丹竹电站机组试运行工作报告
1#机组启动72小时试运行报告(正式稿)
1#机组启动72小时试运行报告(正式稿)桥巩水电站1#机组启动试运行工作报告桥巩水电站1#水轮发电机组启动试运行指挥部2008年7月27日目录一、工程概况二、试运行工作内容三、工作计划四、启动前的调试及验收五、充水试验六、机组首次开机七、机组空转运行下调速系统试验八、过速试验九、无励磁自动开机和自动停机试验十、发电机升流试验十一、机组空载试验十二、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。
十三、220kV设备及主变冲击受电试验十四、机组同期并网试验十五、机组带负荷试验十六、机组甩负荷试验十七、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)十八、机组72小时试运行十九、结论及存在的问题一、工程概况桥巩水电站工程是红水河规划开发的第九个梯级水电站,是一座以发电为主,兼有航运等综合利用效益的大型水电站,枢纽布置从左到右分别布置有左岸接头土坝、左岸混凝土重力坝、船闸、发电厂房、开关站、泄水闸、右岸混凝土重力坝和右岸接头土坝。
电站装设8台单机容量为57MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量456MW 。
电站以220kV一级电压接入广西电网,220kV 出线3回。
电站采用计算机监控,按无人值班(少人值守)设计。
二、试运行工作内容1、充水试验2、机组首次开机3、机组空转运行下调速系统试验4、过速试验5、无励磁自动开机和自动停机试验6、发电机升流试验7、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验8、220kV设备及主变冲击受电试验9、机组空载试验10、机组同期并网试验11、机组带负荷试验12、机组甩负荷试验13、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)14、机组72小时试运行三、1#机组试运行大事记1、充水试验 7月1日~7月3日2、机组首次开机 7月3日~7月4日3、机组空转运行下调速系统试验 7月13日4、发电机升流试验 7月14日5、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验 7月15日6、机组空载试验 7月15日7、220kV设备及主变冲击受电试验 7月18日8、无励磁自动开机和自动停机试验 7月19日9、机组过速试验 7月19日10、机组同期并网试验 7月22日~7月23日11、机组带负荷试验 7月24日12、机组甩负荷试验 7月24日13、机组稳定性试验、一次调频试验等 7月24日14、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份) 7月22日~23日15、机组72小时试运行 7月25日~ 7月27日四、充水试验流道冲水分两步进行,第一步,利用尾水平压冲水阀(DN350)经厂房检修排水廊道,再由上下游流道放空阀往流道冲水。
----------电站试运行报告 -
----------水电站1#号机组启动试运行报告编制:审核:审批:---------有限公司------------水电站工程项目部2011年11月目录一、工程概况及主要设备技术参数 (4)(一)工程概况 (4)(二)主要设备技术参数 (4)二、总则 (5)三、水轮发电机组试运行前的检查 (5)(一)过水系统检查 (5)过程: (5)检查结果:系统各部位检验合格。
(6)(二)水轮机检查 (6)过程: (6)检查结果:各部位安装合格。
(6)(三)调速器及油压装置检查 (6)过程: (6)检查结果:安装调试合格 (7)(四)发电机检查 (7)过程: (7)检查结果:设备各部位安装合格。
(7)四、机组充水试验 (7)(一)试验条件 (7)(二)尾水流道充水 (8)(三)进水流道充水 (8)(四)充水结果 (8)五、水轮发电机组的试运行 (8)首次机机过程: (8)(一)启动前准备 (8)(三)首次手动开机 (9)(四)首次手动停机及检查 (10)首次开机结果: (10)(四)调速器系统试验(厂家负责) (11)(五)机组自动开停机试验 (11)自动开机至空载: (11)机组空载运行进行自动停机试验 (12)试验结果: (12)(六)机组过速试验 (13)试验过程: (13)试验结果: (13)(七)、短路干燥试验 (14)试验结果: (14)(八)励磁装置调整试验(厂家负责) (14)(九)发电机升压试验 (15)试验过程: (15)试验结果: (15)(十一)机组并列带负荷试验 (16)(十三)72小时带负荷运行 (17)一、工程概况及主要设备技术参数(一)工程概况---------------水电站为河床式水电站,主要建筑物包括:拦河坝、进水口、水电站厂房、变电站和管理区等。
电站设计引用流量88.2m3/s,设计水头8.5米,装机容量为3×2000=6000KW,保证出力(85%)526KW,多年平均发电量2319.97万千瓦时。
水利枢纽工程机组启动试运行工作报告
水利枢纽工程机组启动试运行工作报告XXXX 水利枢纽工程六号机组启动试运行工作报告批准:审核:校核:编写:编写单位:中国水利水电第X工程局XX水利枢纽机电安装项目部日期:XXXX年X月XX日目录1概述 (3)1.1试运行指挥部成立 (3)1.2工作的开展情况 (3)1.3启动试运行程序大纲的编写 (4)2启动试运行试验的完成情况 (4)2.1充水试验 (4)2.2机组首次手动启动试验 (5)2.3机组过速试验 (7)2.4机组自动开停机试验 (7)2.5发电机短路升流试验 (8)2.6发电机单相接地试验 (9)2.7发电机过压保护试验 (9)2.8发电机零起升压试验 (9)2.9发电机空载特性试验 (9)2.10发电机带厂高变、主变及开关站短路升流试验 (10)2.11发电机带厂高变、主变及开关站零起升压及主变单相接地试验 (10)2.12发电机空载下的励磁调整试验 (10)2.13计算机监控系统自动开机到空载试验 (11)2.14开关站220kV设备及主变冲击受电试验 (11)2.15机组同期并网试验 (13)2.16机组带负荷状态下试验 (13)2.17甩负荷试验 (14)2.18机组事故停机试验 (15)2.19机组带负荷72小时连续试运行 (16)3移交试生产 (17)4需完善的工作 (17)4.1主轴密封水供水 (17)5电气试验过程中所录制的波形 (19)1、概述1.1试运行指挥部的成立试运行指挥部由XX水电公司、中国水利水电第X工程局、XXXXXX检修公司XX项目部、水电X局机电安装项目部(以下简称XX局机电项目部)、XX省电力建设监理有限公司、XX电力工业勘察设计院、XX电网公司、XXXX所计量中心、XXXXXX电机厂有限责任公司的相关人员组成。
1.2工作的开展情况XX厂房6#机组安装调试后,XX局机电项目部自检合格后,运行指挥部审议通过了XX局项目部编制的《6号机组起动试运行程序大纲》(下简称大纲)和试运行计划,并提出修改修正意见,要求修改后待试运行指挥部报启委会审批。
水利枢纽工程机组启动试运行工作报告
XXXX 水利枢纽工程六号机组启动试运行工作报告批准:审核:校核:编写:编写单位:中国水利水电第X工程局XX水利枢纽机电安装项目部日期:XXXX年X月XX日目录1概述 (3)1.1试运行指挥部成立 (3)1.2工作的开展情况 (3)1.3启动试运行程序大纲的编写 (4)2启动试运行试验的完成情况 (4)2.1充水试验 (4)2.2机组首次手动启动试验 (5)2.3机组过速试验 (7)2.4机组自动开停机试验 (7)2.5发电机短路升流试验 (8)2.6发电机单相接地试验 (9)2.7发电机过压保护试验 (9)2.8发电机零起升压试验 (9)2.9发电机空载特性试验 (9)2.10发电机带厂高变、主变及开关站短路升流试验 (10)2.11发电机带厂高变、主变及开关站零起升压及主变单相接地试验 (10)2.12发电机空载下的励磁调整试验 (10)2.13计算机监控系统自动开机到空载试验 (11)2.14开关站220kV设备及主变冲击受电试验 (11)2.15机组同期并网试验 (13)2.16机组带负荷状态下试验 (13)2.17甩负荷试验 (14)2.18机组事故停机试验 (15)2.19机组带负荷72小时连续试运行 (16)3移交试生产 (17)4需完善的工作 (17)4.1主轴密封水供水 (17)5电气试验过程中所录制的波形 (19)1、概述1.1试运行指挥部的成立试运行指挥部由XX水电公司、中国水利水电第X工程局、XXXXXX检修公司XX项目部、水电X局机电安装项目部(以下简称XX局机电项目部)、XX省电力建设监理有限公司、XX电力工业勘察设计院、XX电网公司、XXXX所计量中心、XXXXXX电机厂有限责任公司的相关人员组成。
1.2工作的开展情况XX厂房6#机组安装调试后,XX局机电项目部自检合格后,运行指挥部审议通过了XX局项目部编制的《6号机组起动试运行程序大纲》(下简称大纲)和试运行计划,并提出修改修正意见,要求修改后待试运行指挥部报启委会审批。
丹竹电站机组试运行工作报告
苍梧县丹竹二级水电站工程机组启动试运行工作报告批准:王泽文审核:黄昇编写:曾少华苍梧县大昌水电开发投资有限公司二OO一三年七月一、工程概况苍梧县丹竹二级水电站,位于苍梧县狮寨镇狮寨村,为引水式电站,电站所在河流系珠江流域、桂江水系、龙江支流的古东河、大昌河、思丰河三条,坝址位于龙江上游支流大昌河上,距狮寨镇约4.5公里,电站厂房距狮寨镇政府所在地1公里,现有桂梧高速从武岭出口转长发至狮寨镇级公路到达电站,对外交通十分便利。
水电站坝址以上流域集雨面积42km2,多年平均流量1.29m3/s。
非溢流坝顶高程为107.5m,最大坝高为19.5m,溢流坝高15m,溢流坝堰顶高程103m,正常蓄水位103m,水库总库容19.854万m3,调节库容5.427万m3。
厂房装机3台,单机容量630KW,设计水头38m,电站总装机1890KW,多年平均发电量676万kw·h,年利用小时3576小时。
工程等别为IV等,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级,设计洪水标准为20年一遇洪水,大坝、厂房校核洪水标准为100年一遇洪水。
工程于2005年5月10日开工,2008年4月30日完工。
2008年5月7日机组全部安装调试完毕,工程总投资1343万元。
为检测安装质量及检验设备质量,按照国家能源部发布的《水轮发电机起动试验规程》,本次试运行做充水试验、机组空载试验、机组升压试验、并网试验、机组带负荷试验、机组甩负荷试验。
二、试运行组织机构1、水轮机发电机组启动试运行由项目法人组织电网经营管理单位、设计单位、施工单位、监理单位、生产运行和设备制造厂总代表等组成试运行指挥部。
2、试运行指挥部由安装机组的施工单位负责人担任总指挥,各生产单位的负责人担任副总指挥,负责编制机组设备启动试运行试验文件,组织进行3、机组启动试运行指挥部主要负责人工作:(1)负责研究并解决启动试运行中的重大技术问题。
(2)听取监理单位对工程质量的检查报告,设计、施工、生产单位报告,以及安装单位的设备安装情况的汇报。
电站运行情况汇报
电站运行情况汇报
尊敬的领导:
根据要求,我向大家汇报一下电站的运行情况。
首先,我要介绍一下电站的基本情况。
我们的电站位于XX省XX市,总装机
容量为XXX兆瓦,共有XX台发电机组。
电站采用了先进的燃煤发电技术,配备
了高效的除尘脱硫设备,严格执行环保标准,确保了生产的清洁环保。
接下来,我将从电站的生产运行、设备维护和安全生产三个方面进行汇报。
首先是生产运行方面。
今年以来,电站共发电XXX万千瓦时,完成了XX%的发电任务。
我们充分利用了天然气、煤炭等资源,保障了电力供应的稳定性。
同时,我们也加强了对发电设备的监测和维护,确保了设备的稳定运行。
其次是设备维护方面。
我们严格执行设备维护保养计划,定期对发电机组、锅炉、汽轮机等设备进行检修和维护。
今年以来,共完成了XX次大修,XX次小修,设备运行状态良好,未发生重大故障,保障了电站的安全稳定运行。
最后是安全生产方面。
我们始终把安全生产放在首位,加强了安全生产教育培训,推行了安全生产责任制,加强了安全隐患排查整改。
截至目前,电站未发生任何安全事故,安全生产形势稳定。
总的来说,电站的运行情况良好,生产稳定,设备完好,安全生产形势良好。
我们将继续加强对设备的维护和管理,确保电站的安全稳定运行。
谢谢大家!。
2.丹竹电站建设管理工作报告
苍梧县丹竹二级水电站工程建设管理工作报告批准:王泽文审核:黄昇编写:王龙光苍梧县大昌水电开发投资有限公司二0一三年七月1、工程概况丹竹二级水电站位于梧州市苍梧县北部的狮寨镇境内,电站厂房距狮寨镇政府所在地1km,电站大坝建于大昌河上游丹竹村,距狮寨镇约4.5 km,有乡村级公路到电站厂房及水库大坝。
坝址以上集雨面积为42km2,多年平均流量1.29m3/s,大昌河属珠江流域-桂江水系一级支流-龙江河上游支流;二级水电站为引水式电站,电站通过2公里隧洞,拦截大昌河丹竹以上河流来水和丹竹一级电站发电尾水,引水到老毛垌二级电站厂房发电。
装机3×630千瓦,设计水头38m,设计发电流量6.36m3/s,设计年均发电量676万度。
本电站工程等别为Ⅴ等工程,主要建筑物级别为5级。
大坝的正常运用设计洪水标准为二十年,非常运用洪水标准为一百年。
工程设计总投资1240.55万元(批复概算总投资1299.65万元),单位千瓦投资6564元/KW,单位电能投资1.84元/KW.h,投资回收年限10.8年。
2、可研究及初设等文件的批复过程1、2002年12月17日,苍梧县人民政府《关于建设狮寨镇丹竹电站的批复》(苍政函[2002]32号)。
同意大昌水电开发投资有限公司建设丹竹水电站。
2、2003年1月18日,苍梧县人民政府与苍梧县大昌水电开发投资有限公司签订《丹竹一、二级水电站开发协议》。
3、2003年4月23日,苍梧县水利局签发《关于狮寨镇丹竹一、二级电站建设项目的初审意见》。
4、2003年4月29日,苍梧县发展计划局签发《关于狮寨镇丹竹一、二级水电站工程项目立项的批复》(苍计字[2003]43号)。
5、2003年7月2日,梧州市发展计划委员会签发《关于苍梧县狮寨镇丹竹一、二级水电站工程项目建议书的批复》(梧计字[2003]239号)。
6、2004年3月1日,梧州市发展计划委员会签发《关于苍梧县狮寨镇丹竹一、二级水电站工程项目可行性研究报告的批复》(梧计能源[2004]037号)。
丹竹电站电站机组试运行计划大纲
苍梧县丹竹二级水电站工程机组启动试运行计划大纲批准:审核:编写:一、总则1、丹竹二级水电站水轮发电机组启动试运行程序内容包括与机组有关的电气设备的起动、调整试验等项目。
2、机组试验项目是根据《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)、《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2002)所规定的试验及设备生产厂家技术要求制订;如有临时增加试验项目需取得机组启动委员会同意,才能进行试验。
3、机组启动试运行试验的目的在于验证机组制造与安装质量,为正常并网运行创造条件;对机组启动过程中出现的问题和存在的缺陷,应及时加以处理和消除。
二、机组启动试运行前的检查(一)引水系统的检查1、进水口闸门、引水隧洞、压力前池、压力管道等水工建筑物应符合设计要求,所有杂物应清理干净。
2、引水系统的排水设施,包括管道、阀门、排水泵等必须处于能正常工作状态。
3、机组所有的水系统全部安装调试完毕,符合规程和设计要求,测量表计指示正确。
4、厂内的消防设施满足要求。
5、调速器安装调试完毕,导叶开、关灵活符合设计要求。
6、机组所有部件全部安装完毕,所有销钉、螺栓、螺母等已装齐全并全部紧固,牢固、可靠。
7、各转动部分间隙符合厂家的设计要求,机组内部已清扫干净,并经检查无遗物。
8、刹车制动闸灵活可靠。
9、发电机冷却水供水调试完毕,要求无渗漏,压力值达到设计要求。
10、与试运行有关的各种电气设备均安装完毕,按要求试验合格。
11、所有二次回路绝缘合格,各保护回路均已调试完毕,回路经总模拟试验,动作正确。
电流、电压回路均经检查接线正确。
12、全厂接地工程施工完毕,接地电阻经测量符合设计要求。
13、全厂临时电源安全可靠,临时照明布置合理,光线充足。
14、厂内外通信电话应畅通,符合要求。
(二)水轮机的检查1、水轮机转轮及所有部件已安装完工检查合格,施工记录完整,转轮与涡壳间隙已检查无遗留物。
2、主轴与发电机联轴器已安装完工,经检验调整达到设计要求。
电站运行的述职报告
电站运行的述职报告尊敬的领导和同事们:大家好!我是电站运行部门的负责人,今天我很荣幸向大家汇报电站运行情况。
本次报告将围绕电站运行管理、设备运行、安全生产和节能降耗四个方面进行总结和展望。
一、电站运行管理方面在过去一年中,电站运行部门始终以确保电能供应的稳定和安全为目标,实施科学的运行管理。
我们加强了对电站岗位责任的明确,健全了运行规程和工作制度,并通过内部培训和外部学习交流提高了全员的业务素质。
同时,我们还成立了运行质量监督小组,对电站运行过程进行专项监察,确保运行质量达到优良水平。
二、设备运行方面电站设备运行是电站正常运营的基础,我们通过精细管理和维修保养工作,确保设备的可靠运行和延长使用寿命。
我们制定了细致的设备运行计划,定期进行设备巡检和故障排除,及时修复设备故障。
此外,我们还加强了设备维护保养工作,提高了维护保养的标准化和规范化水平。
三、安全生产方面安全生产是电站运行工作的重中之重。
我们高度重视安全生产工作,严格执行各项安全制度和操作规程,加强了安全教育培训,提升了员工的安全意识和应急能力。
在过去一年中,我们没有发生任何生产安全事故,安全生产形势总体稳定。
四、节能降耗方面我们积极推进节能降耗工作,通过技术改造和管理创新,取得了良好的成绩。
我们对电站运行过程进行了全面分析,确定了节能降耗的重点和措施,并组织实施了一系列节能改造项目。
同时,我们加强了能源消耗的监控和管理,通过优化运行方案和技术创新,提高了电站的运行效率和经济效益。
总结:过去一年,电站运行部门始终以安全稳定的方式保障电站的正常运行。
我们在电站运行管理、设备运行、安全生产和节能降耗等方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。
针对这些问题和不足,我们将进一步完善和加强管理,不断提高电站运行质量和效益。
谢谢大家!。
丹竹电站运行管理工作报告
丹竹电站运行管理工作报告一、引言丹竹电站是我单位的重点发电项目,为确保电站的正常运行和高效发电,我作为电站的运行管理负责人,在过去的一年中做了大量的工作。
现将电站的运行管理工作情况进行总结和分析,以供上级领导参考。
二、运行管理概况1.电站运行情况:经过一年的运行,电站总发电量达到了预期目标,实现了正常稳定运行。
同时,电站的发电效率也有所提高,与去年同期相比提高了5%。
2.运行维护工作:在过去一年中,我单位加强了对电站的日常巡视和维护工作,确保了电站设备的正常运行。
同时,及时处理了一些设备故障,最大程度地保证了电站的连续运行。
3.安全管理工作:电站是一个重工业单位,安全管理工作尤为重要。
在过去一年中,我单位加强了安全意识培训,定期组织安全应急演练,有效地提高了员工的安全意识和应急处理能力。
三、存在的问题与改进措施1.设备老化问题:电站设备使用时间较长,出现了一些老化现象。
为此,我单位计划在未来一年内进行设备的技术改进和更新,以确保设备的正常运行和维护成本的降低。
2.能耗问题:电站的能耗较高,需要大量的电力供应。
我单位计划引进新的节能设备,并改进发电过程中的能源利用率,以减少能耗和环境污染。
3.人员培训问题:电站是一个技术密集型的单位,需要具备一定的专业知识和操作技能。
目前,我单位正在加强岗位培训,提高员工的技术水平和工作能力。
四、未来发展规划1.提高发电效率:为了提高电站的发电效率,我单位计划引进先进的发电技术和设备,以增加发电量和降低发电成本。
2.提升安全管理水平:为了确保电站的安全稳定运行,我单位计划加强安全管理工作,不断完善安全制度和应急预案,并定期组织安全演练。
3.推进绿色发展:作为一个重工业单位,电站必须承担环境保护的责任。
我单位计划改善发电过程中的环境影响,推进低碳、清洁发展。
五、结语丹竹电站是我单位的重点发电项目,过去一年中,在电站的运行管理工作中,我单位付出了辛勤的努力和汗水。
通过我们的共同努力,电站取得了可喜的成绩。
2024年水电站运行工作总结
2024年水电站运行工作总结
2024年,水电站运行工作总结如下:
1. 发电量稳定增长:2024年,我们水电站的发电量稳定增长,超过去年的水平。
这是通过优化发电设备运行参数、提高发电效率以及定期进行设备维护和更新实现的。
2. 安全管理得到加强:我们注重安全管理,在2024年没有发生重大事故。
我们对设备进行定期检查和维修,保持设备的良好状态,确保安全运行。
3. 环境保护措施得到落实:我们积极推进环境保护工作,采取一系列措施减少对周围环境的影响。
我们加强了河水监测和水质保护工作,确保排放水质符合相关标准。
4. 人员培训和技能提升:我们注重员工培训和技能提升,组织了多次培训活动,提高了员工的专业知识和技能水平,确保他们能够熟练操作设备、处理各种突发情况。
5. 节能减排工作取得进展:我们继续推进节能减排工作,在2024年进一步减少了能源消耗和排放量。
我们通过优化发电过程、改善设备效率以及推广节能技术,实现了节能减排目标。
总的来说,2024年水电站运行工作取得了较好的成绩,发电量增长稳定,安全管理和环境保护措施得到强化,员工技能提升和节能减排工作也取得进展。
我们将继续努力,不断优化运行工作,为社会经济发展提供可靠和稳定的电力供应。
第 1 页共 1 页。
最新电站运行述职报告范本
最新电站运行述职报告范本尊敬的领导和同事们:今天,我将向大家汇报过去一年中我们电站的运行情况。
以下是我的述职报告:一、安全生产在过去的一年里,我们电站始终坚持“安全第一”的原则,严格执行安全生产规章制度。
通过定期的安全培训和应急演练,提高了员工的安全意识和应急处理能力。
全年未发生任何重大安全事故,确保了电站的安全稳定运行。
二、运行效率我们对电站的设备进行了全面的维护和升级,优化了运行流程,提高了发电效率。
通过采用先进的监测和控制系统,我们实现了对电站运行状态的实时监控,及时发现并解决了多个潜在的运行问题。
三、节能减排积极响应国家节能减排的号召,我们对电站的排放标准进行了严格把控。
通过技术改造,有效降低了污染物排放,同时优化了能源结构,提高了清洁能源的使用比例。
四、经济效益在确保安全和环保的前提下,我们电站的经济效益也取得了显著提升。
通过提高发电效率和降低运营成本,我们的盈利能力得到了增强,为公司的可持续发展提供了坚实的财务支持。
五、团队建设我们注重团队建设和员工个人发展,组织了多次团队建设活动和专业技能培训,增强了团队的凝聚力和战斗力。
同时,我们也鼓励员工参与到电站的管理和创新中来,充分发挥每个人的潜力。
六、未来规划展望未来,我们将继续坚持安全、高效、环保的发展理念,不断探索和应用新技术,提高电站的智能化水平。
同时,我们也将加强与各方的合作,拓展电站的发展空间,为实现公司的长远目标贡献力量。
在此,我要感谢所有支持和帮助过我们电站的领导和同事们。
我们的成绩是大家共同努力的结果。
我期待与大家一起,迎接新的挑战,创造更加辉煌的明天。
谢谢大家![您的姓名][您的职位][您的电站名称][日期]。
水电站启动试运行检查汇报材料
水电站启动试运行检查汇报材料尊敬的领导:根据您的要求,我对水电站启动试运行进行了检查,并整理了以下汇报材料。
一、项目概况水电站位于XX省XX市XX县,是一座以水流能转化为电能的发电设施。
总装机容量为XXX兆瓦,预计年发电量为XXX万千瓦时。
该项目主要由水电发电机组、水轮机组、调度控制系统以及相关的变电设备组成。
二、试运行情况1.启动试运行时间:根据计划安排,水电站于XX年XX月XX日正式启动试运行。
2.水电发电机组:经过试运行,发电机组工作稳定,发电效率符合设计要求。
输出功率和电压稳定,无异常噪音和振动现象。
3.水轮机组:水轮机组正常运转,并经过负荷试验。
制动系统工作正常,转速调节稳定,叶片无异响和松动现象。
4.调度控制系统:调度控制系统各项功能运行正常,实现了对水流的调度控制和发电机组的自动监控。
故障报警及时、准确。
5.变电设备:变电设备工作正常,额定容量满足发电需求。
变电站运行稳定,电流和电压均符合要求。
三、各项指标及安全运行情况1.发电效率:水电站经试运行,发电效率达到了设计要求,高出平均水平X个百分点。
2.水电站利用率:试运行阶段,水电站利用率平均达到XX%。
3.电网连接情况:根据要求,水电站试运行期间与电网连接,实现了电能的输送和接收。
4.安全运行情况:试运行期间,水电站没有发生重大安全事故,各项指标均在合理范围内。
四、存在的问题及建议经过试运行,我们发现以下几个问题:1.XXX问题:XXX建议。
2.XXX问题:XXX建议。
3.XXX问题:XXX建议。
根据以上问题,我对解决方案进行了初步的思考,并提出以下建议:1.针对XXX问题,我们建议XXX。
2.针对XXX问题,我们建议XXX。
3.针对XXX问题,我们建议XXX。
五、下一步工作计划根据试运行情况和存在的问题,我们将进一步开展以下工作:1.XXX工作内容和计划。
2.XXX工作内容和计划。
3.XXX工作内容和计划。
以上是本次水电站启动试运行检查的汇报材料,如有其他问题,请指导。
5.设计工作报告
苍梧县丹竹二级水电站工程工程设计工作报告批准:李宁审核:韦文华编写:覃志强贵港市水利电力勘测设计研究院二0一三年七月一、工程概述丹竹二级水电站位于梧州市苍梧县北部的狮寨镇境内,坝址位于龙江上游支流大昌河上,距狮寨镇约 4.5km;电站厂房距狮寨镇政府所在地1km。
有县级公路从梧州市经苍梧县的夏郢镇、长发镇到狮寨镇。
龙江属桂江的一级支流,系珠江流域桂江水系的主要支流之一。
龙江河发源于鸡婆山,由狮寨镇岛朝村的小溪流出至长发镇上岸村汇入桂江,沿桂江由北向南流55.5km后在梧州市汇入西江。
龙江贯串着狮寨、长发两镇。
龙江河的主要支流有古东河、大昌河、思丰河三条。
龙江由发源点到出口上岸村,河道长为50.75km,坡降为6.27‰,自然落差为700m,流域面积378.83 km2。
最大流量1920m3/s,最枯流量0.48 m3/s,多年平均流量13.6 m3/s。
本电站系引水式电站,利用上游来水量和丹竹二级电站发电尾水发电,坝址以上集雨面积为42km2,多年平均流量1.29m3/s。
电站为三管三机,水轮发电机型号为HL—820—WJ—50,每台630kw,总装机容量1890kw;设计水头38m,设计流量6.36m3/s,多年平均发电量676万kw.h。
丹竹二级水电站作为苍梧县电力补充电源,在电力系统中占的比例较小,电站投产后为苍梧县电网小型水电站,并入苍梧县电网并网运行,主要供苍梧县县内工农业主产及生活用电。
苍梧县人民政府与苍梧县大昌水电开发投资有限公司签订了丹竹二级水电站开发协议书,苍梧电力有限公司与苍梧县大昌水电开发投资有限公司签订了并网运行协议书。
本级电站建设资金已筹措到位,并已开始电站建设的部分前期工作。
电站主要由一个水库、引水系统、发电站房及升压站组成.水库正常水位为103m,引水隧洞长2030m,压力前池有效容积约为654 m3,压力管轴线长83 m。
梧州市水利局于二OO六年三月以“梧水利【2006】26号”文对丹竹二级水电站工程初步设计进行了批复,批复工程总投资为1299.65万元。
机组启动试运行工作报告
机组启动试运行工作报告一、工程概况(一)工程主要建设内容一级电站主要改造内容包括:更换一级大坝启闭闸门控制柜及动力柜、工业视频监控系统和大坝安全自动化监测系统;更换两台水轮发电机组及配套设备(包括两台调速器、主阀接力器、励磁系统、励磁变及部分控制柜);更换两台主变;更换全厂电缆;更换35kV配电装置;更换直流系统、电度表屏等公用系统;全面更换改造计算机监控系统(含工业视频监控系统和生产管理系统);两回至二级电站35kV联络线的避雷线和绝缘子进行更换;两回10kV大坝电源线进行全面改造;增加火灾自动报警系统;更换两台厂用电变压器、低压配电系统和动力柜。
(二)机组主要技术特征指标1、水轮机的主要参数如下:2、发电机主要参数如下:型号 SF10-12/2600额定容量 12.5MVA额定功率 10MW额定电压 6.3 kV额定电流 1145.6 A额定功率因数 0.8(滞后)额定转速 500 r/min额定频率 50 Hz相数三相绝缘等级??????? ???F转动惯量???????? ?≥75t.m2励磁方式可控硅静止励磁(三)机组及辅助设备设计、制造和安装情况机组及辅助设备的设计、制造和安装均已完成,并已调试完毕,满足机组启动要求。
(四)与机组启动有关工程形象面貌截至目前,与机组具备发电条件配套的油、气、水系统、电气设备安装调试完成,动作正确;全厂公用LCU、开关站LCU、现地LCU及计算机监控系统已调试完毕,满足机组运行监控、测量和保护的需要;主变压器、10KV开关站、35KV 开关站及10KV、35KV送出工程完工,试验合格,满足升压、送电和测量、控制、保护等要求;厂用电系统已具备;电站运行单位组织就绪,运行操作规程已编制完成,运行人员已进行过培训且满足运行和试生产的需要。
机组安装调试及72小时运行均按规范顺利完成,机组具备发电条件。
二、试运行组织机构启动试运行工作组负责研究、解决在施工和启动试运行中出现的重大问题,检查启动试运行的启动条件及启动日期。
小水电站试运行报告
小水电站试运行报告1. 背景小水电站是指装机容量在10万千瓦以下的水力发电厂,利用水流的动能转化为机械能,再经过发电机转化为电能。
小水电站具有资源丰富、投资少、建设周期短等优点,被广泛应用于偏远地区的电力供应。
本报告针对某小型水电站的试运行进行分析和总结,并提出相应的建议。
该水电站位于某山区,装机容量为5万千瓦,主要利用山区丰富的水资源进行发电。
2. 分析2.1 设备运行情况分析在试运行期间,小水电站设备整体运行稳定。
各关键设备如水轮发电机组、调速器、变压器等均正常工作,未出现重大故障。
但在实际运行中,发现了一些问题:•水轮发电机组效率较低:根据数据统计,在试运行期间,平均每日发电量约为25万千瓦时,与设计容量相比存在一定差距。
主要原因是水轮发电机组在转换动能时存在一定损耗。
•调速器响应时间较长:在负荷变化较大的情况下,调速器响应时间较长,导致发电机组输出电压和频率波动较大。
需要进一步优化调速器的控制策略。
•变压器温度过高:由于山区气温较高,变压器运行温度较高,超过了正常范围。
这可能会对设备寿命和安全性产生影响,需要采取相应的降温措施。
2.2 发电效益分析根据试运行期间的数据统计,小水电站的发电效益良好。
主要表现在以下几个方面:•发电量稳定:尽管存在一些设备问题,但整体发电量稳定。
根据数据分析,小水电站年平均发电量约为9000万千瓦时。
•经济效益可观:根据当前电价和成本计算,小水电站年收入约为6000万元。
与投资回报周期相比,经济效益可观。
2.3 环境影响分析小水电站对环境影响相对较小。
主要表现在以下几个方面:•水资源利用充分:小水电站充分利用山区的水资源进行发电,对当地水资源的利用率较高。
•水质影响较小:通过对出水进行监测,水质达到国家标准,对下游水环境影响较小。
•生态保护措施到位:在建设过程中,小水电站采取了相应的生态保护措施,保护了周边生态环境。
3. 结果综合以上分析,小水电站试运行取得了一定的成果。
核能发电项目生产试运行总结报告
核能发电项目生产试运行总结报告1. 项目概述该报告总结了核能发电项目的生产试运行情况以及相关数据分析。
本项目旨在建设并运行一座核能发电站,为提供清洁能源做出贡献。
2. 生产试运行过程2.1 设备安装与检验在试运行阶段,各设备的安装工作已经完成,并经过了严格的检验。
所有设备运行正常,符合相关的安全要求和标准。
2.2 发电量测试通过试运行,我们对发电厂的发电量进行了全面测试和测算。
根据试运行期间的数据,我们计算了发电厂的平均每天发电量和效率。
数据显示,发电厂的发电效率达到了设计标准,能够稳定地供应清洁能源。
2.3 安全措施在试运行期间,我们严格执行了相关的安全措施,确保了设备和人员的安全。
我们与相关部门合作,定期进行检查和维护工作,及时解决设备故障和安全隐患。
3. 生产试运行结果分析3.1 发电量统计根据试运行期间的数据统计,发电厂整体的发电量达到了预期目标。
我们对发电量、发电效率以及其他相关数据进行了详细的分析和汇总。
3.2 问题与改进通过试运行,我们也意识到了一些问题和改进的方向。
例如,我们发现某些设备在长时间运行后出现了一些故障,需要进行进一步的优化和改善。
另外,我们还注意到一些环境保护方面的问题,我们将采取措施减少对环境的影响。
3.3 经济效益分析针对核能发电项目的经济效益,我们进行了详细的分析和评估。
根据数据统计,该项目具有可观的经济效益,其发电成本低于传统能源发电方式,可以为社会带来巨大价值。
4. 总结和展望通过生产试运行阶段,我们对核能发电项目的可行性进行了验证,并取得了一定的成果。
在未来,我们将继续进行设备的优化和改进,同时加强与相关部门的合作,确保项目的顺利进行。
我们相信,核能发电项目将成为清洁能源领域的重要贡献,并带动经济社会的可持续发展。
以上是《核能发电项目生产试运行总结报告》的内容,感谢各位的支持与合作。
- The End -。
电站工作情况汇报
电站工作情况汇报
尊敬的领导:
我是XX电站的工作人员,现在向您汇报电站的工作情况。
近期,我们电站在全体员工的共同努力下,取得了一系列的成绩,也遇到了一些困难和问题,下面我将就这些方面进行汇报。
首先,我们电站在设备维护方面取得了明显进展。
我们加强了设备的定期检查和保养工作,确保了设备的正常运转和安全生产。
同时,我们也更新了部分老化设备,提高了电站的整体运行效率,减少了故障发生的概率。
其次,我们电站在安全生产方面也取得了一定的成绩。
我们加强了安全生产教育培训工作,提高了员工的安全意识和应急处置能力。
在过去的一段时间里,我们没有发生任何安全事故,保证了电站的安全生产。
另外,我们电站在节能减排方面也做出了一些努力。
我们优化了发电设备的运行参数,减少了能源的浪费,提高了发电效率。
同时,我们加强了对废气废水的处理工作,减少了对环境的污染,积极响应了国家的环保政策。
然而,我们也面临着一些困难和问题。
首先,由于近期天气的不稳定,电站的发电量有所下降,影响了电站的经济效益。
其次,部分设备的老化问题仍然存在,需要进一步加强设备的更新和维护工作。
最后,电站的安全管理和环保工作还存在一些不足,需要进一步加强相关工作。
总的来说,我们电站在工作中取得了一些成绩,也存在一些问题和困难。
我们将继续努力,加强设备维护、安全生产和环保工作,确保电站的安全稳定运行。
希望领导能够给予指导和支持,共同推动电站工作取得更大的进步。
谢谢!。
变电站试运行报告
变电站试运行报告一、试运行目的和背景变电站是输电系统中非常重要的环节,它起着转变输电电压、配电和集控的作用。
试运行是为了验证变电站系统的可靠性、安全性和性能,为正式运行做好准备。
本次试运行报告旨在总结变电站试运行的情况,评估系统性能,并提出改进建议,以确保变电站正式运行的顺利进行。
二、试运行准备工作1. 设备检查:对变电站电缆、开关设备、变压器等关键设备进行检查和维护,确保其正常运行。
2. 工艺准备:制定试运行操作规程和应急预案,对试运行过程中可能出现的故障和问题进行预防和解决措施的准备。
3. 安全措施:安排专业人员进行安全培训和技能指导,确保所有人员能够正确操作设备,并采取适当的安全措施。
三、试运行过程1. 运行可靠性测试:通过对变电站设备进行长时间的运行测试,验证其在各种工作负载情况下的可靠性和稳定性。
2. 安全性测试:检查变电站设备是否存在安全隐患,如泄漏、过热等,确保设备在正常工作状态下不会对人员和设备构成危险。
3. 性能测试:对变电站的输电电压、电流等参数进行测量,评估系统的性能,并与设计指标进行比对。
4. 配电测试:测试变电站的配电系统,验证其在不同负载情况下的配电能力和稳定性。
5. 集控测试:对变电站的远程集控系统进行测试,确保能够正常控制和监控变电站的运行状态。
四、试运行结果评估1. 设备可靠性评估:通过运行测试的数据和设备巡检记录,评估变电站设备的可靠性,给出设备使用寿命和维护周期的建议。
2. 安全性评估:根据安全检查和测试结果,评估变电站的安全性能,给出安全措施的改进建议。
3. 性能评估:根据性能测试结果,评估变电站的性能指标是否满足需求,并给出改进建议。
4. 配电评估:通过配电测试,评估变电站的配电能力和稳定性,提出改进建议。
5. 集控评估:评估远程集控系统的可靠性和灵活性,给出改善建议。
五、改进建议1. 设备维护:根据设备可靠性评估结果,定期对设备进行检查和维护,及时更换老化和故障的设备,确保设备的正常工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
苍梧县丹竹二级水电站工程机组启动试运行工作报告批准:王泽文审核:黄昇编写:曾少华苍梧县大昌水电开发投资有限公司二OO一三年七月一、工程概况苍梧县丹竹二级水电站,位于苍梧县狮寨镇狮寨村,为引水式电站,电站所在河流系珠江流域、桂江水系、龙江支流的古东河、大昌河、思丰河三条,坝址位于龙江上游支流大昌河上,距狮寨镇约4.5公里,电站厂房距狮寨镇政府所在地1公里,现有桂梧高速从武岭出口转长发至狮寨镇级公路到达电站,对外交通十分便利。
水电站坝址以上流域集雨面积42km2,多年平均流量1.29m3/s。
非溢流坝顶高程为107.5m,最大坝高为19.5m,溢流坝高15m,溢流坝堰顶高程103m,正常蓄水位103m,水库总库容19.854万m3,调节库容5.427万m3。
厂房装机3台,单机容量630KW,设计水头38m,电站总装机1890KW,多年平均发电量676万kw·h,年利用小时3576小时。
工程等别为IV等,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级,设计洪水标准为20年一遇洪水,大坝、厂房校核洪水标准为100年一遇洪水。
工程于2005年5月10日开工,2008年4月30日完工。
2008年5月7日机组全部安装调试完毕,工程总投资1343万元。
为检测安装质量及检验设备质量,按照国家能源部发布的《水轮发电机起动试验规程》,本次试运行做充水试验、机组空载试验、机组升压试验、并网试验、机组带负荷试验、机组甩负荷试验。
二、试运行组织机构1、水轮机发电机组启动试运行由项目法人组织电网经营管理单位、设计单位、施工单位、监理单位、生产运行和设备制造厂总代表等组成试运行指挥部。
2、试运行指挥部由安装机组的施工单位负责人担任总指挥,各生产单位的负责人担任副总指挥,负责编制机组设备启动试运行试验文件,组织进行机组设备的启动试运行和检修等工作。
3、指挥部下设:(1)运行组(分机械、电气、金结、水工建筑)并由各承包生产单位负责人任组长,在指挥部统一指挥下工作。
(2)试验组(3)安全保卫组(4)系统调试及水情组三、组织机构名单指挥长:王泽文副指挥长:曾少华总工程师:郑合龙试运行办公室成员:甘奕连运行组:袁小平、陈仲机、何海艺试验组:安装公司及厂家代表等现场保卫组:陈钊荣系统调试及水情组:陈海奎、孟剑锋四、职责及分工1、试运行指挥部负责编制机组设备启动试运行试验文件,组织进行机组设备的启动试运行和检修等工作。
2、技术顾问技术顾问主要负责解决设备试运行过程中的重大技术问题和对重大试验方案的审查。
3、机组启动试运行指挥部主要负责人工作:(1)负责研究并解决启动试运行中的重大技术问题。
(2)听取监理单位对工程质量的检查报告,设计、施工、生产单位报告,以及安装单位的设备安装情况的汇报。
检查机组、附属设备、电气设备和水工建筑物的工程形象和质量是否符合合同文件规定的标准,是否满足机组启动要求。
(3)确定试运行的工程项目。
通过现场检查和审查文件资料,确认机组启动试运行要求的各项条件是否具备,对尚未达到要求的项目和存在的问题进行处理,按照机组设备启动试运行程序大纲和试运行计划执行。
(4)根据检查结果,作出机组能否启动的结论,提出机组启动前必须完成的工作和注意事项。
4.试运行组的工作职责如下:(1)协助试运行指挥部掌握启动试运行具体事宜,领导和监督各专业组进行工作,研究解决试运行中所发生的问题。
(2)机械、电气、金属结构及水工建筑组在试运行前分别负责本专业范围内全部工程的质量检查,并提出试运行中可能出现的问题。
(3)试运行办公室:主要负责完成试运行过程中各项试验措施的编制、文件的发送、技术资料的整理、试运行简报的编辑等工作;监督各单位执行安全工作规定,并准备必要的安全操作工器具,维护试运行安全秩序,对参加试运行工作的人员进行安全教育。
(4)运行组:采用四班三倒工作制,负责机组启动试运行期间的值班、设备运行操作、运行数据的记录、设备的安全运行和维护并事先做好保证安全试运行的有效措施。
(5)试验组:主要负责完成机电设备的所有试验、水轮发电机启动试验及试运行、配合系统调试,并解决试验过程中出现的一般问题。
协助运行人员掌握设备性能。
(6)现场保卫组:负责试运行设备的安全保障和消防工作、编制和检查执行试运行现场保卫及消防规定、印发参加试运行人员的特殊证件、维护工作现场的正常工作秩序。
(7)系统调试及水情组系统调试及水情组的工作主要有:a、负责系统调试方案的编制及有关的系统试验工作。
b、负责机组联合试运行中所需的水情预报,水工建筑物闸门运行的调度指挥工作。
五、工作程序(一)工作程序如下:启动试运行指挥部及相应组织机构成立→调试及试运行大纲的编制、报批→设备投运前检查、签证→公用设备分部试运行→机组启动前的检查→机组与站内设备试验→系统试验→机组及机电设备并入系统后的试验→机组72小时带负荷连续运行。
(二)、机组启动试运行前应具备的基本条件1、简述水电站机组启动前应具备以下基本条件:(1)电站土建工程经检查验收合格,大坝已经蓄水验收,水库蓄水位已达机组最低运行水位,金属结构工程已具备发电的要求。
(2)投运机组的引水、过流和尾水系统已符合机组发电的要求。
(3)水轮发电机组及附属设备、电气设备等机电安装工程已全部完工,并经检查试验合格。
(4)接管电站运行的生产单位已准备就绪,生产运行人员及装备能适应机组运行的要求,运行操作规程已制定。
(5)有关试验的文件、资料齐全。
(6)制定了完善的安全措施,电站相关的消防设施满足要求。
2.水工结构(水工建筑物)(1)大坝挡水建筑物和尾水系统已经按设计文件基本建成,或挡水建筑物的形象面貌已能满足初期发电的要求,且水库水位已蓄水至最低发电水位。
(2)尾水围堰和下游集渣已按要求清除干净,尾水相关取水和排水、测压管口已封堵。
(3)厂房内相关部位的土建工程已按设计图纸要求建成,装修基本结束,门窗齐全、干燥、清洁,试运行区域内的孔洞盖好,行人通道畅通。
(4)升压站出线等部位的土建工程已按设计要求建成,能满足高压电气设备的安全运行要求。
3、金属结构及机组过流系统(1)隧道、压力前池进水口拦污栅已安装完工并清理干净、验收合格,处于工作状态。
(2)进水口闸门门槽已清扫、检验合格,检修闸门、工作闸门、充水阀、启闭装置已安装完工,在无水情况下手动/自动、现地/远方操作调试合格,闸门启闭情况良好,工作闸门在关闭状态。
(3)进水口启闭机安装完工,具备正常工作条件。
(4)机组过流流道等过水通流系统已清理干净。
所有进入孔(门)的盖板已严密封闭。
(5)流道、转轮室及尾水管已清扫干净。
(6)尾水管排水阀启闭情况良好并处于关闭位置,(7)尾水闸门门槽及其周围已清理干净,尾水闸门在开状态。
(8)尾水启闭机安装完工,具备正常工作条件。
4、投入试运行的设备及相关系统(1) 水轮机、发电机及其配套设备(包括调速系统、励磁系统、保护系统、水力测量系统技术供水系统和机组油系统等)。
(2) 水轮机进水口闸门、拦污栅、启闭机等。
(3) 水轮机尾水口闸门、启闭机。
(4)三台水轮机发电电气设备。
(5)厂用变压器。
(6) 1#、2#、3#发电机及6KV开关站和出线设备。
(7) 1#主变及6KV开关站和线路继电保护装置。
(8) 3台机组运行部位(包括机组内部)的照明及事故照明系统。
(9)大坝供电系统。
(10 ) 全厂渗漏排水系统和机组检修排水系统。
(11) 主轴密封供水系统。
(12)大坝闸门及控制系统。
5、 1#、2#、3#组启动前的检查及分部试运行。
5.1 机组过水系统。
(1) 隧洞、压力前池进水口拦污栅已安装完工并清理干净检验合格。
(2) 进水口闸门门槽已清扫干净检验合格,闸门工作正常。
(3) 机组压力管道、水轮机、尾水管等过水通流系统均已检验合格清理干净。
(4) 机组前蝴蝶阀启动情况良好并处于关闭位置。
5.2 水轮机部分的检查(1) 水轮机转轮及所有部件已安装完工检验合格,施工记录完整。
转轮叶片与涡壳之间间隙已检查无遗留杂物。
(2) 水轮机主轴与发电机联轴器安装完工,检验合格,旋转正常。
(3) 主轴密封装置已安装完工,经检验合格。
(4) 水导轴承润滑系统已安装完工,并检查合格,温度传感器已调试,已按要求注油,油位合格,各整定值符合设计要求。
(5) 导水机构已安装完工检验合格并处于关闭状态,导水叶最大开度和关闭后严密性及压紧行程已检验符合要求。
(6) 各测压表计、轴承温度计及传感器等均已安装完工,调试合格。
5.3 调速器系统的检查(1) 调速器系统及其设备已安装完工,并调试合格。
油压装置压力、油位正常,透平油化验合格。
各部表计、阀门、继电器均已整定符合要求。
(2) 压力油箱的补气装置手动、自动动作正确。
(3) 调速器系统充油升压,检查各油压管路、阀门,接头及部件等均无渗油现象。
(4) 调速器已安装完工并调试合格,比例阀工作正常,各电气反馈信号准确。
(5) 开关机时间已调整,符合调整计算的要求。
(6) 进行调速器系统的联动调试,并检查调速器、接力器及导水机构联动动作可靠。
检查导水叶开度、接力器行程和调速器导叶开度指示器等三者的一致性。
(7) 对调速器自动操作系统进行模拟操作试验,检查自动开机、停机和事故停机各部件准确性和可靠性。
(8) 接力器锁锭安装准备就绪。
5.4 发电机部分的检查(1) 发电机整体已全部安装完工检验合格,记录完整。
发电机内部已进行彻底清扫,定子、转子气隙内已认真检查,无任何杂物。
(2) 各轴承润滑油已注入,温度传感器已整定,整定值符合设计要求。
(3) 发电机所有阀门、管路、接头等均已检验合格,处于正常工作状态。
(4) 发电机转子集电环、碳刷、碳刷架已检验并调试合格。
(5) 发电机制动系统的手动、自动操作已检验调试合格,动作正常,充水前水轮机开度处于0状态。
(6) 发电机空气冷却器已检验合格,冷却水系统已调试合格,各阀门及管道无渗漏,运行正常。
(7) 主轴接地碳刷已安装就位。
(8) 测量发电机工作状态的各种表计均已安装完工,调试、整定合格。
5.5 厂房及机组辅助系统的检查(1) 厂内渗漏排水和检修排水系统经全面检查合格,运行情况正常。
排水系统的排水量应满足机组正常运行和检修的需要。
5.6 电气一次设备检查(1) 发电机主引出电缆及其设备已安装完工,检查合格,中性点接地变压器及电流互感器均已安装调试合格。
(2) 3台发电机开关柜已安装检验合格。
(3) 1台主变压器已安装完,调试合格,分接开关置于电力系统要求的给定位置,绝缘油化验合格,油系统调试合格,灭火消防系统以及周围安全保护措施符合设计要求,具备带电试验条件。
(4) 厂用电设备已全部安装完工并试验合格,已接通电源投入正常运行,工作正常。
(5) 高压开关设备及母线连接等均已完工,高压断路器和隔离开关已调试合格,具备带电条件。