进措施,使国内的干式变压器在制造质量、运行维护上上升到一个新台阶。
本文对一起35kV干式变压器爆炸事故进行了分析,提出预防故障发生的有效措施。
1事故经过某500kV变电站选用型号为SCZ20-640\35国产干式变压器,安装在站用变室内,该站的35kV系统是不接地系统。
该变压器在投运前,所有的交接试验项目全部合格。
运行单位严格按国内相关交接试验标准验收合格后,将其投入运行。
投运时,对该35kV干式变压器进行三次充电,约30min带上负荷60kW,进行检查未发现任何异常,该变压器的外观、声音、温度和电压、电流都在正常范围内。
运行至4h后,该35kV干式变压器发生爆炸,站用变室火灾报警。
1.1现场检查情况事故后,35kV干式变压器B相本体炸裂,分接开关导线炸断,站用变门窗炸飞,35kV电缆从支架摔落地面。
仔细查看现场,可以看到该干式变压器B相本体绕黑,其下部绕组由中间向两边炸裂,B相与分接开关连接的本体端子排脱落,靠近该变压器本体的端子排有多条深沟[1]。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kv超高压输电线路是现代电力系统中极为重要的组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到各个城市和乡村的重要任务。
由于各种原因,500kv超高压输电线路在运行过程中难免会出现各种故障,给电网运行带来很大的困扰。
本文将对500kv超高压输电线路故障及其解决对策进行详细的探讨。
1. 短路短路是500kv超高压输电线路最常见的故障之一,主要原因包括线路绝缘老化、恶劣天气条件、外界人为破坏等。
一旦发生短路故障,会导致线路瞬时过载,严重时可能会损坏设备、引发火灾甚至酿成事故。
2. 电气跳闸电气跳闸是指线路中出现了过电压或过电流等异常情况,导致线路保护装置自动跳闸。
电气跳闸的原因主要包括供电系统故障、负荷突然变化等。
3. 绝缘击穿绝缘击穿是指线路绝缘介质发生电击穿现象,主要原因包括过电压、雷击等。
绝缘击穿会导致线路中断,影响电能的传输。
4. 设备故障500kv超高压输电线路中的设备,如变压器、断路器、绝缘子等,都有可能发生故障,影响线路的正常运行。
以上几种故障只是500kv超高压输电线路常见的故障类型,实际上还有很多其他因素可能导致线路故障。
及时发现故障并解决故障对于保障线路的正常运行十分重要。
1. 定期检测维护为了防止500kv超高压输电线路出现故障,首先要做好线路的定期检测维护工作。
定期对线路的绝缘子、接地装置、杆塔等设备进行全面检查,发现问题及时处理,确保线路设备的正常运行。
2. 提高线路的抗故障能力提高线路的抗故障能力是防止故障发生的一种重要手段。
可以通过提高设备的耐受能力、加强绝缘措施、改善线路的运行环境等方式来提高线路的抗故障能力。
3. 安装在线监测装置为了及时发现线路的故障并采取措施,可以在500kv超高压输电线路上安装在线监测装置,在线路发生异常情况时及时报警,方便操作人员进行处理。
5. 完善运行管理制度完善运行管理制度,制定合理的运行规程和紧急处理措施,提高操作人员的处理故障能力和应急反应能力,对于减少线路故障和降低故障带来的损失十分重要。
大型变压器短路能力计算及工艺措施介绍
大型变压器短路能力计算及工艺措施介绍发布时间:2021-06-07T16:07:50.010Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:陈山[导读] 摘要:当前,变压器短路强度问题一直是国内外变压器制造业十分关注的问题。
湖南湘能电力设备监造有限责任公司湖南长沙 410000摘要:当前,变压器短路强度问题一直是国内外变压器制造业十分关注的问题。
随着电力系统的增长和变压器单台容量的迅速增大,短路引起的电动力也迅速增大,这就使变压器短路状况下的电动力计算和线圈短路机械强度研究及产品制造采取的主要工艺措施成为变压器设计的重要任务之一。
对于大容量高电压电力变压器来说,由电磁力所引起的绕组中的机械应力非常巨大,同时,由于绕组的直径变大而使其刚度的降低,要保证绕组在短路过程中的稳定性变得非常困难。
这就要求变压器制造厂对大容量高电压变压器产品进行试验研究及理论研究,总结出经验及方法,结合计算软件,对于短路过程中的短路电流、绕组中的应力以及绕组的机械强度给予精确的计算,保证变压器在短路过程中的安全性。
关键词:大型变压器;短路能力;技术工艺1电磁计算(1)优化电磁计算,使线圈安匝分布趋向均衡,所有线圈保持在同一中心线上且上下对称,使短路力降到最小程度。
进行动稳定的定量计算,确定线圈的失稳临界力、垫块压应力、轴向和径向扭曲力、周向张力和压应力等,并留有足够的保险系数。
举例500kV变压器短路强度计算1)基本参数:型号ODFS-250000/500容量250/250/80MV A电压组合(550/√3)/(242/√3)±2×2.5%/36kV联结组标号YNa0d11(三相组)线圈排列方式:主柱铁心-低压线圈-中压线圈-高压线圈旁柱铁心-励磁线圈-调压线圈2)绕组中相电流IN计算值高中运行时:高压线圈787.3A,中压线圈1011.3A;高低运行时:高压线圈251.9A,中压线圈251.9A,低压线圈2222.2A;中低运行时:中压线圈602.2A,低压线圈2222.2A3)线圈导线形式高压线圈为半硬自粘换位铜导线,Rp0.2:140~160Mpa中压线圈为半硬自粘换位铜导线,Rp0.2:170~190Mpa低压线圈为半硬网包换位铜导线,Rp0.2:170~190Mpa4)短路阻抗UK计算值:(基于250MV A)高-中:最大分接11.92%,主分接11.75%,最小分接11.88%高-低:43.06%中-低:最大分接27.88%,主分接27.37%,最小分接27.21%5)线路阻抗US计算公式:US=*100%US:线路阻抗,%;Se:变压器额定容量,kV A;SS:系统短路视在容量,kV A系统侧短路容量高压侧短路电流63kA,由此得出:线路阻抗:1.25%系统侧短路容量中压侧短路电流50kA,由此得出:线路阻抗:3.58%6)对称短路电流计算短路电流稳定值倍数计算KI=KI:短路电流稳定值倍数;Uk:变压器短路阻抗电压,%;US:线路阻抗,%;高压-中压运行,中压短路,短路电流倍数KI:7.69,中压-低压运行,低压短路,短路电流倍数KI:10.09,高压-低压运行,低压短路,短路电流倍数KI:7.05短路电流ID计算结果ID=KI*IN(kA,有效值、绕组中电流)高压-中压运行,中压短路,短路电流倍数KI:高压线圈6.05,中压线圈7.77中压-低压运行,低压短路,短路电流倍数KI:中压线圈6.07,低压线圈22.4高压-低压运行,低压短路,短路电流倍数KI:高压和中压线圈1.77,低压线圈15.67)抗短路能力校核短路能力计算和评估按照国标GB/T1094.5-2008附录A提供的方法。
500 KV变电站变压器故障诊断分析及预防
500 KV变电站变压器故障诊断分析及预防摘要在整个的电力系统中,500KV变电站的变压器发挥着非常重要的作用,变压器的运行状态对于电力系统来说至关重要,关系到其安全工作,可靠运行。
要想提高电力系统的工作效率就要做好对变电站变压器的维修与保护工作,一旦变压器出现问题,发生事故就要对这些事故立刻做出判断,分析导致这些事故出现的原因,针对原因总结解决问题的办法,确保电力系统的工作效率,减少经济损失。
本文针对500KV变电站的变压器故障分析展开讨论,分析了如何诊断其故障,以及对应的预防措施。
关键词500KV;变电站;变压器;故障诊断;分析与预防从当前来看,我国的电力系统正在发生着巨大变化,电压强度不断升高,电网规模不断扩大,电线的电力容量不断增大,并向着自动化方向发展。
变压器作为电力系统中电能的运输的枢纽,发挥着关键作用。
变压器一旦在工作状态下发生问题就会严重影响到电网的安全与稳定,甚至对整个的电力用户都会产生非常大的影响,变压器在工作过程中会不自觉地受到短路电磁力带来的威胁,经过大量的时间表明,无论变压器来自于国内还是国外,也无论其质量如何,遇到短路电磁力的威胁,因为其抵抗锻炼的性能相对较差,就会出现绕组损坏问题。
下面是一个500kV变压器抗短路能力差所导致的一连串不良事故,根据这些事故,对变压器出现事故的原因进行分析,并探究了解决措施。
1 变压器的具体故障发生情况一个500kV变电站的220kV断路器内部出现了U相接地事故,为了保护线路,断路器出现了跳闸症状。
过了四十二毫秒变电站里面的三号主变压器500kV一侧出现了U相接地事故,差动与重瓦斯保护动作断开3号主变压器,这时其U相本体油箱炸开发生大火,与此引发了高压干式套管的末端爆炸并出现开裂的情况。
这次事故在发生时,变电站的位置发生了雷雨交加的现象,当地日平均温度为20摄氏度,周边地区以及架空线路没有出现雷电落下的现象,自2008年停电检修截止到事故发生,运行一直处于良好状态,没有发生过严重的事故隐患问题。
500kV电流互感器爆炸事故分析
第27卷电力建设・・500kV电流互感器爆炸事故分析张芳(湖北省超高压输变电公司,武汉市,430050)[摘要]湖北省某500kV变电站的电流互感器发生爆炸事故,暴露出不少问题:故障录波器、事件记录器、保护装置和监控系统的时钟不统一,时差大,不便于故障分析;母线保护动作,未闭锁部分开关的重合闸和无法启动部分开关的失灵保护,使故障扩大;微机事件记录器丢失了大量后续重要故障信息,不利于故障分析。
应针对上述问题采取有效措施予以改进。
[关键词]500kV电流互感器爆炸故障分析中图分类号:TM452文献标识码:B文章编号:1000-7229(2006)11-0066-03收稿日期:2006-07-12作者简介:张芳(1975-),女,工程师,学士,从事变电站运行工作。
1事故概况2005年2月7日,武汉地区遭遇了30年一遇的冰冻天气,上午10时左右,下起了冻雨,气温骤降至-3℃。
距武汉市区西北30km的500kV玉贤变电站,所有变电运行设备的迎风面被冰柱连通,气侯条件十分恶劣。
中午12时48分29秒,运行值班人员听到500kV设备区传来剧烈的爆炸声。
同时,主控室内事故信号,预告信号响成一片,各种告警指示灯,事故信号灯闪亮,500kV2号母线上5013、5023、5053开关显示跳开位置,玉孝Ⅱ回线5012开关也显示跳开位置。
事件记录显示500kV2号母线保护,玉孝Ⅱ回线保护动作。
运行人员立即向各级调度汇报情况,并赶到500kV设备区,发现玉5013TA的C相爆炸,TA的L1小瓷套下,从上至下的瓷裙全部炸掉,在距下油箱500cm处炸开1个约0.3m2的孔洞。
事故发生时的系统接线如图1所示。
2事故过程中保护动作行为分析故障TA为沈阳变压器厂生产的LB2-500W型油浸式电流互感器,该TA由油箱、瓷套储油柜,膨胀器和器身组成。
一次本体为全铝结构,一次绕组由2个彼此绝缘的半圆铝管拼成整圆,构成2匝,并弯成U型,四端引到储油柜外,供一次串并联使用。
500kV变压器相间短路及绝缘油的分析处理
0 概 述
紫坪铺 电站 位 于 四川 省 都江 堰 市境 内 , I 系岷 江
上 游 干流六级 开发 的第 五级 电站 , 装机 4台 , 总装 机
名 称
表 1 故 障 后 绝 缘 油 化 验 结 果
油 中溶 解 气 体 组 分 及 含 量 瓦斯 继 电器 气 样 ( L L g /) 本体 油 样
就出 现变压 器低 压侧 套 管 引 线 相 间 短路 故 障 , 同时
又发 现该变 压器 绝缘 油 油 质Biblioteka 不 合格 , 使该 变 压 器 致
停运 3 O天进 行抢 修 , 电厂带来 重 大经济 损失 。 给
根 据故 障 录波 电流 波 形 可知 : 变压 器 发 生故 障
时 , 零序 分量 , 无 由此 专 家 人 员初 步 判 断 : 障原 因 故 为变 压器低 压侧 B、 C两相 相 问短 路 。
放器 动作 , 压力 释放 管下 方地 面有 大量油 迹 I 轻瓦斯
动作 , 瓦斯 继 电器 内无油 } 压器 中性 点 接地 铜排 上 变
衰 3 变 压 器 低 压 侧 的 介 损 测 量
相 别 低 一高 , 地
t3 g
C
有一 支 柱瓷瓶 断裂 ; 变压 器 内部有 异常声 音 。
容 量 7 0MW , 6 年发 电量 约 3 . 4亿 k ・h 电站 36 W 。
以 5 0k 一 回接 入 四川 省 电力 系 统 , 5 V 电厂 在 系 统 中承担 调峰 、 调频任 务 。该 电厂 主 变 型号 为 : S I SP O
一
2 0 0 / 0 , 定 电 压 : 2 / 3 8k 接线 组 别 : 40 05 0额 5 5 1 . V, 化 验结 果表 明 : 瓦斯继 电器气 体 中总烃 、 乙炔 和 氧 气 的含量 远大 于 油 中 相 应 的气 体 含 量 , 属于 突 发 性 故 障 。油 中特 征气 体含 量 表 明 : 比值 为 1 2 属 三 0,
一起 500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障分析
一起 500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障分析摘要:电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,其运行状况直接影响着供电的安全性、可靠性。
在运行过程中,变压器不仅需要承受长期工作电压,还会遇到雷电过电压、操作过电压、工频过电压等情况,其绝缘强度会不断受到考验,近年来已发生数起500kV电力变压器绝缘故障,造成了重大的损失。
究其原因,一个重要的方面是制造过程遗留的微小缺陷未能在出厂前及时发现,经过长时间运行后引起变压器内部局部放电,最终导致内部绝缘破坏等严重故障的发生。
本文以一起500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障进行详细的分析。
关键词:电力变压器;雷电冲击;试验1试验情况1.1设备信息实验变压器铁心采用单相四柱三框式结构,主柱绕组从内到外依次为低压绕组、中压绕组、高压绕组;激磁绕组和调压绕组位于旁柱上,采用线性调压的方式。
调压绕组采用内外两层串联的结构。
1.2试验过程按照试验方案,雷电冲击试验前完成了绕组对地绝缘电阻测量、绕组绝缘系统电容及介质损耗因数测量、套管试验、电压比测量及联结组别检定和绕组电阻测量等试验,试验结果均符合相关标准及技术协议要求。
雷电冲击试验首先在高压绕组线端进行,分别施加1次50%电压和3次100%电压下的雷电冲击。
试验过程中无异常放电现象,电压波形波头、波尾时间、电压幅值、过冲等均符合标准要求,50%电压冲击波形与100%电压冲击波形相似,电流波形无截断,试验通过。
在中压进行试验时变压器位于1分接。
施加50%冲击电压和首次施加100%冲击电压试验均顺利通过;第二次施加100%冲击电压试验时出现异常放电:试验人员听到清脆异响,电压异常降低,电流波形出现大幅振荡。
试验未通过,初步判断变压器内部放生了绝缘击穿。
随后再次施加冲击电压,并利用局部放电超声波自动定位系统判断击穿位置。
在油箱4个面的上部和下部分别布置2个传感器,施加70%电压试验,又发生击穿,听到内部放电声,冲击电压波形出现截断。
一起500kV变压器运行异常处置与分析_4
一起500kV变压器运行异常处置与分析发布时间:2022-10-30T07:45:45.987Z 来源:《工程建设标准化》2022年6月第12期作者:张本宇[导读] 本文中作者分析了一起500kV主变压器运行异常故障情况,通过对相关试验数据的分析找出了故障原因,介绍了试验方法并对故障进行了处理。
张本宇国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:本文中作者分析了一起500kV主变压器运行异常故障情况,通过对相关试验数据的分析找出了故障原因,介绍了试验方法并对故障进行了处理。
关键词:变压器;铁心;夹件;接地1引言变压器在正常运行时,铁心及夹件必须可靠接地,且只能有一点接地。
如果铁心、夹件存在两点及以上接地,接地点之间可能形成闭合回路,产生环流,引起铁心及夹件局部过热,导致绝缘老化速度加快,还可能使铁心及夹件产生悬浮电位,发生放电,破坏变压器内部绝缘,严重时甚至会发生变压器事故。
因此准确、及时发现并处理变压器铁心及夹件多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义[1]。
2事件经过2017年2月15日,某供电局试验所在线监测中心在开展二级监测平台日常巡视时发现某变电站1号主变C相油色谱气体在线数据超标并发布一级报警信息。
已知,该相主变油色谱在线数据自2016年12月24日开始增长,2017年2月8日以后增长趋势明显加快。
同时,在线监测人员巡查该主变500kV套管、220kV套管绝缘在线监测数据绝对值、相对值及增长趋势,经分析认为该主变500kV及220kV套管绝缘工况良好。
缺陷发生后,主变停电,对铁心和夹件进行绝缘电阻测试,用绝缘兆欧表测试结果为三相的夹件绝缘电阻为零,C相铁心绝缘电阻降为0,A、B相铁心绝缘电阻正常。
用万用表测量C相铁心和夹件的对地电阻,C相铁心对地3.6kΩ,夹件对地电阻为0.1kΩ。
3主变缺陷原因分析为进一步确诊故障性质,相关技术人员于2017年2月16日又进行了油色谱试验,离线油色谱试验数据显示甲烷、乙烯含量增长较快。
500kV变压器绕组股间短路特征分析
500kV变压器绕组股间短路特征分析
甘强;房欣欣;张鹏飞;章思远
【期刊名称】《变压器》
【年(卷),期】2024(61)2
【摘要】股间短路是变压器较难查找的缺陷之一。
本文中作者介绍了一起500kV 变压器股间短路的案例,分析了存在股间短路的变压器在运行、试验、解体阶段所呈现的特征,为此类缺陷的甄别提供案例参考。
指出股间短路变压器色谱异常增长与负荷相关;直流电阻、电压比等试验无法发现股间短路缺陷,股间短路点过热将导致局部绝缘劣化,试验上可能表征为局部放电异常、介损增大等;变压器返厂后通过股间绝缘试验验证了缺陷性质,采用电阻测量准确锁定了缺陷部位;采用Ansoft软件对变压器开展电磁计算,发现短路点的能量密度与短路点的电阻有直接关系,为色谱阶跃式增长的现象提供了支撑。
【总页数】6页(P63-68)
【作者】甘强;房欣欣;张鹏飞;章思远
【作者单位】国网江苏超高压公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM406
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对一起500KV主变故障引起的电网事故分析和研究
对一起500KV主变故障引起的电网事故分析和研究
曾慧莲
【期刊名称】《《科技创业月刊》》
【年(卷),期】2012(000)011
【摘要】500KV电网是南方电网的主网架,文章对一起500KV主变发生故障引起的地区电网连锁反应的全过程进行分析,研究500KV电压等级与220KV电压等级电力系统之间的相互关联和制约关系,针对500KV电网关键设备故障对地区主网造成的影响,提出具体防范措施,为超高压电网的设计、运行维护管理及继电保护定值整定提供宝贵的参考。
【总页数】3页(P196-198)
【作者】曾慧莲
【作者单位】广西电网公司百色供电局广西百色533000
【正文语种】中文
【中图分类】TM732
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1 引言
电力变压器是电力系统的关键设备之一, 其运 行质量的好坏直接影响到电力系统的安全稳定运 行。 一台大型电力变压器在系统运行时如发生短路 损坏,则会导致大面积的停电,其检修期也要半年以 上,将会造成巨大的损失。同时损坏的变压器绕组在 现场修复是很困难的, 变压器的修理不仅受场地的 起吊条件的限制, 而且对气候环境和季节要求也十 分严格,现场较难满足检修工艺的要求的条件,一般 在现场修复完好几乎是不可能的。所以,许多变压器 短路故障后不得不返厂进行修复或更新改造。
通过对该变压器绝缘试验, 发现铁心及夹件绝 缘电阻为 0, 说明铁心和夹件对地绝缘已被击穿或 导通。
通过直流电阻测试显示, 高压、 中压和低压 B 相 绕 组 直 流 电 阻 较 2011 年 测 试 值 变 化 率 分 别 为 54.7%、18.3%和 21.0%, 各绕组相间误差也达到了 67.9%、16.2%和 21.6%,其误差大大超过了 2%的警 示值,说明该变压器 B 相绕组可能有烧损或断股现 象。
(1.TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd., Hengyang 421007, China; 2.Hunan University, Changsha 410082, China)
Abstract:The short-circuit fault in the external near zone of a 500kV transformer is analysed and checked. The short -circuit current and short -circuit strength are calculated. The short-circuit fault and the withstand short-circuit ability of the transformer are analysed. Key words:Transformer; Short-circuit current; Short-circuit strength; Analysis
资料显示,该变压器为单相三绕组 500kV 自耦 变压器,已有十年的运行经历。 根据历史运行记录, 该变压器自 2006 年以来,在运行期间经受了多次大 小不一的短路电流冲击。按照电网规程要求,对该变
2
压器进行了定期预防性试验,如绕组直流电阻测试、 绕组变形试验和油色谱检测等, 在此故障之前其各 项指标均符合要求,运行状况良好,无异常现象。 事 故变压器主要技术参数如表 1 所示, 其中 HV 表示 高压绕组,MV 表示中压绕组,LV 表示低压绕组,RV 表示调压绕组。
本 文 中 笔 者 通 过 一 起 500kV 电 力 变 压 器 外 部 单相短路事故,对变压器进行仔细检查及试验分析, 并对事故变压器的短路电流进行了详细计算和分 析, 然后对该台变压器绕组进行了充分的短路强度 计算,包括动、热稳定在内的短路校核,以此校核了 该产品的抗短路能力。
2 故障案例
2.1 故障基本情况 2012 年某日,某 500kV 变电站 220kV 侧发生 B
(1)三相对称短路电流计算。 根据 GB1094.5-2008, 计算三相对称短路电流
第3期
张春红、周腊吾、李中祥等:一起 500kV 事故变压器短路强度计算与分析
3
时 ,高 压 系 统 短 路 容 量 取 60 000MVA,中 压 系 统 短 路容量取 18 000MVA,等值电路如图 4 所示。
第 53 卷 第 3 期 2016 年 3 月
TRANSFORMER
一起 500kV 事故变压器短路强度 计算与分析
Vol.53 No.3 March 2016
张春红 1,2,周腊吾 2,李中祥 1,宁澔如 1,周成兵 1,聂
(1.特变电工衡阳变压器有限公司,湖南 衡阳 421007; 2.湖南大学电气与信息工程学院,湖南 长沙 410082)
表 1 事故变压器主要技术参数
项目 型号 额 定 电 压 /kV 额 定 容 量 /kVA 联接组别 额 定 电 来自 /A短 路 阻 抗 /%
投运时间
技术参数 ODFPS-250000/500
525/230/35 250 000/250 000/60 000
YNa0d11 824.8/1 882.6/1 714
运行工况
HV-MV MV-LV HV-LV HV-MV-LV
短路点 短路阻抗/%
MV
14.47
LV
33.7
LV
53.12
MV
-
绕 组 短 路 电 流 /kA HV MV LV 5.25 7.18 - 4.96 17.14 1.52 1.52 13.65 5.23 9.77 9.94
(2)单相对地短路电流计算。 实际短路工况下的短路电流计算中, 考虑实际 工况下的工作环境,根据用户提供数据,高压实际系 统 短 路 电 流 为 46.3kA, 中 压 实 际 系 统 短 路 电 流 为 16.57kA。 根据该变压器的短路阻抗值,先计算出该 变压器的等值阻抗, 考虑系统阻抗, 运用对称分量 法,采用非对称短路电流计算程序,对该变压器中压 C 相(实际为 B 相,不影响计算结果)单相短路电流 进行理论计算,计算结果如图 5 所示。
名称 安全系数
K1
2.00 2.57 4.99 8.50 17.64
K2
2.00 2.86 5.56 9.46 19.63
LV
K3
184.3 103.4 137.3 103.5 137.2
K4
7.88 2.40 3.18 4.64 6.15
K1
116.4 2.19 5.00 4.31 4.18
K2
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
图 7 中压绕组漏磁分布
短路强度计算结果如表 4 所示, 只有各安全系 数都大于 1,才说明变压器绕组抗短路强度合格。 其 中,工况 1 为 HV-MV 运行 MV 三相短路工况;工况 2 为 MV-LV 运行 LV 三相短路工况;工况 3 为 HV-
4
第 53 卷
图 8 高压绕组漏磁分布
图 9 中压首端某线饼轴向位移动态变化曲线
(1)动稳定计算。 根据上述短路电流计算情况, 先对该变压器进 行模型建立, 再通过短路电流值计算出变压器轴向 和辐向漏磁分布, 最后计算在该漏磁场分布下轴向 和辐向短路力及安全系数。 变压器绕组计算模型如图 6 所示, 图 6 中横坐 标为变压器绕组辐向尺寸, 纵坐标为变压器绕组轴 向尺寸,绕组排列顺序为低压-调压-中压-高压(从 内至外即图示中的从左至右)。 以 HV-MV 运行工况为例, 短路时中压绕组及 高压绕组轴向和辐向漏磁分布如图 7 和图 8 所示, 轴 向 力 及 轴 向 位 移 动 态 变 化 曲 线 如 图 9~图 12 所 示。
K2 表示径向稳定性安全系数;K3 表示轴向稳定性
图 10 中压中部某线饼轴向力动态变化曲线
图 11 高压首端某线饼轴向位移动态变化曲线
LV 运行 LV 三相短路工况; 工况 4 为 HV-MV-LV 运行 MV 三相短路工况; 工况 5 为 HV-MV-LV 运
图 12 高压中部某线饼轴向力动态变化曲线
表 4 变压器绕组短路强度计算结果
绕组
工况
工况 1 工况 2 工况 3 工况 4 工况 5
K4
1.84 2.00 2.00 2.00 2.00
K1
1.41 2.00 19.10 1.39 1.66
K2
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
HV
K3
0.65 1.21 1.16 0.69 0.64
K4
9.95 18.85 17.75 10.50 10.04
行 MV 单相短路工况;K1 表示径向强度安全系数;
HV-MV:14.47 HV-LV:53.12 MV-LV:33.70
2002.6
2.3 试验分析 根据现场情况, 提取变压器油样和继电器中气
体,发现该主变 B 相中下部氢气、乙炔和总烃等组 分严重超标,B 相气体继电器中氢气、甲烷、一氧化 碳和总烃严重超标, 说明该变压器内部可能存在过 热性故障和放电性故障, 同时绕组内部固体绝缘可 能也受到一定损坏。
RV
K3
547.0 478.7 541.9 537.3 534.1
K4
16.41 13.69 15.49 15.36 15.27
K1
2.40 4.58 13.58 2.80 3.03
K2
1.84 2.00 2.00 2.14 2.31
MV
K3
45.79 102.97 102.91 42.86 79.89
为了掌握事故变压器绕组的变形情况, 对该主 变进行了绕组变形试验(频率响应法),试验结果表 明高压绕组的 B 相频率响应曲线有明显的不一致, 低压绕组的频率响应曲线有明显的三相不一致,结 合油色谱试验、绝缘试验和绕组直流电阻试验,可以 初步判断出该变压器绕组均是 B 相发生严重变形。 2.4 拆卸检查
强1
摘要:对一起 500kV 变压器外部近区短路事故进行了试验分析及检查,对事故变压器的短路电流和 短 路 强 度 进 行
了计算,对该变压器的短路故障和抗短路能力进行了分析。
关键词:变压器;短路电流;短路强度;分析
中图分类号:TM402
文献标识码:B
文章编号:1001-8425(2016)03-0001-05
扭曲,外观如图 2 所示;低压绕组及调压绕组变形也 比较严重,外观如图 3 所示。
图 2 中压绕组外观
图 3 低压绕组外观
3 短路强度计算
为了查明变压器绕组损坏的根本原因, 充分掌 握该变压器的抗短路性能, 对事故变压器绕组的短 路强度进行了全面的计算和校核。 3.1 短路电流计算