锅炉测试报告
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锅炉热工试验报告
湖南省特种设备检测中心
年月日
锅炉热工试验报告
1.任务及目的要求
根据《特种设备安全监察条例》的要求,受XXXXXX 公司的委托,湖南省特种设备检测中心于年月日对该公司使用的型锅炉(产品编号:)进行热工测试。
测试要求:根据中华人民共和国国务院第549号令,关于修改《特种设备安全监察条例》的决定已于2009年1月24日颁布,并于2009年5月1日正式实施。对高耗能的特种设备,按照国务院的规定实行节能审查和监管。国家质量监督检验检疫总局发布国质检特函〔2008〕264号文《关于推进高耗能特种设备节能监管工作的指导意见》,要求对所有在用工业锅炉实际运行能效状况进行普查,并客观记录相关数据。
测试目的:通过对锅炉热效率的测试,掌握在用锅炉的热效率和能耗情况,评介该锅炉是否满足设计及相关标准要求。
2.试验依据
a)GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》
b)设计及相关标准要求。
3.项目概况
4.锅炉设计参数及实际燃料特性
锅炉设计相关参数见表1
实际燃料特性见表2
表1 锅炉设计基本参数
5.试验工况说明及结果分析
1. 试验条件
本次热工测试在 XXXXX锅炉车间现场进行,测试期间锅炉运行正常,负荷稳定,燃烧良好。试验在锅炉正常运行状况下进行。
1.1本次试验以燃料低位发热量为基准。
1.2根据现场的实际情况,本次试验采用正、反平衡法来测定锅炉热效率。
2. 试验内容
年月日对本台锅炉进行了热工测试,试验共进行了2个试验工况。根据《工业锅炉热工性能试验规程(GB/T10180-2003)》的要求,2次试验测得的正、反平衡效率之差应不大于5%,2次试验测得的正平衡效率之差应不大于3%,2次试验测得的反平衡效率之差应不大于4%,最终结果取两个试验工况的平均值。
试验期间锅炉燃烧稳定,设备运行正常。试验期间各主要参数维持稳定。试验期间主要进行了以下项目的测量:
2.1 烟气成分分析:利用烟气分析仪测量空气预热器出口烟气中的RO2、O2、CO含量,每15~20分钟进行一次分析。
2.2 排烟温度测量:
在省煤器出口烟道上用烟气分析仪上热电偶测量锅炉的排烟温度。
2.3 进行燃料取样分析:有输送皮带的锅炉在进料口前的输送皮带上取样,无输送皮带的在炉前煤斗或试验煤堆中取样,并进行燃料元素成份及低位发热量的分析。
2.4 飞灰取样:在尾部烟道气流稳定的适当直段处利用飞灰取样器进行取样,条件不允许的,也可在除尘器排灰口处进行取样,每个试验工况的灰样混合后缩分为一个分析样,进行飞灰可燃物含量分析。
2.5 炉渣取样:可从渣流中连续接取,或定期从渣槽(池、斗)内掏取,同时保证炉渣具有代表性,进行炉渣可燃物含量分析。
2.6 主参数测量:对锅炉蒸汽流量、汽温、汽压、给水温度、热风温度等主要运行参数进行记录,每15分钟记录一次。
试验结束后,对试验数据进行检查确认无误后,取算术平均值进行锅炉热效率计算,计算整理结果见表3,锅炉热效率测试结果汇总见表4。
3. 热工测试结果及建议
3.1测试结果
锅炉在试验期间燃烧稳定,各主要参数能达到设计值要求,经测试和计算,本台锅炉在燃用煤时,锅炉正反平衡平均热效率为%,两个工况排烟热损失分别为%和%,固体未完全燃烧热损失分别为%和%。
3.2建议
湖南省特种设备检测中心
年月日
表3 锅炉热效率试验结果
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表4 锅炉热效率测试结果汇总表
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