炉水循环泵在启动过程中的故障分析及处理
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炉水循环泵在启动过程中的故障分析及处理
发表时间:2018-01-18T09:31:09.313Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:李涛
[导读] 摘要:炉水泵电机是大型发电厂强制循环锅炉、加速锅炉的强制水循环,提高锅炉热效率的关键设备,可以说是强制循环锅炉的心脏。
(国网新疆电力公司电力科学研究院新疆乌鲁木齐 830000 )
摘要:炉水泵电机是大型发电厂强制循环锅炉、加速锅炉的强制水循环,提高锅炉热效率的关键设备,可以说是强制循环锅炉的心脏。由于炉水泵直接参与锅炉的高压、高温水循环,工作条件十分严酷、工作性质又十分重要,如何提高炉水泵,特别是炉水泵电机的可靠性对电厂安全运行有十分重要的意义。炉水循环泵的结构比较特殊,检修方法与通常的电机存在很大差异,维护保养也与众不同,下面我就介绍一下炉水泵。
关键词锅炉;炉水循环泵;温度
本文针对600MW直流超临界W 型锅炉的炉水循环泵调试及试运行过程中,当出现温度异常时应该采取的措施,以及从故障分析中提出安装及试运行600MW直流超临界W 型锅炉的炉水循环泵要采取的重要措施,对防止炉水循环泵在安装、调试、运行中出现类似问题提供借鉴。
1.炉水泵循环泵的结构特点
炉水循环泵是锅炉系统中承受高温高压的一种无轴封特种水泵。一般用于强制循环炉、直流循环炉和控制循环锅炉的系统中,因具有起机快、控制灵活等优点。自1959年第一台200MW的强制循环炉在英国High Marnham发电厂投入运行,至今已发展了五十多年。
2.炉水循环泵电机的结构特点
早期炉水循环泵电机有屏蔽式和湿定子两种结构,屏蔽式电机存在绕组冷却困难,屏蔽套易碎、膨胀、翘曲、现场修复难等问题和电机效率低的问题。目前炉水泵电机采用湿定子结构可避免上述问题,得到了广泛的应用。湿定子的电机结构特点如下:
2.1泵的叶轮和电机转子装在同一主轴上,置于相互连通的密封压力壳体内,泵与电机结合成一整体,电机在下面泵在上,避免在电机内部聚集气体,减少气体对绕组和水润滑轴承的危害。
2.2泵与电机之间采用无轴封结构,淘汰了轴封结构。
2.3泵体与电机是被分隔的两个腔室,中间虽有间隙不设密封装置使压力可以贯通,泵体和电机腔是等压的,但泵体内的高温炉水(300℃以上)与电机腔内的水(65℃以下)是不同的水质,正常运行时两者是互不交换的。
2.4电机运行时,转子带动小叶轮产生内循环动力,电机腔内的水通过外置的高压冷却器的热交换,使腔内的水温保持在65℃以下,当电机停机内循环动力消失,高压冷却器基本失去热交换功能。
2.5采用水润滑轴承,很大程度的简化了炉水泵轴承的结构,使用寿命和可靠性均不低于油润滑轴承。
2.6采用了耐温耐压的湿定子绕组线,改善了绕组冷却条件,提高了电机效率。
2.7为了保证炉水泵电机的冷却,设置了高压循环冷却系统和紧急注水冷却系统。
2.8由于电机采用的交联聚乙烯绕组线和水润滑轴承都不能承受高温,所以炉水泵电机运行温度必须控制在65℃以内。
3.故障现象及分析
经过前期的准备,炉水循环泵达到启动的条件,在厂家技术人员的指导下,锅炉开始炉水循环泵的首次试转,厂家技术人员交底:3次点动,每次运行10秒钟,间隔时间为10分钟,主要对这3次试运的参数进行分析,目的一是排空,二是判断电机是否反转,确定泵是否进行下一步的启动计划。
第一次启动:盘前参数观察:泵的差压没有变化,出口流量变化不明显,启动电流为53A,正常后42A,电流无波动现象,就地汇报启动时发出一声明显的金属撞击声后,就消失,运转时声音正常。
第一次启动的分析,压差、流量没有反应,进行表管冲洗,并检查差压、流量计的正、负压侧是否接反。此项工作随即开展,结果发现差压表管接反,流量计表管有阻塞现象,但对金属撞击声,不能作出的解释,决定进行第二次启动。
第二次启动:盘前参数观察:泵的差压1.92MPa,出口流量变化明显,启动电流为100A,正常后40A,电流无波动现象,在启动时,就地依然听见发出一声明显的金属撞击声后,就消失,运转时声音正常,发出的声音清脆,似榔头敲击钢管的声音,这个声音不太可能是泵发出的声音,在启动的一瞬间,还发现,泵的入口管道有晃动。
第二次启动的分析:从点动的情况来看,泵的转向正确,对异音的问题,不知道究竟是何处发出,大家还是感到不安,。
第三次启动,盘前参数观察:泵的差压1.92MPa,出口流量变化明显,启动电流为99A,正常后41A,电流无波动现象。就地听声音后,调试、基建、厂家人员都一直认为,声音不是来至于泵本身,但声音发至何处,无人知晓。
后经讨论,决定启动炉水循环泵,锅炉进行循环冲洗,并对炉水循环泵进行控制逻辑调试工作。循环泵满出力实验时(出口门全开、再循环全关)电流52.9A,差压1.5MPa,流量900T/h,线圈温度32℃,泵壳温度46度,就地检查泵的振动、声音一切正常。
在启炉水循环有泵运行两小时候,发现泵壳温度测量渐升高,温度测量升高趋势平稳,没有跳变,怀疑热控测量出问题,后在厂家技术人员的要求下,更换测量元件及检查测量回路,发现泵壳体温度测量确实渐升高。当达到65℃时,泵立即关掉,泵跳闸正常动作。
原因分析:在正常操作时,从电机来的高压冷却水(循环水)的出口温度约为40℃~50℃,后来采到提高低压冷却水的流量后,发现泵壳温度还是渐升高,且最终温度达到65℃时,泵立即跳闸。温度测量回路正常,冷却水回路安装也正确,不是泵体本身发出声响,厂家发现由于转轴在颈部与外壳有1cm左右的间歇,难免有杂质进入电机腔室,建议返厂维修。
4.故障问题思考
4.1安装施工准备工作不充分:由于基建单位没有施工图纸,锅炉厂家只设计泵体部分的安装,设计院说小管径管道都是电建单位自己布置。由于以上问题,建设单位一直未进行炉水循环泵的注水冷却管道的安装工作,造成扯皮事情,而业主方负责基建人员亦未对项目进行跟踪,到要吹管时,方才想起设备还未安装,责任不清。由于建设单位经验不足,一些设备安装图未进行消化,厂家到现场后,进行安装时,才询问安装上的技术问题,造成工期延后;
4.2设计院设计考虑不周。炉水循环泵运行环境要求很高,新安装的循环泵由于保护液被放掉(连接冷却、注水管道时须将法兰解