高炉特殊炉况处理技术

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大型高炉热风炉热处理工法

大型高炉热风炉热处理工法
(2)预热工序在施焊前4h开始送电加热,施焊前8h焊接作业班组应采取书面形式通知热处理班组,并写明炉号、施焊时间、加热温度和通知人、通知时间,表格形式可参照表2所示
图2预热装置示意图
表2热处理通知
炉号
施焊时间
施焊班组
需加热温度(℃)
通知人姓名
通知日期
(3)准备预热前应先接好电源,电源输入方式采用三相四线。热处理机不是同一时间加热,而是分六个炉区循环加热。在热处理时,导线的额定限度一定不能小于输出功率。
1、电缆线是连接电源与热处理设备之间的导线,其安全载流量由表6确定:
表6低压聚氯乙稀(PVC)绝缘四芯电缆安全载流量
主线芯截面(mm2)
中芯截面(mm2)
安全载流量(A)
空气中敷设
直接埋地




4
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
2.5
6(10)
10(16)
10(16)
16(25)
25(35)
2、焊后脱氢处理
(1)有些试板在焊接结束后要进行必要的消氢处理,例如宁钢2#高炉热风炉中材质为Q235B与Q345B板对接安装焊缝接结束后就进行了消氢处理。在进行消氢处理之前做一些质量检查是必要的,所以在焊接结束后首先应对接接头焊缝、热影响区、母材分别进行应力和硬度测试、金相组织抽查及几何尺寸的测量,并记录。
采取局部预备热处理时,应防止局部应力过大。预热的范围为焊缝两侧各不小于焊件厚度的3倍区域,且不小于100mm。当使用低氢型焊接材料时,可根据试验适当降低预热温度。因对环境恶劣和难施焊的部位选择了较低的预热温度,所以在焊后相应采取低温后热处理,以补偿焊前预热温度的不足。

济钢3200m^3高炉炉况失常与处理

济钢3200m^3高炉炉况失常与处理
日期
图2 2 0 1 1 年7 —1 2 月焦炭 热态 指标 变化趋势
在大量 使 用经 济料后 , 高 炉一 直在 寻 找适应 这 种 原燃 料条 件下 较 为合 理 的操 作 制度 , 2 0 1 1 年9 月 份 开 始通 过 缩 小风 口面积 、 提高 风 速 、 稳 定装 料 制 度 等 措施 , 料柱 透 气性 有 所好 转 , 风 量 回升 , 焦比、

文 焱
济钢 3 2 0 0 I T I 高炉炉况失常 与处理
2 0 1 3 年第 2 期
技术 经济 指标见表 2 。
表2 2 0 1 1 年1 1 月炉况处理前后主要技术 经济指标

E l 期

图3 2 0 1 1 年7 -1 2 月渣 中Al O 。 变化趋势
年下半年 , 济钢为应对钢铁行业进入微利局面的困 境, 降低 吨铁 成本 , 在3 2 0 0 i n 。 高 炉开展 了使 用经济
料、 降 低配 煤结 构成 本等 工作 。随着人 炉 品位 降低 和焦炭质 量 的波动 …, 高 炉炉况 发生 了很大 变化 , 压

量关系紧张 , 炉缸工作状态不断恶化 , 中心气流不
摘 要 : 济钢 3 2 0 0 m , 高炉 由于原燃料条件恶化 以及 操作 制度调剂不及时 , 造成 了炉况失常 , 表现为压量关 系紧张 、 炉缸工 作 状态不断恶化 、 中心气流 不畅 , 通过改善原燃料质量 、 采用上下部调剂相结合 的操 作制 度 , 炉况恢复正常 , 重新确立 了精 料、 合适 的操作制度对 于高炉操作 的重要性 。 关键词 : 高炉 ; 炉况失常 ; 处理 ; 操作制度 ; 精料 中图分类号 : T F 5 4 3  ̄ . 1 文献标识码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 - - 4 6 2 0 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 O 0 4 — 0 2

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理

高炉车间高炉炉况的调剂与失常的处理高炉生产是一个复杂的冶炼过程,受很多内外因素的影响,这些因素是经常变化的,因此高炉工作者应努力做到“分析好上班,操作好本班,照顾到下班”。

依据正确的观察、分析、判断、采取及时果断的调节措施,纠正由于种种原因所破坏的冶炼平衡,以保持炉况稳定顺行,一般情况下,影响炉况波动的主要因素有:1、原燃料物理、化学性质波动。

(包括烧结、球团粉末量、原燃料)2、气候条件变化(即气温、温度、下雨、下雪等)3、设备状况影响(包括热风炉及装料设备故障,冷却设备漏水,喷煤设备故障,铁口失常,检测设备失灵等)。

4、操作因素。

6.1正常炉况的标志:6.1.1炉缸工作全面均匀活跃,炉温充沛,煤气流分布合理稳定,下料均匀。

具体表现为“风口明亮”,炉缸周围工作均匀,风口前无大块生料,不挂渣、涌渣,焦炭活跃,风口破损少。

6.1.2渣铁物理热充足,流动性好,渣碱度正常,渣沟不结厚壳,渣中带铁少。

6.1.3下料均匀,两个料尺图像及记录曲线都没有陷落、停滞、时快时慢现象。

记录曲线呈规则的锯齿状,两探尺要求同时达到料线,料线差最多不超过0.5m。

6.1.4炉温在规定范围内波动。

6.1.5风量、风压和透气性曲线,波动范围小,无明显锯齿状,风压和风量相适应,风量和料速相适应。

6.1.6炉喉煤气圆周均匀,炉喉十字测温曲线与炉顶摄像仪成像一致。

6.1.7炉顶煤气温度曲线呈一定温度范围波动的一条宽带,各点互相交织,组成的温度带有规则的波动。

6.1.8炉喉、炉身温度变化不大,在规定范围内炉身静压正常,无剧烈波动,在图形上呈一条平稳的波动不大的曲线。

6.1.9上、下部压差相对稳定在正常范围内。

6.1.10、炉体冷却水温差在规定范围内波动且相对稳定。

6.2正常炉况时操作:6.2.1为了达到稳定、高产、优质、低耗和高炉长寿,正常的操作制度应保持正常的煤气分布和充足的炉缸温度,以达到最有利的高炉冶炼正常进行的热制度。

6.2.2稳定冶炼强度,稳定炉温,稳定炉渣碱度,加强炉况分析。

高炉炉况判断及炉况异常的处理

高炉炉况判断及炉况异常的处理

高炉炉况判断及炉况异常的处理目的要求:1.掌握炉况判断方法,熟悉通过看铁水、看炉渣、看风口等方法直接观察高炉冶炼情况;2.了解通过仪器仪表反映出来的数据间接判断炉况。

第一节高炉炉况判断常见的炉况判断方法:直接判断法和利用仪器仪表进行判断。

一.直接观测法1.看出铁主要看铁中含硅与含硫情况。

◆看火花判断含硅量①冶炼铸造生铁时:当[Si]大于2.5%时,铁水流动时没有火花飞溅;当[Si]为2.5%~l.5%时,铁水流动时出现火花,但数量少,火花呈球状;当[Si]小于1.5%时,铁水流动时出现的火花较多,跳跃高度降低,呈绒球状火花。

②冶炼炼钢生铁时:当[Si]为1.0%~0.7%时,铁水流动时火花急剧增多,跳跃高度较低;当[Si]小于0.7%时,铁水表面分布着密集的针状火花束,非常多而跳得很低,可从铁口一直延伸到铁水罐。

◆看试样断口及凝固状态判断含硅量看断口①冶炼铸造铁时:当[Si]为1.5%~2.5%时,模样断口为灰色,晶粒较细;当[Si]大于2.5%时,断口表面晶粒变粗,呈黑灰色;当[Si]大于3.5%时,断口逐渐变为灰色,晶粒又开始变细。

②冶炼炼钢生铁时:当[Si]小于l.0%时,断口边沿有白边;当[Si]小于0.5%时,断口呈全白色;当[Si]为0.5%~l.0%时,为过渡状态,中心灰白,[Si]越低,白边越宽。

看凝固状态铁水注入模内,待冷凝后,可以根据铁模样的表面情况来判断。

当[Si] 小于1.0%时,冷却后中心下凹,生铁含[Si]越低,下凹程度越大;当[Si]为1.0%~l.5%时,中心略有凹陷;当[Si]为1.5%~2.0%时,表面较平;当[si]大于2.0%以后,随着[Si]的升高,模样表面鼓起程度越大。

◆用铁水流动性判断含硅量①冶炼铸造生铁时:当[Si]为1.5%~2.0%时,铁水流动性良好,但比炼钢铁黏些;当[Si]大于2.5%时,铁水变黏,流动性变差,随着[Si]的升高黏度增大。

②冶炼炼钢生铁时:铁水流动性良好,不粘沟。

高炉长寿的技术和措施

高炉长寿的技术和措施

高炉长寿的技术和措施
高炉长寿的技术和措施包括以下几项:
1.合理的设计和选型:选用高质量的耐火材料,设计合理的炉型和炉衬结构,以
提高高炉的稳定性和寿命。

2.严格控制操作条件:合理控制高炉的送风温度、压力、流量等参数,避免过度
操作导致炉衬受损。

同时,要定期检查炉衬的磨损情况,及时修复或更换。

3.强化炉衬维护:通过合理的炉衬维护,减缓炉衬的磨损和腐蚀,延长高炉的使
用寿命。

例如,可以采用喷涂、涂抹等方式,在炉衬表面形成保护层,提高炉衬的耐火性能。

4.定期检查和维修:对高炉进行定期的检查和维修,及时发现并修复潜在的问题,
防止问题扩大导致重大事故。

5.优化操作流程:通过优化高炉的操作流程,降低炉衬的磨损和腐蚀,提高高炉
的使用寿命。

例如,可以采用低氧燃烧技术、控制炉内温度波动等措施,减少炉衬的氧化和热震。

6.采用先进的技术和设备:采用先进的技术和设备,提高高炉的自动化和智能化
水平,降低人为操作失误和设备故障的风险。

例如,可以采用传感器、智能仪表等设备,实时监测高炉的运行状态,实现远程控制和自动调节。

7.加强培训和管理:加强对高炉操作人员的培训和管理,提高他们的专业技能和
素质,确保他们能够熟练掌握高炉的操作和维护技能。

同时,要建立健全的管理制度,规范高炉的操作和维护流程。

总之,高炉长寿的技术和措施需要从设计、选型、操作、维护、维修、技术和管理等多个方面入手,全面提升高炉的稳定性和寿命。

安钢6号高炉处理异常炉况的技术分析

安钢6号高炉处理异常炉况的技术分析

N U We— n Z A G Xa —a g I iu , H N i l n j oi
( na gI nmdSel ru o ,t. H nnA yn 50 4 C ia A yn r i t opC .Ld , e a nag 5 0 , bn ) o eG 4
Absr c : ta t
T e p prit d c ste g n rt g po e so b oma fr ae c n io n h ip slmes r tAn a g h a e nr u e h e eai rc s fa n r l un c o dt na d te ds oa aue a y n o n i
以便 总结 经验 和教 训 。
炉底 温 度在 l 内上升 了 2 0天 5℃。在 2月 1日高炉
下休风料准备检修 , 因 3号高炉小钟拉杆突然断 但
裂 , 次推迟休 风 。 再
收 稿 日期 :0 70 — 20 -31 9
作者简介 : 牛卫军 (9 2 ) 男 , 17 一 , 河南安 阳人,1 师, 事炼铁生产技术管理工作。 : 程 从


词 : 高炉 ; 常 炉况பைடு நூலகம்; 异 操作 ; 析 分
文 献标 识码 : A
中 图分类号 : T 5 3 F4
Ana y i ip s lo b r a lss on D s o a fA no m lFur a e .o dii n n c C n to
Te h l g f An a e l S No 6 BF c no o y o y ng Ste ’ .
1 2 h。
因彻底处 理大 钟料 斗延误 时 问 , 3日0 :0 到 2O 才

莱钢1#1 880m 3高炉炉况失常与处理

莱钢1#1 880m 3高炉炉况失常与处理

k/ 上料 3 g。 t O批后 , 比调为 50k/ 2O 焦 0 g 。 :0附加净焦 t
备故障多、布料矩阵不合理 、原燃料变差及操作失 误 , 致炉 况失 常 , 过采 取 一 系列 措 施 ,0d后 炉 导 经 2
况恢 复正 常。
5 t当日 83 休风 , 风时生铁含[伪 1 9 I 0, :5 休 S i . %, 】 3 s 为 006 n为 05 %, 水物理 热为 1 1 .1%, ] . 2 铁 5℃。 5
1 7
作者简介 : 周生华( 9 4 )男 , 17 一 , 山东济宁人 。9 8 19 年毕业于安徽 工业
操作失误 等。通过采取热洗炉、 改善原燃料质量 、 调整布料矩阵等措施使炉况恢复正常 。 次炉况处理过程表明 , 此 长时间休
后加负荷不宜过快 , 生产 中要确保布料参数 准确, 并应加 强对原燃料 的管理 。 关键词 : ; 高炉 炉况失常 ; 恢复 ; 布料矩阵
中图分类号:F 4 T5 9 文献标识码 : B 文章编号 :04- 2 (0 7 0 - 07 0 10 -6 0 20 )4 0 1 — 2 . 4
莱钢 I 8 3 #80m 高炉 采用 P 无 料钟 炉顶 、 I W 薄壁 炉衬 、 9层铜冷却 壁设计 ,04年 6月投产 。 06 6~ 20 20 年 9月 2 1日计划检 修更换 布料溜槽 。 风后 由于设 复
锰矿 以改善 渣 铁 流动 性 。2 1日 0 0 :0焦 比调为 5 0 3
14 炉况 恶化 .
直未 能查 明 。 在此 期 间炉 况稳) 1日计 划检 修前 , 炉况依
旧保持了良好的顺行态势 。20 年 9月 1 进行 06 8日 了粒煤煤 比攻关试验 ,81 和 2 1 、9 0日煤 比分别达到 18 1118 g , 比最低 达到 3 5 g 。 5 、6 、5 / 焦 kt 4 / kt

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理一、正常炉况标志正常炉况的标志为:(1)风口明亮、风口前焦炭活跃、圆周工作均匀,无生降,不挂渣,风口烧坏少。

(2)炉渣热量充沛,渣温合适,流动性良好,渣中不带铁,上、下渣温度相近,渣中FeO含量低于0.5%,渣口破损少。

(3)铁水温度合适,前后变化不大,流动性良好,化学成分相对稳定。

(4)风压、风量和透气性指数平稳,无锯齿状。

(5)高炉炉顶煤气压力曲线平稳,没有较大的上下尖峰。

(6)炉顶温度曲线呈规则的波浪形,炉顶煤气温度一般为150~350℃,炉顶煤气四点温度相差不大。

(7)炉喉、炉身温度各点接近,并稳定在一定的范围内波动。

(8)炉料下降均匀、顺畅,没有停滞和崩落的现象,探尺记录倾角比较固定,不偏料。

(9)炉喉煤气CO2曲线呈对称的双峰型,尖峰位置在第二点或第三点,边缘CO2与中心相近或高一些;混合煤气中C O2/CO的比值稳定,煤气利用良好。

曲线无拐点。

(10)炉腹、炉腰和炉身各处温度稳定,炉喉十字测温温度规律性强,稳定性好。

冷却水温差符合规定要求。

二、异常炉况标志与调节1. 异常炉况的概念与正常炉况相比,炉温波动较大,煤气流分布稍见失常,采用一般调剂手段,在短期内可以恢复的炉况。

也称为非正常炉况。

2. 异常炉况的类型基本可分为两类:一类是煤气流分布失常;另一类是热制度失常。

前者表现为边缘气流或中心气流过分发展,以致出现炉料偏行或管道行程等。

而后者表现为炉凉或炉热等。

3.炉温向热◆炉温向热的标志:(1)热风压力缓慢升高。

(2)冷风流量相应降低。

(3)透气性指数相对降低。

(4)下料速度缓慢。

(5)风口明亮。

(6)炉渣流动良好、断口发白。

(7)铁水明亮,火花减少。

◆炉温向热的调节:(1)向热料慢时,首先减煤,减煤量应根据高炉炉容的大小和炉热的程度而定;如风压平稳可少量加风。

(2)减煤后炉料仍慢,富氧鼓风的高炉可增加氧量0.5%~l%。

(3)炉温超规定水平,顺行欠佳时可适当撤风温。

高炉异常炉况的分析安全事故类别与处理

高炉异常炉况的分析安全事故类别与处理

(5)炉墙各层温度稳定,在规定范围,十字测温:边>1000C,中 心>5000C。
(6)顶压稳定,无向上尖峰,顶温”之”字形,温差30—500C, 热矿<4500C,冷矿<2000C。
(7)炉喉煤气五点取样CO2曲线呈两股气流,边缘高于中心,最 高点在笫三点。
(8)4段炉体部位冷却设备水温差稳定在规定范围內。
(4)热风压力曲线呈微微的波动,其波动范围不超过全风量 时正常风压的7%,且无锯齿形状。
(5)风量曲线是一条宽度不变的直线,无摆动尖峰。
(6)各上升管炉顶煤气温度曲线为30-50℃的一条宽带,曲线 呈波浪形,温度高低之间的差别在50-100℃的范围内,且各点 互相交织。
(7)炉顶煤气压力曲线是跃动的宽线,大钟下降时曲线下 降,并随即回升到正常位置,没有煤气压力猛然上升的尖 峰。
另一方面,鼓入炉缸的鼓风参数稳定。在风口前形成大小 合适的燃烧带,形成的高温煤气的温度满足冶炼的要求而且稳 定,其在炉缸的初始分布合理,为良好的炉缸热状态打下基础。 正常炉缸热状态正常的征象: 常规观察: ①风口 工作均匀明亮,但不白炽刺眼。 ②风口活跃,无生降,更无挂渣,涌渣迹象。 ③喷吹均匀无脉冲,无粘结; ④铁水温度适宜1490-1510℃(大高炉),1485±10℃(中小 高炉) [Si] 0.3-0.6%;[S]0.03±0.01%,相邻铁次的温度和 成分基本相同或接近;
一、正常炉况概述---目标
• 高炉炼铁生产中炉况顺行是实现高效,优质,长寿,环保的 基础和保证
• 高炉炼铁工作者在自己工作高炉的冶炼条件下: 原燃料性能和供应水平; 设备技术装备和检测手段; 炼铁后续工序的生产状况及对铁水的需求等, 应用自身的技能使高炉稳定顺行是对自己的起码要求,也是高 炉工作者的责任,在当今的形势下,只有高炉顺行才能实现低 碳,低成本,高效益的生产。

酒钢3号高炉炉况调整操作实践

酒钢3号高炉炉况调整操作实践

第43卷第2期2021年4月甘㊀肃㊀冶㊀金GANSU㊀METALLURGYVol.43No.2Apr.ꎬ2021文章编号:1672 ̄4461(2021)02 ̄0036 ̄03酒钢3号高炉炉况调整操作实践孙春花ꎬ李㊀通(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂ꎬ甘肃㊀嘉峪关㊀735100)摘㊀要:酒钢3号高炉对炉况操作㊁调整㊁稳定炉况的经验进行了总结ꎮ通过采取一系列的调整措施ꎬ并通过加强高炉生产管理ꎬ炉况逐步达到开炉以来最好水平ꎮ关键词:高炉ꎻ炉况调整ꎻ生产管理中图分类号:TF543.1㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:AOperationPracticeofConditionAdjustmentofJISCONo.3BFSUNChun ̄huaꎬLITong(GansuJiuSteelGroupHongxingIron&SteelCo.Ltd.IronmakingPlantꎬJiayuguan735100ꎬChina)Abstract:TheexperienceofoperationꎬadjustmentandstabilizationofblastfurnaceconditionforNo.3blastfurnaceofJi ̄uquanIronandSteelCo.issummarized.Byadoptingaseriesofadjustmentmeasuresandstrengtheningtheproductionman ̄agementoftheblastfurnaceꎬthefurnaceconditiongraduallyrecoveredfromtheabnormalconditiontothebestlevelsincetheopeningofthefurnace.KeyWords:blastfurnaceꎻblastfurnaceconditionadjustmentꎻproductionmanagement1㊀引言酒钢3号高炉于2017年3月14日大修改造后送风投产ꎮ炉况运行至2020年2月份ꎬ受新冠肺炎疫情影响ꎬ酒钢炼焦煤库存不足ꎬ焦化厂将结焦时间由22h延长至56hꎮ出焦量减少ꎬ质量下降ꎬ焦炭全部变为湿熄焦ꎮ为弥补焦炭缺口ꎬ高炉大量补充落地不合格焦炭ꎬ3号高炉炉况顺行状况变差ꎬ高炉表现出冶炼强度低㊁炉温不稳定㊁透气性变差㊁滑尺多㊁加减风多ꎬ风量出现回缩ꎮ进而频繁出现难行㊁悬料ꎬ休风堵风口恢复炉况等情况ꎮ这种炉况困扰着高炉的正常操作ꎬ为此通过对炉况波动的原因进行认真分析后ꎬ采取了有针对性的措施ꎬ炉况得到逐步恢复ꎬ各项指标得到了优化ꎬ达到了该代炉役最好水平ꎮ2㊀焦炭质量变化情况疫情前3号高炉使用85%的自产5#6#焦炉焦炭ꎬ2月份受疫情影响ꎬ炼焦煤库存不足ꎬ自产焦产量减少ꎬ高炉配加67%不合格3#4#焦炉焦炭ꎬ两种焦炭主要指标见表1ꎮ表1㊀自产5#6#焦炭㊁不合格3#4#焦炭主要指标/%㊀MtAdST.dVdafCSRCRI自产5#6#焦1.813.011.181.2664.825.2不合格3#4#焦4.214.261.251.4760.330.2㊀㊀⑴受焦炭质量大幅度下降影响ꎬ炉况表现出透气性恶化明显㊁滑尺增多㊁加减风增多ꎬ风量出现回缩ꎬ高炉出现悬料ꎮ⑵制定炉况应对方案时对透气性恶化严重的问题预估不足ꎬ方案中调整批重及负荷力度不够ꎬ未有效改善料柱透气性及料尺工作ꎬ未及时遏制炉况变差的趋势ꎮ3㊀炉内操作参数及指标统计分析2020年1-8月份主要操作参数㊁指标及趋势分别见表2和图1㊁图2ꎮ表2㊀1-8月份3号高炉主要操作参数及指标月份风量/(m3/min)Si/%Co/%风压/MPa硅偏差产量/t利用系数/(t/(m3 d))1月12100.8038.230.2470.181463943.332月11180.9137.780.2260.212372142.953月11181.0537.520.2250.253383822.754月11400.8137.460.2280.313370362.745月11660.8337.820.2350.225408862.936月11730.9237.240.2320.261381282.827月11790.8337.560.2410.283426183.068月12250.8238.580.2500.173489393.51图1㊀风量㊁风压趋势图2㊀焦比㊁利用系数趋势㊀㊀⑴由上表及趋势图可以看出ꎬ高炉在1月份风量㊁风压㊁产量㊁焦比㊁煤比指标基本正常ꎬ而2-7月份急转之下ꎬ到8月份恢复至较好水平ꎮ⑵2-7月份风量回缩明显ꎬ风压整体不高ꎬ崩料73第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀孙春花ꎬ等:酒钢3号高炉炉况调整操作实践㊀㊀㊀㊀㊀㊀及悬料次数明显增加ꎬ表面炉内风压波动较大ꎬ气流不稳ꎬ日常崩料频繁ꎮ⑶从2月份炉况开始出现波动ꎬ突出表现在以下几个方面:①炉内出现崩料后ꎬ料尺工作差ꎬ高炉慢风时间长ꎮ②顶温偏高ꎬ料慢ꎬ炉内频繁吹出管道行程ꎮ③炉况不顺ꎬ煤气利用率波动较大ꎬ工作操作困难ꎬ炉温不受控ꎬ波动较大ꎬ这也加剧了炉况的波动及恢复进度ꎮ4㊀炉况的调整措施2-3月份受疫情影响ꎬ焦炭质量劣化ꎬ导致了炉况出现波动ꎮ4月份焦化厂已恢复正常生产ꎬ焦炭质量已恢复至疫情前的水平ꎬ但炉况却得不到恢复ꎬ为此3号高炉进行了认真分析ꎬ采取了针对性的措施ꎬ到8月份炉况得到恢复ꎬ各项指标逐渐好转ꎬ达到了这代炉役的最好水平ꎮ4.1㊀调整上下部装料制度ꎬ开放边缘气流ꎬ稳定中心气流顶温偏高ꎬ料慢ꎬ透气指数偏高主要因煤气流分布不合理ꎬ边缘气流过重ꎬ出现局部过吹ꎬ长期风量偏小造成中心气流加重ꎮ为此3号高炉3月24日上部装料制度由 平台+漏斗 模式ꎬ变为中心加焦模式ꎬ实施后中心加焦后改善了上部块状带的透气性ꎬ使高炉接受风量的能力增加ꎬ但随风量的增加ꎬ中心气流增强导致边缘气流过重ꎬ边缘局部出现管道行程的次数增加ꎬ炉况仍未得到恢复ꎮ4-6月份利用休风机会对下部送风制度进行调整ꎬ将进风面积由0.1274m2逐步扩大至0.1388m2ꎬ风口长度由平均437.7mm缩短至400mmꎬ边缘气流得到疏通ꎬ风量增加后中心气流改善ꎬ为炉况的恢复奠定了基础ꎮ4.2㊀制定料慢㊁顶温高的控制措施⑴正常情况下ꎬ严格按照规定料线放料ꎬ避免因放料不当引起气流波动ꎮ⑵出现低料线时ꎬ控制风量赶料线ꎬ将低料线时间控制在1h内ꎮ⑶因低料线减风控制后ꎬ与炉前做好沟通ꎬ合理控制铁口孔径大小及铁口深度ꎬ避免在减风状态下渣铁不能及时排净ꎮ4.3㊀灌浆封堵煤气通过日产生产现象分析ꎬ考虑炉皮及冷却壁之间有缝隙ꎬ炉皮串煤气ꎬ煤气走 短路 也是造成煤气流不稳定ꎬ料慢顶温高的原因之一ꎮ利用6月11日计划检修机会对炉身㊁大套㊁铁口区域进行灌浆封堵ꎬ封堵后跑煤气现象大幅度降低ꎬ炉况顺行程度也逐步提高ꎮ5㊀加强高炉生产管理通过炉况的调整ꎬ7月份炉况基本稳定下来ꎬ为巩固炉况及避免人为失误对炉况造成影响ꎬ3号高炉在生产管理上进行了完善ꎬ抓基础管理工作ꎬ通过各项管理制度的实施ꎬ严格抓落实ꎬ促进了炉况的稳定ꎮ5.1㊀规范工作操作ꎬ改变操作陋习进入7月份后ꎬ料慢㊁顶温高㊁边缘过吹的现象已得到基本的治理ꎬ但整体炉况仍不太稳定ꎬ炉温波动仍就偏大ꎬ冶炼强度偏低ꎬ这种情况主要受工长操作受前期炉况不顺时的操作思想影响ꎬ思想未及时改变ꎬ操作滞后造成的ꎮ⑴制定炉况操作规定ꎬ针对炉况变化情况每日进行微调ꎬ并监督工长的执行情况ꎬ把握好操作的细节ꎮ对存在的操作问题及时进行纠正ꎬ始终保持操作处于稳定的态势ꎮ⑵严抓交接班管理ꎬ严格控制低炉温跑料的情况ꎬ要求工长给下个班交班时交一个稳定的炉况ꎬ每班作业结束后对本班的炉况操作进行总结ꎬ给接班方提出建议ꎮ⑶扭转工长旧有的保守观念ꎬ总认为3号高炉风压提不上去ꎬ透气性指数先天性偏高ꎬ风压长期控制偏低ꎮ操作上不加风ꎬ不提高风压水平ꎬ过于保守ꎬ反而不利于炉况的顺行及稳定ꎮ⑷建立异常情况的汇报制度ꎬ要求工长对于生产期间出现的异常情况第一时间汇报至作业区ꎬ使作业区随时掌握炉况的情况ꎬ以便采取相应的措施ꎬ避免造成事故ꎮ5.2㊀稳定炉前操作ꎬ促进炉况稳定炉前操作是否稳定是高炉炉况稳定关键性因素ꎬ同时随着高炉的逐步恢复ꎬ产量的上升对炉前提出了更高的要求ꎬ3号高炉在原有的基础上对炉前操作进行了规范和统一ꎬ促进了炉内操作ꎬ提高了炉况的稳定性ꎮ⑴缩短出铁间隔时间ꎬ及时排净渣铁ꎮ随着产量及渣量的提升ꎬ原有的出铁间隔45min已无法及时排净渣铁ꎬ炉内存在憋风现象ꎬ将出铁间隔时间缩短至35minꎬ有效的解决了炉内憋风现象ꎮ⑵稳定铁口工作ꎬ提高炮泥质量ꎮ出渣出铁量的增加ꎬ出铁后期铁口眼 拉大 ꎬ堵口时会发生跑泥的现象ꎬ这严重制约了铁口的正常工作ꎬ作业区汇报炼铁厂后对炮泥进行了调整ꎬ提高了炮泥的强度ꎬ解决了炮泥现象ꎮ㊀㊀⑶为防止各班组对铁口深度弄虚作假ꎬ要求看(下转第42页)使用后170915-119652247175923491520332139正常252752ˑ1.0554.51212.2正常170915-120582448175723481820442121正常242852ˑ1.0554.31212.1正常170915-121382348174523491820402115正常242751ˑ1.05541211.9正常170915-122452448195725481620302145正常223052ˑ1.05551212.1正常170915-123292449163824491620322120正常222951ˑ1.0553.51211.4<0.6170915-124382348184524491820442115正常242953ˑ1.0554.61211.8正常170915-125292449165823481720472145正常262652ˑ1.0554.31212正常170915-126582348184525491820212133正常233952ˑ1.0554.21212.1正常170915-127452548184524491820302144正常252752ˑ1.05541211.9正常170915-128352449173825481620402128正常223052ˑ1.0554.51212.4正常170915-129572448154823481720412145正常233053ˑ1.0554.61212.2正常170915-130462348173725481820422146正常242851ˑ1.0554.81212正常170915-131582547164824481620412148正常253052ˑ1.0554.81212.2正常170915-132652146155923471720402139正常262953ˑ1.05551211.8正常170915-133462448173425461520452138正常252752ˑ1.0554.61211.9正常170915-134582548184521481820492140正常242851ˑ1.0554.41211.8正常170915-135852349195823421520482141正常252852ˑ1.05541212.1正常94.10%5㊀实施后效果高炉时间虚拟模块自动修正布料圈数技术应用后ꎬ从图2可以明显看出ꎬ布料圈数实际值与目标值偏差明显缩小(该图为圈数要求12圈ꎬ15批料的效果对比)ꎮ4号高炉布料精准度由82.4%提高至94.1%ꎬ完成高炉布料精准度92%以上的项目目标ꎮ图2㊀高炉时间虚拟模块自动修正布料圈数程序使用前后ꎬ布料圈数实际值与目标值偏差对比图6㊀结语通过利用时间模块自动控制提高高炉布料准确性攻关与研究ꎬ自动程序确定节流阀开度的调整范围ꎬ达到修正布料圈数的目的ꎬ减少布料圈数的误差次数和频次ꎬ使高炉布料圈数的角度与圈数的对应性更加准确ꎬ布料精准度由82.4%提高到94.1%ꎬ为高炉稳定㊁顺行㊁优质㊁高产创造条件ꎮ参考文献:[1]㊀胡仁云ꎬ钱㊀敏.高炉焦炭质量对高炉冶炼的影响[J].江苏冶金ꎬ2003(06):10 ̄11.[2]㊀王筱留.钢铁冶金学(炼铁部分)[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2002:77.收稿日期:2020 ̄09 ̄10作者简介:陈㊀保(1984 ̄)ꎬ男ꎬ甘肃省嘉峪关市人ꎬ工程师ꎬ本科ꎮ从事高炉冶炼技术工作ꎮ(上接第38页)水岗位每次铁开口记录铁口深度ꎬ如实反映铁口的工作状态ꎬ这在另一方面也提高了炉前人员的责任心ꎬ促进了铁口工作的稳定ꎮ6㊀结语⑴通过调整措施及管理措施的实施ꎬ3号高炉炉况逐步得到恢复ꎬ目前高炉利用系数达到3.78t/(m3 d)ꎬ达到了该代炉役的最好水平ꎬ高炉生产步入了良性循环ꎬ但炉况仍有很大进步的空间ꎬ今后还需在气流的稳定上进一步摸索ꎮ⑵采用中心加焦的布料摸索ꎬ对于提高风量水平作用明显ꎬ但风量上升后会造成边缘加重ꎬ炉况调整上需要疏导边缘气流维持两股气流的平衡ꎮ⑶高炉日常管理的作用巨大ꎬ若要保持炉况长期稳定ꎬ日常管理需长抓不懈ꎮ收稿日期:2020 ̄09 ̄07作者简介:孙春花(1990 ̄)ꎬ女ꎬ青海湟中人ꎬ工程师ꎬ本科ꎮ现从事高炉冶炼管理工作ꎮ。

高炉冶炼炉况判断处理三字经

高炉冶炼炉况判断处理三字经

高炉冶炼炉况判断处理三字经铁冶炼稳求高顺为保要为顺须记牢一、上稳流下活缸精细勤把向量盯料变适应好防重治超前调管技合必有效二、炉异常忌急躁综分析稳准调遵下则祸自消1、墙结厚适能小风口异多崩料顶温差边温降流不稳压差高炉温低则塌料炉温高料难跑突憋压易悬料强求风多失常除其症须做到上下部配合调上疏导下活缸提炉温碱度降萤石洗热酸洗短风口径略小必要时集加焦理炉型净炉墙顺当先祸自消(莫强求追指标)2、消结厚莫急躁大思路有三方一气流边疏导二热洗加净焦三风口短径小如有效滑料少压渐稳风可保下一步最重要循序进切记牢依据点有四项边温起顶温长口渐均脱落少墙温升近正常三高时接受了方可求进中调三原则当至上风牵头平衡找两通路切要保上下部莫混调每调一须见效半月后自正常3、日操作把向量有四点至重要一料精二风口三热压四料速综分析勤细保捕趋势超前调早少动损失少4、滑尺多防炉凉减负荷控冶强如滑塌防失常加净焦减煤量上之措加疏导5、焦质差压差高缩矿批减矿角退负荷控冶强带萤石净筛网6、消粘结有一招提顶压边布焦(多环)稳气流强疏导加把力刷炉墙边效应明显好7、上亏尺下乱料风温低炉温高当务急渡乱料疏通路防失常下稳风上疏导控顶温匀赶料忌强风防悬料下一步最重要风八十尺正常多稳风莫急躁亏尺过全风要回负荷料制调两通路是方向具目的在三项净炉墙活炉缸降炉温切防凉保全风自正常8、加风难慢风长压不稳缸不好炉温下则塌料控冶强无大效急中措抽净焦均气流防凉炉停喷煤稳风量如连塌多亏料小矿批半倒流渡亏尺便疏导利加风保炉缸必要时堵风口(20%-30%) 周期到炉自好9、边不起厚没消波动小需加量流不稳重疏导风口异须防凉尺差大控冶强脱落多减风量10、无滑尺温正常R合适唯硫高析原因有三项边缘轻动能小料有变含硫长消其症有三方提R量11、上脱落有滑料压尚稳口正常(风口) 下脱落有滑料压不稳口异常(见块状) 温易下须防凉12、刚转顺则急躁求进攻追风易多环矿长批长其结果压不稳气乱跑伴滑料一抑制易悬料由此见急反向遵下则当即调中求稳边疏导稳有基加风量再回头两路找保顺行炉型跑循序进方有效13、非计划休风长恶循环易失常有三则当记牢送风前切莫忘堵风口招最高如凉炉插净焦稳回风当至上上调剂须做到矿批缩边疏导风料合自顺畅三原则互制约相辅承重在防有协调才有效14、最可怕冷悬料风难进热难长口易灌坐难消上之策慢吹烧风三十小风养喷渣铁净炉缸提炉渣待坐料必要时休风调如坐下补净焦堵风口活炉缸缩矿批退矿角多稳风慢赶料循序进定有效15、堵风口要记牢法有三量有标一匀堵交叉调二不堵两口上三偏堵不见常各侧重均有效关键在堵之量一般有三十好开炉时四十妙正负十范围调酌情定理为上16、开风口莫急躁其原则有三条风八十上料顺风口活无生降压差稳不超标(不超正常压力8%) 通风口方可操有二忌一忌开追风量下忌开过乱料其宗旨只一条保顺行稳炉况17、赶料线多技巧下料前有三要一顶温高不超二风量三十上三矿批须缩小赶料间最重要料要追风要上把三关务做到控顶温匀赶料视顶温把风调风八十尺正常注: (1) 控顶温均赶料: 一般在赶料线恢复炉况时,必要在每下一批料顶温下降后,并开始回升时,方具备再下料的条件.(2) 视顶温把风调: 随着赶料线,压力呈微状爬坡,不下料则自然平稳,同时顶温下降后回升较慢,下料后又周而复返时,则必须加风适应料柱透气性,以防难行.(3) 风八十尺正常指当加到全风的80%左右时,争取料线赶到正常水平,使风与料柱形成相适应,待正常料走上1-2小时风量则可加全.18、风与料相关照有三忌要记牢下料后忌风长加风后忌下料加风温忌连调有适应才有效19、缸冻结最难办多反复口易灌劳强大多危险消其险则有三渣铁通最为先口贯穿(风.渣.铁) 最关键开风口须顺连遵三则严把关行七保定顺转行七保:一保渣铁有通路,铁口不通渣口来。

高炉特殊炉况的处理

高炉特殊炉况的处理

高炉炉况波动起因及现象2008年底新金钢铁两座小高炉恢复生产,整个恢复过程较顺,4#高炉开炉后出现容易悬料和崩料现象,从料制和矿批上几经调整,同时调整部分风口,仍然出现频繁波动,后定风压操作,高炉消耗较高,由于市场不好,公司决定停下4#高炉检修,高炉停炉采用空料线打水停炉,料面降至风口水平面,停炉后发现高炉东侧炉身的上部结垢,另外炉身的中部西北侧炉墙砖占圆周的1/4脱落。

采取炸药炸掉炉瘤后重砖上部炉身砖,高炉共有七层冷却壁,自最上部勾头冷却壁向上砌砖,同时对高炉的各部分进行灌浆处理。

经过炸瘤处理重砌炉身,包括清理炉缸,除6层2处坏一块冷却壁外,炉型没有问题,首先考虑送风风口调整,经考察附近同等型高炉的风口使用,东山钢铁公司炼铁厂同类型高炉采用加长直ø270mm,普阳230高炉也采用加长直ø270mm风口,增加鼓风动能,走中心气流炉型,所以这次开炉进行风口调整,原先全是直ø105长200mm 风口,调整为5个加长240mm直105风口和长200mm直ø100风口送风。

2009年4月18 日19:00送风,开炉前准备工作比较到位,设备连动试车,提前点热风炉烧起热风炉,使风温达到700℃,20:00 1#风口着,20:10 2#风口着,20:15 3#、10#风口着,20:25 9#风口着,20:30 7#、8#风口着,20:35 4#风口着,1小时35分钟8个风口全部着,堵5#、6#风口。

这次开炉炉缸至风口装木柴,风口往上加净焦165车,料面至探料面人孔4米,送风后加22车焦共计187车焦,因风温使用高840℃-900℃加赶料线比较快造成悬料,于4月19号2:00放风至30KPa 坐料,后料线赶的快炉缸内焦炭燃烧慢造成高顶温,高料线下料,炉前组织出铁比较勤约25分钟放一次铁,来提快下料速度,于4月20号夜班炉况恢复正常,出铁159.69吨,风压冷压加到180KPa,白班风压冷压加到198KPa,出铁六次产量242.5吨,中班21:50塌料出现气流失常造成炉缸大凉,加净焦40车处理,4月20号-4月28号炉况经常出现煤气失常,风量偏大49000ms/h-50000ms/h,不正常,顶温高至500℃左右,但料线不到位,然后塌料造成炉凉,炉况很难恢复加净焦处理,长期造成高炉温高碱度、渣铁流动性差,采取加锰矿、莹石洗炉,包括加净焦热洗炉效果并不好。

谈大型高炉处理炉况期间的安全实践

谈大型高炉处理炉况期间的安全实践

格 执行 《 爆 破安全 规程 》。 炉前休 息室、 值班 室以及高炉周边 岗位的玻 璃 粘上胶 带, 爆 破作业期 间停止一切 高处 作业 , 避免 室外活动 , 室内人 员远离 门窗等 部位 。 进 入炉 内作业 前, 监测 炉内一氧化 碳含 量小于1 0 0 P P m, 氧含量高 于1 9 . 5 %, 温 度低于5 0  ̄ C , 对 炉壁粘连物 、 易落物进行 确认, 插死 两个料 气含 量不足 易发生 中毒和 窒息事故 。 用炉顶天车 取出炉内大块渣铁 以及 罐 下密及 料流 的销子, 关 闭液压油 管节 门。 , 炉顶 方人孔处 安排 监护。 作 出铁场天车 吊运 清出的炉料时, 存 在发生 起重伤害事 故的危 险。 如 防护 业 中, 专人携带监测仪 器对炉 内煤气 、 氧含量和温度 进行实时监测 。 专人 设置受 损易发生 高处 坠落 事故 。 另外, 还 存在 发生物 体打 击、 触 电、 烧 负责检 查炉内照明灯具绝 缘情况。 烫伤 、 火灾等事 故的危险 。 扒 炉期 间, 现 场 使用的 电焊 线 、 氧气带 、 乙炔 带吊挂架 设 , 电焊 线 3 . 3 装料存 在的主要危险 有 接头 加绝缘 套管。 扒炉1 人员进 出统 一指挥 , 专人负责联 系, 充分 确认 。 通 木材如 沾染油污 , 接触 高温 或遇明火后可能 着火 。 搬 运木 材因联系 过高频率 的现场检 查, 及时修 复受损 的安 全设施。 不够 、 指 挥不力或确认 不到位 , 易发 生碰伤 、 砸伤、 落 物伤人事故 。 机 械 4 . 3 装料主要危险的预防控制措施 装料期间如不执行联 系制度或 确认不到位可能发生 机械伤害事 故。 木 材存放 处 四周设警 戒线 和禁 止烟 火标 志牌 , 配备灭火 器。 木 材 3 . 4 处理 炉缸冻结存 在的主要危险有 码垛 不超 过 1 . 5 米, 码垛 木材距安 全护栏水平 距离不小于2 米。 玉泉 河北钢铁 集团宣钢公司

高炉炉况失常及处理

高炉炉况失常及处理

第二节高炉炉况失常及处理三、失常炉况的标志及处理1. 失常炉况的概念由于某种原因造成的炉况波动,调节得不及时、不准确和不到位,造成炉况失常,甚至导致事故产生;采用一般常规调节方法,很难使炉况恢复,必须采用一些特殊手段,才能逐渐恢复正常生产;2.炉况失常原因◆基本操作制度不相适应;◆原燃料的物理化学性质发生大的波动;◆分析与判断的失误,导致调整方向的错误;◆意外事故;包括设备事故与有关环节的误操作两个方面;3.失常炉况的种类低料线、悬料、炉墙结厚、炉缸堆积、炉冷、炉缸冻结、高炉结瘤等;4.低料线高炉用料不能及时加入到炉内,致使高炉实际料线比正常料线低0.5m或更低时,即称低料线;◆低料线的原因:①上料设备及炉顶装料设备发生故障;②原燃料无法正常供应;③崩料、坐料后的深料线;◆低料线的危害:①破坏炉料的分布,恶化了炉料的透气性,导致炉况不顺;②炉料分布被破坏,引起煤气流分布失常,煤气的热能和化学能利用变差,导致炉凉;③低料线过深,矿石得不到正常预热,势必降低焦炭负荷,使焦比升高;④炉缸热量受到影响,极易发生炉冷,风口灌渣等现象,严重时会造成炉缸冻结;⑤炉顶温度升高,超过正常规定,烧坏炉顶设备;⑥损坏高炉炉衬,剧烈的气流波动会引起炉墙结厚,甚至结瘤现象发生;⑦低料线时,必然采取赶料线措施,使供料系统负担加重,操作紧张;◆低料线的处理:①由于上料设备系统故障不能拉料,引起顶温高,开炉顶喷水或炉顶蒸汽控制顶温,必要时减风;②不能上料时间较长,要果断停风;造成的深料线大于4 m,可在炉喉通蒸汽情况下在送风前加料到4m以上;③由于冶炼原因造成低料线时,要酌情减风,防止炉凉和炉况不顺;④低料线1 h以内应减轻综合负荷5%~l0%;若低料线l h以上和料线超过3 m在减风同时,应补加净焦或减轻焦炭负荷,以补偿低料线所造成的热量损失;⑤当装矿石系统或装焦炭系统发生故障时,为减少低料线,在处理故障的同时,可灵活地先上焦炭或矿石,但不宜加入过多;一般而言集中加焦不能大于4批;集中加矿不能大于2批,而后再补回大部分矿石或焦炭;当低料线因素消除后应尽快把料线补上;⑥赶料线期间一般不控制加料,并且采取疏导边沿煤气的装料制度;当料线赶到3 m 以上后、逐步回风;当料线赶到2.5 m以上后,根据压量关系情况可适当控制加料,以防悬料;⑦低料线期间加的炉料到达软熔带位置时,要注意炉温的稳定和炉况的顺行;⑧当低料线不可避免时,一定要果断减风,减风的幅度要取得尽量降低低料线的效果,必要时甚至停风;5.悬料炉料停止下降,延续超过正常装入两批料的时间,即为悬料;经过3次以上坐料未下,称顽固悬料;◆悬料的原因:悬料主要原因是炉料透气性与煤气流运动不相适应;◆悬料的种类:按部位分为上部悬料、下部悬料;按形成原因分为炉凉、炉热、原燃料粉末多、煤气流失常等引起的悬料;◆悬料主要征兆:①悬料初期风压缓慢上升,风量逐渐减少,探尺活动缓慢;②发生悬料时炉料停滞不动;③风压急剧升高,风量随之自动减少;④顶压降低,炉顶温度上升且波动范围缩小甚至相重叠;⑤上部悬料时上部压差过高,下部悬料时下部压差过高;◆悬料的预防:①低料线、净焦下到成渣区域,可以适当减风或撤风温,绝对不能加风或提高风温;②原燃料质量恶化时,应适当降低冶炼强度,禁止采取强化措施;③渣铁出不净时,不允许加风;④恢复风温时,幅度不超过50C/h,加风时每次不大于150 m3/min;⑤炉温向热料慢加风困难时,可酌情降低煤量或适当撤风温;◆悬料处理:①出现上部悬料征兆时,可立即用改常压不减风操作;出现下部悬料征兆时,应立即减风处理;②炉热有悬料征兆时,立即停氧、停煤或适当撤风温,及时控制风压;炉凉有悬料征兆时应适当减风;③探尺不动同时压差增大,透气性下洚,应立即停止喷吹,改常压放风坐料;坐料后恢复风压要低于原来压力;④当连续悬料时,应缩小料批,适当发展边沿及中心,集中加净焦或减轻焦炭负荷;⑤坐料后如探尺仍不动,应把料加到正常料线后不久进行第二次坐料;第二次坐料应进行彻底放风;⑥如悬料坐不下来可进行休风坐料;⑦每次坐料后,应按指定热风压力进行操作,恢复风量应谨慎;⑧悬料可临时撤风温处理,降风温幅度可大些;坐料后料动,先恢复风量、后恢复风温;⑨冷悬料难于处理,每次坐料后都应注意顺行和炉温,防热悬料和炉温反复;严重冷悬料,避免连续坐料,只有等净焦下达后方能好转,此时应及时改为全焦操作;⑩连续悬料不好恢复,可以停风临时堵风口;⑾连续悬料坐料,炉温要控制高些;⑿坐料前应观察风口,防止灌渣与烧穿,悬料坐料期间应积极做好出渣出铁工作;⒀严重悬料指炉顶无煤气,风口不进风等,则应喷吹铁口后再坐料;⒁悬料消除,炉料下降正常后,应首先恢复风量到正常水平,然后根据情况,恢复风温、喷煤及负荷;6.连续塌料探尺停滞不动,然后又突然下落,称为塌料;连续停滞、塌料称为连续塌料;◆连续塌料的危害:影响矿石预热和还原,特别是下部连续塌料,能使炉缸急剧向凉,甚至造成炉缸冻结事故;◆连续塌料的征兆:①探尺连续出现停滞和塌落现象;②风压、风量不稳,剧烈波动,风量接受能力变差;③顶压出现向上尖峰,并且剧烈波动,顶压逐渐变小;④风口工作不均,部分风口有生降和涌渣现象,严重时自动灌渣;⑤炉温波动,严重时铁水温度显著下降,放渣困难;◆处理方法:①立即减风到能够制止崩料的程度,使风压、风量达到平稳;②适当减轻焦炭负荷,严重时加入适量净焦;③临时缩小矿批,减轻焦炭负荷,采用疏导边缘和中心的装料或酌情疏导边缘;④出铁后彻底放风坐料,回风压力应低于放风前压力,争取探尺自由活动;⑤只有炉况转为顺行,炉温回升时才能逐步恢复风量;⑥减氧或停氧;7.炉缸堆积◆炉缸堆积的原因:①原、燃料质量差,强度低,粉末过多,特别是焦炭强度降低影响更大;②操作制度不合理;主要包括:长期边缘过分发展,鼓风动能过小,或长期减风,易形成中心堆积;长期边缘过重或鼓风动能过大,中心煤气过度发展,易形成边缘堆积;长期冶炼高标号铸造生铁,或长期高炉温、高碱度操作;造渣制度不合理,Al2O3和MgO含量过高,炉渣粘度过大;长期过量喷吹;冷却强度过大,或设备漏水,造成边缘局部堆积;◆炉缸堆积的类型:炉缸中心堆积和边缘堆积两种,见表4—28;表4—28高炉炉缸堆积对比表◆炉缸堆积征兆:①接受风量能力变坏,热风压力较正常升高,透气性指数降低;②中心堆积上渣率显著增加,出铁后,放上渣时间间隔变短;③放渣出铁前憋风、难行、料慢,放渣出铁时料速显著变快,憋风现象暂时消除;④风口下部不活跃,易涌渣、灌渣;⑤渣口难开,带铁,伴随渣口烧坏多;⑥铁口深度容易维护,打泥量减少,严重时铁门难开;⑦风口大量破损,多坏在下部;⑧边缘堆积一般先坏风口,后坏渣口;中心堆积一般先坏渣口,后坏风口;⑨边缘结厚部位水箱温度下降;◆炉缸堆积处理:①改善原、燃料质量,提高强度,筛除粉末;②边缘过轻则适当调整装料制度,若需长期减风操作,可缩小风口面积、改用长风口或临时选择堵塞部分风口;③边缘过重,除适当调整布料外,可根据炉温减轻负荷,扩大风口;④改变冶炼铁种;冶炼铸造铁时,改炼炼钢生铁;冶炼炼钢生铁时,加均热炉渣、锰矿洗炉;降低炉渣碱度,改变原料配比,调整炉渣成分;⑤减少喷吹量,提高焦比,既避免热补偿不足,又改善料柱透气性;⑥适当减小冷却强度;加强冷却设备的检查,防止冷却水漏入炉内;⑦保持炉缸热量充沛,风、渣口烧坏较多时,可增加出铁次数、临时堵塞烧坏次数较多的风口;渣口严重带铁时,出铁后应打开渣口喷吹,连续烧坏应暂停放渣;⑧若因护炉引起,应视炉缸水温差的降低,减少含钛炉料的用量,改善渣铁流动性;⑨处理炉缸中心堆积,上部调整装料顺序和批重,以减轻中心部位的矿石分布量;⑩若因长期边重,引起炉缸边缘堆积,上部调整装料,适当疏松边缘;另外,在保持中心气流畅通的情况下,适当扩大风口面积;8.炉冷炉冷是指炉缸热量严重不足,不能正常送风,渣铁流动性不好,可能导致出格铁、大灌渣、悬料、结厚、炉缸冻结等恶性事故;◆炉冷发生的原因:1冷却设备大量漏水未及时发现和处理,停风时炉顶打开水未关;2缺乏准备的长期停风之后的送风;3长时间计量和装料错误,使实际焦炭负荷或综合负荷过重,或煤气利用严重恶化,未能及时纠正;4连续塌料或严重管道行程,未得到及时制止;5长期低料线作业,处理不当;6边缘气流过分发展、炉瘤、渣皮脱落以及人为操作错误等;◆初期向凉征兆:1风口向凉;2风压逐渐降低,风量自动升高;3在不增加风量的情况下,下料速度自动加快;4炉渣变黑,渣中FeO含量升高,炉渣温度降低;5容易接受提温措施;6顶温、炉喉温度降低;7压差降低,透气性指数提高,下部静压力降低;8生铁含硅降低,含硫升高,铁水温度不足;◆严重炉冷征兆:1风压、风量不稳,两曲线向相反方向剧烈波动;2炉料难行,有停滞塌陷现象;3顶压波动,悬料后顶压下降;4下部压差由低变高,下部静压力变低,上部压差下降;5风口发红,出现生料,有涌渣、挂渣现象;6炉渣变黑,渣铁温度急剧下降,生铁含硫升高;◆处理方法:1必须抓住初期征兆,及时增加燃料喷吹量,提高风温,必要时减少风量,控制料速,使料速与风量相适应;2要及时检查炉冷的原因,如果炉冷因素是长期性的,应减轻焦炭负荷;3严重炉凉且风口涌渣时,风量应减少到风口不灌渣的最低程度;为防止提温造成悬料,可临时改为按风压操作,保持顺行;4炉冷时除采取减少风量、提高风温、增加燃料喷吹量等提温的措施外,上部应加入净焦和减轻焦炭负荷;5组织好炉前工作;当风口涌渣时,及时排放渣铁,防止自动灌渣,烧坏风口;6严重炉冷且风口涌渣,又已悬料时,只有在出渣出铁后才允许坐料;放风时,当个别风口进渣时,可加风吹回不宜过多并立即往吹管打水,不急于放风,防止大灌渣;7若高炉只是一侧炉凉时,首先应检查冷却设备是否漏水发现漏水后及时切断漏水水源;若不是漏水造成的经常性偏炉凉,应将此部位的风口直径缩小;9.炉缸冻结由于炉温大幅度下降导致渣铁不能从铁口自动流出时,就表明炉缸已处于冻结状态;◆炉缸冻结的原因:1高炉长时间连续塌料、悬料、发生管道且未能有效制止;2由于外围影响造成长期低料线;3上料系统称量有误差或装料有误,造成焦炭负荷过重;4冷却器损坏大量漏水流入炉内,没有及时发现和处理;5无计划的突然长期休风;6装料制度有误,导致煤气利用严重恶化,没有及时发现和处理;7炉凉时处理失当;◆炉缸冻结的处理:1果断采取加净焦的措施,并大幅度减轻焦炭负荷,净焦数量和随后的轻料可参照新开炉的填充料来确定;炉子冻结严重时,集中加焦量应比新开炉多些,冻结轻时则少些;同时应停煤、停氧把风温用到炉况能接受的最高水平;2堵死其他方位风口,仅用铁口上方少数风口送风,用氧气或氧枪加热铁15,尽力争取从铁口排出渣铁;铁口角度要尽量减小,烧氧气时,角度也应尽量减小;3尽量避免风口灌渣及烧出情况发生,杜绝临时紧急休风,尽力增加出铁次数,千方百计及时排净渣铁;4加强冷却设备检查,坚决杜绝向炉内漏水;5如铁口不能出铁说明冻结比较严重,应及早休风准备用渣口出铁、保持渣口上方两个风口送风,其余全部堵死;送风前渣口小套、三套取下,并将渣口与风口间用氧气烧通,并见到红焦炭;烧通后将用炭砖加工成外形和渣口三套一样、内径和渣口小套内径相当的砖套装于渣口三套位置,外面用钢板固结在大套上;送风后风压不大于0.03 MPa,堵铁口时减风到底或休风;6如渣口也出不来铁,说明炉缸冻结相当严重,可转入风口出铁,即用渣口上方两个风口,一个送风,一个出铁,其余全部堵死;休风期间将两个风口问烧通,并将备用出铁的风口和二套取出,内部用耐火砖砌筑,深度与二套齐,大套表面也砌筑耐火砖,并用炮泥和沟泥捣固并烘干,外表面用钢板固结在大套上;出铁的风口与平台间安装临时出铁沟,并与渣沟相连,准备流铁;送风后风压不大于0.03 MPa,处理铁口时尽量用钢钎打开,堵口时要低压至零或休风,尽量增加出铁次数,及时出净渣铁;7采用风口出铁次数不能太多,防止烧损大套;风口出铁顺利以后,迅速转为备用渣口出铁,渣口出铁次数也不能太多,砖套烧损应及时更换,防止烧坏渣口二套和大套;渣口出铁正常后,逐渐向铁口方向开风口,开风口速度与出铁能力相适应,不能操之过急,造成风口灌渣;开风口过程要进行烧铁口,铁口出铁后问题得到基本解决,之后再逐渐开风口直至正常;10.炉墙结厚炉墙结厚分为上部结厚和下部结厚;上部结厚主要是由于对边缘管道行程处理不当,原燃料含钾、钠高或粉末多,低料线作业,炉内高温区上移且不稳定等因素造成的;下部结厚多是炉温、炉渣碱度大幅波动,长期边缘气流不足,炉况长期失常,冷却强度过大,以及冷却设备漏水,长期堵风口等因素造成的;11.连续崩料的征兆和处理方法征兆(1)料尺连续出现停滞和塌落现象(2)风压风量不稳、剧烈波动,接受风量能力差;(3)炉顶煤气压力出现尖峰,剧烈波动;(4)风口工作不均,部分风口生降和涌渣现象,严重时自动灌渣;炉温波动,严重时渣铁温度显著下降,放渣困难;连续崩料会影响矿石的预热与还原,特别是高炉下部连续崩料,能使炉缸急剧向凉,必要时果断处理,处理方法是:(1)立即减风到能够制止崩料的程度,使风压风量达到平稳;(2)加入适当数量的净焦(3)临时缩小料批,减轻焦炭负荷,适当发展边缘;(4)出铁后彻底放风坐料,回风压力应低于放风前压力;(5)只有炉况转为顺行,炉温回升是才能逐步恢复风量;。

4号高炉炉况失常的分析与处理

4号高炉炉况失常的分析与处理
21 02年第 3期
梅 山科技
・ 7・ 4
4号 高 炉炉 况 失常 的分析 与处理
杨 慧荣
( 山钢铁 公 司炼铁 厂 南京 梅
20 3 ) 1 0 9
摘 要 : 简述 了梅钢 4号高炉失常的过程, 分析 了炉况失常的原因主要有 焦炭质量差、 炉
缸 物理 热差及 炉墙 结厚 , 指 出 了恢 复过程 中的不足 , 结 了炉况恢 复 时间过 长的 经验 教训 。 并 总
开始 高炉 出现悬 料 难 行 , 日高 炉 休 风更 换 前 期 当 损坏 的风 口小套 , 堵风 口以增 加鼓 风 动能 , 并 复风 后 高炉 接受 风 量 能力 差 , 料 、 料 不 断 , 崩 悬 坐料 后 多次 烧坏 风 口小 套 。反 复 休 风换 小套 , 给炉 况 恢 复造 成 了很 大 的障 碍 , 间焦 炭负荷 由 5 2 至 期 .3退

大 幅下降 , 4月 3日铁 水 物 理 热 日平 均 值 由正 至 常控 制下 的 150℃ 降低 至 1 8 0 1℃ 。煤 比与铁 4
水 物 理热关 系见 图 1 。
号 高炉气 流做 过 调整 后 , 高炉 的透 气 性 有 明显 改 善 。4月份 , 4号 高 炉在 上 部 制 度 不 断 优 化 的 同 时, 进入提 高煤 比的进程 。在 煤 比提高 过程 中 , 高
布 置 2个 铁 口, 铁 口 间 的夹 角 为 7 。 I B 其 8 ,N A法 水 渣处 理 系 统 。开 炉近 1年来 , 由于原 燃 料质 量
恢 复 至正 常水平 。至 1 日高炉 悬 料 l 3 O次 ,7日 1 高炉 基本 上 恢 复 至 正 常 水 平 , 复 时 间 长 达 1 恢 0 天 , 失产 量 4 0 , 损 000t损坏 小套 9只 。

高炉炉况处理办法

高炉炉况处理办法

专家顾问王维兴:高炉特殊炉况处理技术(下)发布时间:2008-12-25 来源: 中国钢铁企业网作者本网专家顾问王维兴核心提示:对于高炉特殊炉况处理技术,高炉特殊炉操作者应在综合分析判断的基础上,采取相应的措施,减少损失,提高高炉生产效率。

以下是本网专家顾问王维兴的分析,希望能对企业界有所帮助。

全文内容专家顾问王维兴:高炉特殊炉况处理技术(下)[中国钢铁企业网讯]对于高炉特殊炉况处理技术,高炉特殊炉操作者应在综合分析判断的基础上,采取相应的措施,减少损失,提高高炉生产效率。

以下是本网专家顾问王维兴的分析,希望能对企业界有所帮助。

6.0.炉缸大凉,炉缸冻结炉温极低,渣铁流动性变差,生铁含硫高,高炉顺行变差,叫炉缸大凉。

大凉进一步发展,渣铁不分离,渣口放不出渣,铁口放不出铁,炉缸处于半凝固或凝固状态,叫炉缸冻结。

6.1.炉缸大凉和炉缸冻结危害高炉生产不能继续下去。

新生渣铁堆在风口和渣口附近,吹风量少,或吹不进风,导致风渣口極易破损,甚至出现烧穿事故炉料透气性极差,软溶的炉料不能滴落,与焦炭混在一起,没有煤气穿过的空间,焦炭不能再燃烧,也就没有热量产生。

上述现象一般是局部会更严重。

6.2.炉缸大凉和炉缸冻结的征兆风量和风压不稳定,风压升高,风量减少;炉缸冻结时,炉顶煤气压力和温度极低,炉身和炉喉温度普遍下降,水温差下降。

大凉初期,炉料有停滞和崩料,大凉时不断崩料。

大凉初期风口发暗,见生降,挂渣;进而风口涌渣,灌渣。

炉缸冻结时风口被渣铁凝死。

大凉初期炉渣粘稠,铁水可流动,但温度极低,暗红色,低硅高硫;渣色黑,火花多,流动性差。

炉缸冻结时,渣铁不能分离,放不出渣铁。

炉缸处于凝固或半凝固状态。

冷却设备漏水时,风渣口往外冒水,炉顶煤气含氢量增多,煤气点燃时呈红色。

反应大凉的征兆先是:风口发暗,见生降,挂渣,然后是渣口放出黑渣流动性差。

最后是放出的铁为暗红色,温度极低,流动性差。

铁口放不出铁说明炉缸温度已降到1150度以下。

特殊炉况时操作步骤

特殊炉况时操作步骤

特殊炉况时操作步骤特殊炉况是指在常规炉况下无法处理或应对的情况,例如异常温度或压力、物料堵塞、设备故障等。

特殊炉况的处理需要经验丰富的操作人员和专业知识。

下面是特殊炉况时的操作步骤,供参考:1.安全措施特殊炉况往往涉及高温、高压等危险因素,首先要确保人员安全。

立即向炉区内的人员发出警报,并立即执行相应的应急措施,例如疏散人员、关闭进出炉区的通风系统、通知相关部门提供支援等。

2.紧急停机如果特殊炉况可能对设备或人员造成进一步的危害,需要立即停机。

关闭燃料进料系统,切断能源供应,使炉内温度和压力逐渐下降。

3.分析原因在特殊炉况发生后,需要通过观察、测量和分析,找出炉内发生异常的原因。

可以利用温度计、压力计、流量计等仪器对炉况进行监控和测量,找出异常的数据并进行分析。

根据分析结果,判断可能的原因。

4.应对措施根据特殊炉况的原因,制定相应的应对措施。

例如,如果是因为温度过高,可以采取增加冷却剂的流量,降低燃料供给或增加冷却系统的效率等措施。

如果是因为物料堵塞,可以采取清理堵塞物料、调整物料进料速度或增加物料的流动性等方法。

5.组织协调在应对特殊炉况时,可能需要多个部门或多个人员的协作。

组织各相关部门进行沟通和协调,确保相应的应对措施得到有效执行。

同时,及时向上级报告特殊炉况的发生和应对情况。

6.设备维修如果特殊炉况导致设备损坏或故障,需要进行设备维修或更换。

根据具体情况,组织相应的维修人员进行维修工作,确保设备的正常运行。

7.记录和总结特殊炉况的处理过程需要进行记录和总结,以供后续参考。

记录处理过程中所采取的措施、结果和经验教训,以便在类似情况发生时能够更快更准确地应对。

8.安全复查在特殊炉况的处理结束后,需要进行安全复查以确保炉区的安全。

检查相关设备的状况,确保其没有损坏或存在安全隐患。

同时,进行检查和测试,验证炉区的温度、压力和流量等参数是否恢复正常。

9.恢复生产在确认炉区的安全后,可以逐步恢复生产。

柳钢3号高炉炉况波动的原因分析和处理

柳钢3号高炉炉况波动的原因分析和处理

柳钢3号高炉炉况波动的原因分析和处理
作者:许正国, 丘未名, 蔡毅龙, 全建
作者单位:柳州钢铁股份有限公司炼铁厂
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高炉特殊炉况处理技术

高炉特殊炉况处理技术

高炉特殊炉况处理技术(总40页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--专家顾问王维兴:高炉特殊炉况处理技术(上)低料线料线;低于正常料线以上叫低料线,时间在1小时以上.•低料线的危害;打乱了炉料的正常分布,使料拄的透气性变坏,炉内煤气流分布失常,炉料得不到正常预热和正常还原,是造成炉凉和炉况失常的重要原因.。

低料线会使高炉顺行变坏,炉温向凉,生铁含硫升。

高1-2倍。

风渣口易破损低料线易损坏炉衬,打乱软熔带的正常分布,易造成炉墙结厚和结瘤,也容易烧坏炉顶设备。

低料线;的炉料到达软熔带时,高炉难操作。

炉料透气性差,风量和压差不对应。

•低料线的原因;生产不稳定.高炉顺行变差,崩料或连续崩料;懸料坐料形成低料线,特别是顽固懸料坐料形成低料线特别深;设备故障不能上料或上料慢。

以及原燃料供应不上等。

•低料线的处理;要充分认识低料线的危害。

根据炉顶温度(不超过250℃)高低,适度减风,控制好料线,要确保炉顶温度不能超出允许最高值(300℃),保护好炉顶设备(启动炉顶打水设备,但不能打水过多)。

减风是赶料线的最好办法。

但不适宜于长期低料线作业。

减风、低压时间不超过2小时。

为补偿炉料加热不足,防炉凉,低料线一定要轻焦炭负荷,要根据料线的深度和时间而定,一般轻焦炭负荷10%——30%。

•设备故障;减风到高炉允许的最低水平,只要风口不来渣。

故障消除后,要先装料,撵上料线后,再加风。

上料过程中要补净焦。

故障处理时间长,不能上料,要抓紧组织出铁,铁后休风。

•上料设备故障之后,可先上几批焦,后补矿石。

但焦炭上料设备故障,不允许先上几批矿石,后补焦炭的做法。

•炉况不顺的高炉低料线的处理一定要慎重。

要防止恶性懸料。

可采取减风与控料线相结合的办法,风压平稳是前提。

炉子已懸料,要先装料,后坐料。

•赶料线到炉料碰撞点时,可改1-3批倒装料,以疏松边缘。

•低料线的炉料到达风口区时,如遇风压高,高炉炉况不顺,可改1-3批倒装料或适度减风。

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低料线料线;低于正常料线0.5m以上叫低料线,时间在1小时以上.•低料线的危害;打乱了炉料的正常分布,使料拄的透气性变坏,炉内煤气流分布失常,炉料得不到正常预热和正常还原,是造成炉凉和炉况失常的重要原因.。

低料线会使高炉顺行变坏,炉温向凉,生铁含硫升。

高1-2倍。

风渣口易破损低料线易损坏炉衬,打乱软熔带的正常分布,易造成炉墙结厚和结瘤,也容易烧坏炉顶设备。

低料线;的炉料到达软熔带时,高炉难操作。

炉料透气性差,风量和压差不对应。

•低料线的原因;生产不稳定.高炉顺行变差,崩料或连续崩料;懸料坐料形成低料线,特别是顽固懸料坐料形成低料线特别深;设备故障不能上料或上料慢。

以及原燃料供应不上等。

•低料线的处理;要充分认识低料线的危害。

根据炉顶温度(不超过250℃)高低,适度减风,控制好料线,要确保炉顶温度不能超出允许最高值(300℃),保护好炉顶设备(启动炉顶打水设备,但不能打水过多)。

减风是赶料线的最好办法。

但不适宜于长期低料线作业。

减风、低压时间不超过2小时。

为补偿炉料加热不足,防炉凉,低料线一定要轻焦炭负荷,要根据料线的深度和时间而定,一般轻焦炭负荷10%——30%。

•设备故障;减风到高炉允许的最低水平,只要风口不来渣。

故障消除后,要先装料,撵上料线后,再加风。

上料过程中要补净焦。

故障处理时间长,不能上料,要抓紧组织出铁,铁后休风。

•上料设备故障之后,可先上几批焦,后补矿石。

但焦炭上料设备故障,不允许先上几批矿石,后补焦炭的做法。

•炉况不顺的高炉低料线的处理一定要慎重。

要防止恶性懸料。

可采取减风与控料线相结合的办法,风压平稳是前提。

炉子已懸料,要先装料,后坐料。

•赶料线到炉料碰撞点时,可改1-3批倒装料,以疏松边缘。

•低料线的炉料到达风口区时,如遇风压高,高炉炉况不顺,可改1-3批倒装料或适度减风。

•为保护炉顶设备,在炉顶温度大于500℃时,可向大小钟之间通蒸气,但严禁向炉内打水,可适度减风。

•风量减到50%以上时,料线深3m以上,低料线的因素没排除,要立即组织出铁,铁后休风。

•撵料线不能急,要均匀上料,防止懸料或恶性懸料。

•连续崩料造成的低料线,建议休风堵风口,以利于恢复炉矿。

•案例:某厂1513m³高炉因设备事故造成低料线4m,处理过急,低料线的炉料到达风口区时连续崩料,未及时减风,导致悬料,以及顽固悬料。

最终导致炉凉,用十多天处理才正常。

某厂1513m³高炉因上料设备故障,造成低料线。

赶料线过急,料满后悬料,进一步处理不当,坐料不下,休风料也不下,喷吹渣口和铁口无效,只好拉下渣口小套,送风吹炉缸内炉料外排。

两小时后坐料下来,炉大凉,出三次号外。

2.偏料两尺相差大于0.5m以上叫偏料。

钟阀高炉两尺相差1.0m以上也叫偏料。

•偏料的危害:破坏煤气流正常分布,能量利用率降低,使装料调剂手段效果减小造成高炉圆周工作不均,特别是炉缸温度不均,对喷煤和下部调剂效果有较大影响,易产生炉况大凉,大崩料或连续崩料,悬料.结瘤。

炉料粉末易集结在下料慢的部分。

偏料的征兆•在料线浅的高炉易发生装料过满,或大钟关不严。

•风口圆周工作不均,一侧暗,一侧亮。

•各渣口,上下渣温差别大。

•渣铁物理热不足,生铁含s高,炉渣流动性差。

•CO2曲线低料线侧较低,最高点向中心移。

•风压高且不稳,顶压常见尖峰。

•炉顶温度曲线分散,低料线一侧温度高。

偏料的原因•炉衬侵蚀不均,侵蚀严重一侧煤气流过分发展。

•炉型发生变坏,一侧可能有结瘤,使下料不均。

•旋转布料器故障,停转后布料偏。

•风口圆周工作不均。

•炉料粉末多,布料时发生炉料粒度偏析。

偏料的处理办法•检查料尺工作是否正常,有无假象。

•出现偏料要避免中心过吹和炉温不足。

•偏料初期,可改变装料制度,采取疏松边缘或双装等的办法。

•炉温充沛时,可铁后坐料,加3-5批净焦,后补矿,改变煤气流分布。

•使用无料钟设备可采取定点布料。

•低料线一侧缩小风口经,加套,严重是可堵风口。

•发现有结瘤要及时处理。

•大钟和旋转布料器工作有缺陷要及时处理。

3.崩料与连续崩料炉料突然塌落的现象叫崩料,其深度超过会议500mm,或更深。

属于不正常下料连续不断或不止一次地突然塌料叫连续崩料。

崩料的危害炉料下降速度显著减慢而失去均衡叫难行。

难行是崩料的前兆。

炉料透气性恶化导致炉料下降速度减慢,物理反应减缓,要及时进行调整。

消除难行和合理处理崩料是防止高炉悬料的主要措施。

崩料和管道行程有互为因果关系。

崩料会使大量生料(未被加热,进行直接还原的炉料)进入炉缸,造成炉缸大凉。

炉料没预热会使热风能量损失,炉料不进行间接还原反应,炼铁能耗要升高。

崩料的前兆炉料下降不畅,渐向难行;料尺下降不均,时快时慢时塌陷,时停滞。

风量,风压和炉料透气性波动加剧,呈锯齿状,且密,严重时呈大锯齿状。

炉顶煤气温度变化频繁,温度曲线紊乱,温度带变宽风口圆周工作不均,连续崩料时,风口前生降显多,严重时风口涌渣,甚至于灌渣。

炉温波动大,渣铁温度急剧下降,出现黑渣,铁硫高,渣铁流动性差。

炉顶压力波动大,炉顶温度也波动大,某点温度会突然升高。

如是边缘过重引起的崩料,风口不接受风量和喷煤。

管道行程引起的崩料,在管道方向风口不接受风量和高喷煤比。

崩料的原因•主要原因是鼓风动能、煤气流分布、装料制度之间发生不平衡。

•气流分布失衡,边缘或中心过分发展,管道行程没及时调整。

•炉热,炉凉调剂不及时,炉温波动大。

•严重偏料,长期低料线引起煤气流分布失衡。

•炉墙结厚,结瘤,炉型被破坏。

•原燃料质量变坏,高炉没及时调整。

特别是焦炭质量变坏,炉料粉末增多。

•炉渣成分波动,形成短渣,软熔带透气性变差。

•布料设备不正常,使煤气流分布失常。

崩料的处理办法崩料的处理要果断,严防连续崩料。

否则高炉会大凉,炉缸可能会造成冻结。

•区别对待:偶尔1-2次滑尺,视炉温,料尺深度而轻焦负荷,疏松边缘,降煤比,可短时减风等。

•炉热崩料,可降风温40-50℃,或减煤比,疏松边缘可制止。

在出渣铁前崩料,在降风温时,也要减风量;连续崩料时要多减风(减风30%-40%,高压改常压,风压和风量适称,下料正常后,再逐渐恢复正常。

处理过程中要适当加净和轻焦负荷,确保炉缸热量充沛。

待不正常炉料过风口后,再加全风。

连续崩料时处理最有效的办法是,铁后休风坐料,堵部分风口(3-5个)。

复风后按压差操作。

•炉凉崩料危害大,要立即大幅度减风,并提风温,上部加净焦。

•因煤气流失常引起的崩料,要调整装料制度。

对于炉温充沛,可短时降风温30-50度,炉温不足要减风,风压不要超过正常值。

实行定点布料,双装料制,缩小矿批重等。

•原燃料质量变坏,要提炉温,轻负荷,适度降冶炼强度,减风量。

•炉渣碱度过高(碱度在以上)引起的崩料,要及时调碱度,造长渣。

高AI⒉O⒊要加配МɡO量。

处理好第一次崩料很重要,一定要控制好风量,待料尺走好后,且稳定,方可加风。

风量与料速要相适应,否则还要减风。

严防连续崩料。

4、悬料炉料下降停止时间超过两批料(料尺打横10分钟)以上时叫悬料。

悬料分为:,上悬料,下悬料,热悬料和冷悬料,以及顽固悬料。

坐料三次或三次以上未解决的悬料是顽固悬料。

悬料在四小时以上称为恶性悬料。

悬料的征兆悬料前炉况难行,风压突然升高,风量减少,顶压降低。

风压急剧升高,风量随之减少,料尺打横,已形成悬料。

风口焦炭呆滞,个别风口有生降。

料尺下降不正常,下下停停,停顿后突然塌落,停顿,10分钟以上时为悬料。

悬料的现象是下料速度逐渐减慢,料尺越来越宽,最后打横。

有时是料尺连续滑尺,而后打横。

一般悬料,高炉只是表现不接收部分风量,严重悬料时不接受风量。

上下部悬料的区别上部悬料为:有崩料和管道行程,风压梢降后突然间升高。

风口工作正常,风口前焦炭仍活跃。

坐料放风时风量未到零,料已下来。

坐料对炉温影响不大。

下部悬料为:悬料前1——1,5小时风压已渐升,出现难行和崩料。

崩料后风压迅速上升。

风口工作不均,反应迟钝,有风口前焦炭呆滯现象。

下部压差高。

悬料产生的原因上部悬料:煤气分布严重失常,中心与边缘的CO2相差大于4%。

管道被堵死后立即悬料;炉料偏行,致煤气分布不均。

冶炼强度与炉料透气性不相适应,冶炼强度与含粉率不相适应。

炉温急升,处理不当等。

下部悬料:下悬料包括热悬料和凉悬料。

主要原因是下部热平衡被破坏,致使热制度和造渣制度波动大。

热悬料:炉温高,煤气膨胀,SiO挥发,使下部压差升高。

煤气体积和流速增大,软熔带位移,使煤气阻力增大。

凉悬料:炉温低,渣铁变粘,流动性差,导致煤气阻力增大,初渣和铁滴落受阻。

凉悬料难处理。

•造渣制度失常:渣碱度变化大,由长渣变短渣。

炉温升高,渣碱度升高。

高AI2O3低MɡO炉渣流动性差。

•焦炭质量变差,粉末多,焦粉末进入炉渣,炉渣变粘稠。

•炉腰或炉腹结瘤。

•休风时间长,特别是重负荷无计划休风时间长,热损失大,复风后低炉温(复风进度过快)致使炉缸凉。

•高炉操作不当:加风(超过正常风量的10%)或提风温(一小时以内多次提风温,幅度大于50度)过猛。

•低料线时间长,使成渣带温度降低,初渣易凝固;加大了焦炭和矿石的落下距离,增加粉末的产生和减少了炉料预热。

低料线的料称为乱料,乱料下达软熔带和炉缸时,高炉不好操作,或出现操作不当。

乱料下达炉缸,煤气流分布不合理,炉况难行,出现崩料,最后导致悬料。

悬料的处理方法高炉正常生产是炉料下降的重力与煤气上升浮力相适应。

悬料是打破了上述平衡,处理悬料也要从这两方面入手。

•处理悬料的原则:处理要果断,不可拖延,避免发展成为顽固悬料。

区分出是上部悬料,还是下部悬料,是热悬料,还是凉悬料,要采取不同的处理办法,两者不可混淆。

•以预防为主,有悬料征兆要早处理,防止悬料发生。

风压爬坡,料尺不均,料难行;如是热行,可降风温,减煤比;如是凉行,先停氧,减风,相应减煤比,轻焦炭负荷。

•力求先不坐料来解决悬料:刚悬料立即减风(40%左右),改常压;如是热悬料可同时降风温(100-150℃),一般悬料即可解决悬料。

•已悬料:减风降风压,出净渣铁,放风坐料。

回风量要小,风压要低于悬料前的水平,风量要为正常值的90%,炉况好转,跟据炉料透气性和压差,逐渐全加风。

跟据炉况,可堵部份风口,按风压操作。

坐料后的低料线,要在20-30分钟内撵上。

避免低料线的负作用。

一次坐料要撤底,不急于回风,严防反复。

•原燃料质量不好时,特别是成分不稳定时,高炉不顺,要提炉温,轻焦炭负荷,降冶炼强度操作,不能再追求产量,以稳定为主。

稳定会出效益。

•有结瘤,早处理,消除结厚。

•坐料下不来,可转为休风坐料。

•顽固悬料,必须慎重从事,按料线深度和炉温情况适当加焦,轻焦炭负荷,疏松边缘气流,改善炉料透气性。

赶料线不能太急,避免重复悬料。

•坐料之前,料线要达到正常水平,不可低料线坐料。

顽固悬料之后,可堵部分风口,实行定风压操作,复风压力要一次比一次低。

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