提高结晶器液面波动控制 小于5mm比例
连铸工艺技术 问答
连铸工艺技术问答1、连铸Q215钢时,较易发生纵向裂纹漏钢,试分析应如何着手解决?答:连铸生产Q215钢时较易发生纵向裂纹漏钢是因为,钢水成份中C含量在包晶反应区,钢水在凝固过程中的线收缩最大,因此,最易出现纵裂纹。
解决的主要技术措施有:1)采用合理的结晶器倒锥度;2)选用合适的结晶器保护渣;3)浸入式水口的出口倾角和插入深度要合适,水口与结晶器要严格对中;4)确定合理的浇注温度及稳定的拉速;5)保持结晶器液面稳定:结晶器钢水液而波动控制在±5mm以内;6)控制钢水成份中的C含量避开0.10%~0.12%纵裂敏感峰值区;7)采用热顶结晶器或结晶器弱冷。
2、连铸坯中心偏析的产生原因及解决措施是什么?中心偏析是由于铸坯凝固末期,尚未凝固富集偏析元素的钢液流动造成的。
铸坯的柱状晶比较发达,凝固过程常有“搭桥”发生。
方坯的凝固末端液相穴窄尖,“搭桥”后钢液补缩受阻,形成“小钢锭”结构。
因而,周期性、间断地出现了缩孔和偏析。
板坯形成鼓肚变形时,也会引起液相穴内富集溶质元素的钢液流动,从而形成中心偏析。
措施:●降低钢中易偏析元素S、P的含量;●采用低过热度浇钢,减小柱状晶带的宽度,控制铸坯的凝固结构;●采用电磁搅拌技术,消除“搭桥”,增大中心等轴晶区宽度,减轻或消除中心偏析;●严格二冷对弧精度,对板坯的二冷夹辊最好采用多节辊,避免辊子变形;●在铸坯凝固末端采用轻压下技术,抑止残余钢水的流动。
3、某台铸机生产Q235钢连浇第6炉,上机温度1580℃,连浇中期发生中间包冻流停浇事故。
该炉浇注过程中,中间包钢水温度测量值依次为:1545℃,1536℃,1531℃。
试问应如何分析此次事故?应采取哪些措施?此次事故属于正常连浇浇注过程中大包温降过快,导致中间包温度过低发生冻流。
因此,应从以下几方面分析有无异常:1)钢包状况:周转情况;包龄;维修类别;烘烤情况;包内粘渣、粘包等。
2)出钢后钢包运行情况:出钢—进站—处理—出站—坐包—开浇。
结晶器液面波动成因及控制
应相 变 8 F e+L 一- y F e , 会 产生 约 0 . 3 8 % 的 体 积 收 缩, 坯 壳 与 结 晶器 铜 板 问产 生 问 隙 , 影响传热, 造成
初生 坯壳不 均 匀 , 出结 晶器 后易 产生鼓 肚 , 从 而 引起 液面 波动 ; 再如 , 对 于铝镇 静钢 , 钢水处 理不 好 , 或保 护浇 铸 效 果 差 时 , 钢 中夹杂物 和脱氧产 物 ( 如 A l , O 、 C a O、 S i O , 等) 易形成 高熔 点 聚合 物 附着在 水
( 1 . 河北钢铁集 团 河北钢铁技术研究 总院, 河北 石家庄 0 5 2 1 6 5 ; 2 . 唐山不锈钢有限责任 公司 , 河 北 唐
山 0 6 3 0 1 0 )
摘要 : 结 晶器 液 面 波动 是连 铸 过 程 中 的常 见 现 象 , 液面波动过 大会造成 铸坯夹 杂物含量 超标 、 纵 裂 等 产
0 5 2 1 6 5; 2 . T a n g s h a n S t a i n l e s s S t e e l Co . , L t d . , Ta n g s h a n, He i b e i , 0 6 3 01 0)
Abs t r a c t :Th e l e v e l f lu c t u a t i o n i n m ol d i s a n o r ma l s i t ua t i on i n c o nt i nu o us ca s t i ng. Too l a r g e f lu c t ua t i o n
连铸 过程 中要求 将结 晶器 液面 波动控 制在 一定 范 围 内( 一般为 ± 3 mm) , 液 面波 动过 大将会 影 响结 晶器 保护 渣 的三层结 构 , 破 坏其 润滑 和传 热平 衡 , 导
结晶器液面自动控制
结 晶 器 液 面 自 动 控 制 系 统【摘要】:结晶器液面控制系统的应用,极大的降低了工人的劳动强度提高了生产效率,对改善铸坯表面质量起到了很大的作用。
本文结合我厂引进奥钢联结晶器液面控制系统的特点及现场使用情况将从系统的构成原理、检测方式、程序功能等方面作详细的论述。
关键词 PLC 可编程控制器 PID 调节 闪烁计数器 放射源一、前言钢水浇入到结晶器里,为了防止钢水溢出,钢水液面必须低于结晶器上口约70mm -100mm ,在浇注过程中,钢水面波动太大,会卷入渣子,在铸坯表面形成皮下夹渣,影响铸坯质量,经验指出,钢液面波动在±10mm 时,就可以避免产生皮下夹渣。
结晶器内钢液面的稳定性决定于中包浇入到结晶内的钢水量和从结晶器内拉出的铸坯量的平衡如果拉速一定时,结晶器钢液面升高,中包水口可关小些,钢液面降低,中包水口就可开大一些。
连铸机结晶器钢水液面自动控制是实现连铸设备自动化的关键环节,它测量结晶器内钢水液面的高度,通过液面调节系统输出随液面高度线性变化的电压及电流模拟量,来自动控制塞棒的进程,使结晶器内的钢水表面稳定地保持在预定的高度上,达到提高连铸机作业率的目的。
二、系统构成及工作原理1.结晶器内钢液面的测定我厂是采用Co-60控制系统,此系统包括辐射强度记数器,棒状Co-60放射源,及附属测量系统(如图1)。
Co-60放射源放置在结晶器的水冷套内上部某一点处,而此点应该恰是结晶器内钢液弯月面的高度。
Co-60所放射出的Υ射线在被钢、铅屏蔽时,辐射量要减少,利用这一性质,当Co-60放射源穿过钢水时,其放射强度要衰减。
放在结晶器对侧的计数器,记录了单位时间内穿过钢水的辐射粒子的数量,并计算出辐射强度的减少数量。
当钢水面高于控制上限时,则辐射强度减少量最大,这时辐射强度减少量就被转化成电信号,传给塞棒系统减少钢水流量,使钢液面下降至控制范围内。
同样,当钢液面下降至控制下限以下时,则辐射强度减小量最小,控制系统把该减少量转换成电信号,传给塞棒控制系统,增大钢水流量,使钢液面上升至控制范围内。
结晶器内钢液面波动分析与控制
1钢种特性的影响 在连铸过程中。易出现结晶器液面 波动的钢种主要为碳素结构钢,碳含量为 0.07%~0.16%,大多数属于包晶钢范围。 在铸钢时,铸坯在凝固过程中会发生包晶 反应:6+L—y。面心立方6铁素体密 度大于体心立方y奥氏体,相变过程中 会伴随O 38%的线收缩,导致较大的相 变应力,凝固壳厚薄不均匀。容易造成以 下问题:第一。产生横向温度梯度,导致 铸坯表面出现纵裂;第二,拉出轧辊扇形 截面时.坯料反复鼓肚,造成结晶器内产 生液面波动,一旦形成液面波动,就很难 消除。 2结晶器流场的影响 结晶器液面波动函数F与波高之间呈 线性关系,当F值处于3~5范围时可 得到较为理想的液面波动状态。波动函数 F的定义如公式。
Q355B钢折弯开裂原因分析及控制措施
Q355B钢折弯开裂原因分析及控制措施摘要:本文针对八钢公司生产的厚度大于10mm的Q355B热轧卷在折弯过程中出现裂纹的问题,通过对缺陷卷取试样进行金相和电镜扫描分析,造成Q355B 钢折弯开裂的主要原因是保护渣在结晶器液面波动大和捞渣条过程卷入钢水,被连铸坯壳捕捉到没有来得及上浮凝固到铸坯中,经轧制遗留在热轧卷中,在后续客户使用过程中开裂。
并制定了控制结晶器液面波动范围和规范捞取保护渣条的措施可防止保护渣卷入铸坯。
关键词:Q355B;折弯裂纹;保护渣1前言Q355B 钢是一种低合金结构钢,经常广泛应用于汽车、建筑、管线和压力容器等领域。
该钢是新疆八一钢铁公司的一种最常规产品,轧制厚度小于10mm的产品基本没有裂纹缺陷,轧制厚度大于10mm产品在使用过程中偶尔出现折弯处开裂现象。
给客户带来了不必要的麻烦,给企业带来了不少经济损失。
钢板折弯开裂通常是铸坯有内部质量问题、夹杂物超标和钢板组织异常等原因造成[1-3],为了分析清楚准确原因,本文对钢板缺陷部位取样进行了分析,根据金相分析和成分分析结果制定了控制措施。
2试验过程2.1宏观检测热轧Q355B钢制作200mm*200mm方矩管时在弯曲变形处开裂,宏观观察裂纹在弯角处沿长度方向断续分布,厚度方向未贯穿,宏观形貌见图1。
图1 试样宏观形貌2.2金相检验在弯管两侧取与裂纹相交截面进行取样,磨抛后制备成金相试样,在金相显微镜下观察缺陷横截面的抛光态形貌。
截面上有数个裂纹状缺陷,抛光后缺陷尖端附近、缺陷边缘附近有黑褐色夹杂物,对该试样浸湿后,裂纹状缺陷处未见明显脱碳,组织为铁素体+珠光体+贝氏体+少量魏氏组织,见图2、图3、图4所示。
图2 试样夹杂物照片(100X)图3 4%硝酸酒精溶液浸蚀后试样照片(100X)图4 试样组织照片(500X)2.3扫描电镜分析使用扫描电镜和能谱进行分析,这些黑褐色物质主要含有O、Na、K、S、Ca、Fe等元素,这些成分元素和结晶器保护渣的成分相近,推断是保护渣的卷入,详细情况见表1和图5。
连铸结晶器液面波动因素及预防措施
铸坯在二冷区的冷却对液面波动也有影响。 传统
l 概 述
结晶器是连铸设备的心脏。钢水在结晶器内冷
上二次冷却采用弱冷制度 , 这会造成二冷区铸坯坯壳 生长减慢及坯壳表面温度过高 , 加剧铸坯鼓胀倾向, 从而使液面波动产生。
2 . 4 连铸 机拉速
却, 形成一定厚度的坯壳; 初步成形的铸坯在二次冷 却区内继续冷却 , 坯壳变厚 ; 铸坯在拉坯过程中进一 步冷却 , 直至内部完全凝固。钢水在结晶器内的液面
使铸坯卡阻造成。对于钢液面的前后或左右波动 , 则 大多是因为弹簧板异常、 个别连接轴销磨损以及结晶 器内异物阻碍铸坯运动等原因造成。
2 . 6 其它
2 结晶器液面波动原 因
2 . 1钢水化学成分 钢水 的化学成分对结晶器 液面波动 的影响很 大,因为钢水中有些化学成分在特定条件下会发生 反应 , 影响钢水液面的稳定性 。例如, 包晶钢极易产
41连铸结晶器液面波动因素及预防措施大连华锐重工集团股份有限公司设计研究院祭飞摘相应措施有效控制结晶器液面波动为稳态浇铸提供保证
2 0 1 4年第 1 期 总第 4 1 期
重 工与起重 技术
HEAV Y I NDUS T RI AL & HOI nN G MAC HI NER Y
N0. 1 2 01 4
结晶器浸入式水 口的流场可以影响钢液面的波 动。由于受浇注钢水射流的影响, 壁面附近的钢液较
活跃 , 弯月面处的波动较大 , 但在一定浸入深度下( 约
3 a r m ) ,水口的流场对大方坯结晶器液面波动的影响 不大 。 此外 , 液面波动是 由于辊列等距布置 , 导致板坯
生液面波动,这是因为包晶相变造成初生坯壳不均 匀所致。另外 , 如果钢水中硫和铝的含量过高, 会造 成水 口内 A l 2 0 。 和硫化物结瘤 , 从而引起液面波动。
提高结晶器液面波动控制 小于5mm比例
二、项目简介图1 塞棒和液面检测2.3 项目的立项背景2013年以来,邯宝公司炼钢厂随着品种钢产量的增加,结晶器液面波动时有发生,经统计,平均每月结晶器液面波动次数120多炉的钢水生产出铸坯必须经过处理才能使用,其中设备原因如塞棒传感器、液位传感器、扇形段位置传感器等造成的液面波动占40%;工艺原因如水口堵塞、吹氩不当、钢水成分等造成的液面波动占60%。
有时液面波动过大时造成连铸事故停浇每月2次左右,给厂的生产组织和成本带来很大冲击。
国与邯宝炼钢厂同类型连铸机的厂家大约有7-8家,它们厂的结晶器液面波动大多控制在±3mm以,其中包括超低碳钢生产;而邯宝炼钢厂结晶器液面波动大多控制在±5mm以就有些困难,尤其是低碳合金钢、超低碳钢生产时液面波动较大。
进入2014年5月份以来,两台连铸机多次出现结晶器液面波动大的状况,为此邯宝炼钢厂于2014年6月批准实施了《连铸机结晶器液位波动攻关课题》。
2.4技术方案的制定针对存在的诸多疑难问题,我们逐项提出了解决方案。
1)针对炼钢工艺原因引起的液位波动,我们主要从中包吹氩制度的优化、图2 吹氩不当引起的间歇性液面波动情况措施及处置方法:1)改进氩气连接密封方法首先确保气源充足,无漏气:开启氩气气源,把阀门开启最大并确认压力表有压力显示,检查氩气管路末端气流充足,用装有肥皂水的喷水壶检查SEN 机构上水口、机构氩封,确保无漏气;检查中间氩气管路和塞棒氩气管路,确保无漏气。
喷水壶检测管路是否漏气如图3:图3 喷水壶检查管路是否漏气2)检测中包上水口的透气性在浇注过程中,中包上水口透气性的好坏直接影响到中包上水口的吹氩效果,中包上水口吹氩是为了在水口壁四周形成均匀的氩气膜,以防止或减少夹杂物在水口壁附着,进而减少水口径的缩小和堵塞。
一旦上水口发生堵塞,塞棒控流就会发生波动,造成结晶器液面波动增大。
在中包上水口上线前,采用离线上水口透气检测装置对中包上水口透气性进行检查,对于中包上水口透气性检测良好(一方面要求检测装置背压在0.1-0.6bar围;另一方面还要用装有肥皂泡水的喷水壶对整个上水口壁进行检查,要求上水口壁四周气泡弥散均匀)的才能上线安装。
连铸结晶器液面波动控制及检测技术研究
d1 d 2 Vm vs cos d nail
d d2 1 b2 b1 (a2 hlump a1hlump ) cos 1 d (d lump ) 5 d nail
dVm
Vm Vm Vm d (d lump ) d (hlump ) d (d1 d 2 ) d lump hlump (d1 d 2 )
NF
90 92 94 96
Casting speed 2.0 m/min Casting speed 2.5 m/min Casting speed 3.0 m/min
90 92 94 96
0
100
200
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
Distance from center of nozzle (mm)
液面波动剧烈,3.0m/min最 高波动达~12mm 更易造成表面卷渣
0
100
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0
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Distance from center of nozzle (mm)
Distance from center of nozzle (mm)
t=60s
板坯连铸结晶器内钢水流动模式非常复杂,结晶器内钢水流速 检测方法主要包括以下几点:
放射同位素法
缺点是放射性元素污染
安装在结晶器一侧放射线源连续不断地放射出一定强度的γ射线,利用钢液对γ射 线的吸收程度来反映钢液液面的高度。
湛江炼钢2150mm连铸超低碳钢液面波动的改善
湛江炼钢 2150mm连铸超低碳钢液面波动的改善摘要:介绍了湛江炼钢2150mm板坯连铸,从投产到2019年超低碳钢液面波动的改善情况,主要从控流系统的改造、钢水纯净度的提高、不同耐材透气型式的组合和连铸过热度、通钢量等工艺参数的范围制定,到人员操作技能水平的提高五个方面进行了总结。
通过采取以上措施,2150mm板坯连铸超低碳钢的液面波动合格率得到显著改善。
关键词:连铸;超低碳;液面波动湛江炼钢一期共建设两台2150mm连铸机,于2015年9月28日投产;投产后5个月,即开始生产超低碳钢(超低碳钢绝大多数都是汽车板)。
超低碳钢由于碳低氧高的特性,且采用铝脱氧,钢水中不可避免残留一些Al2O3,在浇注过程中粘附在水口或塞棒表面,导致结晶器液面波动增大[1];而湛江2150mm连铸机由于生产超低碳汽车板时需采用结晶器电磁搅拌,更加剧了液面波动[2]。
而连铸过程中要求将结晶器液面波动控制在一定范围内( 一般为±5 mm),液面波动过大将会影响结晶器保护渣的三层结构,破坏其润滑和传热平衡,导致铸坯表面产生缺陷;同时也会增加结晶器钢水的卷渣风险,致使铸坯内夹杂物含量超标,严重影响铸坯和最终产品的质量,甚至会造成铸坯夹渣漏钢的恶性生产事故[3,4]。
湛江2150连铸超低碳钢经过长期生产实践统计发现,随着液面波动增大,热轧夹渣临时封锁率随之上升,液面波动10mm时的热轧夹渣临时封锁率比液面波动6mm时高40%,是液面波动3mm时的2倍。
超低碳汽车板,由于轧制厚度薄,在用户端冲压时变形量大减薄率高,对表面和内部质量要求较高。
为减小夹渣概率,减少用户端发生质量问题次数,对液面波动超过10mm的板坯,一般需要进行机清或手清处理,严重的要进行改钢降级、甚至报废,影响连铸收得率、热装热送率和合同完成率[5,6]。
因此不断提高超低碳钢水的纯净度和液面波动合格率,生产出无缺陷板坯,是湛江炼钢厂坚持不懈追求的目标。
结晶器液面自动控制技术的优化
【 Ke y wo r d s 】 C o n t i n u o u s c a s t i n g , a u t o m a t i c l e v e l c o n t r o l , l i q u i d l e v e l
北 营炼钢厂新区主体生产设备有 3 座1 2 0 t 氧 气顶底复吹转炉 、 l 台六机六流小方坯连铸机 、 1 台 八机八流小方坯连铸机 、 2 台双流板坯连铸机 、 1 台 单流板坯连铸机 , 并 配备 3 座铁水预 处理及两座 L F 炉、 1 座V O D精炼炉 、 1 座R H真空精炼炉 , 具备 年产 4 0 0 万t 优质方 、 板坯的生产能力。但投产后 连铸机结晶器存在钢液面大副波动 、 保护渣卷入 钢液面等问题 , 急需优化改造。
t h e r e i s h i g h e r r e q u i r e me n t f o r t h e i n t e r n a l q u a l i t y o f t h e s l a b 。 a n d t h e o r i g i n l a p r e c i s i o n ±5 mm or f
s y s t e m o f c o n t i n u o u s c a s t e r l e i f e l i s o p t i mi z e d S O a s t o ma i n t a i n l i q u i d l f u c t u a t i o n o f t h e mo l d wi t h i n ± 3 mm. As t h e r e s u l t , t h e s l a b s u r f a c e a n d i n t e r n a l q u a l i t y i s i mp r o v e d , r e s p o n d i n g s p e e d o f t h e s y s t e m i s
钢板表面裂纹原因分析及控制措施
钢板表面裂纹原因分析及控制措施摘要:本文针对某单位钢板表面出现裂纹的问题,通过对缺陷钢板取试样进行金相检测分析,造成钢板表面裂纹的主要原因是结晶器液面波动大铸坯振痕深,Nb的氮化物和碳化物从铸坯晶界析出,铸坯矫直时表面温度在脆性温度区容易产生裂纹,冬季铸坯热送冷却过强造成裂纹扩大。
并制定了控制结晶器液面波动范围、优化合金、改善铸坯冷却和铸坯缓冷的措施,降低铸坯表面裂纹发生的概率。
关键词:钢板;表面裂纹;铸坯冷却1前言钢板表面裂纹是最常见的中厚板缺陷之一,不仅影响其物理性能,而且在使用过程中钢板裂纹缺陷延伸,给客户带来较大的麻烦。
表面裂纹有表面星状裂纹、边部裂纹、纵向裂纹和横向裂纹等,产生原因除了轧制控制不当外,还有铸坯材质自带裂纹缺陷,在轧制过程中遗留到钢板上。
国内外许多冶金工作者对钢板表面裂纹做了大量研究工作,也取得了很多效果[1-3]。
本文以某公司生产的中厚板表面裂纹为研究对象,通过对裂纹部位取样金相检验和铸坯扒皮检查,分析出了产生裂纹的原因,并制定了对应的措施。
该公司钢板的生产流程是钢水从转炉到精炼炉,从精炼炉到连铸机浇注成铸坯,铸坯送到中厚板进行轧制成一定规格的钢板。
2试验过程2.1宏观检测检测牌号Q355B厚度200mm的钢板,在距边部200mm-300mm处分有多出裂纹缺陷,取样酸洗后缺陷较明显,呈多个舌头状,根部与钢板基体相连。
宏观形貌见图1。
图1 试样宏观形貌2.2金相检验取与轧制垂直截面 (与裂纹方向垂直) 试样进行分析,裂纹由表面向钢板内部延伸 210um,后沿与表面平行继续延伸,裂纹缺陷附件可见大量二次氧化颗粒。
内部组织为铁素体和珠光体,晶粒度8.5级,缺陷处组织铁素体、珠光体和部分贝氏体,裂纹缺陷处空间明显脱碳。
见图2、图3、图4所示。
图2 试样组织照片(50X)图3 试样组织照片(100X)图4 试样组织照片(500X)2.3铸坯扒皮分析对裂纹钢板对应铸坯表面扒皮,扒皮深度2mm-5mm处有表面横向微裂纹,铸坯宽度方向四分之一位置较多。
宽板坯连铸机生产包晶钢结晶器液面波动原因分析
宽板坯连铸机生产包晶钢结晶器液面波动原因分析高新军;徐刚;郭永谦【摘要】分析了宽板坯连铸机生产包晶钢时结晶器液面波动产生的原因,发现钢水凝固过程包晶反应引起的坯壳不均匀是造成结晶器液面波动的主要因素,而根据钢水实际成分计算的包晶点碳含量与钢水实际碳含量的差值超过某个范围会加剧坯壳的不均匀,进而对结晶器液面波动有影响.通过优化钢水成分,控制计算包晶点碳含量与实际碳含量的差值,解决了超宽板坯连铸机生产包晶钢结晶器液面波动过大的生产难题,稳定了连铸机生产和铸坯质量.【期刊名称】《河南冶金》【年(卷),期】2018(026)001【总页数】3页(P1-3)【关键词】宽板坯;包晶钢;结晶器液面波动【作者】高新军;徐刚;郭永谦【作者单位】安阳钢铁股份有限公司;安阳钢铁股份有限公司;安阳钢铁股份有限公司【正文语种】中文0 前言安钢第二炼轧厂宽板坯连铸机投产于2005年,由于其宽厚比大,以铸坯表面纵裂纹为代表的铸坯质量缺陷控制困难,因此钢水成分设计时尽可能避开包晶钢成分(即钢中碳含量0.09%~0.14%)。
但随着产品开发需要,某些钢种的成分设计无法避开包晶钢范围,超宽板坯在生产包晶钢的过程中,遇到结晶器液面波动的问题,对连铸机生产安全和铸坯质量构成较大威胁,在对液面波动原因进行分析的基础上,采取对应措施,解决了这一难题,保证了超宽板坯连铸机包晶钢的顺利生产。
1 超宽板坯生产包晶钢结晶器液面波动问题1.1 安钢超宽板坯连铸机主要参数安钢超宽板坯连铸机投产于2005年8月,主要设备及技术从西马克公司引进,其工艺参数见表1。
1.2 超宽板坯结晶器液面控制系统简介表1 安钢超宽板坯连铸机的主要技术参数项目工艺参数机型直结晶器多点弯曲多点矫直弧形板坯连铸机基本弧半径/mm6670拉速范围/(m·min-1)0.2~2冶金长度/mm18687铸坯厚度/mm150铸坯宽度/mm1600~3250安钢超宽板坯连铸机结晶器液面控制系统包括结晶器液面检测系统和控制系统,是一个双闭环回路控制系统,其结晶器液面检测方式为射源,控制的执行单元采用液压缸。
连铸表面裂纹产生的原因和改进的技术措施3
姓名:陈守汪班级:冶094班学号:0990142142012 年5 月14 日连铸表面裂纹产生的原因和改进的技术措施摘要:连铸坯表面裂纹的产生主要取决于: 钢成分对裂纹敏感性、浇铸工艺条件及连铸机设备状况。
带液芯的连铸坯在连铸机内运行过程中受到外力作用是坯壳产生裂纹的外因, 钢的高温力学行为是产生裂纹的内因, 而设备和工艺因素是产生裂纹的条件。
根据所浇钢种, 对连铸机设备的调整应符合钢水凝固收缩规律, 以坯壳不发生变形为原则。
优化工艺参数, 使其处于能够保证连铸坯不产生裂纹或不足以造成废品的允许范围内, 得到合理的铸坯凝固结构。
关键词:铸坯表面纵裂纹、铸坯表面横裂纹主要内容:铸坯裂纹是影响连铸机产量和铸坯质量的主要缺陷。
据统计, 铸坯各类缺陷中有50%为裂纹缺陷。
铸坯出现裂纹, 轻者需进行精整, 重者会导致漏钢和废品, 既影响连铸坯生产率, 又影响产品质量, 增加生产成本。
1 铸坯表面纵裂纹1. 1 板坯表面纵裂纹特征表面纵裂纹可能在板坯宽面中心区域或宽面到棱边的任一位置产生。
综合分析表明, 纵裂纹有以下特征:( 1) 产生纵裂纹的表面常伴有凹陷( depression), 纵裂纹的严重性与表面凹陷相对应。
( 2) 裂纹沿树枝晶干方向扩展。
( 3) 裂纹内发现有硅、钙、铝等元素的夹杂物。
( 4) 在裂纹周围发现有P, S, Mn 的偏析。
( 5) 裂纹边缘出现一定的脱碳层, 说明裂纹是在高温下形成扩展的。
1. 2 表面纵裂纹产生的原因板坯表面纵裂纹在连铸机内产生原因如下:( 1) 板坯横断面低倍检验表明, 纵裂纹起源于激冷层薄弱处( 约2~3mm) 。
( 2) 结晶器的模拟试验表明, 纵裂纹起源于结晶器弯月面区( 几十毫米到150mm) 周边坯壳厚度薄弱处。
这说明纵裂纹起源于结晶器的弯月面区初生凝固壳厚度的不均匀性。
坯壳受下列所述力的作用:( 1) 板坯凝固壳四周温度不均匀而产生的收缩力;( 2) 板坯收缩时由钢水静压力产生的鼓胀力;( 3) 宽度收缩时受侧面约束产生的弯曲应力。
结晶器弯月面区钢水凝固现象
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(3)结晶器液面波动。 结晶嚣减面安然跳骶,会引起制水溢出弯月面捕}足粘在“壳上的}旮子,形成鹰F央杂.6'3I起弯月面不舰川冷凝m形
成艇崮№uk。钢液面突然F降,凝固壳暴露,坯壳温废鼻低,坯丧收缩,脱jr俐板,随后艘而r丹,等帮水萤拷爿面继续
凝吲时则在凝固坯壳表面留下掣『陷,所阱液丽波动是J“:生铸坯表西川陷的+耍原Ⅲ。在凹|{f;下部就岳有裂纹.导致产品绒 状缺陷。掣』陷严重会形成铸坯表面纵裂纹。 (4)结晶器的振动。 结品嚣振动翱章增加,平均Hook长腰减少。如图9所不在额赢疋范同内,钢水温度科Hook影响坦大,自~水“l度岛 (>1565"C)Ilook深度明显减少。
4.结晶器弯月面初生坯壳凝固钩(SoI.dified Hook)形成
结晶器弯月面初生坯壳皮下形成所谓凝固钩(Solidified Hook)微观结构,容易产生两种缺陷: (1)气泡缺陷:凝固钩捕捉Ar气泡,位于铸坯表层下I’2m,气泡尺寸在0.5’2ram,钩形越发达,气泡越严重(图
5a)。
(2)夹杂物缺陷:弯月面凝固钩易卷入保护渣和夹杂物(图5b)。 由于凝固钩捕捉Ar气泡和夹杂物使铸坯表面质量恶化,这是冷轧板产生表面缺陷(如sliver、bilster)的重要来 源。
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二、项目简介图1 塞棒和液面检测2.3 项目的立项背景2013年以来,邯宝公司炼钢厂随着品种钢产量的增加,结晶器液面波动时有发生,经统计,平均每月结晶器液面波动次数120多炉的钢水生产出铸坯必须经过处理才能使用,其中设备原因如塞棒传感器、液位传感器、扇形段位置传感器等造成的液面波动占40%;工艺原因如水口堵塞、吹氩不当、钢水成分等造成的液面波动占60%。
有时液面波动过大时造成连铸事故停浇每月2次左右,给厂的生产组织和成本带来很大冲击。
国与邯宝炼钢厂同类型连铸机的厂家大约有7-8家,它们厂的结晶器液面波动大多控制在±3mm以,其中包括超低碳钢生产;而邯宝炼钢厂结晶器液面波动大多控制在±5mm以就有些困难,尤其是低碳合金钢、超低碳钢生产时液面波动较大。
进入2014年5月份以来,两台连铸机多次出现结晶器液面波动大的状况,为此邯宝炼钢厂于2014年6月批准实施了《连铸机结晶器液位波动攻关课题》。
2.4技术方案的制定针对存在的诸多疑难问题,我们逐项提出了解决方案。
1)针对炼钢工艺原因引起的液位波动,我们主要从中包吹氩制度的优化、图2 吹氩不当引起的间歇性液面波动情况措施及处置方法:1)改进氩气连接密封方法首先确保气源充足,无漏气:开启氩气气源,把阀门开启最大并确认压力表有压力显示,检查氩气管路末端气流充足,用装有肥皂水的喷水壶检查SEN 机构上水口、机构氩封,确保无漏气;检查中间氩气管路和塞棒氩气管路,确保无漏气。
喷水壶检测管路是否漏气如图3:图3 喷水壶检查管路是否漏气2)检测中包上水口的透气性在浇注过程中,中包上水口透气性的好坏直接影响到中包上水口的吹氩效果,中包上水口吹氩是为了在水口壁四周形成均匀的氩气膜,以防止或减少夹杂物在水口壁附着,进而减少水口径的缩小和堵塞。
一旦上水口发生堵塞,塞棒控流就会发生波动,造成结晶器液面波动增大。
在中包上水口上线前,采用离线上水口透气检测装置对中包上水口透气性进行检查,对于中包上水口透气性检测良好(一方面要求检测装置背压在0.1-0.6 bar围;另一方面还要用装有肥皂泡水的喷水壶对整个上水口壁进行检查,要求上水口壁四周气泡弥散均匀)的才能上线安装。
离线上水口透气检测装置如图4:图4 离线上水口透气检测装置该装置原理是通过一根软管把检测装置与上水口连接且密封好接头,将机构压块与上水口石墨圈对中并压紧,气体管路总压设定为2bar,将气体管路打开,流量控制在10 L/min,然后观察背压表,若检测装置的背压显示在0.1-0.6 bar围则属上水口透气性良好。
中包上水口离线检测透气性效果见图5:图5 离线上水口透气检测装置查出壁透气良好3)塞棒和上水口的吹氩量调整影响塞棒和上水口吹氩量调节的因素较多,比如钢水过热度,钢水纯净度,拉速变化、断面等等。
原来仅给操作工提供一个氩气量调节围,实践证明该方法可操作性差,液面波动控制仍不理想。
经现场多次实践跟踪,现发明了一种根据观察结晶器液面最佳的活动状态来调节氩气量,最佳结晶器液面活动状态为:在SEN水口两侧约200-300mm位置及结晶器窄边部位,对称的出现“鱼吐泡”似的氩气泡为好(具体效果如图6);参考塞棒氩气量控制在9-14L/min,上水口氩气量控制在5-10L/min。
该状况下的结晶器液面波动为±3mm左右(图7);如果氩气流量过大,不仅会造成液面翻腾较严重(图8),而且还会使结晶器液面波动超过±5mm(图9);轻者造成卷渣,重者造成事故停浇。
图6 理想吹氩效果图7 理想吹氩对应的液面波动(≤±3mm)图8 塞棒氩气流量过大图9塞棒氩气流量大对应的液面波动(≥±5mm)4)中包吹氩装置的改进中间包机械吹氩装置改为自动吹氩装置,具体改进前后的中包吹氩装置如图10、11所示:图10 机械吹氩装置图11.自动吹氩装置中包吹氩装置的原理:中包机械吹氩装置完全是通过人工调节,且该装置不具有根据管路阻力来自动调节备压的功能,这样凭人工调节稳定性差。
尤其是生产汽车钢过程中,难免会有降拉速或钢水差异大的时候,此时吹氩量及背压都需要及时调节,否则中包水口会很快堵塞,从而造成结晶器液面波动较大。
中包自动吹氩装置是操作工只根据液面调整好气流量即可,该系统可根据管路阻力来自动调节备压使其达到良好的吹氩效果,当水口稍有堵塞时,吹氩管路阻力变大,系统会自动加大背压值,及时冲掉稍有的夹杂;并且还可根据备压值来判断管路是否堵塞和漏气,检测比较方便精确。
自2013年 1#连铸机中包机械吹氩装置改进为中包自动吹氩装置后,与2#机中包机械吹氩装置相比,使用效果明显,结晶器液面波动≥±5mm的比率减少了约29%。
图17 1流塞棒头侵蚀严重时造成的塞棒和液面波动大的曲线图18 2流塞棒头侵蚀正常时的塞棒和液面波动曲线停浇后检查拔出1流塞棒发现,1流塞棒头侵蚀严重,透气孔侵蚀的像鸡蛋那么大。
具体情况见图19、20。
停浇后1流塞棒头侵蚀严重照片正常塞棒头照片图19 停浇后3流塞棒头侵蚀情况图20 新塞棒头原始状况该类液面波动主要是因塞棒头侵蚀严重所致。
措施及处置方法:1)浇铸过程中先降速处理,继续观察有无好转。
2)考虑关闭塞棒氩气,拆掉塞棒氩气连接管将塞棒连接螺栓周围和氩气孔用耐火泥密封严。
3)若以上两个措施均无效,班组提前安排中包快换操作或停浇。
5、铸坯鼓肚引起的液面波动原理:铸坯鼓肚造成液面波动主要是因为在铸坯未完全凝固前,某个或某些扇形段辊面的偏差大而导致铸坯中的液芯不能均匀受力而造成波动。
铸坯鼓肚造成的液面波动一般比较有规律,波形较均匀。
铸坯鼓肚引起的液面波动及塞棒曲线如图21、22所示:图21铸坯鼓肚引起的液面波动情况(红线)图22 铸坯鼓肚对应的塞棒波动情况(红线)措施及处置方法:1)首先采取连铸机降低拉速,降速后观察液面波动情况,若液面波动围仍大于±4mm,则采取第2个措施。
2)降速后液面波动仍不正常时,主控增加1-8回路的二冷水量,增加幅度10%-20%之间,使铸坯冷却加快,增加坯壳强度,从而缓解液面波动。
6、钢水原因引起的液面波动原理:多数情况是因钢水中夹杂物(尤其是Al2O3夹杂)过多,在浇铸过程中,随着浇铸时间的推进,夹杂物不断在上水口和SEN的壁上以及塞棒头上附着,造成中包上水口或中包SEN的堵塞,当中包水口堵塞至拉速与通钢量不匹配时,塞棒就要开始上涨,时而堵塞,时而冲掉,反反复复造成液面波动;当水口堵塞到拉速与通钢量严重不匹配时,塞棒涨停。
此类波动多出现在超低碳钢或不喂钙线的钢种中。
钢水原因引起的液面波动及塞棒曲线如图23所示:图23 钢水原因引起液面波动大的曲线情况从上图可见塞棒上涨严重,在更换SEN后,液面波动平稳,由换水口前的6-8mm变为小于4mm。
措施及处置方法:1)首先采取连铸降速处理,若降速无效果,立即更换SEN水口。
若更换中包SEN水口后仍无效果,则因中包上水口堵塞所致,要求班组安排中包快换或组织停浇。
2)提高钢水洁净度(尤其是减少钢中Al2O3的含量):转炉终点氧保证在900ppm以下;精炼钢水净吹时间保证不低于6min;从精炼出站至开浇钢水静置时间不低于30min。
7、塞棒积渣掉块引起的液面波动原理:塞棒积渣掉块主要是因为钢中夹杂物多、中包吨位低或大包下渣造成在浇铸过程中,这些夹杂物附着在塞棒头上,在塞棒头粘合的夹杂物少时未能及时冲掉,当塞棒头粘合的东西聚集大到一定程度就被冲下来,造成液面波动。
一般情况下,此类波动主要是钢水中夹杂多和塞棒吹氩不当造成。
塞棒积渣掉块引起的液面波动曲线入图24所示:图24 8月31日19点1流塞棒头积渣后掉渣液位波动放大图在生产过程中塞棒头积渣后掉渣液位波动,比较明显,而且往往此类情况在自动情况下系统均能很快调整过来。
措施:精炼保证净吹时间不低于6分钟;对于超低碳钢生产,钢水静置时间不低于30分钟,连铸塞棒吹氩量控制在8-14L/min。
2.5.2 设备方面着手,降低液面波动分析液位波动曲线,判断引起波动的原因数据分析曲线又称FDA(fast data analysis )系统,是由连铸机供货外方达涅利公司开发的一套事故分析软件,该软件可将一些重要控制变量通过程序设定采集周期保存在记录文件里,当出现一些设备、生产异常状况时,可以在线或离线分析相关数据,从而判断事故发生的原因。
1、液位信号正常没有波动时的图片见图25:图25 正常调整图片其中蓝色为结晶器液位信号,红色为塞棒传感器信号,从上图可以看出液位和塞棒位置信号均很平滑,没有大的波动。
2、塞棒传感器信号跳变时的情况图26 7月3日1流塞棒传感器跳变图27 8月23日1流塞棒传感器坏图26、27是塞棒传感器信号跳变时液面波动曲线,即塞棒传感器信号有很明显的跳变情况,没有变化趋势,是一个直上直下的信号变化,若为此情况,一般可判断塞棒传感器信号异常,塞棒传感器或相关线路有问题。
措施:1)修改塞棒传感器信号线路、控制信号线路路径,降低周围环境对其造成的干扰;2)利用每次定修机会(每半月至少一次),测试线路绝缘、接地状况;3)动力电缆(例如:来自电气传动装置)与传感器电缆之间不要交叉。
通过上述措施整改后,塞棒传感器故障率已经由原来的5次/月,降到现在故障率每月不到1次。
3、液位传感器信号跳变图28 液位传感器信号跳变时的液面波动曲线。
措施:1)修改液位传感器信号线路路径,降低周围环境对其造成的干扰;2)利用每次定修机会(每半月至少一次),测试线路绝缘、接地状况;3)动力电缆(例如:来自电气传动装置)与传感器电缆之间不要交叉;4)满足技术要求(成分、温度、温度压力变化)足够流量的冷却水;5)不要在感应线圈周围使用带磁性的工具,也不要让钢水飞溅到感应线圈附近;6)良好的传感器机械条件:没有松动的螺钉,有干净的连接器,绝缘衬垫片上没有钢碎屑,以及电缆护套没有损坏。
通过上述措施整改后,液位传感器故障率已经由原来的1--2次/月,降到现在故障率每月不到1次4、异物干扰、液压执行机构引起的液位信号波动图29 8月24日3流干扰造成液面波动以上图可以看出,液位信号突然发生跳变(但不同于直上直下变化),塞棒位置也发生相应调整,判断应该是干扰信号造成,比如液位传感器附近金属物(捞渣动作等)引起。
这种情况系统很快就能调整过来。
措施:1)保证线路屏蔽、信号正常;2)与工艺人员积极沟通,使其在捞渣动作时做好防护,减少对液位传感器信号的影响;3)满足技术要求(成分、温度、温度压力变化)足够流量的冷却水;4)不要在感应线圈周围使用带磁性的工具,也不要让钢水飞溅到感应线圈附近;5)良好的传感器机械条件:没有松动的螺钉,有干净的连接器,绝缘衬垫片上没有钢碎屑,以及电缆护套没有损坏;6)液压每周一次对油品进行检查,保证纳斯5级以上,另外对塞棒液压缸进行检查,发现缸头松动或存在外泄现象及时更换处理。