lf炉精炼研究总结(总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)
LF精炼炉高效加热工艺分析及应用探讨
LF精炼炉高效加热工艺分析及应用探讨发布时间:2023-03-03T08:02:28.881Z 来源:《中国科技信息》2022年第10月19期作者:杜世伟[导读] LF精炼是在转炉炼钢和连铸过程中的一个过渡过程,它不仅要保证快速的炼钢速度,而且保证了高质量的钢水供应杜世伟宝钢湛江钢铁有限公司广东湛江 524000摘要:LF精炼是在转炉炼钢和连铸过程中的一个过渡过程,它不仅要保证快速的炼钢速度,而且保证了高质量的钢水供应。
LF精炼是否能够保证钢水成分、温度和洁净度满足生产工艺的规定,已经成为炼钢厂的一个制约因素。
所以,在认识 LF精炼过程的特性的前提下,需要加强 LF的冶炼功能,以达到生产的需要。
通过对 LF造摘渣、钢水罐底吹氩、给水系统的优化,改善了 LF的加热效率,减少了冶炼费用,达到了高效的冶炼效果。
关键词:LF精炼炉;高效加热;工艺应用引言短流生产技术以高效、节能、先进的技术手段,被广泛地应用。
钢水炉外精炼,其实就是把在炼钢专用炼钢炉或电弧炉中可以或部分地进行的精炼工作(如脱氧、脱碳、脱硫等)转移到“钢包”或其他公共容器中进行分离,因此在国外也叫一次精炼、二次炼钢、包钢冶炼。
由于在短流程中,钢包炉的一个重要作用就是在电炉和连铸之间充当缓冲,起到承上启下、协调节奏的作用。
第二个作用是最后确定出炉质量,化学成分和温度的控制。
因此,在技术研究、设备、真空环境、液压、计算机控制等方面都要进行革新,使整个设备处于世界先进水平。
一、LF精炼工艺的特点(一)石墨电极埋弧加热LF精炼炉是利用石墨电极和钢液间的高温电弧作为加热介质,使其升温速率在4-5 C/min左右。
在加热过程中,将石墨电极插入到泡沫渣层中进行埋弧处理,从而在熔渣中形成高温电弧。
泡沫渣能有效地屏蔽高温电弧,降低高温电弧对钢包的辐射,同时也能有效地保护炉衬;同时,钢液和炉渣能有效地吸收电弧热量,从而使热效率得到改善[1]。
熔渣的粘稠度对泡沫特性有一定的影响,在合适的粘度下,熔渣泡沫能够保持很长一段时间。
LF精炼炉实习总结
LF精炼炉实习总结LF精炼炉实习期工作总结学习是不能盲目的,一味的东一头西一头的去学习只会事倍功半,所以我在进入实习期以前就拟定了一个学习提纲。
大致提纲如下:1.了解LF炉生产工艺,及炼钢厂工艺流程。
2.掌握精炼工作岗位各项操作的操作方法。
3.学习精炼冶炼技术相关知识,并通过实践应正所学知识。
通过两个月的实习,我已能够完成测温、取样、喂线、看渣、更换电机、底吹氩气控制、台车控制、升温、送料等操作。
在培训期间独立主操炼钢26炉次,所炼钢种包括195L、SPHC和Q235B。
下面结合本人所掌握LF炉理论知识和实践操作做简要总结如下:从精炼的作业顺序来看,LF的操作工艺主要分为以下几个方面:1.钢包的控制和吹氩的控制。
2.脱氧的控制。
3.温度的控制。
4.造渣的控制。
5.成分控制和钢水纯净度的控制。
一.冶炼前相关准备和要求:冶炼前必须确认LF炉设备是否正常,包括电极准备、设备确认、通电准备、冷却水准备、合金辅料准备、氩气准备。
与此同时LF炉冶炼虽然具有较大的可调控能力,但LF炉的冶炼是基于转炉冶炼后对转炉钢水进行进一步处理,为了LF的高效运转,LF精炼炉冶炼一般对转炉的出钢有一定的要求,以保证钢水精炼处理过程的顺利实施,高效LF炉对转炉钢水的主要要求有:1.转炉出钢成分要控制好,中高碳钢尽量高碳出钢,低碳钢尽量把出钢碳含量控制在0.45%以上。
出钢碳含量越低钢水氧化度越高,进而使脱氧操作困难。
2.转炉出钢应尽量避免下渣出钢,否则会加大LF脱氧操作的难度。
同时挡渣可以减少各类脱氧剂的消耗量,并减少回磷量。
3.转炉出钢时应加入足量的合金及脱氧剂(铝线、钙线或其他脱氧剂),从而降低钢水中的氧含量。
4.转炉出钢应控制合适的出钢温度,以便于钢液的温度控制和脱氧。
二.LF炉温度的控制:影响温度控制的主要因素包含有:1.包况:包壁蓄热,特别是是距包壁内表面40mm以内区域的包衬蓄热对出钢温度影响较大,钢包内壁温度对出钢温降有明显影响。
LF精炼工艺和效果的研究
LF精炼工艺和效果的研究摘要:炉外精炼技术能使传统炼钢法难以生产的许多高质量钢种、各种特殊用途钢都可以以非常经济的方法大量生产, 并使钢内气体含量、夹杂物含量与形态、成分偏差等影响质量的因素均达到前所未有的水平, 进而大大改善了钢的化学与机械性能, 取得巨大的经济效益, 发展极为迅速。
炼钢生产过程中,LF 炉精炼后的钢渣具有自由CaO 含量大、碱度高和还原性强的特点,回收LF 炉热态余渣用于脱硫,渣中硫含量会有所升高,说明LF 炉精炼后的热态钢渣硫含量仍可提高,仍具有一定硫容量。
本文分析了LF精炼工艺和效果。
关键词:LF;精炼工艺;效果;LF 炉由于工艺流程简便, 精炼成本相对较低,已成为开发品种、提高质量的主要精炼设备之一。
国内大量厂家采用转炉-LF 炉-连铸的生产工艺路线, 但发挥LF 炉精炼作用的却不多, 仅用其均匀成分和升温。
某钢厂结合自身生产工艺实际, 采用合理控制精炼周期、快速造白渣、精确调整成份等手段, 在较短的时间内使LF 炉充分发挥其精炼效果, 钢材实物质量达到国内先进水平, 有效的实现了转炉-LF 炉-连铸低成本生产优质钢的新生产模式。
一、LF 炉精炼工艺流程及周期控制1.工艺流程。
到精炼站、加第一批渣料、脱氧剂、送电7min 、取样、测温、加第二批渣料、脱氧剂、送电10~15 min 、取样、测温、调整成分、升温至合格温度、氧含量、出站钙处理、连铸。
2.LF 炉处理周期。
LF 炉的处理周期是指钢包进入加热位至精炼完毕钢包离站所用的全部时间。
处理周期不仅受钢水条件的影响, 同时也受上下工序的制约。
LF 炉的处理周期包括处理时间和缓冲时间目前, 国内LF 炉处理周期一般在40~60min 。
我厂由于LF 炉布局问题, 辅助时间较长,且连铸能力远远大于LF 炉, LF 炉周期必须控制在25~35min 以内, 才能使连铸拉速维持在正常水平。
因此, 为保证与连铸匹配和精炼钢水质量,就得采取各种措施来缩短LF处理周期:一是进站钢水的条件稳定, 温度和带渣量符合标准;二是控制好处理时间, 其关键是统筹兼顾、合理安排。
精炼炉的工作总结及计划
精炼炉的工作总结及计划
近期,我们团队在精炼炉的工作中取得了一系列的成绩,同时也发现了一些问
题和挑战。
在此,我将对我们的工作进行总结,并提出未来的计划。
首先,让我们来总结一下我们在精炼炉工作中取得的成绩。
我们团队在过去几
个月里,成功地提高了精炼炉的生产效率,降低了能耗和原材料损耗,提高了产品质量。
我们通过改进工艺流程和优化设备运行,使得精炼炉的整体性能得到了提升。
同时,我们还加强了团队合作,提高了员工的技术水平和工作效率。
然而,我们也发现了一些问题和挑战。
例如,精炼炉的设备老化严重,需要进
行及时的维护和更新;生产过程中存在一些安全隐患,需要加强安全管理和培训;产品质量稳定性有待提高,需要进一步改进工艺和控制手段。
基于以上总结,我们制定了未来的工作计划。
首先,我们将加大对精炼炉设备
的维护和更新力度,确保设备的正常运行和生产效率。
其次,我们将加强安全管理,严格执行操作规程,提高员工的安全意识和技能。
最后,我们将继续优化工艺流程,加强质量控制,提高产品的稳定性和一致性。
总之,精炼炉的工作总结及计划是我们团队未来工作的指导方针,我们将以更
高的标准和更严格的要求,不断提升精炼炉的生产效率和产品质量,为公司的发展做出更大的贡献。
Lf精炼炉主操个人工作总结
时光荏苒,岁月如梭,转眼间一个年度的工作已经结束了。
回顾这一年的工作,我在LF精炼炉主操岗位上,兢兢业业,认真负责,努力提高自己的业务水平和综合素质,为炼钢厂的生产和发展做出了自己的贡献。
现将这一年的工作总结如下:一、思想方面在过去的一年里,我始终保持着积极向上的心态,树立正确的世界观、人生观和价值观。
我积极参加厂部和车间组织的各种学习活动,认真学习和领会党的路线方针政策,不断提高自己的思想政治觉悟。
同时,我加强与同事之间的沟通与交流,积极向先进学习,取长补短,努力提高自己的思想觉悟和业务能力。
二、工作态度和业务能力作为LF精炼炉主操,我深知自己肩负着重要的责任。
因此,我一直保持着严谨的工作态度,严格遵守各项规章制度,认真执行操作规程,确保生产过程的安全、稳定和高效。
在工作中,我积极学习炼钢工艺和相关知识,努力提高自己的业务水平,不断丰富自己的专业知识。
在LF精炼过程中,我严格控制各项指标,保证钢水的质量。
针对生产中出现的问题,我能及时分析原因,并与同事共同探讨解决方案,不断提高生产的稳定性和效率。
同时,我还积极参与技术创新和工艺改进,为炼钢厂的经济效益提升做出了贡献。
三、团队协作与沟通在工作中,我注重与同事的团队协作,始终保持团结、和谐的气氛。
遇到问题时,我能主动与同事沟通交流,共同解决。
在车间管理方面,我能积极参与各项管理工作,为车间的和谐稳定做出贡献。
四、不足与改进虽然在过去的一年里,我在LF精炼炉主操岗位上取得了一定的成绩,但同时也暴露出了一些不足。
如在个别操作环节上,我还存在一定的失误,对生产过程的细节把握不够到位。
针对这些不足,我将进一步加强对炼钢工艺和相关知识的学习,提高自己的业务水平。
同时,在工作中,我会更加严谨细致,做到精益求精,努力减少失误。
五、展望未来展望未来,我将继续保持积极向上的心态,不断提高自己的业务能力和综合素质。
在今后的工作中,我将严格要求自己,认真负责,为确保炼钢厂的安全生产和稳定发展贡献自己的力量。
LF炉个人工作总结
LF炉个人工作总结
在过去的一年中,我在LF炉工作区取得了一些显著的成绩。
我了解到LF炉是冶金工业中非常重要的一个环节,对钢铁质
量和性能有着重要的影响。
为了确保生产的顺利进行,我制定了一系列的工作计划,并积极参与了实际操作。
首先,我对LF炉的原理和操作流程进行了深入的学习和掌握。
通过阅读相关文献和观察实际操作,我对LF炉的工作原理和
各个环节的操作要求有了更清楚的理解。
我能够独立地开展
LF炉的操作,包括温度控制、添加剂的投入和氧化还原等工作。
其次,我注重团队合作,与其他成员紧密配合,共同完成LF
炉的操作。
我和其他工作人员建立了良好的沟通和协作关系,大家相互帮助。
在每一次操作中,我们都能够高效地完成任务,并保证产品的质量。
此外,我也注重提高自己的技能水平。
我积极参加相关的培训和学习,不断完善自己的知识体系。
通过不断地学习和实践,我能够更好地理解和掌握LF炉的操作技巧,提高了自己的工
作效率和质量。
最后,我定期进行工作汇报和总结。
我认真记录每一次操作的情况和结果,及时发现和解决问题。
通过总结和反思,我不断改进自己的工作方法,提高工作效率和质量。
总的来说,通过一年的努力和学习,我在LF炉的工作中取得
了一些进步。
我深入学习了LF炉的原理和操作流程,与团队成员紧密合作,提高了自己的技能水平,并定期进行工作总结和汇报。
我相信,在未来的工作中,我将继续努力,不断提高自己的能力和水平。
LF炉精炼研究总结
LF炉精炼研究总结LF炉精炼是一种常用于金属冶炼的技术,主要用于提炼和精炼各种金属。
在过去的几十年里,LF炉精炼技术已经成为金属冶炼行业的重要环节,对于提高产品质量和降低能源消耗都起到了积极的作用。
在本文中,我将对LF炉精炼研究的主要成果进行总结。
首先,LF炉精炼技术的研究主要集中在以下几个方面:1.氧化剂的选择和使用:氧化剂是LF炉中的重要组成部分,它可以帮助将杂质氧化为易挥发或易溶解的形式,从而达到精炼的目的。
研究人员通过改变氧化剂的种类和添加量,探索了不同金属的氧化反应规律,从而提高了炉内氧化反应的效率和精确性。
2.温度和压力控制:温度和压力是LF炉精炼的关键参数,对炉内反应的速率和效果有着重要影响。
研究人员通过控制炉内的温度和压力,调整反应的进行,从而达到理想的精炼效果。
同时,他们还研究了温度和压力对不同金属精炼的影响规律,为实际工业生产提供了参考依据。
3.炉渣的优化:炉渣在LF炉精炼过程中起着重要的作用,可以吸附和吸收冶炼过程中产生的杂质。
研究人员通过改变炉渣的成分和添加剂,提高了炉渣的吸附和吸收能力,加速了金属冶炼的速度和质量。
4.炉底处理技术:炉底处于精炼过程的最底部,是杂质积聚和堵塞的主要区域。
研究人员通过改进炉底的结构和设计,增加了炉底的清理效果和使用寿命,减少了炉底处理的时间和成本。
以上是LF炉精炼技术的主要研究成果,它们在金属冶炼领域中得到了广泛应用和认可。
然而,目前仍存在一些问题和挑战需要进一步研究。
首先,LF炉精炼技术的研究主要集中在铁合金的精炼上,而对于其他金属的精炼研究相对较少,需要进一步拓展研究范围。
此外,研究人员还可以探索不同金属之间相互作用的规律,以提高多金属冶炼的效率和产品质量。
其次,LF炉精炼技术在能源消耗方面仍有待改进。
虽然研究人员已经通过优化炉渣和控制温度等手段降低了能源消耗,但仍需要进一步研究如何提高能源利用率,减少炉内能量的浪费。
最后,随着环境保护意识的提高,金属冶炼行业也面临越来越严格的环保要求。
精炼炉工作年度总结(3篇)
第1篇一、工作回顾2022年,我司精炼炉运行部在公司的领导下,紧紧围绕提高生产效率、保障设备安全、降低能耗成本等目标,积极开展各项工作。
现将本年度工作总结如下:一、生产任务完成情况1. 精炼炉全年累计生产钢材10万吨,完成年度计划任务的105%。
2. 通过优化工艺流程,提高了精炼炉的生产效率,缩短了生产周期。
3. 严格执行生产计划,确保了生产任务的顺利完成。
二、设备管理及维护1. 对精炼炉设备进行了全面检查和维护,确保了设备正常运行。
2. 严格执行设备点检制度,及时发现并处理设备隐患,降低了设备故障率。
3. 加强设备备件管理,确保了备件供应及时。
三、节能减排及成本控制1. 优化生产工艺,降低能耗,全年累计节约能源费用50万元。
2. 严格执行节能减排措施,降低了污染物排放。
3. 加强成本控制,提高了经济效益。
四、安全生产1. 严格执行安全生产规章制度,加强员工安全教育培训。
2. 定期开展安全检查,及时发现并整改安全隐患。
3. 顺利完成全年安全生产目标,实现了零事故。
五、存在问题及改进措施1. 存在问题:部分员工对生产工艺掌握不够熟练,导致生产效率不稳定。
改进措施:加强员工技能培训,提高员工操作水平。
2. 存在问题:设备故障率较高,影响了生产进度。
改进措施:加大设备维护力度,提高设备可靠性。
3. 存在问题:节能减排措施有待进一步落实。
改进措施:继续优化生产工艺,降低能耗。
六、展望2023年,我们将继续努力,以更高的标准、更严的要求,全面提高精炼炉运行水平。
具体措施如下:1. 加强员工培训,提高员工技能水平。
2. 优化生产工艺,提高生产效率。
3. 强化设备管理,降低设备故障率。
4. 深入推进节能减排,降低能耗成本。
5. 严格落实安全生产责任制,确保安全生产。
总之,2022年精炼炉运行部取得了一定的成绩,但也存在不足。
在新的一年里,我们将继续努力,为公司的发展做出更大的贡献。
第2篇一、工作回顾2022年,在公司领导的正确指导下,我部门紧紧围绕公司生产经营目标,以提升精炼炉运行效率、保障安全生产为核心,积极开展各项工作。
lf精炼炉炼钢原理与工艺 -回复
lf精炼炉炼钢原理与工艺-回复精炼炉(LF炉)是用来进行钢液净化和精炼的设备。
它能够有效去除钢液中的杂质,调整化学成分,并改善钢的性能与质量。
本文将一步一步解析LF炉的炼钢原理与工艺,以帮助读者深入了解。
一、LF炉的炼钢原理1.1 钢液净化LF炉主要通过炉后吹氩和加入特定化合物,来净化钢液中的杂质。
炉后吹氩能够有效去除钢液中的气体、硫和磷等杂质,同时还能调整温度和各组分的分布。
加入特定化合物,如石灰和石墨等,可以与杂质反应形成不溶性的化合物,从而使杂质从钢液中分离出来。
1.2 炼钢调温LF炉中,钢液的温度可以通过电加热和氩气吹吐等方式进行调节。
通过炼钢调温,可以使钢液温度达到炉内所需的溶解、反应和转化温度。
调温还能保证钢液的流动性,从而有利于杂质的分离和钢液的均匀化。
1.3 炼钢精炼LF炉的炼钢精炼主要通过吹氧和搅拌来实现。
吹氧能够使钢液中的碳和硅等元素氧化,从而减少钢液中的杂质含量。
搅拌则能促进氧含量均匀分布,加快反应速度,同时还能使钢液中的夹杂物向钢液表面浮动,便于排除。
二、LF炉的炼钢工艺2.1 关键工艺参数选择LF炉的炼钢工艺中,选择合适的工艺参数非常重要。
首先是吹氩时间和吹氧时间的控制,这决定了炉内温度和各元素的氧化程度。
其次是石灰和石墨的用量和添加方式,这直接关系到杂质的去除效果。
此外,还要考虑炉内搅拌方式和速度,以保证炼钢过程的均匀性和高效性。
2.2 炉底吹氩和炉后吹氩LF炉的炼钢工艺中,炉底吹氩和炉后吹氩是常用的操作方式。
炉底吹氩可以促进钢液的流动,帮助气泡和杂质向上浮动,从而增强净化效果。
而炉后吹氩则用于调整钢液中氧的含量,防止二次氧化。
2.3 搅拌技术LF炉中的搅拌技术对炼钢效果起着重要作用。
通常采用电磁搅拌或气体搅拌方式。
电磁搅拌通过电磁感应产生涡流,从而使钢液产生强烈的旋涡,促进各组分的混合和反应。
而气体搅拌则利用气体的冲击和搅拌作用来加速气体的溶解和杂质的分离。
2.4 添加剂的使用LF炉的炼钢工艺中,添加剂的选择和使用也是关键步骤。
LF炉个人工作总结
LF炉个人工作总结
在过去的一段时间里,我在LF炉工作中取得了一些重要的进展和成果。
我主要负责炉子的运行和维护工作,以确保炉子能够高效稳定地运行。
以下是我的个人工作总结:
1. 建立了良好的工作流程:我与团队紧密合作,确保炉子按照规定的程序操作。
我建立了一套标准的操作流程,并对每台炉子进行了分类记录,以便更好地跟踪炉子的状态和问题。
2. 提高炉子的效率:通过优化操作流程和调整参数,我成功地提高了炉子的运行效率。
我定期检查炉子的燃烧效果,并通过控制燃烧系统来提高炉子的热交换效率。
这使得炉子的能源利用率提高了20%以上。
3. 节约成本:我采取措施减少了炉子的能耗和损耗。
我定期清洁炉子的烟道和燃烧室,以保持炉子的良好工作状态。
此外,我还建议团队购买高效节能的炉子零部件,以降低维修和更换成本。
4. 紧急处理故障:在工作中,遇到了一些突发故障,如炉子无法点火、温度过高等。
我能够快速反应,并准确诊断问题的原因。
我根据情况采取了相应的措施,及时修复了炉子,避免了长时间的停工和生产损失。
5. 保持安全和环保:我时刻关注炉子的安全和环保问题。
我完善了炉子的安全措施,并定期对炉子进行安全检查。
我还制定了废气排放控制计划,确保炉子的废气排放符合环保标准。
总的来说,通过我的努力和团队的协作,LF炉的运行状况得到了显著改善。
我将继续努力提高炉子的效率和稳定性,为公司的发展作出更大的贡献。
LF炉个人工作总结
LF炉个人工作总结今年是我在LF炉工作的第一年,回首这一年来的工作经验和收获,我感到非常充实和成长。
首先,我在LF炉工作期间,积极参与了团队工作,学习了很多新技能和知识。
在各种操作和维护LF炉的工作中,我熟悉了LF炉的工作原理和各个操作步骤,并且培养了一定的技术能力。
我学会了如何准确地控制温度、冶炼时间和加料量,使得钢水的质量得到了有效的保证。
同时,我也了解了LF炉中各种设备的使用和维护方法,能够熟练操作各种工具、设备和仪器。
其次,我加强了团队合作能力和沟通能力。
在LF炉的工作中,需要与其他操作工、维护人员和管理人员保持密切的沟通和合作。
我参与了不少团队项目,通过与团队成员共同努力,我发现团队的力量是巨大的,能够解决一些看似困难的问题。
与此同时,我也提高了自身的沟通能力,在交流中能够更清晰地表达自己的意见和观点,同时也能够理解他人的想法和需求。
最后,我在工作中注重细节,并且保持持续学习的态度。
在操作LF炉的过程中,我注意到了一些细节问题对于工作的影响,例如料仓中料的密度、电极的磨损情况等等。
通过不断观察和总结,我能够及时发现这些问题,并且提出解决方案,从而避免了一些潜在的安全隐患和质量问题。
同时,我还持续学习相关知识和技能,通过阅读书籍和参加培训课程,不断提高自身的专业能力和综合素质。
总的来说,LF炉工作的这一年,我不仅获得了技术方面的经验和知识,更重要的是培养了团队合作意识和细节管理能力。
在未来的工作中,我会继续努力,不断提升自己的能力,为LF炉的运行和发展做出更大的贡献。
这一年来,我对于LF炉的工作逐渐熟悉,也不断地提高自己的技能和能力。
在操作LF炉的过程中,我深刻意识到细节对于工作的重要性。
我始终保持着对工作仔细认真的态度,注重每一个环节的操作,力求做到精益求精。
在日常工作中,我经常会发现一些微小、看似不起眼的问题,但我相信细节决定一切。
例如,我会仔细观察钢水的气泡分布情况,以判断钢水的冶炼状态,确保钢水的均匀性和质量。
精炼炉的工作总结及计划
精炼炉的工作总结及计划
在过去的一段时间里,我们团队在精炼炉的工作中取得了一定的成绩。
我们不
断改进工艺流程,提高了生产效率,降低了能耗,并且保证了产品质量。
在这个过程中,我们也遇到了一些困难和挑战,但是通过团队的努力和合作,我们成功地克服了这些问题。
以下是我对我们工作的总结和未来的计划。
首先,我要总结一下我们在精炼炉工作中取得的成绩。
我们通过改进炉内的燃
烧系统,优化了燃烧效率,降低了燃料消耗,提高了产量。
我们还引进了先进的控制系统,实现了自动化生产,减少了人为操作的失误,提高了生产效率。
同时,我们加强了设备的维护和保养工作,确保了设备的稳定运行,减少了停机时间,提高了生产的连续性和稳定性。
最重要的是,我们对产品质量进行了严格的控制和检测,确保了产品的稳定性和一致性,赢得了客户的信任和好评。
接下来,我要谈一谈我们未来的计划。
首先,我们要继续改进工艺流程,提高
生产效率,降低能耗。
我们还要加强设备的更新和改造,引进更先进的生产设备,提高生产的自动化水平,降低人工成本。
同时,我们要加强对员工的培训和技能提升,提高员工的综合素质和专业水平,为未来的发展打下良好的基础。
最后,我们要加强与客户的沟通和合作,了解客户的需求和反馈,不断改进产品质量和服务水平,赢得更多客户的信赖和支持。
总之,精炼炉的工作总结及计划是我们团队未来发展的重要指导。
我们要继续
努力,不断改进工艺流程,提高生产效率,降低能耗,保证产品质量,赢得客户的信任和支持。
我们相信,在全体员工的共同努力下,我们一定能取得更大的成绩,为公司的发展做出更大的贡献。
lf炉精炼研究总结(总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)
LF工艺操作LF 是一种拥有电弧加热装置的炉外精炼方法,于1971年由日本特殊钢公司提出,它也被叫做钢包加热炉。
LF主体是一个带有底吹氩的钢包,来自转炉或电炉的钢液(无渣)注入到该钢包内,然后钢包被吊车吊运到钢包车上,运往LF处理工位。
在水冷炉盖下方提供三相电极,盖上水冷炉盖,加入高碱度的复合渣,然后通电,那么常压下即可达到埋弧加热的效果。
由于LF处理方法提供电弧加热、复合渣精炼,吹氩搅拌和合金微调等功能,因此LF精炼可达到以下冶金目的:1)通过还原气氛中高碱度复合渣的精炼,LF有很高的脱硫和脱氧能力,钢液中硫含量和溶解氧可降低到20PPm以下,此外夹杂物也可有效的去除。
2) 钢液电弧加热调整钢液温度,加速复合渣熔化;3) 底吹氩方式达到钢液成分和温度的混匀;4) 依靠自动加料系统对钢液进行成分微调。
加热过程转炉出钢1) 钢包条件钢包应当干净,不附带任何残余炉渣;此外,换包周期不能多于4小时,否则钢包必须烘烤加热到1000-1200℃。
钢包内残余钢液或炉渣会引起钢包温降,失去的热量需LF处理补偿,这些因素在LF电脑模型中都需要考虑进去。
2) 挡渣转炉出钢需要进行挡渣,众所周知转炉顶吹终点,钢液中存在一定含量的溶解氧,它与渣中氧保持平衡。
渣中FeO 和 P2O5含量很高。
当还原剂加入钢包钢液中溶解氧含量降低,钢渣间的氧平衡被打破,渣中 FeO 含量减小。
因为炉渣的氧化性降低,发生回磷现象。
因此为了阻止钢液回磷和保证稳定的LF加热过程,转炉出钢要求挡渣。
3)合金和造渣剂的添加为保证钢液成分,出钢过程中需加入合金和还原剂。
LF加热过程钢包精炼工艺包括几个过程,彼此间相互关联。
对于不同钢种,加热操作不尽相同,且处理过程参数均有相关的标准计算模型。
步骤A:搅拌当钢包抵达LF处理位,接通自动快换接头向钢包提供氩气,根据钢种选择不同的吹氩模式。
a) 吹氩量: 150~300Nl/min步骤B:混匀依据钢种提供不同的混匀方法a) 吹氩量: 300~600Nl/minb) 还原剂:硅铁,铝丸不同混匀模式中,还原剂用量是一定的 (~TS).这个步骤分为两个加热阶段,第一阶段持续1分钟,加热速度越慢越好,温度上升大约3℃/mi n,这是起弧阶段。
LF炉个人工作总结
LF炉个人工作总结在过去的一年里,我一直在一家大型钢铁企业工作,负责LF炉的操作与维护工作。
通过这一年的工作,我积累了一定的经验,我想在此对我的工作进行总结并反思。
首先,我要感谢公司给予我这样的一个岗位机会,让我能够接触到先进的设备和技术。
在工作中,我始终坚持学习和实践相结合的原则,在设备操作和故障排除上不断努力提升自己的水平。
我不仅深入学习了LF炉的工作原理和操作流程,还积极参与了培训班和技术交流会,提高了自己的专业知识和技能。
其次,我在工作中注重团队协作,与同事之间保持了良好的沟通和合作。
在应对突发事件和故障过程中,我与同事们互相支持,共同解决问题,确保生产进程的顺利进行。
此外,我也积极参与公司内部的技术交流活动,与同行们分享经验和心得,提升自己的工作水平。
在工作中,我还注重规范操作,严格按照操作手册和安全规程进行工作。
我时刻保持高度的警惕性,随时关注设备运行状态,及时发现和解决潜在问题,确保设备的正常运行和生产的安全性。
我也积极参与设备的维护工作,定期检查设备的运行情况,及时进行维修和更换老化部件,延长设备的使用寿命。
在工作中的过程中,我也深刻认识到了自己的不足和提升的方向。
首先,我觉得我在应对突发事件和故障处理的能力还有待提高。
在压力较大的情况下,我有时会出现一些疏忽和过失,导致问题的进一步恶化。
因此,我打算通过参加更多的培训和实践,提高自己的应急处理能力和技术水平。
此外,我还觉得自己在团队沟通和协作上还有一定的不足。
有时候我会因为自己的工作繁忙而忽视了与同事们的有效沟通,造成信息传递不畅和工作效率的降低。
因此,我会更加注重沟通和协作的重要性,主动与同事们交流和分享经验,提高团队合作的效果。
总的来说,我在过去一年的LF炉工作中,不断提升自己的专业技能,努力保持设备的高效运行。
但同时我也意识到了自己的不足和提升的空间,我将继续努力学习和实践,提高自己的工作水平,为公司的发展贡献力量。
精炼炉厂年底工作总结(3篇)
第1篇随着岁月的流转,2023年的钟声即将敲响,我们精炼炉厂在全体员工的共同努力下,圆满完成了本年度的生产任务和各项管理工作。
在这辞旧迎新的时刻,我们对过去一年的工作进行总结,梳理经验,查找不足,为新一年的工作奠定坚实基础。
一、工作回顾1. 生产指标完成情况本年度,我厂精炼炉生产指标全面达标,产量同比增长5%,质量合格率稳定在99.8%,能源消耗降低3%,实现了安全生产零事故的目标。
2. 技术创新与设备升级为提高生产效率和产品质量,我厂加大了技术创新和设备升级的投入。
成功研发了新型精炼炉工艺,降低了能耗和排放,提高了精炼效率。
同时,引进了先进的自动化控制系统,实现了生产过程的智能化管理。
3. 安全生产与环境保护我厂始终坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强安全生产管理,严格落实安全生产责任制。
通过定期开展安全教育培训、安全隐患排查、应急演练等活动,有效提升了员工的安全意识和应急处理能力。
在环境保护方面,我厂严格执行国家环保法规,加强废气、废水、固废处理,确保了污染物达标排放。
4. 团队建设与人才培养我厂注重团队建设和人才培养,通过开展各类培训和交流活动,提升了员工的业务水平和综合素质。
同时,加强内部沟通与协作,形成了团结协作、积极向上的良好氛围。
二、主要工作亮点1. 优化生产流程,提高生产效率通过优化生产流程,缩短了生产周期,提高了生产效率。
同时,加强设备维护保养,降低了设备故障率,确保了生产稳定运行。
2. 强化质量管理,提升产品质量我厂严格执行产品质量标准,加强生产过程质量控制,确保了产品质量的稳定。
同时,积极开展质量改进活动,不断提高产品质量水平。
3. 节能减排,绿色发展我厂加大节能减排力度,通过技术改造和设备更新,降低了能源消耗和污染物排放。
同时,积极参与绿色工厂创建活动,推动企业绿色发展。
4. 加强安全生产管理,确保安全生产我厂严格落实安全生产责任制,加强安全生产检查,强化安全生产培训,有效防范和遏制了安全事故的发生。
临钢炼钢厂LF精炼炉工艺实践
临钢炼钢厂LF精炼炉工艺实践临钢炼钢厂LF精炼炉工艺实践临钢炼钢厂LF精炼炉工艺实践摘要概述了山西新临钢钢铁有限公司炼钢厂30t钢包精炼炉投产3个月以来的基本工艺状况、冶金效果,包括钢水加热、底吹氩、成分控制、脱氧和钢液纯净度控制。
近年来,钢铁冶金新技术、新工艺得到了长足的发展,而炉外精炼技术作为其中重要的一环,及它对提高钢的内在质量、改善钢材的性能、满足品种钢冶炼的需求已经越来越引起人们的重视。
LF精炼炉因其设备投资较少、精炼效果明显而迅猛发展,已成为开发钢种、提高质量的主要精炼设备之一,国内已形成了转炉+LF炉+连铸的工艺路线。
山西新临钢钢铁有限公司LF钢包精炼炉于2005年8月投产热试,经过3个月的工艺实践,LF精炼炉已发挥其良好的精炼脱氧优势,有效地起到了改善钢的内在质量和控制钢水温度的作用。
1LF炉的设备概况工艺技术参数公称容量:30t正常处理钢水量:30t最大处理钢水量:32t最小处理钢水量:20t变压器额定容量:5500kVA+20%一次电压:10kV二次电压:215V189V150V调压方式:无励磁调压前三档为恒功率,后三档为恒电流精炼周期:~22min2LF精炼工艺制度及钢水处理效果工艺流程:转炉2×LF炉连铸转炉的冶炼周期为22min,连铸的生产周期为16min~17min。
为保证生产连续快速进行,临钢炼钢厂采用2座LF炉配1座连铸机的生产工艺,且本厂LF工艺的特点是精炼周期较短,这就给LF精炼造渣工艺带来了较大难度。
在热试期间,炼钢厂采取了多种造渣脱氧工艺,经过反复比较,最终形成了比较适合炼钢厂的一套工艺制度。
2.1转炉控制2.1.1出钢下渣控制转炉出钢过程中下渣时,炉渣受钢流的混冲乳化起到了充分氧化钢液的作用,这种原始渣氧化性强,炉渣氧势高且渣中SiO2含量较高,碱度低,给精炼脱氧造成极大危害。
根据临钢目前的转炉设备工艺状况,具有较好精炼效果的转炉下渣的渣层厚度不大于70mm。
★钢水LF炉精炼成分稳定控制的措施
钢水LF 炉精炼成分稳定控制的措施陈永金覃强周汉全(转炉炼钢厂)刘川俊(技术中心)摘要:总结稳定控制150 t LF 炉精炼钢水中C、Si、Mn、P、S、Al、Ti、气体等的措施及其效果。
关键词:钢水精炼;LF 炉;稳定;C;Si;Mn;P;S;Al;Ti;气体1 前言随着柳钢高附加值钢种的不断开发以及客户要求的不断提高,确保连铸钢水成分在一个小的范围内波动,保证连铸坯成分的连续性和稳定性,最终实现材质性能的稳定,显得日益重要。
尤其是在精炼处理过程中钢水成分的精确控制。
目前,柳钢通过LF 精炼炉一般能控制w(C)在±0.02 %,w(Si)、w(Mn)在±0.03%,w(S)、w(P)≤目标值。
在LF 精炼炉实现钢液成分的精确控制,必须遵循下列原则:钢液脱氧良好;造好精炼渣;取样具有代表性;钢水质量;准确的合金成分;在线快速分析。
2成分稳定控制措施2.1 钢中C 的控制在精炼过程中,LF 电极、钢包内衬特别是渣线部位的侵蚀等都是增碳过程。
LF 电极增碳主要是由于大电流的冲击造成电极端部剥落,加热过程中大幅度升温飞溅的钢渣粘附于电极,电极质量或操作原因造成电极掉块等造成[1]。
因此为了避免上述因素造成的碳控制失误,要做到如下控制:(1)注意观察精炼过程,若发现电极高度突然下降或钢液面漂浮有电极头,要将其造成的增碳进行考虑,并在调碳过程中适当减少增碳剂使用量。
(2)尽量避免在LF 炉大幅度升温,尽量减少电极长时间通电,且每次通电时间要求不超过10 min。
停止通电后待钢水成分、温度搅拌均匀后再次通电。
避免长时间通电引起钢水表面过热,过度侵蚀、冲刷钢包砖造成的增碳。
(3)选用合理的造渣制度,尽早营造还原性气氛,并使炉渣泡沫化,降低电极与物料之间的摩擦侵蚀以及大块物料的飞溅。
造渣过程中,合理布料,减少萤石使用量,从而降低萤石对钢包砖的强烈侵蚀。
(4)选用合理的吹氩强度,保证钢水迅速传质、传热,避免大吹氩对钢包的冲刷。
炼钢厂精炼炉年终总结
炼钢厂精炼炉年终总结
年度总结
炼钢厂精炼炉,作为关键设备之一,在过去的一年里发挥了重要作用。
本文将对炼钢厂精炼炉的年度表现进行总结,没有重复的标题。
1. 生产效率提升:通过对精炼炉工艺流程的优化,我们成功提高了生产效率。
通过调整操作参数、优化燃烧系统,以及更加精准的炉温控制,精炼炉的生产能力得到了明显提升。
2. 质量控制卓越:我们在过去一年中确保了产品质量的稳定性和一致性。
通过对原料成分的严格把控,以及适时的炉渣处理和合理的合金掺入,我们成功降低了夹杂物的含量,提高了钢材的纯净度和强度。
3. 能源节约与环保:在过去一年中,我们注重节能降耗和环保减排。
通过对精炼炉的烟尘处理系统进行升级改造,有效减少了二氧化硫和氮氧化物的排放量。
同时,通过优化炉渣组成和炉渣处理方式,使废渣资源化利用率大幅提升。
4. 优化维修保养策略:我们重视炼钢设备的维修保养工作,并积极探索优化方案。
优化维修保养策略,减少了设备故障率和停产时间,提高了炼钢生产的稳定性和可靠性。
5. 团队合作精神:炼钢项目涉及多个部门和岗位之间的协同合作。
我们鼓励工作人员的交流与合作,建立了有效的沟通机制,增强了团队的凝聚力和协作性。
炼钢厂精炼炉能够稳定运行,
得益于所有相关人员的共同努力和协作精神。
通过对炼钢厂精炼炉的年度总结,我们可以看到在过去的一年里,炼钢厂精炼炉在生产效率、产品质量、能源节约与环保、维修保养策略和团队合作方面取得了显著进展。
希望在未来的工作中,我们能够继续保持良好的工作状态,为炼钢厂的发展做出更大的贡献。
炼钢厂LF炉学习实践总结
《炼钢厂LF炉学习实践总结》摘要:入炼钢厂L炉工作通3年半学习与实践我对L炉有了定了,L炉5种功能)钢包精炼、)吹氩搅拌、3)埋弧加热、)非氧化性气氛、5)碱性白渣对钢水进行冶炼, L炉作用L通石墨电极产生电弧热化渣提高钢水温通底吹氩系统匀钢水温和钢水成分L炉学习与实践总结入炼钢厂L炉工作通3年半学习与实践我对L炉有了定了L炉5种功能)钢包精炼、)吹氩搅拌、3)埋弧加热、)非氧化性气氛、5)碱性白渣对钢水进行冶炼它是由钢包、钢包车拖缆、加热桥架及导向滚轮装置、加热炉盖与抬升装置、电极升降机构、电炉变压器、短、加系统、吹氩系统、水冷系统、液压系统、低压电器控制、系统动化控制系统组成对钢水进行造渣、脱氧、提升(匀)钢水温微调钢水成分冶炼方法L炉作用L通石墨电极产生电弧热化渣提高钢水温通底吹氩系统匀钢水温和钢水成分有脱氧脱硫作用渣系,渣量越多渣成越厚脱硫效越精炼越长供氩量越有利脱硫率提高L炉造渣核心任是尽快形成氧化铁含量%强还原性渣白渣能否尽快形成白渣并使钢水还原气氛有足够精炼是保证钢水脱硫和净化钢水质量关键供电结束喂入钙线对钢水进行钙处理改变钢夹杂物状态通吹氩(软吹)使夹杂物上浮将钢包开到吊包位通三年学习与实践精炼炉热态还原渣循环再利用可以节约成与,炉出钢加入顶渣确保到温达到560℃可降低电耗)L炉热态还原渣循环再利用是举三得回收余钢水降低L炉渣消耗和电耗提高钢水实物质量既降低了成又优化了工艺指标(前提条件钢包净空>300,天车不能超))炉出钢温高有利化渣降低萤石消耗缩短冶炼周期炉出钢加入顶渣,利用钢水动能及钢水显热将顶渣部分熔化,并进行终渣脱氧通定强吹氩搅拌确保顶渣熔化,减少L炉加入渣量缩短了L炉化渣,降低电耗降低电极消耗节约了成具体实施方法) 将连铸机浇完剩余热态还原渣倒入冶炼钢水)提高钢水到温,炉出钢加入顶渣确保到温达到560℃。
Lf精炼炉主操个人工作总结
Lf精炼炉主操个人工作总结光阴似箭,XX年转眼间就快过去了,在XX年度的工作中,我认真积极钻研转炉提钒、半钢冶炼技术及炉况维护技术。
并积极参与持续改进炼钢厂各项经济技术指标,降低生产成本工作。
现捋XX年度工作总结和20xx年的工作计划总结如下:一、XX年度工作总结:1、在思想方面:能积极参与转炉区和厂部举办的各种学习和各项活动,和其他同事一起学习研究和探讨技术,积极参加夜校培训等,不断提高自身全面素质。
认真完成领导赋予的各项工作,并协助其他同事做好相关工作。
2、积极实施炼钢厂快节奏生产项目,积极的做好生产组织,缩短辅助时间,大大提高了生产效率,为护师、计划检修等工作提供了有利的时间保障。
3、认真做好炉况过程维护工作,始终以没有炉况就没有一切做为自己的生产过程控制的准则。
每炉根据半钢成份情况,合理调整类石墨用量,保证吹炼过程c-t 平衡,并及时与操枪工联系炉况的薄弱部位,确保溅渣效果。
并充分利用节奏时间投料和喷补,通过大家共同的努力,确保了转炉的正常稳定运行。
4、生产质量控制方面,坚持操作按照操作规程,搞好过程控制,确保质量稳定受控。
5、安全方面,在各级领导的带领下,本炉座全体员工树立起高度的安全责任意识,做到了本炉座全年无轻、重伤。
6、在班组人才培养方面,积极培养本炉座操枪工使其快速成为炼钢工的后备人选,督促和帮助新来的学生不断学习新知识、新岗位。
7、积极参加炼钢厂科技降成本项目,不断探索转炉半钢冶炼,做好过程喷溅控制措施,努力降低炼钢冶炼消耗。
二、20xx年度工作计划和目标1、加强班组基础管理工作,抓好安全管理,带领班组员工团结一心,积极主动的完成厂部和车间下达的目标任务。
2、继续主动参与公司及厂部的各项科技项目攻关及科技降成本工作,积极参与到炼钢厂各项经济技术指标控制中,认真执行厂部相关控制措施。
3、积极参与转炉区和厂部举办的各种学习和各项活动,和其他同事一起学习研究和探讨新技术,解决新问题;积极参加夜校培训等,不断收获新知识,提高自身理论知识。
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LF工艺操作LF 是一种拥有电弧加热装置的炉外精炼方法,于1971年由日本特殊钢公司提出,它也被叫做钢包加热炉。
LF主体是一个带有底吹氩的钢包,来自转炉或电炉的钢液(无渣)注入到该钢包内,然后钢包被吊车吊运到钢包车上,运往LF处理工位。
在水冷炉盖下方提供三相电极,盖上水冷炉盖,加入高碱度的复合渣,然后通电,那么常压下即可达到埋弧加热的效果。
由于LF处理方法提供电弧加热、复合渣精炼,吹氩搅拌和合金微调等功能,因此LF精炼可达到以下冶金目的:1)通过还原气氛中高碱度复合渣的精炼,LF有很高的脱硫和脱氧能力,钢液中硫含量和溶解氧可降低到20PPm以下,此外夹杂物也可有效的去除。
2) 钢液电弧加热调整钢液温度,加速复合渣熔化;3) 底吹氩方式达到钢液成分和温度的混匀;4) 依靠自动加料系统对钢液进行成分微调。
加热过程转炉出钢1) 钢包条件钢包应当干净,不附带任何残余炉渣;此外,换包周期不能多于4小时,否则钢包必须烘烤加热到1000-1200℃。
钢包内残余钢液或炉渣会引起钢包温降,失去的热量需LF处理补偿,这些因素在LF电脑模型中都需要考虑进去。
2) 挡渣转炉出钢需要进行挡渣,众所周知转炉顶吹终点,钢液中存在一定含量的溶解氧,它与渣中氧保持平衡。
渣中FeO 和 P2O5含量很高。
当还原剂加入钢包钢液中溶解氧含量降低,钢渣间的氧平衡被打破,渣中 FeO 含量减小。
因为炉渣的氧化性降低,发生回磷现象。
因此为了阻止钢液回磷和保证稳定的LF加热过程,转炉出钢要求挡渣。
3)合金和造渣剂的添加为保证钢液成分,出钢过程中需加入合金和还原剂。
LF加热过程钢包精炼工艺包括几个过程,彼此间相互关联。
对于不同钢种,加热操作不尽相同,且处理过程参数均有相关的标准计算模型。
步骤A:搅拌当钢包抵达LF处理位,接通自动快换接头向钢包提供氩气,根据钢种选择不同的吹氩模式。
a) 吹氩量: 150~300Nl/min步骤B:混匀依据钢种提供不同的混匀方法a) 吹氩量: 300~600Nl/minb) 还原剂:硅铁,铝丸不同混匀模式中,还原剂用量是一定的 (~TS).这个步骤分为两个加热阶段,第一阶段持续1分钟,加热速度越慢越好,温度上升大约3℃/mi n,这是起弧阶段。
在第二阶段中,熔池加热5分钟,升温速度为最大的℃/min.该步骤中加热的目的是熔化出钢过程中添加的造渣剂,混匀及稳定钢液温度。
此时搅拌熔池的吹氩量达到300-600Nl/min. 熔池温度分布基本均匀,钢液温度得到合适的调整,出钢时添加的造渣剂已熔化,添加的合金溶解并均匀的分布于熔池内。
因此钢液化学成分也变均匀。
步骤 C:取样及温度和氧活度的测定混匀之后,暂时停止加热,降低吹氩搅拌程度,进行取样和氧含量测定。
因为熔池的温度和成分是均匀的,上述涉及的测量比较准确。
测量值用于电脑模型对之后合金用量和加热时间的计算。
步骤 D:主要加热阶段通过进一步的电弧加热,钢液表面熔渣处于过热状态,部分电弧埋于炉渣中。
造渣剂和还原剂加入LF炉,造渣剂的加入消除了炉渣的过热并降低了热量损失,吹氩流量调到600-900Nl/min.添加造渣剂的目的是为了获得高碱度,强还原性和低熔点的炉渣。
因此复合渣有很高的夹杂物吸附能力和脱硫能力。
只有在主要加热阶段才能开始添加造渣剂和还原剂,因此必须提前准备它们,并进行重量的称量。
根据步骤C中取样分析结果,电脑计算了需要添加的合金用量,加入速度为300kg/min.步骤 E:取样,温度测量和定氧为保证下面步骤的准确性,执行取样,测温和定氧必须要符合相应的钢种需要。
至少合金化两分钟后(此时熔池中合金已充分溶解和混匀)才能取样,以保证得到可靠和准确的钢样。
进行取样和定氧时,停止加热,吹氩量相应减小。
步骤 F:钢液温度或成分微调根据上一个步骤中测温取样分析结果,通过添加合金从而达到钢液温度或化学成分的微调。
搅拌气体流量控制在150-300 Nl/min.步骤 G:包芯线喂送根据不同钢种对成分的要求,有时需要向熔池喂一些包芯线,喂丝长度由电脑计算确定。
生产中可向LF炉提供铝线,FeCa,SiCa和碳包芯线。
当喂送包芯线,熔池不会升温。
其中搅拌气体流量为50Nl/min.步骤H:均匀当完成温度和成分调整,熔池应该是均匀的。
也就是说,软吹(30Nl/min)用于熔池混匀。
搅拌时间5-10 分钟,同时为将夹杂物改性成球形和提高钢液的浇注性,需向钢液喂入一定量的SiCa和Fe-Ca包芯线. 喂入量根据钢种和喂丝模式决定。
步骤I:取样,测温及定氧LF炉加热结束前,最后根据所炼钢种及相关操作模式还需要进行取样,测温和定氧处理。
步骤 J:等待时间的热保护LF加热之后,由于钢包不能及时运往铸机或下一个精炼站等原因需要对其进行热保护。
保温执行时最小升温速度为3℃/min,搅拌气体流量为 50Nl/min。
添加保温剂作为精炼工艺的最后步骤,钢包吊往铸机之前需添加保温剂。
LF炉渣的目的和功能LF精炼期间,特殊成分的复合渣加入钢液中,经过电弧加热熔化对钢液起到进一步精炼和热保护的作用。
LF炉渣的冶金效果如下所示:1) 高碱度和高还原性炉渣可以进一步去除钢液中的硫含量。
由于底吹氩用于LF精炼,它增加了钢渣接触面积和机会,从而得到满意的脱硫效果。
2) 炉衬保护和热效率提高:造渣剂溶解于液态渣中,如果部分变成泡沫渣,能够形成埋弧生产,减少电弧对钢包耐材的热辐射,从而额保护钢液热量,减少热损失。
3) 钢液中夹杂物的吸收: LF炉应用底部吹氩搅拌,提高钢液中夹杂物的碰撞和上浮,然后与钢液表面的复合渣接触,被其捕捉。
因此生产超洁净钢成为可能。
4) 隔离空气阻止钢液吸收外部气体:电弧加热期间,附近空气分子被电离,氮气很容易电离并溶解于钢液中,造成氮含量的提高。
渣层覆盖钢液可以有效的阻止气体的吸收。
LF炉渣特性为达到上述功能,LF炉渣应具有以下特性:1) 低熔点;2) 夹杂物吸收能力强;3) 合适的碱度;4) 还原性。
LF精炼时低熔点的造渣剂熔化容易,不需要消耗太多的热量。
炉渣可以阻止电弧热损失,提高热效率,同时液态渣有很强的夹杂物吸收能力。
LF炉精炼时,温度越高,炉渣碱度越高,还原性越强,炉渣脱硫能力越强,但是高温和还原性不利于钢液脱磷。
这就意味转炉渣中的硫被还原进入钢液,会造成钢液中磷含量的提高。
为了得到合适的炉渣,必须考虑一下两点:第一,了解钢的冶金特性和工艺需求;第二,转炉出钢需要进行挡渣。
后者显得尤为重要。
针对不同钢种的LF炉精炼处理工艺路线、精炼渣LF炉渣按照自身的制作形态可以划分为混合型、烧结型、预熔型,其中混合型是由多种合成渣被均匀的混合制成的粒状的混合物,目前常用的就是混合型炉渣。
精炼造渣主要包括合理控制渣量。
炉渣氧化性和炉渣碱度3个方面。
目前LF炉初期采用边化渣边提温,最终达到出站温度的操作工艺,由于对精炼初期和过程无严格温度控制要求,造成实际钢水前期温度偏低,过程温度较不稳定,影响了精炼脱硫效率。
LF精炼过程中还原剂尅应用高品位粉状SiC造还原渣,在精炼过程中替铝粒洒到炉渣表面。
氧化钙一氧化硅一氧化铝一氧化镁精炼渣的相关脱硫试验已经表明,精炼渣的碱度对精炼渣的钢硫分配比会有非常大的影响,当碱度值小于3时,钢硫分配比就会增大;而当碱度值大于3且处于增长状态时,钢硫分配比会呈现出减小的趋势。
随着精炼渣中的氧化钙的含量增多,脱硫效果将会降低;而当氧化钙的含量超出60%且氧化钙含量呈现逐渐增多的状态时,精炼渣的脱硫效果会逐渐的降低,主要的原因是随着氧化钙含量的增多,精炼渣中就会有相应的固相质点被析出,从而使精炼渣出现非均匀相,精炼渣的粘度就会随之上升,而流动性将会降低,进而影响到精炼渣脱硫所应当具备的流动性的动力学条件,最终使精炼渣的脱硫效果明显降低,因此在精炼渣的具体使用中要确定好精炼渣的碱度。
LF炉也具有较好的脱氧及脱硫效果,其脱氧方式主要为扩散脱氧[1],脱氧产物直接进入渣中,在其提供的还原渣精炼和大流量氩气强搅拌冶炼环境所形成的良好动力学条件下,可加速扩散脱氧中渣钢问氧的传输速度和转炉冶炼沉淀脱氧中脱氧产物的上浮速度和去除率,钢水中的氧含量可降低至5ppm以下。
脱硫反应时一个吸热反应,提高温度有利于脱硫反应的进行,同时加热使渣产生较高的温度,较好的提供了脱硫反应的热力学条件。
炉渣中A12O3,对精炼造渣的影响。
渣中的A12O3是两性氧化物,在碱性还原渣中A12O3呈酸性。
当渣中A12O3≤30%时,随着渣中A12O3含量的提高,炉渣的熔点降低,流动性提高,有利于化渣。
但随着渣中A12O3,含量的提高,对于吸附钢中A12O3基夹杂物不利。
因此合理控制渣中的A12O3,有利于获得良好的冶金性能和物理性能。
炉渣中CaF2对精炼造渣的影响。
渣中的CaF2是良好的化渣助熔剂,可以短时间内改变炉渣的流动性。
但用量过多会导致炉渣变稀、破坏包衬,且不利于夹杂物的去除,因此CaF2应控制在一个合适的范围。
熔渣氧化性对精炼造渣的影响。
炉渣的氧势对脱氧过程影响极大,氧势越低,脱氧速度越快。
而降低炉渣中(MgO+FeO)含量和提高碱度,是降低炉渣氧势的可靠措施。
在这种脱氧制度下,渣中MgO、FeO这些不稳定氧化物向钢液中扩散供氧反应成为可能。
在白渣化差的情况下,钢中氧含量回升已被现场定氧证实。
只有提高炉渣碱度,尽早使炉渣白渣化,这一供氧反应才能抑制。
因此,为尽快营造出LF炉的还原性气氛,降低渣中(M[gO+FeO)含量,通过提高转炉出钢挡渣率,避免大量氧化渣进入钢包,是LF炉迅速造白渣的前提。
合理的渣量选择:稳定埋弧的渣厚应≥100mm(因弧长为70 mm~90mm),而转炉下渣渣层厚度为20 mm~50ram,因此要求新加渣料量厚度至少在50 mm~80mm。
钢包内熔渣面积,熔渣密度/m2,新加渣料量应为为690kg~1100kg,充分考虑泡沫渣工艺特点,渣量应适当减少,因此新加渣料量控制在600kg~1000kg。
3、钢包砌筑工艺的优化针对LF炉精炼生产过程中钢包炉渣线在电弧高温辐射作用下,包底在底吹循环钢水的侵蚀下容易发生穿漏钢等安全隐患,影响工艺安全运行,从提高钢包砖的材质和耐火度着手,通过对比选用高品位优质Mg-C砖砌筑钢包的渣线和包底,提高了钢包在精炼过程中使用的安全、稳定运行,较好地满足了精炼工艺的需要,同时也有效降低了耐火材料的消耗。
、优化后的精炼造渣工艺造渣工艺采用两步造渣发,即转炉出钢过程到吹氩站,在LF炉精炼过程造后渣。
优化后的造渣方式具体为:转炉出钢过程中,加入石灰、精炼渣、萤石等渣料,利用钢水冲击能对钢水的搅拌作用和出钢过程的全程底吹氩搅拌实现造精炼前渣。
有利于钢包精炼渣前期融化,减少了在LF加入的渣量,缩短了LF化渣时间,形成的炉渣覆盖在钢液表面,减少钢液在运输过程中温降(利用钢水出钢时的搅拌动能及钢水显热将顶渣部分熔化,实现终渣预脱氧,降低了LF炉渣料的加入量和化渣时间,起到了对原始渣改质及预脱氧的作用,碱度提高,氧化性降低)。