高炉喷煤方案及概算
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1、概述
1.1现状
高炉喷煤是冶金企业节焦降耗行之有效的重要途径。我厂目前有750m3高炉两座,120m3高炉四座,均已有喷煤设施。750m3高炉目前平均喷煤量160㎏/t铁,120m3高炉平均喷煤量70㎏/t铁。喷煤车间现有ZGM95型中速磨煤机一台,制粉铭牌出力为36t/h,刚好满足上述高炉喷煤。
2#750m3高炉易地大修投产后,一台ZGM95型中速磨煤机的生产能力已不能满足所有高炉的喷煤要求,须新上制粉设备。喷吹系统也不能满足新高炉的喷煤需要。同时,煤场实际贮煤量只有3640t,当喷吹量都为最大时,煤场贮煤量只能满足2.8 d生产,若都按目前正常喷吹量,则煤场贮煤量能满足3.5 d生产。显然煤场太小,需要扩建。烟气炉的能力也需进一步加大。
1.2设计依据
莱芜钢铁股份有限公司规划部[2001]96号文《关于下达2#750m3高炉大修设计任务计划的通知》。
1.3设计原则
(1)优化设计,做到先进、适用、经济、顺行、高效。
(2)设计中做到总体考虑,合理布局,兼顾将来的进一步发展;尽量不影响现有设施的生产;尽量减少占地、拆迁和工程量。
(3)按照喷吹烟煤设计,制粉系统设气氛保护。
(4)制粉系统采用短流程,用高浓度布袋收粉器作为一级收粉设备,不设旋风收粉器。为减少危险点,布袋与煤粉仓之间不设螺旋输
送机。
(5)喷吹采用浓相输送技术。
(6)考虑检修、备品备件方便,制粉采用ZGM95型中速磨煤机。
(6)严格执行国家有关环保、安全、工业卫生和消防等规定。
1.4设计范围
本工程设计范围包括:原煤场扩建及贮运,烟气系统,制粉系统,喷吹系统。
1.5主要经济技术指标
1.6设计特点及采用的新技术
⑴按照喷吹烟煤设计,系统设惰性气体保护措施。
⑵制粉采用以中速磨煤机为核心的短流程工艺,用一级高浓度袋式煤粉收集器收粉。
⑶节能,每吨煤粉耗电28度。
⑷煤场的煤仓及圆盘给料机可以适应喷吹烟煤、无烟煤、混合煤各煤种的
要求。
⑸喷吹罐采用单罐并列布置。
⑹喷吹系统采用喷吹罐下口大流化床流化、总管加分配器形式,浓相输送,既节省压缩空气,又减少管道磨损,还避免喷吹脉动现象。
⑺分配器采用1分18的盘式分配器,阻损小,分配均匀,体积小,效率高。
⑻噪音底,中速磨噪音低于85db。
⑼煤粉仓与喷吹罐中间设上、下“U”型球阀,密封性能好,下煤快,寿命长。
1.7投资估算
本工程投资估算为1467.31万元。
2、工艺
2.1工艺流程
见附图[FA]L62T-9-1。
2.2设计规模
为满足所有高炉的喷煤要求,本工程投产后,1#、2#750m3高炉喷煤量为150~200㎏/t铁,新2#750m3高炉喷煤量为180~220㎏/t铁,4×120m3高炉喷煤量为80~100㎏/t铁。
2.3车间组成及工艺综述
本工程由原煤场扩建及贮运系统,烟气系统,制粉系统,喷吹系统组成。
2.3.1 原煤场扩建及贮运系统
原煤贮运系统原设计为一座620m3高炉用,烟煤和无烟煤分开储存,总有效堆存面积1280m2,总贮煤量3200吨。2×750m3高炉喷煤工程只将一部分露天煤场加上防雨棚,面积未加大。由于煤场太小,本设计只考虑喷吹烟煤,可贮煤3640吨。各高炉喷煤量见下表1。
表1各高炉喷煤量
每小时最大量:31.25+17.19+6=54.44 t/h
每天最大量:750+412.5+144=1306.5 t/d
当喷吹量都为最大时,煤场贮煤量只能满足:
3640÷1306.5=2.8 d
若都按目前正常喷吹量,2×750m3高炉喷煤160kg/t铁,新2#750m3高炉喷煤180kg/t铁,4×120m3高炉喷煤80kg/t铁,那么每小时喷煤量:43.8 t/h,每天最大量:1052.7 t/d,则煤场贮煤量能满足:
3640÷1052.7=3.5 d
上述计算表明,煤场贮煤量太小,将给生产带来极大困难。所以必须扩建煤场。
为了增加煤场面积,本设计考虑在动力煤场的南面扩建一煤场,有效面积1100m2,贮煤量3000吨,总的贮煤量6640吨,各高炉喷吹量都为最大时,可满足5天生产;喷吹量都为目前正常量时,可满足7天生产。
扩建煤场设一5t行车抓斗,设两座26m3料仓,料仓下各设一ф1800圆盘给料机,下设6#皮带机通廊,抓斗将原煤抓进料仓,通过给料圆盘落到6#皮带机上,经转运站、7#皮带机、8#皮带机转运至3#皮带机上,再经4#皮带机、5#皮带机落进原煤仓。3#皮带机需加长,4#皮带机头部需改造。
若喷混合煤,本煤场可通过圆盘配料实现。
2.3.2烟气系统
两座ZGM95中速磨制粉需要的250℃的最大入磨一次风量为
91200Nm3/h,现有高温风机抽风能力为120℃的热风炉废气69500 Nm3/h,而现有烟气炉的位置影响本设计的工艺布置,并且操作控制落后,危险因素多,效率低,只是针对一座中速磨供废气,不能向两座中速磨同时供废气。因此需要拆除另建。
在原球磨机烟气炉位置建一新型烟气炉,高炉煤气消耗量为10000 Nm3/h,产生900℃高温废气17300 Nm3/h,当两座中速磨的制粉量都为最大时,还差4400 Nm3/h烟气量。在管道上采用兑空气的办法,兑4400 Nm3/h 冷空气,入磨处烟气含氧量可控制在5.5%以下,是可以安全喷吹烟煤的。
新烟气炉设助燃风机一台,煤气、空气量可根据需要调节,严格控制气氛含氧量。烟气炉一头设混风室,高温废气、热风炉废气在此汇合,制粉量大时稍兑一些冷空气,形成250℃的含氧量在5.5%以下的煤粉干燥气。
烟气炉另一头设值班室。
2.3.3制粉系统
在原主厂房的东面扩建一12m×12m跨,内设原煤仓、给煤机及中速磨煤机。
4#皮带机头部加高后,下接5#皮带机,并设双侧犁式卸料器向新原煤仓进行三点给料。原ZGM95型中速磨的原煤仓靠4#皮带机的犁式卸料器两点给料。
新原煤仓容积为160m3,可装煤110t,满足中速磨3~4个小时连续生产。原煤仓采用电子秤称重进行上料控制。
给煤机采用与中速磨配套皮带秤给煤机,该机特点是控制精度高,寿命长。
考虑设备管理统一,备品备件方便等,设一台ZGM95型中速磨煤机制粉。该设备比现有ZGM95型中速磨更先进,具有国际先进水平,设计铭牌制粉能力为36t/h,负压操作。入磨一次风量为45600Nm3/h,本身带有粗粉分离器,该机具有出力大、研磨件使用寿命长、磨煤电耗低、设备可靠